6%石灰土首件施工总结
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305省道王店至阜南长安段改建工程
6%石灰土试验段总结
水利开发股份
305省道王店至阜南长安段改建工程01标项目部
2017年7月1日
6%石灰土试验段总结
一、概述
根据S305王店至阜南长安段改建工程01标招标文件及相关资料,为保证6%石灰土填筑质量,确定6%石灰土施工的合理参数,我部选择K7+400~K7+600段全幅作为本合同段6%石灰土试验段施工段落。为保证路基边缘压实度,路基边侧多出30cm的超宽碾压,则实际施工总宽度为29.78m。开始施工日期为2017年6月25日,成型验收日期为2017年6月30日,现就本段落施工总结如下:
二、施工准备
1、施工原材料
⑴土:土样为取土坑借用土方。
⑵石灰:石灰采用现场桩号为K1+080处的消石灰,有效钙加氧化镁含量为
64.7%,达到图纸设计要求的三级灰。
2、原材料相关数据
6%石灰土最大干密度1.751g/cm3,最佳含水量15.8%。
⑴石灰
该段落长度为200m,施工宽度29m,压实厚度为20cm,施工体积为1160m3,则该段需要的总的干灰土混合料为1160*1.751*6%=121.87t:
石灰消解后测得消解后的石灰含水量为3%,消石灰总量为121.87*1.03=125.5t
考虑到现场施工过程中石灰的损耗,故定石灰损耗系数为5%,则该段实际需要石灰总量为125.5×1.05=131.775t
现场方格网10m*10m,总面积为200*29=5800㎡,共有方格网5800/100≈58个,每个方格网石灰量131.775/58=2.271t。50铲车每斗约1.8t,每铲匀摊铺6个方格网,人工将方格网的石灰撒布均匀。
⑵土
该段落取土为2#取土坑。
3、技术交底
落实技术资料到相应技术人员,包括施工中各项要求及注意事项。施工前对该段中线及边线进行测量放样,并根据基准点测量摊铺高程为试验段施工提供高
程数据。待监理抽检合格之后,进行下步工序。
三、施工流程
取土→掺灰→拌合→自检、报验石灰剂量→自检含水量→整平→碾压→自检、报验压实度等各项指标。
四、施工机械及实验准备
五、施工工艺
1、施工放样
由测量员放出k7+400-k7+600段中桩坐标、边桩坐标,用水准仪测量地面高程,根据设计高程计算出本段的设计高程,根据图纸设计的路面宽度对本段6%石灰土改善土处理边线进行放样,为保证路床的填筑质量,超宽碾压宽度超出设
计宽度30cm。中线和边线撒布石灰线,开挖时严格按照放样边线进行开挖。
2、布灰和拌和
土料摊铺完成后当土样的含水率控制在最佳含水率4-5%以上左右时,按照10m*10m的方格进行布灰,经计算每方格灰2.271t。经加灰拌合均匀后,实测含水量比加灰前降低了1-2个百分点(见测量附表)。
按数量布灰后,人工将石灰均匀摊在素土层表面上,用稳定土拌合机进行拌和。拌和完成后,在试验段随机取样进行灰剂量检测(见附表),自检合格后,报监理工程师检测,监理工程师检测合格后方可进行下步工序施工。
按照下表所列位置挖出石灰土,进行层底高程测量,以测定松铺系数(见附表3)。
松铺系数测定布置表:
5、整平
灰土拌和均匀后,随机检测含水率,在含水率大于最佳含水率2-3%时进行稳压,稳压后用平地机粗平,第二遍稳压后平地机进行精平,稳压及精平应从底到高进行,根据松铺系数测定表并作出各松铺测定点位置,测量人员现场对各点进行高程测。
5、碾压
整平结束后,用振动压路机进行静压一遍,接着用22T振动压路机进行开振碾压。第一次先弱振一遍,然后在强振碾压二遍,振动碾压结束后,用两台25t光轮压路机碾压6遍,碾压顺序由路侧向中线。光轮压路机碾压后进行压实度的检测,检测方法为灌砂法,振压结束后静压检测结果如下表:(后附压实度现场检测表)
松铺系数计算表(高程测量表):
6、成型验收
经自检合格后,报监理工程师进行验收,监理工程师抽查合格方可继续下道工序。
7、养护
压实度验收合格后,具备施工条件时及时铺筑下层土覆盖。
六、总结
1、松铺系数:根据试验段测量数据计算,确定6%石灰土的松铺系数为1.502.
2、最佳机械数量及组合:两台挖机、四台拌合机、一台犁子、一台振动压路机、两台三轮压路机、一台平地机。
3、碾压方式:根据实验结果,96区先用振动压路机弱振一遍,后强振二遍,
然后两台三轮压路机静压6遍。
4、含水率:根据实验结果,在石灰土含水率大于最佳含水率±2%时开始碾压。