变电站主变瓦斯保护动作事故处理分析
主变瓦斯保护动作故障分析与处理
主变瓦斯保护动作故障分析与处理王非1,马雁2(1.中电投河南电力有限公司技术信息中心,河南郑州450001;2.郑州电力高等专科学校电力工程系,河南郑州450000)摘要:针对某火电厂#2主变A相故障跳闸瓦斯保护动作这一现象,进行色谱分析,根据故障特征气体查找故障发生原因,提出本次故障是由于套管装配不到位造成底部接触面发生严重烧蚀,产生气体,致使变压器瓦斯动作跳闸,并对暴露出的问题进行正确的故障处理。
关键词:变压器气体继电器瓦斯保护色谱分析中图分类号:TM411文献标识码:B文章编号:X(2016)03-010-031基本情况某火电厂#2主变采用上海阿海珐变压器有限公司生产的户外三台单相变压器DFP-240000/500,额定容量3×240MVA,额定电压比550-2×2.5%/22kV,单相、双线圈铜绕组、无载调压、油浸式、强迫油循环风冷,2009年11月投运。
故障发生前,#2机组有功功率312MW,无功功率13.31MVA,主变A相高压侧电流731A,设备运行正常。
2014年6月28日2时16分,#2主变A相故障跳闸,出现“主变轻瓦斯、重瓦斯”动作,检查主变外观无异常,检查瓦斯继电器内有气体。
2气体继电器保护原理气体继电器又称瓦斯继电器,是利用变压器内故障时产生的热油流和热气流推动继电器动作的元件,是变压器的保护元件。
电力变压器运行规程[1]规定“800kVA及以上油浸式变压器必须装设瓦斯保护”。
瓦斯继电器装在变压器的油枕和油箱之间的管道内,如果充油的变压器内部发生放电故障,放电电弧使变压器油发生分解,产生甲烷、乙炔、氢气、一氧化碳、二氧化碳、乙烯、乙烷等多种特征气体,故障越严重,气体的量越大,这些气体产生后从变压器内部上升到上部的油枕的过程中,流经瓦斯继电器。
若气体量较少,则气体在瓦斯继电器内聚积,使浮子下降,使继电器的常开接点闭合,作用于轻瓦斯保护发出警告信号;若气体量很大,油气通过瓦斯继电器快速冲出,推动瓦斯继电器内挡扳动作,使另一组常开接点闭合,重瓦斯则直接启动继电保护跳闸,断开断路器,切除故障变压器。
主变轻瓦斯保护动作后的原因分析及处理
主变轻瓦斯保护动作后的原因分析及处理作者:杨声亮来源:《中国科技博览》2015年第34期[摘要]本文主要对水力发电厂主变为探究对象,并对主变轻瓦斯保护动作后的原因进行了详尽的分析,同时提出了相应的处理方法,为保障主变轻瓦斯能够得到有效的保护,就需要针对变压器进行合理的检验并进行相关的实验研究,希望通过本文的探究,能够为相关的人员提供一定的参考和借鉴。
[关键词]主变轻瓦斯;保护动作;原因;处理中图分类号:TM 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)34-0228-01在该水力发电厂,有主变型号为SSP-40000/220的电力变压器,该变压器的主变容量为40000KVA,为保障电力变压器能够有效的正常的运行,就需要在电力变压器设置相应的气体继电器,针对轻瓦斯进行保护的过程中,主要就是针对油浸式电力变压器内部出现的故障问题进行有效的解决,从而实现对主变轻瓦斯的基本保护,下面本文就来对主变轻瓦斯保护动作后的原因以及处理方式进行深入的分析。
1、气体继电器轻瓦斯保护针对气体继电器轻瓦斯进行保护的因素有很多种,比如在变压器的内部,出现热气体以及在变压器的内部出现电路短路、放电等问题,这些问题的存在都会导致气体继电保护器出现相应的保护动作。
而在气体继电器保护动作中,包含轻瓦斯保护,所谓的气体继电器轻瓦斯保护就是针对轻瓦斯保护动作后发出相应的信号,与此同时,针对变压器进行相关动作的检查,查明保护动过在出现的原因和影响保护动作的因素,查看动作的出现是否是受到积聚空气的影响,或者是二次回路内部故障的影响等。
在检查的过程中,如果发现气体继电器内部含有大量的气体,那么就需要对气体继电器内部存在的气量进行全面的记录,并对存在的气体颜色进行分析,查看气体是否具有可燃性,依据色谱来进行判断,如果判断为空气,则需要立即对变压器中的气体进行消除处理,并且要造成变压器内部进气的缺陷进行有效的弥补,以保障变压器可以正常的运行。
主变瓦斯保护动作的原因分析及防止措施
理 论 研 究 苑
2 年 2乱 科1 2 0 第期 箍葫 】
主变瓦斯 保护动作 的原因分析及 防止措施
刘永军
( 汀苏省 电力公 司检修 分公司盐城分部淮安 1 区,江苏淮 安 2 3 0 ) 二 2 02
摘 要 电力变压器是 电力系统 中最关键 的设备之 一 ,它承担着 电压变换 ,电能分配和传 输 ,并提供 电力服务 。因此 ,变压器 的正常运i i 是对 电 力系统 安伞 、可靠 、优 质 、经济运行 的重要保 证,必须最 大限度 地防止 和减 少变压器 故障和事故 的发 生。但 南于变 压器长期运行 , 故 障和事故 总不可能完全避 免 ,且引发故 障和事故 又出于众多方 面的原因 。针 对由于运行 、维护不 当等 多种 原因造成变 压器本体瓦斯 保护 误 动而 导致 的变压器跳 闸问题 ,进行 了全面 、深入 的分析 ,从 安装 、投运 、检修 、运行 、检验等 方面提 了治理措施 。 关键 词 变压器 ;瓦斯 ;继 电器 ;色谱 中图 分类 号 T 文 献标识 码 A M 文章 编号 17— 6 1(0 1 l一 6O 6397 一 1) 2叭8一 2 2 1
产生的原因
电晕放 电、油和固体绝缘热分解 、水分 固体绝缘受热及热分解 固体绝缘受热及热分解 油和固体绝缘受热分解 、放电 固体绝缘受热分解 、放电 高温热点下油和 固体绝缘热分解 、放电 强弧光放 电、 油和同体绝缘热分解
CO2 CH,
C2 H6
2 故 障理 论分 析
4 氢气 、乙炔 含量 高 的可 能原 因
