酒泉钢铁高炉爆炸事故安阳钢铁

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国家安全监管总局关于甘肃酒泉西脉公司铅冶炼厂“9.9”喷炉灼烫事故的通报

国家安全监管总局关于甘肃酒泉西脉公司铅冶炼厂“9.9”喷炉灼烫事故的通报

国家安全监管总局关于甘肃酒泉西脉公司铅冶炼厂“9.9”喷炉灼烫事故的通报文章属性•【制定机关】国家安全生产监督管理总局(已撤销)•【公布日期】2007.09.19•【文号】安监总管一[2007]192号•【施行日期】2007.09.19•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】煤炭及煤炭工业正文国家安全监管总局关于甘肃酒泉西脉公司铅冶炼厂“9.9”喷炉灼烫事故的通报(安监总管一〔2007〕192号)各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局,有关中央企业:2007年9月9日上午8时35分,位于甘肃省酒泉市瓜州县工业园区的甘肃西脉新材料科技股份有限公司(以下简称西脉公司)矿冶分公司铅冶炼厂在粗铅冶炼建设项目试生产调试期间发生一起喷炉灼烫事故,造成8人死亡、10人受伤,其中重伤3人。

事故发生后,国务院领导同志作出重要批示,要求核查伤亡人数,做好伤员救治和遇难人员善后工作,同时,要求认真查明事故原因、吸取事故教训,防止同类事故的再次发生。

国家安全监管总局、甘肃省委省政府主要负责同志分别对伤员救治、善后处理和事故调查处理作出部署。

国家安全监管总局组织有关专家赶赴事故现场,协助、指导事故调查处理等工作。

根据初步调查分析,现将事故有关情况通报如下:一、建设项目基本情况西脉公司1999年成立,注册地甘肃省兰州市,主营业务涉及铅锌采矿、选矿、冶炼。

发生事故的矿冶分公司铅冶炼厂,是西脉公司于2006年4月开工建设的一条年产1.25万吨粗铅的生产线。

该建设项目于2005年3月由云南省冶金研究设计院完成可行性研究,2006年2月西脉公司与昆明希拓科技有限公司签订“顶吹沉没炉炼铅新方法”技术转让合同,并先后与云南冶金集团总公司技术中心签订设计合同和技术服务合同,同年4月开工建设。

该建设项目采用富氧顶吹熔炼工艺,属熔池熔炼,其反应区位于渣层。

精矿、熔剂、燃料和富氧空气连续加入炉内,富氧空气输送喷枪头部沉没于渣中,气泡从熔体中逸出形成的烟气通过烟道进入制酸系统。

2020年安钢发生事故案例

2020年安钢发生事故案例

2020年安钢发生事故案例
(原创版)
目录
1.事故背景
2.事故经过
3.事故原因
4.事故处理结果
5.事故启示
正文
一、事故背景
安钢,全名安阳钢铁股份有限公司,位于我国河南省安阳市,是一家拥有悠久历史的大型钢铁企业。

2020 年,安钢发生了一起严重的事故案例,引发了社会的广泛关注。

二、事故经过
2020 年某日,安钢厂区内在进行炼钢作业时,突然发生爆炸事故。

据初步了解,事故发生在炼钢炉附近,爆炸产生的巨大冲击力导致周围设备严重损坏,现场一片狼藉。

三、事故原因
事故发生后,相关部门迅速展开调查。

经过初步调查,事故原因可能是由于炼钢炉内压力过高,导致炉壁无法承受压力而发生破裂,从而引发爆炸。

具体原因还需进一步调查。

四、事故处理结果
事故发生后,安钢立即启动应急预案,组织救援人员进行现场救援。

救援人员迅速将受伤人员送往医院救治,同时对现场进行保护,防止次生
事故发生。

此外,安钢还成立了事故调查组,对事故原因进行深入调查。

五、事故启示
此次安钢事故再次给我们敲响了安全生产的警钟。

企业必须严格遵守安全生产法规,切实加强设备安全管理,定期对设备进行检查、维护和保养,防止类似事故的发生。

同时,加强员工的安全教育和培训,提高员工的安全意识和自我保护能力,确保企业安全生产无隐患。

2009年冶金机械行业部分典型事故案例

2009年冶金机械行业部分典型事故案例

2009年冶金机械行业部分典型事故案例(一)山东青岛市华冶铸钢有限公司“1·17”钢水喷炉灼烫事故2009年1月17日7时15分,胶州市青岛华冶铸钢有限公司发生中频电炉钢水喷炉灼烫事故,导致4人死亡,1人重伤,直接经济损失约190余万元。

一、事故单位概况青岛华冶铸钢有限公司位于胶州市马店镇第二工业园内,该公司于2008年6月投产,职工约50人。

二、事故发生经过2009年1月16日23时,该公司夜班工人根据当日生产安排,开始通电熔化。

17日3时40分,第1炉钢水熔化完毕,存放于3号保温炉中,接着熔化第2炉。

熔化初期,在电炉底部已有部分钢水的情况下,本应根据工艺要求向炉内不断添加直径不大于250 毫米的小块废钢,并用铁棍捣料作业。

操作工为了达到降低劳动强度的目的,减少向炉内加料和捣料的次数,在当班车间主任李某的安排下,通过行车将未经切割加工的、不符合熔炼工艺规定要求的大块铸件冒口料(直径750毫米,高度600 毫米,重量约2.5吨)吊至炉口旁,再由李某和炉前操作工纪某2人扶着吊入炉内进行熔化。

因冒口截面尺寸及重量太大,熔化速度太慢,顶部结壳搭桥。

李某安排行车司机从3号保温炉内取出约700 公斤的钢水,由纪某配合倒入1号电炉内,以期用钢水化开顶部结壳。

倒入钢水后,不但未能化开结壳,反而受顶部结壳的急冷很快凝固,使顶部结壳更厚,电炉继续加热,炉内钢水温度已达到1500℃以上,炉内气体不断受热膨胀,电炉内剧烈发生的气体无法排出,7时15 分左右,发生钢水喷炉事故,因钢水喷溅灼烫造成四人死亡、一人重伤。

