高炉喷吹高挥发份煤的研究
高炉喷吹预热煤粉的研究
东北大学硕士学位论文高炉喷吹预热煤粉的研究姓名:苏展申请学位级别:硕士专业:钢铁冶金指导教师:杜钢20050301东北大学硕士学位论文第旧节忌微馈下煤粉的燃烧。
兰干r:1图4.2阳泉煤燃烧过程Fig.4.2BurningprocessofYangQuancoal图4.3神府煤燃烧过程ofShenFucoalFig.4.3Burningprocess38东北大学硕士学位论文第凹章显微镜下煤粉的燃烧过程图4.4太西煤燃烧过程XicoalFig.4.4BurningprocessofTai图4.5永城煤燃烧过程Fig.4.5BurningprocessofYongChengcoal东北大学硕士学位论文第四章显微镜下煤粉的燃烧过程图4.6宝钢38高炉用煤燃烧过程Fig.4.6BurningprocessofBaoSteelBF34coal图4.7宝钢14高炉用煤燃烧过程Fig4.7BurningprocessofBaoSteelBFI。
coal高炉喷吹预热煤粉的研究作者:苏展学位授予单位:东北大学参考文献(32条)1.余琨高炉喷煤 19952.H E 杜捺耶夫.З м 库特里亚夫采娃.Ю м 库兹涅佐夫高炉喷吹粉状物 19803.N B 梅尔彻.W M 马汉.北京钢铁学院炼铁教研组美国高炉喷吹燃料工艺的状况 19744.杨天钧.刘应书.杨珉高炉富氧喷煤--氧煤混合与燃烧 19985.杨天钧.苍大强.丁玉龙高炉富氧煤粉喷吹 19966.宋阳升高炉富氧喷煤技术的新进展 19957.苏少雄高炉大喷煤量的生产实践 1989(08)8.李家新.苍大强.糜克勤大喷煤量高炉冶炼的理论与实践[期刊论文]-包头钢铁学院学报 1999(2)9.曹桐国内外高炉喷煤技术发展概况 1997(01)10.宋阳升英法高炉喷煤和长寿技术概况 1994(02)11.J M Steiler于齐诺尔萨西诺尔高炉喷煤的发展 1997(01)12.G Federico塔兰托厂的炼铁喷煤技术 1998(02)13.胡俊鸽欧洲和美国的高炉喷煤工艺及技术经济指标分析 1998(05)14.徐国群世界喷煤技术的应用与发展 1996(05)15.张春雪国外开发高喷煤比的措施 199616.王国雄.王铁国外高炉喷煤技术研究动态 1997(01)17.李维国.陶荣尧.朱锦明宝钢高炉富氧喷煤技术的现状与设想 1995(07)18.李维国.朱锦明宝钢2号高炉喷煤生产实践 1994(06)19.郭可中宝钢高炉喷煤技术进步 1998(06)20.姜明东.马东清.高殿臣本钢生产工艺知识 200121.周岩.袁金林.薄淮聚通钢高炉喷煤试生产实践[期刊论文]-炼铁 2000(4)22.李朝金天铁高炉喷煤技术的发展及前景 1996(12)23.沈岩松.朱蒙.沈峰满高炉喷煤新技术--两段式喷吹工艺[期刊论文]-材料与冶金学报 2002(2)24.周建钢.陈占东鞍钢11号高炉喷煤浓相输送工业试验 1995(03)25.程正东.闫敏英.沙永志我国高炉喷煤工艺技术的优化[期刊论文]-钢铁研究学报 2002(2)26.刘云彩当代高炉炼铁成就[期刊论文]-炼铁 2001(3)27.J Zelkowski煤的燃烧理论与技术 199028.孙学信.陈建原煤粉燃烧物理化学基础 199129.由文泉.赵民革实用高炉炼铁技术 200430.周传典.刘万山.王筱留高炉炼铁生产技术手册 200231.M A 菲尔德.D W 吉尔.B B 摩根煤粉燃烧 198932.成兰伯高炉炼铁工艺及计算 1991。
高炉铁合金制备中的挥发物排放与治理技术研究
高炉铁合金制备中的挥发物排放与治理技术研究概述高炉铁合金制备是制造高品质铁合金的重要工艺过程,然而,该过程中会产生大量的挥发物排放,对环境造成了严重的污染。
因此,研究挥发物排放与治理技术是当前环保领域的热点问题之一。
本文旨在分析挥发物排放的主要来源及其对环境的危害,并探讨可行的治理技术。
挥发物排放的主要来源在高炉铁合金制备过程中,挥发物的排放主要来源于矿石的煤化过程、焦炭的燃烧以及铁合金的熔炼过程。
其中,矿石的煤化过程是最重要的排放源之一。
在煤化过程中,矿石中的有机物会转化为挥发物,包括挥发性有机物(VOCs)和多环芳烃(PAHs)。
焦炭的燃烧也会生成大量的二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOx)等有害气体。
此外,铁合金的熔炼过程中,挥发物也通过熔炼炉内的排气口排放到大气中。
挥发物排放的环境危害挥发物的排放会对环境造成严重的危害。
首先,大量的VOCs和PAHs的排放会对大气质量产生负面影响,加剧光化学污染,对人体健康造成危害。
其次,二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOx)的排放会导致酸雨的形成,损害土壤和水体的生态环境。
同时,挥发物排放还可能对生态系统造成破坏,影响植物生长和人类的生活质量。
挥发物排放治理技术为了减少挥发物排放对环境的影响,减少大气污染和保护生态环境,研究和应用挥发物排放的治理技术至关重要。
以下列举了一些可行的治理技术:1. 烟气净化技术烟气净化技术是目前广泛应用于工业排放治理的一种方法。
常见的烟气净化技术包括湿式洗涤、干式过滤、电除尘等。
湿式洗涤是将排放烟气通过水喷淋设备,利用水的吸附作用捕集和吸附挥发物。
干式过滤则通过滤袋等材料捕集颗粒物和一些挥发物。
电除尘则利用电场原理来去除细微的悬浮颗粒和颗粒物。
这些技术可以有效地去除烟气中的挥发物和颗粒物,降低对环境的污染。
2. 生物治理技术生物治理技术是一种利用微生物降解有机物的方法。
借助于适宜的环境条件,如温度、湿度和氧气含量等,通过微生物的代谢活动将有机物分解为无害物质。
高炉喷吹高挥发分烟煤实践
柳 钢 使 用 的 高 挥 发 分 烟 煤 含 挥 发 分 高 ,均
作 者 :林 俊 贤 , 大 学 学历 , 高级 工 程 师 ,现 任 喷 吹
车 间 主任 。
_ √ 0l l 0l 00 l 霉| ≯ 。 0 0
f 7 O 。) ,消除煤 粉堆 积死 角 。
… | :
文 总结 实践 过程 。
在 3 5 % 以上 ,属 于 易燃 强 爆 炸 性 煤 种 。如 果要
安 全 磨 制 和 喷 吹该 烟 煤 ,除必 须 严 格 控 制 喷 煤
系 统 含 氧 量 、温 度 外 ,从 烟煤 喷 吹工 艺 设 计 开 始 就 要 采 取 安 全 措 施 ,以 消 除煤 粉 的着 火 、爆
第 l l
系统 氧 含 量 偏 高 ,粉 尘 污 染严 重 ,不 利 于安 全
( 6 ) 在 制 粉 系 统 中 ,多 处 设 置 自动 充 氮 气
火 花 ,有 利 于安全 。 ( 3 ) 制 粉 的 布 袋 收 尘 器 、煤 粉仓 、喷 吹 罐
设 防爆 孔 ,一 旦发 生爆 炸能 起 到泄爆 作用 。
2 喷吹高挥发分烟煤 的实践
2 . 1 工艺 设计 安全 措施
.
