爱玛电动车(无锡工厂).工艺改善报告

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总结
通过对生产部3线、4线将近2周的<<紧固电机工序扭力 改善>>, 生产3线、生产4线紧固力矩已基本趋于稳定, 保持受控状态。 产线长定期关注; “PE不定期抽查; 员工自检;
后期将会对3、4生产线继续关注,常抓不懈,保障产品安全系数。
End of report
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改善成果(数据分析)
如下是改善措施实施后,数据采集:
改善成果(图表分析)
结论: 改善后,上下线范围缩小,且数据均匀的分布在中心线(CL)周围;制程趋 于稳定;改善有成效。
改善成果
从趋势图可以看出,改善后紧固力矩不良率由改善前的40%降低到改善 后的2%。处于受控状态。
改善建议
1、点检表受控 2、每条线<<扭力测量表>>配备
鱼骨图分析:
在寻找原因时,我们就用鱼骨图来分析,从中可以看出,电机扭力不足这个问题的主 要原因从以下几个方面来分析:1、培训不到位 2、点检未落实 3、管理不到位
Baidu Nhomakorabea定对策
定期培训、宣导;
每日抽查、监督; 正常点检、巡检;
ps:工艺员每日监控,保证产线受控状态
前叉
电机
平叉/减震/车架
前轮
生产3线、4线扭力不足 改善报告
——生产技术部.工艺科 PE工程师.Jerry.Hong(兰) 2013.06.25
课题选定
1.改善背景
2.现状把握 3.改善目标
4.要因确认
5.制程分析
课题选定
6.制定对策
7.改善成果
8.改善建议 9.总结
1.改善背景(Background)
无锡爱玛车业有限公司主生产电动车(豪华款)的公司,年产达100 万辆。公司在生产过程中经常出现某个关键部位紧固力矩不符合要求(过 大、过小),给电动车整体性能带来很大的变化,更为甚者造成骑行者安 全事故,安全系数降低。
2.现状把握
针对6月8日,批量紧固扭力不良,特对整车所有关键工序紧固力矩进行 了上/下午2个频段8项/天的测量,通过对所测数据整理,得出如下结果。
3.改善目标
确定目标值:不良率由7.92%降低至2%,下降5.92%;
4.要因确认
柏拉图分析法
结论: 根据柏拉图 影响指数 分析,位于前面的是 电机扭力 85.2%;因此要对 电机力矩要因分析,再想对策;
5.制程分析(Process Analysis)
本报告采用“管制图”分析制程。
5.制程分析(Process Analysis)
管制图分析:
从 管制图可以看出,呈离散型分布,组内1点变化超上控制线(UCL),从R 管制图来看,组内变动相对较大,可判定制程不在可控范围内,应加强制程管制。
5.制程分析(Process Analysis)
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