一起特殊故障引起母差保护动作的分析
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
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220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施220kV母线差动保护系统是电力系统中非常重要的保护装置之一,它主要用于保护母线的安全运行。
有时候母线差动保护会出现误动作或者延迟动作的情况,造成对电力系统的影响甚至事故。
本文将探讨220kV母线差动保护动作事故的原因和改进措施。
1. 设备故障:母线差动保护的设备故障是造成动作事故的主要原因之一。
设备故障可能包括差动保护继电器故障、电流互感器故障、信号线路故障等。
这些故障可能导致母线差动保护误动作或者延迟动作,从而影响电力系统的正常运行。
2. 参数设置错误:母线差动保护系统的参数设置非常重要,它直接影响着保护的性能。
如果参数设置错误,可能导致误动作或者延迟动作。
误将负载电流设置成过流动作值,容易引起母线差动保护的误动作。
3. 母线结构变化:电力系统中母线的结构可能会由于运行中的各种原因发生变化,如接触电阻增大、接触电阻不平衡等,这些变化可能导致母线差动保护的动作不准确,出现误动作或者延迟动作的情况。
4. 外部干扰:外部干扰可能来自电力系统内部的其他设备,也可能来自外部环境。
如果差动保护系统受到外部干扰,可能导致母线差动保护误动作或者延迟动作。
5. 操作误操作:差动保护系统的操作人员如果操作不当,可能会导致误动作或者延迟动作的发生。
误操作设置参数、误操作复归装置等。
二、改进措施1. 设备维护和检修:对母线差动保护的设备进行定期维护和检修是非常重要的。
通过定期检测和维修,能够及时发现设备的故障,保证差动保护系统的正常运行。
2. 参数设置优化:对差动保护系统的参数设置进行优化是防止误动作或者延迟动作的关键。
要根据实际情况,科学合理地设置差动保护的参数,避免参数设置错误导致的事故发生。
3. 检测母线结构变化:对母线结构变化进行实时监测和检测非常重要。
可以利用其他装置,如微机保护装置、遥测装置等进行监测,及时发现母线结构的变化,以及时调整差动保护系统。
4. 外部干扰抑制:为了防止外部干扰对差动保护系统的影响,可以采取一些抑制措施,如在信号线路中加装滤波器、隔离器等设备,有效抑制外部干扰。
一起220kV母线差动保护动作事件分析及改进措施
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一起220kV母线差动保护动作事件分析及改进措施作者:信莲莲来源:《华中电力》2013年第12期摘要:结合一起220kV母联差动保护动作事件,分析阐述了双母线方式下的差动保护原理,并提出了改进措施。
关键词:双母线,母联死区保护,母差220kV双母线接线方式中母联开关一般装设一组或者两组电流互感器(简称CT)。
在母联开关与CT之间的地方称之为“死区”,发生死区故障的概率较小,但产生的危害是相当大,本文以一个母联死区故障,来详细分析其中的原理和改进措施23时13分,220kV阳江站220kV母联CT内部故障,220kV母差Ⅰ、Ⅱ套保护动作,跳开220kVI、II母线上所有开关,最终造成220kV阳江站和一座110kV变电站失压。
该事件共损失负荷49.2MW,约占全市负荷的8.89%一、事件前运行方式220kV阳江站220kV #1、#2母线并列运行,其中220kV蝶阳甲线、#1变高挂220kV #1母线运行;220kV阳漠线、蝶阳乙线、#2变高、#3变高挂220kV #2母线运行,220kV旁路挂220kV #2母线处于热备用状态。
二、事件概况23时13分42秒,220kV阳江站220kV母联CT发生内部故障。
现场检查后发现:220kV 母联C相CT SF6气体泄漏。
从保护动作信息和录波看,先是II母正确动作出口,跳开220kV 母联和220kV II母线上所有元件(包括220kV蝶阳乙线、220kV阳漠线、220kV旁路、#2变高、#3变高开关);保护启动125ms后,220kV母差保护稳态量差动跳I母线、母联死区正确动作出口,跳开220kV I母上所有元件(包括220kV蝶阳甲线、#1变高开关)。
二次保护配置为两套双母线母联单CT母差保护,保护型号分别为许继的WMH-800和南瑞的RCS-915。
三、母线差动保护装置动作机理1、母线保护的基本原理一条母线上有n 条支路,Id = I1 + I2 + I3 + ……+ In,为流入母线的和电流,即母线保护的差动电流。
一起母差保护动作分析及检查处理
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一起母差保护动作分析及检查处理针对一起500kV母线差动保护的动作情况,分析其动作原因、故障点位置及现场检查过程,供同行借鉴、参考。
标签:母线差动保护;开关间短引线保护;绝缘电阻1 概述某水电站500kV系统采用一台半断路器接线方式(主接线如图1所示),GIS 设备采用型号为ZF-550的成套设备。
500kV母线保护双重化配置,第一套采用RCS-915GD母差保护装置,第二套采用SGB-750系列母差保护装置。
