变电站主变差动保护误动原因
变电站主变差动保护跳闸事故原因及处理过程案例分析
变电站主变差动保护跳闸事故原因及处理过程案例分析变电站主变差动保护跳闸事故是指在变电站运行过程中,由于各种原因导致主变差动保护装置误动或故障跳闸,对电网稳定性和运行安全造成影响的事件。
下面将通过一个案例分析来详细介绍变电站主变差动保护跳闸事故的原因及处理过程。
案例背景:变电站主变差动保护跳闸事故处理过程:1.事故发生后,首先要立即停电,并确保现场的安全。
同时通知相关人员到现场进行紧急处理。
2.根据事故发生的具体情况,对主变差动保护装置进行全面排查,包括设备检查、通信检查等。
确定装置是否存在故障,是否需要维修或更换。
3.进行现场调试和测试,以确认设备是否正常。
可以通过在线检测工具对装置的差动保护功能进行评估,并对之前的误动记录进行分析,找到误动的规律和原因。
4.如果事故的原因是设备老化导致的,应及时对设备进行维修或更换。
如果是通信故障导致的,应检查通信线路和设备,修复故障并确保通信正常。
如果是操作失误导致的,应对操作人员进行培训和指导,加强对保护装置操作的规范。
5.对保护配置进行检查和校对,确保配置正确。
可以通过模拟故障的方法对保护装置进行测试,验证配置是否合理、正确。
6.完成上述处理后,重新启动主变差动保护装置。
并在重新投入使用前进行全面的试验和测试,确保保护装置的可靠性和正确性。
7.针对此次事故,应进行事故分析和总结。
分析事故原因,找出教训,并制定相应的改进措施。
可以通过修改操作规程、加强设备维护和检修、提高操作人员技能等方式,进一步预防类似事故的发生。
总结:变电站主变差动保护跳闸事故的原因多种多样,常见的包括设备老化、通信故障、操作失误、保护配置错误等。
针对不同的原因,需要采取不同的处理措施,包括设备维修、通信故障修复、操作人员培训、保护配置校对等。
为了预防类似事故的发生,还需要进行事故分析和总结,找出并改进存在的问题。
只有通过不断地改进和提高,才能确保变电站主变差动保护装置的稳定运行,保障电网的安全和稳定。
主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析
主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析1、概述为防止带铁壳的变压器sbk-750va在发生各种故障和异常运行时造成不应有的损失,确保电力系统安全连续运行,变压器一般应配备继电保护装置。
在下列情况下,变压器应配备纵向差动保护(以下简称纵向差动保护):63mva及以上的辅助工作变压器和并联运行的变压器,辅助备用变压器和单独运行10MVA及以上的变压器,电流速断保护灵敏度为2MVA及以上的变压器不符合要求。
纵差保护作为变压器的重要保护手段,主要防止变压器绕组、出线及套管多相短路、中性点直接接地、网侧绕组及出线接地短路、绕组匝间短路。
纵向差动保护应满足以下要求:① 应能避免励磁涌流和外部短路引起的不平衡电流;②变压器过励时不得误动;③ 差动保护的范围应包括变压器套管及其引出线。
2、主变纵差保护误跳闸几种原因分析我在县级调度机构从事运行方式和继电保护工作多年。
我在实际工作中遇到的几次差动保护误动跳闸分析如下:(1)二次回路接线错误:新安装的差动保护,在投入运行前必须进行带负荷测相位和差电压(或差电流),以检查电流回路接线的正确性,过程如下:①在变压器充电时,将差动保护投入;②带负荷前将差动保护停用,带负荷测量各侧各相电流的有效值和相位;③测各相差电压(或差电流)。
用这种方法可检测出二次回路接线是否正确。
(2)ta变比不正确:纵差保护TA必须在安装前进行校验,以确保TA变比和特性的正确性。
但在工期紧张的情况下,认为厂家出厂前已进行了验证,忽略了过程,导致TA变比安装错误或TA变比选择时TA抽头错误。
因此,Ta必须在进入电网之前进行验证。
(3)差动区的两个或多个接地点:继电保护二次回路接地时,除了安全要求外,在有电连通的几台ta或tv的二次回路上,必须只能通过一点接于接地网。
因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点间会出现电位差。
当大的接地电流注入地网时,各点间可能有较大的电位差值。
如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。
主变差动保护误动原因及对策
主变差动保护误动原因及对策作者:董春林来源:《数字化用户》2013年第26期【摘要】通过从设备选型、安装、调试、整定等方面对主变差动保护误动的原因进行分析,并提出了防止主变差动误动的对策。
【关键词】主变差动保护误动原因分析对策一、主变差动保护简述主变差动保护一般包括:差动速断保护、比率差动保护、二次(五次)谐波制动的比率差动保护。
不管哪种保护功能的差动保护,基本原理是反应被保护变压器各端流入和流出电流的差,在保护区内故障,差动回路中的电流值大于整定值,差动保护瞬时动作,而在保护区外故障,主变差动保护则不应动作。
(一)比率差动保护比率差动保护在变压器轻微故障时,例如匝间短路的圈数很少时,不带制动量,使保护在变压器轻微故障时具有较高的灵敏度。
而在较严重的区外故障时,有较大的制动量,提高保护的可靠性。
二次谐波制动主要区别是故障电流还是励磁涌流,因为主变空载投运时会产生比较大的励磁涌流,并伴随有二次谐波分量,为了使主变不误动,采用谐波制动原理。
通过判断二次谐波分量,是否达到设定值来确定是主变故障还是主变空载投运,从而决定比率差动保护是否动作。
二次谐波制动比一般取0.12~0.18。
对于有些大型的变压器,为了增加保护的可靠性,也有采用五次谐波的制动原理。
(二)差动速断保护差动速断是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧断路器,切除故障点。
差动速断的定值是按躲过变压器的励磁涌流,和最大运行方式下穿越性故障引起的不平衡电流,两者中的较大者。
定值一般取(4~14)Ie。
