300MW发电机组凝汽器真空严密性不合格原因分析及处理

300MW发电机组凝汽器真空严密性不合格原因分析及处理
300MW发电机组凝汽器真空严密性不合格原因分析及处理

300MW发电机组凝汽器真空严密性不合格原因分析及处理

真空严密性不合格是威胁汽轮机安全经济运行的因素,文章对河北华电石家庄裕华热电有限公司1号机组发生过的真空严密性不合格现象进行分析,制定了合理的解决方案,实施后取得了良好的效果,彻底解决了真空严密性不合格的缺陷,对同类设备的问题处理具有有价值的借鉴意义。

标签:汽轮机;真空严密性;不合格;原因;疏水;砂眼

引言

河北华电石家庄裕华热电有限公司1号机组为C300/200-16.7/0.43/537/537亚临界、一次中间再热、凝汽式汽轮机,配套给水泵为2×50%B-MCR汽动给水泵及备用1×30%B-MCR电动调整给水泵。

根据《凝汽器与真空系统运行维护导则DL/T932-2005》规定,机组容量≥100MW,真空严密性指标应≤0.27kPa/min。裕华热电1号汽轮机组,于2014年6月份大修后启动,真空严密性试验在0.46kPa/min,不能达到合格水平。

经过分析原因并进行了治理,最终解决了该问题,保证了汽轮机的安全经济运行。

1 真空严密性差对发电机组运行的影响

汽轮机凝汽器真空严密性是凝汽器工作性能的重要指标,是影响汽轮机经济运行的主要因素之一。严密性下降会造成汽轮机低压缸排汽温度上升,热力系统循环效率降低,凝汽器真空度每下降1kPa,发电功率降低1%。空气进入凝汽器也会导致凝结水含氧量升高,腐蚀锅炉、汽轮机设备。因此,在机组运行过程中应密切监视汽轮机凝汽器的真空值,当真空降低时,分析引起真空降低的原因,并选择合理的处理方案,保证机组的安全、经济运行。

2 存在问题及现象

2009年1月裕华热电1号机正式投产,真空严密性均为优,2014年06月份1号机大修后启动,真空严密性试验在0.46kPa/min,再启动一台真空泵,真空值无变化,调整汽轮机汽封压力及小机、轴加水封筒补水等手段,真空均无明显改善。

3 原因分析

空气泄漏入凝汽器是引起凝汽器真空下降的根本原因,影响凝汽器真空值变化有两个方面的原因,凝汽器中蒸汽压力p1和泄漏至凝汽器中不凝结气体的份量p2,根据道尔顿定律,凝汽器中混合物的总压力为构成混合物的所有气体的

燃机电厂凝汽器真空系统泄漏原因分析、处理

燃机电厂凝汽器真空系统泄漏原因分析、处理 发表时间:2019-09-17T11:05:14.663Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:沈思宇杨云龙 [导读] 摘要:凝汽器真空系统真空好坏与汽轮机的的安全和经济运行紧密相关,但影响机组真空的因素多、真空系统范围广,真空漏点排查困难。 (华能重庆两江燃机发电有限责任公司重庆 400700) 摘要:凝汽器真空系统真空好坏与汽轮机的的安全和经济运行紧密相关,但影响机组真空的因素多、真空系统范围广,真空漏点排查困难。本文结合华能重庆两江燃机电厂凝汽器真空系统泄漏排查、分析、处理案例,将燃机电厂真空泄漏现象、真空泄露原因分析、处理方案和轴封加热器疏水多级水封问题进行深入剖析,拟为其他公司机组凝汽器真空系统泄漏的处理解决提供参考。 关键词:真空泄露、原因分析、处理方案、多级水封 1 前言: 凝汽器真空下降,对机组振动,胀差,轴向位移,推力瓦温度和回油温度,低压缸的排汽温度等都会造成影响,关乎机组安全运行;同时,凝汽器在漏入空气后,排汽压力升高,蒸汽焓降减小,同时不凝结气体分压升高,对蒸汽换热、凝结的影响,加大了排汽损失。对机组经济运行也至关重要。 2 机组概况 华能重庆两江燃机发电有限责任公司两套2*470MW燃气-蒸汽联合循环蒸汽轮机为东方电气集团生产的联合循环冲动式、三压、再热、双缸、向下排汽、抽凝供热汽轮机,额定功率133.7MW。每台机组配备两台100%容量的水环式真空泵,型号:2BE1 253。启动时,两台真空泵并列运行,满足启动时间要求,正常运行时一台运行,一台备用。真空泵的排汽管连接方式为顶排式。 3 两江燃机电厂凝气器真空系统漏真空案例分析 按照DL/T932-2005《凝汽器与真空系统运行维护导则》【1】要求,机组正常运行时,每月进行一次真空严密性试验,机组容量>100 MW,真空严密合格标准为:凝汽器背压上升速率≤270pa/min(华能重庆两江燃机要求凝汽器背压上升率≤200pa/min合格)。华能重庆两江燃机电厂最近出现两次凝汽器真空系统漏真空问题,通过一系列的查漏消缺工作进行了消除。 案例一 2018年7月份,两江燃机电厂两台机组真空严密性试验均超过合格值,试验结果不合格。以一次实验结果为例,试验数据为:#1机背压上升率为600pa/min。针对#1机组真空严密性试验数值超标问题,进行相应的运行调整操作:增启循环水泵真空无明显变化;增启真空泵真空下降0.4kPa左右;调整轴封压力及轴加风机负压真空无明显变化。确认#1机组真空系统存在泄漏。针对这一问题,电厂进行了一系列查漏工作,如灌水查漏、法兰接头等喷肥皂水检漏、低压轴封系统割管检查等,最终通过氦质仪检漏查明漏点: 氦质谱仪器查漏:在真空泵排气管出口采用型氦质谱检漏仪监测氦气浓度,对#1机凝汽器抽真空系统管道法兰、阀门,与凝汽器疏水扩容器连接的疏水管道法兰、阀门,轴封系统管道阀门及轴封加热器、疏水管道阀门,凝汽器膨胀节,连通管及低压缸中分面结合面通过喷氦气进行检漏。检漏发现:低压缸进汽膨胀节处法兰处喷氦检测排气氦气含量高达3.2×10-4远高于检漏仪本底值2.0×10-7Pa/L.s。 1)针对漏点的解决方案: 针对喷氦查漏发现漏点,结合机组运行情况,机组连续启停时,采取了涂专用密封胶堵漏消缺方案;并于年底,利用机组停运检修机会,起吊汽轮机中低压缸连通管后更换了法兰垫片消缺(消缺方案见图1、图2)。 结合消缺后真空严密性试验数据比较,可以确认导致本次#1机真空严密性试验不合格的原因为低压缸进汽膨胀节处法兰垫片损坏漏真空所致。 图1:低压缸进汽膨胀节结构图(为1根螺栓带三密封垫形式,如果13两个密封垫损坏将出现内缸蒸汽外漏,14处密封垫损坏将导致外缸处漏真空) 图2:低压缸进汽法兰面实物图(检修时对此处下部法兰进行了改良:在精确控制两片垫片厚度一致的情况下,由齿形垫改型为压缩性、回弹性更好的缠绕垫,以保证内外均可严密密封) 2)缺陷处理效果: 在明确低压缸进汽膨胀节处法兰垫片损坏漏真空为主要漏点后,电厂采取了对泄露法兰缝隙涂胶堵漏临时消缺方案。临时堵漏后真空严密性试验,#1机真空严密性试验:凝汽器背压上升速率87pa/min ,合格。后续#1机利用检修机会更换低压缸进汽膨胀节处法兰垫片后做真空严密性试验,凝汽器背压上升率64.2pa/min,远优于合格值。至此两江燃机电厂#1机组漏真空问题圆满解决。 案例二 2019年1月28日,华能重庆两江燃机电厂#2机组做真空严密性试验,凝汽器背压上升率618 pa/min,不合格。针对#2机组真空严密性试验数值超标问题,两江电厂再次开展相关真空查漏工作: 氦质谱仪器查漏:结合之前真空系统查漏经验,首先对之前易出问题的漏点查起,运用氦质谱检漏仪对#2低压缸前、后轴封、低压缸

