300MW汽轮机喷嘴组改造

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300MW机组汽轮机通流改造采用的技术措施

300MW机组汽轮机通流改造采用的技术措施

部分 的损失进行 分析 ,论 述3 0 0 Mw机组 汽轮机通 流改造采 用 的技术 措施 ,对 于大 型机组改造 具有一定 借鉴作用 。 关键词 30 0 MW机组 ;汽轮机 ;通流 改造 ;关键 技术
中图 分类 号 T 2 K6
文 献标 识码 A 文 章 编号 17— 6 1( 1)2— 13O 6397 一2 012 03一 1 0
随着 国民经济 的稳 步发展 ,对电力 的需 求迅速提 高 。电力 作为商 品 ,也正在走 向市场 ,全 国各 电网负荷峰谷差拉大变得 日益突 出。如何 进一步提高 国产老机组的调 峰能力和低负荷运行的经济性 ;如何进一步 降低 国产老机组的发电成本 ,提高市场竞争能力 ;如何进行 国产老机组 的技术改造 ,提高机组运行可靠性 已经成为了国内电力企业研究 的重点 课题之一 。国产 大型火力发 电机组 的现代 化改造项 目是一种多 快好 省 的技改工程 , 该项 目极具推广 应用价值 ,应用前景 十分美好 ,对 节能 降耗 、保护生态 环境 、增加社会 效益将有 重大意义 。本文主要分 析了 3o 0 Mw机组汽轮机通流改造采用 的相关技术措施 。
1 高 压缸 技术
改造前汽轮机组是一台单轴冲动式四缸 四排汽机组 ,由一只单流高 压缸 、一只单流中压缸和二只双流低压缸组成 。机组 的给水 回热系统由 三级高压加热器、一级除氧器和 四级低压加热器组成 。P r n公司提出 as s o 的改造方案为更换单流高压缸以及 二只双 流低压缸 的通流部分 ,包括转 子 、动叶片和隔板 ,改造前轴承座和中轴承座 台板滑动面结构。改后 的 高压缸部件包括一级 冲动式调节级和 l级反动度为5 %的反动级 。 3 0 调节级仍设计为冲动式 。这是考虑到 当汽轮机选用顺 序阀调节控制 方式运行时 , 调节级经常处于部分进 汽状态下工作 ,动叶片不 可能保持 较大的反动度 ,否则 ,蒸汽会通过进 汽的叶片通道流到级后。调节级在 不同负荷下 的焓降变化较其它级要大 ,为不使焓降变化对级效率产生较 大的影响,因此采用较小的速比以及直径较大的调节级 。本级动 叶片 的 节径改造前后分别为 1 4 m 和14m . m 00 m,叶高分别为4 m 和3 . m 1 5 0 6 m 8 6 m。 6 改后喷 嘴组 的部分进汽度 较改前有 了较 大的增加 ,以减小部分进 汽损

上汽300MW汽轮机调节级喷嘴改造

上汽300MW汽轮机调节级喷嘴改造

上汽300MW汽轮机调节级喷嘴改造程刚【摘要】Shanghai Turbine Co., Ltd. introduced the subcritical reheat, reactionary condensing steam turbine designed and manufactured with American Westinghouse 300MW technology. Its design level of the earlier version is basically in the early 1990 s. Steam turbine high pressure cylinder efficiency is low with higher heat consumption, reducing the output of generating unit. The efficiency of governing stage low is one of the important reasons. Using more advanced technology to adjust the level of the nozzle set, can significantly improve the efficiency of governing stage, and increase the output of the unit.%上海汽轮机有限责任公司引进美国西屋公司300MW技术设计、生产的亚临界一次中间再热、反动凝汽式汽轮机,其早期型号的设计水平基本上属于上世纪90年代初。

汽轮机高压缸效率低,热耗偏高,机组出力降低,这其中调节级效率低是重要的原因之一。

采用较先进的技术对调节级喷嘴组进行改造,可以显著提高调节级效率,增加机组出力。

【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2015(000)029【总页数】2页(P119-120)【关键词】汽轮机;喷嘴;改造【作者】程刚【作者单位】大唐淮南田家庵发电厂设备部,淮南232007【正文语种】中文【中图分类】TK263.40 引言300MW汽轮机组是我国电力生产的主力机组,目前国内在运的300MW汽轮机组已有500多台。

鸭溪电厂300MW引进型汽轮机本体优化改造

鸭溪电厂300MW引进型汽轮机本体优化改造

1 - 7
贵州 电力 技术

第1 5卷
额 定 工 况 改 造 前 后 主 要 试 验 结 果对 比 表
3 效 果 分 析
鸭 溪 电厂 3号 机 组 的 改 造 工作 于 2 1 0 1年 4月 完成 , 耗 时 2 共 8天 ( 括 路 途运 输 及 在 制造 厂 的加 包
措 施如 下 。
( 2 通过 对低 压 缸 部分 螺 栓 的 改进 , 到 消 除 1) 达 低压 缸 变形 较大 的问题 。
引进 机 组普遍 存 在低 压缸 56抽 汽管道 温度 偏 、 高 的现象 。分析 主要 是 5 6抽 汽 中分 面螺栓 密 封 紧 、 力不 够 。对低 压 l 内缸 及 12号持 环 中分 面 螺栓 号 、 改进 , 由原冷 紧改 为 热 紧 , 大 螺 栓 紧 力 , 善 1号 增 改 内缸 56段抽 汽 口温 度 偏高 及 汽 缸 变 形 等 问 题 , 、 增 大部 分螺 栓 直径 、 短螺栓 长 度 , 改进 范 围及 螺栓 缩 需 规格 、 质 、 材 部件 供 货 范 围 同 6号 机 , 提 供 改 进 后 并 新 螺 栓 的紧力 值 , 螺栓 长度 进行 现场 照 配 。 供 改进 提
( ) 化 子午 面型 线 以提高 调节 级效 率 。 3优
( ) 高 喷嘴组 材 质 ( 后 为 1 r2 M V) 4提 改 C l W1 o 。
司 30 W 技术 并做 完善 改 进 的ຫໍສະໝຸດ 型 , 机 组 型号 为 0M 原
7B 、 3 。3 4号机组 于 20 0 6年 投 产 , 运行 中逐 步暴 露 在
21 0 2年 4月 第 1 5卷 第 4期
21 0 2,Vo ,1 l 5,N . o4

