16-电缆端头局放测试技术应用典型案例

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设备类型:电缆终端案例01

案例名称:超声检测电缆终端放电

单位名称:上海市电力公司市东电缆公司

1、装置厂家:北京国电迪扬电气设备有限公司

名称和型号:电缆终端局放超声测试仪 APDA/APD6

技术原理:

局部放电是指发生在电极之间但并未贯穿电极的微弱放电。局部放电会产生超声波信号。这个声波从内部放电点通过绝缘层向外表面传播。由于从外表面到空气的耦合很弱,即声波能量的衰减严重,用一根玻璃纤维探测杆传导声波信号,探测杆头部接触电缆终端绝缘外部,末端接触声发射传感器。探测杆有足够的绝缘强度,既可将声信号真实地传导过来,又可保证操作人员与带电设备有足够的安全距离,便于在现场的带电检测中推广。

技术指标参数:

测量灵敏度:5-50PC

仪器有两种操作模式:连续式和相位式

连续式模式下给出:

◆一个电源周期的信号有效值

◆一个电源周期的信号峰值

◆ 50Hz的频率相关性

◆ 100Hz的频率相关性

相位式模式给出:

◆局放发生的相位

采用超声传感器,通过玻璃纤维将放电的声音信号传到传感器

尺寸:250*150*310mm,

重量:20kg(含运输箱和附件)

装置图片:

2、案例经过

利用超声检测仪和红外热成像仪器,对市东电缆公司所属110kV和220kV 敞开式设备的变电站室内35kV电缆终端进行了普测;另外还检测了部分10kV 线路电缆终端。所检测的电缆基本上都是XLPE电缆,电缆终端主要为冷缩型、预制型,个别为热缩型。合计161组(每组含3相)。

普测共查出4组、含9相电缆终端存在局放缺陷,将这些缺陷相电缆终端截取数米,在实验室进行了试验:

(1)模拟现场工况,施加运行电压,用局放超声检测仪、红外热成像仪检测缺陷。

(2)局放试验。采用常规局放试验方法,施加电压为交流1.5倍运行电压,即30kV,频率为50Hz。

试验后进行了解剖以寻求故障成因。

3、检测技术和分析评价方法

Ø东水3852预制型终端B相

在实验室和现场用局放检测仪均发现局放缺陷。红外热成像未发现异常。

预制电缆终端的剥切尺寸要求

标尺要求外半导体层应留20mm,而这个终端的半导体层明显超过了要求,而且,主绝缘的截留长度超出标尺要求20mm。导致预制件不能和半导体台阶紧密地配合。

由于半导体层过长,预制件不能压紧台阶,预制件和台阶之间存在空隙。

Ø思凌3701A相

变电站现场超声测量结果符合局放的特征。

在电缆终端的红外图像看到,局放信号最强的部位,温度也较高。左图来自现场,最热点是25.8℃,其它部位温度是22.6℃。右图来自实验室,最热点是23℃,背景是17.4℃。

剥去冷缩绝缘套管,发现半导体层切割得不齐,有3个突出的尖角;在半导体层上还发现有刀痕,会导致电场强度集中;剥切半导体层时,在主绝缘上留下了较深的刀印,且未进行合适的处理。

Ø思凌3711B相

现场超声测量结果符合局放的特征;红外热成像未发现过热点。

解剖:剥切半导体层时,在主绝缘上留下了较深的刀印,且未按规范进行玻璃片刮削,刀印里存在气隙;主绝缘表面没有用砂纸打磨处理过,主绝缘上会残留半导体微粒。

Ø思耀3704

杨思站思耀3704A相电缆,采用超声检测仪未发现局放特征。施加1.5倍运行电压,进行常规局放试验,结果为局放量<10pC。红外热成像发现接地线处有过热现象。

解剖:电缆终端制作工艺上未发现明显问题,但固定接地线的恒力弹簧,由于长期运行,弹性降低,接触面电阻变大,弹簧发热、发黑,导致电缆终端的这个部位温度过高。

4、经验体会

对缺陷电缆终端,在实验室进行了超声波带电检测、红外成像检测,并解剖了缺陷电缆终端,结果证明:

(1)超声波检测方法,对电缆终端的不良工艺引起的局放缺陷有较高的灵敏度。

(2)红外热成像不能准确检测局放缺陷,适用于检测各种原因引起的过热缺陷。在电缆终端缺陷检测中,红外热成像和超声检测可以互为补充。

缺陷描述1

在电缆主绝缘层外部放置一截指型塑料带(长5厘米,宽2.1厘米,厚0.8毫米),110kV中间头叠加了2片这样的填充物,35kV放置了一片。模拟气隙缺陷,并分别对其进行加压测试。

图6、指型塑料填充物模拟气隙缺陷

缺陷描述2

拇指盖大小的金属网丝放置于电缆中间接头处,距两根电缆的接头处10厘米,距外侧17.5厘米;如图7所示。

图7、在主绝缘层放置金属网

测试结果

对预设缺陷1的110kV电缆头施加电压,分别对加压至40kV、60kV、68kV、75kV、80kV和90kV的信号进行测试。加压过程中,在40kV左右,局放量达到400pC,之后局放量开始下降,5分钟后保持在60 pC左右。随着电压的上升局放量有所增加,在60kV至80kV间局放量都稳定在200pC左右。超声测试在局放产生之初即有响应,随着电压的升高,信号峰值略有增加,频率成分2(100Hz 相关性)比频率成分1(50Hz)大。其相位相关性和持续模式图谱如下,如8和图9所示。

图8为指型塑料填充物模拟气隙缺陷相位模式测试图谱

图9为指型塑料填充物模拟气隙缺陷持续模式测试图谱

对预设缺陷2的110kV电缆中间头,当电压升至20kV时局放为60pC,超声信号水平较背景已有明显增长。峰值达0.5mV;加压至30和40kV时,局放量在60pC-90pC,超声信号峰值在0.5mV-1mV。电压升至56kV,局放量达700pC-1000pC,而此时超声信号峰值达5mV-10mV, 瞬时可达15mV,如图10所示。

图10为主绝缘层放置金属网连续模式图谱

35kV测试程序与110kV电缆头类似,分别加压至30kV、40kV、44kV、48kV、

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