小井眼水平井技术在大牛地气田的应用_赵文彬
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表 3 不同井眼钻速对比
井号 D P 1 8 D P 2 0 D P 2 1 D P 2 5 H D P S-1 D P 2 6 T 水平段井眼尺寸 / mm 2 1 5 . 9 2 1 5 . 9 2 1 5 . 9 1 5 2 . 4 1 5 2 . 4 1 5 2 . 4 钻井周期 / d 1 0 9 . 8 1 1 1 3 . 6 1 1 5 0 . 4 2 4 0 . 9 2 5 9 . 6 3 4 0 . 9 6 全井平均机械钻速 / m·h-1 3 . 9 3 3 . 9 5 3 . 9 0 7 . 3 5 6 . 7 7 6 . 7 7 水平段机械钻速 / m·h-1 4 . 2 5 3 . 4 0 3 . 1 9 6 . 7 9 5 . 6 3 5 . 6 0
1 原结构的钻井概况
0 1 0年 以 前 大 牛 地 气 田 实 施 的 水 平 井, 主 要 采 2 用表 1 所示的井身结构 。 由于二 开 采 用 3 1 1 . 2 mm 井 眼 , 直 径 大 、P D C 钻头扭矩大 , 钻具扰动问题突出 , 直井段易出现井斜 超标问题 。 为避 免 产 生 较 大 位 移 , 采 用 小 钻 压 吊 打 ; 造斜段由于井眼过大 , 稳方位困难 , 易出现方位漂移 , 这些都严重影响了钻井速度 。 造斜点以及水平段由于大井眼井壁的不稳定 性 , D P 8 井 、D P 9 井 、D P 1 1 井 、D P 1 2 井 、D P 1 5井均 由于钻遇煤层提前完钻 ,D P 1 3 井三开钻遇煤层填井侧钻后钻遇泥岩 , 未按预案实施 。
3 / , 动切力大于 4 , 动塑比控制在 0 钻井完井液体系进入目的层后 , 钻井液密度为 1 . 0 8~1 . 0 9 c m P a . 3 5 g . 4 8 之间 , 能够满足钻井液携带岩屑的能力 ; 而粘滞系数在 0 . 0 7 左右 , 同样表明钻井液的循环摩 阻 ~0
系数很小 , 钻井过程循环压力小 。 摒弃欠平衡钻井模式 , 采用近平衡钻井大大降低了钻井风险 , 对于石 盒子组等稳定性地层 ,6 i n 钻头钻井风险的降低使小井眼的优越性更加明显 。 3 . 2 . 2 6 i n 井眼的井壁稳定性 井壁不稳定是指钻井或完井过程中出现的井壁坍塌 、 缩径 、 地层被压裂 等 井 下 复 杂 情 况 。6 i n井眼 比 8 i n 井眼稳定性更强 , 近平衡压力钻井对小段泥岩 、 煤层问题不大 。D P 1 井是大牛地气田的第 1 口 , 水平井 , 三开采用6 i n 钻头 , 钻遇多套泥岩 、 煤层 ,3 次改变井眼轨迹 ( 2 次注水泥塞 ,1 次悬空侧钻 )
1] 由宾汉钻速方程 [ 可 知 , 钻 速 与 钻 头 直 径 成 反 比 , 因 此 ,6 i n钻头在其他参数不变的情况下要比
钻头钻速要快 , 与实际相符 。 8 i n )配套钻井技术 特别是泥页岩安全钻进技术 , 在优化钻井液体系方面 , 要求在钻遇煤层 5 2 0 m前
3 / 以 上,适 当 加 入 磺 化 材 料, 并 将 失 水 降 至 5 及时调整钻井液性能 , 将密度提 至 1 . 2 5 c m m l以 内 ; 另 g
井径的增大 , 压剪应力强度因子减小 , 拉 剪 应 力 强 度 因 子 增 大 。D P 1 7井和 D P 1 8 井 相 邻, 目 的 层 同 为 ) , 充分说明了小井眼 山 1 段 1 小层 , 分别用 6 表4 i n 和 8 i n 钻头完井 。 对比这 2 口井的实钻情况 ( 的井壁稳定性更好 。
表 4 D P 1 7 井和 D P 1 8 井钻井参数对比
井号 D P 1 7 D P 1 8 二开钻井液 钾铵基聚磺钻井液 钾铵基聚磺钻井液 机械钻速/ m·h-1 4 . 4 6 3 . 9 3 钻井周期/ d 7 5 1 0 9 . 8 1