300MW汽轮机的通流部分改造

300MW汽轮机的通流部分改造
第3 9卷
第 4期
热 力 透 平
THERM AL TURBI NE
Vo . 9 No 4 13 .
21 0 0年 1 2月
De .2 0 c 01
30 0 MW 汽轮 机 的 通 流部 分 改 造
张东 梅 , 张 岚 ’
( 海电气电站设备有限公 司上海汽轮机厂 , 上 上海 20 4 ) 0 20
Absr c t a t: T ef w ahrt ft go e3 0 h o p t eri i ft 0 MW ta tr iei a gigP we ln . u i i many l o tn h se m ubn n W n t o rP a tNo 1 nt s n 1 il
显著效果 。 为后 续 通 流 改 造 项 目提 供 了成 功 的 经验 。
关 键 词 :0 M 汽 轮 机 ; 流部 分 ; 造 ; 率提 高 30 W 通 改 效 中 图分 类 号 :K 6 T 27 文献标识码 : A 文 章 编 号 :6 2—54 (0 0 0 0 5 0 17 5 9 2 1 )4— 2 5— 3
i r d e The i nto uc d. mpr v o eme ta d rto ti g ha e b e a re o o n n e rf tn v e n c rid utf rHP—P s a ig ec. Th e u t h w h tt e i I e ln t e r s ls s o ta h

要: 主要介绍 了望 亭电厂 1 号 30 1 0 MW 汽轮 机的通流部 分改造 , 通过对 高 中压缸 汽封等进 行 改进 、 改型 ,
表 明漏汽量 大大减 少 , 汽缸效率提 高, 热耗 、 煤耗 降低 , 从而达到 降低发 电成本 的 目的。本文改造事例证 明, 该

早期引进型300MW汽轮机通流部分改造介绍

早期引进型300MW汽轮机通流部分改造介绍

结束语
1、早期引进型300MW汽轮机存在次末级叶片的二阶频率共 早期引进型300MW汽轮机存在次末级叶片的二阶频率共 300MW 振避开率不够和应力集中等安全隐患和汽轮机装置效率 煤耗高等问题, 低、煤耗高等问题,面临着不断上涨的燃料成本和环保 的压力。 的压力。 某公司1号汽轮机改造项目技术合同已于07 07年 28日签 2、某公司1号汽轮机改造项目技术合同已于07年4月28日签 项目正在执行中,将于08 08年 月机组大修中实施; 定,项目正在执行中,将于08年4月机组大修中实施; 2 号汽轮机改造项目有待机组下一个大修周期安排。 号汽轮机改造项目有待机组下一个大修周期安排。 火力发电厂的煤耗水平除与汽轮机装置的效率有关外, 3、火力发电厂的煤耗水平除与汽轮机装置的效率有关外, 还必须考虑锅炉效率、 还必须考虑锅炉效率、热力系统优化及凝汽器的优化运 因而在实施汽轮机改造项目的同时, 行,因而在实施汽轮机改造项目的同时,上述的问题必 须同时考虑,否则,节能降耗的效果会受到较大影响。 须同时考虑,否则,节能降耗的效果会受到较大影响。
三、改造后应达到的主要技术 指标和性能
1、功率及热耗保证值 汽轮机铭牌功率(TRL) 汽轮机铭牌功率(TRL) 330MW
汽轮机最大连续功率( MCR) 汽轮机最大连续功率(T-MCR) ≥347MW 汽轮机热耗率验收保证值(THA) 汽轮机热耗率验收保证值(THA) ≤1887kCal/kW.h
二、改造原则
通过对汽轮机通流部分进行改造, 1、通过对汽轮机通流部分进行改造,达到提 高汽轮机热效率、 高汽轮机热效率、增加汽轮机铭牌出力的目 的,增加汽轮机铭牌出力至330MW,降低汽轮 增加汽轮机铭牌出力至330MW, 330MW 机热耗率(THA工况 工况) 机热耗率(THA工况)至1887kCal/kW.h 7899kj/kwh)以下。 (7899kj/kwh)以下。在不影响改造效果的前 提下, 提下,尽可能利用原有设备 。

国产300 MW汽轮机现代化改造

国产300 MW汽轮机现代化改造

国产300 MW汽轮机现代化改造李祥苓1,张文慎1,韩奎政1,1. 山东邹县发电厂,山东邹城 273522;2. 东方汽轮机厂,四川德阳 618000山东邹县发电厂是一座现代化特大型坑口电站,始建于1983年,现有装机容量2 400 MW(4×300 MW +2×600 MW)。

其中,1985年到1989年相继投产的一、二期工程(4×300 MW)汽轮发电机组是上海汽轮机厂设计生产的N300-165/550/550型,亚临界压力,单轴四缸四排汽,中间再热,冲动凝汽式汽轮机,适宜带基本负荷。