1 主绝缘慢性受潮 。主绝缘受潮后 , ) 绝缘材 料含有气泡 ,在高电 压强 电场作用下将 引起 电晕而发生局部放 电,从而产生H ;在高 电场强 。 度作用下 ,水和铁 的化学反应也能产生大量的H ,使在在总烃含量中所 占比重大 。主绝缘 受潮后 ,不但 电导损耗增 大 ,同时还会产生 夹层极 化 ,因而介质损耗大大增加。 2 )中压NB 相分接开关与操动杆接触不 良,可能会 产生悬浮 电位放 电. 变压器 运行 时 出现 内部故 障的原 因往往不是单一的 ,在存在 热点 的 同时 ,有可能还存在着局部放电 ,而且热点故障在不断地发展成局部放 电 ,由此又加剧了高温过热 , 形成恶性循环 。
电气自动化技术《变压器事故处理案例分析》
寒山变电站2号主变内部故障
1、事故根本情况
20XX年XX月XX日XX:XX,2号主差动保护动作,本体重瓦斯保护动作,2502、1102、302开关跳闸。
事故前1号主变压器负荷为XXMVA,2号主变压器负荷为XXMVA,3号主变压器负荷为XXMVA。
(1)监控系统主要信息
1〕2502、1102、302开关变位,电流、功率指示为零;
2〕2号主变压器PST-1202A、PST-1202B差动保护动作,本体重瓦斯保护动作,故障录波器动作光牌亮;
3〕35KV副母线电压为零,所连接线路和电容器组的电流为零,功率指示为零;
4〕110KV副母线电压为零,所连接线路的电流为零,功率指示为零;
5)X号站用变压器低压开关跳闸。
400V X段母线电压为零。
(2)保护主要信息
1〕2号主变压器保护;差动保护、本体重瓦斯保护动作;
2)电容器保护;低电压保护;
3)X号站用变压器保护;失压动作。
2、事故分析
根据保护动作信息及现场检查2号主变差动保护范围内设备,确认主变外部无故障,确认故障点在主变内部,保护动作正常。
3、事故处理步骤。
略。
事故处理完毕后,运维人员填写运行日志、断路器分合闸等记录,并根据断路器跳闸情况、保护及自动装置的动作情况、故障录波报告以及处理,整理详细的事故处理经过。
变电站主变压器的事故及其处理
变电站主变压器的事故及其处理.txt引语:在国家良好的的经济发展态势下,用电需求不断上升,新的变电站随之不断涌现。
主变压器在变电站内就象人的心脏,它的安全运行、日常维护、事故处理关系到变电站的正常供电,乃至整个电力系统的安全运行。
作为变电站值班运行人员应掌握保证主变压器的安全运行规程、日常维护项目、事故处理正确方法,在这里本人仅对主变压器的事故及其处理进行阐述。
一、变压器的事故情况当主变压器发生异常情况时,如漏油、油位降低、油色变化、声音比较大、声音异常、瓷套管有裂纹、渗油以及塞垫向外凸出时,应设法消除,并报告调度及上级部门。
在某些严重情况下,可不经向调度汇报即应将主变压器立即切除(若有备用变压器的,则可先将其投入运行),然后报告调度。
如:(1)变压器内部有强烈而不均匀的噪音,有爆裂的火花放电声音。
(2)油枕或防爆筒喷油。
(3)漏油现象严重,致使油面降至油位指示计的最低限度,且一时无法堵住时。
(4)套管有严重的破损及放电炸裂现象,以不能持续运行时。
二、主变压器的事故处理1、主变压器油温过高时当变压器的油温升高到超过许可限度(强迫油循环风冷的变压器不得超过85度,自然循环的变压器不宜经常超过85度,最高不得超过95度)时,应做如下检查:(1)检查变压器的负荷及油温,并与以往同样负荷及冷却条件相比较。
(2)检查温度计本身是否失灵。
(3)检查散热器是否打开,冷却装置是否正常。
若以上均正常,油温比以往同样条件下高出10度,且还在继续上升时,则可判断变压器内部有故障如铁芯发火或匝间短路等。
铁芯发火可能是涡流所致,或夹紧用的穿芯螺丝与铁芯接触,或矽钢片间的绝缘破坏。
此时,差动保护和瓦斯保护不动作。
铁芯发火渐发展引起油色逐渐变暗,并由于发火部分温度很快的上升致使油的温度渐升高,并达到发火点温度,这是很危险的,若不及时切除变压器,就有可能发生火灾或爆炸事故。
因此,应立即报告上级,将变压器停下,并进行检修。
2、主变压器漏油和着火时当变压器大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改为只作用于信号。
35kV变电所#1主变差动保护及重瓦斯动作事故分析
35kV变电所#1主变差动保护及重瓦斯动作事故分析摘要:35kV变电所运行中通常采用无功补偿和主变调匝来满足对供电利率和供电电压的要求,本文详细阐述了某油田电力部门在这方面的一些具体做法;同时,针对油区光伏并网发电日益发展的当下,对其运行中功率因数的调节进行了针对性的分析,并结合运行实践提出了解决方案,为现场此类问题提供参考。
关键词差动保护;瓦斯保护;变压器油色谱分析引言:2015年8月26日,白豹35kV变电所#1主变差动保护动作,同时伴随着重瓦斯保护动作,在现场情况下,如何尽快判断清楚故障性质、发现故障点并尽快解决考验着我们检修人员的业务素质和处置能力,现将当天保护动作分析及现场处理情况进行阐述。
1.运行现状及保护动作概况电网运行方式白豹35kV变电所电网运行方式为35kV314白王线为进线电源(属于备用电源),经321母联接带白豹#1主变,#2主变热备用,其中#1主变厂家为丹东欣泰,生产日期为2012.09,容量为8000kVA;#2主变厂家为丹东欣泰,生产日期为2011.07,容量为10000kVA。
白豹变当前最高负荷约4804kW,平均负荷4089kW。
1.1 保护动作信息及录波源文件(1)保护动作信息及现场操作情况8月26日14:36分:#1主变比率差动保护动作,全所失压,A相差流7.09A,A相制动值1.52,后台机通讯中断。
14:46分:#2主变332开关遥控合闸失败,就地进行操作成功。
14:58分:#2主变由热备用转运行操作结束。
