汽轮机组轴振动保护优化 李立民

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亚临界330 MW供热机组汽流激振问题的研究及解决

亚临界330 MW供热机组汽流激振问题的研究及解决

亚临界330 MW供热机组汽流激振问题的研究及解决
张立民;孙建国;李东平;江飞;安祥瑞
【期刊名称】《科技资讯》
【年(卷),期】2014(000)004
【摘要】轴系稳定性是火电机组安全高效运行的一个重要因素,汽流激振引发的轴振突增问题是汽轮机重大安全隐患之一.本文针对一台亚临界300 MW级别供热机组存在的轴振大范围突增问题进行研究,诊断结果认为是由汽流激振引发的机组轴系失稳.最终,采用对喷嘴进汽规律重新优化设计的方案,解决了机组存在的由汽流激振导致的轴振突增故障;不仅改善了机组轴系的安全稳定性状况,而且还避免了停机所带来了经济损失.这对我国占主流的300 MW级别供热机组的安全高效稳定运行具有一定的借鉴意义.
【总页数】2页(P217-218)
【作者】张立民;孙建国;李东平;江飞;安祥瑞
【作者单位】包头东华热电有限公司内蒙古包头014040;北方联合电力达拉特发电厂内蒙古达拉特014300;北方联合电力达拉特发电厂内蒙古达拉特014300;北方联合电力达拉特发电厂内蒙古达拉特014300;哈尔滨技师学院黑龙江哈尔滨150030
【正文语种】中文
【中图分类】TK269
【相关文献】
1.亚临界330MW供热机组汽轮机高调门大幅高频摆动问题的分析及解决 [J], 宋崇明;刘娇;马世喜;江飞;孙建国
2.330 MW亚临界供热机组冷端优化研究 [J], 韩涛;徐亚涛;王顺森
3.330 MW亚临界供热机组低压缸零出力改造方案的经济性分析 [J], 张猛;刘鑫屏
4.330MW亚临界供热机组快速减负荷逻辑优化及试验 [J], 张腾宇
5.330MW亚临界供热机组冷端优化研究 [J], 袁宗悦
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1000MW机组叶片冲蚀补焊引发低压转子振动问题的分析及处理

1000MW机组叶片冲蚀补焊引发低压转子振动问题的分析及处理

第39卷,总第230期2021年11月,第6期《节能技术》ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGYVol.39,Sum.No.230Nov.2021,No.6 1000MW机组叶片冲蚀补焊引发低压转子振动问题的分析及处理李明成1,姜连轶2(1.大唐东营发电有限公司,山东 东营 257200;2.大唐东北电力试验研究院有限公司,吉林 长春 130051)摘 要:大容量火电机组在调峰过程中,时常由于动、静间隙消失引起振动故障,同时低负荷运行会引起叶片加重的冲蚀现象。

然而现有处理方案往往采用补焊工艺,容易出现质量分布不均的问题。

对此,本文针对补焊工艺后低压转子在一阶临界转速及定转速时分别出现的振动问题,进行了原因分析,分别对低压Ⅰ、Ⅱ转子进行重新配重。

通过在不同工况下的测试结果表明,机组振动明显改善。

本文为大容量机组深度调峰可能出现的低压转子振动问题的准确诊断及快速治理提供了参考经验。

关键词:汽轮发电机组;低压转子;叶片补焊;动平衡中图分类号:TM621 文献标识码:A 文章编号:1002-6339(2021)06-0524-03Analysis and Treatment of Low-pressure Rotor Vibration Failure Caused by Blade Erosion Repair Welding of1000MW UnitLI Ming-cheng1,JIANG Lian-yi2(1.Datang Dongying Power Generation Co.,Ltd.,Dongying257200,China;2.Datang Northeast Electric Power Test&Research Institute,Changchun130051,China)Abstract:In the process of peak shaving of large-capacity thermal power units,blade failures are often caused by the disappearance of the dynamic and static gaps.At the same time,low-load operation will increase blade erosion.However,existing treatment schemes often use repair welding processes,which are prone to uneven quality distribution.In this regard,this article focuses on the vibration problems of the low-pressure rotor at the first-order critical speed and the fixed speed after the repair welding process.After a dynamic balance analysis,the low-pressureⅠandⅡrevolutions are re-weighted. The test results under different working conditions show that the vibration phenomenon of the unit has been significantly improved.This article provides a reference experience for the accurate diagnosis and rapid management of low-pressure rotor vibration problems that may occur in deep peak shaving of large-capacity units.Key words:turbine generator set;low-pressure rotor;repair welding;dynamic balance收稿日期 2021-01-20 修订稿日期 2021-02-11作者简介:李明成(1970~),男,本科,高级工程师,研究方向为电力系统控制。

1_000_MW二次再热变转速小汽机振动故障诊断及处理

1_000_MW二次再热变转速小汽机振动故障诊断及处理

第40卷,总第232期2022年3月,第2期《节能技术》ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGYVol.40,Sum.No.232Mar.2022,No.2 1000MW二次再热变转速小汽机振动故障诊断及处理李立波(大唐东北电力试验研究院有限公司,吉林 长春 130000)摘 要:火电机组的参数不断提高、容量的不断大型化,非常规的振动故障逐渐增多。

某发电厂1号机为百万二次再热超超临界机组,其拖动锅炉给水泵的小汽轮机容量达到了41MW,该小汽机采用单缸、双流、变转速设计方案,在试运行过程中由于振动问题不能定速,严重影响机组调试进度。

