F6102综采工作面末采总结

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综采工作面采后总结

综采工作面采后总结

*****工作面采后总结二〇***年***月****工作面一切眼采后总结****工作面回采二叠系山西组2号煤层,其上分层现已回采,下分层2#煤层平均厚度2.2米,其稳定可采煤层。

一、工作面基本情况:1、工作面位置:该工作面南为****工作面采空区,东为****工作面,北为****,西为****。

2、巷道布置与联系形式:****工作面由一条运输巷、一条材料巷和切眼构成采煤系统;****材运两巷均直接与六采皮带联通,并分别经联络巷与七采轨道相通。

3、巷道支护情况:工作面所有巷道全部采用金属工字钢单棚支护,棚距800㎜,采用矿11#工字钢梁*腿=3300*2600㎜,柱窝深度193㎜,净高2.35米,“四·八”盘帮构顶。

二、劳动组织:工作制度:工作面采用“三·八”制作业制度,每班作业8h,一个圆班由2个班生产(8点班、20点班)和一班检修(14点班)组成。

每天检修6h。

三、停采情况分析:1、****工作面上分层已采,共确定两方案(1)、第一种方案:考虑到上分层停采的特殊性,确定2#煤停采位置为上分层停采线后5米。

(2)、第二种方案:根据地质资料,确定通过上分层停采线,进入实体,对顶板管理以及回收工作有很大的优势。

2、停采末回工作主要分二个部分的工作。

提前做好准备工作:我队积极成立了末采工序领导小组,针对工作面实际情况,制定得力举措,坚持跟班指挥,现场发现问题,现场解决问题,克服一切困难,狠抓末采工序,为综采支架回撤工作打下了坚实的基础。

十月底,我队开始着手末采回收准备,由于工作面顶板破碎严重、煤壁片帮严重及两巷压力大。

我队积极调整组织方案:稳步推进,同时加大奖罚力度,重点抓好职工保勤和安全工作,制定了工作面工程质量保证措施;实行队领导跟班制度,及时解决影响生产的各类问题,广大干部职工出满勤、干满点,在矿领导的正确指导下、在兄弟单位的积极配合下,克服地质不利因素,排除种种困难,我们认真总结经验,顺利移交****工作面。

综放工作面末采工作总结

综放工作面末采工作总结

内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟煤矿F6103工作面采后总结编制:审核:生产技术部:副总工程师:总工程师:编制单位:不连沟煤矿生产技术部地测组编制时间:2012年3月18日F6103回采工作面工作总结一、F6103工作面概况1、工作面位臵及地表情况本面西连6煤辅运大巷,东部是未采区,北靠F6102面采空区,南部为F6104掘进工作面。

地表为西高东低的斜坡,地表小型冲沟发育,无泉水出露点,多为雨季过水沟,地表黄土层厚约16.7-44.8米,地表无民房,但有一路高压线经过本面。

2、煤层赋存及顶、底板情况本面所采煤层为6煤,埋深220-288米,平均厚度17米,煤层倾角变化较大且结构复杂,含夹矸5-7层,平均厚度1.5米。

6煤伪顶为灰黑色炭质泥岩,厚度0.3-0.94m,赋存不稳定,薄层状结构;直接顶为砂质泥岩,厚度0-9.9m,层理发育,易破碎冒落;老顶为粗砂岩,厚9-16.7m,局部含砂岩裂隙水。

3、工作面地质概况本面地质构造,东西方向为两头高中间低的舒缓向斜,起伏角0-5度;南北方向为北部高南部低的单斜构造,起伏角0-5度。

煤层倾角起伏较小,煤层节理、裂隙及断层发育。

4、水文地质情况本面地表沟壑发育,水土流失严重。

冲沟多为无水沟,无泉水出露,地表水文条件简单。

本面井下直接充水水源来自煤系地层上部的太原组砂岩裂隙含水层,导水通道为构造裂隙和采动裂隙。

根据资料显示本面煤层底板最低高程为+918m,实测本地区奥灰水位高程为+882m,比本面回采最低高程高了36m,故奥灰水对本面回采没用危害性。

二、本面回采概况1、本面于2011年6月中旬开始回采,至2012年2月25日停采,共采出煤量409.2万吨。

2、涌水情况本面初次来压无涌水,当工作面推进450米时,工作面72-80#支架顶板开始淋水,涌水量约1-2m3/h,3天后无涌水。

工作面推进至520米时,工作面机头顶板出现局部淋水,涌水量为2-3m3/h,推进至550米时涌水量变小,到560米时无涌水。

综采工作总结

综采工作总结

综采工作总结•相关推荐综采工作总结总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等方面情况进行评价与描述的一种书面材料,通过它可以正确认识以往学习和工作中的优缺点,不如立即行动起来写一份总结吧。

总结怎么写才不会流于形式呢?下面是店铺帮大家整理的综采工作总结,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

综采工作总结120xx年7月,我顺利完成了学业,从xxx院xxx系xxx专业毕业,并于同年7月分配到xxxx公司工作。

参加工作以来,分别前后进入xxxx高速公路工地及xx公司xxx项目部工作,一直从事现场一线施工与管理工作,并于同月被聘用至今。

值此实习一年日期到来,下面就从专业技术角度,对我这1年来的工作做一次全面总结:一、学习专业知识,提高岗位技能。

本人于20xx年7月正式参加工作,当时我被分配xxxx公司路桥处工作。

工作伊始,我发现学校里学到的专业知识同实际工作有很大的不同和差距,为了尽快转变角色,适应工作的要求,每天第一时间跑一线现场,熟悉工地每一项工作,向前辈们请叫施工经验,努力学习桥梁专业知识,努力提高自己的岗位技能,在短短的一个月内,我通过自己的努力及同事的帮助,能比较熟练地进行较复杂的xxx大桥工地的日常施工及其他关联的工作。

二、政治思想方面在政治上,我对自己严格要求,积极参加各项政治活动,自觉学习政治理论,尤其注重对“三个代表”重要思想的学习,努力提高自己的政治理论修养,思想上行动上同党中央保持一致。

具有较强的大局意识和组织观念,工作上以事业为重,不计个人得失,在新的岗位上摆正位置,把公司的正当利益、把广大人民群众的利益放在首位,努力实践全心全意为人民服务的根本宗旨。