( 4 ) 制 粉 、喷 吹 设 备 系 统 、容 器 、管 道 采 用 防静 电措施 ,避 免产 生静 电火花 。 ( 5 ) 制粉 系统在设 计 时为 防止煤 粉积粉 , 发 生缓 慢 氧 化导 致 温度 升 高 、着 火 ,对 煤 粉 仓 、 喷 吹 罐 、灰 斗 等 角 度 均 大 于 或 等 于 煤 粉 安 全 角
2 0 1 3 每
强
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| | 。 一
襁 锻。 。 i 镘
浅谈高挥发份
浅谈挥发份由于近期上的煤挥发份高达35%,这样的挥发份在以前很难碰到的,对于运行燃烧调整来说,增加了一定的风险,锅炉专业也下发了相关的技术措施。
在这我谈谈我对挥发份对燃烧的影响。
煤粉颗粒由挥发份、固定碳、水分和灰份等部分组成,由于挥发份能在较低温度下析出和燃烧,随着燃烧放热,焦碳粒的温度迅速提高,为其着火和燃烧创造了极为有利的条件。
另外,挥发份的析出还增大了焦碳颗粒的内部空隙和外部反应面积,有利于提高焦碳的燃烧速度。
因此,挥发份含量越大,煤中难燃的固定碳含量越少,煤粉越容易燃尽;挥发份析出产生的空隙多,增大反应表面积,使燃烧反应加快。
挥发份含量降低时,煤粉气流着火温度显著升高,着火热也随之增大,着火困难,达到着火所需要的时间变长,燃烧稳定性降低,火焰中心上移,炉膛辐射受热面吸收的热量减少,对流受热面吸收的热量增加,容易造成末级过热器、再热器超温甚至爆管。
同时尾部排烟温度升高,排烟损失也加大。
挥发份变化对锅炉燃烧及设备的影响当煤质挥发份较高时,由于为热风送粉,气粉混合温度高,容易引起制粉系统放炮、喷燃器烧损或变形严重、煤粉管道烧坏现在这段时间上的煤挥发份都有的上的煤确实很高,对这样的煤种我们要更加重视!近期锅炉专业专门下发了关于高挥发分煤燃烧的注意事项。
在燃用高挥发份煤种期间,我们应该做些什么呢?1.上班后后要及时了解入炉煤的化验单,了解煤的发热量,挥发份,水分等重要参数。
假如挥发份高,在运行中一定要引起高度的重视,采取相应的调整方法。
、2.假如烧到挥发份高的煤种经常多看看喷燃器喷口温度,发现异常应查明原因,及时消除。
喷燃器喷口温度的变化直接反映出其内部的温度变化,经常多观察喷燃器喷口温度变化,可以直观地反映出喷燃器是否燃烧。
在#3,#6炉已经安装了这样的温度测点,其他炉还是要加强就地看火孔的检查。
3.如果喷口着火较近,可以适当开大喷口着火较近磨的周界风和上下挨近二次风门,提高二次总风压。
4.在安全的情况下,尽量提高一次风压。
高炉喷吹煤燃烧性能的实验研究
摘 要 :介 绍 了利用 差热分 析天平 ,采 用程序 升 温法对 高 炉喷 吹煤 在不 同升温速 率和 空气
流量 下 的燃 烧性 能进 行 的实验 ,分 析 了升温 速 率和 空 气 流量 对 失 重率 和燃 烧 特征 温度 的 影响。
实验 结果表 明I失重率 随升 温速 率 的增大 而 降低 ,随空 气流量 的增 大 而升 高。 燃烧 特征 温 度 随 着 升温速 率的增 大而升高 ,随着空 气流量 的增大 而 降低 。
燃 烧特性 进行 了研 究 ,确定 钢 厂的三个 喷 吹煤 的 燃 烧特性 、燃烧 特征温 度 ,为实 际生 产 提供 理论
实验之 前称取 一定 量样 品 平铺 在 A : , 埚 1 坩 O 底 部 ,将坩 埚置 放 在 T 支架 上 ,密 闭于 加热 炉 G
中 ,并预先进 行基 线漂移 ,确保 仪器 处 于最佳 状 态 。实验 中 ,采用 氮气作 为保 护气 体 ,压缩 空气 作为 反应气 体 。实验 1 :设 定 空气 流 量 为 6mL 0 /
4 8
煤 炭加 工与 综合利 用
20 0 8年 第 6期
6 m / i ,进行 高炉 喷 吹煤 粉 的静 态燃 烧 实 验 , 0 L mn
得到三 个 喷 吹煤 的 失 重 率 随空 气 流量 变 化 的情
况 ,结 果如 图 4— 6所 示 。
碍
14 jj 壬
碍 1} j{ 田 壬 K
利于提高其利用率 ,从而提高煤焦置换 比。 有研究 报道 ,科 技 人 员 曾研究 了不 同升
温速率对 动力煤 、生物 与煤 的混 合物 、水 煤 浆 的 燃 烧特征 温度 的影响 ,但 并 未见 针对 高 炉喷 吹煤 燃 烧特征 温度 的实验研 究 。本 文 采用 程序 升 温法 在 WC 2 T一 C型微 机差 热 天 平上 对 高 炉 喷 吹煤 粉
高炉大量喷煤时煤粉在炉内利用状况的研究
试验研究高炉大量喷煤时煤粉在炉内利用状况的研究李荣壬 徐万仁(执笔)钱 晖 (炼铁部) (宝钢研究院) 摘要 分析了宝钢高炉喷煤比(PCR)增大到200kg/t时炉尘灰量、含碳量、炉尘中未燃煤粉(UPC)含量的变化,及影响炉尘与未燃煤粉吹出量的因素。
利用碳平衡模型对煤粉(PC)在炉内不同途径的消耗量进行了解析,计算和实测结果表明煤粉在炉内基本全部被消耗利用。
根据数据回归证明高风温是实现高煤比和强化燃烧的基础,而富氧率的高低只是充分条件。
关键词 高喷煤比 炉尘 未燃煤粉 煤粉燃烧与利用Study on the U tilization of PC under H igh R ate ofPulverized Coal I njection into BFLi Rongren Xu Wanren(I ronm aking Department)Qian Hui(B aosteel R esearch I nstitute) ABSTRACT This article analyzes the change in BF dust v olume,contents of carbon and UPC in BF dust and the factors which in fluence the blow2off v olumes of BF dust and UPC when PCR of Baosteel BF reached to200kg/t.The calculated and measured results of the PC consum ption in different ways by carbon balance m odel indicated that the PC is alm ost consumed in BF.The regression analysis of produc2 tion data proves that a high blast tem perature is the basic condition for realizing high PCR and intensified consum ption,while the oxygen enrichment percentage is only the su fficient condition.K ey Words High PCR BF dust UPC C ombustion and utilization of PC1 前言1998年以来,宝钢高炉喷煤比连创新高,截止到1999年6月,3高炉已连续13个月喷煤比保持200kg/t以上;1高炉1999年1~3月稳定喷煤230kg/t,4月份还突破了250kg/t。
高炉喷煤有关问题探讨
机 旁手 动 :在机 旁 殴控 制箱 .检 修或 试 时 采川 = 操 作 台 }改模 拟盘 ,通 过模 拟盘 以清 楚知 道 整 l J 个 系统 的运 行情况 ,系统的 启动 、运 行、停 f 及
再 驶 1 状 态均 采 H 光信 号 、声信 号 监删 , 系统 的 苷 ]
6 结 语
的 提 高 。过 去计算 时 以 10 0 %燃 烧 率 作 为前 提 .
榻 … I0  ̄ O 0C风温 ,在 不富氧 的条件 F ,喷煤 量最
发 出启动或 停 J 号后 .各 设备按顺 序 自动动 作 : 信
集 中手 动 :在操 作室 内操作 台 上手动 起停 备 设器 ;
系。
同 走然 气 和 重 油 燃 烧 时 那 样 , 但 及 它 们 严