凝汽器真空度对汽轮机效率的影响分析

凝汽系统及凝汽器真空影响因素 摘要 凝汽设备是汽轮机组的重要辅机之一,是朗肯循环中的重要一节。对整个电厂的建设和安全、经济运行都有着决定性的影响。 从循环效率看,凝汽器真空的好坏,即汽轮机组最终参数的高低,对循环效率所产生的影响是和机组初参数的影响同等重要的。虽然提高凝汽器真空可以使汽轮机的理想焓降增大,电功率增加,但不是真空越高越好。影响凝汽器真空的原因是多方面的,主要有:汽轮机排气量、循环水流量、循环水入口温度等。 关键词:朗肯循环;汽轮机;凝汽器;真空

2凝汽器性能计算及真空度影响因素分析 提高朗肯循环热效率的途径 ①提高平均吸热温度的直接方法是提高初压和初温。在相同的初温和背压下, 提高初压可使热效率增大,但提高初压也产生了一些新的问题,如设备的强度问题。在相同的初压及背压下,提高新汽的温度也可使热效率增大,但温度的提高受到金属材料耐热性的限制。。 ②降低排汽温度在相同的初压、初温下降低排汽温度也能使效率提高,这是 由于循环温差加大的缘故。但其温度下降受到环境温度的限制。

2.2 凝汽系统的工作原理 图6.1是汽轮机凝汽系统示意图,系统由凝汽器5、抽气设备1、循环水泵4、凝结水泵6以及相连的管道、阀门等组成。 图6.1 汽轮机凝汽系统示意图 1-抽气设备;2-汽轮机;3-发电机;4-循环水泵;5-凝汽器;6-凝结水泵 凝汽设备的作用主要有以下四点[9]: (1)凝结作用凝汽器通过冷却水与乏汽的热交换,带走乏汽的汽化潜热而使其凝结成水,凝结水经回热加热而作为锅炉给水重复使用。 (2)建立并维持一定的真空这是降低机组终参数、提高电厂循环效率所必需的。 (3)除氧作用现代凝汽器,特别是不单设除氧器的燃气蒸汽联合循环的装置中的凝汽器和沸水堆核电机组的凝汽器,都要求有除氧的作用,以适应机组的防腐要求。 (4)蓄水作用凝汽器的蓄水作用既是汇集和贮存凝结水、热力系统中的各种疏水、排汽和化学补给水的需要,也是缓冲运行中机组流量急剧变化、增加系统调节稳定性的需求,同时还是确保凝结水泵必要的吸水压头的需要。 为了达到上述作用,仅有凝汽器是不够的。要保证凝汽器的正常工作,必须随时维持三个平衡:○1热量平衡,汽轮机排汽放出的热量等于循环水带走的热量,故在凝汽系统中设置循环水泵。○2质量平衡,汽轮机排汽流量等于抽出的凝结水流量,所以在凝汽系统中必须设置凝结水泵。○3空气平衡,在凝汽器和汽轮机低压部分漏入的空气量等于抽出的空气量,因此必须设置抽气设备[14]。 凝汽器内的真空是通过蒸汽凝结过程形成的。当汽轮机末级排汽进入凝汽器后,受到循环水的冷却而凝结成凝结水,放出汽化潜热。由于蒸汽凝结成水的过

凝汽器管束漏泄原因分析及处理

凝汽器管束漏泄原因分析及处理 [ 摘要 ] 某电厂凝汽器管束频繁泄漏,且日趋严重;表现为机组运行时,凝结水导电度严重超标。根据这一难题,结合现场实际,从管束本身质量存在问题、管束安装时出现问题;管束镀膜质量问题;凝汽器安装时出现问题等导致凝汽器管束发生泄漏的几种原因进行阐述、分析,解析其判断方法;并针对其泄漏的原因做出相应的检修处理方案和运行中所应采取的适当的措施。通过一系列整改措施从根本上解决了凝汽器管束的频繁漏泄问题。 [ 关键词 ] 凝汽器、管束、漏泄 abstract the condenser piping of power plant frequently leaks, and the situation is more and more serious. therefore, when the set is operating, the electric conductivity of condensed water exceeds standard badly. according to this problem, and combining with the actual, we discuss, analysis and judge the causes leading to the leakage from following aspects: problems with the pipelines and its installation; piping bundle coating quality problem; problems with the installation of condenser. and making corresponding maintenance scheme and appropriate measures should be taken during operation according to its various leakage reasons. as a result, through a series of reforming measures, we

