烧结配料优化熔剂结构的攻关实践

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优化烧结熔剂配料结构

提高烧结产质量攻关实践

1 前言

我厂原15.4m2的烧结机经过三次扩容改造,现烧结机有效面积为25.34m2。2004年9月30日,作为2#高炉扩容改造最大配套改造项目——烧结系统改造完成,点火生产。此次改造,烧结机设计台时产量49t,年烧结矿生产能力将达到40万t。但在实际生产过程中烧结机台时产量从未达到设计能力,平均仅为44.08t/台时,烧结矿合格率为76.76%(2004年10月至2006年6月统计指标,见附表)。三座高炉因烧结矿比例结构很低,仅维持生产了七个月时间,被迫组织两座高炉生产,而烧结矿配比也在55%以下,高炉炉料结构不合理,严重制约了高炉生产的稳定顺行和经济指标的提高。因此,如何提高烧结台时产量,提高烧结矿合格率,使烧结矿产质量稳定提高,已成为我厂的迫切要求。为此,我们从影响烧结矿产质量指标的各个方面(如原料、设备、生产组织)入手,进行了分析和技术攻关,使烧结台时产量大幅度提高,平均为51.02t,超攻关目标3.02t,烧结矿合格率有了进一步稳定和提高,平均达88.92%,比攻关目标提高8.92%。

2 原因分析

2.1烧结铁料粒度:烧结料中烧结矿粉、球团矿粉、原矿粉粒度较粗,﹥8mm平均占36%,最高时﹥8mm占到70%,且粒级差大,

原矿粉粒度波动尤为突出。

2.2 熔剂成份:烧结配料熔剂有石灰石、生石灰、消石灰三种,品种多,CaO含量低,成分波动大。尤其是消石灰粉由多个厂家提供,CaO在5

3.24-66.67%之间,平均仅为59.53%,SiO2在2.54-12.9%之间,平均约为 6.89%,H2O在10%-20%,平均约为16.11%,水分、化学成分波动极大,且生烧严重,同时多家消石灰不能均衡进货,中和混匀工作难以作为。

2.3 熔剂粒度:石灰石粉﹤3mm达85%以上,生石灰粉﹤3mm 达95%以上,二者相对稳定,能够基本满足生产需要。消石灰粉﹤3mm在70-75%之间,主要问题有二:一是未完全焙烧的大粒度石灰石,在烧结过程中生成生石灰,进入成品烧结矿,影响烧结产质量指标;二是经过碾压板结的消石灰,在烧结过程中未能发生矿化反应,而以游离CaO的形态存在于烧结矿中(俗称“白点”),在吸收水分时(外喷水和大气湿分中的水)消化,导致烧结矿体积膨胀,引起烧结矿粉化。

2.4操作方面:主要是烧结预配、烧结矿粉、球团矿粉、原矿粉的打水润湿、配料、混合、看火等岗位操作人员的操作水平参差不齐,工作责任性有待加强,尤其是混合加水和看火等岗位。

2.5部分工艺设备的原因:主要表现在大料仓场地狭小、天车能力不够,预配料中和混匀不好。热返矿不能稳定参与配料。一二次混合效果差,生球粒度不理想。烧结布料偏析。头尾密封板、台车、滑道漏风严重。烧结矿冷却效果差,成品皮带打水等。

2.6由于烧结成品料仓的先天不足和烧结矿供需矛盾,烧结碱度频繁调整,部分烧结矿要落地露天堆存入炉,致使烧结返矿粉量大幅波动,烧结配料比相应发生变化,给稳定烧结原料结构,提高烧结矿产质量指标带来极大影响。

3 采取的措施

3.1逐步减少熔剂品种,增大生石灰配料量,取消消石灰。

第一步:5月26日,消石灰配料量由6%降低到2%,生石灰配料量增加到6%,6月6日,生石灰配料量固定为6.5%。

第二步:6月22日,消石灰停止配料,烧结配料熔剂为生石灰和石灰石,生石灰配料量固定为6.5%,用石灰石调整烧结碱度。

3.2提高生石灰质量,加强中和混匀工作。劳动服务公司在努力提高立窑生石灰质量的同时,强化对土窑生石灰的生产管理,下功夫解决土窑生石灰“两高两多一低”的问题,即生过烧率高、SiO2高、煤粉多、煤矸石多、CaO低。同时,劳动服务公司和原料车间积极配合,按照土窑和立窑生产的生石灰量进行搭配混匀,加强生石灰成份稳定工作。

3.3通过对生石灰破碎设备的改进,生石灰加工能力提高2t/h,为增加生石灰用量创造了良好的条件。原料车间进一步加强生石灰破碎设备维护保养,提高设备作业率,保证生石灰配料量。

3.4强化岗位工作标准,加强操作制度落实。生石灰配料量增加后,对烧结加水配碳等操作提出了新的要求,为此采取了以下措施:

①严格按规定对烧结球团返矿粉、原矿粉、除尘灰等进行初步混匀,强化打水润湿和翻倒作业,提高混料作用,稳定返矿和混合矿水份,从而为提高烧结矿的产质量打下基础;

②调整7#精矿粉仓圆盘给料量,适当增加料流量,保证生石灰布在底料上,减少环境污染,减轻工人劳动强度;

③配料室严格操作,提高配比准确性,加强打水工作,提高生石灰消化效果;

④保证热返矿压仓操作,并根据料批大小及时调整配料量,给一次混合水分稳定创造条件;

⑤一次混合及时调整加水量,使水分受配料室变料、返矿量波动的影响减少到最小程度,为二次混合提高成球速度和成球率打好了基础;

⑥加强看火操作,提高岗位工的判断能力,准确反馈水碳信息,及时对布料及点火状况进行检查,发现并处理问题,以保证布料平整和点火质量,稳定烧结过程,保证烧透烧好。

⑦加强交接班制度,严肃生产工艺纪律,减少或消除交接班引起的烧结产质量波动。

3.5加强组织管理,稳定生产。

①烧结工长努力发挥当班生产组织第一责任人的作用,加强生产的组织与协调,强化对配料、混合、烧结等关键工序的控制,保证操作制度较好地贯彻落实。

②攻关组加强对烧结各岗位技术规程的执行情况进行检查,

对发现的问题及时提出整改要求。重点对生石灰的生产和混匀、焦粉粒度组成、混合料水分、返矿粉润湿、烧结配料、看火操作等工艺环节加大了检查力度。

③各部门密切配合,加强信息沟通,强化对烧结熔剂质量的管理,为烧结生产创造了有利的条件。

4 提高烧结产质量攻关所取得的成果和经济效益

经济效益计算:

⑴熔剂采购成本降低

价差:148.49元/t(1—6月份消石灰平均结算价)-120元/t (生石灰结算价)=28.49元/t

月降低成本:1535×28.49=4.37万元

年降低成本:18420×28.49=52.479万元

⑵可比烧结矿成本效益

6、7月份

增产使烧结矿工资及附加、制造费用分别下降 2.53元/t和2.41元/t;

在烧结矿碱度不变的情况下,用生石灰取代消石灰后,熔剂中有效CaO含量升高,烧结配料熔剂单耗下降,费用分别降低2.02元/t和2.41元/t;

6月份经济效益为:23624.02×4.55=10.75万元。

7月份经济效益为:23492.32×4.82=11.32万元。

两月平均效益为:11.04万元。

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