二、主变差动保护误动作的原因和分析主变差动保护误动作的原因,主要是因为设备选型、安装、调试、整定等不符合变压器实际运行需求造成的,下面就逐一列举、分析:(一)设备选型不合理造成主变差动保护误动作1.保护装置选型不满足运行需求。
保护原理落后,性能较差。
如大型变压器应采用谐波制动原理的而未采用,在变压器空载投入和故障恢复时励磁电流引起比率差动误动作。
35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析
35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析一、线路问题:1.短路故障:35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作的一个可能原因是线路上发生了短路故障,导致保护装置误判为差动保护动作条件满足。
这可能是由于线路绝缘子串发生漏电、绝缘子串破损、线路与地面接触等原因导致的,也可能是由于树枝、鸟类或其他外物接触导线引起的。
此时,保护装置需要进行调整,使其在发生短路故障时能够正确地识别并进行差动保护动作。
2.电压异常:线路上电压异常也可能导致主变差动保护误动作。
例如,线路过电压或欠电压导致的保护装置错误地触发差动保护。
此时,需要对保护装置进行参数调整,使其更加适应线路电压的变动。
二、保护装置问题:1.参数设置错误:保护装置的参数设置错误也可能导致主变差动保护误动作。
例如,设定了错误的差动比率,使得保护装置误判为差动保护动作条件满足。
此时,需要对保护装置的参数进行调整,确保其正确反映线路的实际情况。
2.信号传输问题:保护装置的信号传输问题也可能导致误动作。
例如,线路上存在信号传输不畅、信号传输延迟等问题,导致保护装置无法及时获得准确的电流差动量,并误判为差动保护动作条件满足。
此时,需要对信号传输系统进行检修与优化,确保保护装置能够准确读取差动信号,避免误动作。
三、设备问题:1.主变设备问题:主变设备自身存在问题也可能导致差动保护误动作。
例如,主变接地变压器出现了故障,导致电流分布不均,使得差动保护装置误判为差动动作条件满足。
此时,需要对主变设备进行检修与维护,确保其中的主变接地变压器正常运行。
2.测量设备问题:差动保护装置中的测量设备如电流互感器、电压互感器也可能存在问题,导致误动作。
例如,电流互感器的准确度降低、电压互感器的分压不正常等,在测量差动量时造成误差,使得保护装置误判为差动动作条件满足。
此时,需要对测量设备进行检修与校准,确保其准确反映电网实际情况。
综上所述,35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作的原因可以从线路问题、保护装置问题、设备问题等多个方面进行分析。
主变差动保护误动的分析
动保护 。为补偿变压 器一次 电流 相位差 ,高、 中、低
三侧 电流 互 感 器 T 二 次 绕 组 分别 采 用 △ 、△ 和 Y 型 A
接线 方 式 。
突变 只 能 是 短 路 故 障 , 而 不 会 是 冲 击 性 负 荷 。 由 于 3 k 系 统一 点 接 地 不能 构 成 短 路 ,因 此 必 存 在 其 它 故 5V 障 点 。经 检查 ,站 内 未 发 现 其 它 故 障 点 , 但 在 站 外 某 3 k 线 路 的第 二 级 杆塔 上 发 现 了 B相支 持 瓷 瓶 的闪 络 5V
痕迹 。
杨 文 变 电站 未 装 设 故 障 录 波 器 , 因 此 利 用 变 压 器 保护 装 置 故 障报 告 绘 制 出故 障 波 形 ( 障 前 1 周 波 和 故 个 故 障后 2个周 波 ) ,如 图 1 3 ~ 所示 。
3 .0 0o 2 0 0O
l 0 no
( 转 第 6 页) 下 2
1 故 障情 况
某 年 6月 2 日 1 2 7时 , 杨 文 变 电 站 所 在 地 区 发
一 一一 六一 f f: … “ … - , /
~ 一
生 强 对 流 气 象 活 动 。 1小 时 2 8分 钟 后 , 变 电 站 报 “ 5 V 系统 接 地 ”信 号 ;6分 钟 后 , # 1主 变 差 动 3k 保 护 动 作 ,跳 开 主 变 三 侧 断 路 器 。 经 高 压 试 验 和 油 务 化 验 ,发 现 变 压 器 中压 侧 直 流 电 阻 不 合 格 , C H。
∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
一起主变差动保护误动原因分析
( 下转 第 】 1 4页 )
实际抽 头位置 对应 。 中压侧平衡 系数 M = , 1 / , 2 = 0 . 8 5 低 压侧平衡 系数 I . 】 / , 3 = 1 . 6 2 当输入 重新计 算 的平 衡系 数之后 ,差流 越 限告
警信 号 复 归 ,差 动 保 护 终 于 正 常投 入 运 行 ,经过
点钟 变压器 接线 的在 当时无法 实现变 压器 高 、低 压 相位 的 自动校 正 ,因此必须采 取人 工相位 校正 ,即 变压 器高压 侧( Y侧 ) C T二次 的接线 方式按 △接 线 , 变压 器低压 侧( A侧 ) C T二次 的接 线方 式按 Y接 线 , 然 后根据 变压侧 各侧 C T 接线 形式计算 平衡系 数 ,
产 品与解决方案
一
起主 变差动保 护误动 原 因分析
彭 榕
( 新疆天 富热 电股 份有 限公 司电力调度所 ,新 疆 石河子 8 3 2 0 0 0 )
摘要 本 文 以 1 1 0 k V 城 东变投运 初期 两 台主 变差动保 护频 繁误 动 的原 因进行 了深入分 析和探
讨 ,进 而得 出 了一些有 益 的启 示 ,供 有关部 门参考 。
高压侧 I l O k V l 9 5 - 3 A 3 0 0 / 5 △
3 . 2 5 5
中压侧 3 8 . 5 k V 6 1 5 . 2 A 8 0 0 / 5 △
3 . 8 4 5
低 压侧 1 0 . 5 k V 2 1 9 9 A 3 l 5 0 / 5 Y
限告 警 ,那 么二 次差流过 大的原 因是什么 呢 ?