在工作中做到公道正派,具有较强的敬业精神和奉献精神,工作中吃苦耐劳,积极主动,作风踏实,不推诿扯皮,讲求效率。

工作中注意调查研究,勤于思考,工作思路清晰,能把管理的一般理论同现场工作实际相结合,积极为本公司的生存与发展措施献计献策,反应基层意见。

工作面采后总结

工作面采后总结

工作面采后总结摘要本文主要总结了工作面采后过程中的经验和教训。

通过分析问题和反思,提出了改进措施,以提高工作面采后的效率和质量。

引言工作面采后是煤矿生产中非常重要的一环,直接关系到矿井的安全和生产效率。

因此,对于工作面采后的总结和改进至关重要。

本文将从以下几个方面进行总结和分析。

工作面采后问题分析在工作面采后的过程中,我们遇到了一些问题,这些问题直接影响了采后效果和矿井的生产效率。

•粉尘控制不到位:工作面采后往往伴随着煤尘扬尘问题,而我们在采后过程中的粉尘控制措施并不充分,导致粉尘无法有效控制,影响了作业人员的健康和矿井的环境。

•设备故障频繁:我们在工作面采后过程中经常遇到设备故障的问题,这直接导致了生产的中断和效率的下降。

设备故障的原因可能是设备老化、维护不及时等。

•矿井压力异常:在某些情况下,我们发现工作面采后后,矿井的压力异常增大,超过了我们的设计范围。

这导致了矿井的安全隐患和采后效果的下降。

工作面采后改进措施为了解决上述问题和提高工作面采后的效率和质量,我们提出了以下改进措施:加强粉尘控制•优化通风系统:增加通风设备的数量,合理布局通风系统,确保足够的风量和负压区域的设立,有效控制工作面采后的粉尘扩散。

•提高人员防护意识:加强对作业人员的培训和教育,提高他们对粉尘危害的认识,正确使用呼吸防护设备,并定期进行检测和维护。

加强设备维护•定期保养检修:建立设备保养检修制度,对设备进行定期保养和检修,及时更换老化的设备,确保设备的正常运转。

•加强设备管理:建立设备台账,对设备的工作情况进行记录和分析,及时发现并解决设备问题。

强化矿井压力控制•加强压力监测:采用高精度压力监测设备,对矿井压力进行实时监测,及时发现异常情况,并采取相应的措施。

•调整采后工作过程:根据矿井压力情况,调整采后的支护工序,降低矿井压力,确保矿井的安全。

结论通过对工作面采后的问题进行分析和总结,并提出了相应的改进措施,可以有效提高工作面采后的效率和质量。

F6102综采工作面末采总结

F6102综采工作面末采总结

F6102综采工作面末采总结F6102综采工作面末采、贯通总结2021年10月8日中班主回撤通道贯通调节巷内木垛支设完毕开始恢复生产,F6102综采工作面进入末采、贯通生产阶段,此时机头距回撤通道37.5,机尾距回撤通道40.2m。

2021年10月11日夜班工作面推进至预定铺网线,F6102综采工作面开始铺设第一根钢丝绳及金属网,标志着首采工作面开始进入末采铺网阶段,截止2021年10月19日早班F6102综采工作面与主回撤通道贯通以及清煤挑梁工作结束,工作面末采作业共历时9天(包括10月16日停产等压一天及10月18日-19日清煤挑梁两天),在此期间工作面共铺设金属网13360㎡,钢丝绳20根,割煤24刀,顺利、圆满地完成了末采、贯通任务。

一、末采、贯通期间每日进度1、2021年10月11日当日工作量:工作面割煤一刀;打设锚杆143根,锚索两根,铺网五茬(单层金属网),铺设并预紧第一根钢丝绳。

机头距停采线20m,机尾距停采线20m。

2、2021年10月12日当日工作量:割煤四刀,工作面开始铺设双层金属网;铺网四茬(双层金属网)共九茬;铺设钢丝绳两根(共三根);机头距停采线16.7m,机尾距停采线15.4m。

3、2021年10月13日当日工作量:割煤三刀,工作面铺设双层金属网三茬(共十二茬);铺设钢丝绳三根(共六根);机头距停采线12.4m,机尾距停采线13.1m。

4、2021年10月14日当日工作量:割煤三刀,工作面铺设双层金属网三茬(共十五茬);铺设钢丝绳三根(共九根);机头距停采线11m,机尾距停采线9.3m。

5、2021年10月15日当日工作量:割煤四刀,工作面铺设双层金属网铺网四茬(共十九茬);铺设钢丝绳四根(共十三根);机头距停采线:6.9m,机尾距停采线6.8m。

6、2021年10月16日当日工作量:割煤三刀,工作面铺设双层金属网四茬(共二十三茬);铺设钢丝绳二根(共十五根);机头距停采线5.3m,机尾距停采线5m。

综采工作面收尾总结

综采工作面收尾总结

综采工作面收尾总结一、工作面概况本次综采工作面位于矿井西部,工作面长度为150米,煤层厚度为2.5米。

该区域地质条件较为复杂,存在一定的倾角和节理发育现象。

工作面推进过程中,共遇到3条断层,其中最大断层落差为1.5米。

二、机械装备综采工作面主要机械装备包括采煤机、液压支架、刮板输送机、皮带输送机和泵站等。

采煤机型号为XX型,功率为XX千瓦,具有切割能力强、运行稳定等特点。

液压支架型号为XX型,具备自动化控制和快速反应能力,可有效支撑和控制顶板。

刮板输送机和皮带输送机主要用于运输采煤机和液压支架采集的煤炭。

泵站则为液压支架提供动力源。

三、地质条件工作面煤层倾角为10°-15°,节理发育程度较高,局部存在一定的瓦斯含量。

在推进过程中,共遇到3条断层,最大落差为1.5米。

针对复杂的地质条件,我们在推进前进行了详细的地质勘测,制定了相应的技术措施和安全预案。

四、支护设计根据地质条件和煤层特点,我们采用了液压支架支护方式。

液压支架具有自动化控制、快速反应和支撑能力强等特点,可有效控制顶板,防止冒顶事故发生。

在推进过程中,根据实际地质条件,及时调整液压支架的支护方式和支护密度,确保了工作面的安全生产。

五、施工工艺综采工作面的施工工艺主要包括采煤、装运和支护三个环节。

采煤环节采用XX型采煤机进行切割和装运;装运环节采用刮板输送机和皮带输送机进行煤炭运输;支护环节采用XX型液压支架进行支撑和控制顶板。

在施工过程中,我们严格按照技术要求和安全操作规程进行施工,确保了工程质量的安全可靠。

六、安全措施为了确保综采工作面的安全生产,我们采取了以下安全措施:1.建立健全各项安全管理制度和应急预案,加强现场管理和安全管理;2.对员工进行定期安全培训和应急演练,提高员工的安全意识和应对突发事件的能力;3.严格执行设备检修和维护制度,确保机械设备的正常运转;4.加强瓦斯监测和通风管理,防止瓦斯积聚和通风不畅等问题;5.针对断层等复杂地质条件,采取加强支护、缩小支护间距等措施,确保工作面的稳定性和安全性。