本文对振动数据的图谱特征进行分析,判断小机轴封和油档位置发生严重碰磨,同时还存在热态膨胀受阻问题。

通过多次升降速进行磨合和处理膨胀导向螺栓卡涩问题后,机组振动问题得到解决,保证了吹管工作的顺利进行。

本文填补了大容量、变转速小汽机轴系非常规振动问题处理的空缺,奠定了类似机组振动故障处理的基础。

关键词:1000MW级机组;二次再热;变转速小汽机;振动故障诊断中图分类号:TK268+.1 文献标识码:A 文章编号:1002-6339(2022)02-0190-03 Diagnosis and Treatment for Vibration of1000MW Double-reheatFeed-water PumpTubineLI Li-bo(Datang Northeast Electric Power Test Research Institute,Changchun130012,China)Abstract:The parameters of thermal power units are continuously improved,the capacity is continuously enlarged,and the unconventional vibration faults are gradually increasing.The No.1unit of a power plant is an ultra-supercritical unit with one million double reheats.Its small steam turbine driving the boiler feed water pump has a capacity of41MW.The small steam turbine adopts the design scheme of single cylinder,double flow and variable speed.Due to the vibration problem,the speed cannot be fixed,which seriously affects the commissioning progress of the unit.In this paper,the spectral charac⁃teristics of the vibration data are analyzed,and it is judged that the shaft seal of the small machine and the oil gear position are seriously rubbed and worn,and there is also the problem of hindered thermal ex⁃pansion.After several times of speed reduction and running-in and dealing with the jamming problem of the expansion guide bolts,the vibration problem of the unit is solved,which ensures the smooth progress of the blowing work.This paper fills the vacancy in dealing with unconventional vibration problems of large-capacity,variable-speed small steam turbine shafting,and lays the foundation for dealing with vibration faults of similar units.Key words:double-reheat;impact-rubbing;feed-water pump turbine;1000MW guide bolt收稿日期 2021-01-02 修订稿日期 2021-01-27作者简介院李立波(1978~),男,硕士,高级工程师,主要从事旋转设备故障诊断及现场动平衡工作。

汽轮机振动保护的优化与分析

汽轮机振动保护的优化与分析

汽轮机振动保护的优化与分析作者:王鹏来源:《中国科技博览》2014年第34期[摘要]介绍了山西大唐国际临汾热电有限责任公司(以下简称临汾热电公司)2x300MW 机组汽轮机振动保护优化的实际案例,重点对优化前后振动保护配置的情况进行了对比分析和探讨,并提出几点注意事项,对提高汽轮机振动保护的可靠性,减少保护误动和拒动的发生具有重要参考意义。

[关键词]汽轮机;振动;保护;优化中图分类号:Tk26 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)34-0318-02[Abstract]Introduced the Shanxi Datang Internation Linfen Thermal Power Generation Co.,Ltd (hereinafter referred to as the Linfen Thermal Power Generation) the actual case of optimal protection of turbine vibration of 2x300MW unit, and analyzed and discussed the comparison of before and after the optimization of vibration protection configuration, and then puts forward some matters needing attention. This has important significance to improve the reliability of turbine vibration protection, and to reduce the occurrence of protection misoperation and immovable.[Key words]turbine; vibration; protection; optimization1 引言近年来,由于汽轮机振动保护配置方案不合理而导致保护误动、机组跳闸和机组并网后由于未设置振动保护而导致汽轮机设备损坏事故频繁发生,临汾热电公司根据集团公司相关文件和《25项反措》的要求,对目前的保护逻辑进行了分析讨论,并提出优化方案,以防止机组非停和汽轮机损坏事故的发生。

300 MW汽轮发电机组轴系自激振动原因分析及对策

300 MW汽轮发电机组轴系自激振动原因分析及对策

3 0 0 MW 汽轮发 电机组轴 系 自激振动原 因分析及对策
王晓明 , 李素卿
( 国电太原第一热电厂 , 山西太原 , 0 3 0 0 2 1 ) 摘 要: 以国电太原第一热电厂 1 1 号机 组为例 , 通过对机组运行 中振动试验数据以及
机组升 降速 过程 、 异 常振动前后振 动及相关参数等的全 面分析 , 确定机组振动故 障的
山西科技 文章编号 : 1 0 0 4 — 6 4 2 9 ( 2 0 1 4 ) 0 2 — 0 O 6 4 — 0 3
S H A N X I S C I E N C E A N D T E C H N O L 0 G Y
2 0 1 4 年
第2 9 卷
第2 期
收稿 日期: 2 0 1 3 — 1 1 — 0 7
6 号 x轴振 7 号 x轴振
1 6 2 — } 2 2 2 4 5 — + 8 5
3 — } 1 9 2 — 1 4
注: 6 号轴振是 由于轴颈和对轮原始晃度大 ,在 3 0 0 r / m i n时晃度 达8 5 左右 ,致使 3 0 0 0 r / m i n 定 速后轴振 正常 时就达 1 5 5岬 左 右, 而非振 动大。
( 2 ) 真空 、 凝汽器水位 、 发 电机风温。通过对振动趋势的观察
连接 , 高、 中压转子为 3 支撑 结构 , 其余转子均采 用双支撑方式
( 见图 1 ) 。
GEN
— —
发现 , 与凝 汽器真空及水位 、 发 电机风温 的变化 有关 , 但具体调
整每个参数观察其变化时 , 却发现没有 明确 的规律 和对应关 系 ,
频率振动 4号垂 直 6号垂直 4号 x轴振 5号 x轴振 通频 变化 1 8 —} 3 8 2 0 _ _ + 4 0 8 6 —} 2 0 3 4 2 — 8 5

汽轮机轴承异常振动分析处理_1

汽轮机轴承异常振动分析处理_1

汽轮机轴承异常振动分析处理发布时间:2022-10-08T08:57:19.627Z 来源:《新型城镇化》2022年19期作者:党亚东李宗法张建立[导读] :汽轮机轴承振动大小关系到汽轮机的安全运行,如果轴承振动大,轻则机组不能运行,重则造成汽轮机组严重损坏。

本文叙述了恒益电厂#2汽轮机在一次大修后启动时发生#1轴承振动大的故障,深入开展分析研究,找出了原因,制定并采取了相应措施,消除了#2机#1轴承振动大的故障,保证了汽轮机的安全稳定运行。

党亚东李宗法张建立河南豫光金铅股份有限责任公司河南省济源市 459000摘要:汽轮机轴承振动大小关系到汽轮机的安全运行,如果轴承振动大,轻则机组不能运行,重则造成汽轮机组严重损坏。

本文叙述了恒益电厂#2汽轮机在一次大修后启动时发生#1轴承振动大的故障,深入开展分析研究,找出了原因,制定并采取了相应措施,消除了#2机#1轴承振动大的故障,保证了汽轮机的安全稳定运行。