(当#2主变投入运行时,通讯恢复正常,后台机报警信息上传)14:58分:后台机报,10kVI、II段PT断线,10kVI、II段电容161、162开关低电压保护动作。
(补报信息)14:58分:#1主变轻瓦斯预告,#1主变非电量保护动作,#1主变本体重瓦斯保护动作。
(补报信息)15:01分:后台机报#1主变油温高、有载轻瓦斯报警,有载重瓦斯动作。
(补报信息)15:45分:35kV系统瞬间失压。
一起750kV主变压器轻瓦斯动作故障的处理及原因分析
一起750kV主变压器轻瓦斯动作故障的处理及原因分析摘要:本文通过一起750kV主变压器轻瓦斯动作故障的处理过程,对瓦斯继电器中产生气体的原因进行了分析,并对主变压器后期维护提出一些建议。
关键词:变压器瓦斯继电器轻瓦斯动作取气盒前言大型电力变压器是电力系统中的最重要的电气设备之一。
它的主要作用就是将不同电压等级的输电线路和设备连接成为一个整体,组成大型电力系统网络的一部分。
在电力系统中,变压器广泛地用来升高和降低电压,升压变压器把发电机电压升高到电网的系统电压,从而把强大的电力通过超高压输电线路送往数百公里以外的负荷中心,以减少输电线路的电流,降低输电线路上的电力损耗。
当变压器的主保护瓦斯继电器中出现气体将会导致瓦斯继电器轻瓦斯动作,如不及时处理,将可能导致瓦斯继电器重瓦斯动作,造成主变压器跳闸,对设备的安全稳定运行将带来不可逆转的破坏。
本文通过对一起750千伏主变压器轻瓦斯动作故障的处理过程,分析了主变压器轻瓦斯动作的原因,并对750千伏主变压器的后期维护提出了一些建议。
一、故障发生经过2016年06月11日00时23分,新疆某750千伏变电站后台报:“2号主变压器本体轻瓦斯告警动作。
”现场检查2号主变压器C相瓦斯继电器上窗口有大约300ml的气体。
变压器油面温度、绕组温度约为37度左右,与A、B相对比无异常。
油枕油位刻度为7。
高压套管油位为10点钟方向,中压套管油位为10点钟方向,低压套管上观察窗无油位显示,下观察窗满油位。
变压器温度与各油位值与前期数据对比无异常。
现场瓦斯继电器中有气体,上浮球随之液面下降后告警,告警正确。
油位、油温检查,套管及本体红外测温查对比无异常。
2号主变压器C相瓦斯继电器动作信号,测量保护屏处轻瓦斯接点为正电位,保护动作正确。
对设备本体下部、上部分别取油样进行色谱分析,特征气体无变化,与历史数据对比无明显变化。
并将瓦斯继电器内气样收集至集气盒内,取气样进行了色谱分析,色谱分析结果无异常,未发现特征气体有明显变化。
一起主变跳闸事故的分析和处理
1 V 高压 室传 出爆 炸声 ,1 主变 1 V母 线 桥 0k 号 0k 限流 电抗器 起火 ,高压 室靠 1 V I 0k 段母 线侧 从窗 户 喷 出火 焰 和 浓 烟 。2mi ,1 主 变本 体 重 瓦 n后 号
斯保护动作 ,跳开主变三侧开关。
2 事故发展过程分析
保 护 装 置 及 录 波 器 历 史 数 据 显 示 事 故 发 展 经
并 以不 同的时 限作用 于低压 侧短 路器 与高压 侧短 路 器( 或变压 器各 侧断路 器 ) 。
后,低压侧复压过流保护 I 2 段 时限动作。故 l 号 主变保护低压侧复压过流保护动作正确。
()故 障时 l 主变 高压 侧 二次 电流虽 然持 续 3 号 达 到 38A( . 高压 侧复压 过 流保护 定值 为 1 .4A, =35 rl4 5 , L 0 U= , 由于低压 侧故 障时 , l . U=6 2 6 但 = S V, V)
流 为 相 1 2 B相 1 8 C相 1 0 A 534 A, 420A, 470A; 17~ 12S时 ,间断 通 过 的短 路 电流 大部 分 时 间 . 3 大 于 17S前 的值 ,超过 其 热稳 定容 量 ,导 致 l . 号
立立
宝 宝
主变低压侧匝间绝缘损坏 ,从而引发匝间短路 ;短 路故障使变压器油箱 内聚集了大量的气体,驱动瓦 斯 继 电器 ,重瓦斯动 作跳 闸 。
时1 号主变、2 号主变低压侧 电流大小相等、方 向
相 反 ) 当 9 1 关 跳 开 后 ,2 主 变 无法 向故 障 。 3开 号
4 处理对 策
()在变压器高压侧的过流保护对低压母线的 1 灵敏系数不满足规定时,应在变压器的低压侧断路
主变压器重瓦斯保护动作原因分析及处理
合电气室人员对2号主变重瓦斯跳闸回路、 5021开 关合闸回路及变压器充电回路进行模拟检查试验,
均正常。经研究决定空出1条母线,经母联开关再
2. 1 一次设备的检查 开关跳闸后对主变三相进行了外观检查均未见 异常, 压力释放阀未动作, 瓦斯继电 器放油未见有 气体出现; 检查保护动作情况只发现有重瓦斯保护 动作信号,未发现任何电气故障量保护动作信号; 测量变压器 20 kV 侧绕组绝缘合格; 取变压器油样 进行分析, 烃含量未发现明显异常。 2. 2 重瓦斯保护回路检查
关随即跳闸,2 号主变B 相重瓦斯保护发出动作信 号, 10掉牌, KH 就地检查发现5021开关三相断开, 2号主变外观无异常。 23:35, 应值长令拉开5021一
值为额定电 流的2倍, C相正常。 B, 17:32, 第4次 合5021开关后又跳闸, 保护动作信号除与第3次相
同外, 还有A 相轻瓦斯保护动作报警。 就地检查发
就地检查发现5021开关三相断开, 号主变外观无 2 产的危险性, 分析县级供电局的安全状况, 全面地 评价系统及各部分的危险程度和安全管理状况, 促 使县级供电局早期介人、及时整改, 真正落实 “ 安
全第一, 预防为主”方针, 使安全管理变事后处理 为事先预测、 预防, 改变了事后补救处理的传统管
现5021开关三相断开, 2号主变外观无异常。 取油
样化验, 主变A , B, C 三相总烃含量均有所升高。 2 跳闸后的检查处理
6刀闸, 检修人员检查2号主变并对其进行三相油色