2022年综采工作面采后总结

2022年综采工作面采后总结

2022年综采工作面采后总结2022年综采工作面采后总结一、工作面概况1、井上、下位置:井上:位于一半岭村东北方,工作面回采范围内存在4座小煤厂,一条高压线贯穿工作面,对回采有一定影响。

井下:工作面位于井田东部,西部为东翼北三条大巷,东部为原韩佐沟煤矿采空区,南部为74310掘进工作面,北部为74308回采工作面采空区。

2、采煤方法及巷道布置采煤方法:综采放顶煤一次采全高采煤法,采煤机型号:双滚筒采煤机MG/300/730-WD,支架型号:中间支架ZF6800/20/32,过渡支架ZFG7200/22/35。

运输顺槽:掘进长度1020m,巷道净宽4.6m,净断面积14.26m2,支护形式:锚网加锚索支护。

回风顺槽:掘进长度1020m,巷道净宽4.2m,净断面积13.02m2,支护形式:锚网加锚索支护。

切眼:掘进长度180m,巷道净宽8m,净断面积24.8m2,支护形式:锚网加锚索支护。

二、煤层及顶底板情况煤层顶底板岩性采前、采后一致。

三、地质构造及水文地质情况1、地质构造情况:该工作面地质条件简单,煤层整体呈西高东低的单斜构造,工作面回采过程中遇到4条断层,局部有1m左右底鼓出现。

断层参数如下:地质构造构造名称走向倾向倾角落差F14 20°290°70°3m F14-1 8°278°70°2m F19 155°65°30°2m F23 309°219°72° 1.8m在2022年7月8日回采期间,新揭露一条F23正断层。

比回采地质说明书中多揭露一条断层。

2、水文地质情况:本工作面地形为西高东低,地表为黄土层,植被稀少,沟壑发育,地表周围无大型水体,该面直接充水水源为煤层上部砂岩裂隙含水层,顶板含水层富水性不均匀,补给性弱,底板砂岩含水层同顶板含水层的补给条件及富水性相似,正常情况下对生产影响较小,但在断层、裂隙、导水通道附近时,工作面涌水量将增大,对生产有一定影响。

采煤工作面采后总结

采煤工作面采后总结

XX煤矿XX采煤工作面采后总结编制单位:XX煤矿编制日期:XX煤矿XX采煤工作面采后总结一、采煤工作面概况(一)、XX采煤工作面位置关系XX采煤工作面位于矿井XXm皮带机运输大巷三部皮带机巷左侧,水平名称为+XXm水平,XX工作面位置及井上下关系如下表1所示。

工作面位置图见附图1表XX工作面井上下关系对照表(二)、煤层赋存特征XX采煤工作面所采煤层为XX煤层煤层赋存情况为:厚度为XX 之间,平均厚度为XX米,煤层倾角在XX°之间,属于缓倾斜中厚煤层,煤层具体赋存情况如下表2所示。

(三)、地质情况和水文地质情况XX采煤工作面煤层属于一单斜构造,煤层倾角为4~8°。

根据工作面运输巷、回风巷的揭露情况以及工作面回采情况看,工作面地质结构简单,煤层基本稳定,且煤层厚度、倾角等无较大变化。

工作面无较大的断层,在回风巷XX米左右有地质构造,煤层变薄,但对工作面回采影响不大,煤层水文地质类型属中等类型,主要以节理裂隙为主,根据地质资料和已揭露的煤层显示,涌水量极小,局部地方有少量裂隙淋水,对生产有一定的影响,但影响不是太大。

(四)、工作面储量及可采期工作面设计长走向长度(面长)为XXm,倾向长度(运输巷)为XXm,面积为XX0m2;平均可采煤层厚度为1.5m,容重为1.46t/m3 。

工业储量=47340×1.5×1.46=10.4万吨可采储量=10.4万吨×0.95=9.88万吨(工作面回采率为95%)工作面日产量=2.4×90×1.5×1.46=473.04可采期=98800÷473.04÷25=8.3月(每月生产25天)二、工作面采后总结(一)、顶板管理方面的总结XX采煤工作面采用倾向壁式采煤方法,顶板岩层为细砂岩,岩体较为完整,容易支护,底板为粉砂泥质岩,岩体较差较软。

工作面采用单体液压支柱配合XX米的铰接顶梁采用“见四回一”的方式支护顶板,全部垮落法管理顶板。

综采队工作总结

综采队工作总结

综采队工作总结综采队工作总结总结是把一定阶段内的有关情况分析研究,做出有指导性结论的书面材料,它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来,不如我们来制定一份总结吧。

我们该怎么写总结呢?下面是小编整理的综采队工作总结,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

综采队工作总结1xxxx年,我们班组紧紧围绕年初工作会议上提出的工作计划和奋斗目标,认真落实矿各项规章制度和领导讲话、会议精神,用心做事,追求卓越,不断进取,开拓创新。

现将工作完成情况及存在问题分析和xxxx年工作计划如下。

xxxx年重点工作完成情况一、安全管理xxxx年西井生产班保安全保生产保煤质,针对这种情况班里制定了“三违三松”全班联保制度,即班组成员出现三违三松现象,全班安全结构受损失,形成全班联保、人人互保的良好工作氛围。

通过加大现场安全管理,制定现场安全工作标准、质量标准,使人人努力营造安全的生产环境,消灭了轻微伤以上事故。

二、生产组织1、年初,根据本班实际情况,制定了xxxx年度工作面验收记分、分配制度,改变了以往的记分模式,以岗定分,多劳多得,切断了打人情分、关系分的可能性,更好的实现了分配的公平、公正。

