锅炉尾部烟道低温省煤器深度节能专题报告
低品质热源综合利用(锅炉尾部烟气)研究报告
低品质热源综合利用(锅炉尾部烟气)研究报告1.前言烟气余热利用从上世纪50年代以来,在6.0~1000MW等级电站锅炉上进行了广泛的探索,取得了一定的成绩,但是与国外先进设计相比存在较大差距,上世纪90年代以来,俄罗斯、德国等国家根据能源价格和环保要求的变化,锅炉排烟温度设计值降低到100℃,并在新建机组或老机组改造中得到了工程验证,供电煤耗下降6~7g/kWh,其经验值得我们借鉴,目前国内还未见可行性和应用价值方面的研究报告。
根据能级和系统工程原理,“煤粉锅炉排烟温度深度冷却与恒温控制系统”提出了一种深度利用烟气余热和减少回热抽汽做功损失,实现排烟温度稳恒控制的高效系统,不但能提高电站性能,而且能深度利用锅炉余热,就该项目我们做一下经济性核算。
2.概述根据能级和系统工程的原理,该项目提出了一种深度回收锅炉排烟热量提高汽轮机回热抽汽效率高效循环方案,如图1所示,此系统由四个部分构成:烟气深度冷却系统、空气加热前置预热器系统、旁路高压给水系统和凝结水系统。
电除尘器后烟温125℃由烟气冷却器深度冷却为到90℃,回收热量传递给热水媒,热水媒通过前置预热器系统将热量传递给空气,空气温度由20℃上升到60℃;旁路烟道从省煤器后引出19%的380℃锅炉高温烟气加热给水和凝结水,将锅炉烟温冷却到125℃。
图1具有余热回收的高效循环系统而且认为锅炉和汽轮机回热系统均作为单能级系统,然而,锅炉中烟气是分布式热源,炉膛中烟气热能与尾部烟气的热能在品质上是有差别的,空预器、低压加热器与高压加热器、高压省煤器存在较大的能级差别,锅炉加热给水和高压加热器的热能属于高品质热能,锅炉空预器和低压加热器的热能属于低品质热能,锅炉尾部对流受热面的传热的不可逆性小于汽轮机高压抽汽加热给水的不可逆性,增加高效循环系统后,实现了增加锅炉尾部烟气加热给水减少回热系统加热给水的份额,相当于低温烟气生产出了高温蒸汽,减少了高压抽汽的做功损失,提高了机组的热循环效率。
低温省煤器在300MW机组中的应用及节能分析
低温省煤器在300MW机组中的应用及节能分析摘要:烟气余热换热器是为了满足火力发电厂烟气深度冷却增效减排而设计开发的排烟余热回收装置。
本装置回收火电厂排烟余热,加热凝结水(热网水),减少汽轮机抽汽,增加发电功率,构成火电厂余热回收凝结水回热加热系统。
本文通过对300MW机组低温省煤器改造后的试验,测量不同工况下低温省煤器的烟气侧阻力、进出口烟气温降等性能数据,并通过热耗方法计算低温省煤器对机组发电煤耗的影响,分析其经济性和节能效果进行介绍,提出运行策略。
关键词:低温省煤器改造应用节能1、概述:火力发电厂消耗我国煤炭总产量的50%,其排烟热损失是电站锅炉各项热损失中最大的一项,一般在5%~8%,占锅炉总热损失的80%或更高。
影响排烟热损失的主要因素是锅炉排烟温度,一般情况下,排烟温度每升高10℃,排烟热损失增加0.6%~1.0%。
我国现役火电机组中锅炉排烟温度普遍维持在125~150℃左右水平,排烟温度高是一个普遍现象。
徐州华润电力有限公司锅炉型号为DG1025/18.2-Ⅱ4,东方锅炉生产的亚临界一次中间再热的自然循环汽包炉,单炉膛,燃烧器布置于炉膛四角,切圆燃烧,尾部双烟道结构,固态排渣,全钢架悬吊结构,平衡通风,半露天岛式布置;汽轮机为上海汽轮机厂生产的320MW单轴双缸复合双排汽再热冷凝式。
锅炉排烟温度常年维持在135~150℃左右,排烟损失较大,机组供电煤耗高于同类机组平均水平。
为了降低排烟温度,提高锅炉热效率,该机组进行了烟气余热利用技改工程,增设低温省煤器,降低锅炉排烟温度,提高机组经济性。
本锅炉燃用徐州混煤和晋东南贫煤,前者为设计煤种,后者为校核煤种;设计煤种为贫煤,校核煤种为烟煤(见下表)。
锅炉燃用煤种2、烟气余热换热器结构简介:徐州华润电力有限公司#2机组烟气余热回收系统安装位置位于锅炉空预器之后,电除尘入口水平烟道,每台烟气余热换热器共三组。
烟气换热器烟气和凝结水为逆流换热,烟气从空预器出来后进入烟气换热器,烟气换热器烟气横向冲刷烟气换热器换热管束,并将热量传递给管内的凝结水。
锅炉低温省煤器节能改造技术.doc
锅炉低温省煤器节能改造技术-摘要:针对东海拉尔发电厂50MWCFB锅炉受到煤种变化及尾部受热面积灰严重等问题,造成锅炉实际运行排烟温度远高于设计值,排烟温度过高,排烟损失大,严重影响机组带负荷能力和电袋除尘器布袋的寿命。
文章结合电厂实际运行情况,通过加装低温省煤器系统,有效降低了锅炉排烟温度,达到节能效果,具有较高推广价值。
关键词:低温省煤器;节能;排烟温度1 概述由于电厂50MWCFB锅炉在运行中存在排烟温度高的问题,一直困扰着电厂运行调度,最高时排烟温度高达200℃,严重影响了锅炉运行安全,运行中常采用降低负荷运行的方式来维持,机组带负荷能力及运行经济性都下降,且排烟温度常年平均值约为180-190℃,远高于设计值。
因此,实施排烟余热技术方案对于该锅炉具有很大的安全和经济意义。
2 锅炉运行高温问题分析根据监测数据显示,锅炉受到煤种变化及尾部受热面积灰严重等问题的影响,锅炉实际运行排烟温度远高于设计值。
针对锅炉排烟温度高的问题,从尾部受热面积灰、煤质变化及受热面布置等方面进行分析,具体原因[1]如下:(1)尾部受热面积灰经过实地检查,炉高、低温过热器积灰严重,管子外表面已基本被积灰覆盖,在管壁上有一层灰垢,较难清理;省煤器管排迎风面积灰较轻、松散,背风面积灰粘性较大。
(2)煤质变换的影响锅炉设计煤种为宝日希勒褐煤,现燃烧用煤主要为伊敏褐煤,由于两种煤燃烧后灰组分的不同,导致受热面积灰严重。
伊敏煤灰分中二氧化硅及三氧化二铝的含量比宝日希勒煤灰分中该成分的含量分别低18.35%与6.36%。
而二氧化硅及三氧化二铝是较耐高温、较硬的成分,含量较高时易对受热面产生磨损,但同时对受热面的积灰也会起到清除的作用。
伊敏煤的灰分中碱金属的含量比宝日希勒煤高。
碱金属化合物熔点温度较高,在遇到受热面等低温物体时,会凝结在低温物体表面上,在高温烟气长时间的烧结作用,形成灰垢。
此后在灰垢的表面会粘附一些难熔灰分的固体颗粒,形成松散性积灰。
低温省煤器设置探讨
低温省煤器设臵探讨一、设臵低温省煤器的目的与用途低温省煤器是指安装在空预器后面烟气通道内的烟—水热交换装臵,其目的是吸收锅炉尾部烟道的余热,来大幅降低锅炉排烟温度。
低温省煤器的作用大致可分为两种:第一种是利用锅炉余热加热凝结水,凝结水再回到汽机回热系统(或者给有需要的用户提供热水),从而提高机组循环效率;第二种是取代脱硫的GGH装臵,即在脱硫塔前利用烟气余热加热给水,加热后的给水送到脱硫搭后净烟道加热烟气,从而达到干排烟气的目的。
二、单独设臵低温省煤器的必要性分析设臵低温省煤器可以将锅炉排烟温度降低至80—85℃。
能否通过锅炉本身受热面的布臵来大幅降低锅炉排烟温度呢?答案是不能,受省煤器进口给水温度、炉膛过剩空气系数、空预器换热需要等条件限制,大型锅炉的排烟温度很难低于120℃。
因此要想大幅降低锅炉排烟温度,设臵低温省煤器成为必然。
上海锅炉厂在锅炉设计计算时,过剩空气系数都选择为1.2(哈锅和动锅选择过剩空气系数为1.15),即额定负荷下氧量3.5%来设计选型,空预器漏风按照8%以上来设计选型,而在实际运行中,额定额定负荷下的氧量均小于3.0(对应过剩空气系数1.167),不少锅炉低于2.5(对应过剩空气系数1.135),空预器漏风也基本能控制在6%以下,这就导致实际运行中空预器后锅炉排烟温度高于设计排烟温度5—10度,当然由于烟气量及空预器漏风量比实际小,总锅炉效率及风机电耗比设计要好。
因此利用低温烟气要从两方面考虑,一是在锅炉及空预器风机等设计选型时,充分结合实际运行情况,确保锅炉投运后,其实际排烟温度与设计排烟温度相符,提高锅炉设计效率;二是烟气余热有效利用问题。
