品质异常报告书样板
品质异常报告
预防改善措施: 1.对仓库现有修正。 3.对员工进行针对性的指导培训。
品质异常原因分析及纠正措施报告
异常发生阶段 客户名称 送货数量 500只 囗进料 囗制程 产品名称 送货日期 异常发生 日期 囗成品 囗其它 订单号 7.14 表格编号:TY-07
异常情况说明描述: 立式热量表标牌安装方式应是(立式或垂直),而现发于客户的产品标牌安装方式为水平 安装。导致客户送检产品不合格。
临时处理措施: 将热量表标牌发货于当地的业务经理处,由业务经理协助更换。
责任部门原因分析: 针对本次重大品质事故进行以下几点分析: 1.由于检验员没有认真严格的把关; 2.包装组操作指导书没有对立式表安装方式做出明确描述;(注:现有的描述图片还是水平 安装) 3.对仓库的热量表标牌进行查看K1老式标牌安装方式只有一种安装“水平方式 ”,(K1新标 牌则分为两种安装方式一种是“立式”一种是“水平”,K1壳安装方式属直接印刷于标牌 中,而现生产K4壳安装方式则是打印后贴。导致员工操作时无法正确定性。
品质异常处理单
型
件
号
□批量;
□偶发
05.QRDC;06.VES;07.初终检不良;08.反修车不良;
09.装配换件;10.路试;11.出车监查;12.其它( )
件名
现象、现品的确认结果与调查、解析的结果:
处理工时合计
NG件总数
NG件处置代码
Hr
外包零件重点管制检验记录
交货
日期
检验
日期
检验量测
不良概述
对策概述
现象码:
原因代码:
对策代码:
不良批号(LOT-NO):
再发次数
结案判定
□OK;
□NG
审核
承办
库存节选:
确认件数:
综判填写:(A)全批合格;(B)条件合格;
(C)全批筛选;(D)全批剔退;
结案判定:1.首次检验合格;
2.主管裁定管制期间交货合格;
3.交货、组装复验不良及改良件交货连续三批检验合格;
品质异常处理单
管理编号:
品质情报来源
SNP
重要度
问题来源代码
科别
姓名
班别
其它
A、B、C、D
来源单号
发单日期
年月日
异常品情接收内容:
再发防止对策报告书
品质改善处理单
□要;□不要
答复期限:年月日
答复日期:年月日
编号:
要期限:以前
不要
发生时间:年月日时分
日、夜
商品名称
代号
问题来源:01.进料检验;02.现场作业;03.QIC;04.MQIC;
品质异常报告范例
2、机器运转无任何非常,各参数无非常无变化;
3、材料材质无非常,无变化;
4、各制程操作方法无非常,无变化;
5、全部制程环境无非常,无变化;
确认: 日期:202X/5/4
纠正和预防计策:(针对上面哪一项产生的非常写,尽量不要写是什么变化,触及到变化变更特别是参数的,那是4M变更,4M变更很多公司特别强调了变更要申报备案记录,如果你在非常里描写了你们私自变更什么,你们就会扯不清,所以。。。)
ZZZZ有限公司
品质非常报告单
日期:202X/5/6
管理NO:GX-QP-13-004
客户
品名
XX
材料
XX
工艺
XXX
订单数量
一批
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ交货
一批
检验
☑全检
良品数
良品率
方式
□抽检
次品数
一批
次品率
80%
质量非常现象描写:XX显现严重缺点批量性非常不良。
确认: 日期:202X/5/3
原因分析:(分析手法人机料法环俗称8D报告,一样公司够用了,有问题的是哪一项就针对哪一项进行改进)
1、针对我司制程检验上的漏洞,第一更新标准检验指导书(已更新于19/5/3完成),其次要求供应商立刻验证并改进严重缺点,对供应商改进后的三到五个批次加严全检,实时沟通改进情形(即日起实行)。
2、针对产品较难控制的XXX,在改进严重缺点的条件下,尽量控制其他XX,每批做测试追踪改进状态。并要求供应商严格依照作业指导生产,我司已于5/4组织主管人员到供应商进行监督,于现场验证了改进情形后无其他非常产生。(客户需要知道的是你做了什么,而不是以后要注意什么,针对根本性的问题做了哪些动作,比如工厂内部开会记录,会议记录表,都可以提供给客户看,一样客户品质管控人员,SQE很爱好这样的记录,然后他们跟上级交代也有理有据)