2、大搞工作面质量标准化工作,创造人、机和谐环境;3、班发动、鼓舞职工为矿全年产量的完成发扬“标杆班组”能打硬仗,连续连班能吃苦的永煤精神。

三、成本管理1、加大工作面材料回收力度,对具备回收条件而不进行回收的责任人进行加倍处罚,并与当月各组长工资二次分配挂钩,最大限度的对支护材料进行回收,减少了材料的`浪费。

2、材料、配件的发放及井下使用情况,做到上帐登记,月末及时对当月消耗的材料、配件进行分析和总结。

3、加强设备的修旧利废和节能降耗管理。

四、煤质管理1、本队设专职队干负责日常煤质管理及煤质管理创新。

2、加强工作面的日常质量标准化工作。

五、文化建设xxxx年按照上级指示精神,用心践行河南煤化集团文化理念,以文化提升执行力,以文化促进生产力,积极推行文化与管理的融合。

综采工作总结

综采工作总结

综采⼯作总结综采⼯作总结 总结是对取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训等⽅⾯情况进⾏评价与描述的⼀种书⾯材料,它有助于我们寻找⼯作和事物发展的规律,从⽽掌握并运⽤这些规律,因此,让我们写⼀份总结吧。

那么总结应该包括什么内容呢?下⾯是⼩编为⼤家收集的综采⼯作总结,仅供参考,希望能够帮助到⼤家。

综采⼯作总结1 3⽉份我队从2号开始试⽣产⼯作,在⽉初的试⽣产⼯作中充分暴露了在安装期间设备存在的问题,全队职⼯加班加点对发现的故障进⾏了处理,从本⽉中旬开始设备全部调试正常,开始了正常的回采⼯作。