关键词:汽轮机,轴承,振动,分析,动平衡。

前言随着社会经济的快速发展,大型机组在电力系统中比重越来越大,大型汽轮机组结构复杂,运行环境特殊,具有转速高、温度高、压力高等特点。

因此汽轮机的故障率很高,常见的故障是轴承振动大,若振动过大,有可能对机组及系统造成很大影响。

因此轴承发生振动大就要及时分析处理采取措施消除振动,保证机组安全运行。

1 汽轮机设备简介某发电厂2×600MW机组,汽轮机是超临界燃煤发电机组,汽轮机型号N600-24.2/566/566。

汽轮机为新型的超临界、单轴、一次中间再热、三缸四排汽、凝汽式汽轮机。

本汽轮机的高中压部分采用合缸结构,高压通流部分采用高效的顺流布置,并与中压通流部分的流向相反,低压通流部分采用相流反向布置。

2 出现振动现象及分析2020年5月#2汽轮机大修后启动,#1轴承振动偏大,X向:109um,Y向:96um。

为消除#2汽轮机#1轴承振动偏大的缺陷,进行了原因分析。

300MW汽轮机组TSI轴振保护优化分析

300MW汽轮机组TSI轴振保护优化分析

300MW汽轮机组TSI轴振保护优化分析摘要:本文主要针对我厂上汽300MW汽轮机TSI系统维护中出现的问题进行分析,并根据实际情况提出了TSI轴振保护等优化调整方案,并以此方案优化调整了我厂#5、6机TSI轴振信号卡件冗余布置方式,设计了轴振保护动作逻辑,改造方案目的在于保障TSI系统测量的稳定性,按照既不能拒动也不能误动的原则,确保TSI系统保护动作可靠性,以此方案对TSI系统进行优化改造之后,取得满意效果。

关键词:TSI系统卡件布置轴振保护逻辑优化1、前言:我厂#5~#6机组汽轮机安全监测系统(TSI)采用的是飞利浦公司生产的epro MMS6000系统,电涡流探头将检测到的汽机振动、轴位移、差胀、转速、偏心、缸胀等参数送到epro MMS6000监测仪表,经处理后通过硬接线方式送至DEH显示;当汽轮机参数超限时,epro MMS6000装置发出可靠的报警、停机信号到DCS系统及ETS系统去保护动作,保证汽机的安全,MMS6000系统有传感器缓冲信号,4~20mA和0~20VDC标准电流和电压输出信号,以及计算机通讯的数据接口以供其他系统使用,目前MMS6000系统的可靠性及测量仪表精度很高。

当前我厂300MW汽轮机TSI轴振保护设置如下:轴振信号:1、同一瓦内,当某一方向(如X方向)的轴振振动值达到跳机值并且另一方向(如Y方向)的轴振振动达到报警值,发跳机信号。

2、同一瓦内,当某一方向(如X方向)的轴振测点坏掉,另一方向(如Y方向)的轴振测点正常工作且达到保护动作值时,发跳机信号。

2、系统优化前存在的问题:2.1 我厂#5、6机组主汽轮机TSI系统采用的是进口飞利浦epro系统,每台机组布置有7块瓦,每个瓦分别有呈90。

角安装的X方向和Y方向两个探头,7块瓦共14个探头。

原轴振保护跳机通过继电器硬接线回路实现,判断逻辑为:#1~7瓦任一瓦的X方向或Y方向轴振测点达到保护跳机值后保护跳汽轮机,具体逻辑如下图:该保护逻辑存在着一定的偶然性和危险性,如某单个振动通道因为工况参数改变(升、降、甩负荷)、不明信号对系统产生干扰、测量设备故障等原因,都有可能暂时导致测量值升至危险值,可能造成汽机保护误动作,以下曲线是#5、6机组轴振出现异常的各种情况:2.2 原轴振测量通道按测点1X、1Y;2X、2 Y……7X、7Y排列。

发电厂汽轮机轴振保护控制策略优化

发电厂汽轮机轴振保护控制策略优化

发电厂汽轮机轴振保护控制策略优化发布时间:2022-07-11T01:25:37.857Z 来源:《中国科技信息》2022年5期3月作者:赵永恒[导读] 火力发电厂汽轮机轴系相对振动测点因本体设计因素限制和成本条件限制,一般每个轴瓦处仅设计X向和Y向两个测点赵永恒华能海南发电股份有限公司东方电厂,东方市,572600摘要:火力发电厂汽轮机轴系相对振动测点因本体设计因素限制和成本条件限制,一般每个轴瓦处仅设计X向和Y向两个测点,无法满足主要设备保护采取“三取二”保护策略的要求。

大部分火力发电厂都采取单点保护或者采用X向和Y向相与的保护方式,这将会使汽轮机轴振保护难于完全达到“杜绝拒动,防止误动”的基本原则。

因此,如何完善汽轮机轴承相对振动保护控制策略,保证汽轮机的安全运行,已经是当前最为迫切解决的问题。

关键词:汽轮机;相对振动;控制策略;优化引言某发电厂汽轮机是哈尔滨汽轮机制造厂生产的超临界、一次中间再热、单轴、高中压合缸、反动凝器式汽轮机,汽轮机共分六个轴瓦,每个轴承上均安装有X、Y向振动探头。

一期工程小汽轮机同是哈尔滨汽轮机制造厂生产,配置为一台100%汽动给水泵和一台50%电动给水泵;二期工程小汽轮机为青岛捷能汽轮机制造厂生产,仅配置一台100%汽动给水泵。

其本体监视系统(TSI)均采用本特利3500系列监视装置,该装置通过电涡流传感器对汽轮机的轴振、转速、偏心、键相、轴位移、胀差等参数进行监测,当任一轴振值达到254μm时,通过智能卡件发出轴振大保护信号,若TSI回路出现故障时,会引起振动保护回路误动作或者拒动,给机组的安全运行带来极大的威胁。

1 优化策略提出的背景某电厂汽轮机组1-6号轴承均安装有X、Y向振动探头,探头信号经过就地前置器处理后接入TSI输入卡件,经过卡件内部数据处理后,当任一轴振测点输出数值≥125μm时,触发输出卡件报警触点,向DCS发送报警信号;当任一轴振测点输出数值≥254μm时,触发输出卡件跳机触点,向ETS系统发送跳机信号。