原材料品质异常8D报告
备注:
(1)请贵司接到敝司的《原材料品质异常联络函》后48小时回复。
(2)请贵司调查不良原因及对策改善,要求书面回答。
供应商对策回答栏
库存数量
库存处理方法
库存处理结果
库存处理良品出货标识
对敝司品质判定回执
担当人:
不良原因(制造):
不良再发生防止对策:
入货数量
其它:
不良状况/内容:
略图:
部门确认
品质部
生产部
采购部
批准
处理措施:(1)请贵司接到敝司《原材料品质异常联络函》后再限期内回复相关内容。
(2)若委托敝司返工、挑选/加工的按25元/小时计算(不含材料费,材料费另计)。
(3)因贵司产品、或委外加工生产工艺造成敝司产品发生重大品质事故及客户(市场)投诉,敝司有权要求贵司做出相应的不限额的经济赔偿。
实施日期:
承认
担当
不良原因(品管)
不良再发生防止对策:
实施日期:
承认
担当
改善后结果确认(日常IQC担当)
担当
日期
原材料品质异常
COPY:发行NO:
问题点
不良次数
添符样品
检验员
确认
担当
第次
有无
产业公司
发现场所
受入检查
检查日期
品质判定
部品编号
制成检验
检查数量
供应商来厂加工/挑选特采
部品名称
客户投诉
不良数量
生产部加工/挑选退货
适用机种
市场投诉
不良率
扣款处理暂收
入货日期
售后服务
制程品质异常报告参考模板
浙江勝祥機械有限公司制程品質異常報告編號:(保存時間:)注:1、當品質問題嚴重或不良品批量大或需要停產時需由廠長級或以上領導批示。
2、發送部門:口品保部口製造部口生管口倉庫口業務部口其他________品质管理制度公司为了保证产品的品质制定,品质管理制度的推行,能提前发现异常、迅速处理改善,借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要。
目录展开编辑本段1、总则第一条:目的为保证本公司品质管理制度的推行,并能提前发现异常、迅速处理改善,借以确保及提高产品品质符合管理及市场需要,特制定本细则。
第二条:范围本细则包括:(一)组织机能与工作职责;(二)各项品质标准及检验规范;(三)仪器管理;(四)品质检验的执行;(五)品质异常反应及处理;(六)客诉处理;(七)样品确认;(八)品质检查与改善。
第三条:组织机能与工作职责本公司品质管理组织机能与工作职责。
各项品质标准及检验规范的设订第四条:品质标准及检验规范的范围规范包括:(一)原物料品质标准及检验规范;(二)在制品品质标准及检验规范;(三)成品品质标准及检验规范的设订;第五条:品质标准及检验规范的设订(一)各项品质标准总经理室生产管理组会同品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据"操作规范",并参考①国家标准②同业水准③国外水准④客户需求⑤本身制造能力⑥ 原物料供应商水准,分原物料、在制品、成品填制"品质标准及检验规范设(修)订表"一式二份,呈总经理批准后品质管理部一份,并交有关单位凭此执行。
(二)品质检验规范总经理室生产管理组召集品质管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员分原物料、在制品、成品将①检查项目②料号(规格)③品质标准④检验频率(取样规定)⑤检验方法及使用仪器设备⑥允收规定等填注于"品质标准及检验规范设(修)订表"内,交有关部门主管核签且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
第六条:品质标准及检验规范的修订(一)各项品质标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化,可以予以修订。
品质改善报告
PD1005(底部批锋,毛边,擅 自取消对位线)