易垮塌点 ) 起至 2 垂深 2 D P 1 8 井钻至 A 点 ( 9 4 8 m ( 8 1 8 m) 煤层垮塌 , 发生埋钻事故 , 此时钻井液 3 / 密度 1 . 2 3 c m 。 侧钻至 A 点又发生严 重 垮 塌 导 致 埋 钻 , 被 迫 再 次 填 井 侧 钻 ; 并 且 试 气 过 程 中 , 通 井 g
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石油天然气学报 ( 江汉石油学院学报)
2 0 1 1年1 2月
3 对比分析
3 . 1 钻速对比 3 . 1 . 1 与已钻井的对比 利用 6 i n 井眼机械钻速高的特点 , 大大缩短了钻井周期 , 降本增效 。 分析近期完钻几口井的实钻 数 据 , 平均机械钻速提高 7 7 . 3 3% 、 平均钻井周期缩短 6 2 . 1 5% 。 不同井眼钻速对比如表 3 所示 。
收稿日期]2 0 1 1-0 7-0 4 [ ) 。 基金项目] 国家科技重大专项 ( 2 0 0 8 Z X 0 5 0 4 5 0 0 3 0 0 2 [ ,男,2 作者简介] 赵文彬 ( 1 9 8 2- ) 0 0 5 年东北石油大学毕业,硕士,工程师,现主要从事钻井与完井工艺及应用工作 。 [
第3 3 卷第 1 2期
赵文彬等:小井眼水平井技术在大牛地气田的应用
·1 1 7·
最后仍顺利完井 , 足以证实 6 i n 井眼的稳定性更强 。 煤层及泥页岩失稳的原因之一是当井眼钻开后 , 由于地应力 的 作 用 , 井 壁 围 岩 发 生 应 力 集 中 现 象 ,
3] 。 井壁上最大切向应力超过原地应力 1 倍以上 , 井壁岩石因所承 受 的 应 力 大 于 其 自 身 强 度 而 发 生 失 稳 [
3 3 / ,至 A 点时钻井液密度 1 / , 管柱下到裸眼段又 多 次 遇 阻 。D P 1 7井煤层钻井液密度1 . 2 7 c m . 1 6 c m g g
并顺利完井 。 在同一地区钻遇同段煤层 , D P 1 7 井小 井 眼 低 密 度 钻 井 液 仍 顺 利 完 井 , 而 D P 1 8井高密度钻井液仍 出现井壁失稳 , 再次证明了小井眼的稳定性更强 。 3 . 2 . 3 固井技术的提高
外 , 钻井液加入封堵剂 , 封堵煤层裂纹 , 并调整靶前距 , 有效降低水平井钻遇煤层段长度等 , 这些都大
2] 。 大降低了钻井风险 , 提高了机械钻速 , 缩短了钻井周期 [
水平段采用裸眼悬空侧钻技术 , 调整井眼轨迹避开泥岩 、 煤层等不稳定地层 , 提高砂岩钻遇率 。 通过全井段 P D C 钻头钻进提高机械钻速 、 优化钻 柱 组 合 降 低 摩 阻 扭 矩 、 优 化 钻 井 液 体 系 减 少 井 下 复杂以及要求现场施工细化钻井作业参数等 , 形成的配套钻井技术满足了大牛地水平井优快钻井需要 。 3 . 2 降低风险对比 大牛地气田水平井开发初期 , 水平段采用 8 i n 井眼完井主要是降低风险 , 并且 5 i n 生产套 管 配 套的井下工具比较成熟 , 可靠性高 , 成本较低 。 3 . 2 . 1 6 i n 井眼的适应性 大牛地气田水平井试验初期采用欠平衡保护储层的钻进方式 , 在上古生界山西组 、 太原组复杂情况 频发 。 随着对 Ⅱ 、 Ⅲ 类储层认识的不断深入 , 目前主要使用近平衡钻井加后续压裂的开发模式 , 钾铵基
2 优化设计
前期实施的水平井主要存在以下问题 : ① 以盒 1 段为目的层的水平井造斜段泥岩垮塌严重 , 以山 1 段 为目的 层 的 水 平 井 煤 层 垮 塌 严 重 ; ② 钻 井 周 期 长 , 钻速低 , 成本高 。 针对这些问题 , 开展了以提速降Hale Waihona Puke Baidu 增效 为 目 的 的 水 平 井 试 验 , 主 要 以 中 等 水 平 段 长 、 水平段井眼 、 压裂建产为主线 , 以降本增效 、 快速成井为原则 。 优化后的井身结构如表 2 所示 。 6 i n
