降低烧结工序能耗的实践
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降低烧结工序能耗的实践
张义明薛凤萍李素芹顾桂萍王娜
(唐山钢铁集团有限责任公司炼铁厂,唐山 063020)
摘要本文分析了唐钢炼铁厂烧结工序能耗的现状,采取了一系列降低烧结工序能耗的措施。通过优化烧结配矿、低温厚料层烧结、配料自动化、提高混合料温度、控制燃料粒度、改善燃料分布等措施降低了固体燃耗;通过降低烧结系统漏风率、提高设备作业率、减少设备的空运转时间降低了烧结系统电耗;通过采用微负压点火技术和低温点火技术降低了点火煤气消耗;通过烧结余热的回收利用实现了循环经济,取得了较好的经济效益和社会效益。
关键词烧结工序能耗措施实践
Practice of Reducing Consumption of the Sinter Procedure Zhang Yiming Xue Fengping Li Suqin Gu Guiping Wang Na
(Tangshan Iron & Steel Co., Ltd., Tangshan, 063020)
Abstract Through analyzing the actuality consumption of the sinter Procedure and taking a series of measure to reduce the consumption of sinter Procedure. By optimizing the sintering ore ration structure, taking thick material layer-low temperature sinter, automatic immingling ore ration, increasing mix --material temperature, controlling the fuel granularity , improving fuel distributing and so on to reduce solid-fuel consumption . By decreasing the air leaking rate of the sinter system, increasing equipment working ratio, decreasing equipment empty--running time to save electric energy. By taking atom- minus pressure and low--temperature ignition techniques to decrease the burning gas consumption. By reclaiming residual heat of sinter to realize circle- economy, obtain better benefits of economy and social.
Key words sinter, working procedure consumption, measure, practice
1 引言
唐钢炼铁厂北区现有1台265m2和3台180m2烧结机,2座2000m3高炉和1座3200m3高炉。2009年全年产铁592万吨,3座高炉的主要炉料结构是烧结矿、球团矿和天然块矿,其中烧结矿是炼铁的主要原料,占入炉矿配比的80.44%。
近几年,随着烧结矿产量的增加,操作技能水平的提高及新设备的投入,唐钢炼铁厂北区的烧结工序能耗指标逐年降低,但与国内各大中型钢铁企业相比,仍比先进企业高10kgce/t。炼铁厂北区根据烧结机的工艺流程和生产特点,采用新工艺、新技术,同时采用新的管理理念和管理措施,把节能降耗与技术进步有机结合,降低了烧结工序能耗,取得了较好的效果。
2 烧结工序能耗现状
钢铁企业是能耗大户,能耗是吨钢成本的重要组成部分。烧结工序能耗约占钢铁生产总能耗的8.3%,仅次于炼铁,是钢铁生产的第二耗能大户。烧结工序能耗主要包括固体燃料消耗、电力消耗、点火煤气消耗、动力(压缩空气、蒸汽、水等)消耗,其中固体燃料消耗占70%~80%,电力消耗占13%~20% ,点火消耗占5%~10% [1]。
降低烧结工序能耗的实践
多年来,炼铁厂北区在节能减排,降低成本方面做了大量工作,也取得了比较好的效果,但与一些先进企业相比,烧结工序能耗指标还比较高,还有一定差距。2009年与相同或相近规格烧结机能耗指标对比见表1。
表1各企业2009年1~12月烧结能耗指标对比
企业名称规格/m2料层/mm固体燃耗/kgce−1/t 新水耗量/t−1t蒸汽/kg−1/t 电耗/kWh−1/t 工序能耗/kgce−1/t 涟(源)钢180 600 45.7 0.24 42.6 54.7 新(余)钢180 650 38.66 37.08 45.44 山西海鑫198 690 45.31 39.57 53.47 长治198 700 37.36 0.76 48.49 47.53 唐钢180 695 48.39 0.4 2.08 35 55.5 从表1可以看出:唐钢炼铁厂北区烧结工序能耗比同规格烧结机的新(余)钢高 10.06 kgce/t,与涟(源)钢相比也有0.8 kgce/t的差距,因此,唐钢炼铁厂北区烧结工序节能降耗还有很大的潜力。
3 降低烧结工序能耗的措施
3.1降低固体燃耗
固体燃料消耗占烧结工序能耗的70%~80%,因此将降低固体燃料消耗作为主攻方向。
3.1.1 优化烧结配矿技术
唐钢烧铁厂北区烧结使用的铁矿粉品种较多,有地方精粉、澳矿粉、巴西精矿和其他粉矿、褐铁矿等;各种矿粉的成矿条件不同,烧结性能也不同,为发挥各种矿粉的最佳烧结功效,需进行优化配矿的研究。与河北理工大学合作,对炼铁厂北区使用的铁矿粉进行烧结性能研究。澳矿粉的SiO2和Al2O3的含量较高,但粒度组成较好,具有熔点低、易同化的优点,使用后能降低烧结负压;而巴西矿粉SiO2、Al2O3含量低,但同化性及液相生成的能力差,两者搭配使用,烧结矿的各项经济指标明显提高,对降低燃料消耗起到了关键作用。
3.1.2 低温厚料层烧结技术的应用
据资料介绍料层每提高10mm可降低固体燃料消耗2~3kg/t。烧结料层提高后,在烧结机速相同的条件下高温保持时间延长,有利于铁酸钙的发育和黏结相的发展,而且料层越厚,料层中下部自动蓄热作用越强,在相同燃料比时料层中下部获得的热量也就越多,料层所能达到的温度也就越高,有利于液相的形成。
为实现厚料层烧结采取的措施如下:
(1)布料方式上选用了梭式布料器、圆辊给料机、九辊布料器联合布料技术。
(2)利用余热锅炉低压过热蒸汽预热混合料提高料温,消除过湿层。
(3)改善生石灰质量,提高生石灰配比。
(4)外矿配比增加,透气性过好,将原来的双排疏料器改为单排疏料器。
通过以上措施的实施,2010年烧结机的料层厚度达到了700mm,实现了厚料层烧结技术,降低了烧结固体燃耗。
3.1.3 烧结配料自动化
烧结配料由中控室联动调整,1号烧结机、2号烧结机、4号烧结机配料仓下料实现了PID调节,3号烧结机实现了配料室各仓补偿下料,即当一个下料仓出现故障下料量减少时,系统将自动调整其他料仓的下料量而使配料总量保持不变,从而达到稳定配料的目的。实现配料自动化后,烧结原料的配料精度由原来的0.8%提高到0.3%,烧结矿的TFe稳定率提高了2%,达到98.5%以上。
3.1.4 提高混合料温度
提高混合料温度,使其达到露点以上,降低过湿层对气流的阻碍而改善料层的透气性,加快燃烧速度,提高台时产量,节约固体燃耗。另外,混合料温度提高后,部分显热可代替固体燃料的燃烧热,降低固体燃