(生产管理知识)生产装置重大泄漏事故原因分析及灾害后果模拟计算

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生产装置重大泄漏事故原因分析及灾害后果模拟计算

1、泄漏事故原因统计分析

根据建国以来化工系统所发生的59起重大及典型泄漏事故的实际情况,从五方面对事故原因进行了分类,见表1。

表1 重大及典型泄漏事故原因分类

(1)工艺技术

工艺路线设计不合理,操作中关键参数控制要求不严格。

(2)设备、材料本身原因

设备本身缺陷,材料及安装质量未达到标准要求;生产、制造过程中不按照有关规定进行;材料选择不符合标准。

(3)人为因素

违章操作、误操作、缺少必要的安全生产和岗位技能知识;工作责任心不强。

(4)外来因素

外来物体的打击、碰撞。

(5)其他因素

不属于以上四种原因之一。

从以上统计可以看出,泄漏事故的发生主要是因为设备等产品的质量不过关,职工不按操作规程进行操作和安全生产意识不强等主要原因造成的。针对这些原因,企业应加强产品质量的检查和验收,积极开展安全生产及岗位操作技能教育,真正做到岗前培训,持证上岗。

2、典型事故案例分析

本节通过列举案例,分析类似事故,找出可能造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险因素,防患于未然。

【案例一】1000m3气柜爆炸

发生日期:1979年7月9日

发生单元:河北省大城化肥厂

经济损失:14万元

(1)事故经过:

7月9日中午12时许,全厂断电,造气停车。当时造气工段1号炉正作吹风,2号炉作下吹,气柜存半水煤气400m3。停车前作最后一次半水煤气分析成分合格。此时发现1号煤气炉有倒气现象,为防止发生炉口爆炸,于下午2时左右,将气柜出口水封放空阀打开,将气柜内半水煤气放掉,下午4时气柜钟罩已落底。这时操作工又将1号洗气塔放空阀打开,作进一步系统卸压,各工段均处于停车状态,各工段只留下1~2名工人值班,到下午6时55分气柜突然发生爆炸。气柜周边撕裂,顶盖升至高空约40m,落至距气柜中心14m远处,将围墙砸塌10m多长。气柜爆炸的同时,造气工段2号洗气塔顶盖亦被炸坏,打出33m。没有造成人身伤亡。

(2)原因分析:①可燃性气体存在:虽然气柜已放空,气柜钟罩已落底,但钟罩球形顶部尚残存60多M3水煤气,洗气塔及煤气管道中也残存40多M3的

可燃性气体;②空气的混半水煤气,在这100M3半水煤气中含有大量的CO与H

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入:由于气柜出口水封放空阀与洗气塔放空阀均已打开,使系统与空气连通,当系统内有压力时,半水煤气自系统排向大气,但自9日中午起就连续下大雨,气温下降很快,容器管道内残存的半水煤气温度也明显下降,致使气柜形成负压,由放空阀将空气吸入气柜,酿成爆炸条件。③火源引入:因1号洗气塔排污闸阀密封不严,较长时间的停车使水泄漏较多,水封失去作用,使造气炉与洗气塔、管道、气柜成为连通体,炉体火源引入气柜,引起爆炸。

(3)教训:①停车时必须由造气工段长负责检查设备(包括各种阀门)、工艺情况;②放空阀卸压后要及时关闭,避免空气混入;③防止停车后气柜煤气倒回、炉口爆炸,可使气柜进口水封加水和洗气塔、洗气箱水保持溢流。

【案例二】违章作业致使1000m3半水煤气柜爆炸

发生日期:1977年9月29日

发生单位:陕西省西安氮肥厂

经济损失:10.4万元

(1)事故经过:

9月29日零点40分左右,值班调度员按照主管生产领导的指示,向造气车间工长下达开2号炉的命令,并明确指出:“造气开始先放空,待气体合格后方能送入煤气柜”。但操作工严重不负责任,违章作业。在开车前根本不作检查就谎报:“一切正常”。并通知自动机岗位开车。在上、下行煤气阀操纵杆处于错误位置时,进入吹风升温,致使大量空气走短路进入气柜,氧含量由 1.0%急剧增至9.0%。在未明情况时又违章作业,从洗气塔底部将不合格气体排空,造成半水煤气倒流,引起洗气塔爆炸和1000m3气柜的连续爆炸事故。气柜螺旋轨道滑轮和钟罩壁轨道损坏,钟罩全部变形,中心管压断,水泥水封槽局部震漏,洗气塔顶盖炸坏,内部填料震掉。

(2)原因分析:

工作不负责任,忽视安全生产,一再违章作业。上行煤气阀应开未开,下行煤气阀应关未关,致使空气走短路进入气柜。而且不查明情况又处理失误。违章作业,从洗气塔底部放空,造成煤气倒流。由于煤气中氧含量增高,在倒流时流速高,产生静电,引起洗气塔和气柜先后爆炸。

(3)教训:

操作工应严格执行操作规程,造气炉开车,气体成分不合格不能入气柜,只能先放空。厂里应加强对职工进行遵章守纪教育。生产时一定要服从命令听指挥,不能自行其是,提高重视安全生产的自觉性。职工应加强业务学习提高处理问题的能力。

【案例三】气柜泄漏违章指挥用空气置换并动火引起爆炸

发生日期:1973年3月6日

发生单位:四川省雅安地区氮肥厂

经济损失:11.9万元

(1)事故经过:

气柜使用中,钟罩圆柱部位发现一个砂眼漏气,因此于1973年3月6日下午停车,将钟罩降低,进行补焊。补焊前,钟罩内的半水煤气用空气进行了置换,但未经化验分析置换情况,有关人员就盲目指挥焊工动火,顿时就发生了剧烈爆炸。气柜的3根导轨脱落,另5根导轨变形,钟罩顶部凹下,圆壳体全部变形。钟罩落入水槽,并在下落时,被煤气进口管抵穿。

(2)原因分析:

①不用惰性气体,而用空气置换半水煤气,是违反安全规定的错误做法。

②置换后不经化验分析,就盲目指挥动火,是一起典型的不科学的瞎指挥行为。

(3)教训:

①必须用惰性气体,置换煤气,再用空气置换惰性气体。②动火前必须分析,焊工有权拒绝不符合安全规定的指令。③领导必须尊重科学,不能瞎指挥。

【案例四】1992年4月8日,唐山市迁西县津西铁厂对长12米,宽8米,高6米的厂煤气加压风机进行室内维修时,加压站班长未详细了维修情况,就向竖炉送气,致使煤气大量泄漏,造成死亡1人,重度中毒6人,轻度中毒3人的急性一氧化碳中毒事故。

【案例五】浙江慈溪化肥厂氨气中毒

(1)事故概况及经过

1982年1月19日12时40分,浙江省溪化肥厂冷冻岗位,因女工玩耍踩断氨管致3人氨气中毒死亡。

1月19日12时,该厂临时停车期间,合成车间4名女工在清扫完卫生后到冷冻岗位室外晒太阳时,其中1名分析工双脚踩氨油分离器进液管上上下下跳动玩耍,不慎将进液阀门连接管丝扣踩断,致使大量氨从断管处外泄,4人中除1人逃离外,其余3人均中昏倒,经抢救无效而死亡。

(2)事故原因分析

①管接头选材不符合设计要求,以铸造铁件代替钢件。

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