丰海水电站水轮机运行振动及异常噪声原因分析与处理
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1 电站概况及主要设备参数
1 . 1 电站概况 丰海水电站位于福建省永安市曹远镇丰海村境 内九龙溪干流上, 为低水头径流式水电站, 河床式厂 房, 水库正常蓄水位 1 9 0 . 5 m , 为日调节水库, 电站 安装 2台单机容量为 1 5 . 0 M W 的灯泡贯流式水轮 发电机组。
收稿日期: 2 0 1 1- 0 8- 1 2
1 . 2 机组主要参数 水轮机主要参数: 水轮机形式, 灯泡贯流式; 水 G Z A 6 8 4- WP- 4 4 0 ; 转轮直径, 4 . 4 m ; 桨 轮机型号, 叶数目, 4个; 额定水头, 9 . 9 0 m ; 最大水头, 1 4 . 3 0 m ; 最小水头, 3 . 2 3 m ; 额定输出功率, 1 5 . 5 0M W; 额定
第 7期
王文忠: 丰海水电站水轮机运行振动及异常噪声原因分析与处理
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转动部分由 2套导轴承支撑, 轴承布置采用双 支点双悬臂结构, 发电机推力轴承与导轴承合并为 发电机组合轴承, 位于发电机转子下游侧, 水轮机转 轮位于水导轴承下游侧。 1 . 3 . 2 水轮机主要结构特点 G Z A 6 8 4- WP- 4 4 0水轮机主要由埋入部分、 固 定部分和旋转部分组成, 其中: 埋入部分主要由管形 座、 尾水管里衬和框架等部件组成; 固定部分主要由 导水机构、 转轮室等部件组成; 旋转部分主要由转 轮、 主轴、 导轴承、 主轴密封、 操作油管和受油器等部 件组成。 管形座为钢板焊接结构, 由上游管形座、 前锥 体、 管形座内壳、 外壳和固定导叶组成, 均为分瓣制 造到货, 工地组焊或用螺栓组成整体。 导水机构采用导叶中心线与机组水平中心线夹 角为 6 0 ° 的圆锥形结构, 导叶采用双支点结构, 控制 环布置在外配水环上, 由 2个垂直布置的直缸接力 器操纵。在控制环上左侧装挂有一重锤, 正常时与 接力器一同操作导叶关闭; 当调速器发生事故时, 靠 重锤自身重量关闭导叶。 转轮接力器置于转轮体内转轮中心线的下游 侧, 采用缸体式结构操作。操作时活塞不动, 接力器 缸上下动作, 同时带动叶片操作机构使叶片转动。 主轴与发电机转子和转轮均采用螺栓和轴向销 相连, 桨叶操作油管布置于主轴内腔。水导轴承为 卧式、 动静压结合轴承, 为适应主轴的挠度变化, 轴 承座和内配水环连接采用柔性结构。受油器布置在 发电机舱内, 采用浮动瓦结构。 1 . 3 . 3 发电机主要结构特点 S F WG 1 2- 4 4 / 4 5 9 0灯泡贯流式水轮发电机由 定子、 转子、 组合轴承、 灯泡体及其辅助部分组成。 发电机位于水轮机的上游侧, 灯泡头与定子、 定子与 水轮机座环均采用螺栓相连。为增加机组刚度, 防 止振动, 在灯泡头部分设有辅助支撑。 发电机总体采用两支点悬吊型结构, 转子为无 轴结构, 悬垂于水轮机主轴首端, 采用机械制动方 式。发电机通风冷却系统采用径、 轴向混合强迫通 风冷却方式。 发电机轴承为集正、 反向推力轴承和径向轴承 为一体的组合式轴承, 位于转子下游侧。正向推力 轴承为弹性圆盘支撑, 反向为刚性支撑。
3 1 3 6 . 4r / m i n ; 额定流量, 1 3 6 . 9 5m / s ; 飞逸转 转速,
速, 4 0 0 . 0 r / m i n ; 旋转方向, 从发电机端向下游方向 看为顺时针; 旋转方向, 从发电机端向下游方向看为 顺时针; 轴向水推力, 2 0 6 0 k N ( 正向) , 2 0 6 0 k N ( 反 4 0 t 。 向) ; 质量, 约2 发电机主要参数:发电机型号, S F WG 1 2- 4 4 / 4 5 9 0 ; 额定容量, 1 5M W; 额定电压, 6 . 3k V ; 额定电 流, 1 5 2 7 A ; 额定功率因数, 0 . 9 ( 滞后) ; 额定频率, 5 0 H z ; 质量, 约1 9 0 t 。 1 . 3 机组结构及特点 1 . 3 . 1 机组布置形式 丰海水电站机组采用转轮轴线卧轴水平布置, 水轮机和发电机共用 1根主轴, 两端分别与转轮和 转子直接连接。发电机被安置在完全封闭的灯泡体 内, 发电机定子机座通过螺栓与水轮机管形座内壳 上游侧法兰连接, 管形座下游侧法兰与导水机构内 配水环相连, 管形座外壳上游侧与流道盖板相连, 下 游侧与导水机构外配水环相连。 水轮发电机组支撑通过管形座自身的流线型 上、 下支柱( 即管形座固定导叶) 固定在砼流道基础 上, 发电机侧下部的支撑和水平的防振支撑为辅助 支撑方式。管形座上、 下支柱( 固定导叶) 同时也是 机组的上、 下通道, 灯泡头上设有进人竖井, 转轮室 上、 下部分别设有检修进人门。 转轮室为悬臂结构, 与尾水管间设有伸缩节。 尾水里衬上游侧与转轮室相连, 下游侧与砼尾水管 相连。