三、设臵低温省煤器的其它附加效益额定负荷下,大型电站锅炉夏季的实际排烟温度一般不低于130℃、甚至超过140℃经过电除尘、引风机后,到脱硫塔的烟气温度会再升高3度左右(电除尘及引风机对烟气有加热效果),而脱硫塔的入口烟温不低于60度即可,从已投运的低温省煤器来看,可以将低温脱硫塔入口烟温降低至80—85度左右。
燃煤电厂低温省煤器节能效益分析
燃煤电厂低温省煤器节能效益分析摘要:文中采用等效焓降法进行了节能效益计算分析,通过增设低温省煤器,汽轮机出力提升,汽轮机热耗与机组发电煤耗均有明显降低。
新建电厂设计低温省煤器系统,对建成电厂进行低温省煤器系统改造,是电厂热系统节能降耗的有效方法,可大力推广应用。
关键词:燃煤电厂;低温省煤器;等效焓降法;节能效益一、锅炉运行高温问题分析在燃煤电厂热系统设计方案中,排烟温度大多设置在115~140℃,但实际运行中,排烟温度平均值可达到150℃左右,远远高于设计值。
高温烟气不经热量回收利用而直接排出,造成大量热量损失,导致锅炉热效率降低,锅炉机组运行期间的发电标准煤耗明显增加。
高温尾气不仅增加燃煤电厂燃料成本,同时不符合节能减排政策,浪费燃料,增加污染物排放。
随着电力供求矛盾的逐步缓减,新电厂不断投运,高能耗燃煤发电企业的生产和发展将受到限制,其经营形势变得更加严峻,将面临激烈的竞争。
而通过尾部烟道加装低温省煤器回收利用高温排烟余热,是提高机组的经济性的重要途径之一,可有效提高发电企业的市场竞争力。
1、尾部受热面积灰经过实地检查,炉高、低温过热器积灰严重,管子外表面已基本被积灰覆盖,在管壁上有一层灰垢,较难清理;省煤器管排迎风面积灰较轻、松散,背风面积灰粘性较大。
2、受热面布置原因对比锅炉热力计算表与运行参数,发现二次风空预器前后烟气温降与设计值偏差较大,二次空预器设计烟气温降为76.3℃,而实际温降只有20℃。
同时,按热力计算书提供的各受热面进、出口烟气温度计算的各受热面烟气焓降与计算书提供的传热量相差较大,可能是由于热力计算失准,受热面布置不合理导致的。
二、低温省煤器节能原理低温省煤器加装在尾部排烟通道中,并与回热加热系统相连,构成汽轮机热力系统的一部分。
发电厂热力系统正常运行过程中,低压回热系统中的凝结水全部或部分进入低温省煤器。
由于凝结水温度低于烟气温度,在低温省煤器中发生热量交换,高温排烟中的余热被流经低温省煤器的凝结水吸收,送入低压回热加热器。
低温省煤器技术在电厂锅炉的应用
低温省煤器技术在电厂锅炉的应用低温省煤器技术是电厂实现节能减排的重要途径。
低温省煤器具有降低电厂锅炉排烟温度、减小锅炉q2损失、提供循环热量以及提升综合效益的优势,这与国家倡导的绿色发展理念相适应。
低温省煤器的系统优化是低温省煤器技术绿色高效应用的关键。
本文总共分为四部分。
第一部分简单介绍了低温省煤器及电厂锅炉中应用的重要性;第二部分介绍了电厂锅炉中常规低温省煤器的系统;第三部分探讨了低温省煤器系统优化技术;第四部分举例说明了低温省煤器技术的实际应用情况。
旨在为低温省煤器技术在电厂锅炉中的推广应用和电厂节能减排发展提供一些参考。
标签:低温省煤器;技术;电厂锅炉;节能减排引言火力发电是我国目前最主要的发电方式。
火力发电的排烟量的大小直接影响着对环境的污染程度,而锅炉的热量损失则造成能源的浪费。
国家十三五规划以来,大力提倡节能减排。
火力发展项目作为国家发展的支柱性项目,发电过程中的能耗和排烟量直接与节能减排挂钩,对于国家环境保护和发电经济效益的提升有着重要的影响。
为贯彻落实国家节能减排的政策,同时也为了提高发电企业的经济效益,维持发电企业的经济可持续发展,发电企业不断地对电厂锅炉系统进行优化改造。
低温省煤器技术是电厂锅炉中应用的一项重要技术。
该技术应用低温省煤器的减排提效优势实现对电厂锅炉进行优化改造,从而提高电厂锅炉系统的节能效果。
研究低温省煤器技术在电厂锅炉中的应用对于推广该技术和指导火力发电厂进行锅炉系统项目优化改有着重要的意义。
一、低温省煤器在电厂锅炉中应用的重要性低温省煤器是安装在锅炉尾部烟道下部用于回收所排烟的余热的一种装置。
它将凝结水加热后送入6号低压加热器入口,因此能够吸收高温烟气的热量,有降低排烟温度、回收部分热能做发电用和提高锅炉热经济效益的作用。
低温省煤器技术目前在工业锅炉中应用较为广泛,该技术同样适用于火力发电厂锅炉。
通过串联或并联的方式为电厂锅炉增设低温省煤器及相关设备,帮助实现电厂锅炉设备低排高效能的目的。
电站锅炉低压省煤器节能原理及工程实例
电站锅炉低压省煤器节能原理及工程实例摘要:在电站锅炉空气预热器后的烟道内增设低压省煤器,是降低排烟温度和供电标准煤耗的有效措施。
本文论述了火电厂低压省煤器系统的节能原理、节能量计算、工程应用优势、及若干重要的运行特性。
最后给出一个工程应用的实例。
关键词:电厂节能;低压省煤器;排烟温度;标准煤耗0.前言目前,国内一些电厂锅炉排烟温度偏高,造成锅炉运行效率降低,机组标准煤耗增加;此外,脱硫系统亦需控制入口烟气温度,低烟温可降低脱硫工艺水蒸发损失。
从电厂技术改造角度,有多种方案可达到降低排烟温度的目的,在电厂的热系统中增设低压省煤器即是其中之一。
采用低温省煤器可提高机组热效率,节约煤耗,并且节水效果显著,符合国家“节能减排”的政策。
本文是以等效焓降理论为基础,对于低压省煤器系统的工作原理、标准煤节省量的计算、技术经济比较、方案比对论证、以及若干重要的运行特性作出一个全面的总结,最后给出一个工程应用的实例。
1. 低压省煤器系统简介低压省煤器是利用锅炉排烟余热,节约能源的有效措施之一。
低压省煤器装在空预器后尾部烟道内,结构与一般省煤器相仿。
1.1 低温省煤器在热力系统中的连接方式低温省煤器在热力系统中连接方式是多种多样的,就其本质而言,只有两种连接系统:串联系统和并联系统。
低温省煤器的串联系统,如图1所示。
从低压加热器NOj-1出口引出全部凝结水,送入低温省煤器,在低温省煤器中加热升温后,全部返回低压加热器NOj的入口。
从凝结水流的系统看,低温省煤器串联于低压加热器之间,成为热力系统的一个组成部分。
串联系统的优点是流经低温省煤器的水量最大,在低温省煤器的受热面一定时,锅炉排烟的冷却程度和低温省煤器的热负荷较大,排烟余热利用的程度较高,经济效果较好。
其缺点是凝结水流的阻力增加,所需凝结水泵的压头增加,系统对主机系统安全性影响较大。
图1 串联低温省煤器系统低温省煤器的并联系统,如图2所示。
从低压加热器NOj-1出口分流部分凝结水Dd去低温省煤器,加热升温后返回热系统,在低压加热器NOj+1的入口处与主凝结水相汇合。
锅炉尾部烟气余热深度利用浅析
形成 机 理 出发 , 根 据我 国实际情况 , 分 析 比较 了国内外使 用的预 防低 温腐蚀 、 降低 排烟温 度、 高效回收排 烟余 热的技 术 、 设 备及 方 法的优缺 点, 结合有效 腐蚀 理论, 指 出锅 炉尾部烟 气余热深 度利 用的研 究 方向。 关键词 : 深度余 热 利用; 低 温腐蚀 ; 露点 ; 有效 腐蚀
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锅炉尾部烟气 余热深度利用浅析
李志超( 常熟 市第 人民 医院, 江 苏 常 熟 2 1 5 5 0 0 )
摘 要 : 为深入 分析 燃煤 锅 炉尾部受热 面低温 腐蚀 的机 理 , 找到 尾部 余热 深度 利用的可行 之 法, 本 文从低 温腐蚀 原理 、 硫 酸 露点及 其凝 结
s e a r c h f o r f e a s i b l e me t h o d o f d e p t h — u t i l i z a t i o n o f t h e e x h a us t e d f l u e g a s h e a t e n e r g y , l o w t e m pe r a t u r e c o r r o s i o n m e c h a n i s m。 e f f e c t s o f s ul f u r i c a c i d d e w p o i n t a n d c o n d e n s a t i o n o n t h e c o r r o s i o n f o r m a t i o n w e r e