135MW汽轮机轴承振动保护逻辑的优化措施

135MW汽轮机轴承振动保护逻辑的优化措施

135MW汽轮机轴承振动保护逻辑的优化措施摘要:通过回顾运河电厂135MW机组汽轮机轴承振动保护误动作的实例,分析本特利公司3300 TSI系统振动保护逻辑存在的缺陷,提出逻辑修改与优化方案,目的是在保证逻辑准确性的情况下,减少保护误动概率,保证汽轮机安全稳定运行。

关键词:汽轮机;轴承振动;保护;本特利3300一、现状概述华能运河电厂一期及续建共四台135MW机组均采用的是本特利公司TSI 3300系列框架式监控系统,其中振动监视与保护采用的是3300/65电涡流振动探头传感器。

自机组投产以来,因为振动保护的误动作,多次发生严重威胁机组运行的安全问题。

2009年5月份,#3机组#6轴承Y相振动指示发生波动,超过报警值(125μm),最大达到203.1μm,轴承振动指示的异常,严重威胁机组的安全运行,虽及时解除该振动保护避免了非停事故,但安全隐患依然存在。

在2013年6月,#2机组汽轮机#8轴承振动值出现波动,瞬间超过保护跳机值,ETS(汽轮机危急遮断系统)动作,汽机跳闸,ETS首出记忆#8轴承振动大跳机。

原因分析:查阅历史曲线,#8轴承振动值超过保护跳机定值,相邻#7轴承振动值指示正常,无波动,初步判定#8轴承振动探头故障,信号误发导致汽轮机跳闸。

#1、2机组与#3、4机组采用了两种不同的振动保护方式,下面将分别具体进行介绍。

1、#1、2机组轴承振动共8套测量装置,分别装于汽轮机#1-8瓦处。

就地探头信号分别送至TSI机柜8块卡件。

报警信号在TSI系统逻辑“或”后输出单路报警至DCS(分散控制系统)。

TSI分别输出8路模拟量信号至DCS显示,分别输出8路开关量信号至ETS柜作为ETS动作条件。

轴承振动保护原理框图如下:通过以上原理框图,我们分析振动逻辑改造的必要性:(1)8路振动信号至TSI机柜后,经过逻辑“或”输出单路报警至DCS,当任一路振动发出报警信号后,DCS即报警,当此报警未消除时,其它振动即使到达报警值也不会再触发报警,不能起到正常报警作用。

汽轮机轴承振动保护优化改造

汽轮机轴承振动保护优化改造

汽轮机轴承振动保护优化改造作者:郭涛然来源:《科技视界》2015年第01期【摘要】针对近期某电厂汽轮发电机组因轴承振动大导致的机组恶性事故,汽轮发电机组的轴承振动大保护已不能单靠运行人员根据运行经验来决定是否采取措施,本文则介绍了汽轮机振动大保护优化的方法,分别实现机组并网前后实时准确的保护投入,避免人为因素导致机组事故的发生,保障机组的安全稳定运行。

【关键词】汽轮机;振动;保护0 引言吕四港电厂汽轮机为哈尔滨汽轮机厂有限责任公司制造的超超临界、一次中间再热、单轴、三缸、四排汽、高中压合缸、反动凝汽式汽轮机,型号是CCLN660-25/600/600。

其汽轮机本体监测(TSI)保护采用上海松源艾普工业电子有限公司生产的德国epro公司MMS6000系列装置。

该装置通过传感器对汽轮机机组的转速、偏心、轴位移、轴振动等进行测量,通过双通道设计的智能卡件输出控制,当任一轴振达到保护值250μm则引发轴振大保护信号,若TSI回路出现故障时,不可避免引起振动保护误动[1],对机组安全运行造成极大的威胁。

目前国内汽轮发电机组振动保护的投入方式不尽相同,甚至不投,严重危及机组的安全运行,本文针对电厂的自身特点,设计了机组并网前和并网后不同的振动保护方案,为机组的安全稳定运行奠定了基础。

1 项目提出的背景及优化改造的必要性1.1 项目提出的背景及存在的问题吕四港电厂汽轮机组1-9号轴承均安装有X、Y向振动探头,探头接入TSI控制柜,在TSI控制柜内通过继电器搭接汽机轴振大保护回路,在机组启动并网前,任一轴振数值大于125μm TSI控制柜则向DCS输出报警节点,任一轴振数值大于250μm则向ETS系统输出两个保护节点,跳闸汽轮机,机组并网后轴振大保护自动解除,未实现轴振保护全程投入。

吕四港电厂TSI MMS6000系统,其中汽机振动保护为单点保护且仅在汽机启停期间投入,未实现全程投入,且每一轴承的X、Y方向公用一块MMS6120智能卡件,卡件不独立,随着运行期限的增加,个别振动保护探头会出现故障波动现象,可靠性降低。

1000 MW二次再热汽轮机超长单支撑轴系振动问题分析与处理

1000 MW二次再热汽轮机超长单支撑轴系振动问题分析与处理

1000 MW二次再热汽轮机超长单支撑轴系振动问题分析与
处理
李明成;鲁希振;李立波
【期刊名称】《节能技术》
【年(卷),期】2022(40)3
【摘要】在新能源并网的背景下,火电机组逐渐向大型化、长轴化的方向发展。

然而长轴系由于其存在静挠度,使得安装过程中转子呈现扬度曲线的形态,这对转子运行过程中的振动稳定性带来了巨大的挑战。

此外,我国新百万机组轴系逐渐以单支撑作为主要支撑形式,在处理振动超限的方法上无法直接套用双支撑的处理方案,同时国内鲜有成熟且成套的技术方案可供参考。

对此,本文针对某厂2号59.9 m超长轴系机组调试期间出现的发电机振动问题,对振动数据和频谱进行了分析,发现振动原因是由于发电机转子带负荷后产生的热态不平衡。

最后,设计了针对性的平衡配重方案并现场实施后,发电机轴承振动达到了优秀水平。

本文填补了国内百万等级机组超长单支撑轴系振动处理的空缺,为火电机组的大型化、长轴化奠定基础。

【总页数】4页(P263-266)
【作者】李明成;鲁希振;李立波
【作者单位】大唐东营发电有限公司;大唐东北电力试验研究院有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TK268.1
【相关文献】
1.660 MW超超临界二次再热汽轮发电机组轴系振动特性分析
2.1000MW二次再热汽轮机启动步序及问题处理
3.1000 MW二次再热汽轮发电机组振动故障分析及处理
4.国产maxDNA控制系统在1000MW超超临界二次再热汽轮机控制DEH 中的应用
5.哈汽1000MW超超临界二次再热汽轮机垫铁安装质量和进度控制研究
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浅析火电厂汽轮机异常振动的原因及改善措施李明星