原因分析:1.冲压下料,半切工序模具设计不当,造成冲 外形废料时拉起毛边,批锋现象。 2. 擅自取消对位线:1.贵司要求PD0912对位线取消,改为 “S”尚准标记,因当时工程记错料号误把PD1005对位 线取消。 改善对策:1.重新设计调整冲压下料,半切模具,由原来 背面直角改为R角。担当:张志显 12/21完成 2.重新追加对位线。担当:张志显 12/21完成 3.已生产产品重新镭雕对位线。担当:张亮亮 12/21完成 4.后续如再有变更要求时,我司必须与贵司确认清楚后再 进行修正。
PD1005(颜色偏亮,蓝,暗, 白,黑,深)
• 原因分析: • 1.偏亮,蓝,暗:A:CD纹时同时有四台机生产,有部 分机台车出光泽会偏亮,偏暗一些,阳极时未区分开使 用同一条件生产,导致光泽偏亮,蓝,暗。 • 2.偏白:CD纹偏浅,导致阳极后偏白。 • 3.偏黑(深):CD纹车削刀具因素,导致阳极后颜色偏 黑(深)。 • 改善对策: • 1.CD纹机无法完全克服,由CD纹后每台机生产产品区 分隔离至阳极,阳极时跟据不同光泽效果调整合适参数 确保颜色品质。 • 2.调整CD纹机台参数,确保阳极后颜色与限度样一致。 • 3.更换新的刀具。12/19 • 4.成品出货检验时,由原来AQL抽样水准加抽100PCS 进行检验.
东莞尚准五金制品有限公司
品质异常改善报告
制作:沈小纳 审核:邹泽成
PD0912(颜色偏黄)
• • • • • 原因分析: 1.前处理化抛时间过短,导致产品表面光泽偏暗。 2.阳极时间过长,表面氧化膜厚导致颜色偏黄。 改善对策: 1.调整前处理化抛时间由原来20秒调整25秒,并严格 参照限度样作业,针对样板模棱两可之间差异部分, 全检时要分开层别,由生产/品保主管确认后才能流入 下工站。担当:黄中轩、邹泽成 • 2.阳极时间由原来13分种调整为10分钟,非特殊情 况不可更改 。担当:黄中轩 完成时间:12/22完成 • 3.成品出货检验时,由原来AQL抽样水准加抽 100PCS进行检验.
供货品质异常分析及改善报告模板
M材料改善报告---P4: 根本原因分析(Root Cause Analysis)
可能原因
现象特征匹配
发生站点匹配
发生概率匹配
再现验证匹配
设备故障
√
√
√
√
说明
该原因导致的不良现象和异常现象是否一致
LILY
2024年3月11日
采购中
M材料改善报告---P6:效果确认(effect confirmation)
设备走动机构报修后,当日已经修好,因此其他M材料没有此种情况;经过本次与现场使用人员沟通,我们待改进设备的行走稳定性,用以实现M材料涂层的更加均匀。此机构的优化计划在本月底以前完成,届时,将提供完善后的产品状态照片。
3D 临时对策
4D 原因分析及验证
5D 改善措施及验证
6D 改善执行及效果确认
7D 预防措施
JACK
工艺
★
★
★
★
LILY
品质
★
★
★
★
★
★
SURE
工程
★
★
★
LUCY
生产
★
★
★
★
★
JULY
业务
★
★
★
M材料改善报告—P3:临时对策(Temporary countermeasures)
现象描述 成立小组 临时对策 原因分析 永久措施 有效验证 措施标准化 客户确认
位置
数量
处理方法
处理结果
完成日期
备注
客户端
1
退回补货
根据客户安排
在库
品质异常处理报告书8D
7.推广至类似产品(同类产品、同类过程)
负责人
完成日期
主管
知会单位
□业务 □品管□制造□研发□模具□生管
结案确认
完成日期
状态
标准化
1.更改作业标准
是□/否□
文件编号/版本
负责人
更新日期
2.更改检验标准
是□/否□
文件编号/版本
负责人
更新日期
3.更改控制计划
是□/否□
文件编号/版本
负责人
更新日期
4.更改FMEA
是□/否□
文件编号/版本
负责人
更新日期
5.其它相关文件
是□/否□
文件编号/版本
负责人
更新日期
6.培训
负责人
XXXXX有限公司
品质异常处理报告书8D
抱怨客户
抱 怨 者
职务
抱怨时间
品名规格
订单数量
交货日期
处理期限
抱怨性质
□重大投诉□一般投诉
发生地点
登 陆 人
抱怨项目
□1.品质缺陷 □2.数量不符 □3.规格不符 □ 4.包装不良 □5.搬运损坏 □6.其它
抱怨内容
发生了什么问题(技术语言)
如何(第一次、重发)
为何产生抱怨(客户抱怨内容)
不合格数量(不良率)?