T区开关间短引线保护双重化配置,均采用PSL608U短引线保护装置。
母差保护与开关间短引线保护交叉配置,无保护死区。
2012年4月19日6时23分,500kV #2M 母差保护、5032和5033开关间短引线保护动作跳闸,跳开5013、5023、5033、5032开关。
2 保护及自动装置数据分析保护动作情况发生后,保护人员到现场检查核对装置动作情况,查看装置动作报文及录波文件,首先排除了装置误动作的可能性,保护及自动装置数据简述如下:(1)500kV #2M母差保护A套动作报告显示:2010-04-19 06:23:00:362保护启动,经5ms后变化量差动动作,选相B,发5013、5023、5033开关跳闸令,经21ms后稳态量差动动作,选相B,装置检测最大差动电流为2.81A。
(2)500kV #2母差保护B套动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒保护启动,经12ms母差B相差动动作,装置检测B相差动电流为2.761A,制动电流为2.771A。
装置录波波形简图如图2所示。
(3)#4机保护A套(GIS侧)短引线保护动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒365毫秒保护启动,经5ms短引线差动保护动作并出口,检测到B相差流为0.891A,58ms后保护动作返回。
(4)#4機保护B套(GIS侧)短引线保护动作报告显示:2012年4月19日6时23分0秒365毫秒保护启动,经3ms短引线差动保护动作并出口,检测到B相差流为0.723A,57ms后保护动作返回。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
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220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施问题描述:
对于投入运行的220 kV母线差动保护装置,在进行一次时进行了动作,导致220 kV 母线跳闸。
通过分析故障记录和设备测试数据,未发现母线本身有故障。
因此需要对该故障进行进一步的原因分析,并提出改进措施。
原因分析:
1. 母线差动保护装置的设定参数不准确:差动保护装置的设定参数包括灵敏度、相序、角度等参数。
如果设定不准确,可能会引起误动作。
针对该故障,可以对差动保护装置的参数进行检查和校准,确保设定参数准确无误。
2. 母线阻抗不均衡:母线阻抗不均衡会使得差动电流产生负序成分,引起误动作。
在保护装置中应该加入阻抗不平衡保护以避免误动作的发生。
3. 侵入负荷的影响:侵入负荷会使得母线的电阻、电抗发生变化,导致差动电流异常,引发误动作。
在保护装置中应该加入侵入负荷检测保护以避免误动作的发生。
改进措施:
1. 对差动保护装置的设定参数进行检查、校准和调整,确保设定参数准确无误。
2. 在保护装置中加入阻抗不平衡保护,检测母线阻抗不均衡情况,避免误动作发生。
3. 在保护装置中加入侵入负荷检测保护,及时检测母线的负荷变化,避免误动作发生。
4. 对保护装置进行定期检查和维护,保障其正常运行。
5. 加强人员培训和技能提升,提高操作人员的巡检和处理故障的能力,更好地保障电网的安全运行。
对一起220kV母线差动失灵保护动作的分析
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摘 要 : 2 0k 变 电站 甲 2 0k 线路 乙 A 相 接 地 故 障 , 某 2 V 2 V 线路 两侧 双 高频 保 护 快 速 动 作 , 电站 甲侧 线路 乙开 关 A 变
相 跳 闸随后 三 跳 , 紧接 着母 线 失 灵 保 护 动 作 跳 开 2 0k 母 联 开 关 , 后 母 线 差 动 保 护 B相 动 作 , 开 2 0k 正 母 线 2 V 最 跳 2 V
式 高 频 保 护 .开关 失 灵 保 护 及 重 合 闸 为 北 京 四方 C I0 A;2 V 线路丙 两侧 保护 配置 : S 1 1 2 0k 第一 套为 北
号 主变 2 0 V 开关接 2 0k 副母 运 行 .2 V 母 2 k 2 V 2 0k
图 1 某 变 电 站 甲 2 0k 系统 接 线 图 2 V
联 开关运 行,2 V 旁路 接副母 运行 。 中线路丙 对 20 k 其
侧 变 电站丙 的开关 热备 用 . 在 丙变 电站 侧配 置 有 并
6 时线 路 乙开 关 A 相 变位 , 离故 障点 . 障 电 0ms 隔 故
流 消失 。
失灵 保 护 及 重 合 闸为 国 电南 自 P L 0 :2 V 线 S 6 3 2 0k
路 乙 两 侧 保 护 配 置 :第 一 套 为 北 京 四 方 公 司
C L1 1 第 二套 为南 瑞 继 保 R S 0 A. 为 闭 锁 S 0 A. C 91 均
电站 甲侧 2 0k 线 路 乙 A 相 开关 跳 开 10ms 2 V 6 后
再次受 雷击 ( 2 0 时 )后 加速 保 护再 次 动作跳 即 2 ms .