锅炉省煤器出口烟温调整报告
锅炉省煤器出口烟温调整报告1 调整目的锅炉自低氮燃烧器改造后,省煤器出口烟温一直维持在较低水平。
550MW负荷时,省煤器出口烟温在320℃/325℃左右;470MW负荷时,省煤器出口烟温在308℃/312℃左右。
根据电厂运行人员反应,低氮燃烧器改造前省煤器出口烟温满负荷一般能维持在340℃左右。
由于电厂目前常用煤种较差,硫份波动较大,一般维持在1.85%到2.5%左右,此时SCR反应器对入口烟温要求在315℃以上。
首次喷氨烟温需达到325℃以上,强制断氨温度设定在315℃。
为了能使电厂3号锅炉SCR脱硝装置尽快投入使用,需对省煤器出口烟温进行调整,以满足SCR脱硝装置对省煤器出口烟温的要求。
2 调整内容提高省煤器出口温度,最主要和直接的手段就是提高炉膛燃烧火焰中心和增加氧量,为此此次试验主要采用了以下调整手段:1)燃烧器上摆主燃烧区域燃烧器摆角最高上摆到过5%,燃烬风区域摆角上摆到0%。
燃烧器上摆是提高火焰中心最有效的手段,同时也是控制汽温最有效的方法。
因此,当通过其它手段将火焰中心提高到一定程度(过热汽温、再热汽温超过545℃)时,为了防止受热面的超温,通常会降低燃烧器上摆幅度;2)增加风量风量增加,烟气量增大,烟气流速加快。
可以适当提高火焰中心,烟气量大时,相同温度携带的热量越多,对省煤器出口烟温的提升较为明显。
电厂平时运行时氧量一般控制在2%左右,当增加风量,把氧量提升至4%左右时,省煤器出口烟温能提升3~7℃;3)二次风门的调整主燃烧区域AA层及偏转二次风均开至最大,使煤粉着火更好。
同时,FF层及消旋二次风适当关小至20%左右,使F层煤粉燃烧滞后。
将低位燃烬风和高位燃烬风开至50%左右,使未完全燃烧的煤粉在燃烬风区域燃烧完全。
煤粉的着火点一般在400~600℃左右,而在大屏底部实测温度在1200℃左右,因此燃烬风区域的温度完全能达到煤粉的着火温度;4)煤粉量的重新分配及煤粉细度的调节减少A、B、C层的煤量,增加到D、E、F层,尤其是F层。
320MW机组锅炉加装低温省煤器的经济性研究
降 4 . J ( W ・ ) 机 组 供 电 煤 耗 降 低 1 4 5g ( W ・ ) 进 入 电 袋 复 合 除 尘 器 的 烟 O 3k/ k h, 。 2 / k h; 气 温 度 降 至 1 0℃ 左 右 , 足 进 入 脱 硫 装 置 排 烟 温 度 ≤ 1 0℃ 的 要 求 , 时 消 除 了锅 炉 3 满 5 同
a o t1 0 ℃ , e n i ,t e i n t d t e t mp r t r e ito f t e b i r 2 sd s fu a u t b u 3 m a wh l i l e mi a e h e e a u e d v a i n o h o l i e l e g s d c . e Th s s t f d t e r q e tt a e p r t r f e h u tg s e t r d t e d s l rz t n u i mu tb l w i a i i h e u s h tt m e a u e o x a s a n e e h e u f ia i n t s e u o s eo 1 0 , n d h n t a e o e a e a ey u d r a y l a s ℃ a d ma e t e u is c n b p r t d s f l n e n o d . 5 Ke o d : 2 M W n t b i r l W —t mp r t r c n mie ; x a s a e e a u e h a a e c a yw rs3 0 u i; o l ; e O e e a u e e o o z r e h u t g s t mp r t r ; e tr t ; o l
600MW 发电机组低温省煤器的应用分析
600MW 发电机组低温省煤器的应用分析摘要:对于减少燃料成本和有效控制污染,贯彻环保理念的生产方针,降低排烟温度无疑是一有建设性意义的举措。
我国火力发电厂的大部分锅炉排烟温度都远远超过设计值,而实践中锅炉技术改造项目以降低排烟温度为目的居多,但由于大数据下电厂尾部烟道空间狭小,防磨损、腐蚀要求较高,引风机的压头裕量不大等现实因素,为了降低排烟温度,减少排烟消耗量,提高电厂的运行经济性,可考虑在烟道上加装低温省煤器用以应用研究。
关键词:排烟温度;低温省煤器;应用分析1.前言随着我国电力工业的快速发展,大容量高参数的大型火力发电机组得到了很快的发展。
但在火电厂锅炉运行中,煤炭燃烧及各种用能设备、热能换热设备产生了大量的余热,这些能量大多都被浪费掉造成损失。
而排烟损失则是锅炉运行中最重要的一项热损失,一般约为5%~12%,占锅炉热损失的60%~70%。
因此,降低排烟温度对于节约燃料和降低污染都具有重要的实际意义。
2.低温省煤器的原理应用及安装位置2.1低温省煤器的原理低温省煤器就是一种用于回收锅炉尾部烟气余热的换热设备,通常安装于锅炉空气预热器出口的尾部烟道。
该技术提供了火电厂锅炉排烟大量余热的回收利用方法,进水来自回热系统的凝结水管路,吸收锅炉尾部烟道的烟气热量后,将锅炉烟气余热输入到汽轮机回热系统。
首先降低了排烟温度,减少排烟损失,使得给水温度提高,热应力相应减小;其次降低了汽轮机的热耗,达到降低发电厂煤耗率、节能减排的目的。
2.1.1低温省煤器的优点1)可降低排烟温度30~70℃。
可获得显著的节能经济效益;2)大大降低脱硫系统的水耗。
加装低压省煤器后,可取消脱硫系统的喷水降温装置或事故(喷淋)降温装置,实现脱硫系统的深度节能;3)增设低压省煤器,可减少抽汽量,降低煤耗;4)具有良好的煤种和季节适应性;5)具有良好的负荷适应性;6)可以充分利用锅炉本体以外的场地空间,布置所需要的受热面,并留有足够的检修空间,检修方便;7)本技术把锅炉的余热利用与汽轮机的低加系统巧妙地结合起来,对于锅炉燃烧和传热不会产生任何不利影响;8)对于拆除GGH的脱硫改造工程,在吸收塔入口处加装低温省煤(GH的阻力比低温省煤器高300-400Pa),不仅解决了去掉GH后烟气对脱硫系统的不利影响,而且降低排烟温度提高锅炉效率;9)由于本系统属静态设备,无动力装置,所以系统本身能耗极低。
火力发电厂尾部烟道增设低压省煤器的实际应用
严把材料进场关 , 杜绝 不合格雨水管 和残 破雨水管进场 ; 严 把施工工艺关 , 细节决定成败 。 3 _ 7 纵 坡 设计 要适 宜 介于 目前雨水管道渗漏 已成 为市政工程 的质量通病 ,建议 设计部 门在设计 时尽量将纵坡设计得大一点 , 如果能达到 2 ‰~ 3 % 0 为好 ; 但 也不宜过 大 , 如果纵坡过 大 , 虽然便 于排水 , 减少 雨 水 管渗漏的风险 , 但是纵坡 过大势必引起挖沟槽 的工程量 , 加 大 施 工费用 、 安全风险、 回填工程量及 回填后 的沉降量。
4 结束 语
造 成雨水管渗 漏 的原 因是多方 面的 ,我 们应 当从人员 、 材 料、 机械 、 工艺、 管理五个方面着手 , 从严从细。 另外需要注意的是 , 任何方案都应在做试验段 、 经闭水试验合格后 , 方可推广使用 。 作 者 简介 : 冯 建富 , 男, 1 9 8 4年 4月 出生 , 山西 太原 人 , 2 0 0 6年 7 月毕业 于山西经济管理学/ E_ r _ 程 管理 专业 , 助理 工程师。 ( 编辑 : 宋方 华 )
压省煤器装置改造后 , 可降伥机 纽供 电煤耗 , 达到节能减排W
机组 ) 增 设低 压 省 煤 器 装 置 的 必要 性 、 系统 设 计 改 造 原 则 和 实 际 改 造 方 案后 的 应 用 效 果 。