由于⽣产⼯作⽇的耽搁,本⽉⽣产任务略有⽋产。

⼀、产量任务完成情况: 本⽉我队原定⽣产任务为52万吨,实际完成产量任务为408134吨。

造成⽋产的主要原因是,⽉初为试⽣产阶段,⼊井设备需要调试,发现、暴露了很多问题需要处理。

所以耽误了⽣产⼯作⽇。

加上矿内统⼀安排的2天检修时间,实际⽣产⽇只有24天,所以造成了⽋产。

我队的回采⼯作在⽉中旬已经恢复正常,平均⽇产已经能上2万吨,最⾼⽇产为2。

5万吨,班产最好成绩为1。

36万吨。

相信经过合理组织,今后我队每⽉按时完成矿内⽣产任务绝⽆问题。

⼆、⽣产组织⼯作: 在本⽉的⽣产过程中,我队⼀直坚持队⼲部现场跟班制度。

队内所有⼲部都按照排休严格执⾏值班制度,和⽣产班跟班制度。

每天在井下⽣产过程中,都有队领导盯班负责⽣产指挥和安全管理⼯作。

在发⽣设备故障时,当班队⼲更是以⾝作则,不计报酬,加班加点与职⼯⼀起在井下处理故障,直到设备正常后才出井。

为全队职⼯起到了良好的模范⽰范带头作⽤。

三、精细化管理⼯作: 3⽉份,我队刚刚更换了新队长,他从⽣产技术部门下到⼀线从事⽣产管理⼯作,没有任何的不适应,很快地进⼊到⼯作⾓⾊。

本⽉中旬即制定出了《综采队机电事故处罚管理办法》、《综采队劳动纪律管理制度》及《技术员岗位责任制》,这些新制度的制定为今后的⼯作开展,打下了良好的基础。

同时在⼯作中,我队坚持执⾏了⼀贯的队务公开制度。

202综采工作面末采贯通安全技术措施

202综采工作面末采贯通安全技术措施

202综采工作面末采贯通安全技术措施首先,要采取合理的掘进工艺和采煤方法。

综采工作面末采贯通需要根据煤矿的地质条件和采煤设计要求,采取适当的掘进工艺和采煤方法。

通常采用的掘进工艺有斜底采煤法、顺槽采煤法等,采煤方法有顺槽回采、逆槽回采等。

通过合理的工艺和方法,可以降低末采贯通的风险。

其次,要严格执行防突措施。

在末采贯通的过程中,一旦发生煤与瓦斯突出等危险情况,将会对工作面和井下人员的安全造成严重威胁。

为此,应加强瓦斯抽放工作,保持井下空气的清新,及时排除煤与瓦斯突出的隐患。

同时,应设立监测系统,对瓦斯、煤尘等有害气体进行监测,及时发现并采取措施防止突发事故的发生。

再次,要加强支护工作。

采煤过程中,采空区会导致巷道顶板、底板的塌陷,从而对工作面的安全性产生影响。

因此,末采贯通时要加强对巷道的支护工作,采用合适的支护措施,如钢支撑、锚杆支护等,加强巷道的稳定性,提高工作面的安全性。

此外,要做好巷道的通风和防火工作。

末采贯通后,巷道的通风情况和火灾隐患将会发生变化,因此需要做好巷道的通风和防火工作。

要保证巷道内的空气流通,及时排除瓦斯等有害气体,同时要加强巷道的防火措施,如设置灭火器材、消防通道等,提高巷道的安全性。

最后,要加强监测和管理。

末采贯通是一个复杂的工作过程,需要不断地进行监测和管理。

要通过监测设备对采煤过程中的瓦斯浓度、煤尘浓度等关键参数进行实时监测,及时发现问题并采取措施。

同时,要加强对井下人员的管理和培训,提高他们的安全意识和技能水平,确保他们能够正确应对突发事件。

采煤工作面回采总结 2

采煤工作面回采总结 2

采煤工作面回采总结 2采煤工作面回采总结一、工作背景及规划我所在的采煤工作面位于煤矿井下,是煤矿中最重要的作业区域之一。

在回采工作开始之前,我们制定了详细的工作计划和安全措施,确保能够高效完成工作,并确保工人的人身安全。

二、安全管理在工作面回采过程中,我们始终把安全放在首位。

我们严格执行煤矿的安全规章制度,加强对工人的安全教育和培训,确保他们能够正确使用安全装备和工具,了解矿井的安全操作规程。

我们在工作面安装了煤尘监测设备,及时掌握采煤工作面的煤尘浓度情况,以及时采取措施降低煤尘浓度,减少矿井的火灾和煤尘爆炸风险。

我们还严格按照安全规定进行排风及通风,保持工作面空气流通畅通,减少煤气的积聚。

定期对透水和煤矸石进行检查,确保工作面的安全。

三、设备管理我们对采煤工作面的设备进行了定期维护和检修,确保设备的正常运转。

同时,我们也加强了设备操作人员的培训和技术储备,提高操作技能,降低操作风险。

在选购设备时,我们注重设备的质量和性能,选择了适合我们工作面的设备,并与供应商建立了良好的合作关系,及时提供维修和技术支持。

四、人员管理我们始终认为,员工是煤矿的最宝贵的财富,他们的安全和健康是我们工作的首要任务。

在回采工作面,我们加强了对员工的人身安全教育和培训,确保他们熟悉操作规程,掌握安全知识和技能。

我们制定了员工值班制度,确保24小时有人在工作面进行监督和管理。

同时,我们建立了员工激励制度,鼓励员工遵守规章制度,积极参与安全工作。

五、环境保护在采煤工作面,我们注重环境保护,减少对周围环境的影响。

我们采用了环保的工艺和设备,减少了对大气和水资源的污染。

我们加强了对坍塌和沉降的监测,保护地质环境的稳定,减少地质灾害的风险。

我们也加强了对废渣和煤矸石的处理,减少废弃物对土地和水资源的危害。

六、工作效率通过采取上述安全措施和管理措施,我们取得了良好的工作效果。

工作面回采进展顺利,生产效率提高,工作人员的伤亡率和事故率大幅下降。

综采工作末采安全技术范文(二篇)

综采工作末采安全技术范文(二篇)

综采工作末采安全技术范文综采工作是指通过综采机进行煤矿开采的一种方式。

在综采工作中,安全是最重要的因素之一。

本文将介绍综采工作末采安全技术,探讨在综采工作末采过程中如何确保安全。

一、综采工作末采概述综采工作末采是指在煤矿综采工作中,利用综采机进行煤炭开采的过程。

综采机是一种机械设备,能够在采煤工作面上进行切割、装运和支护等操作。

末采是指在综采工作的最后阶段,对采煤工作面进行面采,完成剩余煤炭的采取。

综采工作末采需要考虑采煤工作面的安全性。

二、综采工作末采安全技术1. 采场通风系统综采工作末采过程中,通风系统是至关重要的。

通风系统能够提供足够的新鲜空气,排出有害气体,保持采场空气质量,减少瓦斯等有害气体的积聚。

在综采工作末采过程中,应保持通风系统畅通,确保通风系统的正常运行。

2. 煤层气监测系统煤矿中存在着大量的可燃性气体,如瓦斯。

瓦斯在综采工作末采过程中易积聚,容易引发煤矿事故。

因此,综采工作末采过程中,需要安装煤层气监测系统。

该系统能够及时监测煤层气的浓度,并采取相应措施,如引导瓦斯的抽放,确保煤矿的安全。

3. 爆炸-proof 设备和防火措施综采工作末采过程中,矿井中存在着易燃易爆的物质,如煤尘等。

煤尘若遇到火源容易发生爆炸。

因此,在综采工作末采过程中,需要安装爆炸-proof 设备和采取防火措施。

例如,可以使用防爆电气设备,确保电气设备的安全。

同时,也要加强对矿井的防火管理,定期清理矿井中的积尘,保持矿井的清洁。

4. 装载机械的安全使用综采工作末采过程中,装载机械是必不可少的设备。

装载机械的安全使用对于降低事故的发生率非常重要。

在使用装载机械前,应进行设备的检查和维护,确保设备的正常运行。

同时,操作人员也要经过专业培训,掌握装载机械的使用技术和安全操作规程。

5. 紧急救援准备综采工作末采过程中,难免会出现一些突发情况,如事故发生。

因此,应提前做好紧急救援准备工作。

包括建立完善的应急预案,培训工作人员掌握救援技能,配备必要的救援设备和器材,确保能够及时有效地应对突发情况。

6102采后总结范文

6102采后总结范文

6102采后总结范文编制单位:地测科二0一六年四月二十日一、概况6012采煤工作面为一采区第二回采工作面,位于该采区北中部。

6102采煤工作面边界为:原设计顺槽长度为1200m,在掘进过程中掘至750m后顶板岩性变为黄泥,煤层变薄、氧化,退后20m开切眼。

可采面积101762㎡,基础储量23.8万吨,可采储量22.3万吨。

具体位置、周边关系及开采情况如表一所示。

表一水平918工程名称6102综采工作面+845—+965+972—+1104井下标高地面标高(m)(m)地面的相对位置建筑物本工作面地表位于李家沟村东南面的山坡、山梁、沟谷地段,地表无建筑物和水体。

6102综采工作面,位于我矿井田一采区南部,西面为井下相对位置对6#煤三条大巷及留设的煤柱,北隔15m为6103运输顺槽,回采的影响东面为实体煤,南面为6#煤6102综采工作面。

在回采的过程中;可能会遇到顶板破碎发育及淋头水等地质构造。

现4#煤为采空区,当遇地质构造时,可能有局部采空积水邻近采掘情况对会经过断层、地质破碎带导入6101回采工作面,使得顺回采的影响槽淋头水会增大。

二、煤层本工作面开采煤层为1层煤,通过开采证实,煤层厚度0.90~1.53m,平均厚度1.32m,含0~2层夹矸,结构简单,属全井田稳定可采煤层;井田构造总体为一单斜,地层走向北西—南东,倾向南西,地层倾角一般3°~8°之间,局部地区达到20°。

表二开采厚度煤层走向倾向1.4366#m倾角局部达到16°四、地质构造1、井田构造总体为一单斜,地层走向北西~南东,倾向南西,地层倾角一般3°~8°之间,局部地段倾角较陡,达到22°。

2、根据临近巷道的掘进情况看,本工作面地质构造简单,推测无明显断层。

3、其他因素对回采的影响工作面中无河流冲刷、陷落柱、岩浆侵入体等特殊地质构造现象。

五、水文地质1、根据《山西吕梁离石永聚煤业有限公司地质报告说明书》得知,影响简单3~82~3北西-南东南西f=1.48稳定构煤层结煤层产状硬度容重稳定度巷道区域的主要水源为L5灰岩含水层,涌水量为10-20m3/h。