浅析火电厂汽轮机异常振动的原因及改善措施李明星

浅析火电厂汽轮机异常振动的原因及改善措施李明星摘要:近年来,我国经济不断发展,城市化进程也越来越快,对电力供应提出了更高的要求,为能够确保居民用电稳定和工业用电不间断,必须做好发电机组日常维护和稳定运行工作。

在火电厂发电设备中,汽轮机作为十分重要的设备,保证其安全运行是确保稳定供电和电网稳定运行的基础,做好汽轮机维护和检修工作十分重要。

但是在汽轮机实际运行当中,汽轮机异常振动是最常见、最难解决的问题,不仅会影响发电生产,还会对机组系统稳定造成安全影响,严重会造成生产事故,后果不堪设想,因此,应科学合理的分析导致异常振动的原因,并采取有效的改善措施,有效避免异常振动问题的发生。

对此,本文简要概述了火电厂汽轮机异常振动,研究了原因及改善措施,以供参考。

关键词:火电厂;汽轮机异常振动;原因;改善措施1火电厂汽轮机异常振动概述对于火电厂汽轮机的运行来说,微小的振动是不可避免的,一般来说,只要不超过制造厂规定的标准振动值,就可以被判定为正常振动。

但是,如果设备的运行振动幅度已经比原有的振动水平明显提高,或者已经超过了允许的标准振动值,也就可以判定为异常振动。

任何一种异常振动情况都有可能造成设备运行的稳定性以及安全性下降,并且导致叶片断裂、大轴承弯曲、膨胀受阻现象等。

这些现象不仅会对轴承造成严重的损伤,还有可能会加剧振动,进而对轴承零件造成进一步的破坏,加速设备的磨损程度。

因此,需要对其进行故障原因分析以及有效的应对,才能够降低振动对于设备造成的影响,提高火电厂运行的稳定性与安全性。

按照动力的原因分类可以分为强迫振动和自激振动。

(1)强迫振动。

普通强迫振动主要是因为汽轮机转子质量不平衡产生的非平衡性能故障情况,异常振动种类更多是汽轮机转子自身的质量问题,同时汽轮机刚度下降也会加剧结合面振动情况。

强迫振动中的共振多数发生在汽轮机和发电机临界转速中,会加剧轴承座振动频率。

再者,经过拆解发现,如果转子不对中也会造成严重的晃动情况。

荷泽电厂1号汽轮机组轴承振动诊断及处理

荷泽电厂1号汽轮机组轴承振动诊断及处理

3 3 滑销 系统 的处理 . 检 查高 中压 外缸 四角共 4只猫爪 横销 与外 缸槽道
修 前 配合 间隙 , 检查 横销 和槽道 配合 面情况 , 当放 并 适 大配合 间 隙 。4只 猫 爪 压 板 间 隙 标 准 ( . 2 . 6 0 1 ~0 1 )
mm, 可放大 到 ( . 5 . 0 mm, 0 1 ~0 2 ) 以保证 外 缸 的正 常 膨胀; 检查 外 缸 8只立 销 , 意 上下 立 销要 同侧受 力 , 注 不 可上 下 同侧 出现 间 隙 和紧 力 , 免外 缸 膨 胀 对 2号 避 轴 承座 的影 响 。 前 箱纵销 要在 前箱 抽 出后进行 仔 细检查 打磨 。前 箱 底部 6只 滑块及 槽道 要打 磨清理 干净 。前轴 承 座翻 倒后, 下部 也 要 清理 干 净 , 装时 加 适量 润 滑脂 , 复 复装 后 保证 滑动 灵活 。压板 销修 复后要 保证 压板销 间隙 。
因, 2 0 从 0 2年 1 0月起 , 汽轮机 2号 轴承振 动有 逐渐 增 大 的趋势 , 2 0 到 0 3年 1 0月 轴振 已达 到 1 0/ 超 过 8 z m,
图 1 1号汽 轮 发 电机 组 轴 系
报警 值 1 0 5 m。经 过 3年 多不 断地研 究分 析 和处 理 ,
E‘ i: mal jl 2 0 s@ y ho cr.F ui 0 0 h a o . o C e n I
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2 0 mm。根据 沉 降量 绘 制 的基 础 水 平 图 , 组 轴 向 0) 机 ( 东西方 向) 左右 ( 北 方 向) 降 不 均 匀 , 和 南 沉 呈前 低 后 高 、 高右低 的现 象 , 2号 、 左 且 5号 轴 承 所 在 的 区域 为

1000MW汽轮发电机小轴系振动的处理

1000MW汽轮发电机小轴系振动的处理
研究与交流
1 0 0 0 MW 汽 轮发 电机 小轴 系振 动 的处 理
蔡 忠 徐敏 建 李海 霞
上海电气 电站设备有限公司发 电机厂 ( 2 0 0 2 4 0 )
T r e a t me nt o f t he Vi b r a t i o n o f t he Lo c a l Ro t o r S y s t e m i n t h e 1 0 0 0 MW T ur bi ne Ge ne r a t o r
we r e ap pr oa c h e d.对 轮 4电枢铁 心端
一 5 卜
3中 间加 重 盘 5风 扇环
2整 流 子加 重 盘
图 1 安 装 后 的励 磁 机 示意 图
1 模态 理论确认各 阶加重平面
1 . 1 模 态 动平 衡 理论 从模 态 平衡理 论来说 , 一 个 整 体 式 柔 性 转
独 超 速 动 平衡 , 振 动 均 达 到 出厂标 准 。 在 试 验 平
子经无限阶振型分离和平衡后, 可使转子每个断 面的偏心距都减少到合格范围内, 即柔性转 子获 得了理想的平衡。 但从 目前各种柔性转子实际运 转要求来说 , 只要平衡一 、 二、 三阶不平衡分量, 满足稳定 运行 的要求 即可。 本厂生产的百万级发 电机 机组小轴 系所跨 的工作频率 在其第一 临界 转速和第二临界转速之间【 1 - 2 ] 。
t o r s y s t e m o f 1 0 0 0 M W t u r b i n e — g e n e r a t o r .S u c h me t h o d s a s c o n i f r mi n g t h e v i b r a t i o n mo d e l - s h a pe o f t h e l o c a l r o t o r s y s t e m a n d i n c r e a s i n g t h e l o a d a b i l i t y o f t h e b e a r i n g b r a c k e t