谱分析, 均未见异常。 3月1 日02:00, 再次用5021开关给2号主变充 电。 合5021开关后又一次跳闸, 号主变 C相重瓦 2 斯保护发出动作信号,KH 11掉牌。就地检查发现 5021开关三相断开, 号主变外观无异常。运行配 2
220kV主变瓦斯保护误动分析与处理
( ) 动事 故一 中 ,瓦 被 接 通 ,是 造 成 瓦 斯 保 护 误 动 作 的
直接 原 因 。从 该 事 故 可 看 出 ,变 电站 的设 备 维 护 管 理 制度 的执行 有 待 加 强 ,特 别 是 设 备 隐 蔽 、特 殊 部 位 二 次设 备 的 运 行 维 护 。 对 二 次 电 缆 应 定 期 进 行 绝 缘 检 查 ,及 时发 现安 全 隐 患 。 另 外 ,该 台 变 压 器 在 安 装 过
在 气 温 为 3 ~3 ℃下 运行 ,上 层 油 温 为 7 ~8 ℃。在 3 5 5 O
故是 由于该 气 体 继 电 器 的 电缆 转 接 盒 处 因绝 缘 击 穿 , 将 瓦斯 保 护 的跳 闸 回 路 接 通 , 引 起 瓦 斯 保 护 出 口 跳
闸。
系统无 任 何 冲 击 的 情 况 下 ,重 瓦 斯 保 护 突 然 动 作 跳
闸 ,经 试 验和 检 查 ,证 明其 原 因是 呼 吸 器 堵 塞 。又 如 某 台变 压 器投 运 半 年 后 ,轻 、重 瓦 斯 保 护 动 作 ,且 压 力 阂喷 油 ,但 色 谱 分 析 正 常 ,经 检 查 ,其 原 因为 变 压 器 气囊 呼 吸堵塞 。 ( ) 压 器受 到较 强 的振 动 ( 地 震 、施 工 爆 破 ) 4变 如 ,
某220W变电站主变重瓦斯保护动作事故分析
表 1 干执 脉冲对量瓦斯保护的影响情况
T b1T ee e t o i t ''n  ̄mlet c w 鞠sI l a h f cs f no ̄ e  ̄ l s oh a o _a ey
干扰脉冲值 ( v)
_ -● _。- _ 。-。- _-● 。- ●_- _ 。●_ -_ --● _- -- _ _ -
动作 . 动作 动作
动作
.
未动作 91 0 跳闸 20B 0 l 相跣闸
r r
2事故经过及 处理情况 、
2 1 故 发 生 经 过 .事
14 0
16 0
() 0 9年 8月 l 12 0 2日 1 :5 事故喇 叭响, 62, 主控室后 台机 发出“ 1号主 变本体重瓦斯 动作 ”“ 0 、 1 7开关保 护跳闸 ”“ 0 开 关出 口跳 闸”“ 0 、9 1 、 1 7开 关重合 闸动作” ,运行人员检查 1号主变保护屏,发现本体保护装置发出 “ 本体信 号 ”“ 体跳 闸” 、本 信号 ,O V操 作箱 出现“ lk 保护 跳 闸” 号, l k 信 1 OV P s线 17开关保护装置显示“ 0 保护跳闸 ”“ 、 重合闸 ’ ’ , 1 言号 运行人 员现场 检 查 , 现 9 1 关 在 分 闸位 置 ,0 发 0开 1 7开 关 、 0 1开 关 、 0 20 1 1开 关 在 合 闸位 置 , 检查 l k OV设备未发现异常, 检查 1号主变本体未 发现异 常, 瓦斯 继电器 未 发现气体。 故障信息显示: k P 1O V S线 1 7开关零序 I段动作、 c两相接 l 0 I A 地 故 障 , 障距 离 1. 8m 当 时 天气 为 雷 雨 天 气 。 故 31k。 () 0 9年 8月 l 220 2日 l :6 调 度 下 令 合 上 1号 主 变 lk 63 , O V侧 9 1开 0 关 。l : 8 变电站值班员合上 9 1开关 。 63, 0 () 09年 8月 1 3 20 2日 1 :O 事故喇叭响 , 台机 发出“ 70, 后 1号主变本体 重 瓦 斯动 作 ”“ 0 关 保 护 跳 闸 ”“ 0 开 关 出 口跳 闸 ”“ 0 、 1 7开 、9 1 、 1 7开 关 重 合 闸动作”检 查 1 , 号主变保护屏 , 发现本体保护装置发 出“ 本体信号 ”“ 、本体 跳闸 ”lk ,O V操作箱无信号,0 开关保护装置显示 “ 17 保护跳 闸”“ 、重合 闸” 信号。 现场 检查 1 7开关在分 闸位 置,0 0 9 1开关、0 1开关、0 20 1 1开关在合 闸 位置 , 检查 lk O V设备未发现异 常, l号主变 本体未发现 异常 , 瓦斯 继 电器 未发现气体 。故障信息显示: lk P 1O V S线 17开关距离 I 0 段动作 、 c相接 地故障, 故障距离 5 1k 。当时天气为雷雨天气 。 .8 m 2 2检 查 处 理情 况 . () 0 9年 8月 1 12 0 2日 2 :0检修人 员到达现场 , O1 对设备 进行检 查处
变电站主变的故障分析及事故处理
变电站主变的故障分析及事故处理变电站主变压器就是变电站的核心。
其安全运行、日常维护和事故处理都与变电站的正常供电有关,甚至与整个电力系统的安全运行有关。
本文讲述了变电站主变压器的故障及常见的变压器故障的问题的分析及事故处理方法,希望对变电站主变压器的正常运行维护有所帮助。
标签:变电站主变;故障分析;事故处理引言随着国民经济的良好发展及电力需求的不断增加,新的变电站正在出现。
变电站内的主变压器就像人的心脏一样,其安全运行、日常维护和事故处理与变电站的正常供电有关,甚至影响着整个电力系统的安全运行。
作为变电运维人员,应掌握安全操作规程、日常维护项目和事故处理的正确方法。
1.变电站主变压器的故障(1)变压器运行中发生故障时,必须停止供电,检查和维修,分析查找变压器各个方面的故障原因并及时排除。
其故障原因可能如变压器设计、安装、维护等方面的实例需要改进;在测试期间发现的故障不能立即消除时,可以等待维护期再次处理,但需采取措施防止故障扩大。
故有必要加强维护,及时观察和检测,并控制故障。
在一定范围内,根据故障现象,可以分为温度异常,声音异常,密封不良等。