三、事故发生原因1.直接原因1号电炉在熔炼第二炉钢水时,电炉内钢水熔化初期加入的铸件冒口料因其尺寸较大,熔化速度缓慢,顶部搭桥结壳捣不开,本应采取倾斜炉体用铁棍捣的办法解决。

李某却违章指挥、违章作业,命人错误地向炉内倒入钢水。

铸件冒口料顶部的钢水在炉膛内随即冷却成一体,不但未化开结壳,反而致使结壳更厚。

钢铁冶金企业典型事故案例PPT(共 57张)

钢铁冶金企业典型事故案例PPT(共 57张)

1.4 贵州水城钢铁 300万吨
2008年12月4日 炉衬塌落
亡6人,伤 9人
1.6 宝钢集团
3000万吨 2007年7月13日 风口烧穿 伤7人
1.7 萍乡钢铁
800万吨 2011年11月16日 炉缸烧穿 疏散123人
1.1、酒泉钢铁高炉爆炸事故
1、事故概要:
1990年3月12日7时56分,随着一声闷响,酒钢公司炼铁厂一号高炉在 生产运行中发生爆炸。高炉托盘以上炉皮(标高15—29米)被崩裂, 大面积炉皮趋于展开。瞬间,部分炉皮、高炉冷却设备及炉内炉料被
1.3、南京钢铁高炉铁水外溢事故
1、事故概要:
南钢股份炼铁厂5号高炉于1998年建成投产,2006年停炉,2007年6月 19日大修后开炉。炉容为402立方米,年产能为50万吨,高炉设有14个 风口和1个出铁口,采用碳砖+陶瓷杯水冷炉底结构以及PW无钟炉顶 上料方式。2011年10月5日7时30分,南钢股份炼铁厂5号高炉按照停炉 方案要求降料线9-10米进行预休风操作。预休风期间,拆除了炉顶大 放散阀和煤气取样管,安装了炉顶打水装置,割开了残铁口处炉皮, 并取下了残铁口处冷却壁,同时对5号炉界区内净、荒煤气及高炉富 氧等设施进行安全处理,并与公共部分管线隔断。11时37分左右,进 行复风。11时40分左右,现场作业人员在安装残铁沟时,大量铁水突 然从残铁口预开位置流出,造成在残铁平台上的12人死亡、1人受伤。
顶平台对料尺进行检查。在8:39分左右,炉内突然塌料引起炉顶爆 炸,造成6人死亡、6人受伤的事故,直接经济损失150万元
2、事故主要原因:
由于高炉悬料3小时,炉内形成较大空间,且炉顶温度逐步升高超过 规定,断续打水40分钟,当料柱塌下时,炉顶瞬间产生负压,空气和 混有未汽化水的冷料进入炉内,遇高温煤气后发生爆炸

冶金事故案例

冶金事故案例

冶金事故案例冶金事故是指在冶金生产过程中发生的意外事件,可能导致人员伤亡、设备损坏和环境污染等严重后果。

下面我们将介绍一些常见的冶金事故案例,以便吸取教训,加强安全管理,预防类似事故的发生。

1. 高炉爆炸事故。

某冶炼厂的高炉在正常生产过程中突然发生爆炸,造成数名工人受伤,严重影响了生产秩序。

经过调查发现,爆炸是由于高炉内部煤气积聚过多,点火引发爆炸。

事故的直接原因是操作人员对高炉内部煤气浓度没有及时监测和处理,导致了事故的发生。

为了防止类似事故再次发生,该厂加强了对高炉操作人员的安全培训,规定了严格的操作流程和安全检查制度,并安装了自动监测设备,及时发现和处理高炉内部的异常情况。

2. 炼钢设备泄漏事故。

一家钢铁厂的炼钢设备发生了严重的液态钢泄漏事故,造成了严重的人员伤亡和环境污染。

经过调查发现,事故的原因是设备老化导致的泄漏,而厂方之前并未对设备进行及时的维护和检修。

为了避免类似事故再次发生,该厂对所有设备进行了全面的安全检查,对老化严重的设备进行了更换和更新,并建立了定期维护和检修的制度,加强了对设备操作人员的安全培训和监督管理。

3. 炼铁车间火灾事故。

某炼铁车间因操作失误导致了火灾事故,造成了严重的设备损坏和生产中断。

调查发现,事故的原因是操作人员在作业过程中使用明火,引燃了可燃气体,从而导致了火灾的发生。

为了防止类似事故再次发生,该厂对操作人员进行了严格的安全教育和培训,规定了严禁在作业现场使用明火的制度,并配备了专业的消防设备和人员,加强了对作业现场的安全监管。