某330 MW汽轮机高中压转子间断性振动诊断处理

某330 MW汽轮机高中压转子间断性振动诊断处理

IS tO LUY t ON 技 术 交 流 与 应 用 I HUJA I U YNG Y G


g 三 望
瑚2 如。  ̄ 0 进行 1 2 1年 8 1 0 0 月 7日和8 1 次 用本 特: 2 S 月 8t E ]
由6 . 6 - 、946 53 93℃ 7 . 4℃ 、577 . / / 7 . 57℃上 升 至 6 . / 52 /
上 升 到 3 . I 19 I 7 . I 1 3 瓦 温度 也 1 z 3 m、46 , ~ 号 2. m、 x z m, 7 . c 、326 =8 ./69o。减 负荷 至 10MW, 07 《 8 . 5c 、698 . C = / ( 4 2 瓦轴 振又 快速 回落 至6 m, 他各 瓦振 动和 瓦 号 1 其 温也恢 复正 常 。

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技 流与应 J HJO I UI N 术交 用 I UI N Y G LYYGO S A U
某3 0MW 汽轮机 高 中压转- 1 3 7  ̄断性 振 动诊 断处 理 -
某艄 一一 删 一 ~ ~ 中轮 振 动 一 一 蛐标 ~一 原 眼 中 部 一 压 组 汽
分 油


图1 高 中压 分 缸 3 0MW汽 轮 机轴 系示 意 图 3 ● 一
该 机组 在2 1年2 3 00 、月份 大修 时将 高 、 中压转 子
汽封 和轴封 内圈改 造为 布莱登 汽封 。改造后 机组 振 动状况 良好 。运行 至2 1 年8 1 日,号机组 2 瓦 00 月 3 4 号
姗 问 常 挡
1 概 况
党原健 , 李 健 , 李小彬 , 黄伟钢

国产330MW汽轮发电机轴承振动分析和处理

国产330MW汽轮发电机轴承振动分析和处理

摘要:330MW汽轮发电机轴承振动对汽轮机整体使用状况有直接影响,要想提高我国电厂生产水平,电厂必须结合实际发展状况对330MW汽轮发电机轴承振动的原因进行深入分析,在明确330MW汽轮发电机轴承振动产生的原因后,针对原因采取有效解决措施,为提高330MW汽轮发电机运行水平打下坚实的基础。

本文从330MW汽轮发电机轴承振动产生的原因着手,对相关处理措施做了总结介绍。

关键词:330MW汽轮发电机轴承振动措施330MW汽轮发电机是电厂生产建设过程中必须使用的设备之一,该设备的使用一方面提高了电网系统的安全性,另一方面为电厂的快速发展提供了物质保障。

本文研究分析的330MW汽轮发电机以槽型结构为主,转子槽楔的组成材料以高强度镍铬硅酮为主,转子护环以悬挂式结构为主。

330MW汽轮发电机轴承与其他零件产生摩擦后就会引发振动和变形问题,因此,电厂必须结合330MW汽轮发电机运行状况采取有效措施不断提高该机组运行效率。

1330MW汽轮发电机轴承振动产生的原因1.1主要原因330MW汽轮发电机轴承运行过程中受诸多因素的影响,经常会出现轴承振动和不稳定等问题。

330MW汽轮发电机运行过程中轮螺孔存在问题是引发轴承振动的主要原因,330MW汽轮发电机轴承在接受维修之前会不定时地出现振动问题,在经过维修处理后,振动情况得到明显改善,但是受诸多因素影响仍会出现不同程度的振动问题。

从330MW汽轮发电机实际运行过程中可以看出,靠背轮连接有可能存在滑移问题,该位置一旦出现滑移问题,330MW汽轮发电机轴承运行状况将会受到严重影响,下图1是330MW汽轮发电机中对称轮分布示意图。

如果330MW汽轮发电机轴承温度发生较大变化,轮螺栓受力状况也会随之发生变化。

a测点分布b百分表测量位置图1330MW汽轮发电机中对称轮分布1.2其他原因330MW汽轮发电机运行过程中如果对轮中心没有出现明显的张口和摩擦等问题,此时轴系中心仍旧保持国产330MW汽轮发电机轴承振动分析和处理李春范(大唐珲春发电厂)要原因。

汽轮机振动的故障特征分析及处理探讨 丛立民

汽轮机振动的故障特征分析及处理探讨 丛立民

汽轮机振动的故障特征分析及处理探讨丛立民摘要:汽轮机在火电厂中起着非常重要的作用,其运行是否正常直接影响火电厂生产的经济性和安全性。

汽轮机的核心是转子,但在运行过程中最容易出现问题,经常由于异常情况的振动,直接影响到汽轮机的工作,如果出现不适当,会对汽轮机的工作造成问题。

通过噪声、温度、压力等手段对汽轮机振动进行检查,然后根据具体情况进行处理。

关键词:汽轮机;振动的原因;处理对策引言:汽轮机的振动对整个设备的运行是不利的,对整个系统有重要的破坏作用。

因此,相关人员应更加重视汽轮机的运行,通过对相关信号的接收控制实现相应的信号检测,这对当前汽轮机振动数据的监测具有重要意义。

此外,工作人员应采取科学合理的方式,进行充分的数据分析,及时掌握该单位的运作情况。

1 汽轮机的振动的种类及特征1.1 不平衡振动汽轮机的轴不平衡现象是引起振动的主要原因,它主要有四种不平衡的情况,即静不平衡、双面不平衡、动态不平衡与动静不平静中情况。

在轴的静态不平衡状态,主要原因是一个截面的不平衡现象,导致轴在旋转时出现一个不平衡的力矩M,并呈现周期性的变化,导致轴出现一阶转频的振动,容易导致汽轮机损坏,而其它三种平衡状态主要由多个截面的不平衡现象造成,导致转子在转动时各个截面的振动相位与幅度值存在明显的差异,导致汽轮机出现振动。