开 B、 C相 。1 ms 30 时刻 乙线开关 三跳 但 由于开关
一起母差保护误动事故分析
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一起母差保护误动事故分析庄红山石辉新疆乌鲁木齐电业局(乌鲁木齐830011)摘要:本文主要介绍一起典型的母线保护误动事故,本次事故最终判断原因是CT暂态饱和以及母线保护抗暂态能力差,结论的确认有充分的依据,并经过科学的推理和验证,并提出相应的措施。
关键词:母线保护误动;CT饱和;抗CT饱和特性1事故经过2008年8月24日21点50分,乌鲁木齐电业局220kV米泉变电站110kV米腾线18#杆C相合成绝缘子因雷电击穿闪络,造成C相接地故障,米腾线保护装置零序I段、接地距离I段动作;同时,米泉110kV母线保护W M Z-41A装置I I母小差和大差动作,切除了110kV I I母所有开关,相关出线的110kV终端站保护及备自投动作均正确。
2事故调查及分析事故发生后,乌局对110kV I I段母线设备及合成绝缘子进行检查,确认母线无故障后,按中调命令恢复110kVI I母供电,母线送电正常。
随后对110kV母差和米腾线保护装置和所有回路进行实验检测,实验和检测结果均合格。
随后我们根据调取的保护动作报文和故障录波图,分析后发现事故过程中的一些异常点,并就此展开调查,具体如下。
2.1110kV米腾线保护动作行为分析110kV米腾线保护型号是PSL-621C,线路故障时米腾线保护装置零序I段、接地距离I段保护动作跳闸,动作行为正确。
但从米腾线保护动作报告及录波图上看C相电流及零序电流有畸变,从录波图上分析其波形特点如下:(1)第一个半波波形向正半轴偏移很大,这说明故障电流存在很大非周期分量的。
(2)第二个半波略有畸变,从第二个周波开始,波形基本恢复正常。
2.2母线保护动作分析米泉变110kV母线保护型号是W M Z-41A,其母差动作逻辑如下:依照母差动作逻辑公式,将母差录波数据录入E X C E L表计算出大差和I I母小差,以及制动电流。
分析计算结果,“动作情况”大于零的满足动作条件,可以发现从0点至8点,计算值大于零,110kV 母差满足动作条件。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
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220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
220kV母线差动保护动作事故是母线差动保护在正常运行中误动作的情况。
这种误动
作通常会导致系统的不稳定、事故的扩大以及设备的损坏。
以下是针对220kV母线差动保
护动作事故的原因和改进措施的一些建议。
1. 原因分析:
(1)继电器故障:差动保护继电器的设计和制造存在问题,如原件老化、元器件失效、接触不良等,导致误动作。
(2)CT和PT故障:差动保护的正确动作依赖于正确的电流和电压检测,如果CT(电流互感器)和PT(电压互感器)出现故障,会导致误动作。
(3)信号干扰:差动保护系统中存在信号传输时的干扰,如电磁信号、谐波等,会导致误动作。
(4)误操作:操作人员误操作差动保护装置,导致误动作。
2. 改进措施:
(1)完善差动保护继电器的设计和制造:选择可靠的继电器供应商,确保采用的差动保护设备符合国家标准和规定,并定期检测继电器的性能和状态。
(2)定期检查和校准CT和PT:定期检查CT和PT的工作状态,保证其准确可靠,并及时更换老化和失效的设备。
(3)减少信号干扰:采取屏蔽和滤波措施,降低差动保护系统中的信号干扰,并确保相关设备的可靠接地。
(4)加强操作人员培训:对差动保护装置的操作人员进行系统的培训和考核,提高其操作技能和安全意识,减少误操作的发生。
针对220kV母线差动保护动作事故的原因和改进措施,需要从继电器的设计和制造、CT和PT的检查校准、信号干扰的减少以及操作人员培训等方面进行改进,确保差动保护
系统的运行可靠性和安全性,避免事故的发生。
220kV变电站母差保护动作的事故分析
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220kV变电站母差保护动作的事故分析摘要:随着经济和科技水平的快速发展,电力行业发展也十分快速。
电力系统中当输电线路、变压器、母线或者其他设备发生故障时,保护装置动作并发出跳闸命令,但因故障设备的断路器由于跳闸线圈故障(断线)、操作机构故障、气压或液压降低、直流电源故障、操作箱继电器等问题导致拒绝动作跳闸,若不尽快将故障点隔离,会造成主设备损坏、停电范围扩大、甚至整个系统瓦解等。
为在较短时间内切除与失灵断路器相关联的其他断路器,使停电范围限制在最小区域内,配置断路器失灵保护就显得尤为重要。
利用断路器失灵时故障特征的相关信息作为断路器拒动的判别条件,构成断路器失灵保护。
关键词:变电站;母差保护;事故分析;整改措施引言智能变电站母差保护在远景扩建过程中所面临的问题,提出采用面向间隔的系统描述文件逻辑解耦方案,引入母差保护过程层循环冗余子校验码的概念,通过合理规划母差保护设备描述文件的初期配置,确保了远景间隔扩建的顺利实施。
从智能变电站全工程设计周期角度,提出了针对不同工程阶段的母差保护优化设计方法和实施策略,降低远景扩建调试的工作量,提升扩建工程的实施效率,为智能变电站工程设计和建设实施提供参考。
1故障原因及保护动作行为分析通过对故障录波器和35kV母差保护故障报告进行分析得出以下结论:(1)16时35分35秒,即35kV母差保护动作前5分43秒,35kVⅠ段出线B相发生接地;(2)16时41分11秒,35kV母差保护Ⅰ母差动保护动作。
故障报告显示为301间隔BC相有较大的短路电流,304间隔仅B相有故障电流且与301间隔B相电流幅值相等方向相反,说明B相故障点在母差保护范围以外。
同时,304开关保护电流Ⅰ段动作跳闸,故障相别为B相,由此判定B相故障点在304线路上。
因35kV母差保护故障报告中,只有301间隔C相有较大的故障电流,其他各支路C相未发现有故障电流,Ⅰ母差动和大差回路只显示C相有差流,母差保护报告显示为Ⅰ母C相差动保护动作。