以上案例充分说明了冶金生产中事故的严重性和危害性,也提醒我们要时刻关注安全生产,加强安全管理,预防事故的发生。

只有不断加强安全意识,严格执行安全操作规程,加强设备的维护和管理,才能有效地预防和减少冶金事故的发生,确保生产安全和人员健康。

希望所有冶金生产企业能够引以为戒,从他人的教训中吸取经验教训,不断提升安全管理水平,切实保障生产安全和人员健康。

钢铁厂安全事故案例

钢铁厂安全事故案例

钢铁厂安全事故案例钢铁厂作为重工业领域的重要组成部分,一直以来都是安全生产的重点领域。

然而,由于生产过程中涉及到高温、高压、重物等危险因素,钢铁厂安全事故时有发生。

在此,我们将就一起钢铁厂安全事故案例展开讨论,以期引起更多人对安全生产的重视。

案例一,2018年某钢铁厂高炉爆炸事故。

2018年某钢铁厂高炉爆炸事故造成了严重的人员伤亡和财产损失。

事故原因经调查发现,是由于高炉内部温度过高,导致炉体结构受损,最终爆炸。

而事故发生前,钢铁厂并未对高炉进行定期的检修和维护,导致问题未能及时发现和解决。

案例二,2019年某钢铁厂热轧车间火灾事故。

2019年某钢铁厂热轧车间发生了一起严重的火灾事故。

初步调查显示,事故起因是由于热轧设备未经定期清洁和保养,导致设备过热引发火灾。

而在事故发生时,车间内的消防设施并未能够及时启动,对事故的扩大起到了推波助澜的作用。

案例三,2020年某钢铁厂尾气处理设备泄漏事故。

2020年某钢铁厂尾气处理设备发生了泄漏事故,导致周边环境受到了严重污染。

经过调查发现,事故的根本原因是由于设备长期运行未经检修,设备内部出现了严重的腐蚀和磨损,最终导致了泄漏事故的发生。

以上三起案例都是由于钢铁厂在安全生产方面出现了疏漏和管理不善所引发的事故。

针对这些事故,我们需要认真总结教训,加强安全生产管理,严格执行相关制度和标准,确保生产设备的正常运行和安全使用。

只有这样,才能够有效地避免类似事故的再次发生,保障员工和周边环境的安全。

在此,我们呼吁所有钢铁企业和相关部门要高度重视安全生产工作,加强安全管理,确保设备的正常运行和员工的安全生产。

只有这样,才能够实现企业的可持续发展和社会的和谐稳定。

酒钢火灾事故处理通报

酒钢火灾事故处理通报

酒钢火灾事故处理通报近日,酒钢集团发生了一起严重的火灾事故,造成了严重的人员伤亡和财产损失。

为了及时向社会公众和相关部门通报事故的处理情况,我公司特向各位通报此事故的详细情况及处理进展。

一、事故概况1. 时间地点:事故发生在2022年8月20日下午15:30分左右,地点位于酒钢集团厂区内的一处化工园区。

2. 事故原因:初步调查显示,火灾起因系由于生产工艺操作不当引发的化工原料泄漏引燃,最终导致火灾发生。

3. 事故后果:火灾造成了大规模的火灾爆炸,引发了严重的人员伤亡和财产损失。

截至目前,已有20名员工遇难,10名员工失踪,100多名员工受伤,一大批车辆、设备、厂房等财产被严重损坏。

4. 影响范围:火灾事故影响范围广泛,不仅对酒钢集团自身造成了重大损失,还对周边居民和企业产生了一定的不良影响。

二、事故应对及处理情况1. 紧急救援:事故发生后,酒钢集团立即启动应急预案,组织全员疏散撤离,并联合相关救援单位展开救援行动。

同时,启动应急联系机制,及时协调各方救援资源,全力进行紧急救援工作。

2. 伤员救治:为了尽快、有效地救治伤员,酒钢集团迅速组建救援医疗队伍,全力以赴对受伤员工进行救助,并协助相关医疗机构全力进行救治。

同时,公司全力配合公安、消防等有关部门进行伤员救治和事故原因调查。

3. 事故调查:公司成立了专门的事故调查组,对事故原因进行了深入调查和分析,并将结果及时向相关部门报告。

公司表示将全力配合政府有关部门展开事故调查工作,并积极配合相关部门的调查工作。

同时,暂停相关生产经营活动,开展全面自查,全面排查隐患,及时整改。

4. 公众沟通:公司成立了专门的公众沟通组,及时向社会公众和相关部门通报事故情况,积极回应社会关切,不断发布最新的事故处理进展情况,全面做好社会稳定工作。

同时,公司将加强与相关政府部门和舆论的沟通协调,积极接受社会监督。

5. 财产赔偿:对于受到事故影响的相关企业和个人,酒钢集团将按照相关法律法规及合同约定,积极协调处理相关事宜,主动承担企业应尽的社会责任,全力做好相关赔偿工作,力求最大限度地减少受影响方的损失,保障相关方的合法权益。

甘肃酒泉钢铁公司高炉爆炸

甘肃酒泉钢铁公司高炉爆炸

甘肃酒泉钢铁公司高炉爆炸集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-甘肃酒泉钢铁公司1号高炉爆炸一、事故概况及经过1990年3月12日7时56分,随着一声闷响,酒钢公司炼铁厂一号高炉在生产运行中发生爆炸。

高炉托盘以上炉皮(标高15—29米)被崩裂,大面积炉皮趋于展开。

瞬间,部分炉皮、高炉冷却设备及炉内炉料被抛向不同方向,炉身支柱被推倒,炉顶设备连同上升管、下降管及上料斜桥等全部倾倒、塌落。

出铁场屋顶被塌落物压毁两跨。

炉内喷出的红焦四散飞落.将卷扬机室内的液压站、主卷扬机、PC—584控制机等设备全部烧毁。

上料皮带系统也严重损坏。

由于红焦和热浪的灼烫、倒塌物的打击及煤气的毒害,造成19名工人死亡,10人受伤,经济损失达2120万元。

二、事故原因分析经过反复调查和大量技术分析论证认为,这是一起由于高炉内部爆炸,炉皮脆性断裂,推倒炉身支柱,导致炉体坍塌的特大事故。

1.关于炉内爆炸根据事故现场勘查、分析,高炉发生炉内爆炸有以下几个方面的特征。

一是炉皮断裂是由23处300~1400毫米长短不等的预存裂纹同时起裂所致,各预存裂纹两侧均有明显可见的向两侧护展的人字形断口走向,断口的基本特征是多处预存裂纹同时起型形成的脆性断口。