由于当时设计水平和制造工艺上的局限,该型机组的经济性、可靠性及电网调峰性能较为低下,已无法满足目前电网调峰及市场竞争的需要。

为了提高机组经济性和可靠性,降低发电煤耗,确保企业效益,邹县电厂对300 MW国产汽轮机进行了改造(4号、3号机组分别于2001年5月和2002年4月改造完毕,1号、2号机组改造计划于2002年9月和2003年2月相继进行)。

汽轮机改造采用了世界上最先进的子午收缩型调节级和弯扭马刀叶片及DEVA自润滑技术等一系列设计和制造上的国际领先技术。

1 国产300 MW汽轮机组存在的问题1.1 设计落后限于当时计算机技术水平,在汽轮机通流设计中,只能采用二元设计方法(简单径向平衡设计法,不考虑流线曲率和斜率在力平衡方程中的作用);气动设计没有考虑力场作用下叶片的反扭曲效应,造成了较大的能量损失,直接影响了汽轮机通流部分的效率。

由于机械加工工艺水平低下,汽轮机子午通流加工工艺粗糙,无法形成光滑的流道,大大增加了附加的涡流损失,降低了汽缸效率。

1.2 经济性差国产300 MW汽轮机设计热耗为8 255.5 kJ/(kWh),高压缸效率为83.2%,中压缸效率为89.65%,低压缸效率为82.12%,但实际值与设计值有较大差距,机组大修后的热耗一般在8 569 kJ/(kWh)以上,最高可达8 778 kJ/(kWh)以上,高压缸效率实际值为75.9%,中压缸效率实际值为89%,低压缸效率实际值为79%,均与设计值有较大差距,使每台300 MW机组年均多耗标准煤近3.5万t,严重影响了机组经济性,浪费了能源。

某厂300MW汽轮机组通流改造效果分析

某厂300MW汽轮机组通流改造效果分析

某厂300MW汽轮机组通流改造效果分析摘要:随着国内及区域经济的巨大发展,燃煤发电厂面临的经营形势日益严峻,节能降耗已成为对燃煤发电企业生产的约束性指标。

各制造厂近年来引进、消化吸收和自主开发也已掌握了比较成熟的汽轮机通流改造技术。

某厂通过大修机会对300MW机组通流部分进行一系列的改造,完工后的机组热耗大幅度下降,达到了较好的改造效果。

关键词:节能降耗;汽轮机;通流;改造;热耗中图法分类号:TK 文献标识码:A1基本情况介绍某厂300MW1号汽轮机为东方汽轮机有限公司生产的亚临界、中间再热、双缸双排汽凝汽式汽轮机,型号为N300-16.7/537/537-4型(合缸),1998年8月投产。

由于设计、制造年限较早,受当时加工工艺、制造水平等因素的影响,主要指标与设计值偏差较大。

随着新技术的发展以及机组运行年数的增加,机组存在的问题也随之暴露,进行技术改造、提高机组效率势在必行。

2改造前技术状况汽轮机的通流设计采用的是70年代后期至80年代初期引进的陡河日立机组和西屋技术,部分采用了原苏联和国产叶型。

机组虽能达到300MW出力的要求,但经济性比较差。

2.1高压缸技术状况2.1.1调节级效率低:动叶弦高比大,型线差、型损大,没有采用减小端部二次流损失的一些措施,级效率低。

2.1.2静叶叶型不是低型损层流叶型:原设计静叶叶型采用的是国产HQ叶型,其叶型总损失比先进的层流静叶叶型高20%左右。

2.1.3静叶片出汽边偏厚:出汽边厚度与叶栅尾迹损失呈线性关系,对叶栅损失影响很大。

2.1.4动叶片型损大:动叶片采用前苏联ЛМЗ1180叶型,型损大。

2.1.5动叶顶部汽封少,漏汽量大:原设计由于围带结构关系,各级都只有两片汽封,高压缸叶片压差大,汽封漏汽量较大。

2.1.6未采用可控涡流型和弯曲叶片技术:高压缸叶片短,相对高度小,二次流损失是级内最主要损失。

可控涡流型和弯曲静叶片技术均能有效的减小径向二次流损失,级对比试验表明,两种措施均能分别使级效率提高1.5%~2.0%。

300MW锅炉脱硝系统喷氨喷嘴改造

300MW锅炉脱硝系统喷氨喷嘴改造

300MW锅炉脱硝系统喷氨喷嘴改造摘要:对莱城发电厂锅炉脱硝系统喷氨喷嘴磨损严重进行了原因分析,通过在喷管外部加装圆柱形护套、更换为不锈钢材质、增加厚度的方法达到了减轻喷嘴磨损程度,延长其使用寿命,降低维护成本的目的。

关键词:喷氨喷嘴;圆柱形护套;不锈钢;厚度;寿命Retrofit of Ammonia spray nozzle for 300 MW Boiler Denitrification SystemTANG Fuqiang(Huadian International Laicheng Power Plant,Laiwu,Shandong 271100)Abstract:The reasons for the serious abrasion of the ammonia injection nozzles in the boiler denitrification system in Laicheng Power Plant were analyzed.The method of adding a cylindrical sheath to the outside of the nozzle to replace the stainless steel material and increase the thickness of the nozzle reduced the wear of the nozzles and the service life of the nozzles,Reduce maintenance costs.Key words:Ammonia spray nozzle;Cylindrical sheath;Stainless steel;Thickness;Life1 现状调查莱城发电厂锅炉脱硝系统烟道喷氨喷嘴原为普通铁板材质,在机组运行过程中极易受到腐蚀、防磨性能较差,一个大修周期中更换数量较大,增加了维护成本,同时对喷氨效果造成了一定的影响,对脱销系统安全稳定运行造成威胁,因此对脱销系统喷氨喷嘴进行改造迫在眉睫。