脱 气 、结 集 、和残 焦燃 烧 『 个阶 段 完 成 的 而 煤 = 粉 从煤 枪 出 口到 离开燃 烧 带 的 时 间 很短 暂 ,在 这
个短暂 的 时间 内要 全 部煤 粉 完成 这 二 个 阶段 的 确
是 相 幽难 的 。朱 燃烧 的煤 粉会 进 入炉 渣 .这 将
料 状 况 米 调整 边 缘和 中心气 流 分 布 ,也 能使 高炉 J常运 行 】 :
给 高炉 冶 炼 带 来很 多麻 烦 ,因此 就 限制 了喷 煤 量
重j 。朱 燃 煤 粉 和 产 生 的 碳 黑 随 煤 气 【 而进入 二 升 高 炉 的滴 落 带 、 软 熔 带 其 至 块 状 带 其 中 少 量 的 煤 粉 和 碳 可在 } 过 挫 中 被 冶 炼 过 所 气 : 升 化 吸 收 ,例 如 :
转 速能在 0 4 I Ⅲ 【一 . / j . 一 ir 14 r m n内带 负荷有级 调 建 ,脱 液 筛 转速 依 据泵 构流 米 凋 1 本系 统 的
钢铁厂高炉喷煤系统原理详细介绍(一)
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钢铁厂高炉喷煤系统原理详细介绍(一)
目前高炉冶炼钢铁需要用焦炭,焦炭在高炉中的作用是提供冶炼过程需要的热量;还原铁矿石需要的还原剂;以及维持 高炉料柱(特别是软熔带及其以下部位)透气性的骨架等等。高炉喷吹煤粉是从高炉风口向炉内直接喷吹磨细了的无烟煤煤粉 或烟煤煤粉或这两者的混合煤粉,以替代焦炭起提供热量和还原剂的作用,从而降低焦比,降低生铁的成本,它是现代高炉冶 炼的一项重大的技术革命。
制,烟煤一般不超过120~130℃,褐煤一般不超过100℃。 –磨煤设备:球磨机或中速磨 n球磨机: –优点:对煤种适应性强,安全可靠,维护工作量少; –缺点:噪声大,电耗高,外形尺寸大。 n中速磨: –优点:电耗低,噪音小,防爆性好,调节性和均匀性好。 –缺点:对煤种变化敏感。 n喷吹罐 n双罐并列式: –上为贮煤罐,下为喷煤罐。 –优点:高度低,称量准确,可靠性高。 –缺点:占地面积大,设备多,投资略高。 n三罐单列式: –上为收集罐,中为贮煤罐,下为喷吹罐。 –优点:占地面积小,装置简单设备少,投资低。 –缺点:贮煤罐和喷吹罐之间硬连接,影响称量的准确性。 n供煤方式和煤粉分配器 –各风口单独供粉: –向高炉集中供粉,采用煤粉分配器将煤粉分配到各个风口。
一、高炉喷煤的意义
高炉喷吹
浅论高炉喷吹煤评价指标高炉喷吹用煤的煤质对高炉冶炼过程及技术经济指标有重要影响。
在喷吹高挥发分、强爆炸性烟煤技术飞速发展的今天,选择煤源广阔、价格合理、喷吹性能优良的喷吹煤进行高炉混合喷吹,保证高炉生产技术指标,提高经济效益,是钢铁企业必须面临并予以解决的问题。
1.评价指标1.1灰分%灰分是有害成分。
喷入高炉的煤粉的灰分转变成炉渣,不仅增加石灰石的消耗,又增加吨煤渣量,使焦比升高。
喷吹煤的灰分越低越好。
喷吹煤灰分应比所用焦炭灰分低2%,即钢厂的焦炭灰分为13%,则喷吹煤的灰分应不高于11%。
1.2硫分%硫分也是一种极为有害的物质。
喷吹煤粉中硫影响生铁和钢的质量(钢铁中含硫大于0.07%,就会使之产生热脆性而无法使用)。
为脱去钢铁中硫,就须在高炉和炼钢炉中多加石灰石,致使成本升高,生产能力下降。
硫分越低越好。
喷吹煤硫分应比所用焦炭硫分低0.2%,即钢厂焦炭硫分为0.8%,喷吹煤硫分应不高于0.6%。
1.3发热量固定碳含量越高,挥发分含量越低,在风口前燃烧时放出的热量越多。
喷入高炉的煤粉是以其放出的热量和形成的还原剂CO、H2等来代替焦炭在高炉内提供热源和还原剂。
发热量越高越好。
在高炉内放出的热量越多,置换比越高。
1.4可磨性它反映煤的耐磨特性。
可磨指数越大,越易粉碎,磨煤机出力越大,电耗越小,粉煤加工成本越低。
但可磨指数大于90时,在磨机内会有粘结现象。
实践证明,喷吹煤可磨指数为70-90时为最佳。
1.5反应性煤对CO2的反应性即将CO2还原成CO的能力。
它是反映煤气化、燃烧的一个重要指标。
反应性的强弱直接影响炉子的耗煤量、耗氧量及煤气中的有效成分等。
高炉喷吹反应性强的煤,不仅可提高煤粉燃烧率,扩大喷吹量,而且风口区未燃烧的煤粉在高炉的其它部位参加了与CO2的气化反应,减少焦炭的气化反应,对焦炭强度起到保护作用。
1.6燃烧性煤的燃烧性好,即其着火点低,反应性强。
这可使喷入高炉的煤粉能在有限的空间和时间内尽可能多地气化,少量未及气化的煤粉也因反应性强而与高炉煤气中的CO2和H2O反应而气化,不给高炉冶炼带来麻烦。
安钢7号高炉大喷煤技术分析
熔 带 区域 透气 焦窗 随着焦 比的减 小而 变窄 ,焦 炭 作 为料 柱 骨 架 保 证 渗 透 性 的 作 用 更 加 突 出… 。 通 过优化 焦化 配煤工 艺 ,灰 分得 到控 制 ,焦 炭 转
余氧 ,通过冷风主管上 的环形管道进入高炉。热
风炉 采 用 4座 新 式 霍 戈 文 内 燃 式 热 风 炉 ,且 20 06年 7月 相 继 大 修 ,使 风 温 水 平 由原 来 的 13 o 00C提高到 11o 10C。
收稿 1期 :09—0 2 3 20 9— 3 牛 占宇( 90一 ) 助工 ;5 04 河南省安阳市。 18 , 45 0
鼓强度得到提高。加强焦炭的槽下筛分 ,控制焦 仓下料闸门的开启程度 ,做到充分的筛分 ,从而 控 制好人 炉焦 炭粒度 。 ( ) 提 高 烧 结 矿 强 度 ,提 高 烧 结 矿 碱 度 至 2 22 右 ,且 喷洒 CC: .0左 a1液体 ;为做到 人炉 原料 化 学成分 稳定 ,烧结 矿成 分分 仓化验 。 ( )完 善炉 料 结 构 。现 在 人 炉 原 料 结 构 为 3
高炉 煤比 焦比 实践
措施 ,使得月平均煤 比已达到 10 gt 8k/ ,单 1煤 比达到 18 s t 3 9 k ,焦 比 35 s t / 4k 。 /
关键词
A ay i o o l net n tc n lg fN . F i n a g n ls f a jci h oo yo o 7 B A g n s c i o e n
Ni a y u Zh n u
( na gI na dSel ru o , t. A y n o n te G opC . Ld ) r
Ab t a t T e P I R t fN . F a n a g i e o mo sy i c e s d a d i o e rt s s t sr c h C ae o o 7 B tA g n s n r u l n r a e n t c k ai i  ̄al s o y d c e s d b e is o a u e ,s c s i r vn t r l q a t e r a e y a s r fme s r s u h a mp o ig mae a u l y,o t zn F o e ai n n e i i pi i g B p r t ,e — mi o
高炉喷吹煤粉的现状以及如何提高煤比
高炉喷吹煤粉的现状以及如何提高煤比摘要:本文综合叙述了高炉喷吹技术的观状,结合典型高炉介绍了提高煤比的技术措施。
采取了一系列技术措施.主要是优化高炉操作,保持充足的炉缸温度,加强喷煤操作,保持合理的煤气流分布等,提高煤比后取得了良好的经济技术指标。
关键词:高炉喷吹煤粉喷吹高煤比高炉操作1序言高炉喷吹煤粉始于1840年S.M.Banks 喷吹焦炭和无烟煤的设想。
世界最早的工业应用是根据这一设想在1840~1845 年于法国博洛涅附近的上马恩省炼铁厂实现的。
该项技术在1881年获得专利权,现在已经成为谁都可以使用的技术。
上世纪60年代以来,该项技术在国外不断得到发展开发,目前已经成为一项相当成熟并发挥巨大经济价值的成熟技术,他不光可以降低生铁成本提高生铁产量,而且在节约能源,保护环境方面也有很大的意义。
年来来,我国高炉炼铁发展迅速,高炉喷煤的应用取得了较大进步。
重点大中型企业的喷煤比和总喷煤量都有较大的提高。
但是,有些企业的喷煤比有所波动,这种现象值得引起重视和尽快改善,以便充分发挥喷煤节能降低消耗的作用,把我国炼铁水平提到新的高度。