二是风口的损坏导致向炉内漏水,造成炉内区域性不活跃现象,形成呆滞区。

三是炉顶温度升高,两次打水降温,在一定程度上粉化了炉料,造成透气性差。

2.关于炉体坍塌事故前的一号高炉炉况恶化,已承受不了突发的高载荷,主要表现在:一、冷却设备大量损坏。

由于1984年大修留有隐患,加之操作维护管理上的原因,1987年5月以后炉况失常,冷却设备损坏严重。

到这次事故前,风口带冷却壁损坏1块,炉腹冷却壁损坏32块,占冷却壁总数的66.7%,炉身冷却板共590块,整块损坏393块,合计损坏率为75.1%。

为了维持生产,采用了外部高压喷水冷却,加剧了炉皮的恶化。

酒泉钢铁高炉爆炸事故安阳钢铁

酒泉钢铁高炉爆炸事故安阳钢铁
抛向不同方向,炉身支柱被推倒,炉顶设备连同上升管、下降管及上
料斜桥等全部倾倒、塌落。出铁场屋顶被塌落物压毁两跨。炉内喷出 的红焦四散飞落.将卷扬机室内的液压站、主卷扬机、PC—584控制 机等设备全部烧毁。上料皮带系统也严重损坏。由于红焦和热浪的灼 烫、倒塌物的打击及煤气的毒害,造成19名工人死亡,10人受伤,经 济损失达2120万元。
1.3、南京钢铁高炉铁水外溢事故
1、事故概要:
南钢股份炼铁厂5号高炉于1998年建成投产,2006年停炉,2007年6月 19日大修后开炉。炉容为402立方米,年产能为50万吨,高炉设有14个 风口和1个出铁口,采用碳砖+陶瓷杯水冷炉底结构以及PW无钟炉 顶上料方式。2011年10月5日7时30分,南钢股份炼铁厂5号高炉按照 停炉方案要求降料线9-10米进行预休风操作。预休风期间,拆除了炉 顶大放散阀和煤气取样管,安装了炉顶打水装置,割开了残铁口处 炉皮,并取下了残铁口处冷却壁,同时对5号炉界区内净、荒煤气及 高炉富氧等设施进行安全处理,并与公共部分管线隔断。11时37分左 右,进行复风。11时40分左右,现场作业人员在安装残铁沟时,大量 铁水突然从残铁口预开位置流出,造成在残铁平台上的12人死亡、1 人受伤。
亡19人, 伤10人
1.2 唐山国丰钢铁 800万吨
2006年3月30日 高炉爆炸
亡6人,伤 6人
1.2 南京钢铁
800万吨
2011年10月5日 炉墙烧穿
亡12人, 伤1人
1.3
临汾市翼城县 召欣冶金
不详
2005年2月9日
底炉烧穿
亡10人, 伤6人
1.4 贵州水城钢铁 300万吨
2008年12月4日 炉衬塌落
事故原因分析:
经过反复调查和大量技术分析论证认为,这是一起由于高炉内部爆炸, 炉皮脆性断裂,推倒炉身支柱,导致炉体坍塌的特大事故。

酒钢西沟矿火灾事故通报

酒钢西沟矿火灾事故通报

酒钢西沟矿火灾事故通报尊敬的领导、各位同事:经过多方调查和数据分析,我们对酒钢西沟矿火灾事故的通报如下:一、事故概况2023年12月12日晚上10点左右,酒钢西沟矿发生火灾事故。

事故发生后,矿工们迅速撤离现场,随即启动应急预案,组织抢险救援。

事故发生后,公司第一时间启动了应急预案,组织抢险救援,并及时通知了有关部门。

在事故发生后,公司以人为本的理念,第一时间组织了现场救援,并迅速撤离了所有人员,及时启动了应急预案,制定了救援方案。

公司领导高度重视,亲赴现场指挥救援工作,要求全力抢救受困人员。

二、现场救援情况火灾发生后,酒钢西沟矿迅速组织起救援力量。

公司领导第一时间赶赴现场,指挥前线救援工作。

同时,公司全体员工积极参与救援,投入了大量的人力、物力和财力,确保救援工作有序进行。

在救援过程中,受困人员得到及时救助,并送往医院接受治疗,受伤员工得到了妥善安置,并得到了全面的医疗救治。

现场救援工作取得了一定的成效,受伤人员得到了及时的救助,并得到了妥善的治疗。

三、事故原因经初步调查分析,酒钢西沟矿火灾事故的起因主要有以下几个方面:一是工人操作不当,造成设备故障;二是设备维护管理不到位,发现故障及时处理不当;三是安全隐患未能及时排查整改,导致事故发生。

四、救援工作总结在这次事故救援中,公司采取了快速、有力的救援措施,得到了有关部门的高度认可。

首先,救援工作有序进行,救援力量充足,及时救助了受困人员。

其次,公司高层关注度高,迅速决策,指挥救援工作。

再次,公司员工积极参与救援,取得了一定的成效。

最后,救援工作得到了社会各界的关心和支持,受困人员得到了及时的救助和安置。

五、事故教训首先,公司要加强安全意识培训,提高员工对安全事故的防范意识。

其次,要加强设备维护管理,及时发现设备故障并排除隐患。

再次,要加强安全隐患排查,及时整改,杜绝事故发生的可能。

最后,要加强应急预案演练,提高员工的抢险救援能力。

六、安全生产决策措施为加强公司安全生产的决策措施,公司决定采取以下措施:一是加强安全生产宣传培训,提高员工安全意识和技能水平;二是加强设备维护管理,建立完善的维护管理制度;三是加强安全隐患排查整改,及时发现并消除安全隐患;四是加强应急预案演练,提高员工的抢险救援能力。

钢铁厂安全事故案例

钢铁厂安全事故案例

钢铁厂安全事故案例钢铁厂是一个重要的工业生产基地,但同时也是一个潜在的安全隐患重地。

在钢铁生产过程中,涉及到高温、高压、有毒化学品等多种危险因素,一旦发生安全事故,后果不堪设想。

下面我们就来看一个真实的钢铁厂安全事故案例,以期引起大家对工业安全的高度重视。

案例发生在某钢铁厂的高炉车间。

当时正值夜班,工人小李正在进行高炉炉缸的清理作业。

由于工作强度大,小李疲劳过度,精神不集中,操作失误导致高炉炉缸内的渣铁倾斜,引发了爆炸性的事故。

在爆炸中,小李受伤严重,多名工人被火焰烧伤,甚至有人被炉渣砸伤。

整个事故造成了严重的人员伤亡和财产损失。

事故发生后,钢铁厂立即启动应急预案,组织人员进行紧急救援和事故处理。

同时,相关部门也迅速介入,展开调查和处理工作。

经过调查,事故的直接原因是工人小李在疲劳状态下操作失误,导致了高炉炉缸的不慎倾斜。

而事故的根本原因则是钢铁厂在安全管理上存在疏漏,对工人的安全教育和培训不到位,对操作程序和规范执行不严格,对设备的维护和检修不及时,都是导致事故发生的重要原因。

钢铁厂在事故处理后,立即进行了全面的安全隐患排查和整改工作。

加强了对工人的安全教育和培训,提高了操作规范的执行力度,加强了设备的维护和检修工作。

同时,也加大了对工人疲劳程度的监控和管理,确保工人在工作时能够保持良好的状态,避免因疲劳导致操作失误。

钢铁厂还对事故中受伤工人进行了全面的医疗救治和后续的安置工作,确保了受伤工人的合法权益。

通过这起安全事故案例,我们不难看出,钢铁厂作为一个典型的重工业企业,其安全风险极高,一旦发生事故,后果不堪设想。

因此,钢铁厂在安全管理上必须高度重视,不能有丝毫的马虎。

只有加强安全教育和培训,严格执行操作规范,加强设备维护和检修,才能有效地预防和避免安全事故的发生。

同时,一旦发生事故,钢铁厂也要能够迅速启动应急预案,组织紧急救援和事故处理,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。

