官162断块调驱调剖技术的研究与应用

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官162断块调驱调剖技术的研究与应用

摘要:依据油藏概况,分析油藏开发矛盾和问题,选择针对性体系,实施调驱调剖治理,缓解油藏层内、平面和层间矛盾,开发指标明显好转,经济效益显著,为同类油藏的提供了治理经验。

关键词:概况;存在问题;预交联颗粒;有机凝胶;实施情况;效果;结论及认识

中图分类号:te34 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)15-0300-02

1 油田概况

官162断块构造位置处于小集构造带西南倾没部位,为两条近东西向的三级断层夹持的一向西南倾没的断鼻构造,主要含油层位为下第三系孔一段枣ⅱ、ⅲ、ⅳ油组,油层埋藏较深2850~3070m。断块含油面积1.3km2,地质储量416×104t,可采储量178×104t。储层属于中孔低渗油藏,孔隙度16%,渗透率70×10-3μm2。储层物性变化大,非均质性强,变异系数0.8278,突进系数6.82,渗透率级差72.9。油田原油性质较差,属中质高凝原油,地面脱气原油密度0.8826g/cm3,凝固点40℃,含蜡22.6%,油藏平均温度110℃;属于高温和中低渗复杂油藏,油藏开发和治理的难度大。

2 开发所面临问题

官162断块从1990年1月开始注水开发,目前有13口正常注水井,平均日注1182方/d,区块的月注采比为0.89,累计注采比为1.09;断块目前的有采油油井15口,日产油100t/d,综合含水

94.56%,采油速度0.8%,采出程度38.97%,自然递减22.53%;属于高含水、高采出程度的油藏。随着注水时间的延长,油藏注水开发矛盾逐渐显现,区块含水升速度加剧,在短暂的时间内由92.5%上涨到94.2%,而油层的动用程度却呈现下降趁势,迅速下降至53.7%。为提高区块的生产能力,适当提高了整体注采比由0.96提高到1.37;同时在对应油井实施提液措施,地层压力呈现下降趁势,造成了注入水的单层突进现象。

从多年的开发看,区块注采井网完善,具有明确的注采关系,油层连通程度较高,断块整体的注采对应率达到了85.79%,水驱控制程度为86.3%。在注水开发过程中,油井均能见到明显的注水效果,断块双向和多向受益油井的比例为89.4%。断块剩余可采储量22.5×104t,平均单井组剩余可采储时达到1.25×104t,具备挖潜治理的基础条件。结合开发问题和油藏潜力可看出,该断块需实施调驱调调剖治理。

3 治理体系的筛选

针对高温高盐的油藏特点,结合近年来的实验研究成果,我们主要优选了两类耐高温的成熟体系:

3.1 体膨颗粒预交联体膨颗粒在国内油田广乏应用,是一种成熟的体系;它是由粘土、聚合物等材料在地面经过合成、烘干和分选等制备过程而生产出的一种产品,具有抗温和抗盐性能良好,适应温度范围≤120℃;它能用于非均质性较强的储层,对长期注水所形成的高渗透层封堵能力强。它的粒径分布范围宽,在油藏中的

运移能力强,适合于的油藏的深部治理。我们在官162块选用的是高温、小粒径型(≤1mm)的产品,膨胀倍数在8-10倍,当颗粒吸水膨胀后变软,能在多孔介质中快速运移,表现出“变形”特点,能随注入水运移到油层的深部,封堵原注入水流通道,促使注入水改变其流向,从而达到深部调驱的目的。

3.2 有机凝胶针对高温高盐的油藏特点,技术人员筛选耐温耐盐性能好的有机凝胶体系,开展了大量的研究和筛选实验后,确定了耐温性能良好的l2体系(实验结果见表1)。该体系在配制初期交联剂与聚合物不发生反应,注入地层后在地层温度条件下发生化学反应,缓慢交联,成胶后强度≥90000mpa.s;它适用于官162断块高温高盐油藏。同时根据现场施工条件,体系通过加入不同浓度的聚合物、交联剂和稳定剂,能有效地调控成胶时间和强度,形成稳定性能好的有机凝胶,也适于油藏的深部大剂量调驱。