3 结 论
由于 石河子 城网 内 l 1 0 k V城 东变 、城 西变 、城
110KV主变差动保护误动原因分析
( 国联 通 太 原 市 分 公 司动 力 维 护 中心 , 西 太 原 0 0 0 ) 中 山 3 0 1
摘 要 : 十 几 年 来 , 封 阀控 式 铅 酸 蓄 电 池 由 于其 维护 简 单 , 用 安 全 , 通 信 行 业 中得 以 大 量 使 用 。 电池 是 通 信 供 近 密 使 在 电 中 的 最 后 一 环 , 对 于 保 障 通 信 安 全 起 着 非 常 重 要 的 作 用 。 简要 介 绍 了 阀控 式 铅 酸 蓄 电池 的 特 性 , 结 合 维 护 经 验 提 出 它 并
该 变 压 器 的 各 侧 断 路 器 。 在 变 压 器 两 侧 各 装 设 用 于 纵 差 保 护 断 , 保 护 动 作 属 于 误 动 。 根据 这一情 况 , 定 在 负荷 大 时对 变 压 器 二次 电 流进 决 的 TA, 二 次 按 循 环 电 流 法 接 线 。纵 差 保 护 中 线 圈 “ ” TA T
下 , 、 、 压侧二 次额定 电流值 。 高 中 低
fj P
一
图 1 相 位 补偿 接 线 图
取 高 堆 侧 电 流 为 瑟 准 电 流 I 一 3 4 9 由 式 ( ) HN .9A 1、
( ) f ) 贾 主变 投 术 参 数 , 以求 得 : H=1 KP 2 、3 和 可 KP 、 M一
主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析
主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析误跳闸是指在正常操作条件下,保护装置错误地将电力系统的一部分或全部切除电源。
主变纵联差动保护是一种常用的保护方式,用于保护电力系统的主变压器。
误跳闸的原因可能是多方面的。
以下是几种常见的主变纵联差动保护误跳闸的原因分析:1.外部干扰:当电力系统中存在外部干扰时,可能会导致差动保护误跳闸。
例如,周围环境中的闪电放电、强电磁场干扰等都可能引起保护装置的误动作。
这种情况下,应采取防雷措施或在保护装置周围设置屏蔽装置,以减小外部干扰对保护的影响。
2.信号误差:主变差动保护装置通过测量主变压器的高压侧和低压侧电流,进行差动计算并与设定值进行比较,从而判断系统是否存在故障。
然而,由于测量设备的精度限制、传输线路的质量等原因,测量的电流值可能存在误差。
当这些误差超过设定值时,差动保护可能会误动作。
因此,应定期校准测量设备,检查传输线路的质量并及时更换老化设备,以降低信号误差。
3.被保护设备故障:差动保护的作用是保护主变压器免受内部故障的损害。
然而,在主变压器内部发生故障时,例如主绕组短路、绝缘击穿等,电流分布会发生改变,导致差动保护误判为故障。
因此,在主变压器内部进行定期检查和维护,及时处理潜在的故障,可以减少误动作的概率。
4.设备参数变化:保护装置对电力系统进行保护时,需要设定一些参数,例如差动电流阈值等。
然而,由于主变压器的负载变化、温度变化等原因,电气参数可能会发生变化。
如果设定值与实际值不匹配,保护装置可能会误判为故障并跳闸。
因此,应定期检查和校准保护装置的参数,并根据实际情况进行调整。
5.人为操作错误:人为操作错误也可能导致差动保护误跳闸。
例如,误操作了与差动保护装置相关的设备,或者误操作了与主变压器相关的设备。
此外,对主变压器进行维护或检修时,可能会因为未按规定程序进行操作而引起保护装置的误动作。
因此,在操作保护装置前,应进行必要的培训和演练,并按照操作规程进行操作,以减少人为操作错误。
分析变电站主变压器差动保护的不平衡电流产生的原因
分析变电站主变压器差动保护的不平衡电流产生的原因变电站主变压器差动保护是电力系统中非常重要的保护之一,其主要作用是监测主变压器两侧的电流是否平衡,如果出现不平衡,则切断故障电流以保护设备的安全运行。
在实际工作中,经常出现差动保护误动或误动率过高的情况,其中一个主要原因就是不平衡电流的产生。
下面从以下几个方面进行分析。
1.主变压器的不平衡主变压器的不平衡是导致差动保护误动或误动率过高的主要原因之一。
主变压器本身存在着磁路不对称性、接线不对称性等问题,这些问题都会导致主变压器两侧的电流不平衡。
而差动保护的动作依赖于两侧电流的差值,因此如果主变压器本身的不平衡电流大于设定值,则会误动差动保护。
2. 对称分量不同对称分量不同也会导致差动保护误动或误动率过高。
在电力系统中,对称分量是指电流或电压分解成正序、负序、零序三个分量。
如果主变压器两侧电流的对称分量不同,则会导致差动保护误动。
例如,如果主变压器两侧电流的负序分量不同,则会导致差动保护产生不平衡电流,从而导致误动或误动率过高。
3. 母线电抗不同4. 安装误差导致的相位偏差最后,安装误差也可能导致差动保护误动或误动率过高。
差动保护是通过主变压器两侧的电流差值来判断故障的存在,因此安装位置的相对偏差会导致电流测量的不准确性,从而导致差动保护误动或误动率过高。
综上所述,导致变电站主变压器差动保护误动或误动率过高的原因主要来自主变压器的不平衡、对称分量不同、母线电抗不同以及安装误差。
因此,在实际工作中,应该对主变压器进行定期检修和维护,尽量保证其正常运行,同时安装差动保护时也要注意检查安装误差,以减少差动保护误动或误动率过高的情况的发生。