(2)变压器温度异常主要表现在变压器温度高。
当环境温度正常时。
变压器的温度高于原始温度,并且可能持续增加。
造成这种故障的主要原因是变压器各层或变压器各部分短路,铁芯短路,磁通泄漏或涡流现象,长时间负载过大,散热条件不满足等情况造成的故障。
2.变电站主变压器常见问题分析2.1变电站主变故障分析当主变压器出现故障时,常常在声、嗅、颜色、温度和油位上出现异常。
现逐一分析。
当变压器正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。
如果声音不均匀或其他特殊声音,应视为变压器的异常运行,并可根据不同的声音找出故障,并及时处理。
主要有以下几个方面的故障:(1)过电压。
电网出现单相接地或电磁共振时,变压器的声音比平时更加尖锐。
当发生这种情况时,可将其与电压表的指示结合使用。
(2)变压器过载。
一起35KV变电站主变有载重瓦斯保护动作跳闸的原因分析
一起35KV变电站主变有载重瓦斯保护动作跳闸的原因分析一起35KV变电站主变有载重瓦斯保护动作跳闸的原因分析【摘要】阐述了35KV变电站主变有载装置故障及有载重瓦斯动作的原因分析,分析了有载调压装置的构成及常见故障处理方法,提高了电力工作人员对有载重瓦斯、轻瓦斯保护装置的认识,杜绝人为原因造成的停电。
【关键词】变压器;有载调压装置;有载重瓦斯一、事故经过2021年7月29日17:35时,登封市电业局35KV大冶变电站1#变压器有载重瓦斯保护动作跳闸,造成1#变压器所带10KV全部出线线路停电,影响了局部煤矿、工业、居民的正常生产生活,登封市电业局变电抢修人员接到通知后,马上赶到现场,对1#变压器进行抢修,变电站值班人员根据调度令在对1#变压器解除备用,做平安措施后,变电抢修人员对1#变压器进行检查、抢修。
二、变压器有载调压装置故障分析变压器有载调压装置的组成大型变压器有载调压装置一般采用Z型或M型有载分接头,它均由切换开关机构、选择器、电动操作机构几局部组成。
有载调压装置可通过电动机构进行操作,也可通过手摇机构进行操作。
有载调压装置故障的常见形式有载调压切换开关拒动、电动操作个机构失灵,造成电动机构上调或下调失控、分接开关油室泄漏、滑档。
有载调压装置故障的处理1、调压过程中发现以下情况时,应立即停止调压操作并断开动力电源。
自动空气开关跳闸,强送一次不成功;连续滑档;档位级进一次,中低压侧电流不变化、指示盘未进入绿色区或档位显示不正确;装置的切换或选择开关部位有异常音响;调压过程中主变压器轻瓦斯保护动作。
2、切换开关拒动,运行人员应检查动力电源是否正常,有载调压控制电源、控制回路有无异常,操作回路机构装置有无故障等。
在处理好拒动问题后,才能开始进行调压操作。
如果在切换中拒动,将造成调压选择器与切换开关不对应,从而造成动触头未经过渡电阻限流而离开动触头,并产生电弧,严重时可将触头烧毁,使变压器瞬时断电,引发零序保护和调压气体保护动作。
主变轻瓦斯动作现象及处理方法
主变轻瓦斯动作现象及处理方法一、主变轻瓦斯动作现象。
1.1 信号显示。
首先呢,咱们会看到监控系统或者是保护装置发出轻瓦斯动作的信号。
就像一个警报突然拉响了,告诉咱们主变可能有点小状况了。
这个信号就像是主变在轻声呼喊,说“我这儿有点不太对劲啦”。
1.2 气体继电器。
这时候去看气体继电器,会发现有气体聚集在里面。
这气体继电器就像是主变的一个小卫士,一旦察觉到有点风吹草动,就会有所反应。
它里面的气体就像是一个信号弹,提示咱们可能存在问题。
二、主变轻瓦斯动作处理方法。
2.1 检查气体性质。
咱们得先检查气体的性质。
这就好比医生看病先得搞清楚症状一样。
如果气体是无色、无味且不可燃的,那可能是主变在正常运行过程中产生的一些空气。
要是气体颜色发黄或者有臭味,还可燃,那可就像是发现了一颗小炸弹,可能是主变内部有故障了,像什么绝缘材料过热分解之类的,这时候可不能掉以轻心。
2.2 记录气量。
同时呢,要准确记录下气体的量。
这就像记账一样,每一笔都得清楚。
气量的多少也能给我们一些线索,多了少了都可能意味着不同的情况。
如果气量很少,也许只是正常的排气现象,但要是气量比较大,那肯定是有什么比较大的动静在主变内部发生了。
2.3 汇报与联系。
接下来,要赶紧向上级汇报这个情况,这叫“事出有因,及时通报”。
同时呢,联系检修人员。
就像遇到麻烦找专家来帮忙一样,检修人员就像是主变的救星,他们有专业的工具和知识,能准确判断主变到底出了什么问题。
在这个过程中,咱们可不能自己瞎捣鼓,得按照规定的流程来,不然就像是盲人摸象,越弄越乱。
三、后续操作。
3.1 加强监视。
在等待检修人员到来的过程中,咱们要加强对主变的监视。
这就好比守着一个生病的人,时刻关注他的状态。
要多看看油温、油位、负荷这些参数有没有什么异常变化。
要是发现有什么新的情况,那可得像热锅上的蚂蚁一样,迅速采取措施。
3.2 禁止强送。
还有一点很重要,在没有搞清楚轻瓦斯动作的原因之前,绝对禁止强送主变。
_主变重瓦斯_保护动作的分析与处理
全是水,原来2 d 连续下大雨, 雨水沿接线盒盖上 的 4 mm 固定螺丝缝隙流入接线盒上, 就引起短 路,从而发 “重瓦斯保护动作 ” 信号, 导致开关 跳闸; 积水排不掉,故障现象就永远存在。用毛巾 吸干接线盒内积水,在接线盒外部包 1 层防水塑料 并在接线盒底部侧面开了 1 个排水孔。 · 80·
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责任编辑 吴 昊
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6
结
语