根据官162断块的油藏特点和开发矛盾,结合优选体系的性能特点,我们选择了“预交联颗粒+有机凝胶”相结合的调驱体系,预交联颗粒粒径以小于1mm为主,浓度0.3-0.5%,占总注入量50-60%;有机凝胶浓度1.5%,用量所占40-50%。

4 现场治理情况

根据断块注采井网和存在的问题,我们选取了油藏剩余油潜力大和开发矛盾突出的的9个注水井点开展了整体调驱调剖治理;依据所测的有效吸水剖面计算,平均单井调驱调剖处理厚度为36米,治理的半径按0.18倍井距计算即为33米;平均单个注水井点的调

驱调剖液处理量为3350方。因该油藏属于中低渗油藏,平均的注水压力高,为避免处理液进入弱动用层后造成油层污染,按照低于正常注水强度的排量进行注入,注入排量3-4方/小时,单井的爬坡压力严格控制在4mpa以内。同时,采取了不动管柱直接注入的施工方法,先小排量注入小粒径的预交联颗粒末,封堵储层的注入水高渗透条带,然后注入耐高温的有机凝胶体系,在注入每个有机凝胶段塞后充分候凝4-5天,既确保了施工期间产量的平稳运行,又提高了封堵效果,满足了现场施工需求。

5 注水井指标及实施效果

5.1 现场实施治理后,注水井指标明显改善。注水油压在注水量相近情况下,由20.1mpa上升到23.3mpa,平均上升3.2mpa;测试90分钟压降曲线显示,压降由3.1mpa降至1.2mpa,下降1.9mpa;注水井90分钟的压降充满度由0.80增加到0.95。注水井上述三项指标得到了明显好转,表明调驱调剖治理在水井上见到了显著效果。

5.2 官162断块整体开发情况向好的趋势转化,储层的动用程度由调前的53.7%稳升到为54.1%,含水上升率由1.06降低到-0.05,自然递减率由22.53%下降到15.91%,综合递减率由18.58%逐渐下降到12.19%。断块的整体开发指标得到明显改善,夯实了区块的稳产和上产的基础,奠定了长期稳定开发的条件。

5.3 在断块整体治理后,9个注水井点均见到了明显的增油效果,调驱调剖措施有效率100%,按照纯增油计算方法计算,在评价其内

实现了纯增油8358吨;与治理前的递减趋势进行对比,实现控制递减增油11561吨;措施的经济和社会效益显著,投入和产出比在3.0以上,达到了预期效果。

6 取得的认识

6.1 在官162中低渗高温油藏,通过筛选和应用耐高温的预交联体膨颗粒和高温有机凝胶,有效地解决了油藏注水开发过程中存在的层内、平面矛盾,也一定程度上缓解了层间矛盾,大大地提高了油藏注水开发效果和效益。

6.2 施工过程中优化施工参数,控制合理的注入压力,确保中低渗油藏调驱后的正常注水,是提高治理效果重要因素。

6.3 针对中低渗高温油藏,实施“调”和“驱”相结合的技术手段,能实现油藏的深部调驱治理,为同类油藏的开发提供了经验。参考文献:

[1]钱晓琳,吴文辉等.弱凝胶交联剂的水溶性酚醛树脂的合成[j].油田化学,2005年.

[2]唐孝芬,李红艳等.交联聚合物凝胶堵剂性能评价指标及方法[j].石油钻采工艺,2004年.

[3]吴秀田,杨华振,汤蒙,汪宝新,李刚,郭朝志,翦兰芳,宋长伟,刘忠,宋科.二连弱凝胶深部调驱试验[z].国家科技成果.

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