造成主变差动保护误动作原因的探讨
2 主变压器差动保护误动作有以下几种原 因
2 . 1 c T 二次回路未短接造成开路运行
及各种性能测试等工作 , 避免插件接触不 良, 芯片损坏 , 接线错 误或电流端 子接 触不 良等情况。
. 5加强保护装置定值核算管理。 防止 保护误动 造成电流互感器二次 回路短接不好 的原因其中有: 施 工人 2 各 保护装置 定值 的整定可能会存在不同之处, 故在 整定时 员在短接过程 中, 短接不紧松动, 接 触不 良, 导致运行中因为负
ห้องสมุดไป่ตู้
2 . 2 电流 互感 器变 比错 误 电流互感 器在安装前要经过校验 , 以 保证T A  ̄L L 及特性 的
( 5 ~6 ) I e 。 但是在变 压器空载投入和外部故障切 除恢复时, 由
这将 造成变 压器的非正常停 运, 影响 电力系统 的发供 电, 甚 至 基准 , B 相应超前A 相1 2 0 。 , c 相应滞后A 相1 2 0 。 。 如果变压器任 因此对 新建或设备更 新改造 的发电厂和变 电站的变压器 差动 导致变压器差动保护误动作 。 电流互 感器 中性 线没有按照一点 保 护 误动原 因进行 分析, 并 提 出了防止变 压器 差动 误动 的对 接地 原则接 线导致误动作 。 差动保 护的二次 电流回路接地 时,
策。
包括各侧 电流互 感器的二次电流 回路, 必须通过一点可靠 接于 接地 网, 因此习惯性 我们把 差动组 的各侧c T 在保护屏处进行并
差动保护误动及相关解决办法
对于容量较大的变压器,纵差保护是必不可少的主保护,他可以反应变压器绕组、套管及引出线的故障,与气体保护相配合作为变压器的主保护,在现场新站调试送电时我们会遇到主变差动误跳的的现象,下面我来分析一下其原因和解决方法:1.定值不合理造成主变差动保护误动作a.差动速断定值和二次谐波制动的比率差动定值选择不正确造成误动作。
差动速断是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧的断路器,切除故障点。
差动速断的定值是按躲过变压器的励磁涌流和最大运行方式下,穿越性故障引起的不平衡电流,两者中的较大者。
定值一般取(4~14)Ie。
若计算定值的时候根据以往运行经验,将差动速断定值取为(4~8)Ie。
这样,就会造成主变在空载合闸时断路器出现误跳。
比率差动是当变压器内部出现轻微故障时,例如匝间短路的圈数很少时,保护不带制动量动作跳开各侧的断路器,使保护在变压器轻微故障时具有较高的灵敏度;而在区外故障时,通过一定的比率进行制动,提高保护的可靠性;同时利用变压器空载合闸时,产生的二次谐波量来区别是故障电流还是励磁涌流,实现保护制动。
一般差动电流和制动电流都在额定情况下计算得到,但现场变压器却在一般运行方式下,由于电流互感器变比、变压器调压、变压器励磁涌流、计算误差的影响,就会导致变压器实际运行时形成一定的差电流,导致比率差动保护误动作。
b.二次差动电流互感器接线方式整定值选择不正确造成误动作。
对于微机保护来说,实现高、低压侧电流相角的转移由软件来完成,不管高压侧是采用Y型接线还是采用△型接线,都能得到正确的差动电流,对于变压器差动保护来说,如果二次TA接线方式整定值选择不正确,就不能实现高压侧相角的转移,高低压侧差电流在正常运行情况下就不能平衡,从而造成差动保护误动作。
2. 接线错误造成主变差动保护误动作a.差动电流互感器二次接线极性接反导致误动作。
对于微机保护来说,实现差动电流的计算由软件来完成,不管是采用加的算法还是采用减的算法都能得到差动电流。
35kV某变电站主变差动保护误动原因分析与处理措施
35kV某变电站主变差动保护误动原因分析与处理措施摘要:随着继电保护技术的飞速发展,传统电磁式保护已基本退出了历史舞台,但还有部分35kV变电站未进行综自改造,仍使用电磁式保护。
在历年运行中该类型差动保护多次出现误动情况,降低了变电站供电可靠性,影响了区域用户的连续供电,对企业安全生产造成了一定的影响。
关键词:35kV变电站、差动保护、差动继电器、误动一、概述35kV某变电站于1998年12月建成投运,单台主变运行,容量为5000kVA,35kV采用单母接线,单电源进线;10kV采用单母线分段,出线共8条,主供负荷为煤矿用电。
主变高压侧为DW17-35型多油断路器,保护TA型号为LRD-35,变比为150/5,低压侧采用ZN28A-10 型真空断路器,保护TA型号为LZZJ9-10Q,变比600/5。
35kV主变差动保护采用DCD-2G型差动继电器,高压侧过流保护采用DL-31型电流继电器;10kV线路保护采用珠海万利达公司生产的LPR-30C集成式保护装置,由于该变电站处于煤矿采空区,已出现明显地质沉降,电网规划将进行负荷转移后退出运行。
二、差动保护动作原因分析及处理措施(一)第一阶段差动保护误动原因分析及处理情况变电站投运初期,35kV1号主变在高峰负荷时差动保护动作,通过对35kV1号主变进行外观检查、高压试验,高压试验合格,主变无异常情况。
经现场分析,由于采用电磁式保护,未配置故障录波装置,无保护动作记录相关信息,通过高压试验结果,判断为主变差动保护误动作。