[ 2] 刘学军. 继电器保护原理[M] . 北京: 中国电力出版 2007. 社, [ 3] 谷水清. 电力系统继电保护[ M] . 北京: 中国电力出版 2005. 社, [ 4] 朱英浩. 新编变压器实用技术问答[ M] . 辽宁: 科学技 2007. 术出版社,
周村电站的 “主变重瓦斯 ” 保护动作是由瓦 斯继电器接线盒内积水过多和控制线受热短路引 起。因此在日常的维护中应该做到: 一是在接线盒 外部应采取防水措施,并在接线盒底部侧面开个排 水孔。二是在安装时应严格按标准施工 ,中心线与 控制线应分开敷设,最好采用电缆沟敷设。
kW, 主 变 型 号 为 S9 —1250 /38. 5 , 机 端 电 压 为 400 V, 经主变升压后送到历口35 kV 变电所, 该电 站于 2004 年 12 月 27 日投产运行。
3
故障现象
2005 年 1 月 24 日 16 时 20 分,3 台机器运行
2
主变瓦斯保护
瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效反映变
Hale Waihona Puke SMALLHYDROPOWER 2014 No5 ,Total No179
土,分层厚度与土钉竖向间距一致,不得超挖; 对 于长大基坑,应分段挖土,分段土钉施工,分段长 度一般为 20 ~ 30 m。 ( 2 ) 对于面积较大的基坑, 可采取岛式开挖 方法,沿基坑四周分段、分层挖成沟槽,沟槽宽度 8 ~ 10 m,沟槽挖到坑底还有最后一层土钉后, 再 挖除中心岛。 ( 3 ) 注浆前, 将孔内残留或松动的杂土清除 干净; 注浆开始或中途停止超过30 min 时, 应用水 或稀水泥浆润滑注浆泵及其管道。 ( 4 ) 在复喷混凝土前, 先对上一层进行检查, 所有喷混凝土在施作后 8 h 检查, 不合格者按规定 修复。
一起35kV主变有载调压重瓦斯保护动作分析
一起35kV主变有载调压重瓦斯保护动作分析发布时间:2022-07-28T08:21:52.816Z 来源:《福光技术》2022年16期作者:刘敏马正忠陈子兴[导读] 2月25日13:46 35kV 2号主变跳闸,10kVⅡ段母线失压。
非电量保护装置有载调压重瓦斯动作,低后备保护装置复压方向过流Ⅰ段ABC相动作(Ia=33.368、Ib=33.845A、Ic=32.678A),主变一二次无明显缺陷情况。
事件造成35kV 2号主变停电(12小时17分钟);35kVXX变电站10kVⅡ段母线失压(47分钟);10kV黑塘河线045断路器停运(9小时25分钟)。
云南电网有限责任公司丽江供电局 674100一、设备故障前的运行状态2022年2月25日35kVXX变35kVⅠ段母线带电供35kV 1、2号主变、10kVⅠ、Ⅱ段母线分别由35kV1号、2号主变供电,10kV分段012断路器在分位,10kV母线分段运行,主接线图如下:图1 电气主接线图二、故障经过及保护动作情况2月25日13:46 35kV 2号主变跳闸,10kVⅡ段母线失压。
非电量保护装置有载调压重瓦斯动作,低后备保护装置复压方向过流Ⅰ段ABC 相动作(Ia=33.368、Ib=33.845A、Ic=32.678A),主变一二次无明显缺陷情况。
事件造成35kV 2号主变停电(12小时17分钟);35kVXX变电站10kVⅡ段母线失压(47分钟);10kV黑塘河线045断路器停运(9小时25分钟)。
经过现场检查10kVXX线高压柜门把手处有放电痕迹,具体情况如下图:图2 10kV线路045断路器柜内放电痕迹图三、设备故障原因分析(一)设备运维检修情况本站于2022年1月9日进行过全站设备定期巡视维护工作,2月10日进行过半年度维护(包含开关柜局放测试),巡视维护结果均正常。
35kV 2号主变于2021年10月21日至24进行过定检,定检结论合格。
一起主变启动冲击过程中有载重瓦斯动作异常事件的分析与处理
一起主变启动冲击过程中有载重瓦斯动作异常事件的分析与处理国网上海市电力公司市北供电公司2 上海市,200040国网浙江省电力有限公司桐乡市供电公司3 浙江桐乡 314500摘要:分析了一起主变启动冲击过程中有载重瓦斯动作异常事件,经初步检查判断为有载瓦斯继电器存在误动情况,向调度申请主变改检修后进行处理。
在更换有载瓦斯继电器后,主变成功完成5次冲击,复役操作顺利结束。
现场对更换下来的有载瓦斯继电器进行检查试验的过程中,发现瓦斯继电器在某些频率、较低振动条件下重瓦斯发生动作,由于瓦斯继电器不满足抗震能力标准,在常规的变压器启动过程中,变压器启动引起的振动导致该瓦斯继电器重瓦斯动作,最终造成有载开关重瓦斯保护出口,跳开主变三侧开关。
该事件提醒我们重视电力设备的质量管理,避免此类异常事件的再次发生。
关键词:有载瓦斯继电器;误动作;抗震能力0 引言瓦斯保护作为电力系统中变压器内部故障的主保护,当变压器内部发生故障,瓦斯继电器会作用于断路器,将故障部分迅速从电网中切除,从而保证电网的无故障部分能正常运行。
瓦斯继电器是变压器所用的一种保护装置,装在变压器的储油柜和油箱之间的管道内,利用变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流涌动时,使气体继电器的接点动作,接通指定的控制回路。
瓦斯保护分为轻瓦斯和重瓦斯保护,内部故障时根据故障类型有发出信号告警的轻瓦斯保护和启动保护元件自动切除变压器的重瓦斯保护。
如果瓦斯继电器存在问题,则会引起断路器的误动作,影响电网的安全稳定运行。
1 事件概况2020年9月份,某电力公司进行某变电站#1主变更换工作,在验收工作中确认各项数据正常情况下,现场运维人员向调度汇报相关工作结束,准备进行主变冲击试验。
现场用#1主变220kV开关对#1主变进行第一次冲击时,#1主变有载开关重瓦斯动作出口,跳开#1主变220kV开关(启动冲击时,110千伏、35千伏侧冷备用状态,实际跳开220千伏主变开关)。