通过介 绍 , 更加直观地剖析 出火 电机 组节能改造 中锅炉烟 气余热利用的效果 , 对下一步更
Mu n i c i p a l Ra i n wa t e r Pi p e l i n e l e a k s Ca u s e An a l y s i s a n d Pr e v e n t i v e
传 统理 论 和技术 经济 分析认 为 ,电站 锅炉 的排 烟温度 在 1 2 0 ~ 1 4 0℃内较佳 。随着我国乃至全球经 济、 能源和环保形 势的 发展 ,火力发 电厂正 面临能源价格不断上涨和越来越严格 的环 保要求带来 的成本压力 , 传统理论 已经不符合 如今 的发展形式 , 应该更多利用锅炉 的排 烟温度 ,从 节能减排和经济性两方 面考 虑, 为 电站锅炉高效利用开辟新途径。
燃煤锅炉尾部设备低温腐蚀问题分析及防治
dB《资源节约与环保》2019年第8期燃煤锅炉尾部设备低温腐蚀问题分析及防治李叡(山西西山热电有限责任公司山西太原030001)摘要:在燃煤电厂,锅炉尾部设备会发生低温硫酸J结露、堵灰等各类低温腐蚀问题,导致机组无法正常运行,不具备经济、环保效益。
本文简要论述燃煤锅炉尾部设备低温腐蚀问题,深:入探讨具体防治方法。
关键词:燃煤锅炉;尾部设备;低温腐蚀°引言因煤炭中含硫,燃烧过程中,会产生SO2,其中,有一部分转化成S03o而烟气中含水蒸气,与so3结合之后,生成h2so4蒸汽。
一些锅炉内含脱硝装置,运行状态下,出现些微NH3逃逸问题,与烟气内SO3作用之后,生成NHaHSOg该物质经尾部设备,一旦元件壁面温度比酸露点低,上述两类蒸汽均会发生结露情况,使元件表层粘附飞灰,堵塞尾部设备,并对各元件造成腐蚀O 分别把脱硝装置、空气预热器、静电除尘器等设置在燃煤锅炉尾端烟道内。
无论锅炉处于启动状态,还是低负荷工况,设备上都会有积灰、腐蚀、低温结露、二次燃烧等不良问题,对机组产生不良干扰,使之无法正常运行。
1燃煤锅炉尾部设备低温腐蚀问题分析1.1空气预热器腐蚀堵灰在运行负荷、外部温度低时,启动锅炉,使之处于运行状态。
此刻,若空气预热器冷端换热元件表层温度比壁面酸露点低,会发生硫酸凝结情况,对烟气内飞灰形成粘积,引发低温腐蚀、积温情况。
倘若空预器金属腐蚀、堵灰等都比较严重,很容易堵塞烟气通道,增加阻力。
如果一二次风与烟气之间具备非常大的压差,冷空气从风侧泄漏至烟侧,导致烟温度过低,低温腐蚀、堵灰加剧。
锅炉处于常规运行状态下时,沉积可燃物发生二次燃烧,对换热元件产生损坏,甚至把空预器烧毁,使经济损失增加。
1.2静电除尘器腐蚀粘灰无论启动状态下的锅炉,还是低负荷运行时的锅炉,硫酸结露情况多发生在静电除尘器表面温度比壁面酸露点温度低时,造成低温腐蚀、粘灰等不良问题。
通常情况下,为保证锅炉运行稳定,投油助燃方式应用普遍。
低温省煤器在电站锅炉节能减排中的应用分析
低温省煤器在电站锅炉节能减排中的应用分析摘要:电站锅炉排烟产生的热损失是电站锅炉作业时的一项重大损失,为了解决这一问题,通常将低温省煤器加装到设备中,可起到降低排烟温度和提高锅炉效率的作用。
本文主要围绕新型低温省煤器结构分析、低温省煤器安装位置与其节能减排效能的关系、应用低温省煤器的经济效益三个方面展开讨论,详细分析了低温省煤器在电站锅炉节能减排方面的应用价值,充分发挥低温省煤器效能,是促进工业生产顺利进行的有效措施。
关键词:低温省煤器;电站锅炉;节能减排前言电力生产主要能源来自于燃料燃烧产生的热能。
电站运用的燃料包括煤炭、石油以及天然气。
这些燃料中包含一定量的硫,经过燃烧后生成二氧化硫等气体。
在这些气体影响下,将导致锅炉烟气温度明显提高,这时烟气中的氧化硫气体将与水汽反应而生成硫酸,对设备运行有不利影响。
针对这一问题,可借助低温省煤器来开展生产作业,能起到保护设备和节约能源的作用。
一、新型低温省煤器结构分析如图所示,为低温省煤器的断面总装配图。
低温省煤器组成部分主要包括受热面蛇形管、机械清灰器、箱板以及上下联箱等。
四块钢板利用螺栓母连接成省煤器的箱体[1]。
受热面蛇形管利用螺栓钩子而固定在省煤器箱体内。
机械清灰器主要由驱动装置以及清灰板组成,包括三块清灰板,并且每块清灰板需要根据受热管直径、数量和节踞等在其表面钻出多个小孔,要求小孔直径大于受热管直径的0.5mm。
三块清灰板间利用钢板条焊接,形成一个整体。
低温省煤器驱动装置由电动机、齿轮、皮带轮和螺杆螺母组成。
图 1 低温省煤器断面装配在省煤器运行过程中,产生的烟气将自上而下的流经受热管外表面进行放热,这个过程能提高热量的利用率,在循环利用的情况下,减少电站锅炉作业时的煤炭使用量,体现出低温省煤器在锅炉节能减排上的积极作用。
而冷却水将通过下联箱进入到低温省煤器,途经蛇形管受热面管道的内表面,和流经外表面的烟气共同形成逆向换热,以便吸收烟气热量,并在这个基础上,从上联箱溢出省煤器。
低温省煤器技术简介和应用分析报告
低温省煤器LTE 技术介绍及应用分析福建紫荆环境工程技术有限公司2014年目录1.低温省煤器系统概述 (1)2.国内外低温省煤器目前的应用情况及安装位置 (1)3.低压省煤器节能理论及计算 (3)4.某工程低温省煤器的初步方案 (5)5.加装低温省煤器需要考虑的问题 (8)6 低温省煤器的特点分析 (8)1.低温省煤器系统概述排烟损失是锅炉运行中最重要的一项热损失,一般约为5%--12%,占锅炉热损失的60%--70%,影响排烟热损失的主要因素是排烟温度,一般情况下,排烟温度每增加10℃,排烟热损失增加0.6%--1%,相应多耗煤1.2%--2.4%。
若以燃用热值2000KJ/KG煤的410t/h高压锅炉为例,则每年多消耗近万吨动力力煤,我国火力发电厂的很多锅炉排烟温度都超过设计值,约比设计值高20—50℃。
所以,降低排烟温度对于节约燃料和降低污染具有重要的实际意义,实践中以降低排烟温度为目的的锅炉技术改造较多。
但由于大多数电厂尾部烟道空间太小,防磨、防腐要求较高,引风机的压头裕量不大等实际情况。
为了降低排烟温度,减少排烟损失,提高电厂的运行经济性,可考虑在烟道上加装低温省煤器。
低温省煤器的具体方案为:凝结水在低温省煤器内吸收排烟热量,降低排烟温度,自身被加热、升高温度后再返回汽轮机低压加热器系统,代替部分低压加热器的作用。
在发电量不变的情况下,可节约机组的能耗。
同时,由于进入脱硫塔的烟温下降,还可以节约脱硫工艺水的消耗量。
2.国内外低温省煤器目前的应用情况及安装位置2.1低温省煤器目前在国内外的应用情况低温省煤器能提高机组效率、节约能源。
目前在国内也已有电厂进行了低温省煤器的安装和改造工作。
山东某发电厂,两台容量100MW发电机组所配锅炉是武汉锅炉厂设计制造的WGZ410/100—10型燃煤锅炉,由于燃用煤种含硫量较高,且锅炉尾部受热面积灰、腐蚀和漏风严重,锅炉排烟温度高达170℃,为了降低排烟温度,提高机组的运行经济性,在尾部加装了低温省煤器。
低温省煤器技术简介及应用分析报告