工作面回采总结

工作面回采总结

工作面回采总结XXX工作面是XXX采区第四个工作面。

该工作面XXX年XXX月开始初采,通过XX个月生产,该工作面于XX年XXX月停采,现将工作面采后总结如下:一、工作面基本情况:1、工作面位置及周边采掘情况:XXX工作面地面位置在4#-9#勘探线之间,XXXXXXXXXX。

井下位置XXXXXXXXXXXXXXXX。

工作面走向长度XXXX0米,水平长度XXX米,工作面面积XXX平方米,实际生产原煤XXX万吨。

2、煤层情况:煤层为黑色,沥青光泽,贝壳状断口,层理明显,裂隙较发育。

煤层倾角一般为XXXX°,个别地方为XXX°。

本工作面分层厚度平均XXXX 米,根据两顺槽揭露,煤层中下部煤质较好,中上部煤层顶板附近,煤质较软,夹矸较多,一般在XXXX米不等,与煤层成互层状,煤层稳定性差,易冒顶。

3、水文情况:工作面水文简单,没有大的断裂构造,裂隙不发育。

煤5层顶底直接充水含水层水量很小,单位涌水量小XXXXm3/(s.m),水文地质类型属XXXX 型。

根据XXXXXXXXXX,工作面开采后,上面的各含水层对矿井开采有一定的影响,但影响不大。

XXXX工作面最小涌水量为XXXm3/h,最大涌水量为XXXm3/h ,正常涌水量为XXXm3/h。

4、采煤工艺:工作面采用走向长壁倾斜分层俯斜综采低位放顶煤采煤方法,平均分层厚度为XXX,其中采煤机采高为XXXm,放顶煤高度XXXm,采放比XXX。

全部垮落法顶板管理。

采用双向割煤、端部斜切进刀、分段顺序多轮放煤的作业方式,“一采一放”的回采工艺。

二、回采结束总结及建议:1、由于XXX工作面处于井田深部,矿压增加,因此,在回采过程中,曾出现过因为冲击地压影响生产的事件,所以在以后的生产过程中要加强矿压监测和防治力度。

2、XXX工作面回采过程中,煤层中的瓦斯会向工作面空间释放,导致工作面瓦斯不断增大,影响到工作面的安全生产。

为此,在以后的回采过程中,要加强瓦斯检测工作,加强工作面的通风工作,要加强工作面日常瓦斯抽放工作。

工作面采后总结

工作面采后总结

工作面采后总结(zǒngjié)工作面采后总结(zǒngjié)工作面采后总结(zǒngjié)一.工作面概况(gàikuàng):某某工作面受某断层影响(yǐngxiǎng)分成某综采工作面和某〔短〕炮采工作面两局部回采.某综采工作面是我矿首次南北翼通采方式进行回采,工作面全长1160米,采用单一走向长壁采煤法、横跨24区第三亚阶段南北翼,于2022年9月1日开采,历时六个月至2022年3月6日停采。

该工作面设计采高2米,实际采高平均2.04米、平均煤厚1.79米。

某〔短〕炮采工作面在某综采工作面切眼以北200米处送短切眼,切眼长45米;回顺与某综采工作面回顺同方向;运顺位置受某断层影响沿断层面送斜运顺183米,斜运顺距某断层最近处为15米。

该工作面于2022年2月3日开采至2022年5月8日停采,用时3个月,工作面设计采高2米,实际平均采高1.78米。

二.煤层及顶底板情况:七层煤为中厚煤层,共含稳定夹矸三层,其中K3夹矸厚度大于其下煤分层厚度、岩性为炭质页岩;K1、K2夹矸岩性为高岭石泥岩。

某〔某〕工作面内煤层厚度较为稳定,三层夹矸厚度及间距变化不大。

七层煤顶板伪顶由页岩加煤线和炭质页岩组成,平均厚度0.55米、层节理发育、破碎易脱层,工作面底板直接底岩性为中砂岩,中厚层状、有节理,是矿编Ⅳ砂岩含水层,平均厚度3.99米。

三.地质构造及水文地质情况:某〔某〕工作面范围内煤岩层为单斜构造,走向41°、倾向北西、倾角平均20°17′,煤岩层沿走向及倾向均有次一级的波状起伏。

工作面在回采过程中,揭露两条断层分别是f1断层和F2407断层。

f1正断层走向158°、倾向北东倾角36°在本工作面初见于某〔某〕综采工作面运顺4#运机石门处,在综采切眼内揭露时,落差最大为1.55米,对工作面回采的影响不大。

F2407正断层走向93°、倾向南、倾角43°,在#5工作面有揭露,落差为2.45米,延伸至本工作面,在某〔某〕综采工作面回运顺均有揭露,回顺见于24区南翼1#回风石门以南46米处,落差为1.19米;运顺见于790水平5#运机石门以北237米,落差为2.22米,该断层对某〔某〕综采工作面影响较大,斜跨工作面120米。

F6103工作面末采安全技术措施(修改)解析

F6103工作面末采安全技术措施(修改)解析

内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司不连沟煤矿F6102综采工作面末采作业安全技术措施编号:BLG-(ZC)35编制单位:综采队队长:编制人:编制日期:2010年8 月12日F6102综采工作面末采作业安全技术措施一、工程概述截至2010年9月1日早班,工作面已回采至697.6m处,距停采线179.1m,F6102综采工作面已临近末采。

当工作面距停采线35m时停止放煤,当工作面距停采线15.7m时,沿工作面开始正式铺设金属网、钢丝绳。

为保证末采铺网贯通质量、作业安全及煤质,特制定如下末采作业安全技术措施。

二、铺网前期准备工作一)、设备检修:在铺网之前需做好预防性检修和日常维护工作,在铺网期间工作面合理安排动态检修,保证工作面所有设备状态良好,各种保护齐全,做好设备易损、易坏备件储备工作,尤其是支架护帮板必须完好,确保工作面快速推进。

二)、材料、工器具及末采要求:1、铺网期间所用的材料及配件由综采队提前申报计划,必须在开始挂网前一周准备到位。

2、综采队提前将控制底板的标志线在主回撤通道打钻孔标示清楚;钻孔布置在主回撤通道正帮煤壁上,距底板1.5m,间距10m,钻孔深度20m;钻孔垂直煤壁水平打设,然后在每个钻孔内放入充填白灰的塑料胶管。