立即对策(现品调查)
a.围堵对策(客户端取回不良、隔离、全检、返工)
b.对可能受影响库存件的评审结论及挑拣情况
地点
挑拣数量
不合格数量
挑拣品序列号/批号范围
处理结果
客户库存(包括途中)
公司内库存
供应商零件库存
c.合格品出货日期
出货数量
品质异常改善报告范文
品管对品质异常问题做出的检讨和改进措施报告一、对产品本身出现质量问题的原因要进行分析和研究。
看看这种产品质量问题是什么因素造成的,是独立存在的,还是有共性存在的。
独立存在就好办了,是属于偶然现象;如果是有共性存在的,那问题就麻烦了,还必须找出共性存在的原因和解决的办法。
二、对出现的产品质量区分责任者的行为是故意还是过失。
三、建立产品质量的管理程序和纠错措施,以保证在某工序上,不再出现类似的产品质量事故。
四、对产品质量,要做到“四不放过(具体的内容记不太清了)”:1、好象是造成产品质量出现的原因不找到不放过;2、产品质量造成的责任人没有受到教育不放过;3、没有追究事故责任人不放过;4、没有教育到广大职工不放过。
品管对品质异常问题做出的检讨和改进措施报告一、对产品本身出现质量问题的原因要进行分析和研究。
看看这种产品质量问题是什么因素造成的,是独立存在的,还是有共性存在的。
独立存在就好办了,是属于偶然现象;如果是有共性存在的,那问题就麻烦了,还必须找出共性存在的原因和解决的办法。
二、对出现的产品质量区分责任者的行为是故意还是过失。
三、建立产品质量的管理程序和纠错措施,以保证在某工序上,不再出现类似的产品质量事故。
四、对产品质量,要做到“四不放过(具体的内容记不太清了)”:1、好象是造成产品质量出现的原因不找到不放过;2、产品质量造成的责任人没有受到教育不放过;3、没有追究事故责任人不放过;4、没有教育到广大职工不放过。
品质异常报告怎么写质量问题的描述。
一般写发生品质异常的产品品号、型号、规格、数量、抽检批次、生产线、责任人。
写发生质量问题的原因。
为什么会发生这样的质量问题,是人为操作,还是设计的缺陷?是材料的问题,还是工人的失控操作问题?——总之,要将原因分析透彻,避免再次发生同样问题。
写临时的解决方案。
写明是让步或不让步;若不让步,库存或在制是否作返工处理;库存相同生产批次的产品是否全部拆箱检查一遍;发到客户处的产品是否有同样情况发生,是否需要更改、返工;如果是设计问题,得请研发部门对产品进行设计改进;是否对相关责任人处罚。
设备配件异常报告模板
设备配件异常报告模板> 报告编号:[填写编号]>> 报告日期:[填写日期]>> 报告人:[填写报告人]>> 设备名称:[填写设备名称]>> 设备型号:[填写设备型号]>> 异常配件:[填写异常配件]异常描述[对异常配件进行详细描述,包括异常现象、位置、影响等]异常原因分析[对异常原因进行详细分析,可能包括以下几个方面:]1. 设备老化或损坏:[分析损坏的原因,可能包括长期使用、外部冲击等]2. 配件质量问题:[分析异常配件的质量问题,可能包括制造问题、材料问题等]3. 操作不当:[分析异常配件异常的操作不当原因,可能包括错误使用、错误维护等]4. 外部环境因素:[分析外部环境对异常配件的影响,可能包括温度、湿度、压力等]解决方案[给出解决异常配件的方案,包括以下几个方面:]1. 更换配件:[列出具体可行的更换配件的方案,可能包括购买新的配件、申请售后服务等]2. 维修配件:[如果能够修复异常配件,列出具体的维修方案,可能包括修复方法、所需工具和材料等]3. 预防措施:[列出针对异常配件的预防措施,可能包括定期检查、使用注意事项等]实施计划[制定实施计划,包括以下几个方面:]1. 