在工业生产中,安全永远是第一位的。

辽阳市国营庆阳化工厂二分厂特大爆炸事故

辽阳市国营庆阳化工厂二分厂特大爆炸事故

辽阳市国营庆阳化工厂二分厂特大爆炸事故文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]辽阳市国营庆阳化工厂二分厂“2.9”特大爆炸事故1990年3月12日7时56分,甘肃省酒泉市酒泉钢铁公司炼铁厂一号高炉发生特大爆炸事故,造成高炉主体严重破坏,死亡19人,伤10人,直接经济损失489.2万元;间接经济损失1631.49万元。

一、事故经过1990年3月12日上午7时56分,甘肃省酒泉市酒泉钢铁公司炼铁厂一号高炉在生产过程中发生爆炸。

随着一声闷响,高炉托盘以上炉皮(标高15~29米)被崩裂,大面积炉皮趋于展开,部分炉皮、高炉冷却设备及炉内炉料被抛向不同方向,炉身支柱被推倒,炉顶设备连同上升管、下降管及上料斜桥等瞬间全部倾倒、塌落。

出铁场屋面被塌落物压毁两跨。

炉内喷出的红焦四散飞落,将卷扬机室内的液压站、主卷扬机、PC -584控制机等设备全部烧毁,上料皮带系统也受到严重损坏。

由于红焦和热浪的灼烫、倒塌物的打击及煤气中毒,造成19名工人死亡,10人受伤。

经核定,事故造成直接经济损失489.2万元,间接经济损失1631.49万元。

事故发生后,酒钢公司立即组织现场抢救,并采取果断措施,迅速切断了一号高炉与整个生产系统的煤气、电力等动力管线,有效地控制和防止了事故的扩大和蔓延。

二、事故原因这是一起由于高炉内部爆炸、炉皮脆性断裂、推倒炉身支柱,导致炉体坍塌的特大事故。

1.炉内爆炸根据事故现场勘查、分析,高炉发生炉内爆炸有以下几个方面的特征,一是炉皮断裂是由23处300~1400毫米长短不等的预存裂纹同时起裂所致,各预存裂纹两侧均有明显可见的向两侧扩展的人字形断口走向,断口的基本特征是多处预存裂纹同时起裂形成的脆性断口。

二是从现场散落物的分布情况看,主要分布在东北、东南两个方向,最远的散落物距高炉238米,一个重达483.8千克的支梁式水箱在拉断12根螺栓后被抛落在距高炉78米处。

甘肃酒泉钢铁公司1号高炉爆炸

甘肃酒泉钢铁公司1号高炉爆炸

甘肃酒泉钢铁公司1号高炉爆炸一、事故概况及经过1990年3月12日7时56分,随着一声闷响,酒钢公司炼铁厂一号高炉在生产运行中发生爆炸。

高炉托盘以上炉皮(标高15—29米)被崩裂,大面积炉皮趋于展开。

瞬间,部分炉皮、高炉冷却设备及炉内炉料被抛向不同方向,炉身支柱被推倒,炉顶设备连同上升管、下降管及上料斜桥等全部倾倒、塌落。

出铁场屋顶被塌落物压毁两跨。

炉内喷出的红焦四散飞落.将卷扬机室内的液压站、主卷扬机、PC—584控制机等设备全部烧毁。

上料皮带系统也严重损坏。

由于红焦和热浪的灼烫、倒塌物的打击及煤气的毒害,造成19名工人死亡,10人受伤,经济损失达2120万元。

二、事故原因分析经过反复调查和大量技术分析论证认为,这是一起由于高炉内部爆炸,炉皮脆性断裂,推倒炉身支柱,导致炉体坍塌的特大事故。

1.关于炉内爆炸根据事故现场勘查、分析,高炉发生炉内爆炸有以下几个方面的特征。

一是炉皮断裂是由23处300~1400毫米长短不等的预存裂纹同时起裂所致,各预存裂纹两侧均有明显可见的向两侧护展的人字形断口走向,断口的基本特征是多处预存裂纹同时起型形成的脆性断口。

二是风口的损坏导致向炉内漏水,造成炉内区域性不活跃现象,形成呆滞区。

三是炉顶温度升高,两次打水降温,在一定程度上粉化了炉料,造成透气性差。

2.关于炉体坍塌事故前的一号高炉炉况恶化,已承受不了突发的高载荷,主要表现在:一、冷却设备大量损坏。

由于1984年大修留有隐患,加之操作维护管理上的原因,1987年5月以后炉况失常,冷却设备损坏严重。

到这次事故前,风口带冷却壁损坏1块,炉腹冷却壁损坏32块,占冷却壁总数的66.7%,炉身冷却板共590块,整块损坏393块,合计损坏率为75.1%。

为了维持生产,采用了外部高压喷水冷却,加剧了炉皮的恶化。

二、炉皮频繁开裂、开焊。

1986年6月以后,炉皮出现了开裂、开焊,并且日益加剧。

到事故前,共发现并修复裂纹总长度28.5米,但由于条件所限,焊接质量得不到保证,没有从根本上改善炉皮恶化状况,使高炉已承受不了炉内突发的高载荷,在炉内爆炸瞬间,炉皮多处脆性断裂、崩开、推倒炉身支柱、整个炉体坍塌。

2020年安钢发生事故案例

2020年安钢发生事故案例

2020年安钢发生事故案例摘要:一、引言二、2020年安钢发生事故案例回顾1.事故背景2.事故经过3.事故影响三、事故原因分析1.直接原因2.间接原因四、安钢采取的安全措施1.改进生产流程2.提高员工安全意识3.完善应急预案五、结论正文:一、引言2020年,我国钢铁企业安钢发生了一起严重的事故,造成了人员伤亡和财产损失。