运行不久,35kV1号主变差动保护再次动作,同时伴随有10kV线路故障,对35kV1号主变进行外观检查、高压试验,高压试验合格,主变无异常情况。
经现场对二次回路进行检查,发现35kV侧TA极性接反,当变压器正常运行时,流入差动回路的电流变成和电流,即I=I1+I2,在该情况下,差动继电器的动作电流为12A,流入差动回路的电流达到动作值,在变压器达到额定容量时,差动回路电流计算如下:;;该值小于差动继电器的动作电流,在有线路发生故障时,差动回路的电流达到动作值,从而造成35kV1号主变差动保护误动作。
一起主变差动保护误动原因分析及防范措施
一起主变差动保护误动原因分析及防范措施摘要:本文结合一起主变压器差动保护误动的现象及现场检查情况,分析了保护误动作的原因及后续需要注意的事项和需采取的防范措施,可为其它电厂安全措施的实施处理提供借鉴与参考。
关键词:主变压器;差动保护;安全措施1.事故前情况某水电站共5台机组,事故前2、5号机并网运行,3、4号机停机备用,1号机检修,全厂有功394.9MW,全厂无功22.7Mvar,其中2号机组带负荷197MW;500kV第三串、第四串合环运行,500kV 5713、5721断路器运行,5711、5712、5722、5723停运;500kV #1母线、#2母线运行,500kV甲线检修、乙线运行;220kV母线运行,220kV双回线运行。
2.事件经过2016年1月7日09:30,维护人员按要求开展5722断路器间隔内CT:7LH、8LH、9LH的特性试验。
其中有一项实验措施为在5722断路器现地控制柜内将CT回路端子三相短接(靠保护装置侧)并划开,在完成7LH、8LH相关试验后,10:27维护人员执行9LH(对应接入5721短引线保护Ⅰ及2号主变压器保护A柜)特性试验措施。
实验开展过程中报“2号主变保护A套总告警”,运行人员会同维护人员现地检查发现主变保护A柜“主变高压侧CT断线”指示灯告警,在向值班负责人汇报告警现象后,10:39按下2号主变保护A柜复归按钮,复归“主变高压侧CT断线”告警信号。
2号主变保护A柜A相、B相、C相差动保护动作,2号主变保护B柜无动作信息、2号发电机保护A柜、B柜出口断路器失灵跳闸指示灯亮。
事故发生后于15:13将500kV 2号主变5721断路器由热备用转为冷备用,退出500kV 2号主变5721断路器失灵保护,16:10退出500kV 2号主变保护、2号发电机保护。
3.现场检查情况事故发生后,立即停止了相关工作,维护人员现场检查了2号主变压器、2号发电机未发现异常,随后对2号主变三相取油样进行色谱分析,试验报告数据合格,与最近一次试验数据对比无明显异常。
110kV变电所主变差动保护误动原因分析
相位角 ‘ 单位 :度 ) P( C相 ( 度)
主变三侧 A相 ( )B相 ( ) 度 度
3k 5V接制动线 圈为 3匝,平衡线 圈I 1 为 匝
10 V接平 衡 线 圈 Ⅱ为 4匝 1k 用 相 位法 测 量 正 确接 线 时 的数 据 表 明基 本 没 有平 衡 电流 。见表 2 。 当用 相位 法 测 量 正 确 接线 时 ,测 量 的 数 据 表 明 3k 5 V与 1k 0 V相 量 叠 家 加 与 10 V 相 量 相 差 1k 10 ,中线 上无 不 平 衡 电流 ,可判 断主 变 差 动 保 8。 护 装置接 线 正确 。
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第3 5卷 20 0 7年 1 2月
云
南
电
力
技
术
Vo I 5 No 6 I3 .
De . 0 7 c2 0
YUNN L C RI OW ER AN E E T C P
1 0 V变 电所 主 变 差 动 保 护 误 动 原 因分 析 1k
2 误 动 原 因分 析
误 动 后 ,在 调 查 的 过 程 中, 由 于 某 些 原 因 , 实际差 动继 电器 的平 衡 线 圈 I为 4匝 ,平 衡 线 圈 Ⅱ为 1匝 ,跟 整定 计算 中 的平 衡线 圈 I、 Ⅱ的 匝 数互换 ,则现 有 的各侧 的平 衡 安匝 数为 :
1k 9 1 ・ 0 V: . A 6匝 =5 . 4 6安 匝 3 k 8 1 ・ 6+4 匝 =8 5 V: . A ( ) 1安 匝
( 备注 :‘是以 10 V A相电压为基准 ) p 1k
3 结 束 语
自从更 改平 衡 线 圈 I、 Ⅱ匝 数 以及 改 为正 确
保 明会
110kV主变保护误动原因分析
障 电流都很 大 。2 9 1过 流 I 定 值 1 A , 限 0S, 合 段 7 时 重
闸时 限 1。 s
中图分类 号 : TM 7 7 1 故 障 情 况
文献 标识 码 : A
文 章 编 号 :O 7 6 2 ( 0 1 1 一 O 9 一 O 1 O— 912 1 )7 04 2 故 障第 一 周 波 采 样 值 : 高 压 侧 采 样 值 :A 一 1 .8 ,B 一 7 0 , C 一 I 5 A I .A I
差 动 保 护 高 压 侧 TA 变 比 3 0 5 低 压 侧 TA 变 0/,
