9、连续梁钢绞线张拉(新)

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六、原因分析
六、原因分析
2013年5月4日,我小组成员召开会议,充分开阔思路畅所欲言,对影响连 续梁预应力张拉时存在的各个方面,包括人员、机械、材料、方法、环境 等五方面因素进行了认真、仔细的分析讨论,查找所有因素形成分析图如 下:



钢绞线储存 放不合理
波纹管未 检测
千斤顶油泵 持荷不稳定
执行交底 不彻底
要因确认
是否要 因
负责人
①现场质量,技术人员都能做到持证上岗,并认真学习《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝
土结构设计规范》TB1002.3-2005,《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10752-2010。 ②作业人员进场时,质量,技术部门组织作业工人进行质量意识教育和技术交底,并对他们

进行培训。
2013.3.20
连续梁张拉质量控制方案研讨
2013.4.25 2013.4.27 2013.5.4
现场施工工艺调查 确定质量控制目标 张拉异常原因分析
2013.5.25
张拉后质量检查及现场总结
2013.5.27~11.20 2013.11.25
查找不足并根据实情制订相应措 施。
成果总结,并确定下一步质量控 制计划
二、小组概况
课题名称 QC小组名称 成立时间
小组概况
表一
连续梁钢绞线张拉施工质量控制
中铁七局集团郑机城际铁路ZJZQ-1项目部QC小组
2013.1.14
小组类型
现场型
小组注册号
QC-七郑-2013-08
活动时间
2013.3.15-11.25
小组人数
7人
制表人:蔡瑞波
课题注册号
QC-七郑-2013-08

执行交底 不彻底
工人技术熟 练程度不够
光线不足, 安装不仔


安装时夹片 有错台
工具锚与千斤 顶不同心
工具锚安 装不到位

连续梁预应力张拉主要原因分析图(2)
张拉后 工作夹 片错台 大于
2mm
七、要因确认
七、要因确认
❖ 针对以上出现的末端因素,小组成员通过亲自实践、观察,亲自操 作认真分析,对造成上述因素进行了逐一分析,确认了主要因素, 确认分析过程见下表:
3
重新调整
装不到
要求
处理。

宋召 牛聪
连续梁波 纹管安装
现场
波纹管安 装中
夹片安 ①对进场锚具、夹片抽检,不合格退场。②夹片安
4 装时有 重新安装 满足要求 装到位后要逐个进行检查。
错台
蒋新禹 宋召
施工现场 张拉前
制表人:蔡瑞波
制表日期:2013年5月4日
九、对策实施
九、对策实施
❖ 2013年5月4日至2013年5月6日根据上述对策计划表,我项目部QC小组成 员及时召开课题会议,针对问题想对策,认真研究制定了一套详细可行 的实施措施,并当场指定了专人进行负责落实,具体的实施措施如下:
现场调 查
箱内有足够的照明设施,且已给工人配备了照明设备。
否 牛聪
制表人:蔡瑞波
制表日期:2013年5月4日
七、要因确认过程
❖ 从预应力张拉伸长量出现异常和张拉完成后工作夹片错台大于2mm要 因确认表可以看出,影响连续梁预应力张拉合格的主要原因是:
❖ 千斤顶、油泵持荷不稳。 ❖ 张拉力不均匀。 ❖ 波纹管位置安装不准确。 ❖ 夹片安装时有错台。

宋召
工具锚制作完成后,由实验室人员对其进行了检验,合格后才能使用。

①波纹管进场后,必须对波纹管的外观检查,确认无损伤,锈斑等质量问题。②波纹管进场 后送检进行各项检查,对波纹管定位认真进行检查。

蒋新禹 蒋新禹
①钢绞线进场后,储存在指定位置,并做到下垫上盖防止钢绞线生锈。②进场的锚具、夹片 储存在仓库内。 ③运至现场的钢绞线随运随用,及时覆盖,剩余的及时退库保存。
八、指定对策
八、指定对策
❖ QC小组召开全体成员会议,通过分析,确定影响连续梁钢绞线张拉质量 的主要原因,制定行之有效的改进措施。
对策表
表5
序 号
要因
对策
目标
(What) (Why)
确保设备 千斤顶、
检查设备工 工作良好、 1 油泵持
作状态 持荷时间 荷不稳
满足要求
措施 (How)
①定期或定次校检千斤顶和油泵。 ②排除油管内空气。
四、现状分析
连续梁钢绞线张拉问题调查表
序号 1 2
项目
钢绞线伸长值超过规范允许范 围
张拉后工作夹片错台大于2mm
检查频点 88 44
不合格点 18 9
频率(%) 43.9% 22%
3
钢绞线刮伤
34
7
17.1%
4
工作锚与锚垫板不密切
24
5
12.2%
5
波纹管堵塞
5
1
2.4%
6
锚板下混凝土裂纹
5
1
2.4%
③每张拉阶段持荷2分钟后再测量伸长值。
张拉力 与操作人员
张拉时要服从现场技术人员的指令,两端同时、同
2
满足要求
不均匀
勾通
步张拉。
负责人 (Who)
地点
时间
(Where) (When)
汪伟华
试验室 张拉前、
张拉现场

蔡瑞波
张拉现场 张拉中
波纹管
位置安
满足规范 加强安装过程中的过程控制,发现问题及时解决和
工人技术熟 练程度不够
光线不足, 测量读数 误差大

钢绞线伸长 量计算误差
波纹管安装定 位有误差
两端没有 同步张拉, 初始伸长 值不准确

钢绞线 伸长值 超过规 范允许 范围
连续梁预应力张拉主要原因分析图(1)
六、原因分析


锚具、夹片 存放不合理 导致变形
夹片安装前 未进行检查
工具锚制作 不合格
合计
200
41
表3
累计频率(%) 43.9% 65.9% 83% 95.2% 97.6% 100%
制表人:蔡瑞波
制表日期:2013年4月27日
四、现状分析
❖ 现场施工记录,以为借鉴。2013年4月27日,小组成员结合本标段箱梁施工实 际情况,总结以往连续梁类似工程经验和资料进行分析,并作出预控方案, 就现场施工记录数据进行了分类整理,对预应力张拉过程中出现的问题进行 统计。如下:
2.4%
100%
制表人:蔡瑞波
制表日期:2013年4月27日
四、现状分析
频数(点) N=41
根据上表绘制以下排列图
从排列图可以看出,影响预应力张拉主要原因是: 1、张拉伸长量出现异常。 2、张拉后夹片错台大于2mm。
28
24
20
16 12
8
4
0
伸长量出 张拉后工 现异常 作夹片错
台大于2mm
钢绞线刮 伤
预应力张拉问题调查表
序号
项目
出现频数
累计频数
出现频率
累计频率
1
伸长量出现异常
18
2
张拉后工作夹片错台大于 2mm
9
3
钢绞线刮伤
7
18
43.9%
43.9%
27
22%
65.9%
34
17.1%
83%
4
工作锚与锚垫板不密切
5
39
12.2%
95.2%
5
波纹管堵塞
1
40
2.4%
97.6%
6
锚板下混凝土裂纹
1
41
是否要 因
负责人
是 蔡瑞波
11
钢绞线伸长量计算 误差
工程部
根据设计文件对梁体的钢绞线伸长量重新进行复核,与设计伸长量进行比对,再根据现场实测的 孔道磨阻系数进行伸长量的及时调整。

牛聪
12
波纹管安装位置 现场调 ①箱梁遇到钢筋与波纹管钢筋相互干扰,以波纹管位置为主,移动钢筋位置。②波纹管的平顺性
不准确
③作业队有一定的预应力钢绞线张拉经验。
①工程部根据现场情况编制了预应力张拉安全交底和技术交底 ②作业人员能严格按照张拉施工工艺进行操作。

锚具安装完成后由技术人员进行检查,发现夹片安装不到位或是夹片有错台及时通知作业人 员进行了重新安装。

蔡瑞波
牛聪 牛聪
①当油泵使用中出现问题,及时停止张拉,修复完成后再继续使用。②每次拆装油管,提前 进行油路循环,排除管内空气。
七、要因确认过程
要因确认表
表4
序号 末端因素
作业人员对规 1 范及工艺标准
不够熟悉
2 执行交底不力
3
作业人员安装 后检查不仔细
4
千斤顶、油泵 持荷不稳
5
工具锚制作不 合格
6 波纹管未检验
7
储存方法不合 理
锚具、夹片存 8 放不合理导致
变形
9
夹片安装前未 进行检查
确认方法
调查分析 调查分析 现场检查 现场检查 查验报告 查验报告 现场检查 现场检查 现场检查
LOGO
9、连续梁钢绞线张拉(新)
一、工程概况
右线跨石武客专特大桥起讫里程为LDYK14+606.85~DYK18+218.4 6,中心里程为DYK16+412.66。其中两处为异形连续梁(26.93+3 0+26.93)m异型连续梁(29m+30m+30m+29m)现浇道岔梁。
二、小组概况
❖ 实施一、检查设备工作状态 ❖ 1、2013年5月10日下午,由项目总工汪伟华组织实验、安质、技术检查
措施实施情况。在项目部实验室查看了千斤顶和油压表的校检报告,在 现场检查了油压表和千斤顶的使用情况,并召开了现场工作会,会上强 调了要定期或定次校检千斤顶和油泵;两台千斤顶倒顶完后的油管在装 到千斤顶前应及时排出管内空气,防止空气进入油表,确保张拉设备具 有良好的工作状态。会上还强调了每张拉阶段持荷2分钟后再测量伸长值 。
❖ 理由2:钢绞线预应力张拉是连续梁施工的关键工序,关系到桥梁 工程的结构安全和施工质量。
❖ 理由3:两处预应力现浇连续梁、跨度大,结构复杂;且技术人员 在连续梁施工方面的经验不足。
❖ 因此,选择课题为:连续梁钢绞线预应力张拉施工质量控制。
四、现状分析
四、现状分析
❖ 2013年4月25日,在QC小组组长李云华的带领下,去南四环道 岔预应力连续梁施工现场,进行现场调查,蔡瑞波、牛聪目 睹了整个预应力张拉过程,收集现场施工记录。2013年4月27 日,小组成员就收集的施工记录数据进行了分类整理,总工 检查点数200处,不合格数量41处,验收合格率仅为88.33%, 具体影响连续梁钢绞线预应力张拉施工质量问题汇总分析如 下:
工作锚与 锚垫板不 密切
波纹管堵 锚板下混