时间计划:[列出具体的时间计划,包括更换配件或维修配件的时间节点]2. 资源准备:[列出所需的资源,可能包括配件的购买和交付、人员的安排等]3. 实施步骤:[列出具体的实施步骤,包括拆卸配件、安装新配件、测试等]4. 风险评估:[评估实施过程中可能出现的风险,如时间延误、配件不匹配等]5. 后续跟进:[列出实施完成后的后续跟进措施,可能包括监测设备状态、定期维护等]结论[总结异常配件问题,并给出结论和建议]相关附件[列出相关的附件文件,如照片、测试报告等]以上是本次设备配件异常报告的内容,希望能够解决设备配件异常问题,保障设备的正常工作。
在实施解决方案时,请确保按照本报告的步骤进行操作,确保操作的安全性和有效性。
品质异常报告格式[最新版]
品质异常报告格式品质异常报告格式篇一:品质部品质异常检讨报告品质部品质异常检讨报告事件问题描述如下:在6-1至6-3号生产的T8椭圆1/2平钩26*29.5和T8 1/2斜钩V字型直径26的产品,现这两款产品在生产至出货过程中混料包装出货到客户那里,导致影响客户的出货交期,有损客户对我司的印象,并造成公司物力资源的重大损失。
产品工序责任人如下:开机技术员:蔡灿军、赖虔洲品质IPQC:廖仲坤、赖惠兰点数贴标签:廖凤凤、罗贞凤、吕明裁管:廖国林出货检验:易浩品质部经查证对此事做原因分析如下:1、商务部的制令单上的图纸没更新只是文字描述。
2、针对产品规格和形状差不多的产品,且在同一台机器上生产,生产一款产品订单时更换模具生产下一款时,技术员未跟品质或点数工序沟通说下。
3、产品点数贴标签的时候标签贴错了,但当班的IPQC盖章时没检查到位发现问题。
4、裁管工序裁切时也没核对制令单来做,裁管员在裁管时没主动把首件拿给OQC检验确认。
5、生产出来的产品没有明确区分标识并分开放置,导致裁切、包装容易出错。
6、出货检查时OQC检验没及时发现问题杜绝流入客户那里。
7、新来员工及临时工未做相关岗前作业培训,容易放错误。
永久改善纠正措施如下:1、通知此事件相关负责人,然后召开品质异常检讨会。
2、商务部发出的制令单产品资料要及时更新。
3、新来员工及临时工应做相关的产品品质与作业规模培训再上岗。
4、品质部加强对品质检验员的培训与督导,特别是出货检查要把关到位。
5、生产车间5S要做好,如产品要准确标识区分,对于类似的产品要做明显标识并分开放置。
6、各部门的岗位职责说明书的制定落实。
让工作流程化,制度化。
这样大家工作更顺心。
7、各部门的管理制度撰写制定出来,并落实执行到位。
8、成立ISO内部审核小姐,对各部门的工作流程、5S、管理制度、作业规范、检验规范等相关事项进行不定期地审核与督导。
对于这件事,作为品质主管的我,在对品质检验员的培训与监督工作没做到位,虽有做品质程序文件及相关表单记录,品质部也有按程序来做事,但没监督品质检验员落实执行到位。
品质改善报告书范本三份
品质改善报告书范本三份品质改善报告书 1为了提升公司的品质,我司内部进行改善,将从人力、设备、材料、工艺、工作环境方面进行改善,使其达到贵司的品质标准要求。
我司前段时间所出现的问题点做如下不良原因分析及改善对策:1、CPU反向:主要原因:SMT多功能机在贴装CPU时,作业员对托盘内放置的IC方向未仔细确认,检查,炉前QC疏忽检验,流至成品区。
改善对策:后续作业员对所有方向的托盘物料,上机前全检方向是否一致,写好上料记录,并经品管确认方可上线贴片,炉前QC对贴片OK的PCBA按品质标准进行检验,IPQC加大巡检力度,对换料后的第一片板进行首件确认,跟踪全制程的品质,发现异常即时反馈ME部门,分析问题发生的原因及实施有效的改正方案,让问题点第一时间解决;2、电容错件:主要原因:维修员维修补料使用散料造成,维修作业时未按【散料使用规范】作业,没有对散料进行测试和经品管确认,私自将物料补上。
