循环水供热方案调研报告(动力公司最终版)

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循环水供热方案分析报告

西王动力有限公司

2015年6月

目录

一、概述:

1.1电厂循环水概况:

1.2韩店区域动力公司供热面积调查

1.3循环水供热现状

二、循环水供热的可行性:

2.1循环水带走的热量:

2.2循环水带走的热量折合供热抽汽的流量:

2.3循环水供热的可行性:

三、循环水供热的经济性分析:

3.1排汽温度、真空、焓值和汽化潜热的对应关系:3.2不同供热面积对应的循环水量和排汽量和抽汽量:3.3循环水泵轴功率:

3.4循环水供热的抽汽分析及与背压机利用效率分析:

四、循环水供热的投资框算:

4.1循环水供热区域的选择:

4.2顶峰电厂厂内改造部分及费用:

4.2.1汽轮机改造

4.2.2更换凝汽器水管及附件

4.2.3投资建设一台尖峰加热器和两台热网循环水泵

4.2.4管道投资

五、循环水供热带来的不利影响:

5.1对机组安全运行的影响:

5.2机组运行效率影响

六、循环水供热事例:

七、结论:

一、概述:

1.1电厂循环水概况:

顶峰电厂现有的装机规模为六炉五机即4*B25+1*C25。其中现只有一台为抽凝集,其循环水量为5500t/h,工况运行下循环水出凝汽器温度为40℃,冬季一般维持在32℃。

1.2韩店区域动力公司供热面积调差

2008~2015年度采暖期工业负荷与对外供汽用汽总负荷最高为540t/h,冬季采暖用汽大约在40t/h,最近对韩店周边用户调查,韩店镇范围内动力公司已供热面积现在大约为65万m2,基本与热力表查询结果一致。

1.3循环水供热现状

顶峰热电厂现运行机组只有一台25MW机组为抽凝机,循环水量为5500t/h,工况运行下电厂设计排汽温度为40℃,所以电厂循环水直接利用或者将其作为一次热交换质是不能用的。

现在社会上有几种方式进行利用:

(1)利用地源热泵取热交换使用,此方法耗电能较高,且循环水为低品质热源利用效率很低,一般都不采用此方法,故在此也不做介绍;

(2)对汽轮机进行改造,将抽凝机背压运行

此法降低汽轮发电机真空度增加抽汽能力,提高循环水温度,人为加热循环水达到可利用的50℃—75℃来利用。在供汽能力不足的电厂此法能起到整体将能耗的作用,但运行经济性仍低于背压机运行工况。

二、循环水供热的可行性:

2.1循环水带走的热量:

在火力发电厂各项损失中,最大的损失就是汽轮机的排汽损失。正常运行中,由于这一部分热量品质比较低,不容易被利用,都被循环水带到凉水塔白白的损失掉了。

顶峰热电厂#2机组设计纯凝工况下的排汽损失:

2.2循环水带走的热量折合供热抽汽的流量:

2.3循环水供热的可行性:

一般来说,居民采暖供水温度在75度左右,回水温度在55—57度。只有抽凝机的小火电冬季,可以降低机组的真空,提高循环水的出口温度到75℃左右,利用热网循环泵将循环水直接作为居民采暖用热,这样就可以有效利用汽轮机的排汽损失,大大提高电厂的循环热效率,节能效果显著。循环水供热在很多电厂都有成功应用的实例。

三、循环水供热的经济性分析:

3.1排汽温度、真空、焓值和汽化潜热的对应关系:

注:冬季正常排汽温度为35度,循环水供热排气温度80度,循环水出口75度,考虑了5度的端差。

3.2不同供热面积对应的循环水量和排汽量和抽汽量:

注: C25机组我们选择供163万平方米,排汽量在139.54t/h运行;

3.3循环水泵轴功率:

选择流量6000t/h,扬程80米的热网循环水泵,轴功率

=6000*80*1/367=1308KW;

3.4循环水供热的抽汽分析及与背压机利用效率分析:

一台C25机组采用循环水供热后的经济性。根据上面表格数据,163万平方米需要的抽汽负荷大约139.54t/h;正常排汽35度时,抽汽量89.15t/h,电负荷30MW时汽轮机抽气量需增加50t/h,远低于蒸汽供热96t/h,约节省

用汽46t/h。

从上分析可见,(1)循环水供热的抽凝机效率肯定比只发电提高,焓值利用为交换利用,有损耗;(2)背压机排汽加热水供暖焓值为全利用;所以背压机热效率比循环水降真空利用的抽凝机高。

故在节能方面循环水供热的抽汽效率比纯抽凝机组效率提高,但前提是在增加汽轮机抽汽量基础上,如果不计算供热成本,发电机发电煤耗上升较大。

四、循环水供热方案的投资概算:

4.1循环水供热区域的选择:

顶峰电厂#2机循环水量为5500t/h,供热面积达到160万平,才能平衡该循环水量,如果面积较小循环水利用率将会降低,直接造成浪费。

韩店镇五公里内,民用负荷的分布情况和管网的输送能力,我们选择电厂附近区域、政府湿地公园附近小区(待开发区)和二园西王新村区域三个区域对比分析。三个区域的负荷情况见下表:

4.2顶峰电厂厂内改造部分及费用:

4.2.1汽轮机最末一级叶片需要进行改造,增加抽汽能力,改造费用预计100—170万。

4.2.2将凝汽器由两道双流程改为单道四流程,因循环水供热后凝汽器承压变大,如果使用时间长,将需要更换凝汽器水管及附件,大约投资在200万元左右。

4.2.3投资建设一台尖峰加热器和两台热网循环水泵,较冷天气或者机

组故障检修等条件下保证供汽所需。尖峰加热器、两台循环水泵,及其附属设备厂房;框算投资750万元;

4.2.4管道投资:

五、循环水供热带来的不利影响:

5.1对机组安全运行的影响:

5.1.1采用循环水供热后,由于真空降低、排汽缸温度升高,造成轴向推力增大,需要严密注意机组振动、轴向位移等参数;

5.1.2凝汽器需要由双流程改为四流程,以提高换热能力,降低凝汽器端差;

5.1.3防止回水水锤,应将凝汽器管板厚度增加到安全范围;

5.2机组运行效率影响

当循环水供热面积达不到设计供热面积时,必须调整机组电负荷,以适应外网热负荷的变化,机组运行效率将大大降低。

六、循环水供热事例:

七、结论:

1、电厂工况运行下,循环水温度40℃,为低品质热能,不能直接利用。

2、经过对电厂汽轮机、凝汽器、循环水泵等改造后,将抽凝机背压化

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