第二炼铁总厂1#烧结机大修施工方案

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一、工程概况:

马钢第二炼铁总厂2012年2#烧结机带冷机系统大修工程计划于2月23日开工,工期初定3天。工程的主要项目包括:

1、烧结机主要项目:

(1)、梭式布料机常规检修及轨道抬高;

(2)、柔传检修,头尾轮测量调整;

(3)、头部铺底料装置检修及原料给料装置抬高改造(主要有九辊、小矿槽、泥辊、辅门抬高400MM);

(4)、固定滑道及轨道更换,头尾部左右弯道导轨调整;

(5)、风箱隔板检查损坏的更换,风箱接口密封处理,风箱防上浮装置螺栓检查紧固;(6)、风箱蝶阀更换6个,方圆管更换7个,风箱直管更换3个;

(7)、2/3辆台车(约90辆)更换;

(8)、1、2#小格溜槽检修,烧双更换5台;

(9)、散料系统改造等。

2、带冷机主要项目:

(1)、柔传检修,一减解体组装2台,其余调整加油;

(2)、台车更换10台,台车扇形板检查更换;

(3)、给料装置耐磨块检查更换,溜槽更换挖补;

(4)、卸料装置冷矿槽挖补,耐磨块更换,分料槽整体更换;

(5)、托辊更换30组;

(6)、回收烟罩Ⅱ更换,回收烟罩Ⅰ部分更换;

(7)、烟囱揽风绳更换,烟帽加固;

(8)、带冷机头、尾中心线及标高复测;并根据测量结果;制定调偏方案。

3、动力除尘主要项目

(1)、机头除尘器进风口伸缩节更换(4件);

(2)、3#、4#主抽风机出口消音器隔音板拆除。

根据以上的大修工作量,施工存在如下的难点:

1、多层交叉立体作业多:机头部分的给料系统与主链轮装置、弯道属交叉作业;机尾的尾部星轮、单辊、篦板组、机尾密封板、单辊排料槽、热矿槽为多层立体交叉作业;热矿槽与带冷机检修存在交叉等。如此多的交叉作业给检修带来很大的难度。

2、吊装难度大:机头部分的原料给料系统、柔传装置、行车与吊车无法直接就位,机头多数的备品备件的进出均需人工滚杠和手拉葫芦来完成,并设卷扬来辅助安装。

3、检修技术含量高:本次大修牵涉到烧结机下料铺料系统抬高改造、烧结机头尾轮重新测量找正,带冷机头尾轮测量调整等,这些是烧结机检修的核心,必须要保证质量。

4、施工工期紧:根据第二炼铁厂的要求,实际给予我们安装的时间只有72小时,在这么短的时间内完成如此大的工程量,难度非常大。

基于以上工程量及施工难点,要求我们必须完善施工方法,细化工序,优化网络。在确保安全和质量的前提下,合理安排人力,关键工序24小时作业。同时要求我们必须做好施工前的各项准备工作,所有参战员工必须熟悉现场,透彻方案,力争安全有效保质保量的完成本次2#机烧冷系统大修任务!

二、编制依据:

1、甲方提供的施工项目委托单;

2、甲方提供的施工图;

3、施工现场的有关勘察情况;

4、钢结构及设备安装相关行业标准。

三、人员及机具安排:

1、人员组织:

根据以往的经验及本次施工计划任务,考虑到本次检修时间紧,任务量大,多个工作量需要安排大量人力分两班对倒施工。将所有检修项目划分为10个检修单元(参照分公司划定的任务分工表),10个检修单元每班拟安排主要施工人员共计300人,其中钳工70人、铆工50人、焊工60人、起重工100人、电工15人、行车工5人。

(1)、起重机具:5t卷扬6台、100t螺旋千斤顶2台,50t螺旋千斤顶4台,32t、10t、5t螺旋千斤顶若干、10t手拉葫芦2件、5t、3t、2t、1t手拉葫芦若干、滑轮组、卡扣若干,120吨吊车1台、50吨吊车2台、10吨大车1台,8吨铲车1台等。(2)、测量工具:经纬仪、光学水准仪各一只、百分表4只、50m盘尺一把、游标卡尺、内外径千分尺、钢卷尺、铅垂若干等。

(3)、焊机:交流弧焊机40台,逆变焊机4台,焊条烘箱2台等。

四、工艺流程:

本次2#机大修烧结机本体工作量非常大,因此主线为烧结机本体检修:

清料→拆台车→混合料矿槽抬高400mm→泥辊抬高400mm→辅门梁上移400mm→辅门抬高400mm→九辊抬高400mm→台车轨道滑道等拆除、测量及安装→头尾轮等测量调整→台车安装→机尾密封罩安装→试车

五、主要施工方法:

1、台车拆除及安装:

对每次年修来说,台车的拆安占主线时间,它直接影响到主线其它项目及节点的时间。根据以往的成功经验,利用大临平台和120t吊车作为开发台车拆安时间的途径,120t液压吊在开工前须作好换钩工作。由于大临平台长期在外日晒雨淋,大临平台在使用之前须严格检查各处焊缝等联接处,该加焊的就得加焊。

300m2链带式烧结机,头尾中心距为89.6m,共有136辆台车,此次考虑到时间关系,台车拆除的原则是:以台面和头尾弯道台车拆除为准,如果还有时间,尽量多拆除。所以共计约有90辆台车落地。每辆台车重约8.225t。其工艺流程如下: 20/5t行车吊台车→人工推台车→120t吊上下→放地面10t铲车倒运

以上为拆台车程序,安装过程则相反。

台车被倒运到检修场地后,按照改造要求,首先要更换栏板,安装栏板时应注意,当栏板紧固螺栓拧紧后,再拉线复测台车栏板的距离,数据由烧结分厂提供。其次根据台车蓖条损坏情况,更换蓖条。

台车拆装时,在7层和8层平台各设置两台5吨卷扬,配合台车上翻及下落。

烧结机的测量在台车拆完以后进行,测量涉及头尾链轮,多柔传动,头尾弯轨,上下轨道以及滑道等。

(1)、测量工艺流程:

准备工作→纵横向中心线设定→中心线对中测量→标高测量→测量结果

(2)、准备工作:

停机后,将七层平台上的“永久中心标板”上的“永久基准点”用铅垂线返至八层平台的线架上,并用钢锯条作一记号。(烧结机纵向中心标板和机头链轮横向中心标板)。

(3)、中心线设定:

①、在台车拆除完毕后,将纵横中心线挂好,钢丝选用φ1.2mm的整根钢丝,挂设的跨距不超过40m;在纵向中心线上、机头、尾两侧各设二个线架,风箱中部再设一线架,并作留点。

②、在机尾用经纬仪找出纵向中心线的正交线,并投点于横向线架上,用φ1.2mm 钢丝线挂起。

(4)、中心线对中测量:

①、测量头部链轮两侧轴承的实际横向及纵向尺寸;

②、测量头部链轮对中尺寸;

③、测量尾部链轮对中尺寸;

④、测量轨道、滑道的对中尺寸。

(5)、标高测量:

利用光学水准仪,测量轨道、滑道、头尾链轮上表面(轴承)以及头尾弯轨在上部、下部对应点的高低层。标高基准,按原始标高为准。

根据上述测量的记录进行数据分析整理,上交大修指挥部,作出决策。

注意!在第一个12小时之内,需将90辆台车全部落地,若没有完成该计划,也应该将烧结机头尾轮处的台车清空,置于烧结机台面上。当20t交接给设备二厂拆安电火炉时,务必于当日夜间将烧结机台面上的台车改用60t行车配合120t吊车全部

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