一起220kV开关故障引发的母差动作分析和处理
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一起220kV开关故障引发的母差动作分析和处理作者:付育颖王浩来源:《科技视界》 2012年第29期付育颖1 王浩2(1.华能国际电力股份有限公司上安电厂河北石家庄050310;2.石家庄供电公司检修实验二区河北石家庄050500)【摘要】介绍某电厂一台220kV开关故障时引起母差保护动作的情况,从开关本体及其外部回路上详细分析了事故发生的原因,并提出了防止发生类似故障的措施。
【关键词】防爆膜;SF6压力低;母差动作1 事故经过7月30日16时10分,某电厂网控值班员汇报:220KV升压站安铜II线284开关控制盘光字牌发“SF6压力低I值”、“SF6压力低II值”和“跳闸线圈I和II故障”报警,就地检查284开关B相SF6压力表指示为零,经确认为284开关B相防爆膜爆裂。
16时34分按调度令将2#机组212开关拉开紧急停机。
16时35分,284开关B相由于SF6气体泄漏导致绝缘降低,闭锁分闸,开关内部击穿后引起220kVII母线两套母差保护动作,跳开II母线282线路开关、284线路开关、2#启备变2134开关、201母联开关,造成安罗I线282线路对侧罗庄变电站线路跳闸。
经事故后调查,确认两套母差保护均正确动作。
2 事故前运行方式故障前,220KV升压站为正常运行方式,I母线带211、281、283、285、2112、2156开关运行,II母线带212、282、284、2134开关运行,286开关由于线路检修停运,母联201开关运行,202开关及旁路母线备用。
其中2#机组AGC控制方式,负荷202MW,A、B、C磨组运行,A、B汽泵运行,电动给水泵备用。
3 原因检查及分析220kV升压站284开关故障引起母差动作,属于典型的开关拒动造成上一级保护动作事故[1]。
为查明原因,在事故发生后继保人员及时赶到现场,检查和分析了保护动作保护和录波报告。
从现场检查结果来看,本次安铜II线284开关故障引起母差动作,直接原因在于284开关SF6压力低引起开关拒分,不能及时跳开故障开关,导致284开关所在母线动作,造成安罗I 线282对侧变电站线路跳闸不能重合。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
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220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施220kV母线差动保护中常见的类型有母线回路差动保护和母线比谐保护。
在220kV母线差动保护中,事故可能源于以下原因:一、母线差动保护设置不当。
有的工程中,针对某种特定情况,采用的母线回路差动保护类型或参数设置不当,滞后性能差,容易发生误动作,从而导致系统安全性及可靠性受到影响。
二、母线差动保护系统故障。
传统母线差动保护系统中,由于主断路器接通时测试电阻连接较麻烦,同时主断路器上断开时由于残余电流导致测量中断点无法完全断开,回路内还有残余电流,从而影响母线差动保护动作的正确性,容易发生动作失败的情况。
三、设备故障。
除上述原因外,原因还可能出现在系统两端的设备方面,例如电缆短路、熔断器故障等等。
一、认真选择母线差动保护类型及参数。
根据工程实际情况,认真选择母线差动保护类型及参数,使之与工程条件完全匹配,以最大限度地确保系统安全。
二、健全母线差动保护系统。
根据工程的特性和工况,细致设计母线差动保护系统,尽量使整个系统体系坚固可靠,可以有效防止母线差动保护出现故障及失效情况。
三、安装优化高质量电气设备。
根据工程实际情况,安装优质的电气设备,包括高压护罩、接地环、电缆、主断路器等,减少系统故障和故障概率,同时关注和优化设备维护工作,以确保长期正常运行。
四、科学完善抗干扰措施。
为了确保220kV母线差动保护的保护动作可靠性,采取抗干扰措施显得尤为重要,如配置接地铁片,进行避雷及其他抗干扰处理,以确保系统稳定运行。
总之,正确使用220kV母线差动保护,就需要从多方面考虑,考虑到设备、抗干扰措施等多种因素,采取多种改进措施,才能确保事故的最小化且系统的安全运行。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
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220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施根据电力系统运行经验,220kV母线差动保护动作事故通常是由以下原因引起的:一、设备问题:母线保护设备预设值设定不合理,或者设备老化、磨损、误差等问题导致保护出现误动作或者未动作的情况。
二、操作问题:操作人员操作不规范,造成差动保护设备被误操作,例如关闭保护、漏测故障等。
三、故障问题:存在母线跳闸故障,比如接地故障、短路故障等,而保护设备对这些故障没有及时作出动作响应。
针对这些问题,采取以下改进措施:一、设备问题1、严格执行设备精益化管理,确保设备预设值设定合理、设备运行稳定性高。
2、加强设备维护,及时发现设备老化、磨损、误差等问题,予以及时修复或更换。
3、加强设备巡检,每年进行定期检查和调试,确保所有设备正常运行。
定期进行切换操作测试,检查系统是否符合安全要求。
二、操作问题1、进行全面培训和专业技能考试,全员掌握母线差动保护的特点和操作规范。
2、建立操作规范和流程控制,保证操作人员按照规范操作,减少被误操作导致差动保护动作事故的概率。
3、建立操作记录和巡检检查制度,实行定期巡检和现场考核,做到建档立卡、不留死角。
三、故障问题1、加强系统监测,统计分析历史故障数据,建立母线故障案例库,及时发现故障隐患,减少故障发生概率。
2、提高保护设备精度,确保保护设备对母线故障能够作出准确响应。
及时回应设备差异。
3、加强现场应急响应能力,建立现场应急处理预案,制定应急流程,加强现场管理。
