塔机起升机构变极调速的原理分析及控制电路的改进
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DOI:10.3969/j.issn.1001-8972.2010.21.062
塔机起升机构变极调速的
原理分析及控制电路的改进
吕银玲 1 孔祥海 1 张晓磊 3 1 郑州卫华工程机械有限公司 451191;2,河南卫华重型机械股份有限公司 453400
摘 要 本文针对传统的起升三速电机变极调速做 出原理分析及对现有的控制电路的修改, 以有效地防止塔机空挡滑钩。 关键词 塔式起重机;三速电机;变极调速原理;控 制电路;空挡滑钩;安全性
在多速电机的控制电路中,为了防止 换挡过程中出现相间短路,还必须设计 0. 1 秒左右的空挡,否则会导致断路器跳闸 或接触器烧死。为了解决这个矛盾,可以 在起升机构制动电机的控制回路中,将每 个档位的接触器常开触头串联进去,一旦 某个档位的接触器不吸合,起升机构就会 刹车而停止工作。那么,在这个电路在每 次换挡过程中,制动电机会因短暂缺电而 刹车一次,这会不会对刹车电机和起升机 构造成损害呢?实际上只要空挡时间在适 当的范围内是不会对制动电机和起升机构 造成损害的。因为制动机构有一个制动距 离,制动电机在断电0.5秒左右时刹车才会 抱死,如果空挡时间控制在 0.2 秒以下的 话,制动电机只是动作一下而不会刹车, 只有当空挡时间超过0.5秒时,刹车才会真 正起作用,也才会出现大家担忧的现象。 话说回来,0.5秒以上的空挡意味着什么? 那意味着重大的安全隐患!即使此时刹车 会对起升机构造成损害,那也是丢卒保 车的唯一选择。
高速 High-speed pole 中速 Mid-speed pole 低速 Low-speed pole
图(二)
ຫໍສະໝຸດ Baidu-1 3 5 -
图(三)
制 造
中国科技信息 2010 年第 21 期 CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION Nov.2010
提出自己的拙见,以期能更好地提高塔 机起升机构的安全性。
结论
三速电机调速具有调速比大,启动 电流小、启动力矩高,过载能力强等特 点,而且由于该电动机是鼠笼转子电 机,采用先进的远极比变极调速技术, 没有易磨损的电刷装置,也不必另外附 加调速装置,因此具有使用简单,维护 方便等特点,经过改进电路控制后更能 安全可靠的应用于小型塔机起升机构上。
参考文献 [1] 阿里巴巴博客 .防止塔机空挡滑钩的 简单电路. [2] 范俊祥.塔式起重机 .北京:中国建 材工业出版社.2004.7 [3] GB/T13752-1992 塔式起重机设计规 范[S].北京:中国标准出版社.1996. 作者简介 吕银玲,工作单位:郑州卫华工程机械有 限公司,职务:电气设计员 孔祥海,工作单位:郑州卫华工程机械有 限公司,职务:机械工艺设计员 张晓磊,工作单位:河南卫华重型机械股 份有限公司,职务:机械工艺设计员。
最重要的传动机构,它要求重载低速, 轻载高速,调速范围大。起升机构调速 方式的优劣直接影响整机性能。目前,4 绳最大起重量小于等于6t的中小型塔机竞 争激烈,成本控制严格,国内以变极调 速为主,方案简单,应用较广,常采用 4/8/32 极多速电机调速。本文针对当下 常见的三速电机驱动的塔机起升机构典型 控制电路的电气原理图做出浅显的分析,
塔式起重机在高层林立的城市作为建 筑施工现场的主要建筑机械,因其起升高
度大,覆盖面广等特点而被广泛使用于 建筑施工现场,担负着主要的垂直运输 任务。同时又因为其具有重心高、危险 性大等特点,经常会发生这样或那样的 安全事故,给人民的生命财产造成损 失。严重的,甚至会发生机毁人亡、群 死群伤的重大事故。因此如何提高塔机 电控系统的安全性、可靠性,使之更能 安全可靠的满足建筑施工的特点和需要, 显得尤为迫切。起升机构是塔式起重机
图(一) 三速电机定子有 9 个接线端子,端子 接线标志为 1U、1V、1W、2U、2V、 2 W 、3 U 、3 V 、3 W ,如图(一)所 示,假设当 1 U 、1 V 、1 W 接电源时, 第一套绕组为图(a)所示的△接法,电机 有 8 极,低速运行;当 1 U 、1 V 、1 W 短接,2 U 、2 V 、2 W 接电源时,第一 套绕组变成图(b)所示的 YY 接法, 电机有 4 极,高速运行;当 3 U 、3 V 、3 W 接 电源时,第二套绕组工作,电机有 6 极, 中速运行。因此,定子绕组接法不同, 电机有三种不同的转速。以中国长江航 运集团电机厂的 YZTD225L2-4/8/32 24/24/5.4KW 为例,其电机端子接线如 图(二)所示。 由上述可以看出,利用改变定子绕 组接线方法以改变极数来变速,具有随 负载的不同要求而有级的变化功率和转速 的特性,从而达到功率合理分配和简化 变速系统的目的。图(三)给出用三速 电机驱动的塔机起升机构典型控制电路的 电气原理图。 图中 M 为笼型三速异步电 动机,QF 为负荷开关;KM2、KM3 是 起升上升、下降接触器;K M 4 、 KM5、KM7 是用于实现定子绕组换极的 交流接触器;KM6 起隔离作用;SQ 是主
根据交流异步电机的转速公式:
(1-s)
f —电源频率 p —电动机极对数 S —转差率 由于转差率 S 为常数而且很小,所以 决定交流异步电机转速的是电源频率 F 和 电机极对数 P 这两个因素。通过改变电源 频率 F 或者改变电机极对数 P,可以达到 对塔机起升机构进行调速的目的。改变 电机极对数进行调速的方法叫变极调速, 改变电源频率进行调速的方法叫变频调 速。变极调速又分为三速电机变极调速 和双速绕线电机转子串电阻加涡流制动器 调速。
令控制器,通过操作主令控制器的手柄 来控制起升速度。其中 1 档为低速,2 档 为中速,3 档为高速。
随着三速电机变极调速的大量广泛的 应用,我们逐步认识到现有的控制电路 有空档滑钩的缺陷,现针对各自缺陷产 生的原因及改进措施逐一介绍。
空挡滑钩对塔机来说是一件很危险的 事情,特别是在下降的过程中由高速变为 低速时,一旦出现滑钩其后果是不堪设想 的,轻者砸穿楼板击毁设备,重者伤及施 工人员。为什么会产生滑钩呢?其原 因在 于档位切换过程中出现了长时间的空挡 (如主令控制器档位间隙过长,接触器线 圈损坏,延时头老化延时变长等等)。