抓斗下滑轮轴修复及优化改造
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抓斗下滑轮轴修复及优化改造
摘要:针对卸船机抓斗下滑轮轴易失效情况分析,滑轮和钻孔的磨损情况进行了
详细的研究,制定了预防和处理方法,有效地解决了这些问题,提高了操作的可
靠性。
关键词:抓斗卸船机;抓斗;下滑轮轴;改造
前言
抓斗式起重机是卸船设备最容易磨损和破损的零件,根据数据显示,在抓斗
维修中,下承梁处是最常见的失效部位。目前,由于行星式差式卸船器本身的结
构特点,使得抓斗式下承梁滑轮轴、衬套、钻孔等容易发生磨损的问题,已是抓
斗式起重机检修的重点内容之一。当滑轮轴、套磨损较大时,全套的滑轮会向上
方滑动,接触到防护框架,造成防护罩磨损异常,如果不能得到妥善的解决,磨
损超过一定限度,不但轴和套会报废,而且还会把保护框架整体扯下来,所以轴
和套需要在规定的时间里更换,并对基体进行钻孔等精密加工(外部)。更换轴,套维修周期约为7日;在使用了两次新轴和新套后,就必须进行钻孔,钻孔周期
长达一个多月(钻孔的数量对基体的影响也很大)。现针对3个额定作业效率分别
为1250吨/小时(2台38T卸船机)、2500吨/小时(1台62T卸船机)的行星差动式卸船设
备进行分析。按照3个卸货机的要求,3个月内由于滑轮轴需要对抓斗进行检修,
那么1年内将需要对抓斗进行12次大检修。以一次55,000元为例,需要
6600,000元(包括更换轴和套、下梁镗孔等)。滑轮和套筒的维修工作量很大,
不但耗费了大量的人员和材料,还会使原来的工作效率受到影响。因此,如何有
效地降低抓斗下承梁维修的困难与成本,缩短维修周期和劳动量,从而有效地提
升抓斗手的工作效能,是当前技术工作者急需研究的话题。
1、故障问题分析
通过认真的观测,可以看出,抓斗式滑轮的上下侧上侧面与滑轮的接触面已
经出现了很大的磨损,其磨蚀深度大约为25mm;轴承的外壳已经被磨得很厉害了,
而且已经变成了一个卵形。工作时,整个主轴可以在钻孔中自由地移动。是什么
原因造成了抓斗式的滑动轴和套筒的磨损?我们先对这个转子的受力进行了研究:在转子的中部装有4个抓斗的滑轮,在抓斗抓取时,抓斗的钢索被绷紧,使该杆
承受4个下滑轮的竖直向上的张力F1;所述滑轮架的靠末端与带轮座的接触表面
所承受的带轮架垂直向下的压力F2,杆的两个末端被打开的开口顶盖施加的拉伸
力F3,滑动车轮的所述力简单地示出了滑轮的应力状态。下滑轮受力情况简图见
图l。
图1 下滑轮轴受力情况分析简图
根据对抓取时的原因进行了研究,发现在全负荷状态下,抓斗整体及所持材
料的重量主要由抓斗的钢索来支撑;因此,上滑轮的主要承重是全负荷的,但是
为何上滑轮不会发生较大的磨耗?通过对抓斗卸船机的抓取工艺的研究,我们可以看到,在打开和关闭时,悬架的摆动很频繁。对小车的工作机理进行了深入的剖析,起升、开闭、小车的牵引装置主要由卷筒、差动减速器、电机等组成。该装
置采用电动机传动的行星传动装置,带动4个单独的滚轮,分别为两组相应的旋
转方向进行的组合动作,从而实现了抓斗的升降、开闭和小货车的运转,实现了“三合一”工作。所以,在车辆行驶时,2个开闭缆索的受力状况不同,如
F1=F2。尤其是在抓斗满负荷返航时,陆侧的启闭缆索会被拉紧,并释放海上的
开关索,使车辆从海上转向陆地。在两个开闭索的作用下,开闭平衡块会发生上
下摆动,而在这个时候,抓斗处于满负荷状态,滑轮和滑轮的上部接触面上受到
的压力尤其大;当它的摩擦比它的上表面更高的时候,它的磨耗就会变得更大,
最多只能在很短的一段时间里,达到25毫米。
1.开闭钢丝绳
2.开闭平衡块
3.滑轮
4.钢丝绳保护架
5.下滑轮轴
6.轴套
7.
