地下水水质除铁锰处理分析

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1 27 14.2 11.5
强偏中 风化泥 197 28

0 0 4.9 7.4 0.25 1 4.9 7.4 2.80 2.81 11.53
1 31.6 17.8 17.8
6 结束语
357mm 压板的极限强度为 1.6~3.2MPa,变形模量 Eo=80~200 MPa;B 试点在强偏中风化泥岩的极限强度为 7.2MPa,变形模量 Eo=516~662MPa。通过上述计算分析,本工程人工挖孔桩主要的 计算参数和承载力设计值,桩端持力层为强风化泥岩的值:c= 49~98kPa,φ=26°,qpa=1.4~1.8MPa;桩端持力层为强偏中风化 泥岩的值:c=189kPa,φ=28°,qpa=2.8MPa。
3.2 滤料选择
滤料主要选择以天然石英砂 (硅砂)、锰砂为主,厚度 700mm;底部铺设卵石填料,厚度 400mm。卵石填料粒径 16~ 32mm 用 12 包(每包按 50㎏计,下同),8~16mm 用 12 包,2~4mm 用 20 包;天然石英砂 (硅砂) 滤料粒径 1~2mm 用 20 包,0.8~ 1.1mm 用 106 包;最上面铺一层厚约 70mm 的锰砂。滤速一般 5~10m/h。
0 0 4.4 6.9
pγ=0 pγ=0.25 pγ=1 (MPa) (MPa) (MPa)
98
0.25 0.8 4.4 6.9 1.82 1.83 6.64
强风化
泥岩
26
1 27 14.2 11.5 0 0 4.4 6.9
49
1600 2700 0.25 0.8 4.4 6.9 1.41 1.42 5.04
2 水质中铁、锰超标的危害
铁和锰都是人体必须的微量元素。水质中含有适量的铁和 锰,对人体有益无害;但是,若人体长期摄入过量的铁和锰,可致 使慢性中毒,可诱发某些地方病。
地下水中的铁常以二价铁的形式溶解于水中,由于其溶解 度较大,所以,刚从地下抽上来时是清澈透明的,但一经与空气 接触,溶解于水中的二价铁便发生氧化,生成难溶于水的三价铁 氢氧化物从水中析出。当水中的含铁量大于 0.3mg/L 时,水便变 浑,超过 1mg/L 时,水具有铁腥味。地下水中的锰也常以二价锰 的形式存在,其氧化析出的速度非常缓慢,产生沉淀后,水的色 度增大,其着色能力比铁高数倍,污染能力很强;当锰含量大于 0.3mg/L 时,水会产生异味。
(3)在除铁除锰设备正常运转期间,定时进行反冲洗操作是 必不可少的重要环节,直接影响到处理后的出水量和处理效果。
参考文献 [1《] 城市地下水工程与管理手册》(1993 年 5 月第一版). 中国建筑工业 出版社.