低温省煤器LTE 技术介绍及应用分析**紫荆环境工程技术**2014年目录1.低温省煤器系统概述12.国内外低温省煤器目前的应用情况及安装位置13.低压省煤器节能理论及计算34.某工程低温省煤器的初步方案55.加装低温省煤器需要考虑的问题56 低温省煤器的特点分析61.低温省煤器系统概述排烟损失是锅炉运行中最重要的一项热损失,一般约为5%--12%,占锅炉热损失的60%--70%,影响排烟热损失的主要因素是排烟温度,一般情况下,排烟温度每增加10℃,排烟热损失增加0.6%--1%,相应多耗煤1.2%--2.4%.若以燃用热值2000KJ/KG煤的410t/h高压锅炉为例,则每年多消耗近万吨动力力煤,我国火力发电厂的很多锅炉排烟温度都超过设计值,约比设计值高20—50℃.所以,降低排烟温度对于节约燃料和降低污染具有重要的实际意义,实践中以降低排烟温度为目的的锅炉技术改造较多.但由于大多数电厂尾部烟道空间太小,防磨、防腐要求较高,引风机的压头裕量不大等实际情况.为了降低排烟温度,减少排烟损失,提高电厂的运行经济性,可考虑在烟道上加装低温省煤器.低温省煤器的具体方案为:凝结水在低温省煤器内吸收排烟热量,降低排烟温度,自身被加热、升高温度后再返回汽轮机低压加热器系统,代替部分低压加热器的作用.在发电量不变的情况下,可节约机组的能耗.同时,由于进入脱硫塔的烟温下降,还可以节约脱硫工艺水的消耗量.2.国内外低温省煤器目前的应用情况及安装位置2.1低温省煤器目前在国内外的应用情况低温省煤器能提高机组效率、节约能源.目前在国内也已有电厂进行了低温省煤器的安装和改造工作.**某发电厂,两台容量100MW发电机组所配锅炉是**锅炉厂设计制造的WGZ410/100—10型燃煤锅炉,由于燃用煤种含硫量较高,且锅炉尾部受热面积灰、腐蚀和漏风严重,锅炉排烟温度高达170℃,为了降低排烟温度,提高机组的运行经济性,在尾部加装了低温省煤器.低温省煤器系统布置图如下:**某电厂低温省煤器系统连接图国外低温省煤器技术较早就得到了应用.在苏联为了减少排烟损失而改装锅炉机组时,在锅炉对流竖井的下部装设低温省煤器供加热热网水之用.德国Schwarze Pumpe电厂2×800MW褐煤发电机组在静电除尘器和烟气脱硫塔之间加装了烟气冷却器,利用烟气加热锅炉凝结水,其原理同低温省煤器一致.德国科隆Nideraussem1000MW级褐煤发电机组采用分隔烟道系统充分降低排烟温度,把低温省煤器加装在空气预热器的旁通烟道中,在烟气热量足够的前提下引入部分烟气到旁通烟道内加热锅炉给水.日本的常陆那珂电厂采用了水媒方式的管式GGH.烟气放热段的GGH布置在电气除尘器上游,烟气被循环水冷却后进入低温除尘器<烟气温度在90~100℃左右>,烟气加热段的GGH布置在烟囱入口,由循环水加热烟气.烟气放热段的GGH的原理和低温省煤器一样.低温省煤器尽管在国内和国外已经有运用业绩,但上述的例子中我们发现,在德国锅炉排烟温度较高,均达到170℃左右<这些锅炉燃用的是褐煤>,而加装低温省煤器后排烟温度下降到100℃左右.日本的情况是锅炉设计排烟温度不高<125℃左右>,经过低温省煤器后烟气温度可降低到85℃左右.2.2低温省煤器安装位置由于低温省煤器的传热温差低,因此换热面积大,占地空间也较大,所以在加装低温省煤器时,需合理考虑其在锅炉现场的布置位置.低温省煤器布置在除尘器的进口日本的不少大型火电厂,如常陆那珂电厂<1000MW>和Tomato-Atsuma电厂<700MW>等都有类似的布置.管式的GGH烟气放热段布置在空预器和除尘器之间.管式GGH将烟气温度降低到90℃左右,除尘器的飞灰比电阻可从1012Ω-cm下降到1010Ω-cm,这样可提高电气除尘器的运行收尘效率.低温省煤器布置在除尘器的进口,除尘器下游的烟气体积流量降低了约5%,因此其烟道、引风机、增压风机等的容量也可相应减少,降低了运行厂用电.据计算,每台机组节约引风机和增压风机厂用电共约500kW.需要指出的是除尘器和风机的选型仍应该考虑125℃低温省煤器未投运时的情况,这种布置方式最大的风险是腐蚀.因为经过低温烟气换热器后的烟气温度已经在酸露点以下,除尘器、烟道、引风机、增压风机均存在腐蚀的风险.根据日本的有关技术资料,未经除尘器收尘的烟气中含有较多的碱性颗粒,可中和烟气中凝结的硫酸微滴,低温除尘器及其下游的设备并"不需要进行特别的防腐考虑",而且日本的不少大机组运行低温除尘器也有良好的业绩,因此,这种布置方式应该是可行的.但是,对所谓的"不需要进行特别的防腐考虑"还有一些疑虑:<1>是不是仅仅依靠烟气中的碱性灰颗粒就能中和大部分SO,而大大降低温烟气的腐2蚀性?中和反应的彻底程度肯定与燃煤的特性有关<如含硫量,含灰量,灰分中碱性物质如CaO.K2O的数量等>,是不是还与别的因素有关?<2>对于低温电气除尘器与常规除尘器的区别还需要进一步研究.根据我们目前掌握的资料,为了防止低温除尘器灰斗中的灰板结,其灰斗的加热面积要大于普通除尘器.由于缺乏更多的资料,如果采用这种布置方式需要进行大量资料的收集研究工作.<3>对于除尘器下游的烟道和风机设备,由于烟气中的灰已经基本被除去,此时还应该充分考虑相应的防腐措施.<4>随着烟气温度的降低,烟灰的电气抗阻值下降.此时ESP 的除尘性能上升,但是在捶打集尘极板时,附在电极处的烟尘会飞散,使ESP出口粉尘浓度短时上升<比通常的出口浓度要高约50mg/m3左右>.低温省煤器布置在脱硫吸收塔的进口德国一些燃烧褐煤的锅炉将低温省煤器布置在吸收塔入口.低温省煤器将烟气温度从160℃降低到100℃后进入吸收塔,被烟气加热的凝结水再加热冷二次风.这种方式的低温省煤器实际上起到管式GGH加热器中烟气冷却的作用.烟气经过除尘器后,低温省煤器处于低尘区工作,因此飞灰对管壁的磨损程度将大大减轻.由于烟气中的碱性颗粒几乎被除尘器捕捉,其出口烟气带有酸腐蚀性.但是由于其布置位置在除尘器、引风机、增压风机之后,烟气并不会对这些设备造成腐蚀,因而避免了腐蚀的危险.因为吸收塔内本来就是个酸性环境,烟气离开吸收塔时温度约为45℃.塔内进行了防腐处理.这种布置方式只要考虑对低温省煤器的低温段材料和低温省煤器与吸收塔之间的烟道进行防腐.采用这种布置方式的缺点是无法利用烟气温度降低带来的提高电气除尘器运行效率、减少引风机和增压风机功率的好处;其次,其布置位置远离主机,用于降低烟气温度的凝结水管道也较长,凝结水泵需克服的管道阻力及电耗也更高.3.低压省煤器节能理论及计算一般认为,把烟气余热输入回热系统中会排挤部分抽汽,导致热力循环效率降低;并且,排挤的部分抽汽会增加凝汽器的排汽使汽轮机真空有所降低.这两点对于低压省煤器节能的疑问必须加以澄清.理论上,增设低压省煤器后,大量烟气余热进入回热系统,这是在没有增加锅炉燃料量的前提下,获得的额外热量,它以一定的效率转变为电功.这个新增功量要远大于排挤抽汽和汽机真空微降所引起的功量损失,所以机组经济性无例外都是提高的.3.1 发电煤耗节省量计算采用等效热降法进行热经济性分析.将低压省煤器回收的排烟余热作为纯热量输入系统,而锅炉产生1kg新汽的能耗不变.在这个前提下,热系统所有排挤抽汽所增发的功率,都将使汽轮机的效率提高.相应1kg汽轮机新汽,其全部做功量称新汽等效焓降<记为H>,所有排挤抽汽所增发的功量<记为ΔH>称等效焓降增量,计算如下:H = 3600/<ηjd×d> 〕kJ/kg〔ΔH=β[<hd2-h4>η5+∑〕τj·ηj〔] 〕kJ/kg〔式中 d—机组汽耗率,kg/kwh;ηjd—汽轮机机电效率;β—低省流量系数;hd2—低压省煤器出水比焓,kJ/kg;h4—除氧器进水比焓,kJ/kg;τj—所绕过的各低加工质焓升,kJ/kg;ηj—所绕过的各低加抽汽效率.热耗率降低δq按下式计算:δq=ΔH·q/〕H+ΔH〔〕kJ/kwh〔式中 q—机组热耗率,kJ/kwh;发电标煤耗节省量δbs按下式计算:δbs=δq/〕ηp·ηb·29300〔〕kg/kwh〔式中ηp、ηb——锅炉效率、管道效率;以已投运的某200MW火电机组低压省煤器系统为例进行节能量计算,结果列于表1.由表1可见,低压省煤器降低排烟温度28℃,可节省标准煤3.05g/kwh.表1低压省煤器主要指标计算结果〕某国产200MW机组〔这里指出,低压省煤器尽管降低了排烟温度,但并未改变锅炉效率.锅炉的排烟温度仍然定义于空气预热器出口.3.2 汽轮机真空影响计算对于湿冷机组,汽轮机背压增量dpc与冷凝量增量dDc关系借助凝汽器的变工况计算,亦可按下式估算:dpc=2.059×dDc/Dc 〕kPa〔dDc=∑Dj- dD0 <t/h>式中 Dc—凝汽器冷凝量,t/h,dD0—由增设低省引起的汽轮机新汽量减少值,t/h,可由δbs计算得到.∑Dj—低省各排挤抽抵达凝汽器的总量,t/h.其中第J级的排挤量按下式计算:Dj=3.6·γj·G·τj/qj 〕 t/h〔式中 G—低省的过水流量,kg/sγj—排挤系数,指第J级排挤抽汽抵凝汽器的份额,按文献[1]计算.其余符号,意义同前.