省煤器泄漏的原因分析及处理措施
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锅炉省煤器泄漏原因分析
我厂锅炉为济南锅炉厂生产的75t/h循环流化床锅炉,其中燃料有混煤、煤泥、煤气。
从04年11月份投产运行至今。
自2010年12月至2011年2月因省煤器泄漏停炉共计4次,其中2#炉两次,3#炉两次,目前1#炉已堵管8根,2#炉堵管9根,3#炉堵管10根。
锅炉省煤器的频繁泄漏,致使电厂生产组织比较被动,针对省煤器的磨损、腐蚀、设备结构、生产操作等方面4月8日厂部组织召开分析讨论会,参会人员有技术装备部、总工办、生产运行部以及电厂司炉以上专业人员。
通过大家讨论分析对电厂省煤器泄露得到以下结论:
一、省煤器泄漏机理分析
锅炉省煤器泄漏的原因非常复杂,主要由磨损、腐蚀引起。
以下主要就这两方面探讨省煤器泄漏的机理。
1.磨损
由磨损导致的泄漏中,飞灰磨损是主要原因,影响的因素包括飞灰浓度、烟气流速、飞灰的磨损性能等方面;另外,省煤器的结构也会磨损。
1.1 飞灰浓度
飞灰浓度大,表明烟气中含灰量多,灰粒撞击受热面的次数增多,引起磨损加剧。
煤质变差,灰分增加,发热量低,燃煤量也增加,造成烟气中飞灰浓度剧增,增加了省煤器的磨损。
从去年8月份到今年二月份所消耗燃料统计如下:
从上表可以看出,最近4个月所消耗混煤明显增多,且灰分相对较高。
这样所消耗燃料相等于去年单月的2—3倍,锅炉飞灰浓度也就增加了2—3倍,对受热面的磨损程度也就可想而知。
1.2烟气流速
烟气流速是影响受热面磨损的最主要因素。
研究表明,磨损量与烟气流速的2.3次方成正比。
烟气流速越高,则省煤器的磨损越严重。
磨损量甚至能与烟气速度成n(n>3)次方关系。
原因可以解释为:冲蚀磨损源于灰粒具有动能,颗粒动能与其速度的平方成正比。
磨损还与灰浓度(灰浓度又与速度的一次方成正比)、灰粒撞击频率因子和灰粒对被磨损物体的相对速度有关。
若近似地认为vp≈vg时,磨损量就将和烟气的三次方成正比。
烟气速度的提高,会促使上述原因的作用加强,从而导致冲蚀磨损的迅猛发展,所以烟气流速越大时,n值也就越大。
造成烟气流速高的原因:
受煤质影响,运行中一次风较大、总风量过大,使引风机电流偏高处于44-47A之间(正常应为38-41A),尾部烟道负压大(过热器前烟气温度经常处于980度以上),造成烟气流速高,加剧了对省煤器的磨损。
1.3煤颗度大,按要求应为0-8mm,但实际上有三分之一煤颗粒度最大能粒达到45mm,这样导致飞灰颗粒变大,对省煤器的冲刷加重。
1.4设备结构的影响
所选省煤器的型式和结构不同,其磨损程度不同。
(1)在相同条件下,光管、鳍片管、膜式管束其抗磨性能依次减弱,本厂属于鳍片管式省煤器。
(2)省煤器管束顺列布置比错列布置磨损要轻,本厂属于顺列布置。
(3)错列布置磨损最严重的为第二排管子,顺列布置磨损最严重的则在第五排之后;
(4)鳍片管省煤器的鳍片越高,磨损越严重。
当鳍片高度较小(h=3㎜)时与光管的磨损程度较为接近。
故加装小高度鳍片对防磨有利;
(5)膜式省煤器错列布置时,大管径比小管径的管子磨损要轻。
2、腐蚀
2.1省煤器腐蚀的类型
省煤器的腐蚀包括管内腐蚀和管外腐蚀。
管内腐蚀属于氧腐蚀,也叫吸氧腐蚀,是指锅炉给水虽然经过处理,但仍含有一定量的氧,而氧的化学性质很活泼,能与钢铁设备的铁元素发生反应,造成钢铁设备的腐蚀,生成铁的氧化物Fe2O3和Fe3O4,便是日常所说的铁锈。
我厂近几年的运行除氧器的效果不好,锅炉给水的含氧量应低于15ug/L,而实际运行过程中除氧器的温度参数虽然能达到,但压力控制不下来,含氧量应远高于设计值。
根据上述氧腐蚀原理,在给水流经省煤器管内时,由于温度较高,极易发生省煤管内氧腐蚀,在管内壁上形成溃疡状腐蚀坑陷,危及省煤器的安全使用。