3、距停采线150m时,每班必须加强工作面矿压观测,观察记录工作面立柱下缩量,煤壁片帮等现象,总结末采期间周期来压规律。

(1)为减小工作面周期来压期间对工作面末采造成的影响,在末采之前要将支架安全阀全部更换成整定开启压力为47Mpa的安全阀,否则将停止末采。

(2)根据矿压有关研究,工作面顶板周期来压步距8.4-26.4m,平均为12.6m。

(3)预定将顶板周期来压控制在距铺网线4—5米处,即距停采线19—20m处,否则要停产等压一到两个小班;待周期来压后,工作面方可正常推进。

(4)铺网作业期间,当工作面推进至距停采线6m时,需再次停采等压,待周期来压后,工作面方可推进与回撤通道贯通。

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F6102综采工作面末采、贯通总结2010年10月8日中班主回撤通道贯通调节巷内木垛支设完毕开始恢复生产,F6102综采工作面进入末采、贯通生产阶段,此时机头距回撤通道37.5,机尾距回撤通道40.2m。

2010年10月11日夜班工作面推进至预定铺网线,F6102综采工作面开始铺设第一根钢丝绳及金属网,标志着首采工作面开始进入末采铺网阶段,截止2010年10月19日早班F6102综采工作面与主回撤通道贯通以及清煤挑梁工作结束,工作面末采作业共历时9 天(包括10月16日停产等压一天及10月18日-19日清煤挑梁两天),在此期间工作面共铺设金属网13360㎡,钢丝绳20根,割煤24刀,顺利、圆满地完成了末采、贯通任务。

一、末采、贯通期间每日进度1、2010年10月11日当日工作量:工作面割煤一刀;打设锚杆143根,锚索两根,铺网五茬(单层金属网),铺设并预紧第一根钢丝绳。

机头距停采线20m,机尾距停采线20m。

2、2010年10月12日当日工作量:割煤四刀,工作面开始铺设双层金属网;铺网四茬(双层金属网)共九茬;铺设钢丝绳两根(共三根);机头距停采线16.7m,机尾距停采线15.4m。

3、2010年10月13日当日工作量:割煤三刀,工作面铺设双层金属网三茬(共十二茬);铺设钢丝绳三根(共六根);机头距停采线12.4m,机尾距停采线13.1m。

4、2010年10月14日当日工作量:割煤三刀,工作面铺设双层金属网三茬(共十五茬);铺设钢丝绳三根(共九根);机头距停采线11m,机尾距停采线9.3m。

5、2010年10月15日当日工作量:割煤四刀,工作面铺设双层金属网铺网四茬(共十九茬);铺设钢丝绳四根(共十三根);机头距停采线:6.9m,机尾距停采线6.8m。

6、2010年10月16日当日工作量:割煤三刀,工作面铺设双层金属网四茬(共二十三茬);铺设钢丝绳二根(共十五根);机头距停采线 5.3m,机尾距停采线5m。

顶板周期来压且压力成增长趋势,从当日早班开始停产等压,等压期间前后两顺槽补设单体48根,工作面清理浮煤,运输三车物料升井。

当日工作面压力:最大值48.7 Mpa。

平均值32.3Mpa。

7、2010年10月17日当日工作量:割煤二刀,工作面铺设双层金属网两茬(共二十五茬);铺设钢丝绳二根(共十七根);机头距停采线 3.5m,机尾距停采线3.3m。

当日早班开始恢复末采生产;两顺槽补设单体9根,运输六车物料升井。

当日工作面压力:最大值53.5 Mpa。

平均值38.3Mpa。

8、2010年10月18日当日工作量:割煤四刀,工作面铺设双层金属网四茬(共二十九茬,包含贯通后与主回撤通道接网);铺设钢丝绳三根(共二十根);早班工作面与主回撤通道贯通,开始清理工作面浮煤。

当日工作面压力:整个工作面压力较大,还未见减小趋势,最大值59.8 Mpa。

平均值40.2Mpa。

主回撤通道下沉量较大,巷道最低处不足2.6m。

9、2010年10月19日当日工作量:工作面浮煤清理完毕,收拾井下五车杂物升井,联接剩余网片,打设锚索20根;当日工作面压力:整个工作面压力较大仍未见减小趋势,最大值59.8 Mpa。

平均值40.3Mpa。

主回撤通道下沉量较大,巷道最低处不足2.4m。

二、工作面末采、贯通期间存在以下问题1、2010年10月11日夜班,综采工作面开始揭露标志钻孔,该标志钻孔间距10m,钻孔深度20m,距底板1.2m。

根据标志钻孔揭露情况分析及与地测高程数据分析结果相差较大(根据测量高程数据分析需要卧底,但根据标志钻孔需要抬底)。

2、2010年10月11日夜班,当F6102综采工作面推进机头距停采线21.5m,机尾距停采线22.2m时(接班时进尺)。

工作面93#-107#范围内开始来压,来压峰值为43Mpa-49Mpa,采高受此次顶板来压影响较小。

来压距上来来压机头推进16m,机尾推进18m,工作面平均推进17m,当工作面继续推进4.1m后,工作面压力恢复正常,此次来压对工作面末采影响不大。

3、2010年10月16日5时左右,F6102综采工作面再次来压,且压力呈现持续增长状态,来压范围为23#-117#支架,压力峰值为46Mpa-53Mpa。

此次来压时机头距停采线5.1m,机尾距停采线5m;距上次来压机头推进16.4m,机尾推进17.2m,工作面平均推进16.8m。

此次来压对末采、贯通作业影响较大,致主回撤通道顶板下沉量较大,主回撤通道最低高度2.23m,严重损坏主回撤通道支护的单体,并致使工作面与主回撤通道贯通不理想。

4、各外委协助单位对F6102综采工作面作业环境不熟悉,以致挂网、打设锚杆等作业一时找不到头绪,花费时间较长。

5、末采、贯通阶段由于一些操作工艺方法及顺序等做出的临时调整,导致某些材料备件不能超前计划准备,最终经物资供应部全力组织、协调,才满足了F6102综采工作面末采、贯通阶段对材料备件的需求。