凝土裂纹
累计频数 100%
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
五、活动目标
五、活动目标
❖ 1、目标确定: ❖ 经QC小组有针对性的研究分析,将钢绞线伸长值超限和夹片错台彻
底解决,连续梁钢绞线预应力张拉质量合格率则可提高到95%以上, 即可满足设计要求。即:88.33%+(1-88.33%) ×65.9%×100%=96.02≥95%。因此,我们将小组活动目标确定为: 连续梁钢绞线预应力张拉质量验收合格率提高到95%。 ❖ 2、目标可行性分析: ❖ (1)、组织保证:连续梁施工具有完善的质量管理体系和质量保证 体系。在施工中,制定各道工序的自检、互检和专检的“三检制” ,对每个部位、工序的检查形成记录。 ❖ (2)、人员保证:连续梁预应力张拉施工具有一批施工管理经验丰 富的技术人员及操作人员,且QC小组组员素质较高,总体协作能力 强,并有极强的凝聚力和自信心。 ❖ (3)管理保证:应用全面质量管理,明确施工、技术及质量等人员 职责,加强QC小组的领导作用。

蔡瑞波 宋召 蔡瑞波
15
工具锚安装不到 现场检


工具锚安装好后对工具锚上的工具夹片进行检查,检查工具锚是否安装到位。
否 牛聪
16
夹片安装时有错 现场检 在工作夹片和工具夹片安装好后派专人进行检查,看是否安装的夹片存在错台或是工作人员粗心


没有安装到位。

牛聪
17
箱内施工,光线 不足,读尺误差

制表日期:2013年1月16日
二、小组概况
QC小组成员基本情况
序号
姓名
性别
年龄 文化程度
职务
表2
技术职称
小组职务分工
1
李云华

37
本科
项目经理
工程师
组 长 全面指导
2
汪伟华

30
本科
项目总工
工程师
副组长 全面策划
3
蔡瑞波

28
本科
工程部长
助理工程师
组 员 技术指导
4
牛聪

24
本科
技术员
助理工程师
组 员 作业实施
5
宋召

25
本科
技术员
助理工程师
组 员 作业实施
6
王合峰

30
本科
技术员
工程师
组 员 检查效果
7
刘伟荣

33
本科
技术员
工程师
组 员 资料整理
8
刘学

27
本科
技术员
助理工程师
组员
资料整理
Leabharlann Baidu
制表人:蔡瑞波
制表日期:2013年1月16日
二、QC小组成员
2、小组活动情况
活动时间
活动内容
2013.3.15
选定课题,安排活动计划
活动地点 会议室
工程部 施工现场
工程部 工程部 施工现场 工程部 会议室
参加人 数
活动效 果
8

8 优
8

8

8

8

8

8

三、选题理由
三、选题理由
❖ 理由1: 郑机城际铁路是河南省重点工程,项目部对连续梁施工要 求质量标准高, 单位工程一次验收合格率100%,同时,连续梁也将 是施工企业工艺水平的展示。

现场进行测量和检查

13
测量时,测量工 具及测量读数误
差大
调查分 析
①现场测量伸长值采用钢板尺,有检定合格证书、测量工具合格。 ②有专门人员的读数人员, 读数准确。

14
工具锚与千斤顶 现场检 在千斤顶安装时指派专人对安装好后的千斤顶进行检查,主要检查了工作锚和锚垫板是否同心,
不同心

千斤顶是否和工具锚同心。

牛聪
锚具、夹片机场后验收合格后才允许使用,且卸车时有技术人员在场要求轻拿轻放。

牛聪
①夹片、锚具进场后都及时送检进行检查。 中也随机的进行了抽检。
②施工过程当 否
宋召
制表人:蔡瑞波
制表日期:2013年5月4日
七、要因确认过程
序号
末端因素
确认方 法
10
张拉力不均匀
现场检 查
要因确认表
要因确认
表4
张拉人员为熟练人员,基本能按照技术要求进行施工。两端尽量保持同步张拉。
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