及时处理事故,修复设备,确保系统安全和稳定。
总之,针对220kV母线差动保护动作事故,技术改进和管理完善是必要的。
通过加强设备维护、操作规范和现场应急响应能力的提高,以及故障数据统计和防范工作的加强,可以有效地减少母线保护动作事故的发生,确保电力系统的稳定运行和安全性。
某220kV线路故障引起的母差动作事故分析
![某220kV线路故障引起的母差动作事故分析](https://img.taocdn.com/s3/m/df6f410ee87101f69e319531.png)
年第期某220kV 线路故障引起的母差动作事故分析王晋郭慧锋(晋城供电分公司,山西晋城048000)摘要在变电站的运行过程中,母线的差动保护尤为重要,一次误动都会使一条母线失电,造成变电站停电,对电网稳定运行带来了隐患。
本文针对某220kV 线路的一次故障使得一条母线停电的原因进行了认真地分析,找出故障的的动作原因,并提出了相应的解决措施。
关键词:母差保护;电网;故障;防跳继电器Analysis of Failure Busbar Differential Protecttion of A 220kV LineW ang Jin Guo Huifeng(Power Supply Company Jincheng,Jincheng,Shanxi 048000)Abstr act The bus bar differential protection is to importantly in the transformer substation,one miss move will cause a bus bar and to the substation lose the electricity,caused the steady operation to the electrical network to bring the hidden danger.This article caused a bus bar power cut in view of a some 220kV line breakdown the reason to carry on the earnest analysis,the paper discovered the movement reason of breakdown and proposed the corresponding measures.Key words :bus bar differential protecttion ;electricity network ;the malfunction ;defends spring relay1引言国民经济的快速发展,带动了电力系统的电网发展,而电网的稳定运行,直接影响着经济的发展,所以电网的可靠性就要求越来越高了,一旦电网的误动或据动就会给国民经济带来很大的损失。
变电站倒母操作中母差保护一种典型异常原因分析及应对
![变电站倒母操作中母差保护一种典型异常原因分析及应对](https://img.taocdn.com/s3/m/bd374492f242336c1fb95e05.png)
变电站倒母操作中母差保护一种典型异常原因分析及应对摘要:母差保护是变电站稳定运行的关键性设备之一,该设备若能够安全、可靠、灵敏的运行,变电站安全性才能够有所保障。
但是在变电站倒母操作中,母差保护由于各种原因可能会出现异常情况,严重影响了变电站的稳定运行。
本文重要从原因与应对措施两方面对变电站倒母操作中的母差保护一起典型异常进行了介绍,仅供参考借鉴。
关键词:变电站;倒母操作;母差保护;异常原因;应对措施某变电站一段时间内一直都在对开关保护进行改造,改造完成后开始准备送电。
正式供电之前,工作人员将一直处于备用状态的Ⅰ号母线恢复使用,与其中一个线路进行连接,而其他设备与Ⅱ号母线进行连接。
合上开关223后,连接线路以及母线开始充电。
电气一次接线如图1所示。
1 变电站母线保护异常情况的表现母线及其连接线路充好电后,工作人员合上开关,并且带上负荷,而后操作人员开始对开关二次电流回路展开校验,以便了解其负荷情况。
校验结果表明,母差保护Ⅰ母与Ⅱ母都与实际相差0.68A,两者大差为0,检查发现母联电流依然是0.68A,但是母差保护装置显示的是“差流越限”。
工作人员通过分析认为在改造开关时,可能是将母差组别极性接反,所以继电保护工作人员又进行了重新的改接,但是改接之后,母差保护装置显示的却发出了“识别错误”等信号。
2 变电站倒母操作中母差保护异常产生的原因分析该变电站母线保护装置都来自一个厂家,该厂家生产的母线保护装置在设计时就考虑到了母线运行方式中可能出现的分差动以及总差动,即小差与大差。
如果大差平衡,小差差值超过0.06In,母差保护装置就会发出“识别错误”信号,以此来告知运行人员,只有单母线保持着运行状态,所以母线保护只是由大差决定,与小差没有任何的联系。
母联断路器通过母差保护装置能够将接点直接接入到保护装置中,至于母联电流需不需要计入到小差数据中,主要是看断路器具体的位置。
如果母联断路器辅助接点并未连接上,母线保护根据分列方式来进逻辑判别。
母线差动保护动作事故原因分析和运行注意事项
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母线差动保护动作事故原因分析和运行注意事项发布时间:2021-09-17T07:03:06.713Z 来源:《中国电业》2021年第14期作者:单志强郝希华[导读] 在当前电力专业领域中,变电站不同电压等级大部分设计输电母线单志强郝希华神华(无棣)新能源有限公司山东济南 250002摘要:在当前电力专业领域中,变电站不同电压等级大部分设计输电母线,母线通常发生的概率偏低,但是母线发生故障时短路电流大,对系统的影响大,需要快速切除故障。
正是因为这种情况,根据反措的要求35kV以上的系统母线需要配置母线保护。
但是由于运行人员技能水平达不到或者运行的疏忽在母线发生故障时保护并不能正确动作,会引发母线差动保护拒动或是误动事故。
在这种情况下,就有必要深入全面的分析与探讨母线差动保护动作事故的主要原因,并基于此提出相应的改善对策。