6、井下一些材料的存放地点未能及时通知转告井下材料管理及作业人员,导致井下作业时因寻找部分所需材料存在困难,耽误较多时间。

7、作业前井上加工的锚杆螺套与锚杆钻机不配套,导致无法在实际操作中正常使用,不得不使用扳手进行人工预紧。

8、综采队提报的φ17.8锚索张拉器供应站实际进货张拉器的型号为φ15.2,并在末采作业前未及时进行核实确认,导致综采队无法领用,恰巧供应站及其他区队φ15.2的锚索及配套锁具等也无剩余,无法更换配套锚索,为保障末采进度不得不四处寻借可供使用的锚索张拉器,最终经各方面协调最终在预紧锚索前将配套锚索张拉器运至井下。

9、为防止F6102综采工作面液压支架因受周期来压的影响造成采高的降低,根据实际情况在末采阶段未按照预定计划对工作面采高进行调整,导致末采打设锚杆时,因工作面采高较高在一定程度上增加了末采难度。

10、第一根钢丝绳采用先与网片联接然后再用煤机预紧的方式进行,导致铺设的钢丝绳太紧无法按照原计划使用马蹄环将钢丝绳固定在顶板打设的锚杆上,在今后末采、贯通作业时应充分考虑到实际操作状况进行组织作业。

11、2010年10月12日中班接近交接班时,工作面推进至主回撤通道贯通调节巷支设的木垛处,此后工作面的推进速度受支设的木垛影响较大。

12、部分作业人员在联网过程中出现网丝间距过大的现象(要求隔孔必联约100mm,实际操作过程中出现间隙200mm-300mm),在操作过程中已经要求各协助单位根据末采联网要求保障联网质量。

13、在网片的铺设过程中存在前、后网片对接现象(根据要求前后网片采用搭接200mm的方式联接),会导致联网强度不够的现象。

在实际操作过程中已要求外委协助单位进行整改处理。

14、工作面两顺槽铺网及联网质量较差,需要加强。

根据实际情况要求作业人员加强联网质量,已落实各班组跟班人员进行严格监督检查。

15、随着工作面的推进,机头、机尾处三角煤存在片帮冒落的危险,综采队在各班入井作业班前会前进行过多次学习强调,并在现场进行监督落实,有效杜绝了此类现象的发生。

16、作业人员扛网进入工作面后,存在直接将网片竖放在支架操作手阀旁的现象,存在人员碰到网片导致支架误动作伤人的隐患,综采队已严格要求各班作业人员将网片横放在支架内。

17、根据实际情况,经研究决定自2010年10月16日早班工作面开始停产等压,并督促天隆机电安装工程公司更换损坏单体以及调整垛式支架安全阀的开启压力,以加强F6102综采工作面主回撤通道的支护强度,减小工作面顶板周期来压对末采、贯通的影响。

18、2010年10月17日早班工作面恢复末采生产,由于此次来压强度大、范围广,且主回撤通道内垛式支架的支护能力也不能满足实际支护要求,导致主回撤通道顶板下沉量较大(最大下沉量为1136mm,主回撤通道最低高度为2.23m)主回撤通道内支护用的单体液压支柱损坏严重。

19、由于工作面周期来压影响致使主回撤通道顶板下沉量较大,导致工作面层位控制困难,虽然综采队根据实际情况竭尽全力进行调整,但末采、贯通时的质量还是无法达到最佳效果。

20、F6102工作面主回撤通道在掘进过程中存在底板坡度变化较大的现象,对综采工作面末采、贯通时层位的控制存在不利影响。

21、F6102综采工作面与主回撤通道带压贯通,并在推进过程中伴随支架安全阀的开启,为保障综采液压支架在推进过程中不被压死,在贯通前工作面采高不得不最低保持在 3.3-3.4m,致使贯通时的效果与预想效果存在一定差距。

三、工作面末采、贯通阶段积累了以下经验1、F6102综采工作面末采贯通阶段各矿跟班领导始终坚持一线组织、指挥作业,有效监督各措施、规程的现场落实,并在实际操作过程中及时对不合理之处进行指导修正,确保F6102综采工作面末采、贯通期间的安全生产工作能顺利进行。

2、为防止工作面末采、贯通期间顶板周期来压造成采高降低,减小对末采、贯通造成的不利影响,经各有关方面再三核实论证,确定将液压支架安全阀开启压力调整为47Mpa,并按照计划在末采、贯通前将安全阀全部更换完毕;经实践证明,在末采、贯通前整定安全阀的开启压力,对于保障末采、贯通的顺利进行起到了的决定性的作用。

3、经相邻矿井的末采、贯通作业的考察学习,末采、贯通期间易造成贯通调节巷内底鼓,顶板下沉等现象,且贯通调节巷内支护顶板的锚索等对正常末采推进也都造成不利影响。

根据邻矿经验决定提前组织人员对贯通调节巷保质保量全长全断面支设木垛,确保了末采、贯通工作的顺利进行。

4、在末采、贯通阶段,主回撤通道内的压力会有明显变化,为防止主回撤通道内的垛式支架压死,综采队每天组织人员对回撤通道内支设的垛式支架及单体液压支柱进行补液,并对失效单体进行标记及时联系督促天隆机电安装工程公司进行处理。

5、为使工作面层位与主回撤通道贯通保持一致,在末采、贯通阶段地测部门每天对工作面高程进行测量,为消除主回撤通道顶、底板变形造成的影响,地测部门根据综采队实际需要先后四次对主回撤通道进行核对测量,保障了综采队在制定层位控制计划时能提供准确有效的高程数据。

6、为杜绝在处理地测高程数据时人为因素造成的误导,综采队每次都认真对工作面高程数据比对回撤通道的高程进行分析计算工作面对应支架范围内的顶、底板调节量,并对高程数据及计算结果再三核对分析,有效减小了人为因素对层位控制造成的误导。

7、工作面的回采标志层位不稳定,局部变化相对较大,因此不能作为工作面层位控制的主要依据。

8、在末采、贯通阶段,综采队加强了对工作面底煤的钻探工作,并在工作面探底煤位臵和回撤通道对应位臵的底煤厚度悬挂、填写探煤厚记录牌板,以便管理人员和采煤机司机参照煤厚控制层位。

但根据探煤结果与地测数据进行比对分析,通过探煤工作指导工作面层位的控制只能进行宏观调整,因为工作面存在局部煤层赋存不稳定的现象,并伴随小断层发育,导致根据探煤工作在工作面层位控制上存在一定偏差。

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