_汽轮机凝汽器真空度下降原因分析

汽轮机凝汽器真空度下降原因分析在现代大型电站凝汽式汽轮机组的热力循环中,凝汽设备是凝汽式汽轮机组的一个重要组成部分,它的工作性能直接影响整个汽轮机组的安全性、可靠性、稳定性和经济性。汽轮机的真空下降会使汽轮机的可用热焓降减少器综合性.凝汽器的真空水平对汽轮发电机组的经济性有着直接影响,如机组真空下降1%,机组热耗将要上升0.6%~1%。因此保持凝汽器良好的运行工况,保证凝汽器的最有利真空;是每个发电厂节能的重要内容。而凝汽器内所形成的真空受凝汽器传热情况、真空系统严密性状况、冷却水的温度、流量、机组的排汽量及抽气器的工作状况等因素制约。因此有必要分析机组凝汽器真空度下降的原因,找出预防真空度下降的措施,提高凝汽器性能,维持机组经济真空运行,直接提高整个汽轮机组的热经济性。 引起汽轮机凝汽器真空度下降的原因主要有循环水量中断或不足、循环水温升高、后轴封供汽中断、抽气器或真空泵故障、凝汽器满水(或水位升高)、凝汽器结垢或腐蚀,传热恶化、凝汽器水侧泄漏、凝汽器真空系统不严密,汽侧泄漏导致空气涌入等。就这些问题我将分别做出分析、阐述: 一、循环水量中断或不足 ⑴循环水中断 循环水中断引起真空急剧下降的主要特征是:真空表指示回零;凝汽器前循环水泵出口侧压力急剧下降;冷却塔无水喷出。循环水中断的原因可能是:循环水泵或其驱动电机故障;循环水吸水口滤网堵塞,吸入水位过低;循环水泵轴封或吸水管不严密或破裂,使空气漏人泵内等。循环水中断时,应迅速卸掉汽轮机负荷,并注意真空降到允许低限值时进行故障停机。 ⑵循环水量不足 循环水量不足的主要特征是:真空逐步下降;循环水出口和人口温差增大。由于引起循环水量不足的原因不同,因此有其不同的特点,所以可根据这些特征去分析判断故障所在,并加以解决: ①若此时凝汽器中流体阻力增大,表现为循环水进出口压差增大,循环水泵出口和凝汽器进口的循环水压均增高,冷却塔布水量减少,可断定是凝汽器内管板堵塞,此时可采用反冲洗、凝汽器半面清洗或停机清理的办法进行处理。

影响凝汽器真空地因素分析及对策

影响凝汽器真空的因素分析及对策 系统凝汽器换热效率等几个方面进行分析探讨,对其它大功率机组的安全经济运行有定参考价值。 凝汽器是凝汽式汽轮发电机组的个重要组成部分,凝汽器真空是影响机组经济安全运行的个重要指标。国产引进型3,触贾机组普遍存在真空度偏低的问,凝汽器真空度在9194之间,比设计值低3,6个百分点,使机组供电煤耗增加化识4.因此,采取措施提高凝汽器真空度,具有定经济价值。 汉电厂期工程2台300,贾汽轮机组为上海汽轮机厂制造的引进型机组,近几年来,凝汽器真空度偏低。为提高凝汽器真空,从以下几个方面进行了技术改造改进真空泵入口管及冷却管,提高真空泵出力;改造循环水滤网,提高循环水水质及循环水流量;部分更换凝汽器铜管,保持凝汽器管束内外面清洁;改进给水泵密封水幻型槽,提高真空系统严密性。通过以上系列改造措施,凝汽器真空度有所提高,确保了机组安全运行,降低了机组煤耗。 1影响凝汽器真空的因素凝汽器真空的形成是由于在凝汽器内蒸汽和凝结水汽液两相之间存在的个平衡压力。蒸汽凝结时的温度,越低,凝汽器内的绝对压力越低凝汽器的真空度为影响凝汽器真空的因素很多,如凝汽器结构和管材凝汽器冷凝面积冷却水量冷却水温真空系统严密性真空系统抽气能力热力系统疏水量等,其中有些参数已

在设计制造环节中确定,如凝汽器的内部结构管材抽气系统布置和容量等;有些是受气候和环境因素影响,如循环水温度;有些则是受安装运行的影响,如管系结垢漏空气循环水量等。 密性凝汽器抽气系统循环水系统凝汽器换热效率几方面进行初步分析与探讨。 2真空系统真空系统范围较大,所有处于低于大气压力运行的设备管道和阀门等不严密处都可能漏入空气,如果漏入的空气量较大,而抽气设备又无法及时地将其排出,则凝汽器汽侧的空气和其它非凝结气体会在凝汽器管束周围面形成气膜,使热阻增加,传热系数降低,会严重影响凝汽器的传热性能,导致凝汽器传热端差增大,真空降低,从而降低了循环效率。同时,凝汽器中非凝结气休积聚,使凝结水过冷度上升,影响低压加热器回热效率,对机组整体热效率不利。根据实际运行经验,真空系统易泄漏空气的薄弱环节有凝汽器汽侧入孔门及喉部焊缝;在潮湿的地方或地下管道发生锈蚀破损;管道的法兰接口处;凝汽器及低压加热器汽侧的水位计接头;疏水系统阀门容器等;低压缸结合面,低压缸轴封。 近两年来,汉电厂真空系统严密性试验不合格。经过长时间大量的消漏工作,真空度有所提高,但效果不甚理想。经与西安电力热工研宄院研究分析,给水泵密封水回水幻型槽漏空气可能性较大。汉电厂给水泵为上海电力修造总厂生产的0600240型锅炉给水泵,其密封水采用凝结水,回水通过型槽疏水至凝汽器,给水泵自由端密封水回水孔与大气相通。由于型槽原设计采用级结构,在机组动态运行过程

