汽轮机的 胀差

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实例:200MW机组负胀差 大的原因和处理
• 现象:5#机组大修后,发现高压缸负胀差增大,-1.5mm,接近 保护动作值,只能维持120MW。并先后掉闸11次,同时发现高 压缸前后漏汽严重,高压缸绝对膨胀为25~26mm。高旁门杆漏 汽严重,而该漏汽进入轴封排汽系统。 • 机组高压缸与轴承箱间工字键温度比其他机组高(235℃,其他机 组为85℃),对工字键吹风降温,高压缸负胀差降为-0.7。 • 轴封加热器排汽口余汽排汽量大于其他机组,入口应为负压,而 现在为0.5MPa。 • 机组串轴值大修前为0.1mm,而现在为0.3mm,说明转子向发动 机侧推移了0.2mm。 • 分析:造成高压缸负胀差大的原因是高压缸前后轴封漏汽严重, 导致汽缸膨胀量增加,工字键温度高,高压缸比正常膨胀值多向 前移动了一定数值,而串轴又将转子向后移动了0.2mm,造成 高压缸出现负胀差。 • 漏汽来源于高旁门杆漏汽,门杆漏汽造成轴封排汽不畅,轴封漏 汽严重,加热了汽缸和工字键。
• 处理:修研高旁门杆,处理漏汽 • 调整高中压转子位置,由于该机中压缸存在正胀差大, 高压缸出现负胀差,故对推力瓦做了调整,在中压转 子侧加垫0.3mm,在高压转子侧减垫0.3mm。,使整 个转子向机头方向移动0.3mm。调整后高压转子速度 级间隙为1.2~1.45mm,(调整前为0.9~1.15mm)符 合制造厂要求。 • 结果:经上述处理后,启动带负荷200MW,高压缸负 胀差为-0.2~0.4mm之间。
二、汽缸过大正负胀差的原因 • 汽轮机胀差正值大的原因有:启动暖机时间不 足,升速或增负荷过快;汽缸夹层、法兰加热 装置用汽温度太低或流量太小,引起加热不足; 汽轮机进汽温度升高;轴封供汽温度升高,或 轴封供汽量增大;进入汽轮机的蒸汽流量增大; 滑销系统轴承台板滑动卡涩,汽缸胀不出;汽 缸保温脱落或有穿堂冷风;双缸夹层中流入冷 汽或冷水等。
• 胀差负值比正值更危险
级内间隙b<级间间隙a
N125-135/550/550型汽轮机膨胀示意图 1-叶片 2-喷嘴 3-推力轴承 4-支持轴承 5-死点
• 若胀差为正值,表明转子膨胀较汽缸大,即转 子以推力轴承为固定点,相对于汽缸往后伸长, 使喷嘴出口轴向间隙b增大,入口轴向间隙a减 小。若胀差为负值,则表明转子收缩比汽缸快, 喷嘴出口轴向间隙b变小,入口轴向间隙a增大。 • 所以胀差负值比正值更危险 •
• 顺时针方向旋转调整螺钉,可使可调楔块向下 移动。 • 轴承座两边的调整螺钉,必须改变相同的量, 但方向相反。 • 在壳体一端的一对楔块,给定了转子正确的轴 向位置后,另一端的一对楔块也必须嵌紧,以 防止壳体在轴承座内轴向移动。 • 这种可调定位块的结构,在安装、检修时,易 于拆装。
推力轴承壳体的轴向位置调整
• 汽轮机汽缸膨胀死点:横销和纵销交点,一般 在排汽缸 • 转子和汽缸之间的相对死点:推力轴承瓦块工 作面
• 推力轴承壳体在轴承座内的轴向位置由定位块决定, 见附图4-1.定位块包括调整螺钉、可调楔块、固定楔 块与垫片。当需要得到汽轮机在汽缸内正确位置时, 可用调整螺钉,使可调楔快上下移动,从而,改变推 力轴承壳体在轴承座内的的轴向位置。 • 当进行调整时,应拆去锁紧线,并松开锁紧螺母,才 能转动调整螺钉。 • 如果轴端测微计指示出转子不在正确位置,即使在机 组运行时,有必要的话,也能进行调整。 • 调整螺钉转一圈,可改变推力轴承壳体的轴向位置 0.1mm。如果要求移动量大于0.8mm左右,必须更换 垫片。
