10kV高永线线损分析报告
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10kV高永线1~8月线损分析报告
一、指标完成情况(不含由小城线供电数据)
截止到2012年8月,10kV高永线累计完成购电量370.8万千瓦时,完成全年计划指标(627万千瓦时)的59%,累计完成售电量330.5万千瓦时,完成全年计划指标(560万千瓦时)的59%,累计损失电量为40.3万千瓦时,占全年计划指标(67万千瓦时)的60%,线损率为10.86%,比全年指标(10.69%)增长0.17个百分点,相对全年线损率指标计算多损失电量0.63万千瓦。
综合台区售电量完成售电量182万千瓦时,完成全年计划指标的69.8%,占1~8月总售电量的55%,低压损失电量为10.7万千瓦时,占1~8月总损失电量的26.6%。
二、线损分析
通过对今年1~8月分段及总体分析,本年2月、5月、7月、8月线损率较高,5月份线损率最高达14.94%,具体原因如下:
(一)分月分析
1、2月份由于提前发行核算,大部分采用估算电量,造成当月线损加大,但在3月份进行实抄后对总体损失没有影响。
2、5月份由于春检工作、农网改造、20个抽水站安装等计划性停电及线路故障频发,造成高永线小范围停电时间较长,使售电量缺失,一定程度上影响了当月线损。
3、抄表时间差问题,负荷突增造成7月损失加大。7月线损率相对6月环比增加2.34个百分点,增加损失电量为1.09万千瓦时, 12日为我所抄表例日,17日为公司抄表例日,经调查好再来米业于7月13日至16日晚间进行了生产加工,造成7月线损偏高。
4、受电网运行方式影响,7月24日10kV高永线由楼平线、辉发线转供,由于远距离供电,存在一定卡脖子现象,末端电压低,增加了线路损耗,导致8月线损高。
(二)总体分析
1、本年受取消二次发行影响,统计口径发生变化,造成本年10kV线损增高。
2、10kV高永线线径过细、供电半径过大造成线损高。10kV高永线线路总长为75.66公里,其中截面为35mm2的细导线为61.1公里,占线路总长度的80%,最大供电半径达17.57公里。
3、负荷单一,用电时间集中造成损失大。高永线负荷以季度性排灌用电和居民生活用电为主,用电时间比较集中,季度性排灌用电主要集中在5~8月,但本年由于降水影响,季度性排灌用电量相对去年减少近两成。高永线辖区共有42个综合台区,1~8月低压售电量182万千瓦时,占1~8月总售电量的55%,损失电量为10.7万千瓦时,占1~8月总损失电量的26.6%,综合台区在用电低谷时段配电变压器基本处于轻载或空载状态,同时由于综合台区配变主要以30、50kVA居多(单相20kVA 2台、30kVA 18台、50kVA 13
台、80kVA 4台、100kVA 5台),用电高峰期经常出现过载现象,电压质量下降,变压器轻载及过载造成损失加大。
4、由于远距离供电,增加了线路损耗。10kV高永线前端5公里无负荷,负荷主要分布于线路中后端,电压质量偏低。
5、低压三相不平衡现象、线径过细、不合格表计造成损失加大。0.4kV配电网络结构以两线居多、四线较少,个别台区甚至没有四线线路,三相不平衡现象严重,同时导线线径以截面25mm2为主,损耗较大,低压表计仍有一部分机械表及故障表未及时更换,也直接造成线损增加。
三、降损措施
(一)技术措施
1、加快配电线路改造工作,及早投入运行。
2、加快进行台区改造及户表改造工作。
3、更换过载变压器,使用低耗能变压器。
4、对10kV线路无功补偿装臵进行调整。
5、对三相负荷不平衡进行调整。
6、对随机、随器无功补偿装臵进行维修、更换及安装。
(二)管理措施
1、加大力度进行营业普查工作,具有针对性的开展抄表、核算、收费检查,确保按例日进行实抄,准确核算,杜绝估抄、漏抄、错钞现象的发生。
2、加强计量管理,对超期表计进行校验或轮换,及时淘汰不合格的老旧表计和故障表计。
3、加强反窃电检查工作,重点加强台区关口考核计量装臵的检查,杜绝台区窃电现象的发生。
4、积极发展负荷,增供扩销,鼓励用户多时段用电。