比 2 o o 5 低 压 侧 平 衡 系 数 0 6 3 o/ , .7。 根 据采 样值分 析 , 障第一 周 波 时 (2 故 9 1第 一 次 故 障 AC 相 ) 差 动 保 护 高 压 侧 A 相 电 流 为 1 . A , , 58 低 压 侧 A 相 电 流 经 平 衡 系 数 折 算 为 1 . A , 、 压 侧 52 高 低 A 相 电 流 平 衡 , 样 正 常 ; 压 侧 C 相 电 流 经 平 衡 系 采 低 数 折 算 为 1 . 1 , 高 压 侧 C 相 电 流 为 9 7 A, 压 6 9A 而 .1 高 侧 C 相 电 流 采 样 明 显 变 小 , 明 电 流 互 感 器 有 饱 和 说 现 象 , 致 电 流 传 变 失 真 。此 时 差 动 保 护 启 动 。 导 差 动 保 护 跳 闸 出 口 时 (2 9 1重 合 于 AB 相 故 障 ) ,
电 流 互 感 器 二 次 保 护 绕 组 与 计 量 绕 组 准 确 级 接 反 , 致 区 外 故 障 时 电 流 互 感 器 严 重 饱 和 , 入 差 动 保 护 导 流
的不平衡 电流增 大 , 成 差动 保护误 动 , 对 此提 出了改进措施 。 造 并 关键 词 ; 流 互感 器 ; 电 TA 饱 和 ; 变 保 护 主
主变压器差动保护动作的原因及处理
主变压器差动保护动作的原因及处理一、变压器差动保护范围:变压器差动保护的保护范围,是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接部分,主要反应以下故障:1、变压器带出线及内部绕组线圈的相间短路。
2、变压器绕组轻微的匝间短路故障。
3、大电流接地系统中,线圈及引出线的接地故障。
4、变压器ct故障。
二、差动保护动作跳闸原因:1、主变压器及其套管带出线出现短路故障。
2、维护二次线出现故障。
3、电流互感器短路或开路。
4、主变压器内部故障。
5、保护装置误动三、主变压器差动保护动作跳闸处理的原则有以下几点:1、检查主变压器外部套管及引线存有无故障痕迹和异常现象。
2、如经过第1项检查,未发现异常,但曾有直流不稳定接地隐患或带直流接地运行,则考虑是否有直流两点接地故障。
如果有,则应及时消除短路点,然后对变压器重新送电。
差动保护和瓦斯保护共同组成变压器的主保护。
差动保护作为变压器内部以及套管引出线相间短路的保护以及中性点直接接地系统侧的单相接地短路保护,同时对变压器内部绕组的匝间短路也能反应。
瓦斯保护能反应变压器内部的绕组相间短路、中性点直接地系统侧的单相接地短路、绕组匝间短路、铁芯或其它部件过热或漏油等各种故障。
差动维护对变压器内部铁芯失灵或因绕组接触不良导致的失灵无法反应,且当绕组匝间短路时短路匝数很少时,也可能将反应不出来。
而瓦斯维护虽然能够反应变压器油箱内部的各种故障,但对于套管带出线的故障无法反应,因此,通过瓦斯维护与差动维护共同共同组成变压器的主维护。
四、变压器差动维护动作检查项目:1、记录保护动作情况、打印故障录波报告。
2、检查变压器套管存有无损伤、有没有闪络振动痕迹变压器本体有没有因内部故障引发的其它异常现象。
3、差动保护范围内所有一次设备瓷质部分是否完好,有无闪络放电痕迹变压器及各侧刀闸、避雷器、瓷瓶有无接地短路现象,有无异物落在设备上。
4、差动电流互感器本身有没有异常,瓷质部分与否完备,有没有闪络振动痕迹,电路有没有断线中剧。
主变继电保护误动的原因及防范途径
主变继电保护误动的原因及防范途径电力企业在日常的电力生产中,应该对电力变压器进行定期维护,尤其是差动保护,以使差动保护发挥其保护功效,使电力系统不至于崩溃。
本文主要针对主变继电保护误动原因进行分析。
标签:主变继电保护;误动原因1、主变继电保护误动故障分析在实际中,如果变电站的等级为的时候,那么一般存在两台总降压变压器在进行运转,主要目的是为了使得电力系统中三种不同规格的变电站能夠呈现并联关系,这种并联关系的呈现主要是依靠母线来实现。
此时,在总降压变电压器中会出现启动某台差动保护装置中相关元件的情形发生,这样就引起因为母线连接而呈现并列状态的三种不同规格变电站两侧的开关出现跳开的现象,进而造成变电站停止运行。
一旦电力系统中启动了差动保护,就表示变电站出现了相关故障。
此时,相关维修人员必须尽快到达事故现场,及时快速的找到故障所在,并采取科学的检测手段来对故障发生的原因进行判断和分析。
具体步骤是:第一步应该从较大设备处进行,即变压器及其两侧开关附件的相关电气设备进行检测,判断是否存在故障,如果判断的结果是不存在故障,则第二步就应该仔细的检查相关的保护装置,具体的检查方法是可以借助一定的试验,即对继电保护的二次接线盒保护装置进行一定的试验检测,如果试验的结果是不存在故障,则就可以确定继电保护误动为故障来源。
2、主变继电保护误动原因分析2.1、变压器的差动保护动作原理差动保护是通过流经相关的电力设备两端的电流矢量差来判断设备是否出现故障,并且能对故障来源进行明确的判断,及时将被保护元件内的故障切除,使被保护元件和电源之间的线路呈断路,这有效避免了被保护元件继续受到损害。
变压器差动保护主要反映的故障对象有三种,分别是套管短路、引出线及变压器绕组短路故障,它在变压器保护中作用发挥最显著的特点就是能在最短的时间内,将被保护设备的故障切除。
差动保护广受绕组形式大于三的变压器青睐,它的互感器二次侧采用的接线方式为环流法。
变压器差动保护误动原因分析及防范措施
变压器差动保护误动原因分析及防范措施摘要:某变电站投产试运行过程中出现变压器差动保护误动作,导致该变电站无法正常投产。