不平衡的主要特征是汽轮机在振动时的波形为正弦波,振动的能量主要集中在基频,如果转子的速度小于转子的固有频率,汽轮机的振幅就会增大,在转子的速度大于转子的固有频率,汽轮机的振幅就会趋向一个固定的频率,在转子的速度等于或者接近转子的固有频率时容易发生共振,汽轮机的振幅就越大,转子的运动轨迹呈现出椭圆的形状,这时对汽轮机的危害就越大。

1.2 转子热弯曲故障在转子的运作时,由于温度的变化也会导致振动频率的增加。

而转子的温度和蒸汽运行的效率有着密切的联系。

大部分的设备在机组正常运行的基础上产生一定的负荷,导致整体设备温度的提高,并且材料的受力导致转子的变化,整体温度大幅度提升。

汽轮机组轴振动保护优化问题探讨

汽轮机组轴振动保护优化问题探讨

汽轮机组轴振动保护优化问题探讨席恒慧;霍红岩;姜虹【摘要】针对国内汽轮机组轴振保护中“振动大”为单点保护的问题,认为该设计方案测量系统易受干扰而发生误跳机事故.参考国际标准的相关内容,认为采用两种或两种以上独立回路进行测量,经判断后得出跳机指令是解决轴振动大单点保护缺陷的根本手段;分析了国内普遍采用的两种优化方案中存在的问题,建议按照国际标准更新国家标准,使汽轮机轴振动大保护问题能够在设备制造阶段得以解决.【期刊名称】《内蒙古电力技术》【年(卷),期】2012(030)006【总页数】4页(P106-109)【关键词】汽轮机;轴振保护;ISO标准;涡流探头;跳闸限值;干扰信号【作者】席恒慧;霍红岩;姜虹【作者单位】内蒙古电力科学研究院,内蒙古呼和浩特010020;内蒙古电力科学研究院,内蒙古呼和浩特010020;内蒙古电力科学研究院,内蒙古呼和浩特010020【正文语种】中文0 引言对转动机械来说,设备发生微小振动是不可避免的,只要振动幅度不超过规定标准均属正常。

但是当高速转动机械(如汽轮机组)发生轴系质量失衡、动静部分摩擦、缸体膨胀受阻、轴承损坏或基础松动,以及电磁力不平衡等情况时,都会引起机组振动异常增大,甚至引发强烈振动。

而强烈振动又会导致机组零部件松动甚至损坏,加重了动静部分摩擦,如此形成恶性循环,加重了设备的损坏程度,扩大了事故范围。

异常振动往往是汽轮发电机运行中缺陷、隐患的综合反映,是机组发生故障的信号。

对汽轮机组振动情况进行监测既是保证机组运行安全的需要,也可以为开展机组故障诊断与处理工作提供依据,因此,保证汽轮机组振动监测与保护装置的正常工作显得十分重要。

1 国内机组轴振保护现状1.1 振动大保护均设置为“单点保护”国内汽轮机组出厂时的轴振动大保护均设置为“单点保护”,即在轴瓦的x/y方向(左右45°)各安装一个涡流探头(如图1所示),当各瓦x/y方向任一探头检测到轴振动值达到跳机值时,延时3 s(有的机组没有设置延时)跳机。

汽轮机轴承振动保护优化改造

汽轮机轴承振动保护优化改造

汽轮机轴承振动保护优化改造发布时间:2021-05-28T01:48:20.643Z 来源:《中国电业》(发电)》2021年第4期作者:田文丰1 覃剑2 晏文方3 [导读] 鉴于最近由于较大的轴承振动而导致发电厂的涡轮发电机组发生恶性事故,因此涡轮发电机组的轴承振动保护不再仅依靠操作人员来决定是否采取措施。

操作经验。

1.身份证号码:53220119810315xxxx 云南能投曲靖发电有限公司 655000;2.身份证号码:53212719910102xxxx 云南能投曲靖发电有限公司 655000;3.身份证号码:53032819871114xxxx 云南能投曲靖发电有限公司 655000摘要:鉴于最近由于较大的轴承振动而导致发电厂的涡轮发电机组发生恶性事故,因此涡轮发电机组的轴承振动保护不再仅依靠操作人员来决定是否采取措施。

操作经验。

本文介绍了汽轮机振动的大规模防护。

优化的方法实现了机组并网前后的实时,准确的保护输入,避免了人为因素引起的机组事故的发生,保证了机组的安全稳定运行。

关键词:汽轮机;振动;保护引言吕四岗电厂的蒸汽轮机是哈尔滨汽轮厂制造的超超临界,一次再热,单轴,三缸,四排气,高压和中压组合缸,反应冷凝式蒸汽轮机,型号为CCLN660-25 / 600/600、其汽轮机体监控(TSI)保护采用上海松原爱普工业电子有限公司生产的德国epro公司的MMS6000系列设备。

该设备通过以下方法测量汽轮机单元的转速,偏心率,轴位移,轴振动。

传感器,并通过双通道智能卡设计控制输出。

当任何轴振动达到250μm的保护值时,就会触发轴振动保护信号。

如果TSI回路出现故障,将不可避免地导致防振功能故障[1],这对设备的安全运行构成了极大的威胁。

目前,家用汽轮发电机组的防振输入方法不同,甚至不使用,严重危害机组的安全运行。

本文在电网连接到电厂的特性前后设计了不同的防振措施。

该计划为该装置的安全稳定运行奠定了基础。

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汽轮机组轴振动保护优化李立民
发表时间:2019-07-05T12:13:12.883Z 来源:《电力设备》2019年第4期作者:李立民李乔居
[导读] 摘要:在全国火电厂内,绝大多数汽轮机组轴振保护中“振动大”为单点保护,而这种单点保护易受干扰而发生误跳机事故(中电建甘肃能源华亭发电有限责任公司甘肃华亭 744106)
摘要:在全国火电厂内,绝大多数汽轮机组轴振保护中“振动大”为单点保护,而这种单点保护易受干扰而发生误跳机事故。