变电站主变事故处理方案
变电站主变事故处理方案
一、总则
主变跳闸后,如果全站失压则立即拉开10KV电容器组并汇报,要求转移负荷,以便倒换#1站用电,然后检查跳闸原因,按不同情况分别处理:
1.检查变压器的压力释放器有无喷油现象,油色、油位有无显著变化,有无严重漏油现象。
2.检查瓦斯继电器中有无气体,如有气体,应立即收集气体,根据气体多少、颜色、气味、可燃性等来判断其性质。
3.经以上检查,如未发现任何异常现象,则对瓦斯保护二次回路进行检查,如判断确系二次回路引起跳闸,在取得局总工、主管生产副局长同意后,将瓦斯保护退出后,进行试送电。
二、差动保护
1.检查潜油泵确已全部停止运行。
2.对差动保护范围内所有一次设备进行检查,即差动CT
范围内设备。
3.如经以上检查未发现故障时,应对变压器测量绝缘电阻,直流电阻。
4.查看直流系统有无接地现象。
5.经以上检查后,如判断差动保护动作确属误动,则请示有关领导,退出保护试送一次。
三、后备保护
1.检查失压母线上各线路保护信号动作情况,若有线路保护未动作属保护动作而断路器未跳闸,造成的越级,则应立即拉开拒跳断路器。
2.经检查,若无线路保护信号动作,可能属线路故障,因保护拒动耐起越级,则应在拉开母线上所有的线路断路器后,重新投入变压器,逐一试送各线路以检查出保护拒动线路。
3.上述故障未经查出不得试送电。
对一起主变瓦斯保护误动的分析
阻5( R型号:Z ・5 G1 2 、阻值 4 0 。 1 0 0Q) 首先,瓦斯继 电器接点 WS , J 通过接线盒 内的积水 导通,使 2 J X 信号继电器励磁,从而使 2 J X 信号继 电器
接点闭合,一方面使 “ # 2 主变重瓦斯”光字牌亮 ;另一 方面使 “ 掉牌未复归”光字牌接点闭合。 () 1 因瓦斯继电器接 WS ,  ̄ , J 是通过雨水导通的, 虽
然水的阻值较大,而信号继 电器 2 J X 线圈的额定 电流只
有 00 5 ,实际的起动电流为额定电流的 5 % ~ 0 .2 A 0 8 %,
是小电流动作的 ;再者 , 保护 回路 中在 出口中间继电器
B J C 的电压线圈上并联附加电阻5 , 电阻的作用是使 R 该
并联的各信号继电器流过较大的电流,保证信号继电器 可靠地动作。因此,信号继 电器动作,发出 “ 重瓦斯保 护”动作信号 。 () 2 保护出口中间继电器 B J电压线圈的额定电压 C
维普资讯
技 术 交流
对一起主变瓦斯保护误动的分析
魏建 华 ,刘兆正
( 苏省骆 运 水利 工程 管理处 洋河 滩 闸管理所 , 江 苏 2 3 0 江 2 8 8)
1 事故经过
2 0 年9 1 06 月 6日,洋河滩闸变 电所 1 主变重瓦斯 # 保护动作,“ 主变重瓦斯”光字牌亮 ,“ 1 掉牌未复归” 光字牌亮 、警铃响,1 #主变高压侧真空断路器未跳 闸。 随后,运行人员向值班领导汇报上述情况,经值班领导 同意,1 #主变 由运行转检修 。
是20 2 V、电流线圈的额定 电流是 1 ,该继电器是电压 A
起动,电流保持, 其动作电压为额定电压的5 % ~ 0 0 7 %, 般 的动作 电压在 1 0 0~1 V。由于瓦斯继 电器接点 1 3
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变电站主变瓦斯保护动作事故处理分析
【摘要】本文结合工作实际,主要就220KV变电站主变瓦斯保护的有关问题进行了认真研究,提出了在220KV变电站双母线带旁路接线方式下的两台主变运行状态下,当其中一台主变压器在瓦斯动作后,进行故障区分、瓦斯取气及故障变压器隔离、检修处理的具体方法。
【关键词】变压器;瓦斯保护;事故处理
变压器是借助于电磁感应,以相同的频率在两个或多个相互耦合的绕组回路之间传输功率的静止电器。
气体瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器的内部故障。
当主变压器瓦斯保护动作后,对于220KV变电站的供电负荷会产生很大影响,处理不当甚至会造成全站停电事故。
因此采取科学的处理方法,能为变电站的安全运行提供可靠的保证。
1. 变压器及气体瓦斯保护的工作原理
(1)变压器的工作原理是电磁感应原理。
变压器是借助于电磁感应,以相同的频率在两个或多个相互耦合的绕组回路之间传输功率的静止电器。
变压器通过变换交流电压和电流,传输交流电能。
因此,变压器也称作是没有运动功能部件的电气设备。
(2)气体瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器的内部故障。
轻瓦斯继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号。
重瓦斯继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。
(3)正常运行时,气体继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。
当变压器内部故障时,故障点局部发生高热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气形成气泡上升,同时油和其它材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。
当故障轻微时,排出的瓦斯缓慢地上升而进入气体继电器,使油面下降,开口杯产生以支点为轴逆时针方向转动,使干簧触点接通,发出信号。
(4)当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯,使变压器内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击挡板,挡板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移动,使干簧触点接通,作用于跳闸。