省煤器的管内氧腐蚀通常是高温段轻于低温段,这是给水中的氧被逐步消耗的结果。
管外腐蚀属于硫酸腐蚀,也叫低温腐蚀,是指锅炉烟气在通过省煤器段时,由于省煤器管壁温度较低,烟气中的硫酸蒸汽便凝结成酸液而附着在省煤器外管壁上,从而造成对省煤器的酸腐蚀。
省煤器的管外腐蚀通常只发生在低温段。
2.2 原因分析
电厂锅炉省煤器中面临最为严重的是管外低温腐蚀,因而着重探讨该腐蚀内在机理。
燃料中的硫烧生成二氧化硫,其中一小部分还会生成三氧化硫,而三氧化硫与烟气中的水蒸汽会形成硫酸蒸汽。
烟气中的硫酸蒸汽在得到冷却温度下降到酸漏点后,就会凝结成液酸,液酸与烟气中的飞灰粘合便附着在冷却点的管壁上。
2.3省煤器低温腐蚀的影响因素
(1)我厂燃用煤所含硫分较高。
硫分较高是引起省煤器腐蚀的一个重要因素。
另外在参烧煤气时,由于煤气中所含硫、氢,这样造成燃料中硫分、水分高,使燃烧生成的硫酸蒸汽份量多、浓度高,这就使得烟气中的酸汽漏点(即凝结温度)相对增高,而低温段省煤器的管壁温度又偏低,所以酸汽极易凝结到低温省煤器管壁上,造成省煤器的腐蚀。
(2)给水温度低是造成省煤器腐蚀的一个主要原因。
在运行中由于其它炉需要上水打压或高加检修时停运高加,造成给水温度低,使得省煤器的管壁温度下降,低于烟气中的酸汽漏点时,酸汽使凝结在省煤器管壁上与飞灰粘合在一起,形成对省煤器管的不断腐蚀。
给水温度低对新装省煤器的影响最大。
(3)过量空气系数过大,表明烟气中的含氧量增加,目前我厂三台锅炉都存在偏高现象,不能到达要求3-5%。
这给燃烧中二氧化硫及三氧化硫的生成创造了有利条件,对省煤器的低温腐蚀也有一定的影响。
根据以上理论分析,一方面,给水温度低使省煤器管排壁温降低;另一方面,燃料中硫分大、水分大,再加上燃料的过量空气系数偏大,使烟气中的酸汽份额加大,引起酸汽漏点升高。
这两方面的不利因素综合,加剧了酸汽在省煤器管壁上的凝结,促成腐蚀。
3、设备方面
3.1设备老化,电厂从投产至今已运行7年,超过了设备的大修周期,从停炉检查情况来看省煤器管已出现磨损变薄现象。
3.2中心筒变形从圆形变为椭圆形,分离器效率下降,致使大颗粒灰尘进入尾部烟道,而且烟尘浓度变大加剧对省煤器磨损。
此次2#炉停炉检查右侧小过道分离器入口切向口有裂缝,中心筒顶部耐磨砖呈鱼鳞状,按要求应该是平整光滑。
在运行中表现为锅炉出力不足,负荷不好带现象。
3.3尾部烟道膨胀节破漏风,一、二级预热器顶部有漏风地方,导致引风机电流过高,烟气流速偏大,超过5m/s,加大对省煤器磨损。
3.4仪表方面,由于风量表一直显示不准无法参考,在运行中只能依照炉膛负压及风机电机电流进行调整,这样造成炉内总风量过大,含氧量偏高,特别是在投入煤泥及煤气时,引风机电流明显增大1-2A。
使尾部烟道内温度过高,一些未燃尽的颗粒在烟道内容易发生二次燃烧,更加剧了对省煤器的冲刷及磨损。
二、省煤器泄漏预防措施
1、加强煤场管理,保障煤的库存,减少煤中所含水分。
控制好入炉煤的质量,一是发热量应按要求,最低不应低于2500大卡,二是燃料颗粒度,应控制在0-8mm之间。
2、运行中合理控制烟气流速,降低煤质灰分,适当控制燃煤粒度,尽量避免超负荷运行以及使用防磨涂料可发有效地防止省煤器磨损;合理搭配一、二次风量。
在投入煤泥及煤气时,应提前进行调整维持炉膛出口负压在-50pa 内,降低烟气流速。
3、对设备进行检修改造:一是省煤器大修更换;二是对破碎机进行改造;三是恢复热工仪表的准确性并对尾部烟道漏风地方,进行密封处理。
四是对锅炉中心筒进行更换提高分离效率。
4、给水调整方面,应保障给水温度在150℃,运行人员必须按照规程进行操作,做到勤调、微调确保水位在±15mm之间,避免给水流量大起大落,以减轻对省煤器管内的冲击。
华升电力有限公司
分析人:张国光
2011年4月8日。