凝汽器检漏装置说明书

NJL型系列 凝汽器捡漏装置 说明书 南京电力自动化设备总厂

NJL型系列 凝汽器捡漏装置 说明书 编写何鹰 审核顾文献 批准高永生 一九九九年六月

目次 1.概述 2.性能参数 3.工作原理 4.结构形式 5.安装和高度 6.使用和维修 7.产品的成套 8.产品服务

1概述 凝汽器是火力发电厂中降低排汽压力、提高蒸汽动力循环效率、将排汽冷凝为凝结水的重要设备。凝汽器中的冷凝管一般采用铜管或钛管(当冷却水为海水时),冷凝管与凝汽器管板的固接方式一般采用涨接方式。随着机组运行中的振动,热胀冷缩和化学腐蚀等现象的影响,凝汽器会发生冷却水泄漏事故,而其泄漏点一般在管板涨接处。如何快速地判断凝汽器是否泄漏,准确检测泄漏点的位置,对化学和汽机专业都是非常重要的。 NJL型凝汽器捡漏装置是利用真空泵将凝结水从处于真空运行状态下的凝汽器热井中抽出,将抽出的样水通过在线化学分析仪表测量其相关化学指标,综合比较分析其测量值以达到检测出凝汽器泄漏点并计算泄漏率以即时处理的目的。它的推广应用,将保证凝汽器长期安全可靠地运行,并大大降低凝汽器泄漏事故检修时工作人员的劳动强度,耗费时间及效益损失。 2性能参数 (1)管路系统设计压力 1.0MPa; (2)管路系统工作压力 0.25Mpa; (3)工作液体温度≤55℃; (4)样水进口公称通径40mm,连接方式为承插焊接; (5)样水出口,回气出口和回水出口公称通径DN25mm,连接方式为承接焊接;(6)真空泵性能参数: 额定流量:30L/min 额定扬程:25mH?O; 额定电压:三相380V; 额定电流:4.2A; 额定功率:1.5KW; 吸入口通径:DN40mm; 出水口通径:DN25mm; (7)工作环境条件 环境温度和相对湿度: 检漏取样架要求环境温度5?50℃; 相对湿度≤95%; 检漏盘要求环境湿度5?45℃; 相对湿度≤85%; 电源: 装置供电电源为380V/220V,三相四线制,5KW电源。 3工作原理 一.样水抽取 凝汽器捡漏装置的工作原理,是通过同时具有高抽吸能力和小容量特性的真空泵凝结水从处于高真空运行状态下的凝汽器中抽出,经在线化学分析仪表测量其各项化学指标,进而达到目的。 从凝汽器热井取样点抽出有代表性和实时性的凝结水样,样水经取样架上的进水阀门后汇流至Y型过滤器,滤除颗粒杂质后进入监流器,随后进入吸水箱。

凝汽器钛管泄漏的分析处理

凝汽器钛管泄漏的分析处理 发表时间:2018-08-13T15:54:37.373Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:汤代荣 [导读] 摘要:介绍了某新建电厂调试过程中,凝汽器钛管泄漏事件分析及处理过程。 (中电投珠海横琴热电有限公司 519000) 摘要:介绍了某新建电厂调试过程中,凝汽器钛管泄漏事件分析及处理过程。为同类机组的运行维护提供参考和探讨。 关键词:凝汽器;钛管泄漏;分析处理 0 引言 某厂建有两套9FA燃气轮机联合循环发电机组,安装了2台LC85/N125-13.00/3.30/0.420/1.20 型抽凝式汽轮机。与其配套的N-9500-3 型凝汽器采用单壳体、双分流、表面式结构,主要部件有凝汽器加长段、凝汽器上部、凝汽器下部、前水室、后水室及凝结水聚集器等。主凝结区安装 8474 根D28.575mm×0.5mm,L=11238mm 的钛管,1012 根D28.575mm×0.7mm,L=11238mm 的钛管安装在空冷区及顶部圆周段,管子两端胀接在管板上,借助中间管板支撑。1号机组在调试期间并发生了两起凝汽器钛管泄漏事件,直接影响了机组调试进度。 1 凝汽器钛管泄漏的危害 凝结水是锅炉给水的主要组成部分,凝结水的水质直接影响锅炉的水质。锅炉补充水采用化学除盐工艺基本能保证水汽的质量,但当凝汽器钛管泄漏,冷却水进入凝结水中,将导致凝结水水质恶化,进而影响给水水质,通过减温水带入盐分,影响蒸汽品质,使炉水含盐量升高,造成锅炉腐蚀。如果冷却水为海水,则将引起酸腐蚀,甚至导致锅炉脆爆。 用海水冷却的凝汽器由于泄漏使海水漏入凝结水中,并随之进入锅炉,造成给水硬度高,炉水磷酸根降低甚至消失,导致水冷壁管结垢、腐蚀。海水中氯化镁进入锅炉,分解产生盐酸,造成炉水氯离子含量高,pH值降低,因此在氯离子存在下可发生闭塞电池腐蚀及pH值降低造成的全面酸腐蚀。 2 事件经过及检查情况 (1)8月3日,1号机组调试过程中凝结水硬度及钠离子超标(标准为硬度0,钠离子<10μg.L-1),具体数值见表1,判断凝汽器钛管发生泄漏。 表1 凝结水硬度及钠离子化验表 8月5日,利用1号机组停机消缺机会,对凝汽器进行灌水查漏。检查发现凝汽器北侧有3根钛管泄漏,安装单位对泄漏钛管的两端采用了铜头封堵。8月8日启动#1机组后化验凝结水硬度及钠离子指标正常。 (2)8月13日,1号机组168h试运第2天,凝结水硬度及钠离子指标再次超标,具体数值见表2。 表2 凝结水硬度及钠离子化验表 由于1号机组正处在168h试运阶段,在发现凝结水硬度及钠离子指标超标后,8月14日 09:00开大凝结水泵出口放水门,采取加大补排水方式来降低硬度及钠离子指标。23:15凝结水硬度及钠离子指标突然猛增,判断为凝汽器钛管大量泄漏,只能采取停机处理。停机后,同样对凝汽器进行灌水查漏。检查发现还是靠凝汽器北侧新增9根钛管发生泄漏(见图1),图中铜头封堵处为泄漏的钛管。 图1 1号机组凝汽器钛管泄漏分布图 3 凝汽器钛管泄漏原因分析及处理 为什么泄漏的钛管都是靠近凝汽器北侧本体处?大家对此提出了疑问。在放干凝汽器汽侧凝结水后,检修人员进入凝汽器内部检查发现,有三根钛管破损严重(见图2),且附近的钛管颜色都有不同程度的变色现象。仔细检查发现,正对着破损的钛管处有一排汽管口(见