改善对策:使用散料生产线自测OK标示好后,送检品管确认OK后,方可使用,参照BOM表把原件焊接到PCB上的相应位置,做好散料使用记录,外观OK的PCBA,送检品管确认,全检并做好维修标识出货,以便后续追溯;3、元件少锡,假焊:主要原因:我司目前采用半自动印刷机印制电路板,印刷员锡膏添加不及时,没有及时检查锡膏量,印刷少锡,导致炉后焊接少锡。
改善对策:印刷操作员严格按照【锡膏添加作业规范】对锡膏进行添加,2小时1次,手动印刷机操作员需视使用量进行添加,对印刷作业完成的线路板,根据印刷品质标准,自检确认OK 后,方可投入贴片,炉前QC对所贴装好的PCB板进行全检,有异常及时反馈;4、PCBA板面有锡珠主要原因:锡珠,锡渣为后焊作业时产生。
改善对策:后续增加一工位对锡渣、锡珠进行专拣,同时,对我司目前使用的焊接材料纯度进行检测,如不符合贵司焊接品质要求,我司重新选择焊接材料供应商,评估供货质量,选择高纯度的焊接材料,合理科学的配置助焊剂,对波峰焊的运行速度、焊接温度进行调整,手工焊接加强对焊接人员的焊接技能培训,使其熟练的掌握焊接技能,达到好的焊接品质。
品质异常统计表
黎先安
2
7月1日
7421B箱体与电器安装板孔位不对(有品质员要求只安装三个螺丝)
箱体焊接时孔位偏; 品检员用拉尺进行测量,测量误差太大,不能满足精度要求
现场已对生产部件进行配装
由品质工程师设计检具对箱体螺丝孔位置进行检验。(7月13日检具已做好,给到品检员)
成浩然
秦振伟
3
7月1日
电机拖板与中轴板磨合镶条配合不平行,电机拖板螺母未锁紧
将已领出的安装板,下单到机加车间,按图纸要求补上一个孔位(7月15日已下单,17日返工完成)
新加工的零件严格按已更改图纸的要求进行加工,对库存中的不合格品进行返工
温玉宽
序
日期
异常问题点
原因分析
处理措施
预防措施
责任人
跟踪人
备注
13
7月15
封边机(60CY):右支架与靠板支撑座的接合面未加工,导致无法安装---- 机械已装好,要拆掉。
④ 品管员要对员工加工零件每2小时抽检一次;
⑤ 品管员增加成品抽检比率,200件以上的按5%进行抽检。200件以内最少抽检10件
高翔
谢泽球
19
7月28日
7月28日加工中心品检员发现:四排多轴钻电机后拖板,图纸要求是加工成圆形,实际没达到要求,出现椭圆现象。(MZ7421B)
这批零件是新员工加工的,师傅调好机后让徒弟做,首件和第一板没问题,后面的两板质量不稳定出现椭圆问题。
③师傅要跟进好徒弟的工作,一旦出现质量问题,要及时帮徒弟处理。
④品管员对新员工加工的零件加大巡检、重点检查;不能轻信员工,要以已发的图纸为准,如果员工说图纸已改,要他拿出新的图纸进行核对。
廖建忠
谢泽球
序
品质异常原因分析及对策报告
0.不具合情報(現象・件数・内容など)1.事実の把握(現品の確認結果・要因分析・生産品の品質状況)--1.現品確認結果※良品や図面と比較して何が悪いのかを明記する3.ロット追跡と変化点調査※対象範囲とその前後の4M変化点調査1.批次追溯年6月18日年6月2日台依客户OCD 反馈的现品票信息,该异常品对应批次的工程生△产日期及数量如下:※品質保証責任者(社内責任の場合は部署の長)コメント台殿 2.4M 变化点调查殿不具合詳細説明(発見状況・事象・写真等):年月日 2.工程の説明※工程のフローと、発生・流出対象工程を明確化する4.