石油天然气学报 ( 江汉石油学院学报) 2 0 1 1年1 2月 第3 3卷 第1 2期 ) D ( e c . 2 0 1 1 V o l . 3 3 N o . 1 2 J o u r n a l o f O i l a n d G a s T e c h n o l o J . J P I g y
2 0 0 2 年以来 , 大牛地气田水平井试 验 经 历 了 3 个 阶 段 : 以 扩 大 Ⅰ 类 储 层 泄 气 面 积 、 自 然 建 产 为 目 的的探索阶段 ; 利用长水平段 , 通过近平衡压力钻井使 Ⅰ 类储层自 然 建 产 、 通 过 欠 平 衡 压 力 钻 井 使 Ⅱ 、 Ⅲ 类储层自然建产的推广试验阶段 ; 针对 Ⅱ 、 Ⅲ 类储层欠平衡钻井存在的问题 , 继续开展长水平段的完 善应用试验阶段 。 基于前期施工经 验 以 及 水 平 井 建 产 存 在 的 问 题 ,2 中等水平段 0 1 0年以后开展了以 “ 长 、6 i n 水平段井眼 、 压裂建产 ” 为主线的提速降本增效试验 , 实际钻井情况及 后 期 生 产 表 明 , 小 井 眼 水平井技术完全适合大牛地气田的综合开发 。
表 2 优化后的井身结构
开次 一开 二开 三开 井眼尺寸 × 套管尺寸 ) × 2 ) 1 1 . 2 mm ( 2 i n 4 4 . 5 mm ( i n 3 1 9 ) × 1 ) 1 5 . 9 mm ( i n 7 7 . 8 mm ( n 2 8 7i ) × 1 ) 5 2 . 4 mm ( i n 1 4 . 2 mm ( i n 1 6 4
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小井眼水平井技术在大牛地气田的应用
赵文彬 , 邓红琳 , 张伯文
( ) 中石化华北分公司工程技术研究院,河南 郑州 4 5 0 0 0 6
[ 摘要 ] 大牛地气田水平井试验前期 , 井身结构采用 8 i n 钻头完井 , 主要是考虑到水平段 钻 井 存 在 风 险 , 大井眼便于复杂情况的处理 , 后续的补救措施比较完善 , 当时 6 i n 水平井井眼压裂改造技术及 工 具 不 够 完 善 , 为工程施工留有余地 。2 0 1 0 年以 来 大 牛 地 气 田 水 平 井 实 施 6 i n钻 头 完 井 得 到 普 遍 认 同。通 过 分 析 对 比 , 重点从提高机械钻速 、 降低钻井 风 险 、 降 低 钻 井 和 固 井 成 本 方 面 阐 述 了 水 平 井 6 i n井眼完井的优越 性 , 并结合大牛地气田实际和对苏里格气田的调研 , 提出今后发展的建议 。 [ 关键词 ] 大牛地气田 ; 水平井 ; 井身结构 ; 机械钻速 ; 固井 ; 优化 [ 中图分类号 ]T E 2 4 3 [ )1 文献标识码 ]A [ 文章编号 ]1 0 0 0-9 7 5 2( 2 0 1 1 2-0 1 1 5-0 4
3 . 1 . 2 原因分析 )理论依据 对比 2 种井身结构 ,8 1 i n 井眼要比 6 i n 井眼每开次至少破碎 1 倍以上的岩石 , 但 每 开次的钻压相差不大 , 这样 6 i n 井眼的单位面积钻压要比 8 i n 井眼大得多 。 需要说明的是 , 大尺 寸 井 眼没有采用更大的钻压主要是考虑 目 前 普 遍 采 用 5i n钻 杆 承 受 的 扭 矩 和 钻 压 有 限, 并 且 过 大 钻 压 会 导 致钻杆纵横弯曲严重 , 井身质量超标 。 另外小井眼便于强化参数 , 提高机械钻速 。
表 1 优化前井身结构
开次 一开 二开 三开 井眼尺寸 × 套管尺寸 ) × 3 ) 4 5 . 3 mm ( 7 i n 3 9 . 7 mm ( 3 i n 4 1 1 ( ) ( ) 1 1 . 2 mm 1 2 i n × 2 4 4 . 5 mm 9 i n 3 ) × 1 ) 1 5 . 9 mm ( i n 3 9 . 7 mm ( i n 2 8 5