2高炉内煤粉的行为2.1 回旋区内的燃烧一般认为尽可能使煤粉在回旋区内充分燃烧是大量喷吹煤粉的有效方法。
通过许多基础试验研究了提高煤粉燃烧性的方法。
在实验室研究中,发现高挥发分低流动性的煤粉的燃烧性极佳,而随着煤粉喷吹量的增加,燃烧率下降。
在实际高炉中这些现象也披斜行传感器的检测所确认回旋区内煤粉的燃烧性取决于鼓风温度,鼓风温度高(1 305~1 320℃),燃烧率也高。
鼓风温度低时(1 200~1 260℃,)通过加入水蒸气可将燃烧性提高到和高风温时同样的程度。
另外,往煤粉里添加碳酸钙,或2~1O%的褐煤也可提高煤粉的燃烧性。
根据研究结果,添加1O%低C的褐煤,煤粉喷吹量可以从155kg/t 提高到196kg/t。
2.2 适宜的喷吹位置高炉喷吹煤粉初期,一般认为喷枪前端位于直吹管内较合适。
莱钢1080m3高炉大煤比喷吹技术的研究与应用
莱钢1080m3高炉大煤比喷吹技术的研究与应用孙建设(山东莱芜钢铁股份有限公司炼铁厂,271104)【摘要】莱钢1080 m3高炉以“稳定顺行”为基础,从焦炭冶金性能研究、富氧量研究、高炉调剂参数控制等关键技术入手,研究并实施大煤比喷吹技术,实现了大煤比且不破坏高炉顺行并保持高炉煤气流分布合理,各项主要技术经济指标均取得了大幅度提升。
【关键词】大煤比喷吹冶金性能富氧量调剂参数1.前言高炉喷吹煤粉来代替焦炭是目前钢铁业降低生铁成本的关键技术。
喷煤代替焦炭,可减少炼铁对炼焦煤的依赖,降低炼焦和高炉炼铁环境负荷,并实现高炉强化冶炼,达到节能降耗的目的。
在莱钢“十五”规划期间,1080 m3高炉配置了喷煤系统,具备了为高炉大煤比喷吹条件。
为实现大煤比且不破坏高炉顺行并保持高炉煤气流分布合理,莱钢股份炼铁厂自2007年初成立专题研究小组,对大煤比喷吹技术进行了专题研究,经过一系列工艺改造和技术创新,成功解决了制约煤比提升的系列难题。
目前,莱钢1080m3高炉喷煤系统已具备了200kg/t铁的生产及喷吹能力,喷吹最大能力小时喷吹量30t以上,为提高煤比、降低焦比、完成生铁成本任务指标打下良好的基础。
2.工艺改造2.1 工艺简介莱钢股份炼铁厂喷煤系统主体制粉设备为HPS1003型碗式(上海重型设备厂)中速磨煤机,设计总产能为48t,负责1080m3高炉喷煤的煤粉制备。
给煤机采用与中速磨配套皮带秤给煤机。
收粉采用高浓度煤粉袋式收集器进行一级收粉的短流程工艺,布袋收粉器灰斗下方设木屑分离器,筛除混在煤粉中的木屑等杂质。
在主引风机负压作用下,干燥气体携带煤粉经粗粉分离器一次分离后到高浓度煤粉袋式收集器进行一级收粉,在线脉冲方式使煤粉落入布袋收粉器灰斗,废气经烟囱排入大气。
煤粉通过卸灰阀落入木屑分离器,最后进入煤粉仓。
煤粉仓中的煤粉通过钟阀装料到并列式喷吹罐。
2.2 供气动力系统改造原有动力系统为风冷型Lu1500—200B空压机运行故障率较高,风冷效果较差,排气温度偏高,每年5-10月份,排气温度高达110℃左右。
5800m3高炉烟煤混喷的一些研究-袁万龙-沙钢
2014年全国炼铁生产技术会暨炼铁学术年会5800 m3高炉烟煤混喷的一些研究袁万龙,程宝泉(江苏沙钢集团,江苏张家港215625)摘要:从客观角度分析烟煤混喷对高炉生产的意义,以及烟煤混喷中烟煤配比对高炉燃料比的影响;从高炉运行的角度、生产成本的角度探索相对合理、经济的烟煤配比。
关键词:烟煤混喷;挥发份;固定碳;煤焦置换比;效益;经济型1前言高炉生产的主要燃料是焦炭,但焦炭却存在着焦煤资源的日益短缺、价格昂贵、炼焦过程污染大等一系列问题。
以喷吹相对廉价的煤粉替代部分冶金焦是目前高炉炼铁行业的主流做法。
且喷吹煤粉不仅可以减少焦炭的使用、降低炼铁生产成本,还能灵活调剂高炉炉况、节约能源、减少污染等。
因此目前国内大部分高炉都实现了喷煤,高炉喷煤技术在近年亦得到飞速发展。
过去也曾有过向高炉喷吹重油、喷天然气替代焦炭的技术,但随着石油等不可再生资源的日益紧缺,这2项技术已基本被淘汰。
近年国内也有部分钢企探索出通过高炉风口喷吹焦炉煤气、喷吹塑料粒子等新技术,但因为种种原因,尚未得到推广应用。
而高炉喷煤技术已相对成熟,相信在今后较长一段时间内,高炉喷煤技术仍是主要发展方向。
“行业的冬天还没到,现在还处在深秋。
”这是宝钢集团董事长徐乐江在第五届宝钢学术年会上的开场白。
的确,国内外经济形势不景气,钢铁行业产能严重过剩,致使钢铁行业内的竞争异常激烈。
挖潜降本是当前钢铁生产行业的主旋律,以提高喷煤量降低焦炭的使用可以大幅度降低炼铁成本,按煤粉与焦炭的差价及煤焦置换比计算,喷吹煤粉可实现比较大的经济效益;而喷吹用烟煤与喷吹用无烟煤之间有着200~300元/t左右的差价,实现烟煤混喷则可以在此基础上进一步降低铁水生产成本。
沙钢5800m3高炉是目前世界有效炉容最大的高炉,该高炉设计燃料比490kg/tFe,其中焦比290kg/tFe,煤比200kg/tFe,最高风温1310℃。
现阶段该高炉最高日产达1.4428万吨左右,喷煤量在110t/h左右,煤比180kg/t左右,烟煤配比最高时达54%,混合煤粉挥发份22.9%。
潞安配煤的高炉喷吹性能实验研究
摘 要 :将 潞安煤 样 与神 华煤样 按 不 同比例 混 配 ,测 定 了混合 煤 样 的燃 烧 率 、反 应性 和爆
炸 性 ;结果表 明 ,随 着神 华煤 混入 量增加 至 3 0 % ,混煤样 的燃 烧 率和 反应 性都 得 到提 高 ,属 于
吹 的研究 报 道 。之 前 ,实 验 室进 行 过 潞安 喷 吹 煤工 业模 拟燃烧 、预热后 喷 吹性 能 、不 同条件
收稿日期 :2 0 1 3 - 0 2 - 2 5
1 . 1 实验原 料及 性质
实 验采用 潞 安煤 和神华 煤 ,煤 样 工业 分 析 见 表 1 。神华 煤属 低 变 质 程 度 的烟 煤 ,潞 安 煤 属 高 变 质程 度 的 无 烟 煤 。有 研 究 表 明 ,当混 合 煤 的配 比为 3 0 %烟煤和 7 0 % 无 烟 煤 时 ,煤 粉 中小 于0 . 0 7 4 m m粒 级煤 粉 的 比例应 控 制在 6 0 % 左 右 为宜 。制样 过程 中 ,将 潞安 煤 和 神华 煤分 别 制 备
煤
No . 3, 2 01 3
炭
加ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
工
与
综
合
利
用
5 7
C O A L P R O C E S S I N G& C O M P R E H E N S I V E U T I L I Z A T I O N
潞 安 配煤 的 高 炉 喷 吹 性 能 实验 研 究
李会玲 ,钟 雪晴
更广 阔的市场 。
笔 者将不 同煤 质指 标和 工艺 性 能 的煤 进 行混
配 ,实验 研究 了不 同配 比混 合煤 的燃烧 性 和 反应 性 ,为 高 炉 喷 吹 煤 的 发 展 提 供 技 术 参 数 和 理 论
高炉喷吹煤粉的热解过程及其动力学规律
室温到 30C 在该阶段 中, 0 ̄, 由于热分析仪的持续升
温 , 品失 去表层 水分 , 量 略有下 降 。第 2个 阶段 样 质
由于各 钢厂 喷吹煤 粉 的挥 发分 不 同而处 于一个 较 宽
武钢的最大热解速率为 0 3m / i, .5 gmn 对应 峰值温度
为 55C。最后 一个 区域 处于 60—10 ℃ , 残 留 5o 5 00 是
表 1 试 验煤样的工业分析与元素分析
收 稿 日期 :0 8—0 20 7—1 1
作者简介 : 生(9 3 ) 男 , 刘仁 15 一 , 吉林辽源人 , 高级工程师 , 从事企业管理和高炉喷吹煤种 的研发 及应 用工作 , 现任潞安集团副总经理 , 潞安
集团煤炭运销总公 司总经理 。
耗能环 节 加大 喷煤 比例 , 已经 成 为 当前 钢 铁 企 业 节 能减排 、 约成 本 的有效 手段 之一 … 。 节
喷吹煤 的燃 烧特 性对 高 炉喷 吹和运 行有 着 重要
影 响 , 的燃 烧要 经 历 加 热 、 发 分 析 出 、 发 分着 煤 挥 挥 火 及燃 烧 、 固定碳 的着 火 及 燃 烧 4个 阶段 。煤 加 热 时挥 发 分析 出 的热解 过程对 高炉安 全喷 吹和 煤燃烧 反应 过 程 的数 学 模 拟 都 是 十 分 重 要 的 J 。深 入 研