0 引言
近年来, 随着国内一大批低水头、 大流量径流式 水电站的开发建设和灯泡贯流式水轮发电机组的广 泛使用, 一些机组先后出现了异常振动和噪声较大的 现象, 危害机组的安全运行并限制了机组正常出力。 由于灯泡贯流式水轮机组具有结构复杂、 尺寸 较大、 部件刚度相对较弱和固有频率低等特点, 更增 加了机组运行时发生局部共振的可能性。水轮发电 机组运行中发生较大的异常振动, 轻则产生异常噪 声, 重则使机组运行效率降低和影响机组出力, 甚至 导致机组结构受到破坏, 危及机组安全运行。 水轮发电机组出现异常振动和噪声, 多是由机 械、 电磁和水力 3个方面的因素引起和造成。机组 运行中的振动和噪声作为一种不可能完全避免和消 除的现象, 往往是由机组设备在设计、 制造、 安装、 检 修和运行过程中的诸多不当或缺陷引起的。所以, 对灯泡贯流式水轮发电机组运行中的异常振动和噪 声问题, 进行分析、 判定和处理, 对解决水力机组振 动问题, 确保机组的安全、 可靠运行和延长机组正常 使用寿命具有重要意义。
振动和噪声的困扰。经安装单位现场多次试验, 异 常振动及噪声始终无法消除, 其主要表现为: 1 ) 机组自动开机, 桨叶开度为 4 5 . 2 %, 导叶开 ( 度为 6 3 . 4 %时, 转轮室开始出现异常响声; 桨叶开度 增大至 9 2 . 7 %、 导叶开度增大至 7 6 . 9 %时, 异常响声 7 . 2 %时, 消失。当机组手动开机, 桨叶开度固定在 8 随着导叶开度的增大, 机组出力增加, 导叶开度增大 至7 5 . 0 %时, 机组出力达到最大值 1 3 . 8 0 M W, 随后机 组的出力随导叶开度的增大而呈下降趋势, 且机组水 导处摆度值随出力下降呈上升趋势。 ( 2 ) 当机组转速提高至额定转速的 1 2 0 . 0 % 时, 振动消失。 3 ) 通过振动信号频谱分析表明: 转轮室受到 ( 冲击碰撞的频率为 9 . 0 9 H z , 与转频和转轮叶片数的 1 3 6 . 4 / 6 0× 4= 9 . 0 9 ( H z ) ) 一致。 乘积( 丰海水电站委托甘肃省电力科学研究院现场进 行以下试验: 第1 , 第 2次变负荷试验; 升降负荷和 定桨变导叶试验; 1次补气试验; 动平衡试验和配重 后变负荷试验; 第 2次定桨和补气试验后。试验结 果显示: 机组在 1 0 . 0 M W 以上工况运行时, 振动、 摆 动和水压脉动值随开度的增大而显著增大, 转轮室 内出现异常声响, 机组构件 4倍转频振动明显增大。 异常声响不是转轮叶片与转轮室碰磨的声音。
当发电机转子不圆或有摆度时, 空气间隙就会 产生不均匀, 从而产生单边的不平衡磁拉力, 随着转 子的旋转而引起空气间隙周期性变化, 单边不平衡 磁拉力沿着圆周作周期性移动, 引起机组振动。 3 . 3 水力因素 产生振动的水力因素主要有水力不平衡、 尾水 管低频水压脉动、 空腔气蚀、 卡门涡列、 间隙射流等。 其特征是带有随机性, 且当机组在非设计工况或过 渡工况运行时, 因水流状况恶化, 机组各部件的振动 亦明显增大。
4 振动及噪声成因分析
4 . 1 机械因素的排除 安装单位对停机机组各项安装数据进行复测并 与原始数据进行对比, 未见有明显变化, 各项指标均 在厂家、 规范和标准技术要求内, 未发现有超标准和 超规范现象。而且, 同时期其他单位安装的同型机 组也存在同样的问题, 故基本排除安装原因使机组 产生振动和噪声的可能性。 从机组机械因素引起振动频率等于机组的转动 频率或整数倍的机组转动频率特征和现场定桨变导 叶试验和动平衡试验结果分析, 可以排除机械因素 使机组产生振动和噪声的可能性。 4 . 2 电磁因素的排除 根据机组电磁因素引起振动的幅度随发电机励 磁电流的增大而增大的特征和现场变负荷试验、 升 降负荷试验和配重后变负荷试验结果分析, 基本排 除电磁因素引起机组振动和噪声的可能性。 