短路试验(文书参照)
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5.3发电机短路特性试验(k1短路点)
5.3.1系统运行方式:
1)500kV #1、#2M母线及其所属开关、大胆线、利于甲线、#5B主变、5032、5031、5022、5021开关在运行状态。#1主变在冷备用状态,5011、201开关断开,50111、50112、2016刀闸断开,501117、501127、501167、20167、20127接地刀闸拉开,所有临时接地线全部拆除。
2)501367接地刀闸合位,500kV系统及发变组其它接地刀闸分位。
3)6kV各段工作电源进线开关处于试验位置,6kV各段工作电源进线PT处于工作位置。4)发电机出口侧PT、主变低压侧PT处于运行位置。
5)发电机中性点接地变隔离开关合位。
6)在发电机机端K1处安装一组临时短路排。
5.3.2临时保护措施
1)按照定值通知单对发电机保护整定并投入,退出发电机差动保护、失磁保护、失步保护、功率保护。
2)按照定值通知单对励磁变保护整定并投入,退出励磁变差动保护
3)退出保护关闭主汽门出口压板,退出强励装置及自动电压调整装置。
5.3.3试验步骤
1)合上励磁变临时电源开关。
2)手动增磁,在10%发电机额定电流时检查各CT是否有开路现象;校对试验仪器的读数与励磁系统和集控室内仪表的读数是否一致;检查三相电流的对称性及转子电流是否正常,如定子三相电流严重不平衡或有其他异常现象,应立即断开灭磁开关,查明原因。
3)检查励磁变保护极性,确认差动保护极性正确,检查发电机负序电流。
4)在不同的定子电流下(间隔1000A),分别读取定子三相电流、转子电流和转子电压值,直至额定定子电流为止,录波发电机短路特性曲线。试验中注意观察发电机的定子线圈温度和出水温度是否合理,否则应立即停止试验并查明原因。
5)试验过程中安排人员进行通流部位巡视,包括转子碳刷处。尤其是短路排安装位置,如果发现异常情况应立即断开灭磁开关FMK。
6)试验完毕,跳开灭磁开关FMK,并断开励磁调节柜电源。
7)在发电机出口PT柜内挂两组面积不小于300平方毫米的接地线,合上发电机20127、20167接地刀闸。
8)拆除发电机机端短路排K1。
9)拆除完毕后,断开发电机出口20127、20167接地刀闸,拆除临时接地线。
5.4发电机变压器组电流回路检查试验(k2、K3短路点)
5.4.1系统运行方式
1)500kV #1、#2M母线及其所属开关、大胆线、利于甲线、#5B主变、5032、5031、5022、5021开关在运行状态。#1主变在冷备用状态,5011、201开关断开,50111、50112、2016刀闸断开,501117、501127、501167、20167、20127接地刀闸拉开,所有临时接地线全部拆除。501367接地刀闸在合闸位置。
2)6kV各段工作电源进线开关处于试验位置,6kV各段工作电源进线PT处于工作位置。3)发电机出口侧PT、主变低压侧PT处于运行位置。
4)发电机中性点接地变隔离开关合位。
5)在500kV开关场K2、K3处各安装一组临时短路线。
6)确认50122刀闸在分闸位置,取消防止50121刀闸合闸的措施。
5.4.2临时保护措施
1),退出发电机差动保护、失磁保护、失步保护、功率保护,投入发电机其它保护。
2)投入励磁变所有保护。
3)退出#1B主变差动保护,投入#1B主变其它保护。
4)退出保护关闭主汽门出口压板,退出强励装置及自动电压调整装置。
5)在热工控制部分解除“发电机并网带初负荷”信号
6)升流过程注意监视主高变低压侧各相电流。
5.4.3试验步骤
1)合上50112、50121隔离刀闸,退出操作电源
2)合上发电机出口2016隔离刀闸,退出操作电源。
3)合上发电机出口201开关,退出操作电源。
4)合上灭磁开关FMK。
5)手动增磁,监视主变高压侧电流300A左右时,用钳形相位表测量发变组保护屏、故障录波器柜、电量变送器屏、电度表屏、关口表屏、励磁屏各CT电流的幅值、极性、相序测试,均应正确,作好记录。
6)手动减励磁到最低限位。
7)断开灭磁开关FMK,切除其操作电源。
8)断开发电机出口201开关、2016隔离开关;断开主变高压侧50112、50121隔离开关。9)合上501127、501167、501217接地刀闸,拆除500kV侧短路点K2、K3短接线。拆除完毕后断开501127、501167、501217接地刀闸。
10)恢复防止50121刀闸合闸措施。
5.5高厂变电流回路检查试验(6kV侧K4、K5、K6、K7短路点)
5.5.1系统运行方式
1)500kV #1、#2M母线及其所属开关、大胆线、利于甲线、#5B主变、5032、5031、5022、5021开关在运行状态。#1主变在冷备用状态,5011、201开关断开,50111、50112、2016刀闸断开,501117、501127、501167、20167、20127接地刀闸拉开,所有临时接地线全部拆除。501367接地刀闸在合闸位置。
2)6kV各段工作电源进线开关处于试验位置,6kV各段工作电源进线PT处于工作位置。3)发电机出口侧PT、主变低压侧PT处于运行位置。
4)发电机中性点接地变隔离开关合位。
5.5.2临时保护措施
1)退出发电机差动保护、失磁保护、失步保护、功率保护,投入发电机其它保护。
2)投入励磁变所有保护。
3)退出#1B主变差动保护,投入#1B主变其它保护。。
4)投入1A、1B高厂变所有保护。
5)退出保护关闭主汽门出口压板,退出强励装置及自动电压调整装置。
6)在热工控制部分解除“发电机并网带初负荷”信号。
7)升流过程中注意监视高厂变各侧电流。
5.5.3试验步骤
1)接好K4、K5、K6、K7短路点短路排。
2)合上发电机出口2016隔离开关,3)201开关。
4)合上灭磁开关。
5)手动增磁,6)高厂变高压侧电流为不7)超过500A,8)监视低压侧电流不9)超