参考国际标准以及国内电厂单点保护的改造经验,认为采用两种或两种以上独立回路进行测量,经判断后得出跳机指令是解决轴振动大单点保护缺陷的最佳方案。

关键词:汽轮机;轴振保护;传感器
Optimization of shaft vibration protection of turbine unit
Li limin,Liqiaoju
Gansu energy huating power co.,LTD.,huating gansu 744106
ABSTRACT: In the national thermal power plant,the "vibration big" of most steam turbine unit shaft vibration protection is single point protection,and this single point protection can be easily interfered with by mistake jumping accident. Single point of reference to international standards and domestic power plant protection reform experience,it is considered that the two or more independent loop measurement,after judging the jump machine instruction is to solve the optimal scheme of single point to protect the shaft vibration defects.
KEY WORD: turbine;Shaft vibration protection;sensor
引言
在火电厂内,转动机械特别多,而对转动机械来说,设备发生振动是不可避免的,只要振动幅度不超过规定数值均属正常。

但是当高速转动机械,尤其是汽轮机组发生轴系质量失衡、动静部分摩擦、轴承损坏或基础松动,以及电磁力不平衡等情况时,都会引起机组振动异常增大,甚至引发强烈振动。

而强烈振动又会导致机组零部件松动甚至损坏,加重了动静部分摩擦,如此形成恶性循环,扩大了事故范围。

异常振动往往是汽轮发电机运行中缺陷、隐患的综合反映,是机组发生故障的信号。

对汽轮机组振动情况进行监测既是保证机组运行安全的需要,也可以为开展机组故障诊断与处理工作提供依据,因此,保证汽轮机组振动监测与保护装置的正常工作显得十分重要。

1轴振保护现状
在全国火电厂内,汽轮机安全监视系统应用最广泛的是飞利浦和本特利的控制系统。

我厂采用的是飞利浦的操作系统,与全国其他火电厂一样,TSI系统的轴振也采用单点保护即在轴瓦的x/y 方向(左右45°)各安装一个涡流探头(如图1所示),当各瓦x/y 方向任一探头检测到轴振动值达到跳机值时跳机,有的机组设置延时。

目前,国内并没有相应的国标或行业标准针对机组振动大保护的干扰问题给出解决方案。

如图1 轴振测量示意图
电涡流传感器原理:在传感器的端部有一线圈,线圈通以频率较高(一般为1MHz~2MHz)的交变电压,当线圈平面靠近某一导体面时,由于线圈磁通链穿过导体,使导体的表面层感应出一涡流ie,而ie所形成的磁通链又穿过原线圈,这样原线圈与涡流“线圈”形成了有一定耦合的互感,最终原线圈反馈一等效电感。

而耦合系数的大小又与二者之间的距离及导体的材料有关,当材料给定时,耦合系数K1与距离d有关,K= K1(d),当距离d增加,耦合减弱,K1值减小,使等效电感增加,因此,测定等效电感的变化,也就间接测定的变化。

由于涡流探头测量从前置放大器到TSI系统采用负电压传输,在受到电磁干扰或卡件故障等情况下,机组容易出现误发信号的情况。

这种单点保护常常由于线路干扰等原因引起误发信号而造成机组非停事件,不利于机组的安全稳定运行。

2018年我集团公司海外某项目发生了一起因干扰造成机组非停事件。

另外,这种重要保护设置成单点保护也违反了热工重要保护应为“二取二”或“三取二”的设计原则。

2轴振保护优化方案
随着对火电厂技术监督工作的深入开展以及各大发电公司对设备安全重视程度的不断提高,部分电厂对保护逻辑进行了优化改造。

使轴振动保护更加趋于合理。

针对这一现状我们对#2汽轮机轴振动保护进行了优化。

2.1轴振保护优化方案
方案A
相临任一轴承报警值和本轴承遮断值先进行“与”逻辑判断,再输出停机信号,以#2轴承为例,逻辑图如图2所示
图2 方案A
方案B
本轴承x/y 向报警值和本轴承y/x 向保护遮断值直接进行“与”逻辑判断,然后输出跳机信号,以#1轴承为例,逻辑图如图3所示
图3 方案B
2.2轴振保护优化方案比较
方案A和方案B轴振保护优化改造均为电力行业热工自动化委员推荐采用的方案。

方案A中“相邻轴瓦”有两种情况:一种是中间隔着缸体的两瓦相邻;另一种是通过联轴器相连的两瓦相邻,其相关性并不被广大技术人员认同。

汽轮机振动的主要原因有转子质量不平衡、轴承损坏、油管崩裂造成摩擦、电磁不平衡、热不平衡等多种,在本瓦轴承损坏时,有可能只是本瓦出现振动增大的情况或者向联轴器相连的轴瓦传递的可能性更多,而对于隔着缸体的相邻两瓦其传递的能量要少一些。

即使是振动故障中出现最多的转子质量不平衡的情况下,虽然相邻两瓦振动具有相关性,但是具体定值的给出还需要根据实际情况进行计算,无法给出一个通用值以保证机组安全。

国内机组在实际改进过程中大多选择了方案B。

方案B中本瓦x/y方向振动的相关性虽然得到认同,但是具体幅值在各机组、各瓦中都不相同,这样也存在出现“拒动”情况的可能性,但相比较方案A出现的拒动概率要小很多。

2.3我厂轴振保护优化方案选择
经过综合比较,我厂和全国其他很多电厂一样,采用方案B进行升级优化改造。

只对原有的TSI背板更换,而原来的MMS6110卡件保持不变,另外增加一块继电器输出卡件,当同一处轴振的x/y方向中一个达到高一值(报警值),同时另一个方向的达到高二值(遮断值)时,输出停机信号至ETS系统,达到轴振保护的目的。

3总结
将原来的轴振保护由单点保护优化改造为同一处轴振x/y方向中一个达到高一值(报警值),同时另一个方向的达到高二值(遮断值)时输出停机信号。

逻辑优化改造后,降低了由于现场干扰等因素造成轴振大误发,造成机组非停事件。

但是仍无法避免由于卡件故障造成同一处轴振的高一、高二值同时误发造成机组停运事故,建议将同一处的不同方向的轴振动分布在不同的卡件上,进一步降低保护误动的概率,达到机组安全、稳定运行的目的。

参考文献:
[1] 电力行业热工自动化技术委员会.火电厂热控系统可靠性配置与事故预控[M].北京:中国电力出版社,2010:42.
[2] 王浩森,景效国,张国荣等,浅析TSI振动测量信号的保护逻辑组合[J].热力发电,2007,,3(10):57-58
[3] 张黎浔,防止汽轮机振动保护误动作的措施[J].江西电力,2006(3):44-45。

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