4 . 3 水力因素分析 4 . 3 . 1 安装单位试验分析意见 根据机组运行振动、 噪声现象和通过振动信号 频谱分析, 转轮室受到冲击碰撞的频率为 9 . 0 9 H z , 与转频和转轮叶片数的乘积( 1 3 6 . 4 / 6 0× 4= 9 . 0 9 ( H z ) ) 一致, 而且同期由其他单位安装的同型机组 也存在同样问题。安装单位认为: 机组产生振动、 噪 声可能与转轮叶片附近水流水力学因素有关, 怀疑 系转轮叶片的设计选型和制造精度存在不足所致。 4 . 3 . 2 第三方试验结论 甘肃省电力科学研究院在现场试验后指出: 运 行实践证明, 当水轮机桨叶开度达到和超过 4 0 %, 即功率超过 1 0 . 0 M W 时, 转轮室就出现异常声响。 而从振动试验数据分析, 2机组在 4 . 0 M W 附近和 1 0 . 0 M W 以上工况运行时, 振动、 摆动和水压脉动值 0 . 0 M W 以上工况运行时, 振动、 摆 比较大, 而且在 1 动和水压脉动值随开度的增大显著增大, 转轮室里
3 机组振动及噪声形成机制
分析水轮发电机组异常振动和噪声形成的原 因, 主要有机械、 电磁和水力 3个方面。 3 . 1 机械因素 机械方面的因素有: 水轮机、 发电机设计结构或 制造质量存在缺陷, 安装调试质量较差, 如由于主轴 弯( 挠) 曲、 轴线折线, 推力轴承调整不良, 导轴承间 隙过大, 主轴法兰连接不紧和机组对中心不准等引 起空载低转速时的振动; 转轮等旋转件与静止件发 生刮碰引起振动加剧并伴有声响。转动部分质量不 平衡引起振动的典型特征是机组振动幅度随机组转 速的上升而增大, 而与负荷无关。 机械因素引起振动的共同特征是, 振动频率等 于机组的转动频率或整数倍的机组转动频率。 3 . 2 电磁因素 引起电磁振动的主要因素有转子绕组短路、 空 气间隙不均匀等, 其特征是机组的振动幅度随发电 机励磁电流的增大而增大。 转子绕组短路引起的转子振动大小取决于失去 作用的线圈匝数, 其振动的振幅与励磁电流有关, 励 磁电流增加, 振幅增大。当去掉励磁电流, 振动立即 消失, 所以, 很容易把这种振动和其他原因产生的振
2 运行异常振动及噪声
丰海水电站首台机组自 2 0 0 5年 5月 1日首次 0 0 5年 6月 1 8日和 1 1月 1 8日 2台机组 启动, 至2 先后并网投入发电试运行期间, 一直受到机组异常
·5 0 · 动区分开来。
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第3 4卷
也出现了异常声响。从转轮前压力值变化与异常声 响的关系看, 这种声响与空化、 空蚀有关。转轮室的 异常声响出现后, 机组构件 4倍转频的振动也明显 增大, 这说明转轮室的异常声响极有可能是水力引 起的空蚀振动噪声。初步判断机组的振动与水轮机 转轮叶片开口不均匀而引起转轮圆周水力不平衡 有关。 甘肃省电力科学研究院的上述试验结论, 进一 步证明安装单位关于机组振动原因判断的正确性。 4 . 3 . 3 结论性意见 经建设单位、 组织安装单位、 设备制造厂和电力 科学研究院及相关行业专家, 共同对可能使机组产 生振动和噪声的原因进行进一步的分析和讨论, 最 终达成以下共识: ( 1 ) 水轮机转轮叶片实际加工型线与设计理论 型线之间的偏差可能过大; ( 2 ) 水轮机转轮叶片外缘裙边与转轮室间隙可 能存在间隙涡列现象, 引发水力脉动和气蚀破坏, 从 而引起机组振动; ( 3 ) 水轮机转轮开口可能不均匀, 导致导叶水 流与转轮叶片进、 出口的水流产生扰流现象。
第 3 4卷 第 7期 2 0 1 2年 7月
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丰海水电站水轮机运行振动及异常噪声 原因分析与处理
王文忠
( 葛洲坝集团第二工程有限公司, 四川 成都 6 1 0 0 9 1 ) 摘 要: 丰海水电站灯泡贯流式水轮发电机组在安装试运行过程中, 出现机组异常振动和噪声过大现象, 通过对该型机 组故障现象和现场试验数据进行分析, 找出了引起振动的原因, 判定机组振动源后彻底消除了机组振动现象。 关键词: 灯泡贯流式; 异常振动; 噪声; 现场试验; 缺陷处理 中图分类号: T K7 3 0 . 7 文献标志码: B 文章编号: 1 6 7 4- 1 9 5 1 ( 2 0 1 2 ) 0 7- 0 0 4 8- 0 3