持续改进报告
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故本次实施专案改进,先以质量方面的不良作为选择改进的区域实施持续改 善。
二、成立 专案改善 小组:
组长:
成员:
三、现状
分析:
3.1近
期制程
月份
1
2Biblioteka Baidu
3
4
5
6
7
8
合格数
124
122
180
237
检验总数
126
125
182
240
不良率
1.59%
2.40% 1.10% 1.25% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
不良率
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
1
2
3
4
5
6
7
8
月份
月份
3.2以下是对近期制程不良状况的统计:
日期
不良品数 10
15
不良品数
30 25 20 15 10 5 0
3
23
19
8
25
21
四、确 定改善 目标
不良项目/日期
4.1 按不良项目分类整理后如下:
不良品数 63
139
119
0.00% 0.00%
1.00% 1.00%
8 102 102 0.00% 1.00%
不良率
3.00%
2.50% 2.00%
改善前
改善后
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%
1
2
3
4
5
6
7
8
月份
由此可 见,实施 改善后改 善效果比 较明显. 改善后各 月不良均 在1%以 下,达成 改善目 标.
25
15
11
10
0
不良品数
70 60 50 40 30 20 10 0
4.2 由此可见,目前公司内主要的不良是:毛刺。
4.3
因此改进的目标为:减少毛刺,不良率降到1%以下.
四、原 因分 析:
主要原 因为:
1
2
五、改 善对 策:
对策
负责人
预计完成日期
六、效 果确 认:
以上措施均已落实,易损工装更换计划已经由生产30000件更换改为 生产20000件更换。问题及其产生根源已经消除或其影响已经减少,解决办法已 产生了作用,并初步实现了改进的目标。
七、标准 化:
1。已修 订FMEA 与相关 作业指 导书, 将毛刺 单独列 出;
2。已修 订控制 计划与 相关检 验规 范,明 确对外 观不良 中的毛 刺的控 制。
八、今 后努力 的方 向:
用眼睛去发现工作中的一些细小问题是成功的源头
有效的运用QC手法和PDCA循环来推进今后的课题
将这次的成果整理总结后,设定下一个目标
改善前 后制程 良品率 如下:
月份
合格次数 检验总次数 不良率 改善目标
1 124 126 1.59% 1.00%
改善前
2
3
122
180
125
182
2.40% 1.10%
1.00% 1.00%
4 237 240 1.25% 1.00%
5 150 150 0.00% 1.00%
改善后
6
7
139
119
重庆亮杰机械制造有限公司
持续改进报告书
一.改进 的原因:
目前,生产过程中还存在很多问题,质量、成本、交期、效率……,这一系列 问题都关系着公司的自下而上与发展,关系着顾客满意度的结果。
但因公司目前的资源及能力所限,目前还不可能也没必要面面俱到的对所有 中存在的问题全部齐头并进的进行整改,目前只能先针对主要问题实施改善,然 后再各个击破。