下面也主要从这个角度入手,对母线差动保护事故进行深入全面的探讨。
关键词:母线差动保护;保护动作;动作事故引言在整个电力系统操作系统中,母差保护本身是一个非常重要的模块,与整个电力系统的稳定运行有很大关系。
因此,各运营和维护人员也应积极学习平时母差保护和保护失败相关内容,明确保护措施操作原理,认识和掌握母差保护故障和失败问题的改善措施和方法,并更多地投入相关工作。
此外,在电力系统的日常管理中,要在后续开发中积极改变智能保护装置,大大提高整个电力系统的保护技术,最终为电力系统的稳定运行提供强大的保护。
这样可以改善母线差动保护,提高电力系统运行水平。
1、母线差动保护原理因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。
如果母线发生故障,电流流向故障点,这一平衡就会破坏。
差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。
母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。
某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。
母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。
母差保护异常动作事故的原因分析及对策
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Hale Waihona Puke 内 蒙 古 电 力 技 术
I NE MO OL L C R C P N R NG I E E T I OWE A R 20 0 7年第 2 5卷第 1 期
母差保护异 常动作事故的原 因分析及对策
Ca s ay i n t u tr a u e t u e An lssa d is Co n e me s r o Abn r lAcu to i r f o ma t a in Fal e o u
20 年第 2 卷第 1 07 5 期
内 蒙 古 电 力 技 术
5 5
据母 差保 护差 电流 的计算 公式 :
大差 电流 =l, …+n , 2 + + ,;
I母 小 差 电 流 l ll , 2… +,l , l = 5l l , + + , l 一 ;
2 1 2 2双 回线 路 对 侧保 护 收 到远方 跳 闸信 号 5 、5
表 1 保 护 动 作 时 间 区 间 内 4次 刀闸 变 位 记 录
根 据 B 一 B保 护 装 置 录波 波形 及 装 置 记 录 分 P2 析 , 母 区 内 B相 发 生 了金 属 性 接 地 故 障 , 与现 I 这 场 找到 的故 障点 (0 1刀 闸与 2 7 27 0 2刀 闸过 渡绝 缘 支 柱 B相 闪 烙 )在 I母 保 护 区 内 相 吻 合 。说 明 wM 一 1 Z 4 B微 机母 线 保 护装 置 的 动作 是 正确 的 。 由
时 间相 差3 , 4ms 导致 线路 对 端 开关 2 2比开关 2 1 6 6 跳开 时间 滞后约 3 s 4m 。
Ⅱ母 小差 电流 =l2 , 2…+, +l , l 2 5+ + , , 。 l
一起感应电流引发母差保护“运行异常”的原因分析
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一起感应电流引发母差保护“运行异常”的原因分析摘要:500kV××变电站在进行220kV惠铝Ⅰ、Ⅱ回线断路器TWJ监视无法监视“远方、就地”切换把手反事故措施整改过程中,断路器在检修状态下做分合闸试验时,感应电流引起了220kV母差保护发“运行异常”。
本文根据现场监视后台信号、保护原理图纸和现场情况,介绍了母差保护的原理以及分析发“运行异常”信号的原因和过程,并提出了针对性的防范措施和整改建议。
关键词:母差保护;断路器检修;感应电流;运行异常0 引言220kV母线作为变电站中重要的设备,配有灵敏的母差保护。
对于区外故障,母线保护应可靠不动作。
如果母差保护误动,则母线失电,会扩大失电范围,对电网安全运行造成极大地影响。
强电场下由于电磁感应的作用,在闭合回路中会产生感应电流,给设备安全运行带来了巨大隐患。
在开展一次设备检修工作时,为了防范感应电流对人体和设备的危害,通常将一次设备操作至检修状态,即将一次设备通过接地开关与站内接地网相连接。
该方法可有效抑制一次设备上产生的感应电。
但在实际工作中发现断路器在检修状态时,如果合上断路器,断路器上会流过持续的电流,可能引起母差保护装置误动。
针对上述问题,本文通过分析一起感应电流引起母线差动保护运行异常事件,结合现场监视后台信号、保护原理图纸和现场情况,分析了感应电流产生的原因,以及影响其大小的主要因素。
同时结合电力检修工作,从安全措施和技术措施两方面提出了避免该工况下感应电流引起保护运行异常的改进措施与建议。
1 异常过程2018年6月6日,在进行220kV惠铝Ⅰ回线261断路器TWJ监视无法监视“远方、就地”切换把手反事故措施整改过程中,261断路器在检修状态下合闸后,220kV母线第一、二套母差保护发“运行异常”信号。
2018年6月7日,在进行220kV惠铝Ⅱ回线反事故措施整改过程中,亦发生相同情况。
如图1-1所示是6月7日惠铝Ⅱ回线反事故措施整改过程中母差保护发“运行异常”信号。
220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施
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220kV母线差动保护动作事故原因和改进措施220kV母线差动保护是电力系统保护中的重要组成部分,其功能是监测及保护母线的稳定运行。
然而,我们在实际工作中,时常会遭遇母线差动保护动作的故障事故,这些故障事故不仅会影响电力系统的正常运行,同时也给电力系统的保护带来了很大的压力。
那么,引起220kV母线差动保护动作原因是什么?如何进行改进措施呢?一、事故原因分析1、绝缘劣化严重。
母线绝缘表面污垢、覆盖物、油脂等导致产生了电场集中现象,从而引起了局部放电,导致了母线差动保护动作。