影响凝汽式汽轮机真空度因素分析

影响凝汽式汽轮机真空度因素分析 离心式富气压缩机是催化裂化装置的心脏,是确保催化裂化装置安全平稳运行的核心设备。而作为它的驱动设备凝汽式汽轮机则是心脏中的心脏。保持合格的真空度是 凝汽式汽轮机正常运转的关键条件之一,凝汽器的真空度是影响汽轮机效率的重要因素,对整个汽轮机组的热经济性影响较大。真空度的保持和建立一般有几个影响因素。 为此,从抽气器抽气效果、凝汽器端差、循环水温升和凝汽器换热效果的角度,分析了影响凝汽器真空的因素,通过查找资料并参考一些汽轮机机组实际问题的分析处理方法,总结了几点影响凝汽器真空度下降的原因。 标签:传热端差;真空严密性;汽轮机抽汽器;轴端漏气 1凝汽器端差 凝汽器压力下的饱和温度(凝结水温)与循环冷却水出口温度之差称为端差。 理论上,端差越低越小,但实现困难,实际上综合循泵耗功(电)、复水器换热体积,最佳换热流速(及流量),确定出一定(4-6、6-8度)的经济控制指标。 影响凝汽器运行状况的好坏的一个重要因素是凝汽器传热端差值的变化,端差值的变化可作为判别凝汽器运行状态的依据。运行中凝汽器端差值越小,则运行情况越好,汽轮机的热效率就会越高。 从凝汽器实际的运行情况分析,凝汽器传热端差值越小对凝汽器的经济运行越是有利的,端差小,说明循环水吸收的热量多,凝汽器铜管的传热情况好,同一循环水流量可以获得相对较高的凝汽器真空度;在循环水流量,压力等参数不变,汽轮机负荷恒定的情况下,若端差值变大,则说明凝汽器铜管的传热效果变差。导致凝汽器铜管传热效率变差原因有两点:一是铜管表面的污染严重,因此严重影响传热效率的提升;二是由于真空系统不严密漏空气或抽气器工作不正常导致真空度下降,使铜管外表面形成空气膜因此阻碍了传热。因此,一般可把端差的大小作为凝汽器铜管清洁度及漏空气的一项重要的依据;凝汽器铜管传热量的增加,导致凝汽器真空上升,端差则有所增加。分析端差要在相同负荷,冷却水温度,冷却水量与正常情况下(即凝汽器铜管清洁,真空严密性良好)的数值进行比较。实际生产中若发现端差升高较快,往往是由于抽气器工作不正常,或者真空系统严密性差引起的。若端差值逐渐升高,则一般是由于凝汽器铜管表面清洁引起的。 2真空系统严密性

浅析NJL型凝汽器热井检漏装置的应用

浅析NJL型凝汽器热井检漏装置的应用 发表时间:2016-08-22T14:32:20.643Z 来源:《电力设备》2016年第11期作者:张建忠唐守昱孔星 [导读] 阳江核电站规划容量为6台1000MW压水堆(CPR)机组,凝汽器检漏装置每台各4套。 张建忠唐守昱孔星 (山东电力建设第二工程公司山东济南 250100) 摘要:凝汽器检漏装置保证凝汽器长期安全可靠地运行,并大大降低凝汽器泄漏事故检修时工作人员的劳动强度、耗费时间及效益损失。凝汽器检漏装置主要由检漏架和检漏盘组成,对凝汽器热井中的水进行化学分析测量其相关指标并计算泄漏率及时进行处理的目的. 关键词:工作原理检漏装置管路 阳江核电站规划容量为6台1000MW压水堆(CPR)机组,凝汽器检漏装置每台各4套,以下正文主要讲解凝汽器检漏装置的工作原理和安装要求及施工方法。为保证凝汽器长期安全可靠运行,凝汽器检漏系统重中之重。阳江核电站采用凝汽器2个独立壳体(A、B),NJL 型检漏系统包括4台凝汽器检漏架(检漏取样架8个点-2套,4个点-2套)、4面凝汽器检漏盘组成,共4套检漏装置,NJL型凝汽器热井检漏装置是利用真空泵将凝结水从处于真空运行状态下的凝汽器热井中抽出,将抽出的样水通过在线化学水分析仪表测量其相关化学指标,综合比较分析其测量值已达到检测出凝汽器泄漏点并计算泄漏率已及时处理的目的。 1、工作原理 取样架由真空泵、进水阀、出水阀、Y型过滤器、真空观察口、汽水分离箱和回汽阀门组成。检漏盘由样水主管路、测压管路、人工取样管路、化学仪表测量管路、电气控制系统和化学分析仪表等结构。 要求从凝汽器热井引出样水管分别接至检漏取样架上进水阀门上。样水合并后进入相应的Y型过滤器,首先滤除氧水中的固体颗粒杂质,保证真空泵的正常运转。然后样水经真空观察窗,透过观察窗可观察样水中有无固体颗粒杂质及有无空气泄漏,以检查整个系统的密封性。 样水通过真空观察窗以后进入汽水分离箱。汽水分离箱是一个密封的圆柱体状容器,样水进入汽水分离箱后经历一个短暂的平稳时间,此时混杂在样水中的气体分离出来,并通过回气管道的阀门重新返回凝汽器。 样水由汽水分离箱进入真空泵吸入口,由真空泵增加压送至出水阀门。 样水主路管是检漏盘内DN15的不锈钢管,一端是进水口,接至取样架的出水阀门上;一端是回水阀门,接至凝汽器回水点。样水由取样架出水阀门流出,经连接管路至进水口,流经样水主管路后经回水阀门返回凝汽器,完成系统循环。 样水主管路上分支一路DN6的不锈钢管至压力表,通过压力表可实时检测真空泵的杨程是否工作在额定区域。在样水主管路上另有一DN6的分支管路接至人工取样点上,可通过一个针型阀门实现手工取样。 在样水主管路的中间、没设置了一只调节流量的节流阀。设置了一只调节阀流量的节流阀。在该阀前引出一DN6的分支管路,先后经流量计、离子交换柱、导电度表测量电极后经过回水针形阀门重新回到样水主管路。为了消除凝结水中氨离子对导电度测量的干扰,安装了一只阳离子交换柱,以提高导电度的测量精度。 电气控制系统由供电电源、真空泵控制回路、电化学仪表三部分组成。供电电源由总电源开关控制,经分电源开关向化学分析仪表、报警仪、真空泵控制回路提供独立的220V交流电源,并具有过载和短路保护功能。 2、NJL系列凝汽器检漏装置由检漏取样架和检漏盘两大部分组成 检漏架应布置在凝汽器热井底部,同时保证凝汽器内的最低液位与取样架上真空泵入口中心的高差不小于1.3米,并尽量使管道水平向下进入取样架。 检漏盘应就近布置在热井附近的零米层上。取样架和检漏的周围应留有一定的空间,以便进行日常操作和维护。 3、管路的敷设工序流程 施工前准备(安全、技术交底、相关安装图纸)→工器具、材料准备→设备领用安装→支架安装→管路弯制及敷设→管路连接及固定→管路严密性、金属试验→设备安装标牌→管路敷设完成检查验收。 3.1材料及工器具准备 3.2检漏架和检漏盘安装 (1)检漏架本体有窥视镜和电机部分组成,检漏盘由离子交换柱、压力表和分析取样设备以上设备均易损坏,所以检漏架和检漏盘开箱验收、运输、安装时要有防震措施