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11.5
粘聚力 c(kPa)
98 189 49 98
工挖孔桩的实际桩长均大于 23m,取桩端埋深 d=23m,由上述太
沙基极限承载力公式,可计算桩底直径为 2700mm 支承在强风
化泥岩(强偏中风化泥岩)地基的临塑荷载、临界荷载和极限荷
载,见表 3。
表 3 承载力计算表
φ 桩径 桩底直
强度计算参数
岩性 c(kPa) (°)(mm) 径(mm) γ Nc Nq Nγ
建材与装饰 2007 年 7 月下旬刊
勘察、测绘与测试技术
地下水水质除铁锰处理分析
梁炳耀 1 毛建华 2
(1.广东省佛山地质局 2.佛山市南海第二建筑工程有限公司)
摘 要: 本文叙述了地下水含铁、锰超标对人体的危害,通过工程实例说明地下水中的铁、锰含量是可以采用除铁罐装置进行处理 的。
关键词: 铁;锰危害;除铁罐装置;水质处理
1 概述
生活饮用水和工业用水的要求。
水质良好的地下水取至地面,稍经消毒处理即可使用;然 而,大多数地下水需经适当的处理,甚至需经特殊处理后才符合 饮用水或工业用水的标准。究其原因:一是在形成过程中溶解了 地层中矿物质,使某些元素在水中的溶解量超过了容许浓度;二 是人类活动造成地下水污染。
佛山地区位于富饶的珠江三角洲平原区,总面积约 3800km2。随着区域经济的发展,城市范围不断扩大,尤其是当前 乡镇企业、民营企业的兴起,工业园区、城乡一体化建设蓬勃发 展,用水量的需求越来越大,不少地方地下水过量开采,不少水 质遭受不同程度的污染,致使水质总硬度、总矿化度不断升高, 水化学类型随之发生变化。佛山地区地下水铁(Fe2+)、锰(Mn)含 量普遍超标,尤其是铁含量严重超标,若不经处理,则不能达到
试验分析结果与广东省《DBJ 15- 31- 2003 规范》给出的经 验值吻合,由于本工程为高层建筑,荷载要求高。实际应用时,通 过验算桩基沉降和沉降差,部分桩采取增大桩径或增大扩大头 处理。这样处理与采用中风化岩作桩基持力层时应改用钻、冲孔 桩施工方法比较,有着明显的施工工期短、建筑成本低的优势。
根据该公司要求日处理水量≥1000m3,以及原水样化学分 析结果:PH=7.1、全铁(TFe)含量 6.30mg/L、锰含量为 0.17mg/L, 设计为大型除铁除锰设备,罐体直径 2600mm,罐高 3200mm,罐 体采用钢板厚 6mm,罐底采用钢板厚 8mm。上、下反冲管及溢流 管,深井泵进水管和处理后出水管,采用¢76mm 镀锌管,排污管 采用¢110mm 镀锌管。承托层采用 30 目尼龙筛网,支承架采用¢ 16mm 螺纹钢。反冲洗配置功率 7.5kW、40m 扬程自吸泵。使用曝 气装置 1 个。该除铁除锰设备具有工艺简洁、占地面积小、结构 紧凑、操作方便、配套灵活的特点(详见下图)。
根据 A、C、D 试点在强风化泥岩的压板试验结果,直径
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勘察、测绘与测试技术
建材与装饰 2007 年 7 月下旬刊
水中含有过量的铁和锰时,在洗涤的衣物上会生成铁色锈 斑;在光洁的卫生器具上,乃至与水接触的墙壁和地板上,都会 留下难于去除的黄褐色锈斑,给生活使用带来诸多不便。在锅炉用 水中,可生成水垢和罐泥;在冷却用水中,铁、锰能附着于加热管壁 上,降低管壁的传热性能;甚至堵塞冷却管。在纺织工业中,水中的 铁和锰能固着于纤维上,并在纺织品上留下锈色斑点;染色时,铁 和锰能与染料结合,使色调不鲜艳;铁、锰还对漂白剂的分解有催 化作用,使漂白作业发生困难。在造纸工业中,水中的铁和锰能选 择性地吸附于纤维素之间,使纸浆颜色变黄,并使漂白和染色效果 降低。在不锈钢成品酸洗后水冲洗时,若水中含有过量的铁和锰, 会直接影响产品的质量。总而言之,水中铁和锰的含量超过标准要 求时,必定会产生一些不良影响,必须进行处理。
现以佛山市南海区西樵海舟工业开发区××织染有限公司地 下水处理为范例,浅析采用除铁除锰设备(除铁罐)进行地下水 水质除铁除锰处理的几点体会。
3.1 除铁除锰设备设计