国产引进型300MW汽轮机通流部分改造及效果分析

国产引进型300MW汽轮机通流部分改造及效果分析
4 % 额定 负 荷运 行 时也 能保 持较 低 的热 耗 率. 0
() 8 改造 后 的高 、 、 压 缸效 率 分 别 不 低 于 中 低
8 6% , 7. 93. 5% , 9. 8 0% .
( ) 轮机 本体 改 造 保 持 各 管道 接 口位 置 不 4汽 变, 保持 汽 轮机 与 发 电机 连接 方式 和位 置 、 汽机 高 压 转子 与危 急 保 安 器 短 轴 接 口和 位 置不 变 , 持 保 现 有 的汽 轮机 基础 、 中/ 压外 缸 、 高/ 低 汽轮 机 各轴 承 座 和高/ 压进 汽 阀 门均不 变. 中
和 27 16型线 ¨ . 造后 的 喷 嘴 出 口角 比原来 的 J改
型线 出 口角 略小 , 嘴 高度 、 叶 高 度和 高宽 比都 喷 动
胡 ;j 等 : 产 i逊 型 30MW 汽 轮 饥 迎 流 部 分 改 造 及效 果 分 析 0, 国 j l 0
4 l
大于 原尺 寸 , 减少 丁二 次流损 失 , 并使 调节 级 效率
增加到 1 . O级 由于 高 中压 级 数 的增加 和新 叶型 的
降低振动应力. 另外 , 还将调节级 的高压进汽方 向
由反 流 改 为顺 流 , 图 1所 示 . 过 喷 嘴 室 过 渡 如 通
使用 , 使得通 流效率得 到大 幅度提高. 将高 压 内 缸 、 环等做成整体缸 , 持 以减少加工和装 配环 节 , 并 减 少漏 气 . 高压 缸 的通 流部 分 , 对 特别 是第 一 级 的喷嘴和动叶 , 采用整锻后 电脉 冲加工或铣制 的
HU Yu n to ,Z NG i—e g a . HE a Jah n 2

Q i Z A G C n I n , H N og J

浅析300MW汽轮机通流部分改造及效果

浅析300MW汽轮机通流部分改造及效果

浅析300MW汽轮机通流部分改造及效果发表时间:2016-08-23T15:20:22.803Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:杨大为[导读] 汽轮机是电厂的重要作业设备,其运行效率的高低直接影响到整个电厂的经济效益。

杨大为(山西漳泽电力蒲洲发电分公司山西永济 044500)摘要:本文深入分析了汽轮机流通部分的现存问题、改造技术以及改造后的效果分析,希望能够对读者提供一些借鉴和参考。

关键词:汽轮机;问题;改造;效果分析一、前言汽轮机是电厂的重要作业设备,其运行效率的高低直接影响到整个电厂的经济效益。

通过有效的改造能够大大提高设备运行效率,而且更好的保护了环境。

二、汽轮机系统概况山西漳泽电力蒲洲发电分公司一期两台300MW机组采用哈尔滨汽轮机有限责任公司制造的亚临界、一次中间再热、单轴、双缸、双排汽、反动式、直接空冷凝汽式汽轮机,汽轮机型号为NZK300-16.7/537/537。

锅炉为亚临界压力一次中间再热自然循环汽包炉,单炉膛、倒U型布置、四角切圆燃烧方式、直吹式制粉系统、平衡通风、全钢架悬吊结构、半露天布置、固态排渣。

发电机采用哈尔滨电机有限公司制造的卧式水氢氢冷却、隐极、全静态可控硅自并励励磁发电机。

随着汽轮机技术的日新月益,当时引进的技术已不够先进,且机组自投产以来一直存在着运行效率偏低等问题。

针对上述问题山西电力科学研究院于 2013 年 1 月 11 日至 17 日对#1 机组进行了大修前热力性能试验的现场测试工作。

#1 机组热力性能试验结果表明:在5VWO 试验工况下机组经济性为8588.16 kJ/kWh,比厂家设计工况的热耗率 8211.9 kJ/kWh 高出376.26kJ/kWh。

在该工况下高、中、低压缸效率分别为:85.497%、90.767%、87.012%,比设计值 87.694%、93.280%、93.019%分别低 2.197%、2.513%、6.007%,是影响机组经济性的主要原因。

300MW亚临界凝汽机组调节级喷嘴优化设计

300MW亚临界凝汽机组调节级喷嘴优化设计

O pt i mi z a t i o n de s i g n o f g o v e r ni n g s t a g e n o z z l e f o r 3 0 0 MW s u bc r i t i c a l c o n de n s i n g un i t
关键词 :调 节级喷 嘴 ; 调 节级 效率 ; 高压 缸 效率 ; 循环 热效 率
D Ol :1 0 . 3 9 6 9 / J . I S S N. 2 0 9 5 — 3 4 2 9 . 2 0 1 3 . 0 1 . 0 0 3
中图分类号: T M6 2 1 文献标识码 : B 文章编号 : 2 0 9 5 — 3 4 2 9 ( 2 0 1 3 ) 0 1 — 0 0 0 8 — 0 4
0 引 言
由于设计 、 制造 、 安 装等 方 面存在 不合 理 因素 和缺 陷, 国产 引进 型 3 0 0 M W等 级汽 轮 机普 遍存 在 调 节级 实
DI NG Li -d o n g , ZOU Xi a o -h u i
( 1 . Ha n g z h o u Hu a x i nE l e c t r o m e c h a n i c a l E n g i n e e r i n gC a, L t d , H a n g z h o u 3 1 0 0 3 0 , C h i n a ; 2 . Hu a d i a nE l e c t i r c P o w e r Re s e a r c hI n s t i t u t e , H o n g z h o u 3 1 0 0 3 0 , C h i n a )
3 0 0MW s u bc it f i c l a c o nd e n s i n g u n i t ,a n d i t l e a ds t o a s i g n i ic f a n t d e c l i ne o n g o v e r ni n g s t a g e e ic f i e n c y,h i g h - pr e s s u r e c y l i n - d e r e ic f i e nc y a n d c y c l e t h e r ma l e ic f i e n c y o f t h e s t e a m t u r bi ne . On t he pr e mi s e o f e n s u r e t h e u n i t o u t p u t c a p a c i t y,t h e a d o p- t i o n o f t h e ne w n o z z l e ma t e r i l a a nd we l d i ng t e c h n o l o g y,t h e o p t i mi z a t i o n o f t h e n o z z l e l e a f s ha pe,a nd t he r e a s o n a b l e d e s i g n a nd p r o pe r r e d u c t i o n o f t h e o u t l e t a r e a o f t h e n o z z l e g r o u p c a n i mp r o v e t h e t ur b i n e r e l a t i v e i n t e r na l e ic f i e n c y a n d t h e c y c l e t h e r ma l e ic f i e nc y o f t h e u n i t .