300MW发电机组凝汽器真空严密性不合格原因分析及处理

300MW发电机组凝汽器真空严密性不合格原因分析及处理 真空严密性不合格是威胁汽轮机安全经济运行的因素,文章对河北华电石家庄裕华热电有限公司1号机组发生过的真空严密性不合格现象进行分析,制定了合理的解决方案,实施后取得了良好的效果,彻底解决了真空严密性不合格的缺陷,对同类设备的问题处理具有有价值的借鉴意义。 标签:汽轮机;真空严密性;不合格;原因;疏水;砂眼 引言 河北华电石家庄裕华热电有限公司1号机组为C300/200-16.7/0.43/537/537亚临界、一次中间再热、凝汽式汽轮机,配套给水泵为2×50%B-MCR汽动给水泵及备用1×30%B-MCR电动调整给水泵。 根据《凝汽器与真空系统运行维护导则DL/T932-2005》规定,机组容量≥100MW,真空严密性指标应≤0.27kPa/min。裕华热电1号汽轮机组,于2014年6月份大修后启动,真空严密性试验在0.46kPa/min,不能达到合格水平。 经过分析原因并进行了治理,最终解决了该问题,保证了汽轮机的安全经济运行。 1 真空严密性差对发电机组运行的影响 汽轮机凝汽器真空严密性是凝汽器工作性能的重要指标,是影响汽轮机经济运行的主要因素之一。严密性下降会造成汽轮机低压缸排汽温度上升,热力系统循环效率降低,凝汽器真空度每下降1kPa,发电功率降低1%。空气进入凝汽器也会导致凝结水含氧量升高,腐蚀锅炉、汽轮机设备。因此,在机组运行过程中应密切监视汽轮机凝汽器的真空值,当真空降低时,分析引起真空降低的原因,并选择合理的处理方案,保证机组的安全、经济运行。 2 存在问题及现象 2009年1月裕华热电1号机正式投产,真空严密性均为优,2014年06月份1号机大修后启动,真空严密性试验在0.46kPa/min,再启动一台真空泵,真空值无变化,调整汽轮机汽封压力及小机、轴加水封筒补水等手段,真空均无明显改善。 3 原因分析 空气泄漏入凝汽器是引起凝汽器真空下降的根本原因,影响凝汽器真空值变化有两个方面的原因,凝汽器中蒸汽压力p1和泄漏至凝汽器中不凝结气体的份量p2,根据道尔顿定律,凝汽器中混合物的总压力为构成混合物的所有气体的

汽轮机真空下降原因的分析

第二章汽轮机真空下降的原 因 在现代大型电站凝汽式汽轮机组的热力循环中,凝汽设备是凝汽式汽轮机组的一个重要组成部分,它的工作性能直接影响整个汽轮机组的安全性、可靠性、稳定性和经济性。而凝汽器真空度是汽轮机运行的重要指标,也是反映凝汽器综合性能的一项主要考核指标。凝汽器的真空水平对汽轮发电机组的经济性有着直接影响,如机组真空下降1%,机组热耗将要上升0.6%~1%。凝汽器内所形成的真空受凝汽器传热情况、真空系统严密性状况、冷却水的温度、流量、机组的排汽量及抽气器的工作状况等因素制约。因此有必要分析机组凝汽器真空度下降的原因,找出预防真空度下降的措施,从而提高凝汽器性能,维持机组经济真空运行,以便直接提高整个汽轮机组的热经济性。 第一节汽轮机凝汽器真空度下降的主要特征 在汽轮机组的正常运行中我们可以通过各种仪表、数据来了解和分析汽轮机凝汽器的真空度好坏情况。一般汽轮机凝汽器真空度下降的主要特征有: (1)真空表指示降低; (2)排汽温度升高; (3)凝结水过冷度增加;

(4)凝汽器端差增大; (5)机组出现振动; 第二节汽轮机凝汽器真空度下降原因分析 引起汽轮机凝汽器真空度下降的原因主要有循环水量中断或不足、循环水温升高、后轴封供汽中断、抽气器或真空泵故障、凝汽器满水(或水位升高)、凝汽器结垢或腐蚀,传热恶化、凝汽器水侧泄漏、凝汽器真空系统不严密,汽侧泄漏导致空气涌入等。就这些问题我将分别做出分析、阐述:一、循环水量中断或不足 ⑴循环水中断 循环水中断引起真空急剧下降的主要特征是:真空表指示回零;凝汽器前循环水泵出口侧压力急剧下降;冷却塔无水喷出。循环水中断的原因可能是:循环水泵或其驱动电机故障;循环 毕业设计(论文)说明书专用第7页 水吸水口滤网堵塞,吸入水位过低;循环水泵轴封或吸水管不严密或破裂,使空气漏人泵内等。循环水中断时,应迅速卸掉汽轮机负荷,并注意真空降到允许低限值时进行故障停