间失重带来影响。为保护热分析仪 , 通人高纯度氮气 作为保护气体 , 流量为 6.m /、 02 4 0 0℃/ i, mn 终温
曲线表示煤样随温度变化时质量的变化 ,T D G曲线 是根据 T G曲线计算 出的瞬时失重速率 , 表示某一 时刻失 重 的变化 程度 。
高炉喷吹煤 粉的热解过程及其动力学规律
高炉喷吹用煤合理配煤的研究与实践
总第277期2019年第1期HEBEIMETALLURGYTotalNo.2772019ꎬNumber1高炉喷吹用煤合理配煤的研究与实践刘京瑞ꎬ冯㊀帅ꎬ尹志华(河钢集团邯钢公司邯宝炼铁厂ꎬ河北邯郸056015)摘要:为提高经济效益ꎬ河钢邯钢对喷吹用煤的最佳煤种和合理的配煤方案进行了试验研究ꎮ通过对单种煤粉的工业分析㊁元素分析㊁可磨性㊁灰分成分㊁灰熔点㊁爆炸性㊁着火点㊁燃烧率测定ꎬ确定了3#烟煤和无烟煤III为河钢邯钢高炉喷吹用烟煤的首选煤种ꎬ且3#烟煤配加比例控制在45%~55%较为适宜ꎮ关键词:高炉ꎻ喷吹用煤ꎻ配煤ꎻ烟煤ꎻ无烟煤ꎻ燃烧率中图分类号:TF542.2㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:A文章编号:1006-5008(2019)01-0014-04doi:10.13630/j.cnki.13-1172.2019.0103RESEARCHANDPRACTICEONRATIONALCOALBLENDINGFORBLASTFURNACEINJECTIONLiuJingruiꎬFengShuaiꎬYinZhihua(Hanbaoiron-makingplantofHBISGroupHansteelCompanyꎬHandanꎬHebeiꎬ056015)Abstract:InordertoimproveeconomicbenefitsꎬtheoptimumcoaltypeandreasonablecoalblendingschemeforcoalinjectionatHansteelweretested.Throughindustrialanalysisꎬelementanalysisꎬgrindabilityꎬashfractionꎬashmeltingpointꎬexplosivenessꎬignitionpointandcombustionratedeterminationofsinglecoalpowderꎬitisdeterminedthat3#bituminouscoalandIIIanthracitearethepreferredcoalforblastfurnacein ̄jectionatHansteel.Andtheproportionof3#bituminouscoaltobecontrolledbetween45%and55%ismoreappropriate.KeyWords:blastfurnaceꎻinjectioncoalꎻcoalblendingꎻbituminouscoalꎻanthraciteꎻcombustionrate收稿日期:2018-08-01作者简介:刘京瑞(1969-)ꎬ男ꎬ工程师ꎬ1991年毕业于北京钢铁学院冶金工程专业ꎬ现在河钢集团邯钢公司邯宝炼铁厂工作ꎬE-mail:fengshuai2022163@163.com0㊀引言㊀㊀高炉喷煤是钢铁企业降低生产成本ꎬ增强竞争力的重要手段ꎬ是高炉节能降耗的重要组成部分ꎮ高炉喷吹煤粉可以有效减少炼焦煤的需求ꎬ降低炼焦成本ꎬ减少因炼焦而产生的环境污染ꎻ同时喷吹煤粉又可以作为一项调节高炉冶炼的有效手段ꎬ为高炉富氧鼓风创造条件[1-5]ꎮ河钢邯钢要进一步提高企业的经济效益ꎬ就必须提高煤比ꎮ任何单一煤种都难以满足高炉冶炼的所有要求ꎬ合理配煤是提高喷煤量的有效措施ꎮ1㊀喷吹用煤的煤质指标㊀㊀煤质指标的基本分析分为工业分析和元素分析ꎮ通过工业分析可以初步了解煤的性质ꎬ大致判断煤的种类和用途ꎮ工业分析包括对水分㊁灰分㊁挥发分的测定和固定碳的计算4项内容ꎮ通过元素分析可以测定高炉喷吹煤中碳㊁氢㊁氧㊁氮㊁硫等元素的含量ꎬ从而对喷吹煤的化学成分进行最直观地分析和了解ꎮ河钢邯钢喷吹用煤分析结果如表1所示ꎮ㊀㊀由表1可知ꎬ工业分析中3种烟煤的固定碳含量在54%~56%之间ꎬ差异也较小ꎮ1#烟煤的灰分10.92%ꎬ高于2#烟煤(7.93%)㊁3#烟煤(7.90%)ꎮ高炉对喷吹用煤灰分的含量要求是越低越好ꎬ灰分含量每提高1%ꎬ燃料比增加2%ꎬ高炉生铁产量也会相应降低ꎮ灰分高会使高炉渣量增多ꎬ对高炉透气性不利ꎮ1#烟煤挥发分28.48%ꎬ2#和3#烟煤挥发分在30%左右ꎬ1#烟煤挥发分略低ꎮ㊀㊀3种无烟煤的固定碳含量在78%~83%之间ꎬ明显高于3种烟煤ꎮ灰分在9%~11%之间ꎬ平均略高于烟煤ꎮ挥发分在7%~9.5%之间ꎬ远远低于烟煤挥发分含量ꎮ烟煤水分在5%~6.5%之间ꎬ吸水性较强ꎬ无烟煤水分在1.5%以下ꎮ㊀㊀元素分析中ꎬ烟煤碳元素在66%左右ꎬ无烟煤41河北冶金㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2019年第1期在80%左右ꎮ烟煤氢元素含量在3%~4%之间ꎬ无烟煤氢元素含量在4%~5%之间ꎬ差异不大ꎮ烟煤的氧元素含量在14%左右ꎬ无烟煤在4%左右ꎬ远远低于烟煤ꎮ煤中氧元素是有害元素ꎬ碳元素与氧元素结合ꎬ消耗了有效碳元素ꎬ发热值会降低ꎮ喷吹用煤要求硫含量越低越好ꎬ避免硫负荷过重造成铁水质量问题ꎮ3种烟煤和3种无烟煤硫元素含量均ɤ0.4%ꎬ符合河钢邯钢喷吹用煤规定要求(硫ɤ0.4%)ꎮ㊀㊀可磨性是反映煤耐磨特性的一项煤质指标ꎬ可磨性指数越大ꎬ越容易粉碎ꎮ煤的可磨性指数对高炉冶炼过程没有直接影响ꎬ但可直接影响磨机出力和电耗ꎬ影响着粉煤的加工成本和高炉的生产效益ꎮ1#烟煤可磨性较低ꎬ仅为56ꎬ2#和3#烟煤可磨指数分别为81㊁80ꎬ属于可磨性能较好的烟煤ꎮ无烟煤I和II可磨指数为53ꎬ不易磨ꎬ无烟煤III可磨指数为76ꎮ表1㊀喷吹用煤的煤质指标Tab.1㊀Coalqualityindicatorsforcoalinjection名称工业分析/wt%FCadAadVadMad元素分析/wt%CadHadNadOadSad可磨指数1#烟煤55.0710.9228.485.5360.464.721.1214.960.40562#烟煤54.917.9330.886.2866.334.241.0113.900.31813#烟煤55.887.9030.555.6766.064.270.9814.800.3280无烟煤I82.219.407.490.9080.313.600.554.870.3753无烟煤II78.7210.619.311.3678.473.740.704.720.4053无烟煤III80.119.699.181.0280.293.800.724.040.39762㊀喷吹用煤灰分的化学组成及灰熔点㊀㊀河钢邯钢喷吹用煤灰分的化学组成如表2所示ꎬ灰熔点如表3所示ꎮ表2㊀喷吹用煤灰分的化学组成wt%Tab.2㊀Chemicalcompositionofcoalashforcoalinjectionwt%名称SiO2Al2O3TiO2CaOMgOK2ONa2OP2O5Fe2O3TFe1#烟煤37.9512.180.5228.10.960.600.410.338.916.442#烟煤41.3516.960.7422.994.730.842.180.128.636.093#烟煤41.0216.480.6823.451.080.802.100.148.045.70无烟煤I47.6436.761.684.142.320.300.840.625.063.85无烟煤II41.7333.301.642.910.880.820.920.783.552.59无烟煤III43.9127.791.441.901.040.890.950.304.463.22㊀㊀由表2可知ꎬ3种烟煤灰分中的K2O+Na2O分别为1.01%㊁3.02%和2.90%ꎮ考虑灰分含量的影响ꎬ1#烟煤碱金属含量为0.11%ꎬ2#烟煤㊁3#烟煤的碱金属含量分别为0.24%和0.23%ꎻ3种无烟煤中ꎬ无烟煤I的碱金属含量最低ꎬ为0.11%ꎻ无烟煤II和III碱金属含量均为0.18%ꎮ河钢邯钢高炉喷吹1#烟煤和无烟煤1有利于降低高炉的碱金属负荷ꎮ㊀㊀无烟煤灰分中的Al2O3含量在27%~37%之间ꎬAl2O3含量是影响煤灰熔融性的重要指标之一ꎮ烟煤灰分中的Al2O3含量在12%~17%之间ꎬ含量较低ꎬ1#烟煤灰分中Al2O3含量仅为12.18%ꎮ烟煤和无烟煤灰分中的SiO2含量相差不大ꎮ表3㊀喷吹用煤的灰熔点ħTab.3㊀Ashfusionpointofcoalinjectionħ名称变形温度DT软化温度ST半球温度HT流动温度FT1#烟煤11851198119912012#烟煤11901193120012113#烟煤1197119912041208无烟煤I>1500>1500>1500>1500无烟煤II>1500>1500>1500>1500无烟煤III>1500>1500>1500>1500㊀㊀由表3可知ꎬ烟煤的灰熔点明显低于无烟煤ꎮ3种烟煤灰熔性都比较低ꎬ在1190ħ左右开始变形ꎬ51总第277期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀HEBEIYEJIN1195ħ开始软化ꎬ流动温度在1201~1211ħ之间ꎮ由于无烟煤中Al2O3含量较高ꎬ3种无烟煤灰分的变形温度㊁软化温度㊁半球温度㊁流动温度均高于1500ħꎮ综合以上分析ꎬ在保证较高燃烧率的情况下ꎬ无烟煤和烟煤混喷可以改善煤灰的灰熔性ꎮ3㊀喷吹用煤的着火点㊁燃烧率3.1㊀单品种煤的燃烧率㊀㊀煤粉燃烧率是煤粉燃烧好坏的标志ꎬ其大小代表煤粉在高炉风口气化的完全程度ꎮ如果煤粉在高炉风口燃烧率低ꎬ煤粉燃烧不完全ꎬ不仅会降低煤粉在高炉内的利用率ꎬ还会影响炉料的透气性和炉渣粘度ꎬ从而影响高炉生产ꎮ㊀㊀煤粉燃烧试验装置如图1所示ꎮ该试验装置模拟高炉风口的燃烧条件ꎬ以立式电炉模拟热风炉加热空气ꎬ用燃烧炉模拟高炉风口的煤粉燃烧状况ꎬ将经过干燥的煤粉喷进燃烧炉中ꎬ进行煤粉燃烧率的测定ꎮ本试验装置实现了连续喷吹方式ꎬ更好地模拟高炉喷煤过程ꎬ提高了试验结果的准确性ꎮ采用灰分平衡法计算煤粉的燃烧率ꎮR=1-A0ˑ(1-A1)A1ˑ(1-A0)(1)式中ꎬR 煤粉燃烧率ꎻA1 未燃煤粉的灰分含量ꎻA0 煤粉燃烧前的灰分含量ꎮ1.热风炉ꎻ2.刚玉管ꎻ3.燃烧炉ꎻ4.冷却系统ꎻ5.收灰槽ꎻ6.收气囊ꎻ7.除尘器ꎻ8.喷煤瓶ꎻ9.铁网ꎻ10.布袋图1㊀煤粉燃烧炉结构示意图Fig.1㊀Sketchofstoveforpulverizedcoalcombustion㊀㊀河钢邯钢喷吹用煤的着火点㊁挥发分㊁燃烧率如表4所示ꎮ表4㊀原煤样着火点㊁挥发分和燃烧率Tab.4㊀Ignitionpointꎬvolatilematterandcombustionrateofrawcoalsamples名称挥发分/%着火点/ħ燃烧率/%1#烟煤28.4832578.992#烟煤30.8833479.903#烟煤30.5533784.75无烟煤I7.4940563.21无烟煤II9.3140262.41无烟煤III9.1840166.02㊀㊀由表4可知ꎬ煤粉的挥发分含量是影响煤粉燃烧率的重要因素之一ꎮ烟煤挥发分在28%~31%之间ꎬ无烟煤挥发分在7%~9.5%之间ꎬ差异较大ꎮ挥发分含量越高ꎬ燃烧率也越高ꎮ煤粉的燃烧分为以下3个阶段ꎬ煤粉受热分解析出挥发分㊁挥发分的燃烧放热㊁固定碳的燃烧ꎮ煤粉在高炉风口区燃烧过程中ꎬ挥发分含量高的煤种能释放出较多的挥发分ꎬ而且挥发分的燃烧放热为风口区碳素的燃烧提供了足够的热量ꎬ从而促进了煤粉的充分燃烧ꎮ㊀㊀3种无烟煤的着火点温度较高ꎬ均在400ħ以上ꎮ无烟煤I的着火温度最高为405ħꎮ一般来说ꎬ煤的着火温度越低ꎬ越容易发生自燃现象ꎬ其燃烧率也就越高ꎮ3种烟煤中ꎬ1#烟煤的着火点最低ꎬ为325ħꎬ其次为2#㊁3#烟煤ꎮ不同煤种的着火点随着煤粉中挥发分含量的增加呈下降趋势ꎬ这是由于挥发分受热分解ꎬ变为气态而挥发出来ꎬ提高了煤粉的升温速度ꎬ从而使煤粉着火点温度降低ꎮ对于着火点温度较低的煤ꎬ保证安全制粉是重要前提ꎮ河钢邯钢使用的3台中速磨ꎬ对磨机的进口温度限制严格ꎬ温度超过300ħ或入口含氧量高于12%ꎬ磨机将会连锁保护跳停ꎮ㊀㊀3种烟煤中ꎬ3#烟煤的燃烧率最高ꎬ达到84.75%ꎻ其次为2#烟煤ꎬ燃烧率为79.90%ꎬ1#烟煤的燃烧率为78.99%ꎮ无烟煤的燃烧率相对较低ꎬ3种无烟煤中ꎬ无烟煤III的燃烧率最高ꎬ达到66.02%ꎻ无烟煤II的燃烧率仅为62.41%ꎮ由于无烟煤的煤化程度较深ꎬ主要显微成分镜质组为完全失去细胞结构的镜质体ꎬ结构致密ꎬ燃烧是由外向内层层推进的层状燃烧ꎬ即使细磨至粒径全部在-200目以下ꎬ与烟煤相比ꎬ其燃烧率仍然较低[6-8]ꎮ3.2㊀混合煤粉的燃烧率㊀㊀烟煤含有较高的挥发分ꎬ结构疏松ꎬ其燃烧过程是多孔性燃烧ꎬ它的燃烧性能比无烟煤好ꎬ但置换比较低ꎮ无烟煤含碳量高ꎬ结构致密ꎬ燃烧过程是由外61河北冶金㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2019年第1期到内的层状燃烧过程ꎬ所以燃烧率较低ꎬ但置换比要高于烟煤ꎮ因此ꎬ混合喷吹能够相互促进燃烧ꎬ提高高炉的煤焦置换比ꎮ此外ꎬ合理的配煤使混合煤粉的爆炸性大幅度降低ꎬ燃烧性能相对提高ꎬ未燃煤粉降低ꎬ有利于高炉顺行ꎮ㊀㊀在河钢邯钢混喷要求和单种煤基础性能检测的基础上ꎬ选取最佳煤种进行混合ꎬ确定最佳配比ꎮ3种烟煤中3#烟煤燃烧率最高ꎬ达到84.75%ꎬ3种无烟煤中无烟煤III燃烧率最高ꎬ达到66.02%ꎬ选择3#烟煤和无烟煤III按不同的比例混合ꎬ如表5所示ꎮ表5㊀混煤方案Tab.5㊀Coalblendingscheme编号混煤方案(无烟煤III/3#烟煤)着火点/ħ火焰返回长度/mm燃烧率/%燃烧率(加权平均值)/%1100/0401066.0266.02270/30380068.1166.65360/40374<1074.2169.30455/453691077.3274.45550/503682579.6675.39645/553622982.2876.3270/10033780084.7584.75㊀㊀由表5可知ꎬ试验条件下ꎬ随着混煤中烟煤比例的提高ꎬ着火点逐渐下降ꎬ燃烧率呈上升趋势ꎬ混煤的爆炸性逐渐增强ꎮ混煤的着火点和烟煤配比呈线性关系ꎬ即随着烟煤配比的增加ꎬ着火点温度降低ꎮ这是由于烟煤和无烟煤混合ꎬ混煤的挥发分增加ꎬ从而使它们的着火点随之变化ꎮ可见无烟煤配加烟煤可降低煤粉的着火点ꎬ有利于煤粉燃烧ꎬ生产上有助于提高高炉喷煤量ꎮ混煤的着火点温度均在300ħ以上ꎬ能保证安全制粉ꎮ㊀㊀3#烟煤返回火焰为800mmꎬ为强爆炸性煤ꎬ无烟煤的爆炸性为0ꎮ随着无烟煤配比的增加ꎬ爆炸性逐渐减弱ꎮ试验证明ꎬ在强爆炸性的烟煤中ꎬ加入无烟煤的比例达到45%时ꎬ混煤也不具有爆炸性ꎬ有利于安全制粉和喷吹ꎮ㊀㊀混煤的燃烧率大于其加权平均值ꎮ烟煤比例为0时ꎬ燃烧率仅为66.02%ꎻ烟煤比例提高到30%时ꎬ燃烧率为68.11%ꎬ加权平均值66.65%ꎬ高出1.46%ꎻ烟煤比例提高到50%时ꎬ燃烧率为79.66%ꎬ加权平均值75.39%ꎬ高出4.28%ꎬ可见随着烟煤比例的逐渐增加ꎬ燃烧率提高幅度增大ꎮ这主要是因为随着高挥发分烟煤配比的增加ꎬ混煤的挥发分含量升高ꎬ挥发分一方面从煤粉孔隙中析出ꎬ导致煤粉孔隙结构发生了变化ꎬ另一方面挥发分会在煤粉颗粒表面或空隙内部燃烧ꎮ挥发分含量越高ꎬ在煤粉燃烧过程析出的就多ꎬ析出的挥发分跟氧发生反应放出热量就多ꎬ促进煤粉的燃烧ꎻ同时挥发分析出导致煤粉颗粒中残留的微孔增多ꎬ煤粉颗粒同氧气接触的表面积就越大ꎬ煤粉的燃烧速度加快ꎮ由于煤粉燃烧是在有限空间和有限时间内的燃烧ꎬ煤粉燃烧速度越快ꎬ煤粉燃烧率就会变高[9ꎬ10]ꎮ㊀㊀在安全制粉㊁喷吹的前提下ꎬ既要保证混煤的燃烧率ꎬ又要兼顾其发热量ꎬ在河钢邯钢高炉混煤操作中ꎬ烟煤比例在45%~55%较为适宜ꎮ4㊀结论㊀㊀(1)3种无烟煤的固定碳含量在78%~83%之间ꎬ明显高于3种烟煤ꎮ2#㊁3#烟煤可磨指数为81㊁80ꎬ无烟煤III可磨指数为76ꎬ属于可磨性能较好的煤ꎮ㊀㊀(2)3种烟煤中3#烟煤燃烧率最高ꎬ达到84.75%ꎬ3种无烟煤中无烟煤III燃烧率最高ꎬ达到66.02%ꎬ混煤中首选3#烟煤和无烟煤IIIꎮ㊀㊀(3)随着混煤中烟煤比例的提高ꎬ着火点逐渐下降ꎬ燃烧率呈上升趋势ꎬ混煤的爆炸性逐渐增强ꎮ㊀㊀(4)混煤的燃烧率大于其加权平均值ꎮ随着烟煤比例的逐渐增加ꎬ燃烧率提高幅度增大ꎮ综合考虑ꎬ在河钢邯钢高炉混煤喷吹操作中ꎬ烟煤比例控制在45%~55%较为适宜ꎮ参考文献[1]牛江峰ꎬ许莹ꎬ胡宾生.