要因分析※決め事と実際の事実により問題点を抽出する1、通过对比通常品与异常品的成分分析,虽然两者的成分检测结果都满足SPHC原材料的标准要求,但同时也发现两者的发生工程C含量有明显的差异対策書の処置 □ 来社報告 □ 対策書のみ □受領 □再提出□ その他( 月 日)标准要求: ≤0.12記 事2、进一步对热处理生产履历记录表进行调查,发现2020-1-6对象批次的制品硬度实测值偏低,通常品一般硬度在HRB35以上,而异常批次对应制品的硬度为RHB24/27不具合コード流出工程综上分析,推断本回异常可能是在热处理过程中因制品加热及総数台NG数台保温时间过长而导致的偶发性的脱碳不良;进而推断如下原因:①制品在热处理框内因卡住而滞留在框内进行了二次或多次的热处理加工,从而导致其脱碳不良;②制品因锻造异常而进行返热处理,且同时与第一回热处理的制品混为进行。
2.原因の究明(再現テスト・発生のメカニズム・直接原因・なぜなぜ分析)3.適切な対策(対策内容)5.水平展開(類似部品・類似工程への展開)1.再現テスト※原因の判定をする 3.不具合発生/原因 1.発生対策(担当)(期限)有無(水平展開の概要、「無」の場合は展開しない理由を明記)相关类似品之FC制品,均无需经过热处理加工2.発生のメカニズム 4.不具合流出原因参见附件:热处理炉操作及热处理作业手顺书 6.効果予測(※実績は対策フォローにて報告)教育训练签到及考核表 2.流出対策原因コード03020199 4.源流へのフィードバック(標準・仕組み・ルールへの反映内容)歯止め発工程FMEA 6/2012345コントロールプラン6/20生作業標準類2/25流設備/治具/12345記録類6/20出教育記録2/25Q-2131-424.4.24改訂△80.008方法1.硬度实测值<55HRB2.锻造工程无该项目的检查内容C 含量通常品异常品0.042冷锻冲床SPHC 8.0 敝司于2020年2月13日和14日分别采 用普通退火炉以及真空退火炉,在 相同的热处理条件下进行热处理, 结果如下:→硬度测量值、切削后外观、表 面处理后外观等均无异常发现 由此推断:本回异常无法再现, 属于偶发性异常制品在热处理过程中加热及保温时 间过长导致偶发性的脱碳不良参见附件:分析报告(通常品) 分析报告(异常品)1、因该异常现象需要切削后才能发现,广州二宫工 程内无法检出;2、异常发生前,客户OCD及敝司双方均对该异常现象 的检查和判定基准不明确,且经成分分析和晶粒 度分析与通常品无明显差异,所以将该异常误判为OK品,从而导致该异常品流出至最终客户处。
五金产品电镀膜厚不足异常分析报告样板
▣ 根本对策
1、针对此类少量产品安排QC进行跟踪检测,检测OK了方能出货。这句话的意思是不是 之前QC从不进行跟踪检测?不管产品合格与否先做出来再说,不管公司规模有多大,你 们是这样去管控品质的吗?上一页自已的原因是手摇的,是不是工属工艺的问题?工艺 问题的根本对策是跟踪检测吗?无实质性的改善对策,就这么一句空话。。。。。。
2/4
(不良内容描述) (Defect, Reject)✓Defect : 与基准书不符,但不影响技能,性能,信赖性并满足产品的规格及可以修理的情况 ✓Reject :与基准书不符,而且影响到技能,性能,信赖性并超过产品规格及不好修理的情况
▣ 临时对策
1、安排人员进行检测 2、目前无库存品。 (已经做出来的将近两万的货怎么处理?安排 人员检测完不良品就变成合格品了吗?还是检完就报废?有没有评估过100%的不良率有 没有再检测的必要?还是只是确认而已?确认之后怎么处理?
