h循环流化床锅炉风帽技术改造

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5结束语
回顾锅炉风帽技改前后,可知开孑L率是风帽设 计的一个重要参数,风帽是流化床锅炉实现均匀布 风以及维持炉内合理的气固两相流动和锅炉的安全 经济运行的关键部件。经过这次技术改造,成功解 决了出现的问题。
参考文献: l岑可法,倪明江等.Ⅸ循环流化床锅炉理论设计与运行》.北京:中
国电力出版社,1997 2路春美,程世庆,王永征.Ⅸ循环流化床锅炉设备与运行》.北京:
中国电力出版社,2003 3屈卫东,杨建华等.《循环流化床锅炉设备及运行》.郑州:河南
科学技术出版社,2004 4大屯煤电(集团)有限责任公司电业分公司组编.《循环流化床锅炉
应用及事故处理》.北京:中国水利水电出版社,2004 (收稿日期:2007~12—18)
一次风量(Ⅲ3/h) 图3改造前一次风机风量与布风板阻力曲线
一O一
万方数据
一次风覃(m3/h) 图4改造后一次风机风量与布风板阻力曲线
4.2炉渣含碳量明显降低 改造后布风板的开孑L率由5%降为3.37%。在
入炉煤的粒径分布不变的情况下,气流对床层底部 颗粒的冲击力越大,扰动就越强烈,从而有利于粗 颗粒的流化,降低了冷渣的含碳量,提高了锅炉的 热效率。 4.3 风室漏灰问题得到初步解决
通过此次对1号锅炉布风板风帽的技术改造, 风室内没有出现漏灰现象,停炉之后风帽小孑L基本 没有堵塞现象,大大减少了停炉后的清理工作,同 时对运行3个月后的各项内容检查来看,风帽没有 明显的磨损迹象,风帽的使用年限得以延长,减轻 了风帽检修更换的工作强度。 4.4炉膛局部高温得到明显抑制
通过对1号锅炉布风板风帽的技术改造,保证 了炉膛床温的均匀性,消除了局部高温、锅炉负荷 明显下降等缺陷。
万方数据
J勰
电力安全技术
第10卷(2008年第7期)
根据锅炉现有布风板的结构尺寸,首先需要选 定风帽的型号。在我国发展鼓泡流化床锅炉初期, 多采用大Leabharlann Baidu径风帽,这类风帽会造成流化质量不 良,飞灰带出量很大。通过多年的实践,目前趋向 于采用小直径风帽,直径为40~50mm。目前应用 最广泛的有圆顶和柱形2种,圆顶的风帽阻力大, 但气流分布均匀性较好,但连续运行时间较长后, 一些大块杂物容易卡在帽沿底下,不易清除,冷渣 也不易排掉,积累到一定程度,风帽小孔将被堵塞, 导致阻力增加,进风量减少,甚至引起灭火,需要 停炉清理;对于无帽头的柱形风帽,阻力较小,容 易制造,但气流分配性能略差。l号锅炉风帽原为 圆顶菌状风帽,现决定采用钟罩形的风帽,如图2 所示,共计284个,技改后开孑L率为3.37%。这种 风帽耐磨性能好,不会产生漏渣现象,具有风帽小 孔不易堵塞,检修清理方便等优点,但是存在着运 行阻力大的缺点。
a)布风板
b)风帽
图2技改后布风板及风帽结构
4改造后效果
4.1 改善布风板的阻力特性 了解和掌握锅炉的运行性能,在改造前后,分
别对布风板进行了阻力试验,具体试验情况见图3、 图4。从2次试验情况可知,在相同的一次风量下, 布风板阻力明显增大。提高了小孔风速,增强了气 流对床层底部颗粒的冲击力,加强了扰动,从而有 利于粗颗粒的流化,提高了低负荷的稳定性,增大 了负荷的调节范围。
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