文章首先对变压器差动保护的误动情况进行简要阐述,其次对差动保护定值设定原理进行研究,并对所出现的差动保护误动问题加以分析和探讨,最后提出防止差动保护误动的有效建议,确保变压器差动保护可靠准确动作,保证设备安全供电,为同行业提供了经验借鉴。
关键词:试运行;变压器;差动保护;误动分析;防范措施1概述某变电站B投产前,进行送电试运行。
B由A通过10.5kV/10.5kV隔离变压器经海缆供电,变电站B通过变压器降压至400V,供变电站正常生产。
投产初次送电时,变电站A先合闸VCB107投运隔离变压器,变电站B合闸VCB201投运主变给本站供电,在变电站B轻载试运行时,出现变电站A开关柜VCB107综保装置差动保护故障,变电站A电缆柜VCB110、变电站B开关VCB201欠压保护跳闸。
2差动保护基本原理变压器差动保护的基本原理通过检测输入、输出电流的差值Id,当该差值达到预设的动作值,即触发保护元件动作。
变压器两侧均安装了电流互感器(CurrentTransformer,CT),差动保护装置可作用于变压器绕组内部及其各种相间及匝间短路故障。
当变压器正常运行或发生外部短路时,Id=I'1-I'2≈0。
当变压器内部发生相间短路故障时,I'2改变了方向或等于零(无电源侧),此时Id=I'1+I'2>0,当Id超过所设置的定值时,将促使继电器可靠动作,跳开两侧的断路器,使故障设备断开电源。
3差动保护定值设定原理变压器外部故障时,差动保护有可靠的制动作用,同时又能保证在内部故障时有较高的灵敏度。
差动保护通常采用比率制动特性,利用故障时的短路电流来实现制动,使保护动作电流随制动电流的增加而增加。
当外部故障时,虽然会产生不平衡电流,但外部故障短路电流越大,制动电流越大,差动电流也越大,从而差动保护不会误动作。
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浅谈变电站主变差动保护误动的原因摘要:电力变压器的主保护不正确动作,将对变压器、系统正常运行及用户带来很大的影响,本文主要阐述了主变差动保护的原理以及造成差动保护误动作和拒动的部分原因。
关键词:变压器;差动保护;故障切除;误动
0 引言
目前江门新会供电局有33个变电站共有62台主变,新会区用电负荷已突破700mw大关,全区经济的飞速发展,特别是新会区一批重点工业项目的投产、扩产,用电需求增势强劲,使我区用电负荷不断刷新历史新高。
在当前电网负荷紧张的形势下,新会电网的负荷缺口非常大,那么如何保证电网运行的稳定性、可靠性是供电局关心的核心问题,而变压器安全运行与否直接影响到电网能否安全稳定运行,因此如何完善主变差动保护,做到保护正确动作,则是调度中心和变电部最迫切关心的问题。
本文主要阐述了主变差动保护的原理以及造成差动保护误动作和拒动的部分原因。
1、变压器差动保护的原理
差动保护原理于1904年由c. h. merz和b.price在英国提出, 其基本原理沿用至今,它主要是反应被保护变压器各端流入和流出电流的相量差。
其单线原理图如图1所示。
变压器在正常运行或外部故障时,理想情况下流过继电器kd的电流= 1- 2=0,继电器kd不动作。
内部故障时,= 1+ 2(双侧电源)或= 1(单侧电源),继电器kd动作。
图1 变压器差动保护接线图及工作原理
(a)正常运行及外部故障:(b)内部故障(双侧电源)
(c)内部故障(单侧电源)
随着技术的不断进步,现在主变的差动保护从以前只需要差动电流作为动作电流,到现在还引入外部短路电流作为制动电流,从而形成比率差动保护,此保护能很好地克服因区外故障短路电流在差动回路里产生的不平衡电流的影响。
以下为南京南瑞rcs-978主变保护的比率差动保护跳闸回路逻辑图。
稳态比率差动的逻辑框图
2、差动保护误动的原因分析
2.1 励磁涌流引起变压器差动保护误动
正常运行时变压器的励磁电流只通过变压器接有电源的一侧,无法被平衡而形成不平衡电流。
正常情况下该电流很小,一般不超过变压器额定电流3%~5%,在外部故障时,由于电压降低励磁涌流相应更小。
当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,则可能出现数值很大的励磁涌流。
磁通公式:φ=-um/wω*cos(ωt+а)+( um/wω*cos(а))e-t/t+φs
=-φm cos(ωt+а)+ φm cos(а)e-t/t+φs
w----变压器空投侧绕组的匝数;φm---- um/wω
φ----铁芯中的磁通; t----时间常数
um----电源电压的幅值;φs----合闸前铁芯中的剩磁通
а----合闸角;ω----角频率;
如果在电压瞬时值为零时空投变压器,合闸角а=0,在忽略变压器及合闸回路的电阻时,以上公式的时间常数t为无穷大,磁通中的自由分量不衰减,假如φs方向又与合闸后φm cos(а)= φm,则铁芯中的最大磁通可以达到2φm+φs ,此时变压器的铁芯严重饱和。
由图(a)所示,此电流就称为变压器励磁涌流ily ,其数值最大可达额定电流的6~10倍。
由于励磁涌流在差回路中不能被平衡,从而形成了差动回路的不平衡电流,并将使差动保护误动作。
(a)变压器铁芯的磁化曲线(b)励磁涌流的波形
励磁涌流具有如下特点:
(1)励磁涌流数值很大,最大可达变压器额定电流的6~8倍,小容量的变压器倍数较大,大容量的变压器倍数较小。