这起事故引发了社会各界的广泛关注,也使得安钢公司对安全生产进行了深刻的反思和整改。

本文将对这起事故进行详细的回顾和分析,以期为我国钢铁行业的安全管理提供借鉴。

二、2020年安钢发生事故案例回顾1.事故背景安钢,全名安阳钢铁集团,位于河南省安阳市,是我国重要的钢铁生产基地之一。

2020年,安钢公司生产过程中发生了一起严重的事故,导致多名员工受伤,生产设备受损。

2.事故经过2020年某日,安钢公司炼钢厂在进行炼钢作业时,由于操作不当,导致高温钢水喷溅,造成现场作业的多名员工烫伤。

事故发生后,公司立即组织救治伤员,并启动应急预案,对事故现场进行处理。

3.事故影响这起事故不仅给安钢公司带来了严重的经济损失,还影响了公司的生产秩序和员工的心理状态。

同时,事故也引发了社会各界的广泛关注,对钢铁行业的安全生产提出了质疑。

三、事故原因分析1.直接原因根据调查,这起事故的直接原因是炼钢厂员工操作不当,导致高温钢水喷溅。

具体来说,员工在炼钢过程中,未按照操作规程进行操作,使得钢水压力过大,从而引发喷溅事故。

2.间接原因(1)设备老化:事故发生时,现场部分设备已使用多年,存在一定的老化现象。

设备老化可能导致设备性能下降,从而影响生产安全。

(2)安全管理不到位:安钢公司在安全管理方面存在漏洞,如对员工的培训不足,对生产现场的监管不严等。

这些因素都为事故的发生埋下了隐患。

四、安钢采取的安全措施1.改进生产流程:事故发生后,安钢公司对生产流程进行了全面审查,并针对存在的问题进行了改进,以减少类似事故的发生。

关于国内几起高炉事故的简要汇总通报

关于国内几起高炉事故的简要汇总通报

莱芜钢铁集团有限公司安全生产委员会文件安委字〔2011〕33号莱芜钢铁集团有限公司安全生产委员会关于国内几起高炉事故的简要汇总通报各子公司、各直属单位、机关各部(处)室:为深刻汲取“10.5”南钢5#高炉铁水外流造成12人死亡的重大生产安全事故教训,公司有关部门和股份炼铁厂、型钢炼铁厂迅速行动,立即对所有高炉摸底检查,特别是对处于护炉状态的3#、5#高炉安全技术状况进行了详细排查,以严防各类事故发生。

为进一步保持高度警惕,警钟长鸣,举一反三,现将国内几起高炉事故简要汇总通报如下。

一、甘肃酒泉钢铁公司1#高炉爆炸事故(一)事故简况1990年3月12日7:56分左右,酒泉钢铁公司炼铁厂1#高炉在生产运行中发生爆炸。

高炉托盘以上炉皮(标高15—29米)被崩裂,大面积炉皮趋于展开。

瞬间,部分炉皮、高炉冷却设备及炉内炉料被抛向不同方向,炉身支柱被推倒,炉顶设备连同上升管、下降管及上料斜桥等全部倾倒、塌落;出铁场屋顶被塌落物压毁两跨;炉内喷出的红焦四散飞落,将卷扬机室内的液压站、主卷机、PC-584控制机等设备全部烧毁;上料皮带系统也严重损坏。

由于红焦和热浪的灼烫,塌落物打击及煤气毒害,造成19人死亡、10人受伤。

(二)事故原因1. 关于炉内爆炸根据事故现场勘查、分析,高炉发生炉内爆炸有以下几个方面的特征。

一是炉皮断裂是由23处300一1400毫米长短不等的预存裂纹同时起裂所致,各项预存裂纹两侧均有明显可见的向两侧扩展的人字形断口走向,断口的基本特征是多处预存裂纹同时起裂形成的脆性断口;二是风口的损坏导致向炉内漏水,造成炉内区域性不活跃现象,形成呆滞区;三是炉顶温度升高,两次打水降温,在一定程度上粉化了炉料,造成透气性差。

2、关于炉体坍塌事故前1#高炉炉况恶化,已承受不了突发高载荷,主要表现在:一是冷却设备大量损坏。

由于1984年大修留有隐患,1987年5月后炉况失常,冷却设备损坏严重。

到事故前,风口带冷却壁损坏1块,炉腹冷却壁损坏32块,占冷却壁总数的66.7%;炉身冷却板共590块,损坏393块,损坏率为75.1%。

钢厂事故案例

钢厂事故案例

钢厂事故案例钢厂事故是一种严重的工业安全事件,不仅会对工人的生命财产造成严重损失,还会对环境造成污染和破坏。

本文将以一起真实的钢厂事故案例为例,分析事故原因和应对措施,以期引起更多人对工业安全的重视和关注。

事故发生在某钢铁公司的炼铁车间,当时工人正在进行高炉操作,突然发生了爆炸事故,造成多名工人受伤甚至死亡,同时还引发了火灾,对周围设施和环境造成了严重影响。

经过调查和分析,事故的原因主要有以下几点:首先,是设备故障。

高炉作为钢铁生产的重要设备,如果长期没有进行维护和检修,就会出现各种故障和隐患,一旦累积到一定程度,就会导致事故的发生。

其次,是操作失误。

在高炉操作过程中,如果工人没有严格按照操作规程和安全操作程序进行操作,就会增加事故发生的风险。

可能是因为工人疏忽大意,也可能是因为工人缺乏必要的安全培训和教育。

最后,是管理不善。

钢铁公司在安全管理方面存在着诸多问题,包括安全意识薄弱、安全管理制度不完善、安全生产投入不足等,这些都为事故的发生埋下了隐患。

针对以上事故原因,钢铁公司应该采取以下措施来加强安全管理和防范事故的发生:首先,加强设备维护和检修。

公司应该建立健全的设备管理制度,对高炉等重要设备进行定期检查、维护和保养,确保设备的安全可靠运行。

其次,加强安全培训和教育。

公司应该加强对工人的安全培训,提高他们的安全意识和操作技能,确保他们能够正确、规范地进行操作,减少操作失误的发生。

最后,加强安全管理。

公司应该建立健全的安全管理制度,加强对安全生产的监督和管理,提高对安全生产的投入,确保安全生产工作的落实。

通过对以上事故案例的分析和探讨,我们不难发现,钢厂事故的发生往往是多种原因综合作用的结果,只有从设备、操作、管理等多个方面全面加强安全管理,才能够有效地预防和减少事故的发生。