表2列出了汽轮机真空计算主要结果.表2汽轮机真空影响计算结果<某国产200MW级组>由表可知,各排挤抽抵达凝汽器的总量14.12t/h,低省节省新汽量5.64t/h,冷凝量净增量8.48t/h,由此引起汽轮机背压升高0.0404kPa.此时汽轮机排汽比焓升高值为0.457kJ/kg,仅占新汽等效焓降的0.037%.根据以上分析,排挤抽汽对汽轮机真空以及对汽轮机做功的影响完全可以忽略.4.某工程低温省煤器的初步方案低温省煤器的结构形式如下省煤器结构设计中需考虑的问题 :1、管径的选择2、纵向节距和横向节距<烟气流速>的确定3、管组高度的限制,检修用空间高度的预留4、省煤器中的凝结水流速4.1机组主要设备参数4.2低温省煤器主要设备参数4.3低温省煤器调试运行参数由以上实例可以看出,投资回收期为1.41年,可使用寿命为10年,则低温省煤器具有非常积极的意义.5.加装低温省煤器需要考虑的问题5.1 烟道省煤器的低温腐蚀选用合适的耐腐蚀材料.针对工程的应用情况,选择合适的、性价比比较高的材料是非常重要的.目前可供考虑采用的材料主要有:不锈钢材料、耐腐蚀的低合金碳钢、复合钢管及碳钢表面搪瓷处理等.5.2 换热面管的积灰低温省煤器的换热面管采用高频焊翅片管,与普通光管相比,翅片管传热性好,因此可减小低温省煤器的外形尺寸和管排数,减少烟气流动阻力.但是高频焊翅片管易于积灰.其积灰的程度与煤灰特性及烟气流速有关.因此在设计时可适当提高烟速〕对于除尘器前布置的低温省煤器,烟气流速推荐10 m/s左右,对于除尘器后布置的低温省煤器,烟气流速推荐15 m/s左右〔.选择合适间距的翅片管以减少省煤器管壁积灰.在低温省煤器管排间将设置蒸汽吹灰器.对于低温省煤器在布置上必须考虑可拆卸的形式,并在低温省煤器上设置水清洗系统,利用机组停运期间进行水清洗.5.3 烟道的防腐由于烟气运行温度较低,需要对低温省煤器后的烟道考虑防腐措施,初步考虑采用耐硫酸碳钢,对烟道的造价会提高约20%.6 低温省煤器的特点分析6.1排烟温度方案比较主要比较了传统的高压省煤器改造和增设低压省煤器的两种技术方案.与高压省煤器改造相比,低压省煤器在电厂节能减排方面有其独到的优点:<1>可以实现排烟温度的大幅度降低.按照电厂的不同需求,可降低排烟温度30℃~35℃,甚至更多.而改造高压省煤器,则根本无法做到这一点.这个优点对于需上脱硫系统的锅炉<排烟温度有最高限制>,是十分珍贵的.<2>对于锅炉燃烧和传热不会产生任何不利影响.由于低压省煤器布置于锅炉的最后一级受热面<下级空预器>的后面,因此,它的传热行为对于锅炉的一切受热面的传热均不发生影响.因此既不会降低入炉热风温度而影响锅炉燃烧,也不会使空气预热器的传热量减少,从而反弹排烟温度的降低效果.<3>具有独特的煤种和季节适应性.锅炉的低压省煤器出口烟温可以根据不同季节和煤质<主要是含硫量>进行调节,以实现节能和防腐蚀的综合要求.这也是高压省煤器改造所不具备的.例如为**QG电厂670t/h锅炉设计的低压省煤器,设计将排烟温度从160℃降低到135℃.后运行中排烟温不正常升高到180℃,低压省煤器靠自身的烟温调节功能,仍然将排烟温度轻松降低到135℃.<4>设计低压省煤器也可以同时解决汽轮机热力系统的某些缺陷.例如**ST电厂#4机<200MW>,大修前除氧器的主凝结水进水温度高出设计值很多,造成了除氧器的排挤抽汽.为此,只得部分开启#4低加旁路,使汽轮机热耗增加.加装低压省煤器后,低省出口的水温为120℃,低于主凝结水温度34℃,与主凝结水汇合后,使除氧器进水温度基本恢复设计值,从而消除了回热系统的缺陷,保证了除氧效果.<5>采用低压省煤器系统,可以充分利用锅炉本体以外的场地空间布置受热面,因而空间宽绰、便于检修.当然,由于低压省煤器所吸收余热的利用能级相对较低,因此其单位排烟温降的节能量不及高压省煤器改造.如果电厂只需少量降低排烟温度、而锅炉又无燃烧稳定性的担忧或其它限制时,改造高压省煤器也不失为较好的方案.6.2低温省煤器的优点:1、可降低排烟温度30~70℃.可获得显著的节能经济效益.2、大大降低脱硫系统的水耗.加装低压省煤器后,可取消脱硫系统的喷水降温装置或事故<喷淋>降温装置,实现脱硫系统的深度节能.3、增设低压省煤器,可减少抽汽量,降低煤耗.4、具有良好的煤种和季节适应性.5、具有良好的负荷适应性.6、可以充分利用锅炉本体以外的场地空间,布置所需要的受热面,并留有足够的检修空间,检修方便.7、本技术把锅炉的余热利用与汽轮机的低加系统巧妙地结合起来,对于锅炉燃烧和传热不会产生任何不利影响.8、对于拆除GGH的脱硫改造工程,在吸收塔入口处加装低温省煤<GGH的阻力比低温省煤器高300-400Pa>,不仅解决了去掉GGH后烟气对脱硫系统的不利影响,而且降低排烟温度,提高锅炉效率.9、由于本系统属静态设备,无动力装置,所以系统本身能耗极低.。
3炉低低温省煤器改造节能优化分析
3炉低低温省煤器改造节能优化分析火电行业是我国节能减排的重要领域。
煤价高企,成本随之增加,火电厂面临能源需求和环境保护的双重挑战,需要在现有基础上应用新技术、新方法,提高能率,从而更少的能源消耗更低的污染物排放。
目前,低低温省煤器在火电厂得到广泛使用,经济、环保,为火电厂、社会带来了巨大的经济效益,达到节能减排目的。
标签:火电厂;节能减排;低低温省煤器1概述:当前我国火力发电及供热用煤占全国煤炭总量的51%,灰渣约占全国的70%,用水量占工业用水总量的40%,烟尘排放占工业排放的33%,二氧化硫排放占工业排放的56%,足以表明火电厂节能减排势在必行。
除加强节能减排管理外,低低温省煤器技术也在火电厂得到广泛应用,降低能耗提高了能源利用效率。
我司二期设计安装亚临界330MW 汽轮发电机组两台(电厂编号:#3、#4)。
锅炉为上锅厂制造的亚临界、一次中间再热、控制循环汽包炉。
投产以来锅炉排烟温度维持在120~150℃,较业内平均水平偏高。
排烟产生的热量如能得到正确使用,可为我司节约大量燃料降低生产成本。
为回收锅炉排烟余热加热部分凝水、减少汽轮机抽汽,提高机组经济性、除尘效率,我司对#3炉进行了低低温省煤器改造。
2低低温省煤器工作原理:通过凝水在低低温省煤器内吸收排烟热量、降低排烟温度、水温升高后返回汽轮机低压加热器系统,起到代替部分低加的作用,在电量不变的情况下,降低机组能耗。
同时,脱硫塔烟温的下降,降低了脱硫工艺水消耗量。
理论上增设低低温省煤器后,大量烟气余热进入回热系统,在锅炉燃料量没增加前提下获得的额外热量以一定效率转化为电能。
新增电能远大于因排挤抽汽、汽机真空微降引起的能量损失,因此经济性无例外都是提高的。
3低低温省煤器安装位置:由于低低温省煤器传热温差低,换热面积、占地空间比较大,加装时需合理考虑锅炉现场的布置。
我司在#3炉电除尘入口水平烟道加装四组低低温省煤器,入口与空预器出口相连,出口与电除尘进口烟道喇叭口相连,通过低低温省煤器将电除尘入口烟温降至酸露点以下,同时满足湿法脱硫工艺最低的温度要求。
燃煤电厂低低温省煤器技术节能分析
燃煤电厂低低温省煤器技术节能分析崔超; 邹兵; 高英伟; 张传振【期刊名称】《《东北电力技术》》【年(卷),期】2019(040)010【总页数】3页(P30-32)【关键词】燃煤电厂; 低低温省煤器; 排烟热损失; 等效焓降; 节能分析【作者】崔超; 邹兵; 高英伟; 张传振【作者单位】华能营口热电有限责任公司辽宁营口 115000【正文语种】中文【中图分类】TM6211 低低温省煤器系统在燃煤电厂中,锅炉主要的热损失就是排烟热损失,一般占锅炉热损失的60%~80%。
排烟温度是影响锅炉排烟热损失的关键因素,排烟温度越高则排烟热损失越大。
一般情况下,排烟温度每升高10 ℃,排烟热损失将增加0.16%~1.10%,相应煤耗将增加1.12%~2.14%[1]。
因此,从节能减排和经济性出发,降低排烟温度是目前燃煤电厂锅炉节能减排技术发展的必然趋势。