综述300mw汽轮机本体技术改造

综述300mw汽轮机本体技术改造
2.2 前箱选择固体自润滑块 在针对前后箱滑动进行改造过程中,可以选择镶嵌自润滑 的固体滑块。并通过螺钉将其在前箱底层进行固定,和原台板 共同组装为滑动副。摩擦中,通过金属滑块基础材料承担相关 负荷。对偶见摩擦条件下,嵌入固体润滑剂能够帮助摩擦面构 成固体的润滑膜层,从而避免摩擦副金属之间能够避免进行直 接接触,提升整体润滑效果。 2.3 主油泵抗震轴用实心轴替换 在实施改造工作结束后,部件轴结构等同于同心轴及其 轴套的组合形式,并把原本的抗震轴悬臂结构转化为双支承结 构,把主油泵相关轴径从原本的φ105毫米变成φ80毫米,使主 推力瓦面积增加了50%,副推力瓦面积扩大了100%,从而提升 了齿形主油泵联轴器的卡涩水平,进一步消除原悬臂抗振轴相 关自由端对1号瓦振动所造成的不良影响。 2.4 把低层内缸设置为双层缸结构 为了进一步降低温差应力所导致的低压内缸变形问题,此 次实施改造的过程中,可以把低压内缸变成双层缸模式,并在 正反低压一级隔板内增设隔板持环,预防内缸表面和高达350摄 氏度的蒸汽进行直接接触[2]。
设置高压区第二到第五级隔板中设置分流叶栅,汽轮机高 压中的前几级叶片相对较短,弦高比相对较大,而通过分流叶栅 能够进一步降低二次流损失。中压第一级到第十级以及中压的第 一级到第三级的静叶主要设计为马刀型的弯曲静叶。该种叶片在 顶部和根部区域朝着各个方向弯曲,并于叶道中沿径向构成一种 C型的压力分布,压力状态是中间低、两边高,气流通过两端朝 着中间汇入,形成主流,能够进一步削减边界两端的层厚,降低 端部二次流损失问题。其主要是选择全三维的黏性设计思想,结 合实验流体相关力学技术以及计算机设备实施具体操作。在实施 该技术后,可以使级效率提升1.5%到2.0%左右。
引言 某电厂中应用的是东方汽轮机生产厂家制造的300MW凝汽

一种改进的亚临界300MW汽轮机喷嘴组[实用新型专利]

一种改进的亚临界300MW汽轮机喷嘴组[实用新型专利]

专利名称:一种改进的亚临界300MW汽轮机喷嘴组专利类型:实用新型专利
发明人:陈远东,李恩峰,肖官和,杨存,赵丽华
申请号:CN201320350870.2
申请日:20130619
公开号:CN203308526U
公开日:
20131127
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种改进的亚临界300MW汽轮机喷嘴组,用于某型号亚临界300MW汽轮机的提高调节级效率、降低煤耗、增加机组出力的改造项目中。

其构造特征是,该喷嘴组由喷嘴组锻件整体加工而成,主要包括喷嘴组外环、喷嘴组内环、静叶片、锁紧片、汽封片、填片等结构;改进的喷嘴组对静叶片型线及子午面型线进行了优化设计,对喷嘴组通流面积优化设计为188cm2,采用EDM(电火花腐蚀)加工手段加工蒸汽流动通道,同时改进了加工工艺;安装于喷嘴组上的调节级动叶叶顶共5道汽封齿,安装于喷嘴组内环上的调节级动叶叶根处及阻汽孔处各1道汽封齿,每道汽封齿为镶嵌式结构,对汽封片径向间隙进行了优化设计,在保证安全的前提下提高调节级效率。

该实用新型的主要用途是提高调节级效率,降低煤耗,增加机组出力。

申请人:北京龙威发电技术有限公司
地址:100044 北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦18层
国籍:CN
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汽轮机喷嘴节能改造

汽轮机喷嘴节能改造

汽轮机喷嘴节能改造祖文福贵州金元茶园发电有限责任公司贵州省毕节市 551800一、2号汽轮机概况贵州大方电有限公司#2汽轮机为东方汽轮机厂制造的300MW汽轮机,型号为N300-16.7/537/537-8型(合缸),为一次中间再热、单轴、双缸双排汽凝汽式汽轮机。