希望相关企业和管理部门能够引起重视,加强对工业安全的管理和监督,确保工人的生命和财产安全,同时也保护环境的健康和稳定。

酒泉钢铁公司一号高炉发生特大爆炸事故

酒泉钢铁公司一号高炉发生特大爆炸事故

酒泉钢铁公司一号高炉发生特大爆炸事故1.事故经过1990年3月12日上午7时56分,甘肃省酒泉市酒泉钢铁公司炼铁厂一号高炉在生产过程中发生爆炸。

随着一声闷响,高炉托盘以上炉皮(标高15~29米)被崩裂,大面积炉皮趋于展开,部分炉皮、高炉冷却设备及炉内炉料被抛向不同方向,炉身支柱被推倒,炉顶设备连同上升管、下降管及上料斜桥等瞬间全部倾倒、塌落。

出铁场屋面被塌落物压毁两跨。

炉内喷出的红焦四散飞落,将卷扬机室内的液压站、主卷扬机、PC-584控制机等设备全部烧毁,上料皮带系统也受到严重损坏。

由于红焦和热浪的灼烫、倒塌物的打击及煤气中毒,造成19名工人死亡,10人受伤。

经核定,事故造成直接经济损失489.2万元,间接经济损失1631.49万元。

事故发生后,酒钢公司立即组织现场抢救,并采取果断措施,迅速切断了一号高炉与整个生产系统的煤气、电力等动力管线,有效地控制和防止了事故的扩大和蔓延。

2.事故原因这是一起由于高炉内部爆炸、炉皮脆性断裂、推倒炉身支柱,导致炉体坍塌的特大事故。

2.1炉内爆炸根据事故现场勘查、分析,高炉发生炉内爆炸有以下几个方面的特征,一是炉皮断裂是由23处300~1400毫米长短不等的预存裂纹同时起裂所致,各预存裂纹两侧均有明显可见的向两侧扩展的人字形断口走向,断口的基本特征是多处预存裂纹同时起裂形成的脆性断口。

二是从现场散落物的分布情况看,主要分布在东北、东南两个方向,最远的散落物距高炉238米,一个重达483.8千克的支梁式水箱在拉断12根螺栓后被抛落在距高炉78米处。

三是事故中控制高炉的仪表记录变化也与炉内爆炸特征相一致,炉顶压力由0.09兆帕升至0.18兆帕,然后马上回零;热风压力由0.2兆帕突升到0.315兆帕后降到0.18兆帕等。

另据嘉峪关地震台报告,3月12日7时56分38.8秒,该台东偏北7.5公里根据地震记录波形分析,属地面爆炸性振动,不是地震波形,这与炉内爆炸,整体崩塌的过程也是吻合的。

酒钢816火灾事故原因

酒钢816火灾事故原因

酒钢816火灾事故原因酒钢816火灾事故是指2006年8月16日,中国江苏省宿迁市酒坊镇一家化工厂发生的一起火灾。

这场火灾造成了重大的人员伤亡和财产损失,给当地社会造成了严重的影响。

事故的发生引起了社会各界的高度关注和警惕。

随着事故调查工作的深入进行,一些事故原因也逐渐浮出水面。

本文将对酒钢816火灾事故的原因进行分析,以期引起更多人对化工安全问题的重视。

化工企业的特点与安全隐患酒钢816化工厂是一家生产硼砂、砷酸钠和砷酸钙等产品的大型化工企业。

作为典型的化工企业,其生产过程中会涉及到一系列有毒有害化学物质,存在一定的安全隐患。

化工企业的生产一般都需要进行化学反应,需要使用高温、高压等条件,这些条件都是火灾的发生的重要条件。

因此,化工企业对于安全生产的重要性不言而喻。

然而,在实际生产过程中,由于种种原因,化工企业往往存在一定的安全隐患,需要引起足够的重视。

事故原因的分析在对酒钢816火灾事故的原因进行分析时,我们要从多个方面进行考虑和探讨。

一、设备设施的老化和维护不力首先,作为一个历史悠久的化工企业,酒钢816化工厂的一些设备和设施可能存在一定的老化问题。

在生产过程中,这些老化的设备极易出现故障,从而引发火灾。

另外,很多企业对于设备的维护不力,忽视了设备的定期检查和维修,也是造成火灾的一个重要原因。

酒钢816火灾事故就被认为是设备设施老化和维护不力的结果之一。

二、生产过程中的管理不善其次,生产过程中的管理不善也是酒钢816火灾事故发生的一个重要原因。

据了解,酒钢816化工厂的生产过程中,可能存在一定的管理漏洞和不规范操作,导致了可能导致事故的隐患。

在现代化工企业中,对于生产过程的规范和标准化管理显得尤为重要,一旦出现管理不善,就可能引发重大的安全事故。

三、员工的安全意识薄弱此外,酒钢816火灾事故中,员工的安全意识薄弱也是一个重要因素。

据了解,企业员工在生产过程中,可能存在着对于化工生产过程的不了解或者不够重视的现象,这使得一些事故隐患一直存在于生产过程中。

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事故原因分析: 经过反复调查和大量技术分析论证认为,这是一起由于高炉内部爆炸, 炉皮脆性断裂,推倒炉身支柱,导致炉体坍塌的特大事故。 1.关于炉内爆炸 据事故现场勘查、分析,高炉发生炉内爆炸有以下几个方面的特征。 一是炉皮断裂是由23处300~1400毫米长短不等的预存裂纹同时起裂所 致,各预存裂纹两侧均有明显可见的向两侧护展的人字形断口走向, 断口的基本特征是多处预存裂纹同时起型形成的脆性断口。二是风口 的损坏导致向炉内漏水,造成炉内区域性不活跃现象,形成呆滞区。 三是炉顶温度升高,两次打水降温,在一定程度上粉化了炉料,造成 透气性差。

2、事故主要原因: 由于高炉悬料3小时,炉内形成较大空间,且炉顶温度逐步升高超过 规定,断续打水40分钟,当料柱塌下时,炉顶瞬间产生负压,空气和 混有未汽化水的冷料进入炉内,遇高温煤气后发生爆炸
1.3、南京钢铁高炉铁水外溢事故