• 一、基本概念 • 胀差: • 转子与汽缸沿轴向膨胀之差值,称为转子与汽 缸的相对膨胀差,简称胀差 。 • 胀差的变化规律:热正冷负 • 汽轮机在启动及加负荷过程中,转子温度升高 比汽缸快,因而转子膨胀值大于汽缸膨胀值, 胀差为正;相反,在停机或减负荷过程中,汽 缸收缩比转子慢,胀差为负。
• 汽轮机的转子质量比汽缸小(高压汽轮机高压 段的转子质量一般只有汽缸的1/3-1/4),转子 与蒸汽接触的表面积大,是汽缸与蒸汽接触表 面积的5倍左右,因此启动和加负荷过程中,转 子的温升比汽缸快,轴向膨胀值比汽缸大,从 而出现正胀差。 • 停机和降负荷时转子收缩比汽缸快,出现负胀 差
• 危害:卡涩使汽缸滑动受阻,膨胀能量便在缸 体薄弱之处以变形方式储存起来,使动静摩擦、 轴承箱变形、开裂、转子弯曲等。 • 通过临界转速时,卡涩可能巧获克服,缸体弹 复产生跳跃,出现响声。中压缸突然胀出,高 压缸滑销系统可能无法保证这一冲击力与轴线 一致,造成高压缸卡住,整个机组汽缸变形或 卡涩。 • 处理:耐磨塑料台板,自润滑石墨台板
(2)汽缸侧工字键要比轴 承座侧高1.5~0.3mm,这 个值叫预应力。因为高压 缸是上缸猫爪支撑在轴承 座上,下缸吊在上缸上, 当下缸向下位移时,工字 键保持水平。安装时对此 公差未与重视。 当下缸向下位移时,工字 键低头刚度减弱,降低了 推动力的传递,中轴承箱 膨胀受阻。
• 处理: • (1)检修中台板,打磨,加油,更换加油嘴 • (2)调整1#对轮的下张口0.44mm(2#、3#瓦 上抬),为保证动静间隙,下汽缸上抬,正好 满足制造厂规定的汽缸侧工字键要比轴承座侧 高1.5~0.3mm的预应力值。 • (3)处理水蚀
S
6个角销,6个纵销,4个横销,4个工字销,
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• 该机组停运5个月后,启动中发现高、中轴承箱膨胀曲线呈 阶梯跳跃现象,中压缸正胀差大,报警,只能维持110MW负 荷。 • 原因: • (1)充油台板油脂凝固,汽封凝结水泄入轴承座下部,造 成锈蚀,轴承座滑销系统卡涩或台板毛刺,影响自由滑动。 • (2)汽缸侧工字键要比轴承座侧高1.5~0.3mm,这个值叫 预应力。因为高压缸是上缸猫爪支撑在轴承座上,下缸吊 在上缸上,当下缸向下位移时,工字键保持水平。安装时 对此公差未与重视。
• 胀差负值大的原因有:负荷下降速度过快或甩 负荷;汽温急剧下降;水冲击;轴封汽温降低; 汽缸夹层、法兰加热装置加热过度;轴承油温 过低;双层缸夹层中流入高温蒸汽(如进汽管 漏汽)等。
实例:200MW机组正胀差 大的原因和处理
汽缸过大正胀差的排除 • (一)汽缸膨胀不畅原因 • 原因:大功率汽轮机由于高中压转子达几十吨, 而使第二轴承座(中轴承座)摩擦力很大。 • 采用充油台板,充油不及时,油质不合格、台 板毛刺等原因,造成启动过程汽缸膨胀受阻, 出现正胀差。 • 现象:高中压缸膨胀值达不到设计值,轴承座 启动膨胀曲线出现跳跃,甚至有咚咚的响声。
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