▣ 不良情报
发生日期 型号
发生场地 来料数量
协力社
相关工程 膜厚测试
不良数量
5
不良率
100%
▣ 不良现象
膜厚不足
1 11142212A
拉伸
Cu8Ag2
装 →出货
▣ 未检出原因
此款产品来货量少,生产人员手摇的,抽测的时候没有抽到
▣ 原因分析
1、此款产品来货量少且 很小,不能与其他谐振器产品一起电镀,人工手摇的,导致膜厚 不均匀
(不良内容描述) (Defect, Reject)✓Defect : 与基准书不符,但不影响技能,性能,信赖性并满足产品的规格及可以修理的情况 ✓Reject :与基准书不符,而且影响到技能,性能,信赖性并超过产品规格及不好修理的情况 五金产品(膜厚不足)
品质异常检讨报告样板共16页PPT
60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 回头。 ——左
品质异常检讨报告样板
61、辍学如磨刀之石,不见其损,日 有所亏 。 62、奇文共欣赞,疑义相与析。
63、暧暧远人村,依依墟里烟,狗吠 深巷中 ,鸡鸣 桑树颠 。 64、一生复能几,倏如流电惊。 65、少无适俗韵,性本爱丘山。
56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
品质不良报告范文
品质异常检讨报告尊敬的___________:您好!首先非常感谢您在百忙之中抽出空看我写的这份千字检讨书!我不想再一次为自己的错误找任何借口,那只能让我更加羞愧与惭愧。
这份检讨书,主要是向您表示我对这种错误行为的深痛恶绝,我下定决心,不再犯类似错误。
其时,领导反复教导一直在耳边回响,严肃认真的表情也犹在眼前,我深为震撼,同时也已经深刻认识到此事的重要性,于是我一再告诉自己要把此事当成头等大事来抓,不能辜负领导和同事对我的一片苦心。
自己并没有好好的去考虑我现在的责任,造成了工作的失误。
通过这件事,我感到虽然是一件偶然发生的事情,但同时也是长期以来对自己放松了要求,工作做风涣散的必然结果,也是与我们时代要求-----树新风,讲文明,背道而行。
经过几天的反思,我对自己这些年的工作成长经历进行了详细回忆和分析。
记得刚上班的时候,我对自己的要求还是比较高的,时时处处也都能遵守相关规章制度,从而努力完成各项工作。
但近年来,由于工作逐渐走上了轨道,而自己对公司的一切也比较熟悉了,尤其是领导对我的关怀和帮助使我感到温暖的同时,也慢慢开始放松了对自己的要求,反而认为自己已经做得很好了。
因此,这次发生的事使我不仅感到是自己的耻辱,更为重要的是我感到对不起领导对我的信任,愧对领导的关心。
如今,大错既成,我深深懊悔不已,深刻检讨。
本人思想中的致命错误有以下几点:思想觉悟不高,对重要事项认识严重不足。
就算是有认识,也没能在行动上真正实行起来。
思想觉悟不高的根本原因是因为本人对他人不尊重。
对待工作的思想观念不够深刻、不够负责,没有认识到现在找一份合适的工作是多么的难得。
我决定做出如下整改:1、对自己思想上的错误根源进行深挖细找,并认清其可能造成的严重后果。
2、认真克服生活懒散、粗心大意的缺点,努力将工作做好,以优秀的表现来弥补我的过错。
3、经常和同事加强沟通,保证不再出现类似错误。
此外,我也看到了这件事的恶劣影响,如果在工作中,大家都像我一样自由散漫,漫不经心,那怎么能及时把工作落实好、做好呢?同时,如果在我们这个集体中形成了这种目无组织纪律观念,不良风气、不文明表现,我们工作的提高将无从谈起,服务也只是纸上谈兵。