首先到现场踏勘,选择除铁除锰设备的安放场地,尽量将设 备安放在储水池旁侧,便于设备安装和使用;安放除铁除锰设备 墩台应能满足设备承重的要求。
整个除铁除锰设备的处理过程是接触氧化→析出→吸附沉 淀的过程,包括铁质活性滤膜的吸附和催化氧化过程。以铁为 例,首先溶解于水中的铁以离子交换方式析出,被吸附,其反应 式为:
Fe(OH)·3 2H2O+Fe2+=Fe(OH)(2 OFe)·2H2O++H+ 然后,被吸附的二价铁离子在活性滤膜的催化作用下,迅速 地被水中的溶解氧所氧化并水解,从而使催化剂得到再生: Fe(OH)(2 OFe)·2H2O+1/4O2+5/2H2O=2Fe(OH)·3 2H2O+H+ 反应生成物又作为催化剂参与新的反应,周而复始,使滤层 具有持续的除铁能力。因此,这种除铁过程是一个自动催化过程 或叫自催催化过程。 这种水质处理系统,将曝气装置中心管与除铁除锰设备过 滤罐组成一体,形成由两级构筑物组成的除铁除锰工艺系统,无 需设置庞大的反应沉淀设备,因此,处理系统大为简化,节省投 资,方便管理。
4 几点体会
(1)佛山地区地下水中铁、锰含量超标是普遍存在的现象, 采用除铁除锰设备进行水质处理,切实可行,效果良好。根据需 要处理的水量和原水质中铁、锰含量的高低,设计不同型号的除 铁除锰设备(尤其是曝气装置),放置不同粒度滤料的配比,这是 水质处理效果好坏的关键。
(2)除铁除锰设备长时间停止运转工作时,过滤罐内应保持 有一定的水量,水面超出滤料石英砂(硅砂)的表面,以免无水干 涸暴晒造成滤料板结。
3.3 接触氧化工艺
3.3.1 滤料的成熟过程 除铁除锰设备安装完成后,开启深井泵,地下水首先经曝气
装置进行接触氧化,溶解于水中的二价铁(Fe2+)开始析出;经过 滤层过滤、吸附。正常运转 6d 后,石英砂(硅砂)变成黄褐色或暗 褐色。随着过滤过程的进行,在滤料颗粒表面开始生成具有接触 催化活性的铁质滤膜,起着降低含铁浓度的作用。当铁含量降至 0.3mg/L 以下时,便认为滤料已经成熟。这种铁质活性滤膜在新 滤料表面形成的过程,称为滤料的成熟过程。由新滤料到成熟滤 料所经历的时间,称为滤料的成熟期。 3.3.2 除铁除锰设备的工作原理
3.4 除铁除锰设备工作周期和效果
除铁除锰设备投入正常运转后,该公司安排专人负责管理、 操作,长期使用,每天早、晚进行一次反冲洗,每次冲洗时间 5~ 10min。该除铁除锰设备已安装使用近两年,现运转正常,滤料石 英砂(硅砂)无板结现象。处理后的水质经检测:全铁(TFe)含量 为 0.20mg/L、锰含量为 0.1mg/L,完全符合国家饮用水含铁浓度 0.30mg/L 的标准,达到了预期的效果。
3 地下水水质处理
我们从事地下水除铁除锰处理已多年,为好些企业进行过 水质处理,从除铁罐的设计、安装、调试积累了一些成熟的经验。 这些企业地下水原水质化验结果:全铁(TFe)含量 6.30~25mg/L、 锰含量 0.17~0.22mg/L、PH 值在 6.4~7.1 之间;经过处理后,效果 明显,含铁量为 0.11~0.20mg/L、锰含量为 0.1mg/L;达到了行业 用水标准要求。
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
试点 编号
A B C D
极限强度 Pu(Mpa)
3.2 7.2 1.6 3.2
表 2 粘聚力计算表
内摩擦角
计算系数
φ(°)
Nc
Nq
Nγ
26
27.0
14.2
11.5
28
31.6
17.8
15ຫໍສະໝຸດ Baidu0
26
27.0
14.2
11.5
26
27.0
14.2
该工程现已完工,沉降观测结果表明桩基沉降和沉降差均 符合规范和设计要求。
上例工程实践证明,广州地区采用强风化泥岩作高层建筑 的人工挖孔桩的桩基持力层是可行的。
参考文献 [1]广东省建设厅.建筑地基基础设计规范(DBJ15- 31- 2003)北京:中国 建筑工业出版社,2003. [2]中华人民共和国建设部.建筑地基基础设计规范(GB 50007- 2002)北 京:中国建筑工业出版社,2002. [3]陆培毅.土力学.中国建材工业出版社,2000.
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