汽轮机凝汽器最佳真空的影响因素及确定方法

汽轮机凝汽器最佳真空的影响因素及确定方法 发表时间:2017-07-04T11:33:12.393Z 来源:《电力设备》2017年第7期作者:曲智超[导读] 摘要:凝汽器真空是汽轮机运行时的一个重要参数,对汽轮机的抽气设备安全有着重要的影响。现有的凝汽器最佳真空的确定方法只适用于凝汽器水侧管壁清洁、汽轮机真空系统严密性正常或抽气设备运行性能正常的情况。 (华电电力科学研究院浙江杭州 310030)摘要:凝汽器真空是汽轮机运行时的一个重要参数,对汽轮机的抽气设备安全有着重要的影响。现有的凝汽器最佳真空的确定方法只适用于凝汽器水侧管壁清洁、汽轮机真空系统严密性正常或抽气设备运行性能正常的情况。未考虑到循环水流量变化引起凝汽器真空变化的同时对汽轮机排汽阻力、凝结水过度冷却及凝结水含氧量的影响,同时还未考虑到锅炉补给水对凝汽器真空的影响。文中首先对凝汽器 清洁率对最佳真空的影响进行了分析,然后提出一种新的凝汽器最佳真空的确定方法,该方法利用凝汽器综合清洁系数来体现凝汽器水侧管壁脏污程度、汽轮机真空系统严密性及抽气设备运行性能对最佳真空的影响,从而提高了最佳真空的确定精度。结合其他的影响因素,归纳总结出确定汽轮机凝汽器最佳真空的方法。 关键词:汽轮机;凝汽器;最佳真空;方法 1前言 随着我国电力市场体制的逐渐完善,竞价上网的全面展开,对汽轮机运行经济性提出了更高的要求。其中,大容量汽轮机主要辅机的合理运行方式对汽轮机的运行经济性产生很大的影响。在汽轮机众多的辅助设备中,当给水泵采用小汽轮机带动后,冷却水系统中的循环水泵成为耗电量最大的设备,约占汽轮发电机组额定发电量的1%-1.5%。这就要求汽轮机运行部门根据当时的汽轮机负荷和冷却水温度,及时调整冷却水系统的运行方式,调整循环水泵的运行台数,实现冷却水系统的优化运行,保持凝汽器在最佳真空下运行,最大限度地提高汽轮机的运行经济性。 目前,凝汽器最佳真空的确定,一般都采用计算的方法,即通过计算得到对应当时冷却水温度、冷却水流量及汽轮机排汽量之间的关系,从而得到当时的凝汽器真空,再利用与前述试验方法类似的过程,得到凝汽器的最佳真空。但现有的计算方法在计算凝汽器端差时,均是在假定当时凝汽器水侧管壁的清洁、真空系统严密性状态正常或抽气设备性能良好的情况下进行计算,而对这些因素失常时的情况考虑不够。为此,首先对现有的通过凝汽器性能计算确定最佳真空的方法进行了分析,指出其存在的问题,最后,提出一种考虑水侧管壁清洁程度、真空系统严密性或抽气设备工作性能的最佳真空的确定方法。 2影响凝汽器真空的主要因素在设备运转正常的情况下,凝汽器的蒸汽压力可以通过饱和温度来确定,而饱和温度又直接受到循环水入口温度、循环水温升和凝汽器端差的影响,所以,这三者是影响凝汽器真空的主要因素。循环水入口温度主要受环境因素的影响较大,相同设备在冬天和夏天产生的循环水温度差异非常明显。冬天温度明显较低。入口温度还与冷却设备有一定关系,设备越好,冷却效果越好,相应的入口温度越低。根据凝汽器热平衡公式可以推算出,循环水温升主要取决于循环水的流量,循环水流量越小温升越高,真空越低。而现实生产中,循环水量主要由循环水泵决定,与循环水泵的流量和并联台数密切相关。凝汽器端差是凝汽器内汽轮机排汽压力对应的饱和温度与循环水出口温度之差,根据凝汽器热平衡公式可以推出,凝汽器端差主要受凝汽器传热系数、循环水量和排汽量的影响,凝汽器传热系数越高,凝汽器端越小,真空越高。一切影响凝汽器传热系数的因素都将影响真空。 3影响凝汽器最佳真空的因素传统的最佳真空就是指,改变循环水量使机组电功率的增加值与循环水泵所耗功率的增加值之间的差值达到最大时所对应的真空。而忽略了循环水费用、循环水最小流速、凝汽器脏污程度、真空泵损耗功率等带来的影响,从而使计算结果与现实理想结果产生偏差。 3.1最佳循环水量的影响 根据传统的最佳真空确定方法而推算出的最佳循环水量,虽然考虑了输送循环水过程中所产生的单设备功率消耗,实现了循环水系统的经济优化,但在循环水运行费用上,没有考虑水资源的消耗,以及对河流大气造成的环境污染问题。随着社会的进步,人们对环境的重视程度越来越高,政府的相关部门对环境污染问题控制严格,凝汽器所消耗的循环水量以及因此而产生的热水、热气的排放对环境的污染,因此而带来的经济损失也是不容忽视的。所以说传统的最佳真空只是能量意义上的最佳真空,要想达到真正意义上的经济最佳真空,就必须要考虑循环水本身的费用,这样才能保证汽轮机运行时的经济收益最大化。 3.2清洁程度的影响 传统的最佳真空确定方法,是在理想的情况下,假定凝汽器管壁清洁,但现实生产中这此因素不可能完全符合要求,传统的最佳真空确定方法对以上因素没有考虑。当凝汽器管壁不够清洁时,虽然循环水流量以及循环水泵消耗的功率受到的影响非常小,但是凝汽器的传热系数却受到了较大的影响,进而使得凝汽器的端差发生变化,最终影响凝汽器的最佳真空的确定。可见清洁程度在最佳真空的确定过程中也是必须要考虑的因素。 3.3真空泵单耗的影响 在汽轮机的运行过程中,由于设备密封性能等原因,难免会有空气进入汽轮机当中,从而影响凝汽器的最佳真空。而正空泵的作用就是不停的将这部分空气抽走,使得凝汽器的真空保持在最佳状态下,当真空泵运转正常、容量适合的时候,凝汽器的最佳真空主要受循环水入口温度、循环水温升和凝汽器端差等因素影响,但是当真空泵运转不正常、容量偏小时,它就不能及时的将汽轮机内的空气抽走,从而使得汽轮机的背压升高,凝汽器的真空降低,从而使得汽轮机的循环热效率大大降低。可见真空泵等抽气设备也是影响凝汽器最佳真空的一个重要因素。 3.4过冷度和含氧量的影响 凝汽器中所含的空气是产生过冷度的主要原因,漏入的空气量越多,凝结水的温度就越低,产生的过冷度就愈大,从而造成的损失就愈大。另外背压的降低会使得凝结水中的氧气含量增加,氧气含量的增加又会加大凝结水对管路和低压加热器的腐蚀,从而使得整个机组的经济性和安全性大大降低,为了除去氧气含量,势必增加除氧费用。 4凝汽器最佳真空的确定方法

凝汽器真空和严密性的分析及对机组运行的影响

凝汽器真空和严密性的分析及对机组运行的影响 (秦山核电公司运行部) 摘要:结合本厂分析了凝汽器内的真空高低对汽轮机的经济性、安全性的主要影响;凝汽器的汽侧真空严密性对于机组运行的影响及对汽轮发电机组真空系统漏空进行了分析。说明了在真空系统发生漏空后应采取的判断方法和措施。 关键词: 经济真空;极限真空;过冷度;真空严密性;分析真空用图;漏空点;分析。 汽轮机凝汽器内真空的产生,主要是依靠汽轮机排汽在凝汽器迅速凝结成水,体积急剧缩小而造成的。其次是依靠射汽(射水)抽汽器连续抽出凝汽器内的不凝结气体和空气。为了使汽轮机的排汽能够迅速冷却而凝结成水,必须向凝汽器不断通人大量的冷却用循环水。 A.真空变化对汽轮机的安全与经济都有较大的影响。真空低即排汽压力高,可以使汽轮机的耗汽量增加,经济性降低。真空高即排汽压力低,可以使汽轮机的耗汽量减少,经济性提高。所以,凝汽式机组运行时,应维持较高的真空。 1. 凝汽器内真空的升高 当主蒸汽压力和温度不变,凝汽器真空升高时,蒸汽在汽轮机内的总焓降增加,排汽温度降低,被循环水带走的热量损失减少,机组运行的经济性提高;但要维持较高的真空,在进入凝汽器的循环水温度相同的情况下,就必须增加循环水量,这时循环水泵就要消耗更多的电量。因此,机组只有维持在凝汽器的经济真空下运行才是最有利的。所谓经济真空,就是通过提高凝汽器真空,使汽轮发电机组多发的电量与循环水泵多消耗的电力之差达到最大值时凝汽器所达到的真空。另外,真空提高到汽轮机末级喷嘴的蒸汽膨胀能力达到极限时(此时的真空值称为极限真空),汽轮发电机组的电负荷就不再增加。所以凝汽器的真空超过经济真空并不经济,并且还会使汽轮机末几级的蒸汽湿度增加,使末几级叶片的湿汽损失增加,加剧了蒸汽对动叶片的冲蚀作用,缩短了叶片的使用寿命。因此,凝汽器真空升高过多,对汽轮机运行的经济性和安全性都是不利的。