邯钢高炉喷吹煤种的优化选择[J].河北冶金ꎬ2006ꎬ(5):4~6.[2]竺维春ꎬ王颖生.首钢2号高炉喷煤置换比试验研究[J].炼铁ꎬ2003ꎬ44(4):14~18.[3]许莹.高炉喷吹煤粉助燃机理的研究[D].沈阳:东北大学ꎬ2006:19~22.[4]刘二浩.邯钢高炉喷吹煤粉性能研究[D].唐山:河北理工大学ꎬ2009:30~31.[5]闫宝忠ꎬ寿庆霞ꎬ井长青.提高高炉煤比的实践[J].河北冶金ꎬ2012ꎬ(9):82~86.[6]孟喜平ꎬ米舰君.唐钢3200m3高炉强化冶炼实践[J].河北冶金ꎬ2012ꎬ(7):30~32.[7]曹海.马钢2500m3高炉提高煤比生产实践[J].河北冶金ꎬ2014ꎬ(1):35~37.[8]裴西平.我国高炉喷煤现状及供求趋势分析[J].炼铁ꎬ2003ꎬ22(5):33~36.[9]周春林ꎬ刘春明.高炉喷煤工艺优化及系统改进[J].钢铁ꎬ2009ꎬ44(7):20.[10]陈泉源ꎬ柳欢欢.钢铁工业固体废弃物资源化途径[J].矿冶工程ꎬ2007ꎬ27(3):49~56.71。
高炉喷吹调查总结
高炉喷吹调查总结1. 引言高炉喷吹是钢铁冶炼过程中的重要环节,通过喷吹燃料和空气进入高炉,使其燃烧产生高温,以提供高炉冶炼所需的热能。
高炉喷吹的使用对冶炼效果、能耗和环境影响等方面具有重要意义。
本文旨在通过调查分析,总结高炉喷吹的应用现状、问题及改进方向,为高炉冶炼提供参考和指导。
2. 调查方法为了全面了解高炉喷吹的情况,本次调查采取了以下方法:1.文献研究:收集和分析相关文献,了解喷吹技术的发展历程和应用现状。
2.实地访谈:走访了数家高炉冶炼企业,与相关技术人员进行交流和访谈,了解实际应用中存在的问题和挑战。
3.数据统计:收集了一定数量的高炉喷吹数据,通过统计分析,对喷吹技术的效果进行评估。
3. 高炉喷吹技术现状3.1 喷吹燃料目前常用的喷吹燃料主要包括焦炭、煤炭和天然气等。
焦炭作为传统的喷吹燃料,具有高热值和稳定的燃烧特性,但同时也存在资源有限和环境排放问题。
煤炭和天然气由于资源丰富和环境友好等优势,正在逐渐替代焦炭成为高炉喷吹的主要选择。
3.2 喷吹参数高炉喷吹的参数包括燃料量、空气量、喷吹速度等。
合理的喷吹参数能够提高高炉的冶炼效率和燃烧效果。
通过实地访谈和数据统计,我们发现不同企业在喷吹参数的选择上存在一定的差异,这与高炉的规格、炼铁工艺和冶炼目标等因素有关。
4. 高炉喷吹存在的问题在调查过程中,我们发现高炉喷吹存在以下问题:4.1 环境问题高炉喷吹过程中产生的废气含有大量有害气体和颗粒物,对环境造成严重污染。
对此,一些企业采取了喷吹废气处理技术,如烟气脱硫、除尘等,以减少对环境的影响。
4.2 能耗问题高炉喷吹消耗的燃料和电力等能源资源较大,这对企业的能耗和成本产生了一定影响。
因此,如何优化喷吹参数,提高能源利用效率是高炉冶炼面临的一个重要问题。
4.3 喷吹技术改进当前高炉喷吹技术存在一些瓶颈和问题,如燃烧不充分、喷吹均匀性差等。
针对这些问题,一些企业正在研究和开发新的喷吹技术,如使用先进的喷吹设备、改进喷吹参数控制等。
高炉制粉喷煤技术的研究与应用
高炉制粉喷煤技术的研究与应用作者:王维乔1. 技术研发历程高炉喷吹煤粉可以降低焦炭消耗,减少炼焦污染,调节炉况,促进高炉稳定顺行,强化高炉冶炼。
首钢作为我国高炉喷煤技术的开创者和先行者,早在196 3年,就进行了系统的研究与试验,并于1964年在国内率先将其在高炉上进行工业化试验。
1966年,首钢在全公司的高炉上进行推广应用,当时的年平均喷煤量达159kg/tHM,最高月平均喷煤量达到279kg/tHM,创造了当时的世界纪录。
1994年,在首钢1726-2536m3四座高炉上应用,采用集中制粉,间接喷吹,串联罐多管路喷煤。
2000年,首钢进行重大技术改进,采用中速磨煤机制粉,布袋一级收粉,双系列串联罐直接喷吹,在首钢两座(1780m3、2536m3)高炉上应用,达到国际先进水平。
2004年,首钢国际工程公司设计的湘钢1800m3高炉,采用中速磨制粉,并列罐间接喷吹。
2007年,首钢国际工程公司设计的迁钢2号2650m3高炉,采用并列罐直接喷吹,并实现全自动喷煤操作。
2009年,首钢国际工程公司设计的京唐1号5500m3高炉,采用并列罐直接喷吹,全自动喷煤操作,并实现浓相输送。
2010年,首钢国际工程公司设计的迁钢3号4000m3高炉,采用并列罐直接喷吹,全自动喷煤。
2010年,首钢国际工程公司设计的京唐2号5500m3高炉,采用并列罐直接喷吹,浓相输送,全自动喷煤。
经过几十年的发展,首钢国际工程公司不断完善和优化设计,掌握了从原煤料场到煤粉制备和喷吹的全套高炉喷煤工艺设计。
近年来,首钢国际工程公司还参与编制了国家标准GB 50607-2010《高炉喷吹煤粉工程设计规范》。
2. 高炉喷吹煤粉技术的主要技术特点2.1 长距离直接喷吹,紧凑型布局由首钢国际工程公司设计的首钢2号、3号高炉喷煤工程,完全采用国产化技术和设备,采用紧凑型短流程工艺,实现了煤粉长距离直接喷吹。
2号高炉喷煤总管长度达到452m,已被列入第九批《中国企业新记录》。
浅谈酒钢7号高炉逐步增加烟煤喷吹探索
浅谈酒钢7号高炉逐步增加烟煤喷吹探索1 概述我国长期喷吹无烟煤,其优点是含碳量高、挥发分低、喷吹安全,但是不易燃烧、煤质硬、制粉能耗高。
随着无烟煤储藏量的减少,无烟煤质量逐年下降,灰分含量增多,使得煤焦置换比降低,高炉冶炼的渣量增大,不利于高炉生产和生铁成本的降低。
增加烟煤喷吹比例,扩大了喷煤煤种,从煤的储量及分布看,烟煤储量较多,分布较广,保证了充足的喷煤资源。
烟煤挥发分高、燃烧性能好、含氢量高,有利于高炉顺行,并且煤质软、易粉碎、制粉能耗低,从而可以降低生铁成本。
但是喷吹烟煤时,特别是喷吹高挥发分、强爆炸性烟煤时,安全性差,易爆易燃,必须采取相应的安全保护措施。
酒钢炼铁厂7号高炉喷煤系统设计要求磨制煤质较软煤种价格较贵,满足不了低成本生产的需要,为了降低生铁的燃料成本,7号高炉喷煤系统对磨煤机等设备进行调整,通过调整制粉系统的各项参数,逐步配加价格较低的煤种比例来替代较高的宁夏洗净无烟煤,来降低高炉生铁燃料成本。
7号高炉制粉系统按喷吹烟煤和无烟煤1∶1设计,工艺系统设计中安全保护措施按烟煤考虑。
制粉系统采用一台MWF28D中速磨煤机,设计制粉能力为61t/h。
图1为酒钢7号高炉喷煤制粉系统工艺流程。
2 增加烟煤配比前7号高炉喷煤系统用煤结构及各煤种成分喷煤系统配煤结构为:45%的动力煤(烟煤)+28%的宁夏洗净无烟煤+27%的改质无烟煤。
各煤种成分如表1所示:从表1可以看出酒钢7号高炉所用的煤种中动力煤的挥发分最高,达到了29.65%,远远超过了国家法规定及标准中规定喷吹煤粉挥发分<25%的规定。
3 酒钢7号高炉喷煤系统操作要求及参数控制标准3.1 启机操作原煤仓料位≥5m且上煤系统正常;确认磨煤机出口温度为80℃~90℃;确认布袋箱体温度在60℃~85℃之间;确认布袋出口氧含量<12%;将给煤量设置到35~40t/h;启磨煤机、给煤机;调整烟气炉及制粉系统参数。
3.2 停磨煤机操作减少煤气和助燃空气量;减少给煤量;确认磨煤机出口温度≤65℃;停给煤机;停磨煤机。
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高炉喷吹高挥发份“神华煤”的研究
胡军等
1前言
高炉炼铁采用喷煤技术能降低高炉焦比,降低生铁成本,提高产品的竞争力。