低低温省煤器作为回收烟气余热的设备,其工作原理是利用锅炉尾部烟气的余热来加热凝结水,进一步实现烟气余热的再利用,可提高锅炉综合效率,大幅度降低脱硫塔入口烟温,减少脱硫系统水耗[2-4]。
2 低低温省煤器联接方式2.1 低低温省煤器安装位置某2×330 MW燃煤电厂的汽轮机是由哈尔滨汽轮机厂有限责任公司制造的亚临界参数、一次中间再热、单轴、两缸、两排汽、单抽供热式汽轮机,由8级回热系统组成。
采用回热抽汽式机组,进入汽轮机的蒸汽将被不断抽出来加热凝结水和给水。
由于低低温省煤器热温差较低,必将导致其具有较大的换热面积和较大的占地空间,才能达到预计的节能效果。
在考虑现场安装位置时,要充分考虑到低低温省煤器出口烟气温度降低将引起烟气烟道及附属设备的腐蚀性问题。
图1所示为低低温省煤器安装位置流程。
新加装的低低温省煤器位于电除尘前,设计烟气流速小于10 m/s,烟气进口侧设置2排防磨假管(20号钢),管束选用螺旋翅片管。
图1 低低温省煤器安装位置流程2.2 低低温省煤器汽轮机侧联接方式低低温省煤器汽轮机侧的凝结水入口主要来自汽轮机低压抽汽段,且锅炉排烟温度要高于凝结水温度。
探讨如何减少锅炉尾部低温腐蚀
探讨如何减少锅炉尾部低温腐蚀摘要:锅炉尾部受热面的腐蚀也称低温腐蚀。
锅炉尾部低温段受热面的腐蚀是锅炉使用过程中普遍存在的问题。
主要原因是其受热面的金属壁温低于烟气酸露点温度,烟气中的SO3和H2O反应,生成H2SO4,从而引起低温段受热面的硫酸腐蚀和堵灰。
这些问题的存在将会严重影响尾部受热面的运行效果和锅炉效率的提高,严重时将会影响锅炉出力,甚至被迫停炉进行清灰或更换受热面。
本文主要分析了锅炉尾部受热面腐蚀的原因,在此基础上探讨解决腐蚀问题的对策,为锅炉更好的使用提供借鉴。
关键词:锅炉尾部受热面腐蚀原因对策锅炉设备是常见的生活、生产中运用的工具,给人类提供了很多方便和经济效益,特别是在工业上如一些高原炼油厂、石油化工厂等有举足轻重的地位。
如果没有起码的锅炉设备,整个工厂都无法正常运行,所以保护好锅炉设备使其安全运行有着明确的实际意义。
低温腐蚀经常发生在中小型锅炉的预热器以及引风机进出口烟道。
大容量的锅炉设备因为其给水温度高,省煤器壁温高,所以不易发生低温腐蚀,低温腐蚀一般发生在壁温最低的空气预热器低温段。
低温腐蚀是一种常见的现象,直接影响着锅炉设备的安全与运行,从而影响其经济效益。
一、锅炉尾部受热面低温腐蚀概述1.受热面的概念现代锅炉机组中,主要受热面包括水冷壁、过热器、再热器、省煤器和空气预热器。
省煤器和空气预热器布置在对流烟道的最后,进入这些受热面的烟气温度已不高,故把这两部分统称为尾部或低温受热面。
尾部受热面的主要作用是使给水和送风的温度提高并降低排烟温度,提高锅炉效率,从而节约燃料。
2.低温腐蚀的概念低温腐蚀是指锅炉尾部受热面的腐蚀。
低温腐蚀不仅发生在空气预热器上,有时也会在省煤器、钢制烟道、除尘器和引风机等处发生。
低温腐蚀已经成为机械蒸汽系统生产稳定的制约因素。
3.露点温度概念露点温度是指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度。
形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。
低温省煤器市场调查报告
低温省煤器市场调研报告1.市场背景排烟损失是锅炉运行中最重要的一项热损失,占锅炉热损失的60%~70%。
,一般情况下,排烟温度每升高10℃,排烟热损失增加0.6%~1.0%。
我国现役火电机组中锅炉排烟温度一般在125~150℃左右,实际排烟温度高于设计值是普遍存在的现象。
.锅炉排烟温度高,会使锅炉效率降低、脱硫塔耗水量增加、除尘器效率降低等,采用烟气余热利用换热器后会将烟气的余热回收利用提高锅炉效率,也降低了脱硫冷却水耗量。
我国火力发电厂的很多锅炉排烟温度都存在超过设计值的情况。
为了降低排烟温度,减少排烟损失,提高机组热经济性,通过低温省煤器吸收利用烟气余热的技术得到了火电行业的广泛关注。
大型火电机组的节能减排是目前国家的重要国策,近年来,随着国家节能减排指标的严格要求以及煤价的上涨波动,以煤为基础的发电成本日益增加,各电厂面临着节能的巨大压力,寻求降低煤耗的新技术、新方法,并加大了相关的资金投入。
2.市场现状针对目前电厂所面对的问题,目前电厂烟气余热利用方式主要有采用低温省煤器系统、MGGH系统。
2.1低温省煤器2.1.1低温省煤器的主要作用:节煤——在电厂运行中,排烟热损失是最重要的一项热损失,占锅炉热损失的60%~70%,利用低温省煤器回收排烟热量实现了能源梯级利用。
节水——可通过降低脱硫入口烟气温度而大量减少脱硫减温工艺用水,从而减少水蒸气的携带,减轻烟囱“白色烟羽”现象。
保证最佳脱硫效率——可以保证烟气以90℃左右的最佳脱硫反应温度进入脱硫塔。
减少SO2及CO2排放——节约燃煤是最好的减排方式,从源头减少了污染物的生成。
在国家节能减排政策和煤价高位波动的大背景下,利用低温省煤器降低锅炉排烟温度具有重大的经济价值和社会效益。
2.1.2金属低温省煤器在运行中的问题:腐蚀——在燃烧过程中产生的SO2,SO3,HCl、HF等与烟气中的水蒸汽结合,在金属管材表面上凝结形成硫酸、盐酸、氢氟酸等的混合物,从而引起低温腐蚀。
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排烟损失是锅炉运行中最重要的一项热损失,一般约为5%--12%,占锅炉热损失的60%--70%,影响排烟热损失的主要因素是排烟温度,一般情况下,排烟温度每增加10℃,排烟热损失增加0.6%--1%,相应多耗煤1.2%--2.4%。
若以燃用热值2000KJ/KG煤的410t/h高压锅炉为例,则每年多消耗近万吨动力力煤,我国火力发电厂的很多锅炉排烟温度都超过设计值,约比设计值高20—50℃。
所以,降低排烟温度对于节约燃料和降低污染具有重要的实际意义,实践中以降低排烟温度为目的的锅炉技术改造较多。
但由于大多数电厂尾部烟道空间太小,防磨、防腐要求较高,引风机的压头裕量不大等实际情况。
为了降低排烟温度,减少排烟损失,提高电厂的运行经济性,可考虑在烟道上加装低温省煤器。
低温省煤器的具体方案为:凝结水在低温省煤器内吸收排烟热量,降低排烟温度,自身被加热、升高温度后再返回汽轮机低压加热器系统,代替部分低压加热器的作用。
在发电量不变的情况下,可节约机组的能耗。
同时,由于进入脱硫塔的烟温下降,还可以节约脱硫工艺水的消耗量。
2.国内外低温省煤器目前的应用情况及安装位置2.1低温省煤器目前在国内外的应用情况低温省煤器能提高机组效率、节约能源。
目前在国内也已有电厂进行了低温省煤器的安装和改造工作。
山东某发电厂,两台容量100MW发电机组所配锅炉是武汉锅炉厂设计制造的WGZ410/100—10型燃煤锅炉,由于燃用煤种含硫量较高,且锅炉尾部受热面积灰、腐蚀和漏风严重,锅炉排烟温度高达170℃,为了降低排烟温度,提高机组的运行经济性,在尾部加装了低温省煤器。
低温省煤器系统布置图如下:山东某电厂低温省煤器系统连接图国外低温省煤器技术较早就得到了应用。
在苏联为了减少排烟损失而改装锅炉机组时,在锅炉对流竖井的下部装设低温省煤器供加热热网水之用。
德国SchwarzePumpe电厂2×800MW褐煤发电机组在静电除尘器和烟气脱硫塔之间加装了烟气冷却器,利用烟气加热锅炉凝结水,其原理同低温省煤器一致。
德国科隆Nideraussem1000MW级褐煤发电机组采用分隔烟道系统充分降低排烟温度,把低温省煤器加装在空气预热器的旁通烟道中,在烟气热量足够的前提下引入部分烟气到旁通烟道内加热锅炉给水。
日本的常陆那珂电厂采用了水媒方式的管式GGH。
烟气放热段的GGH布置在电气除尘器上游,烟气被循环水冷却后进入低温除尘器(烟气温度在90~100℃左右),烟气加热段的GGH布置在烟囱入口,由循环水加热烟气。
烟气放热段的GGH的原理和低温省煤器一样。