二、2号汽轮机修前主要性能指标由于设计、制造、安装等方面存在不合理因素和缺陷,国产引进型300MW汽轮机普遍存在调节级实际效率低于设计值的问题。

2011年4月委托华电电力科学研究院(以下简称华电电科院)对2号汽轮机进行修前性能诊断试验,改造前以汽轮机3VWO工况为基准,试验工况以3VWO工况下对试验参数进行第二类修正后,机组的热耗率为8252.2kJ/(kW•h),比设计值7884kJ/(kW•h)偏高368.2kJ/(kW•h);发电煤耗为327.32g/(kW•h),比设计值309g/(kW•h)偏高18.32g/ (kW•h);供电煤耗率为349.53g/(kW•h)。

调节级效率41.54%,比设计值低22.16%,高压缸效率81.18%,比设计值低3.5%。

调节级效率低于设计值将导致高压缸效率显著降低,限制了机组出力。

三、2号汽轮机喷嘴优化改造方案及技术措施3.1更换新设计的调节级喷嘴组3.1.1优化喷嘴组叶片型线及子午面收缩型线优化喷嘴组叶片型线,由原来的JZ.81(层流叶型)改为JZ.343(后加载叶型),改善调节级动、静叶片的气动载荷分布,减少叶栅通道的二次流损失;优化子午面收缩型线及通道收缩比,降低静叶通道前段的负荷,减少叶栅的端部损失。

图2喷嘴组叶片子午面型线优化3.1.2先进的蒸汽泄漏控制技术增加叶顶汽封齿道数,将叶顶汽封齿数由原设计的1道增加至3道,同时减小调节级叶顶及叶根汽封的径向间隙,汽封间隙由原来的1~1.4mm减小到1.0±0.05mm,可大大减小叶顶汽封的漏汽损失;在喷嘴组水平中分面上增加门型密封键,减少喷嘴组中分面处弧段之间的漏汽损失。

日立300MW汽轮机喷嘴调节级改造

日立300MW汽轮机喷嘴调节级改造

日立300MW汽轮机喷嘴调节级改造摘要:日本日立公司生产的TCDF—33.5型汽轮机是亚临界、中间再热、双缸双排汽凝汽式汽轮机。

汽轮机高压缸效率低,热耗偏高,机组出力降低,这其中调节级效率低是重要的原因之一。

采用较先进的技术对调节级喷嘴组进行改造,可以显著提高调节级效率,增加机组出力。

关键词:汽轮机;喷嘴;改造1.概述大唐洛阳首阳山发电有限责任公司#3 汽轮机为日本日立公司生产的亚临界、一次中间再热、单轴双缸双排汽、凝汽式汽轮机,其型号为:TCDF-33.5。

该汽轮机通流部分共26级,高压部分为1级单列调节级加7个压力级;中压部分为6个压力级;低压部分为分流对置结构,由2×6个压力级组成。

3号汽轮机除调节级为冲动级外,其余均为反动级。

汽轮机高中合缸为双层结构,以便降低内、外缸的应力和温度梯度。

低压缸为对称分流双层结构,内缸采用下半支撑,由横销和纵销定位,内外缸之间装有一波纹膨胀节,允许内缸相对外缸移动,并防止空气进入凝汽器。

发电机端排汽室侧安装有盘车装置。

2.#3机组存在问题及运行状况#3机组在运行周期的数次大修后,机组的经济性能不仅与目前300MW机组的先进水平有巨大差距,而且与设计值相比仍存在相当大的差距,根据该机组2011年C修后热力性能试验试验结果可知,机组热耗率偏高,高缸效率偏低。

100%、75%、56.5%额定负荷时,对应热耗率分别为8182.7、8267.74、8432.96 kJ/kWh,对应高压缸效率81.16%、78.19%、77.03%;高压缸效率低于设计值(84.36%)3个百分点以上,且部分负荷下表现突出。

2.1 机组热耗偏高在300MW负荷情况下,二类修正后热耗为8129.87 kJ/kWh,比额定工况下设计热耗率7998.00 kJ/kWh偏高131.87kJ/kWh;在部分负荷工况下机组经济性更差,在160MW工况下,其修正后热耗已达到达8432.96 kJ/kWh。

300MW汽轮机喷嘴组改造

300MW汽轮机喷嘴组改造

300MW汽轮机喷嘴组改造肖官和,赵丽华,薛飞,曾荣鹏北京龙威发电技术有限公司,北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦,100044Retrofit of Nozzle Group for 300MW Steam TurbineXiao Guanhe,Zhao Lihua,Xue Fei,Zeng RongpengFang Yuan Building Second 56 Zhongguancun South Street Haidian District,Beijing 100044 PRCAbstract: It is a common problem that the efficiency of governing stage is significantly lower than the design value in 300MW steamturbine worked in china. This paper introduced the optimization retrofit technology for nozzle group of 300MW steam turbine from the design, manufacturing and installation. The technology was adopted for retrofit of nozzle group in more than 20 300MW steam turbines. After retrofit, acceptance test shows that the efficiency of governing stage was increased by 10%~15% at rated conditions. The effect of energy-saving was significant.KEY WORD: 300MW steam turbine; nozzle group; retrofit; energy-saving摘要:我国在运300MW汽轮机普遍存在调节级效率远低于设计值的情况,严重影响了汽轮机的经济性。

300MW汽轮机喷嘴优化设计

300MW汽轮机喷嘴优化设计

300MW汽轮机喷嘴优化设计
张宏光;任大康;蒋洪德;朱宇航
【期刊名称】《汽轮机技术》
【年(卷),期】1991(000)006
【总页数】1页(P1)
【作者】张宏光;任大康;蒋洪德;朱宇航
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】TK263.4
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300MW锅炉二次风喷嘴的低成本优化