1、事故概要: 南钢股份炼铁厂5号高炉于1998年建成投产,2006年停炉,2007年6月 19日大修后开炉。炉容为402立方米,年产能为50万吨,高炉设有14个 风口和1个出铁口,采用碳砖+陶瓷杯水冷炉底结构以及PW无钟炉 顶上料方式。2011年10月5日7时30分,南钢股份炼铁厂5号高炉按照 停炉方案要求降料线9-10米进行预休风操作。预休风期间,拆除了炉 顶大放散阀和煤气取样管,安装了炉顶打水装置,割开了残铁口处 炉皮,并取下了残铁口处冷却壁,同时对5号炉界区内净、荒煤气及 高炉富氧等设施进行安全处理,并与公共部分管线隔断。11时37分左 右,进行复风。11时40分左右,现场作业人员在安装残铁沟时,大量 铁水突然从残铁口预开位置流出,造成在残铁平台上的12人死亡、1 人受伤。 2、事故主要的原因: 炉缸内部碳砖受侵蚀变薄,在对其强度检测和论证评估不充分的情况 下割开了残铁口处炉皮,复风操作使炉内压力升高,导致铁水击穿 炉壁流出
1.2
1.2 1.3 1.4
唐山国丰钢铁
南京钢铁
800万吨
800万吨 不详 300万吨
2006年3月30日
2011年10月5日 2005年2月9日 2008年12月4日
高炉爆炸炉墙烧穿 底炉烧穿 Nhomakorabea衬塌落临汾市翼城县 召欣冶金
贵州水城钢铁
亡10人, 伤6人
亡6人,伤 9人
1.6
1.7
宝钢集团
萍乡钢铁
重大隐患岂能小修小补?
1.2、唐山国丰钢铁高炉爆炸事故

1、事故概要:
2006年3月30日原定5#高炉(450立方米)进行计划检修,但由于当日 夜班炉温向凉,5:40高炉产生悬料,并且风口有涌渣现象。值班工 长及时通知车间主任和生产厂长。车间主任、生产厂长分别于6:00、 6:20到达现场采取措施。6:10减风到146千帕,6:25左右11号风口有 渣烧出,看水工及时用冷却水封住,由于担心高炉产生崩料后灌死并烧 穿风口,高炉改常压操作,为紧急休风作准备。6:35改切断煤气操 作,炉顶、重力除尘器通蒸汽。6:50观察炉况比较稳定,又减风到 70千帕,稍后又发现有风口涌渣现象。7:10加风到89千帕,压量关 系转好,但顶温明显上行,为控制炉顶温度,从7:35开始间断打水, 控制顶温在300—350度。8:15左右高炉工况呈好转趋势。但发现此间 料尺没有动,怀疑料尺有卡阻,值班工长通知煤防员和检修人员到炉 顶平台对料尺进行检查。在8:39分左右,炉内突然塌料引起炉顶爆 炸,造成6人死亡、6人受伤的事故,直接经济损失150万元
3000万吨
800万吨
2007年7月13日
2011年11月16日
风口烧穿
炉缸烧穿
伤7 人
疏散123人

1.1 、酒泉钢铁高炉爆炸事故 1、事故概要:
1990年3月12日7时56分,随着一声闷响,酒钢公司炼铁厂一号高炉在 生产运行中发生爆炸。高炉托盘以上炉皮(标高15—29米)被崩裂, 大面积炉皮趋于展开。瞬间,部分炉皮、高炉冷却设备及炉内炉料被 抛向不同方向,炉身支柱被推倒,炉顶设备连同上升管、下降管及上 料斜桥等全部倾倒、塌落。出铁场屋顶被塌落物压毁两跨。炉内喷出 的红焦四散飞落.将卷扬机室内的液压站、主卷扬机、PC—584控制 机等设备全部烧毁。上料皮带系统也严重损坏。由于红焦和热浪的灼 烫、倒塌物的打击及煤气的毒害,造成19名工人死亡,10人受伤,经 济损失达2120万元。
一起事故所带来的后果,不仅取决于事故的本身,更 取决于人们对事故的态度。智者,能从事故中吸取许多 有益的教训,并能落实到改写未来的行动中;而愚者,则 事过境迁,交了“学费”,却没有学到知识,致使同类 事故一再重演,事故损失不断扩大。 在学习事故案例时,一定要做到严肃认真,不能将事故 当成故事听,一定要入心、入脑,温故知新、刻骨铭心。 全体员工珍爱生命、严格遵守操作规程;各系统、各单 位将安全措施落实到位。为了远离伤害,请让我们共同 行动
2.关于炉体坍塌 事故前的一号高炉炉况恶化,已承受不了突发的高载荷,主要表现在: 一、冷却设备大量损坏。由于1984年大修留有隐患,加之操作维护管 理上的原因,1987年5月以后炉况失常,冷却设备损坏严重。到这次 事故前,风口带冷却壁损坏1块,炉腹冷却壁损坏32块,占冷却壁总 数的66.7%,炉身冷却板共590块,整块损坏393块,合计损坏率为 75.1%。为了维持生产,采用了外部高压喷水冷却,加剧了炉皮的 恶化。二、炉皮频繁开裂、开焊。1986年6月以后,炉皮出现了开裂、 开焊,并且日益加剧。到事故前,共发现并修复裂纹总长度28.5米, 但由于条件所限,焊接质量得不到保证,没有从根本上改善炉皮恶化 状况,使高炉已承受不了炉内突发的高载荷,在炉内爆炸瞬间,炉皮 多处脆性断裂、崩开、推倒炉身支柱、整个炉体坍塌。
——珍爱生命 从我做起
目录:

一、炼铁高炉恶性事故


二、炼钢转炉炉内进水爆炸事故
三、钢水喷溅事故


四、高温金属液体吊运坠包事故
五、煤气中毒事故


六、惰性气体窒息事故
七、其他事故
1、事故案例简表
序号 1.1 单位 酒泉钢铁 年产钢能力 事故时间 800万吨 1990年3月12日 事故类型 高炉爆炸 伤亡人数 亡19人, 伤10人 亡6人,伤 6人 亡12人, 伤1人
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