2. 变压器轻瓦斯保护动作的原因及检查处理
2.1运行中的变压器轻瓦斯保护动作的原因主要有:(1)变压器内部有轻微程度的故障,如匝间短路、铁芯局部发热、漏磁导致油和变压器油箱壁发热等产生微量的气体;(2)空气侵入变压器内部;(3)长期漏油或渗油导致油位过低;(4)变压器绕组接头焊接不牢,接触电阻过大,引起发热;(5)二次回路两点
接地,导致误发信号。
2.2检查处理方法。
轻瓦斯保护动作后,值班人员应立即对变压器外观进行检查。
例如:油位、油色是否正常;气体继电器中是否有气体,气体量及其颜色;检查变压器本体及冷却系统是否有漏油现象;变压器负荷、温度及声音是否有异常。
经过外部检查后,如未发现异常现象,应吸取变压器的瓦斯气体,由化验人员验明气体的性质,必要时取油样进行气相色谱分析,以综合判断故障类型。
3. 变压器重瓦斯保护动作的原因及检查处理
3.1变压器重瓦斯保护动作掉闸的原因。
变压器重瓦斯保护动作掉闸的原因是:(1)变压器内部发生严重故障;(2)瓦斯回路有故障;(3)近区穿越性短路故障。
某变电站220KV一次结线为双母线带旁路运行方式,#1主变故障前为正常运行方式,220KV甲线、#1主变挂一母运行,#2主变、220KV旁路(热备用状态)、220KV乙线挂二母运行,220KV母联开关在运行状态。
当发生#1主变重瓦斯保护动作后,其#1主变变重瓦斯保护动作事故现象及处理过程为:
3.2#1主变变重瓦斯保护动作事故现象。
(1)后台电脑报警,有事故报文出现,非电量保护装置发出相关报警信号(指示灯和报告);(2)主变重瓦斯保护动作跳#1主变三侧开关;(3)220KV、110KV故障录波器启动。
3.3#1主变重瓦斯保护动作处理过程。
(1)后台机复归事故报警音响。
(2)查看后台电脑的事故报文,了解发生事故的情况。
(3)查看#1主变保护屏的保护动作情况,记录事故时间和信息。
(4)现场检查#1主变情况和查看三侧开关是否在分闸位置,检查油位、油温、油色有无变化;检查#1主变外壳有无变形,焊缝是否开裂喷油;检查防爆管是否破裂喷油。
如果未发现任何异常,而确系二次回路故障引起误动作时,可在差动、过流保护投入的情况下将重瓦斯保护退出,空载试送变压器并加强监视。
在检查时注意穿工作服,戴安全帽,若真正因为变压器故障引起重瓦斯动作,压力释放阀必然爆裂,油会喷出来同时油温也比较高,在检查主变本体时要注意避免被烫伤,检查事故油池的情况看油池有无注满溢出造成环境污染。
(5)停止主变冷却风扇的电源,如果主变不是油泵强迫油循环冷却的,可不停风扇的电源,可加快高温油的散热。
(6)后台电脑和测控屏检查220KV、110KV、10KV母线PT的电压是否正常;当#1主变三侧开关跳开后,220KV母线电压仍然正常,由#1主变供电的110KV母线可以由其它110KV变电站供电,电压正常,由#1主变供电的10KV 母线可以因为10KV备自投合上10KV母联500开关改由#2主变10KV侧供电,
电压仍然正常。
(7)监控三侧负荷运行情况,出现过负荷的,及时联系调度进行调整。
(8)联系调度,拉开三侧开关的隔离开关,形成明显断开点隔离故障#1主变。
(9)联系调度,申请将#1主变转为本体检修处理。
(10)瓦斯动作,是因主变内部故障引起,要用针筒取气做试验(包括:物理试验,点燃气体看是否可燃;化学试验,进行色谱分析)。
(11)处理事故过程中,杜绝各种干扰。
4. 瓦斯保护取气注意事项
在收集瓦斯气体时,必须由两人进行,一人操作,一人监护。
攀登变压器取气时,应小心谨慎,并与带电部分保持安全距离,一般人体不应超过变压器的油枕。
另外,在取气打开放气阀时,要确认为正压,若出现负压,则应立即关闭放气阀,停止放气,防止空气漏入变压器中。
收集来的气体交由化验员进行化验分析。
对气体的颜色、数量、可燃性及化学成分进行鉴别,并结合气相色谱分析结果,判明瓦斯动作的原因、变压器内部故障的性质及轻重程度。
下面具体说明瓦斯气体颜色、气味及可燃性与变压器内部故障的关系。
4.1若气体是无色、无臭、不可燃的,说明轻瓦斯动作是由于空气漏入所致或二次回路发生两点接地,导致误发信号。
4.2若气体呈灰黑色、略有臭味、可燃,说明是变压器故障引起的,一般是因放电引起油分解而造成的,此时应取油样进行化验分析。
4.3若气体是黄色不易燃的,则说明是变压器内部的木质材料故障,如木质支架故障等。
4.4若气体是灰白色的,有臭味、可燃,说明是变压器内部的绝缘故障。
值得注意的是,在变压器故障的初期,收集到的气体通常都是无色、不可燃的。
5. 检修工作注意事项
5.1将#1主变本体由运行状态转为检修状态后,做好相应的安全措施,必须要求故障主变各侧都有明显的断开点。
所有参加检修人员对于带电部位要深刻了解,明确工作范围,不得随意扩大工作范围,在防止误攀登的电气设备上悬挂“禁止攀登、高压危险!”警示牌,严格执行两票制度才可以进行相关工作。
5.2在检修过程中,严禁工作人员单独留在高压场地,对于工作中发生的疑问一定要详细查阅图纸进行核对,并经现场专业人员研究解决。
对主变进行高压试验时,要采取严格的安全措施,在试验场用围栏围好,并向外悬挂“止步、高压危险!”警示牌,做好安全防触电工作。
6. 结语
笔者通过对变压器及气体瓦斯保护的工作原理、变压器轻瓦斯保护动作一般原因及检查处理、220KV变电站变压器重瓦斯保护动作原因及处理步骤、瓦斯保护取气注意事项、检修工作注意事项进行了分析,提供了一种处理220KV变电站主变压器瓦斯保护动作的方法。
旨在与同事们进行一下经验交流,愿与同事们共商。
参考文献
[1]贺家李、宋从矩,《电力系统继电保护原理》(第二版)[M].北京:水利电力出版社,1985。