井号 D P 1 8 D P 2 0 D P 2 1 D P 2 5 H D P S-1 D P 2 6 T 水平段井眼尺寸 / mm 2 1 5 . 9 2 1 5 . 9 2 1 5 . 9 1 5 2 . 4 1 5 2 . 4 1 5 2 . 4 钻井周期 / d 1 0 9 . 8 1 1 1 3 . 6 1 1 5 0 . 4 2 4 0 . 9 2 5 9 . 6 3 4 0 . 9 6 全井平均机械钻速 / m·h-1 3 . 9 3 3 . 9 5 3 . 9 0 7 . 3 5 6 . 7 7 6 . 7 7 水平段机械钻速 / m·h-1 4 . 2 5 3 . 4 0 3 . 1 9 6 . 7 9 5 . 6 3 5 . 6 0
1 原结构的钻井概况
0 1 0年 以 前 大 牛 地 气 田 实 施 的 水 平 井, 主 要 采 2 用表 1 所示的井身结构 。 由于二 开 采 用 3 1 1 . 2 mm 井 眼 , 直 径 大 、P D C 钻头扭矩大 , 钻具扰动问题突出 , 直井段易出现井斜 超标问题 。 为避 免 产 生 较 大 位 移 , 采 用 小 钻 压 吊 打 ; 造斜段由于井眼过大 , 稳方位困难 , 易出现方位漂移 , 这些都严重影响了钻井速度 。 造斜点以及水平段由于大井眼井壁的不稳定 性 , D P 8 井 、D P 9 井 、D P 1 1 井 、D P 1 2 井 、D P 1 5井均 由于钻遇煤层提前完钻 ,D P 1 3 井三开钻遇煤层填井侧钻后钻遇泥岩 , 未按预案实施 。
3 / , 动切力大于 4 , 动塑比控制在 0 钻井完井液体系进入目的层后 , 钻井液密度为 1 . 0 8~1 . 0 9 c m P a . 3 5 g . 4 8 之间 , 能够满足钻井液携带岩屑的能力 ; 而粘滞系数在 0 . 0 7 左右 , 同样表明钻井液的循环摩 阻 ~0
系数很小 , 钻井过程循环压力小 。 摒弃欠平衡钻井模式 , 采用近平衡钻井大大降低了钻井风险 , 对于石 盒子组等稳定性地层 ,6 i n 钻头钻井风险的降低使小井眼的优越性更加明显 。 3 . 2 . 2 6 i n 井眼的井壁稳定性 井壁不稳定是指钻井或完井过程中出现的井壁坍塌 、 缩径 、 地层被压裂 等 井 下 复 杂 情 况 。6 i n井眼 比 8 i n 井眼稳定性更强 , 近平衡压力钻井对小段泥岩 、 煤层问题不大 。D P 1 井是大牛地气田的第 1 口 , 水平井 , 三开采用6 i n 钻头 , 钻遇多套泥岩 、 煤层 ,3 次改变井眼轨迹 ( 2 次注水泥塞 ,1 次悬空侧钻 )
1] 由宾汉钻速方程 [ 可 知 , 钻 速 与 钻 头 直 径 成 反 比 , 因 此 ,6 i n钻头在其他参数不变的情况下要比
钻头钻速要快 , 与实际相符 。 8 i n )配套钻井技术 特别是泥页岩安全钻进技术 , 在优化钻井液体系方面 , 要求在钻遇煤层 5 2 0 m前
3 / 以 上,适 当 加 入 磺 化 材 料, 并 将 失 水 降 至 5 及时调整钻井液性能 , 将密度提 至 1 . 2 5 c m m l以 内 ; 另 g
井径的增大 , 压剪应力强度因子减小 , 拉 剪 应 力 强 度 因 子 增 大 。D P 1 7井和 D P 1 8 井 相 邻, 目 的 层 同 为 ) , 充分说明了小井眼 山 1 段 1 小层 , 分别用 6 表4 i n 和 8 i n 钻头完井 。 对比这 2 口井的实钻情况 ( 的井壁稳定性更好 。
表 4 D P 1 7 井和 D P 1 8 井钻井参数对比
井号 D P 1 7 D P 1 8 二开钻井液 钾铵基聚磺钻井液 钾铵基聚磺钻井液 机械钻速/ m·h-1 4 . 4 6 3 . 9 3 钻井周期/ d 7 5 1 0 9 . 8 1