同时,由于高炉消耗的焦炭量降低可以减少炼焦生对环境的污染,因此,各钢铁公司都在致力于提高煤粉的制备能力,改善高炉原料及冶炼条件,提高喷煤量。
目前,喷吹煤粉的工艺有2种粉煤喷吹,煤粒喷吹,煤的粒径一般磨到小于74km(pm),占80%;粒煤喷吹,煤的粒径上限为3.175mm,小于74pm(-200目)的部分为无烟煤,煤需要细磨,磨煤设备投资高,出率低,磨煤成本相对较高。
近来年,受高炉喷煤量提高,适宜高炉喷吹用无烟煤资源减少,无烟煤灰份逐渐增高和煤质下降的因素制约,将变质程度较低,挥发份高,资源丰富的烟煤用于高炉喷吹,有益于合理地利用煤炭资源。
为此,文本探索高挥发分的“神华煤”在放宽粒径条件下其燃烧性及爆炸性的变化。
同时也考察了几种煤配合使用的效果。
研究结果可以为企业利用现有设备提高制粉能力,以及扩大喷吹煤种的选择范围提供依据。
2“神华煤”作为高炉喷吹用煤的性能研究
2.1爆炸性
高炉喷煤,通常将煤磨到<0.074mm,而且这部分煤粉要占80%以上,才能提高煤的燃烧率。
然而,磨细后的煤粉具有较大的比表面积,容易发生爆炸,影响安全,因此高炉喷吹十分关心煤的爆炸性。
煤的爆炸性与挥发公的高低成正比例关系,煤的挥发份高则爆炸性与挥发份的高低成正比例关系,煤的挥发份高则爆炸性高,反之则低。
通常认为高炉喷吹用煤的挥发份<10%是安全的即喷吹无烟煤是安全的。
为此,要扩大喷吹煤种的选择范围,选择高挥发份煤作为高炉喷吹用煤,首先要考虑喷吹用煤的安全性。
实验对所选煤样做了爆炸性研究。
2.1.1高挥发份烟煤单位使用时的爆炸性
试验选用3个矿和高挥发份“神华煤”为研究对象。
它们都是挥发份在25%---35%之间的高挥发份烟煤,灰份均小于10%,最小的只有3.94%,硫含量在0.10%---0.40%之间,是低灰,低硫,低有害元素的不粘结煤种。
对试验所选高挥发公煤,采有长管式煤粉爆炸
性能测定煤粉返回火焰长度,以此评价所选煤种的爆炸性。
一般认为,返回火焰长度大于400mm时为强爆炸性,小于400mm时则为弱爆炸性煤,若仅在火源处出现稀少火星或无火星的属无爆炸性煤。
由试验给出的数据可以看出,当煤的粒每项全部小于0.074mm这三种煤的火焰返回长度均大于700mm,都是强爆炸性煤;当粒每项放宽到最大粒径返回长度就降到了400mm以下,变为弱爆炸性煤;当煤粉的最大粒径放宽到1.0mm时就属于无爆炸性煤,总的趋势是随着煤料径上限的提高,爆炸性逐渐减弱。
试验结果表明,按常规磨煤处理,高炉不能安全地单独喷吹所选煤种。
但是所选煤种爆炸性于醺径关系表明,将煤粉粒径放到足够宽的条件下,能够改变其爆炸性,使这种高挥以份的煤成为安全的高炉喷吹用煤。
因此,在采取相关的安全措施后,可以考虑适当放宽磨煤粒径,喷吹高挥发从优质烟煤。
同时,由于放宽了磨煤料径,可以提高喷煤系统的制粉能力。
2.1.2”神华煤”与太西煤混合使用时的爆炸性
影响煤粉爆炸性能的因素很多。
将挥发份低的无烟煤与高挥发份的烟煤进行混合配煤后,可降低高炉喷吹用煤的爆炸性。
为测试所选高挥发份煤与无烟煤混合配煤对爆炸性的影响,将试验所选高挥发份“神华煤”与所选无烟煤(太西煤)份别细磨到0.074mm以下,以不同比例混合,测试混合煤的爆炸性,结果见表1。
混合比例
10:00 90:10 70:30 50:50 30:70 0:100
煤种
大末/太西 >700 650 30 <10 有微火 0
活混/太西 >700 380 50 20 <10 0
榆末/太西 >700 360 20 <10 有火星 0
由表中数据可见,3个矿的高挥发份“神患煤”的返回火焰长度均大于700mm,属于强爆炸性煤;而元煤返回火焰长度为0mm,没有爆炸性。
随着无烟煤配比的增加,爆炸性逐渐减弱,当元烟煤的比例增加到30%时,混合煤的返回火焰长度都下降到50mm以下,成为弱爆炸性煤。
因此,从喷吹安全性考虑,如果用作高炉混合喷吹,这种高挥发份煤与无烟煤的配比极度限值应为70%。
2.2燃烧性
高炉喷吹煤粉,煤粉的燃烧性能十份重要。
高炉喷煤生产实践表明,只要保证煤粉在风口燃烧带有交稿(较高)的燃烧率,就不会给高炉的冶炼过程带来麻烦。
煤粉在风口燃烧率不仅与风温,富氧有关,而且与煤种粒径有关。
为此,试验测试高挥发份煤在放宽粒径采用混合配煤等情况下的煤粉燃烧率变化。
采用爆炸性试验相同的煤样,进行煤的燃烧性能试验,计算煤的燃烧率。
试验得到高挥发份煤燃烧率随粒径的变化;对高度挥发份煤与无烟煤以不同比例混合,得到燃烧率随混合比例的变化。
为消除试验方法对燃烧率的影响,以及比较不同煤种的燃烧性能,又对几种高炉喷吹常用无烟煤的燃烧率进行了测试,见表2。
煤样 A B C D
粒径/mm <0.074 <0.074 <0.074 <0.074
挥发份/% 8.27 4.89 8.80 8.94
燃烧率/% 26.17 27.88 30.04 28.36
煤的燃烧率随平均粒径变化的趋势为:随粒径提高,煤的燃烧率先增加,达到一高点后再减小,呈现倒“V”型曲线。
当煤的平均粒每项很小时,燃烧率较低,大末煤为67.01%。
活混煤为66.87%,榆末煤为57.40%;随着煤平均粒每项的增加,燃烧率逐渐提高。
每项的增加,燃烧率逐渐提高。
将所选高挥发份煤的最大粒径控制在0.125mm的条件下磨煤,煤的燃烧达到最在大值,此时大末煤的燃烧率为80.16%(平均粒每项0.081mm);活混煤为74.92%(平均粒每项0.080mm);末煤为65.55%(平均粒每项0.080mm);再提高平均粒每项,煤的燃烧率随煤平均粒径的增加而降低,但是,对试验选用的高挥发份煤,其平均粒径在0.25---1.00mm 范围内,燃烧率降低幅度不大。
3个矿的高挥发份“神华煤”的燃烧率都比较高,而无烟煤的燃烧率都比较低;在高挥发份烟煤中配加元烟煤形成混合煤后,煤粉的燃烧率降低。
元烟煤配煤比例增加,燃烧率减小,在无烟煤配加量不大时,燃烧性能较好的大末和活混煤配煤形成的混煤仍能保持较高的燃烧率,而燃烧性能稍差的煤种与煤混合后燃烧率稍低。
所选的高挥发份烟煤和元烟煤地行混合配煤后形成的混合煤,其燃烧率基本反映了按不同煤种组份比例进行燃烧率加和后的综合效果。
比较放宽粒径以后高挥发份烟煤与表2无烟煤粉的燃烧结果可知宽粒径烟煤的燃烧率明显高于无烟煤粉。
即使平均粒径最大的烟煤,其燃烧率也明显高于无烟煤粉。
3分析与讨论
3.1不同煤种的燃烧机理
无烟煤变质程度较深其燃烧方式是由外向内层层推进的层状燃烧。
当颗粒较大时,颗粒表面积较小,燃烧率随之降低。
燃烧率随粒径增大而降低。
由于其致密结构决定的燃烧机理,即使细磨使粒径全部在0.074mm以下,与烟煤相比,燃烧率仍然较低。
高挥发份烟煤是变质程度比较低的煤,含有较高的挥发份,受热后挥发份首先析出,燃烧,挥发份的大量析出可使煤的着火时间提前,实际燃烧时间延长。
另外,高挥发份烟煤煤粒一旦进入高温环境在快速加热条件下,有可能产生爆裂,产生自动细化现象,煤粉燃烧时的动态粒径小于静态测试粒径。
对高挥发份烟煤,即使磨煤时控制的料径较粗其燃烧率也维持在较高水平。
因此,在相同燃烧条件下燃烧率明显高于无烟煤。
3.2合理喷吹高挥发份煤的途径
由试验结果可见所选用的高挥发份煤的燃烧性好,即使在放宽粒径条件也能保证高的燃烧率,可以放宽喷吹粒每项。
考虑到喷吹的安全性,煤的平均粒每项放宽到0.12---0.22%mm之间,即最大粒径控制在0.25---0.5mm之间磨煤。
这样既保证了喷吹的安全性,有保证了煤的充分燃烧。
配煤的结果表明,将所选高挥发份烟煤与无烟煤进行混合配煤,即使细磨到100%的粒径都在0.074mm以下,只要将高挥发份煤的配比限制定在一定范围内,就可以空子混合煤的爆炸性,实现安全喷吹,对所选烟煤和无烟煤混合使用时,烟煤的比例在50%左右最好成绩,这样既保证了安全性,有保证了煤粉的充分燃烧。
3.3经济效益与社会效益
由于高挥发份烟煤燃烧率高,可以放宽磨煤粒径,因此可以降低煤粉制备费用大约30%,降低能耗大约50%。
由于磨煤机出率提高,维修及运营成本的减少,可以给企业带来明显的经济效益。
同时,采用高挥发份烟煤放宽粒径喷吹,工艺生产中碳含量下降,氢含量增加,可减少生产过程中CO2 的排放量,对环境保护具有积极意义.。