2、接触不良。
母线插接处等连接件插接不良,或母线表面覆盖物过厚,影响了差动保护信号的传输,从而引起了母线差动保护动作。
3、系统偏差误差。
系统中差动保护线圈的系数不同或者接线不良;母线接地等与差动保护线圈相连线路的线路臂电阻值不同,都会引起系统误差。
4、设备老化。
母线差动保护设备长期运行,局部元器件老化,失去了原有的性能指标,从而引起差动保护动作。
5、不当的操作和维护。
系统操作人员不正确地操作差动保护,或者未及时维护,导致差动保护误动作。
二、改进措施1、积极加强母线绝缘的检测和维护。
对于母线绝缘表面污垢、涂层等,应重视清洗和检查工作,避免绝缘劣化严重。
2、加强连接件的质量检验和防护措施。
母线连接件插接应注意紧固度和锁紧力度,并加装必要的密封件,严防其受污染、失效或触碰到外界金属表。
3、改进差动保护等系统接线和配电线圈的电气参数。
根据母线的实际情况,对差动保护线圈的接线方式和系数重新设计,以便减少系统误差。
4、及时检查和更换老化设备。
针对长期运行的母线差动保护设备,进行适时检测和更换,保障设备的性能稳定。
5、规范操作和维护程序。
对于差动保护的操作和维护,要制定相应的规范和程序,严格执行,以减少人为失误带来的误动作。
总之,220kV母线差动保护动作故障是电力系统中一个十分常见的问题,针对这类问题,我们应提高对差动保护设备维护和管理的重视度,加强工程维护和力度,同时要注重人员培训和合理操作,将其加以彻底解决。
线路故障引起母差保护异常动作的分析
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线路故障引起母差保护异常动作的分析发表时间:2018-10-01T09:32:03.577Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:孟甜甜[导读] 摘要:在输电系统正常运行的时候,母差保护机制有较小的几率会发生异常动作,并且可能会对电网正常工作产生影响,甚至有可能造成巨大的经济损失,为了能有效的解决这一情况,就需要工作人员能在出现异动的时候立即采取相应措施,降低损失。
(国网山东省电力公司东营供电公司)摘要:在输电系统正常运行的时候,母差保护机制有较小的几率会发生异常动作,并且可能会对电网正常工作产生影响,甚至有可能造成巨大的经济损失,为了能有效的解决这一情况,就需要工作人员能在出现异动的时候立即采取相应措施,降低损失。
关键词:线路故障;母差保护;异常动作引言母差保护出现故障的机率比较小,因为一条母线如果出现故障,势必要切断母线上所有的开关,因此就会造成大面积的停电,给电网也会产生很大影响。
不仅如此还会影响企业以及居民的用电情况,会给企业、居民造成很大的经济损失。
因此,母差保护的稳定性、安全性、可靠性十分重要。
当电网在实际运行过程中,故障的发生不都是一样的,它们之间是天差地别的。
电流有时候会发生畸变的现象,母差保护机制判断的标准不断加强,就能够有效确保电网在运行过程中的安全性和稳定性。
在输电系统正常运行的情况下,母差保护机制可能会有比较小的概率出现异常的状况,而且有可能会影响电网的正常的运行,严重的情况下也会造成巨大的经济损失。
为了改善这一状况,就要求工作人员有较高的敏感性,能够及时地发现问题,并立刻采取相应的解决方法,以使损失降到最小。
1母差保护的概念定义以及原理母线在运行过程中的质量直接就决定了电力系统运行的质量,一旦在母线正常使用过程中出现问题,那么就有可能会在一定程度上影响电力系统的稳定供电,甚至在严重的情况下还会导致整个电力系统的供应中断,并造成巨大的经济损失。
所以也就要在母线使用的过程中做好防护工作,当前来看电流差类型的保护措施是最常见也是效率最好的保护模式,这种保护的模式也被叫做母差保护。
线路故障引起母差保护异常动作分析
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线路故障引起母差保护异常动作分析摘要:线路故障会引起母差保护异常动作对电网的安全运行造成了不利的影响,容易产生大面积的停电现象,从而对我们的日常生活也产生了一定的影响。
母线作为变电站中一个重要的变电设备,需要有灵敏的母差保护。
线路故障引起母差保护异常动作会对母线造成一定的伤害,从而导致母线上的所有线路因为母线上的故障而被去掉。
本文主要讲述了线路故障引起母差保护异常动作分析,以此来供相关人士的交流参考。
关键词:线路故障;母差保护;异常动作引言:在新时代的背景下,社会建设的过程中对电网的要求也越来越高,电力也逐渐被运用到了社会的各个方面之中,在社会建设方面发挥了极为重大的作用,成为了社会建设过程中不可缺少的一项重要能源。
线路故障引起母差保护异常动作容易造成大面积的停电,这会对社会经济造成一定的打击,在社会经济方面造成最大的损失,不利于社会经济的发展。
母差保护异常动作的出现在一定程度上干扰了电网的正常运转,影响社会中的日常用电,对社会建设的发展造成了一定的阻碍。
一、母差保护的内容分析母差保护是维护母线正常运行的一个重要的手段及方法,它在一定程度上保证了母线运行的质量,增强了电力系统的运行水平。
母线同时也是电力系统运行过程中不可缺少的一个重要的电力设备,在电力系统运行过程中起到了决定性的作用,是造成电力系统运行质量和水平的一个关键性因素。
因此,母线一旦出现问题将会对整个电力系统的运行造成损害,极大地威胁了供电的稳定性,严重的甚至会造成整个电力系统运行的瘫痪。
这就需要在电力系统运行的过程中加强对母线的维护,保证母线可以在电力系统运行的过程中可以充分的发挥出其自身的作用,减少母线出现故障的风险及隐患[1]。
母差保护也叫做电流差保护,这种保护在极大程度上维护了母线的正常运行,为电力系统的正常平稳运行提供了极大的保障,是电力系统运行过程中在母线保护方面不可缺少的一个重要的保护措施。
母差保护是各类保护方式中最常用到的一个,它的运用在极大程度上提升了保护的效率增强了保护的效果,最大限度地保障了电网运行过程中的利益从而减少因故障而引起的损失。
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图 2 故障示意图 Fig. 2 Fault diagram