汽轮机凝汽器系统真空查漏

汽轮机凝汽器系统真空查漏 机组真空是火力发电厂重要的监视参数之一,真空变化对汽轮机安全、经济运行都有影响,运行经验表明,凝汽器真空降低直接影响循环效率,每降低1KPa真空会使汽轮机热耗增加0.94%,机组煤耗增加 3.2g/kwh。真空下降使循环效率下同时会造成汽轮机排汽温度的升高,引起汽轮机转子上移,轴承中心偏离,严重时会引起汽轮机的振动。此外,凝汽器真空降低时为保证机组出力不变,必须增加蒸汽流量,导致轴向推力增大,变化严重时会影响汽轮机安全运行。另一方面,空气漏入凝结水中会使凝结水溶氧超标,腐蚀汽轮机、锅炉设备,影响机组的安全运行。因此在汽轮机运行中必须严格控制机组真空下降。机组运行中真空主要与循环水量水温及系统严密性有关。如果出现真空下降,排除比较常见的故障外,真空系统的泄漏是造成下降的主要原因。其现象主要表现为真空数值下降、排汽温度升高、主汽流量增加及凝汽器端差增大等,直接影响到机组运行的安全经济性。 我厂凝汽器是由东方汽轮机厂生产制造N17660型表面式换热器,水室采用对分制,便于运行中对凝汽器进行半面清洗,凝汽器、凝结水泵、射水抽汽器、循环水泵及这些部件之间所连接的管道称为凝汽设备,凝汽器真空的高低对汽轮机运行的经济性有着直接的关系,所以要求真空系统(包括凝汽器本体)要有高度的严密性。一般是通过定期进行真空严密性试验来检验真空系统的严密程度。通过试

验,可掌握真空系统严密性的变化情况,鉴定凝汽器工作的好坏,以便采取对策查找及消除漏点,防止空气漏入影响传热效果及真空,不同机组对真空严密性有不同的要求,真空严密性用每分钟真空下降值表示。 凝汽器真空系统的密封点很多,包括与凝汽器连接的负压管道的焊口、膨胀节、疏水扩容器、减温水管道、多级水封、水位计等涉及汽机、热控等多个专业,检修工艺要求严格,检修工艺要求严格,涉及范围广,要求责任心强。真空系统严密性应在机组检修期间得以保证,如果由于密封不严、检修工艺不合理及查漏不全面等在机组运行一段时间后发生泄漏,仍应该采取各种措施,积极进行真空严密泄漏查找工作。为保证汽轮机真空系统查漏工作的顺利进行,确保机组的安全经济运行,特制定如下措施: 一组织措施 1、本工作的开展需要运行、点检、检修及热力试验组协调完成。 2、准备好查漏工作所需要的氦质谱检漏仪、氦气瓶、便携式气袋、喷射用铜管及连接用胶管、对讲机等工器具,保证合格足量的氦气。 3 、査漏工作要确定一个工作负责人,负责査漏工作中各部门的协调联系工作以及査漏工作的分工安排。 4、查漏工作由设备部组织进行,发电部专工、热试组人员、汽机车间检修班组人员配合,运行当值人员保证机组稳定运行并配合进行各阶段严密性试验。

余热发电凝汽器铜管泄漏原因分析说明

凝汽器冷却水铜管泄漏故障 原因分析及防范措施 一、概述 我厂余热发电用凝汽器型式为横型表面接触单通道双回流再热型,设计真空度为-95.6kPa,冷却面积为670m2,冷却管规格为φ19.0×t1.0mm,管全长5313mm,数量2204根,材质C4430T(日本规格)。该设备自1998年3月起正式运行至今。为防止冷却水铜管内部泥沙淤积,影响热交换进而影响到凝汽器真空度及发电负荷,历次计划检修都将冷却水进出水室人孔门打开进行检查清洗。 二、故障经过 4月21日,发电系统因窑临停检修而停机进行检修,发电机于4月22日13:22并网运行。此时纯水箱液位在8.9m左右,至中班18:30左右,中控操作员发现纯水箱液位下降缓慢(8.7m),(正常情况因系统排污消耗,纯水箱液位下降速率在0.07m/h左右),即通知现场检查两锅炉连续排污情况及0537电收尘用省煤器喷水阀开度情况(该阀在AQC炉运行后即投入),现场检查确认锅炉排污正常,省煤器喷水阀开度正常。在观察多个小时后,发现纯水箱水位几乎未下降,锅炉运行报表显示,炉水电导率都在250us/cm以上,且均呈上升趋势。情况汇报工

段后,初步判断为凝汽器冷却水铜管发生了泄漏。为进一步确认,现场对凝结水及纯水电导率进行了检测,电导率均在35uS/cm左右,比正常状况下电导率略高。为进一步确认,工段要求对纯水箱液位、凝结水电导率、纯水电导率、炉水电导率、凝汽器真空以及发电负荷等参数进行每小时一次的表格记录。从后三日的记录数据及炉水电导率趋势在多次排污后仍缓慢上生的现象分析,认定凝汽器冷却铜管存在泄漏,但泄漏不严重。因此在各运行参数未明显恶化的情况下,加强了锅炉的定期排污,并继续监控,准备利用窑临停时机进行检查处理。29日一线窑临停检修,用凝汽器汽室充水检查法对泄漏情况进行了检查,检查结果发现进水管左右两侧的152组列中共6根铜管泄漏(如附图所示,左2右4),处理措施是对泄漏铜管用专用堵头进行了封堵处理。另外检查还发现大部分铜管内壁均有较严重的磨损腐蚀现象。 三、原因分析 1、该凝汽器至今已运行7年多时间,之前未发生过冷却铜管泄漏,因而可以排除是铜管材质不良所造成的泄漏。 2、从泄漏的部位看,6根泄漏铜管泄漏部位均在中部(具体位置点因未将铜管取出而无法确定),而并非由于管胀口松动所造成的泄漏。因此,也可以排除是排气温度高,内外温差大,使

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