油井液面测试存在问题分析及对策研究
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油井液面测试存在问题分析及对策研究
【摘要】探测油井的井下液面深度,可以了解油井的供液能力,制定合理的油井工作制度,对合理开发油田具有重要意义。但在实际生产中,由于受诸多因素的影响,液面结果的准确度往往令人担忧。本文从影响液面测试结果的原因进行分析,从仪器改进、测试工艺等方面提出了切实可行的措施,有效提高了测试水平。
【关键词】液面测试仪器改进测试工艺
1 我厂油井液面测试现状
目前,我厂油井液面测试主要采用声波测试法,随着工作量呈逐年上升趋势,由于液面测试结果无法判断造成重复测试次数增多,严重影响到生产,同时也造成成本浪费。
2 液面测试存在问题及原因分析
2.1 液面波不清楚或无液面波
分析原因可能为:
(1)仪器本身出现故障不击发或测试中途漏气;
(2)井筒内杂质太多,测试产生干扰;
(3)井太深,声波在井筒内传播逐渐减弱,到达液面后反射不清楚;
2.2 液面监测时,液面数据以等距离线性上升,不符合压力恢复规律
分析原因可能为:
(1)井筒太脏或套管变形,导致仪器测试出假液面;
(2)套压过高或套压为零,导致声波在井内传播衰减过快,衰减完毕仪器即自动计算液面位置直至测试结束。
2.3 液面波清晰明显,但解释计算结果在泵挂以下
分析原因可能为:
(1)计算方法上的系统误差,声音在井内传播随能量的衰减音速逐渐减小,计算中却始终以初始音速作为平均音速进行计算,从而导致计算结果偏大;
(2)解释时接箍波选择太少或选取不合理。
3 测试仪器、技术的探讨与改进
针对测试中出现的问题,在经过可行性分析后,我们在测试仪器与测试技术方面进行了探讨和改进。
3.1 引进气体发声装置,降低井筒杂质,提高液面测试成功率2011年之前,测试均采用子弹作为声源,现场应用中发现:子弹爆炸后产生的残留物增加了测试干扰,造成测试资料准确度降低;2011年,我们引进了氮气发声装置,该装置测试原理与声弹基本相同,但一次击发后可在5秒内实现复位,以氮气作为激发源,无化学反应,不会有残留物留在腔体内,安全环保,很好的解决了微音器的污染和腐蚀问题,保证了微音器接收信号的能力,从而确保了测试资料的准确度和清晰度。目前,我厂95%的井均采用了氮气测试液面,测试效果良好。
3.2 改进井口连接器,避免因套管口密封不严“漏气”造成液面波不清楚
液面测试采用氮气作为发生源,高度压缩的气体在瞬间释放产生脉冲波,因此测试过程中需保证充入气源密封,但在测试过程中发现不少油井套管无卡箍头或套管口丝扣磨损严重,这些井测试出的液面波信号都相当弱,处理资料过程中很难辨认,给测试解释带来很大困扰,为此,我们对井口连接器进行了设计改进,在原进口连接器尾部增加一个软密封的“大小头”,这样测试过程中即使丝扣磨损或井口连接器因振动产生移动,也不会产生漏气,软密封的“大小头”始终与套管内壁保持密封,声波的传播得到维持,从而保证了测试资料的成功率和准确性。
3.3 完善液面监测仪结构,合理利用套管气
我们针对液面监测仪器加工了气瓶直通阀,对于套压大(汽油比大)的井采用直通阀后气体是缓慢充入的,该装置能充分利用套管内积压的气体,起到了一定的卸压作用,测试出的液面波相对较清晰。
3.4 采用“憋压法”解决深井测不出液面的问题
2011年测试过程中发现井深超过1500米的井测试时液面波不清楚,我们排除人为原因后从源头上分析,应该是油井长期放套管气生产,声波衰减较快。在高集区块对20多口液面超过1500米深的井采用“憋压法”,测试前提前半小时憋压,使油井套压大于0后再测试,测试成功率大大提高,深井液面能够清楚的测出。
4 结论
综合以上原因及改进实验,解决了部分影响液面测试成功率及准
确度的因素,但在计算方面产生的系统误差尚未完全解决,下一步将在这方面进行分析和研究。另外,为提高液面测试数据的准确度,在测试过程中应注意以下几点:
确保测试仪器性能良好并严格执行操作规程,定期校验和维护;套压高的井测试前放套管气,有效地消除环空内泡沫层段的存在,测试过程尽量采用放气方式;
对液面深的井应采取增强声能的办法来避免声能的过快衰减影
响音速,同时保证接收信号的微音器性能好;
增加接箍波的利用数目,最好将清晰的节箍波都利用起来,以减少计算产生系统误差。