易垮塌点 ) 起至 2 垂深 2 D P 1 8 井钻至 A 点 ( 9 4 8 m ( 8 1 8 m) 煤层垮塌 , 发生埋钻事故 , 此时钻井液 3 / 密度 1 . 2 3 c m 。 侧钻至 A 点又发生严 重 垮 塌 导 致 埋 钻 , 被 迫 再 次 填 井 侧 钻 ; 并 且 试 气 过 程 中 , 通 井 g
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石油天然气学报 ( 江汉石油学院学报)
2 0 1 1年1 2月
3 对比分析
3 . 1 钻速对比 3 . 1 . 1 与已钻井的对比 利用 6 i n 井眼机械钻速高的特点 , 大大缩短了钻井周期 , 降本增效 。 分析近期完钻几口井的实钻 数 据 , 平均机械钻速提高 7 7 . 3 3% 、 平均钻井周期缩短 6 2 . 1 5% 。 不同井眼钻速对比如表 3 所示 。
收稿日期]2 0 1 1-0 7-0 4 [ ) 。 基金项目] 国家科技重大专项 ( 2 0 0 8 Z X 0 5 0 4 5 0 0 3 0 0 2 [ ,男,2 作者简介] 赵文彬 ( 1 9 8 2- ) 0 0 5 年东北石油大学毕业,硕士,工程师,现主要从事钻井与完井工艺及应用工作 。 [
第3 3 卷第 1 2期
赵文彬等:小井眼水平井技术在大牛地气田的应用
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最后仍顺利完井 , 足以证实 6 i n 井眼的稳定性更强 。 煤层及泥页岩失稳的原因之一是当井眼钻开后 , 由于地应力 的 作 用 , 井 壁 围 岩 发 生 应 力 集 中 现 象 ,
3] 。 井壁上最大切向应力超过原地应力 1 倍以上 , 井壁岩石因所承 受 的 应 力 大 于 其 自 身 强 度 而 发 生 失 稳 [
3 3 / ,至 A 点时钻井液密度 1 / , 管柱下到裸眼段又 多 次 遇 阻 。D P 1 7井煤层钻井液密度1 . 2 7 c m . 1 6 c m g g
并顺利完井 。 在同一地区钻遇同段煤层 , D P 1 7 井小 井 眼 低 密 度 钻 井 液 仍 顺 利 完 井 , 而 D P 1 8井高密度钻井液仍 出现井壁失稳 , 再次证明了小井眼的稳定性更强 。 3 . 2 . 3 固井技术的提高
外 , 钻井液加入封堵剂 , 封堵煤层裂纹 , 并调整靶前距 , 有效降低水平井钻遇煤层段长度等 , 这些都大
2] 。 大降低了钻井风险 , 提高了机械钻速 , 缩短了钻井周期 [
水平段采用裸眼悬空侧钻技术 , 调整井眼轨迹避开泥岩 、 煤层等不稳定地层 , 提高砂岩钻遇率 。 通过全井段 P D C 钻头钻进提高机械钻速 、 优化钻 柱 组 合 降 低 摩 阻 扭 矩 、 优 化 钻 井 液 体 系 减 少 井 下 复杂以及要求现场施工细化钻井作业参数等 , 形成的配套钻井技术满足了大牛地水平井优快钻井需要 。 3 . 2 降低风险对比 大牛地气田水平井开发初期 , 水平段采用 8 i n 井眼完井主要是降低风险 , 并且 5 i n 生产套 管 配 套的井下工具比较成熟 , 可靠性高 , 成本较低 。 3 . 2 . 1 6 i n 井眼的适应性 大牛地气田水平井试验初期采用欠平衡保护储层的钻进方式 , 在上古生界山西组 、 太原组复杂情况 频发 。 随着对 Ⅱ 、 Ⅲ 类储层认识的不断深入 , 目前主要使用近平衡钻井加后续压裂的开发模式 , 钾铵基
2 优化设计
前期实施的水平井主要存在以下问题 : ① 以盒 1 段为目的层的水平井造斜段泥岩垮塌严重 , 以山 1 段 为目的 层 的 水 平 井 煤 层 垮 塌 严 重 ; ② 钻 井 周 期 长 , 钻速低 , 成本高 。 针对这些问题 , 开展了以提速降Hale Waihona Puke Baidu 增效 为 目 的 的 水 平 井 试 验 , 主 要 以 中 等 水 平 段 长 、 水平段井眼 、 压裂建产为主线 , 以降本增效 、 快速成井为原则 。 优化后的井身结构如表 2 所示 。 6 i n