300MW锅炉二次风喷嘴的低成本优化

300MW锅炉二次风喷嘴的低成本优化
张立栋;李伟伟;匡青峰;于婷俐;周阳;赖福生
【期刊名称】《化工机械》
【年(卷),期】2016(043)002
【摘要】二次风射流对锅炉内空气动力场的构成起重要作用,对二次风喷嘴进行改造,在喷嘴内添加不同形状的导叶,并进行不同工况下的对比,得知圆弧形导叶效果最佳,同时进行炉内切圆对比,可知采用圆弧形导叶对喷嘴出口速度进行优化,能够提高喷嘴射流刚度、明显改善炉内空气动力场、优化锅炉的运行状态.
【总页数】5页(P235-238,256)
【作者】张立栋;李伟伟;匡青峰;于婷俐;周阳;赖福生
【作者单位】东北电力大学能源与动力工程学院;华能巢湖发电有限责任公司;华能巢湖发电有限责任公司;国电双鸭山发电有限公司;国电双鸭山发电有限公司;华能巢湖发电有限责任公司
【正文语种】中文
【中图分类】T0054+.9
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300MW汽轮机喷嘴组改造肖官和,赵丽华,薛飞,曾荣鹏北京龙威发电技术有限公司,北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦,100044 Retrofit of Nozzle Group for 300MW Steam Turbine Xiao Guanhe,Zhao Lihua,Xue Fei,Zeng RongpengFang Yuan Building Second 56 Zhongguancun South Street Haidian District,Beijing 100044 PRCAbstract: It is a common problem that the efficiency of governing stage is significantly lower than the design value in 300MW steam turbine worked in china. This paper introduced the optimization retrofit technology for nozzle group of 300MW steam turbine from the design, manufacturing and installation. The technology was adopted for retrofit of nozzle group in more than 20 300MW steam turbines. After retrofit, acceptance test shows that the efficiency of governing stage was increased by 10%~15% at rated conditions. The effect of energy-saving was significant.KEY WORD: 300MW steam turbine; nozzle group; retrofit; energy-saving摘要:我国在运300MW汽轮机普遍存在调节级效率远低于设计值的情况,严重影响了汽轮机的经济性。

本文从设计、加工制造和安装等方面介绍了汽轮机喷嘴组优化改造技术,该技术已成功应用于国内20余台300MW汽轮机的喷嘴组改造。

改造后的性能测试结果表明,额定工况下,调节级效率提高了约15%~20%,节能效果显著。

关键词:300MW汽轮机; 喷嘴组; 改造; 节能1 引言300MW汽轮机组是我国电力生产的主力机组,目前国内在运的300MW汽轮机组已有500多台[1]。

喷嘴组是汽轮机的关键部件之一,与调节阀相连,实现汽轮机主蒸汽流量的调节。

受设计、制造和安装等方面不合理因素的影响,我国在运300MW汽轮机普遍存在调节级效率远低于设计值的情况。

额定工况下,汽轮机调节级的功率约占高压缸功率20%,占整机功率约6.2%,调节级效率远低于设计值将严重影响高压缸效率,显著降低汽轮机的经济性。

北京龙威发电技术有限公司(以下简称龙威公司)技术人员,从调节级的特点和影响其效率的因素着手,提出了喷嘴组优化改造的技术措施,开发了300MW汽轮机喷嘴组改造技术。

截至2010年6月,已应用该技术对国内20余台300MW 汽轮机喷嘴组进行了改造。

改造后汽轮机的热力性能试验结果表明,额定工况下,调节级效率相对改造前提高了约15%~20%,节能效果显著。

2 300MW汽轮机调节级的特点调节级的工作特点是部分进汽和变工况时焓降变化大,调节级承担的焓降比中间级大。

表1为某型号300MW汽轮机调节级的设计特性。

表1 某型号300MW汽轮机调节级的设计特性[2]由表1可见,汽轮机调节级的特点可以进一步总结如下:(1)设计级效率低,额定工况下的设计效率通常比中间级效率低约15%~20%,随着全开阀门数和部分进汽度的减少而降低;(2)功率大,且随机组功率的降低而增大;(3)功率份额大,在额定工况下,调节级功率约占整机功率的6.2%,且随着机组功率的下降显著增大,在30%额定工况下,调节级功率可占整机功率的11%以上。

3 300MW汽轮机调节级存在的问题及其影响3.1 300MW汽轮机调节级存在的问题(1)实际运行效率远低于设计值。

根据西安热工研究院等电力试验研究单位对国内在运多台300MW汽轮机调节级效率的实测结果,额定工况下调节级效率仅为40%-50%左右,比设计值低出约20个百分点。

(2)运行一段时间后,喷嘴汽道存在不同程度的磨损,出汽边尤为严重。

喷嘴出汽边破损后,一方面降低了调节级的运行可靠性;另一方面改变了静叶型线,增大了流动损失,同时增大了喷嘴出汽面积和部分负荷下的进汽节流损失,严重降低了调节级效率。

图1 调节级喷嘴组出汽边破损3.2 300MW汽轮机调节级存在问题的原因分析(1)喷嘴组的设计存在不合理因素。

1)、国内在运300MW汽轮机调节级设计汽封齿数少、间隙大,一方面增大了蒸汽泄漏损失;另一方面,泄漏蒸汽以不正确的方向进入调节级动叶,对主流蒸汽产生一定程度的干扰,增加了流动损失。

2)、喷嘴组设计出口面积过大,以H156型300MW 汽轮机为例,若汽轮机内效率能够达到设计性能,锅炉和发电机及辅机出力可以满足汽轮机连续出力达到350MW以上[3]。