(2)励磁涌流衰减时间与系统参数的时间常数有关。
小容量的变压器衰减较快,大容量的变压器衰减较快慢。
(3)励磁涌流中含有很大的非周期分量,偏向于时间轴一侧。
(4)励磁涌流含有大量的高次谐波分量,其中2次谐波占有较大比例,可达基波的40%~50%。
(5)励磁涌流相邻波形之间存在间断角。
根据以上特点,为了抑制励磁涌流的影响,变压器保护可以采用以下措施:①采用具有速饱和铁芯的差动继电器构成差动保护,②利用二次谐波制动原理构成差动保护,③采用鉴别波形间断角原
理的差动保护。
2.2 不平衡电流引起的差动保护误动
2.2.1 变压器接线组别的影响产生的不平衡电流
常用的y,d11接线的变压器,两侧电流存在着30°的相位差,即使变压器两侧电流互感器二次电流的数值相等,在差动保护回路中也会出现不平衡电流,影响保护的性能。
相位补偿后,为了使每相两差动臂的电流数值近似相等,应做幅值补偿,即在设计电流互感器的变比n时,应考虑电流互感器的接线系数kc,即差动臂的电流为kci1/n。
其中i1一次值,电流互感器按三角形接线时kc=√3 ,按星形接线时则kc=1.则两侧电流互感器的变比按以下两式选择,变压器星形侧的电流互感器的变比为ny=√3 iay/iay;
变压器三角星形侧的电流互感器的变比为n△=ia△/ia△;
实际上选择电流互感器时,是根据电流互感器定型产品变比确定以各接近并稍大于计算值的标准变比。
在微机保护保护中,变压器接线组别影响的已采用电流相位差软件补偿措施,由于软件计算的灵活性,允许变压器各侧的电流互感器均采用星形接线,相位差有软件自动进行校正,但要求各侧电流正方向均指向变压器。
2.2.2 电流互感器实际选用变比与计算变比不同产生的不平衡电流
如果选定的变压器两侧电流互感器变比之比刚好等于变压器的变比,即
nt=√3nta(△)/ nta(y)
则正常运行时差动回路中没有电流。
但实际上无法刚好满足此条件。
因为:①实际选用的电流互感器标准变比无法刚好等于计算变比;②根据系统需要,变压器要进行调压,相应地改变变压器的变比。
具体计算时,只需要根据变压器各侧一次额定电流,差动ta 变比求出电流平衡系数kb,将kb值当作定值输入保护装置中,由保护软件实现电流自动平衡调整来消除ta计算变比和实际选用变比不同产生的不平衡电流。
kb=in/i2e
i2e为变压器各侧ta二次额定定值电流;规定高压侧的i2e为电流基准值in
2.2.3 变压器两侧电流互感器型号不同产生的不平衡电流
变压器两侧额定电压不同,装设在两侧的电流互感器型号就不相同,致使它们的饱和特性和励磁特性也不相同。
当外部短路时,在最大短路电流ik。
max作用下,有可能一侧电流互感器饱和,另一侧电流互感器不饱和,不饱和侧励磁电流很小,饱和侧励磁电流很大,若是按10%误差选择的电流互感器,将有可能出现不大于10%ik。
max的误差,因此在差动回路中可能出现10%ik。
max的不平衡电流。
对此只有采用适当增大保护动作电流的办法予以考虑,实际上在整定计算时用同型系数考虑之。
2.2.4 带负荷调整分接头而产生的不平衡电流
有载调压变压器在运行中,常采用改变变压器分接头来调整电压,这实际上改变了变压器的变比,从而增大了差动回路中不平衡
电流iub。
△u,它与电压调节范围△u有关,通常△u最大为±15%。
由此产生的不平衡电流可表示为
iub。
△u=±(√3 /nta)*△u*ik。
max
这一问题的解决一般采用提高保护动作电流来消除影响,但采用分侧比率制动差动保护可不受带负荷调压的影响。
2.2.5区外故障产生的不平衡电流
变压器在正常负荷状态下,电流互感器的误差很小,这时差动保护的的回路中的不平衡电流iunb也很小。
但随着外部短路电流的增大,电流互感器就可能饱和,误差也随着增大,这时不平衡电流也就随之增大。
rcs-978 采用了如下的稳态比率差动动作方程:其中 ie 为变压器额定电流, i 1...... m. 分别为变压器各侧电流, icdqd 为稳态比率差动起动定值, id 为差动电流, ir 为制动电流, kbl 为比率制动系数整定值(0.2≤kbl≤0.75 ),推荐整定kbl=0.5 。
稳态比率差动保护按相判别,满足以上条件时动作。
式3-2-1 所描述的比率差动保护经过ta 饱和判别,ta 断线判别(可选择),励磁涌流判别后出口。
式3-2-2 所描述的比率差动保护只经过ta 断线判别(可选择),励磁涌流判别即可出口。
它利用其比率制动特性抗区外故障时ta的暂态和稳态饱和,而在区内故障ta 饱和时能可靠正确动作。
3、结束语
由于保护误动的原因多方面的,本文只是阐述了差动保护误动
拒动的部分原因以及一些防范措施,因此仅给新入职的技术人员提供一些思路,同时在安装调试过程中实行精细化管理,把好试验关,落实反措条文,提高变压器差动保护的可靠性,避免主变在运行中差动保护的误动作。
参考文献:
[1]陈金玉. 继电保护北京: 中国电力出版社
[2]孙成宝继电保护北京: 中国电力出版社
[3]国家电力调度通信中心继电保护培训教材北京: 中国电力出版社
[4] rcs-978系列变压器成套保护装置220kv版技术说明书南京南瑞
注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。