硫化氢中毒事故案例培训精选.
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(二)间接原因
◆ 炼油厂烷基化车间主任张某等人在对废酸沉降槽进行工艺处理 时,操作人员对含酸废油排入含硫污水系统会产生硫化氢的认识不清, 安全防范意识差,业务技能不过关,没有掌握最基本的应知应会知识, 对作业过程中的危害性认识不够,后果估计不足,贪图便捷,盲目操作。 在试通管线过程中,将含酸废油直接排入含硫污水管线,导致了事故的 发生。
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◆ 管理存在问题,安全责任制没有落实。事故的发生,暴露 出在安全管理上存在隐患,在员工培训、隐患治理、制度执行等方 面还存在不到位的现象,各级领导的安全生产责任制没有真正落到 实处,“安全第一”的思想还没有深入脑海,对安全工作的责任感、 危机感不够,工作作风不够扎实,导致各级领导在抓安全管理上标 准不高,工作不细,要求不严。有些领导对安全工作还停留在一般 性的开会布置、下发文件上,没有将安全工作真正落实到基层。
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◆ 生产管理不到位,安全措施不能有效落实。车间主任协助施工单位 进行污油回收时,在蒸汽往复泵抽油不上量,无法按原方案进行污油回收 操作的情况下,既没有对现场作业风险进行认真辨识,也没有履行必要的 审批手续,就现场变更工艺处理方案,并组织操作人员实施。同时,生产 运行处作为废油回收工作的审批单位,没有按照“谁主管,谁负责”的原 则,对含酸废油回收处理过程中的安全措施提出明确的要求,对装置处理 现场只进行了简单的现场检查后,就批准了酸性废油回收申请。 ◆ 变更管理不到位,不能有效规避风险。在进行污油回收前,车间编 制了处理方案,对存在风险进行辩识,并制订了相应的防范措施。但在作 业执行过程中,在蒸汽泵不上量的情况下,改变了处理方案,决定从废酸 沉降槽(容一7)底部抽油,在作业前没有对变更方案存在的风险进行分析。
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(三)管理原因
◆ 制度执行不力,“三违”行为屡禁不止。该石化分公司《固体废弃 物管理规定》、《污水管理规定》及《烷基化装置操作规程》都明确规定, 废酸渣不允许排入含硫污水系统,应送出装置综合利用或拉运到工业渣场 进行填埋处理。烷基化车间主任张某,作为车间第一安全负责人,有章不 循,违章指挥操作人员将含废酸油排入含硫污水系统。 ◆ 安全监督不到位,不能有效扼止违章。安全员锁某作为车间现场安 全监督人员,对车间主任的违章指挥、操作人员的违章作业视而不见,没 有认真履行监督职责,没有对违章现象进行及时的制止和纠正,而是接受 了违章指挥,也成为违章作业者。
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ห้องสมุดไป่ตู้ 事故原因
②
(一)直接原因
烷基化车间在对废酸沉降槽进行工艺处理过程中,由于蒸汽往 复泵不上量,决定从废酸沉降槽 ( 容一 7) 底部抽油,在废酸沉降槽 (容一7)放空管线试通过程中,违反含硫污水系统严禁排放废酸性物 料的规定,将含酸废油直接排入含硫污水管线,酸性废油中的硫酸 与含硫污水中的硫化钠反应产生了高浓度硫化氢气体,硫化氢气体 通过与含硫污水系统相连的观察井口溢出,导致中毒事故发生。
事情概述
2002年8月27日17时10分,石化分公司炼油厂北围墙外西固 环形东路,发生一起H2S气体泄漏导致人员中毒的重大事故。造 成5人死亡、45人不同程度中毒。
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①
事故经过
2002 年 8 月,石化分公司决定对炼油厂 1998 年停产的旧烷基化装 置进行拆除。炼油厂烷基化车间为了确保旧烷基化装置的拆除工作安全 顺利进行,计划对该装置进行彻底工艺处理。在处理废酸沉降槽(容一7) 内残存的反应物过程中,因该沉降槽抽出线已拆除,无法将物料回抽处 理,装置所在分厂向公司生产处打报告,申请联系收油单位对槽内的残 留反应物进行回收。
宁夏宝塔能源化工有限公司 事故教育案例
“8·27”硫化氢中毒事故分析>>>
公司概述 兰州石化公司是目前我国西部地区最大的炼油化工企业,公司拥有 1050万吨/年原油一次加工能力和70万吨/年乙烯生产能力,主要生产装置 50余套,炼化工艺主体技术处于国内领先水平,能生产汽油、煤油、柴油、 润滑油基础油、合成塑料、合成橡胶、化肥以及催化裂化催化剂等多品种、 多牌号的石化产品,其炼油化工产品在国内外市场享有良好信誉。公司形 成了“以客户为中心的质量管理体系,以员工为中心的安全健康管理体系, 以环境为中心的清洁生产体系,以财务为中心的内部控制体系,以思想道 德为核心的企业文化体系”,通过了QHSE体系认证,为企业持续发展提供 了强有力的管理支撑。
27日1 5时左右,烷基化车间主任张某带领车间管理工程师程某、 安全员锁某,协助三联公司污油回收队装车。由于从废酸沉降槽(容一7) 人孔处用蒸汽往复泵不上量,张某等3人决定从废酸沉降槽(容一7)底部 抽油。在废酸沉降槽(容一7)放空管线试通过程中,违反含硫污水系统 严禁排放废酸性物料的规定,利用地下风压罐的顶部放空线将废酸沉降 槽中的部分酸性废油排入含硫污水系统。酸性废油中的硫酸与含硫污水 中的硫化钠反应产生了高浓度硫化氢气体,硫化氢气体通过与含硫污水 系统相连的观察井口溢出。 01
◆ 报废装置在停车后应该进行彻底工艺处理,倒空物料,装置出入 界区物料管线加堵盲板。但旧烷基化装置于1998年长期停车后,没有及 时对停车后的装置进行彻底的工艺处理,致使废酸沉降槽(容一7)内残存 反应物未及时处置。同时,调查发现装置停车后,在装置前期拆除过程 中,没有进行风险辨识,制订的拆除方案不严密,导致正常的倒料流程 被提前拆除,致使槽内含酸废油无法按照正常流程回抽处理。 02
◆ 含硫污水硫化氢吸收塔由于设计原因,经常出现碱结晶,系 统运行受到较大影响,硫化氢吸收效果较差。同时,含硫污水系统 观察井没有及时进行封闭。含硫污水系统的清污分流工作由于受到 技术上的限制,一直未能实施。另外,随着周边地区的发展,该公 司生产装置被周围村庄、道路包围,城市道路、周边居民与生产装 置的安全防护间距严重不符合国家规范的要求。隐患治理力度不够, 无法确保本质安全。
17时10分,在炼油厂北围墙外西固区环形东路长约40米范围内, 有行人和机动车司机共50人出现中毒现象。17时15分,某石油化工公 司总医院急救车到达现场将受伤人员送往医院抢救。其中4名受伤人员 在送往医院途中死亡,1名受伤人员于9月1日经抢救无效死亡,45人不 同程度的中毒,经济损失达250多万元。