喷嘴组设计面积过大将导致机组在部分负荷下经济性能差,尤其是70%负荷及以下工况性能下降幅度较大。

目前,我国在运的大部分300MW汽轮机组在绝大部分时间内都是带部分负荷运行,喷嘴组设计面积过大已对机组运行的经济性产生了不利影响。

3)、部分300MW汽轮机喷嘴组设计汽道数过少,静叶栅的相对节距偏离最佳节距较大,静叶对汽流的导向作用不佳。

(2)喷嘴组材质选用不当。

国内在运的300MW汽轮机喷嘴组材质大多采用1Cr12Mo或1Cr11MoV,这些材料的性能等级较低,高温持久强度较差,抗固体颗粒的冲蚀性能差。

(3)喷嘴组的加工工艺相对落后。

目前国内在运的300MW汽轮机喷嘴组主要采用以下两种加工制造工艺:1)、静叶采用组焊方式,由于存在焊接定位误差及变形等因素,焊接后汽道节距及喉口尺寸难以精确控制;2)、以石墨为电极,采用EDM(电溶解)加工方式加工汽道,受石墨材质性能的影响,加工精度较差。

(4)喷嘴组的安装、检修方面也存在一定问题,导致调节级动、静叶片之间匹配不佳,降低了调节级效率。

图2 调节级叶顶汽封结构3.3 调节级存在的问题对汽轮机经济性的影响[4]P0P0'tP0'h0△h=△h=△h=△h=△hP2h'△hi=△hih△h△hh'''hsB=△hi=△hiP3△h''△hi图3 喷嘴配汽高压缸的热力过程线图3为某300MW汽轮机4阀全开、5阀部分开启工况下高压缸的热力过程线。

新蒸汽压力为0p,第I-IV喷嘴组(调门全开)前的压力为0p ,第V喷嘴组(调门部分开启)前的压力为0"p ,调节级后压力为2p ,高压缸的排汽压力为3p 。

调节级效率i η按式(1)进行计算:02i i I V i I II III IV V i t t h h h G G G G G h h G Gηηη-+++===+()(1)高压缸的内效率i η高按式(2)进行计算:i i i t i t i i t t t t t i t t t t t G h G h G h G h G h G h G h G h G h G h G h G h G h G h ηηηηη'''''++==''''++'''=+''''++高(2)式(2)中G 、G '分别是调节级的蒸汽流量和高压缸其它级的蒸汽流量;i η、i η'分别为调节级效率和高压缸其它各级的平均效率。

设t t t G h A G h G h =''+,t i t t G h B G h G h η'''=''+则式(2)可写为:i i A B ηη=+高 (3)若忽略重热效应,则A B 与可以视为与调节级效率无关的常数。

汽轮机的热耗率按式(4)进行计算: 03600R t i m gH ηηηη= (4) 式(4)中t η为理想蒸汽动力循环效率,oiη为汽轮机相对内效率,m η为机械效率,g η为电机效率,m η与g η可以近似看作常数,设m g C ηη=,则03600R t iH C ηη=(5)由图3及式(1)-(5)可以得出以下结论: 1)调节级效率受阀门节流损失影响较大,且随着阀门开度和主汽流量的减小而降低;2)当i η降低时,将导致 i η高及io η降低。

在低负荷工况下运行时,即当t h ∆/'t h ∆比值较大时,i η远低于设计值将导致i η高及io η的显著下降,从而导致R H 明显增加;3)在低负荷工况,如果喷嘴组出口面积过大,将导致R H 增大。

若提高主汽压力,则需减小调门开度,一方面将导致节流损失增大、调节级效率i η下降,另一方面将使调节级功率份额A 增大,进一步降低i η高及io η;若降低主汽压力,增大调门开度,将导致t η下降。

4 300MW 汽轮机喷嘴组改造原则与技术措施针对300MW 汽轮机调节级存在的问题,经过认真研究和科学分析,提出了汽轮机喷嘴组改造原则及技术措施,在此基础上成功开发了300MW 汽轮机喷嘴组改造技术。

4.1 改造原则为提高改造的可靠性、降低改造成本,300MW 汽轮机喷嘴组改造遵循以下原则:(1)高压内缸及喷嘴室保持不变,喷嘴组与原喷嘴室的接口保持不变,仅更换喷嘴组及相关附件;(2)调节级动叶片仍采用原叶片,喷嘴组改造后应确保调节级静叶与动叶匹配良好。

4.2 采取的主要技术措施(1)优化喷嘴组叶片型线,改善调节级动、静叶片的气动载荷分布,减少叶栅通道的二次流损失;优化子午面收缩型线及通道收缩比,降低静叶通道前段的负荷,减少叶栅的二次流损失,提高流动效率。

图4 喷嘴组叶片型线优化图5 喷嘴组子午面收缩型线优化(2)适当缩小喷嘴组出口面积,减少阀门节流损失,提高调节级效率。

在确定喷嘴组出口面积时,需要充分调研并掌握汽轮机、凝汽器等设备的实际性能,根据机组的负荷率情况及夏季工况的背压情况,选择合理的喷嘴组出口面积。

(3)增加汽封齿数、减小汽封径向间隙,降低漏汽损失及泄漏蒸汽对主流蒸汽的干扰。

由图7可以看出,当泄漏蒸汽量减少后,泄漏蒸汽对主流的干扰也大为减弱。

图6 改进后的调节级汽封streamline on mean S2surface图7 泄漏流动与主流相互作用流场(4)喷嘴组材质采用综合性能明显优于1Cr12Mo和1Cr11MoV的1Cr12WMoV锻件,优化喷嘴组汽道加工工艺,应用紫铜电极电溶解加工喷嘴汽道,改善汽道加工精度及固体颗粒冲蚀的能力,提高调节级的可靠性和效率。

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