低温省煤器尽管在国内和国外已经有运用业绩,但上述的例子中我们发现,在德国锅炉排烟温度较高,均达到170℃左右(这些锅炉燃用的是褐煤),而加装低温省煤器后排烟温度下降到100℃左右。
日本的情况是锅炉设计排烟温度不高(125℃左右),经过低温省煤器后烟气温度可降低到85℃左右。
由于低温省煤器的传热温差低,因此换热面积大,占地空间也较大,所以在加装低温省煤器时,需合理考虑其在锅炉现场的布置位置。
2.2.1低温省煤器布置在除尘器的进口日本的不少大型火电厂,如常陆那珂电厂(1000MW)和Tomato-Atsuma电厂(700MW)等都有类似的布置。
管式的GGH烟气放热段布置在空预器和除尘器之间。
管式GGH将烟气温度降低到90℃左右,除尘器的飞灰比电阻可从1012Ω-cm下降到1010Ω-cm,这样可提高电气除尘器的运行收尘效率。
低温省煤器布置在除尘器的进口,除尘器下游的烟气体积流量降低了约5%,因此其烟道、引风机、增压风机等的容量也可相应减少,降低了运行厂用电。
据计算,每台机组节约引风机和增压风机厂用电共约500kW。
需要指出的是除尘器和风机的选型仍应该考虑125℃低温省煤器未投运时的情况,这种布置方式最大的风险是腐蚀。
因为经过低温烟气换热器后的烟气温度已经在酸露点以下,除尘器、烟道、引风机、增压风机均存在腐蚀的风险。
根据日本的有关技术资料,未经除尘器收尘的烟气中含有较多的碱性颗粒,可中和烟气中凝结的硫酸微滴,低温除尘器及其下游的设备并“不需要进行特别的防腐考虑”,而且日本的不少大机组运行低温除尘器也有良好的业绩,因此,这种布置方式应该是可行的。
但是,对所谓的“不需要进行特别的防腐考虑”还有一些疑虑:(1)是不是仅仅依靠烟气中的碱性灰颗粒就能中和大部分SO2,而大大降低温烟气的腐蚀性?中和反应的彻底程度肯定与燃煤的特性有关(如含硫量,含灰量,灰分中碱性物质如CaO。
K2O的数量等),是不是还与别的因素有关?(2)对于低温电气除尘器与常规除尘器的区别还需要进一步研究。
根据我们目前掌握的资料,为了防止低温除尘器灰斗中的灰板结,其灰斗的加热面积要大于普通除尘器。
由于缺乏更多的资料,如果采用这种布置方式需要进行大量资料的收集研究工作。
(3)对于除尘器下游的烟道和风机设备,由于烟气中的灰已经基本被除去,此时还应该充分考虑相应的防腐措施。
(4)随着烟气温度的降低,烟灰的电气抗阻值下降。
此时ESP的除尘性能上升,但是在捶打集尘极板时,附在电极处的烟尘会飞散,使ESP出口粉尘浓度短时上升(比通常的出口浓度要高约50mg/m3左右)。
2.2.2低温省煤器布置在脱硫吸收塔的进口德国一些燃烧褐煤的锅炉将低温省煤器布置在吸收塔入口。
低温省煤器将烟气温度从160℃降低到100℃后进入吸收塔,被烟气加热的凝结水再加热冷二次风。
这种方式的低温省煤器实际上起到管式GGH加热器中烟气冷却的作用。
烟气经过除尘器后,低温省煤器处于低尘区工作,因此飞灰对管壁的磨损程度将大大减轻。
由于烟气中的碱性颗粒几乎被除尘器捕捉,其出口烟气带有酸腐蚀性。
但是由于其布置位置在除尘器、引风机、增压风机之后,烟气并不会对这些设备造成腐蚀,因而避免了腐蚀的危险。
因为吸收塔内本来就是个酸性环境,烟气离开吸收塔时温度约为45℃。
塔内进行了防腐处理。
这种布置方式只要考虑对低温省煤器的低温段材料和低温省煤器与吸收塔之间的烟道进行防腐。
采用这种布置方式的缺点是无法利用烟气温度降低带来的提高电气除尘器运行效率、减少引风机和增压风机功率的好处;其次,其布置位置远离主机,用于降低烟气温度的凝结水管道也较长,凝结水泵需克服的管道阻力及电耗也更高。
3.低压省煤器节能理论及计算一般认为,把烟气余热输入回热系统中会排挤部分抽汽,导致热力循环效率降低;并且,排挤的部分抽汽会增加凝汽器的排汽使汽轮机真空有所降低。
这两点对于低压省煤器节能的疑问必须加以澄清。
理论上,增设低压省煤器后,大量烟气余热进入回热系统,这是在没有增加锅炉燃料量的前提下,获得的额外热量,它以一定的效率转变为电功。
这个新增功量要远大于排挤抽汽和汽机真空微降所引起的功量损失,所以机组经济性无例外都是提高的。
3.1 发电煤耗节省量计算采用等效热降法进行热经济性分析。
将低压省煤器回收的排烟余热作为纯热量输入系统,而锅炉产生1kg新汽的能耗不变。
在这个前提下,热系统所有排挤抽汽所增发的功率,都将使汽轮机的效率提高。
相应1kg汽轮机新汽,其全部做功量称新汽等效焓降(记为H),所有排挤抽汽所增发的功量(记为ΔH)称等效焓降增量,计算如下:H = 3600/(ηjd×d)(kJ/kg)ΔH=β[(hd2-h4)η5+∑(τj·ηj)] (kJ/kg)式中 d—机组汽耗率,kg/kwh;ηjd—汽轮机机电效率;β—低省流量系数;hd2—低压省煤器出水比焓,kJ/kg;h4—除氧器进水比焓,kJ/kg;τj—所绕过的各低加工质焓升,kJ/kg;ηj—所绕过的各低加抽汽效率。
热耗率降低δq按下式计算:δq=ΔH·q/(H+ΔH) (kJ/kwh)式中 q—机组热耗率,kJ/kwh;发电标煤耗节省量δbs按下式计算:δbs=δq/(ηp·ηb·29300)(kg/kwh)式中ηp、ηb——锅炉效率、管道效率;以已投运的某200MW火电机组低压省煤器系统为例进行节能量计算,结果列于表1。
由表1可见,低压省煤器降低排烟温度28℃,可节省标准煤3.05g/kwh。
温度仍然定义于空气预热器出口。
3.2 汽轮机真空影响计算对于湿冷机组,汽轮机背压增量dpc与冷凝量增量dDc关系借助凝汽器的变工况计算,亦可按下式估算:dpc=2.059×dDc/Dc(kPa)dDc=∑Dj- dD0 (t/h)式中 Dc—凝汽器冷凝量,t/h,dD0—由增设低省引起的汽轮机新汽量减少值,t/h,可由δbs计算得到。
∑Dj—低省各排挤抽抵达凝汽器的总量,t/h。
其中第J级的排挤量按下式计算:Dj=3.6·γj·G·τj/qj ( t/h)式中 G—低省的过水流量,kg/sγj—排挤系数,指第J级排挤抽汽抵凝汽器的份额,按文献[1]计算。
其余符号,意义同前。
表2列出了汽轮机真空计算主要结果。
由表可知,各排挤抽抵达凝汽器的总量14.12t/h,低省节省新汽量5.64t/h,冷凝量净增量8.48t/h,由此引起汽轮机背压升高0.0404kPa。
此时汽轮机排汽比焓升高值为0.457kJ/kg,仅占新汽等效焓降的0.037%。
根据以上分析,排挤抽汽对汽轮机真空以及对汽轮机做功的影响完全可以忽略。
4.某工程低温省煤器的初步方案低温省煤器的结构形式如下省煤器结构设计中需考虑的问题 :1、管径的选择2、纵向节距和横向节距(烟气流速)的确定3、管组高度的限制,检修用空间高度的预留4、省煤器中的凝结水流速4.1机组主要设备参数4.2低温省煤器主要设备参数4.3低温省煤器调试运行参数由以上实例可以看出,投资回收期为1.41年,可使用寿命为10年,则低温省煤器具有非常积极的意义。
5.加装低温省煤器需要考虑的问题5.1 烟道省煤器的低温腐蚀选用合适的耐腐蚀材料。
针对工程的应用情况,选择合适的、性价比比较高的材料是非常重要的。
目前可供考虑采用的材料主要有:不锈钢材料、耐腐蚀的低合金碳钢、复合钢管及碳钢表面搪瓷处理等。
5.2 换热面管的积灰低温省煤器的换热面管采用高频焊翅片管,与普通光管相比,翅片管传热性好,因此可减小低温省煤器的外形尺寸和管排数,减少烟气流动阻力。
但是高频焊翅片管易于积灰。
其积灰的程度与煤灰特性及烟气流速有关。
因此在设计时可适当提高烟速(对于除尘器前布置的低温省煤器,烟气流速推荐10 m/s左右,对于除尘器后布置的低温省煤器,烟气流速推荐15 m/s左右)。
选择合适间距的翅片管以减少省煤器管壁积灰。
在低温省煤器管排间将设置蒸汽吹灰器。
对于低温省煤器在布置上必须考虑可拆卸的形式,并在低温省煤器上设置水清洗系统,利用机组停运期间进行水清洗。
5.3 烟道的防腐由于烟气运行温度较低,需要对低温省煤器后的烟道考虑防腐措施,初步考虑采用耐硫酸碳钢,对烟道的造价会提高约20%。