污水处理总氮去除中的问题分析
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污水处理总氮去除中的问题分析
随着国家对污水排放标准的要求越来越严,除了氨氮超标需要严格管控以外,对总氮排放也开始进行管控,所以各企业也开始进行脱总氮改造,以符合国家对总氮排放的要求,今天给大家解读一下常见的总氮、氨氮超标问题。
根据日常工程经验,今天和大家一起分享一些脱总氮的方法及问题。
一、脱总氮过程中为什么造成氨氮超标?
1.1有机物导致的氨氮超标
脱总氮需要加入C源,CN比小于3的高氨氮污水,因脱总氮工艺要求CN 比在4~6,所以需要投加碳源来提高反硝化的完全性。投加的碳源是甲醇或原水,加之回流量大增,造成好氧池溶解氧降低,氨氮硝化差,导致曝气池泡沫很多,出水COD,氨氮升高。
分析:大量碳源进入A池,反硝化利用不了,进入曝气池,因为底物充足,异养菌有氧代谢,大量消耗氧气和微量元素,因为硝化细菌是自养菌,代谢能力差,氧气被争夺,形成不了优势菌种,所以硝化反应受限制,氨氮升高。
1.2解决办法:
1、加大曝气,增大溶解氧含量;
2、停止压泥保证污泥浓度;
3、如果有机物已经引起非丝状菌膨胀可以投加PAC来增加污泥絮性、投加消泡剂来消除冲击泡沫。
2、内回流导致的氨氮超标
遇到内回流导致的氨氮超标有两方面原因:内回流泵有电气故障(现场跳停扔有运行信号)、机械故障(叶轮脱落)和人为原因(内回流泵未试正反转,现场为反转状态)。
2.1分析:内回流导致的氨氮超标也可以归到有机物冲击中,因为没有硝化液的回流,导致A池中只有少量外回流携带的硝态氮,总体成厌氧环境,碳源只会水解酸化而不会完全代谢成二氧化碳逸出。所以大量有机物进入曝气池,导致了氨氮的升高。
2.2解决办法:
内回流的问题很好发现,可以通过数据及趋势来判断是否是内回流导致的问题:初期O池出口硝态氮升高,A池硝态氮降低直至0,pH降低等,所以解决办法分三种情况:
(1)、及时发现问题,检修内回流泵就可以了;
(2)、内回流已经导致氨氮升高,检修内回流泵,停止或者减少进水进行闷爆;
(3)、硝化系统已经崩溃,停止进水闷曝,如果有条件、情况比较紧迫可以投加相似脱氮系统的生化污泥,加快系统恢复。
3、pH过低导致的氨氮超标
3.1pH过低导致的氨氮超标有三种情况:
(1),内回流太大或者内回流处曝气开太大,导致携带大量的氧进入A池,破坏缺氧环境,反硝化细菌有氧代谢,部分有机物被有氧代谢掉,严重影响了反硝化的完整性,因为反硝化可以补偿硝化反应代谢掉碱度的一半,所以因为缺氧环境的破坏导致碱度产生减少,pH降低,低于硝化细菌适宜
的pH之后硝化反应受抑制,氨氮升高。这种情况可能有些同行会遇到,但是从来没从这方面找原因。
(2),进水CN比不足,原因也是反硝化不完整,产生的碱度少,导致的pH下降。
(3),进水碱度降低导致的pH连续下降。
3.2分析:pH降低导致的氨氮超标,实际中发生的概率比较低,因为PH 的连续下降是一个过程,一般运营人员在没找到问题的时候就开始加碱去调节pH了。
3.3解决办法:
(1),pH过低这种问题其实很简单,就是发现pH连续下降就要开始投加碱来维持pH,然后再通过分析去查找原因。
(2),如果pH过低已经导致了系统的崩溃,pH在5.8~6时,硝化系统还没有崩溃的情况,首先要把系统的pH补充上来,然后闷爆或者投加同类型的污泥。
4,DO过低导致的氨氮超标
(1)高硬度的废水,特别容易结垢,开始曝气使用微孔爆气器,运行一段时间曝气头就会堵塞,导致DO一直提不上来导致氨氮升高。
(2)回流量过大,加之增加碳源,造成DO过低,氨氮硝化不了,导致氨氮升高。
4.1分析:曝气的作用是充氧和搅拌,曝气头的堵塞及回流量大、碳源增加造成氧气不足,而硝化反应是有氧代谢,需要保证曝气池溶氧适宜的环境下才能正常进行,而DO过低则会导致硝化受阻,氨氮超标。
4.2解决办法:
(1)、更换曝气头,如果硬度低操作问题导致的堵塞可以考虑这种方法;(2)、改造成大孔曝气器(氧利用率过低,风机余量大和不差钱的企业可以考虑)或者射流曝气器(只能用监测池出水来进行充当动力流体,尤其是硬度高的污水,切记)。
(3)、加大风量,增强曝气。
5,泥龄导致的氨氮超标
有两种情况:
(1)、压泥过多,导致氨氮升高。
(2)、污泥回流不均衡,两侧系统污泥回流相差过大,导致污泥回流少的一侧氨氮升高。
5.1分析:压泥过多和污泥回流过少都会导致污泥的泥龄降低,因为细菌都有世代期,SRT低于世代期,会导致该细菌无法在系统中聚集,形成不了优势菌种,所以对应的代谢物无法去除。一般泥龄是细菌世代期的3-4 5.2解决办法:
(1)、减少进水或者闷曝;
(2)、投加同类型污泥;
(3)、如果是污泥回流不均衡导致的问题,把问题系列的减少进水或者闷爆、保证正常系列运行的情况下将部分污泥回流到问题系列。
6,负荷冲击导致的氨氮超标
负荷突然增大,造成脱氮系统崩溃,出水氨氮超标。
6.1分析:负荷突然增大,导致溶氧急速降低,硝化作用减少,造成氨氮升高硝化反应是亚硝酸菌和硝酸菌共同完成的,对亚硝酸菌的抑制直接就可以导致硝化系统的崩溃。
6.2解决办法:
(1)、降低负荷,尽量保持负荷均匀;
(2)、增大曝气量;
二、总氮为什么会超标!
1,氨氮超标
参考上个单元的氨氮为什么超标?
2,缺少碳源
在硝化反硝化过程中,去除TN要求的CN比理论为2.86,但是实际运行中CN(COD:TN)比一般控制在4~6,缺少碳源,是我目前遇到很多朋友TN不达标的最多的原因之一!
解决办法:按CN比4~6,投加碳源。
3,内回流r太小
AO工艺的全称是倒置硝化反硝化工艺,AO工艺的脱氮效率和内回流比成正比!根据脱氮效率公式,内回流比r越大脱氮效率越高,有些污水处理内回流泵部分损坏或者选型太小,会导致脱氮效率低!
解决办法:提高内回流比r在200~400%。
4,反硝化池环境破坏
这种情况的出现的标志是,反硝化池DO大于0.5,破坏了缺氧环境,使兼性异养菌优先利用氧气来代谢,硝态氮无法脱除,整体导致TN的升高,反