石油天然气学报 ( 江汉石油学院学报) 2 0 1 1年1 2月 第3 3卷 第1 2期 ) D ( e c . 2 0 1 1 V o l . 3 3 N o . 1 2 J o u r n a l o f O i l a n d G a s T e c h n o l o J . J P I g y
2 0 0 2 年以来 , 大牛地气田水平井试 验 经 历 了 3 个 阶 段 : 以 扩 大 Ⅰ 类 储 层 泄 气 面 积 、 自 然 建 产 为 目 的的探索阶段 ; 利用长水平段 , 通过近平衡压力钻井使 Ⅰ 类储层自 然 建 产 、 通 过 欠 平 衡 压 力 钻 井 使 Ⅱ 、 Ⅲ 类储层自然建产的推广试验阶段 ; 针对 Ⅱ 、 Ⅲ 类储层欠平衡钻井存在的问题 , 继续开展长水平段的完 善应用试验阶段 。 基于前期施工经 验 以 及 水 平 井 建 产 存 在 的 问 题 ,2 中等水平段 0 1 0年以后开展了以 “ 长 、6 i n 水平段井眼 、 压裂建产 ” 为主线的提速降本增效试验 , 实际钻井情况及 后 期 生 产 表 明 , 小 井 眼 水平井技术完全适合大牛地气田的综合开发 。
表 2 优化后的井身结构
开次 一开 二开 三开 井眼尺寸 × 套管尺寸 ) × 2 ) 1 1 . 2 mm ( 2 i n 4 4 . 5 mm ( i n 3 1 9 ) × 1 ) 1 5 . 9 mm ( i n 7 7 . 8 mm ( n 2 8 7i ) × 1 ) 5 2 . 4 mm ( i n 1 4 . 2 mm ( i n 1 6 4
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小井眼水平井技术在大牛地气田的应用
赵文彬 , 邓红琳 , 张伯文
( ) 中石化华北分公司工程技术研究院,河南 郑州 4 5 0 0 0 6
[ 摘要 ] 大牛地气田水平井试验前期 , 井身结构采用 8 i n 钻头完井 , 主要是考虑到水平段 钻 井 存 在 风 险 , 大井眼便于复杂情况的处理 , 后续的补救措施比较完善 , 当时 6 i n 水平井井眼压裂改造技术及 工 具 不 够 完 善 , 为工程施工留有余地 。2 0 1 0 年以 来 大 牛 地 气 田 水 平 井 实 施 6 i n钻 头 完 井 得 到 普 遍 认 同。通 过 分 析 对 比 , 重点从提高机械钻速 、 降低钻井 风 险 、 降 低 钻 井 和 固 井 成 本 方 面 阐 述 了 水 平 井 6 i n井眼完井的优越 性 , 并结合大牛地气田实际和对苏里格气田的调研 , 提出今后发展的建议 。 [ 关键词 ] 大牛地气田 ; 水平井 ; 井身结构 ; 机械钻速 ; 固井 ; 优化 [ 中图分类号 ]T E 2 4 3 [ )1 文献标识码 ]A [ 文章编号 ]1 0 0 0-9 7 5 2( 2 0 1 1 2-0 1 1 5-0 4
3 . 1 . 2 原因分析 )理论依据 对比 2 种井身结构 ,8 1 i n 井眼要比 6 i n 井眼每开次至少破碎 1 倍以上的岩石 , 但 每 开次的钻压相差不大 , 这样 6 i n 井眼的单位面积钻压要比 8 i n 井眼大得多 。 需要说明的是 , 大尺 寸 井 眼没有采用更大的钻压主要是考虑 目 前 普 遍 采 用 5i n钻 杆 承 受 的 扭 矩 和 钻 压 有 限, 并 且 过 大 钻 压 会 导 致钻杆纵横弯曲严重 , 井身质量超标 。 另外小井眼便于强化参数 , 提高机械钻速 。
表 1 优化前井身结构
开次 一开 二开 三开 井眼尺寸 × 套管尺寸 ) × 3 ) 4 5 . 3 mm ( 7 i n 3 9 . 7 mm ( 3 i n 4 1 1 ( ) ( ) 1 1 . 2 mm 1 2 i n × 2 4 4 . 5 mm 9 i n 3 ) × 1 ) 1 5 . 9 mm ( i n 3 9 . 7 mm ( i n 2 8 5