滑轮座
图2 下滑轮轴工作情况
此外,滑动轴上的油槽位设置不当,造成了滑动轮的润滑状况。尤其是在轴
瓦磨损后,机油难以到达需要的润滑位置,从而使轴瓦更加严重。
2、常规修复
如何在目前的条件下修复这个已经损坏的轮毂,从而让它恢复到正常的工作
状态?根据上述的研究,该轮子的磨耗与卸船小车的工作模式有关,但其工作模
式不能改变,但可以在一定的范围内,对其进行改进,降低其摇摆的次数,不过,也不能完全清除。通过对整个主轴的检查,发现整个主轴除了接近末端有较大的
磨损以外,没有其它的瑕疵,整个转子的替换是不划算的;因此,我们决定修理
这个轴心。对主轴的两个磨耗部位,使用507条进行冷焊,并用短的方法进行,
通常一次10-40mm的焊缝,等完全降温后,再进行焊接。这种方法能够在降低焊
件的焊接过程中,减少焊缝对焊件的力学性能的影响。当堆焊层比原来的规格大时,对主轴进行抛光,使之回复原来的大小,而轴承已经严重的变形,必须进行
替换;而且,为了防止这种现象的再次出现,将轴承的直径扩大到10mm,从而增
加轴承的承载表面。必须在轴长上固定,在扩容后采用10mm的减薄吊耳均衡片
来补偿,以排除干扰,并在此基础上增加了轴颈的高频硬化区域,使之适合于轴
衬的宽幅。针对钻孔的磨耗,采用先填后钻孔的办法将其重新加工成原来的大小。为了提高摩擦面的润滑性,将主轴上的油槽排设为十字交叉型。抓斗杆的设计强
度是HRC58~62,采用焊接工艺和高频热处理后,其强度能达到HRC53~57,基本
能满足使用需求,与购买一条螺杆价值上万元的成本相比,既简单实用又经济实惠,并且可以减少维修时间。
3、优化改造修复
因为整个主轴只是在接近末端处出现了较大的磨损,因此在进行了一番探讨
之后,提出了一种更好的解决办法;通过比较,选取了2种最优的方案来实现。(1)将原先的滑移摩擦力保持不变,将易磨损的两个部分更换成两个部分,在转
轴上采用热套法添加轴承,从原轴承换成孔套管;将原有1处润滑点改为3处润滑。该工艺具有以下特点:其工作寿命由4个多月增加至约6个多个月,无需再
次进行车架修理和钻孔;可以在不拆除下承梁的条件下进行施工,维修周期为
4~6小时,维修成本为15000元。(2)将摩擦模式从滑动摩擦力改为滚动式摩擦力,将原有的轴套去掉。该工艺的优势在于,其使用年限由4个多月增加到36个多
个多月,无需重新进行车轴的维修和钻孔,而且所采用的滑轮轴无需经过淬火加工,从而大大减少了生产的费用。但是,要重新设计和制作下部横杆的基础,选
择适当的支承进行组装,每套35,000元。这个办法有一个缺点,那就是一旦出
现故障,必须将整个下承梁拆卸,从而耽误了大量的生产。以上两种方式均可有
效地克服由于滑轮车轴经常需要维修的问题,8字型抓斗式,例如87号抓斗,是
改装后的首台轴承式抓斗,迄今已用了12次,历时4年;九字型夹具改装后,
已连续9次使用,历时3年,无因轴、孔磨损等问题而需要进行维修,至今仍能
正常工作,证明以上改装是有效的。
4、结语
综上所述,针对市场上62t抓斗式滑轮的主要磨损问题进行了详细的剖析与
运用,经实际使用,起到了很好的效果。在对其主要生产设备进行改造、检修的
过程中,采用了力学故障的特点和方法,并获得了良好的结果。因此,故障特性
的准确的失效特性是解决零件失效、提高机器承载力、延长机器寿命的关键,在
机械工程上,故障特性的研究已被大量的运用于维修与生产,从而提高机器的工
作效率。
参考文献