5 处理过程及结论
虽然线路保护具有故障测距功能, 但由于不是 金属性单相接地, 所 以李山站 母线 对侧 220 kV 线路测距不是很准确, 只能作为辅助判断依据。由 李山站母差 2 次动作的录波报告以及黄埠站李黄线 重合失败等条件, 可以综合判断出故障点位于李山 站 220 kV GIS 的李黄线 A 相断路器与出线侧电流
1 事故经过
1. 1 故障前运行主接线 李山站的 GIS 为户内 SF 6 气体绝缘的 金属封 闭式开关设备, 三相分箱式, 双母线接线, 220 kV 出 线 5 回, 变压器出线 2 回。 李山站 220 kV 侧为固定连接方式: 母包括 1 号主变、 青李线、 李南 线 ; 母包括 2 号主变、 崂李 线、 李南 线、 李黄线。 220 kV 母联开关在合闸位置, 见图 1 。
参考文献
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2007, 31( 12)
障点的二次电流约为 18. 75 A, 与母差第 2 次故障 报告提供的差流值 17. 9 A 基本吻合。
4 母差保护动作行为分析及故障点判断
[ 5, 6]
1
220 k V 母差保护
R CS 915
2
220 k V 母差保护
R CS 915
3
220 k V 李黄线
R统的重要设备, 快速切除母线故 障有利于系统的稳定运行。母差保护动作后, 快速 查找并隔离故障点以便对被切除母线上的连接元件 恢复运行是至关重要的。李山站 220 kV 气体绝缘 金属封闭开关设 备 ( GIS ) 内部发 生的一 起特殊 故 障, 由于是全封闭组合电器, 运行人员无法从外观上 判断出故障点的位置。针对这种情况, 本文提出了 一种进行事故分析的原则, 即把装置的录波数据和 报告、 母线的动作行为以及正确的理论计算综合起 来, 以准确判断故障点的位置。
南京路站 工频变化量方 复合距离方 单相 重合成功 ( 李南 线 ) 向、 零序方向 向、 零序方向 跳闸 黄埠站 ( 李黄线 ) 工频变化量方 复合距离方 单相 重合失败 向、 零序方向 向、 零序方向 跳闸
由故障录波数据及报告可知母线的故障相别为 A 相。李黄线两侧高频保护动作且黄埠站侧重合失 败可初步判断故障点在李黄线上。因母差保护同时 动作, 则有 2 种可能: 一是故障点在母差保护和线路 保护的重叠区内; 二是母线和线路同时发生故障。 李山站母差保护动作 2 次可以排除母线和线路 同时发生故障的可能 , 原因是母差保护虽动作 2 次 但都是 母线有差流。母线第 1 次跳闸录波图中 A 相电压有明显降低 , B, C 相电压基本正常 ; 而母线第 2 次跳闸录波图中跳闸前 40 ms 以及跳闸后 A, B, C 三相电压都为 0, 说明第 2 次跳闸前母线上的有源 连接元件已全部切除, 是一条空母线 , 即第 1 次跳闸 后故障点已经被隔离。结合母线差动保护第 2 次跳 闸有差流但无电压这种现象以及理论计算的数据, 可以判断故障点位于李黄线 A 相断路器与出线侧 电流互感器 ( 母差保护用) 之间。 李山站第 1 次母线保护动作将所连接元件三相 跳闸的同时母差停信 , 对侧黄埠站李黄线因母差停 [ 7] 信单相跳闸 , 经重合闸 1 s 的延时后重合在故障 点上, 造成李山站侧李黄线母差保护用电流互感器 瞬间有故障电流流过, 李山站母差第 2 次动作, 如图 2 所示。
Table 2
序号 1 2 3
表 2 李山站对侧变电站故障报告 Report of substation opposite to Lishan substation
901 高频 保护 902 高频 保护 跳闸 重合闸 情况 动作情况
李山站 对侧线路 崂山站 ( 崂李线 )
工频变化量方 复合距离方 单相 重合成功 向、 零序方向 向、 零序方向 跳闸
106 面安排运行人员检查站内设备 , 另一方面安排线路 工区进行线路巡视。
表 1 李山站故障报告 Table 1 Report of Lishan substation
序号 保护元件 保护型号 故障录波报告 跳闸时间 15: 33: 27. 665 故障相别 : A 母差跳 母 相对时间 5 m s 最大差流 57. 19 A 跳闸时间 15: 33: 28. 884 故障相别 : A 母差跳 母 相对时间 34 m s 最大差流 17. 9 A 901: 工频变化量方 向、 零 序方 向、 距 离 段、 工频变化量距离 902: 复合距离方向、 零序 方向、 距 离 段、 工 频变化量距离
1. 2 保护配置及母差保护原理[ 1 , 2] 李山站 220 kV 母线保护为南京南瑞继电保护 公司的 RCS 915 型微机保护, 220 kV 线路保护为 该公司的 901 和 902 型。220 kV 线路全部投单相 重合闸 , 重合闸时间均设置为 1 s。母差保护用电流 互感器变比均为 1 600/ 5, 所有线路保护用电流互感 器变比均为 1 600/ 5, 线路保护用电流互感器与母差 保护用电流互感器的保护范围是重叠的。 RCS 915 型母线保护为分相比例差动保护, 采 用反映工频变化量的自适应阻抗加权式母线差动保 护原理, 辅以带波形检测的稳态比率差动。母线大 差比率差动用于判别母线区内和区外故障 , 小差比 率差动用于故障母线的选择。引入连接元件的刀闸 辅助触点自动判别母线运行方式, 实现差动回路和 出口回路的数字化切换。采用低电压、 零序电压、 负 序电压的! 或∀ 逻辑构成复合电压闭锁元件 , 闭锁母 差保护出口。 1. 3 保护动作跳闸情况 李山站 220 kV 母差保护 动作, 连接 于 母线 的 2 号主变 220 kV 侧、 崂李线、 李南 线、 李黄线开 关及母联开关跳闸。其中 3 回 220 kV 的对侧所在 变电站包括崂李线崂山站侧、 李南 线南京路侧单 相跳闸 , 重合成功 ; 李黄线黄埠站侧单相跳闸 , 重合 失败, 具体见表 1 和表 2 。
∃ 现场经验 ∃
于立涛 , 等
一起特殊故障引起母差保 护动作的分析
整定计算 . 北京 : 中国电力出版社 , 1993.