最新降低kA电解槽电压摆次数
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• 3.两水平的控制
• 两水平的控制调整制约着炉膛的建立与规整和热
平衡的建立,因此必须对电解质水平和铝水平进 行合理的控制。为合理控制电解质和铝水平,灌 铝前电解质水平的目标值为30—35cm。灌完铝至 第一次出铝前,电解质应在28—30,不得低于 25cm。两周内电解质的目标值25—27cm,同时 应该加强保温以免电解质下降过快,我厂在启动 前期极上料厚度在30cm左右,到启动后一个月, 电解质水平逐渐降至21—23cm。启动初期铝水平 的目标值是18—19cm,到启动后一个月逐渐调至 正常。
• 3 加强打壳下料系统与供料系统的维修与保
养
预焙电解槽对设备的依赖性很高,打壳 下料系统出现故障,会严重影响电解槽的 稳定性。同样,供料系统也需要稳定,否 则会造成下料量不足,电解槽效应多.槽 温波动大而出现槽况不稳定的后果。
9对策实施后效果检查
通过2010年的实施检测, 二车间的电压摆频 率减少了,平均降低到20次/日以下。且在 实施过程中槽子生产运行平稳,取得了良 好的效果。达到了预期目标,如下效果控 制图所示:
• 加强正常期炉膛的管理和维护 • 1加强换极质量控制
• 换极时认真检查炉底情况。(包括有无沉淀,
沉淀多少,沉淀是块状还是稀糊状。)领极 情况,检查下领极有没有掉角,脱落等。
• 换极时注意工具的使用。不能搅动的太剧烈,
特别是槽温较低的槽。
• 如果换极后如果出现电压摆的情况,通过提
极处理以后的阳极在电压摆恢复以后一定要 把阳极复位。
降低kA电解槽电压摆次数
前言
预焙铝电解槽的针振和电压摆,是由于槽内 铝液上下波动而引起的槽电压高频波动(针振)和低 频波动(电压摆),且波动的幅度超过设定值。它是 判断电解槽是否平稳的最敏感标志,也是铝电解 生产中最突出的异常现象,直接影响到电解槽的 正常生产和程序的正常监控,所以它是电解生产 管理中的重中之重。电解二车间自启动以来电压 摆动频繁,严重时可以影响到正常生产,增加员 工劳动强度。为此,电解二车间QC小组决定用QC 手法找出电解槽电压摆的原因并加以解决。
6原因分析
从人、机、料、法、环五个方面分析,如下图:
操作不熟练
人
工艺纪律执行不严
操作方法不合理 考核不严
电 压机 摆 频料 率 高法
下料器故障频发 槽控机故障
原料不符合要求
炉膛不规整
检修能力薄弱 阳极质量差 粉料
非正常期没有建立规整炉膛 正常期炉膛维护不到位
环
电解槽温度波动大
季节性温差大
45 45 40 35 30 25 20 15 10
5 0
活动前
20 目标值
18 活动后
10效益评价
有形成果二车间共168台电解槽,经统计平 均每次电压摆时间为20min,电压摆后附加 电压为70mv。按公司电价0.425元计算: 日节约电费= (45-18)×1/3×0.07×0.425×240=64.26 元 年节约电费=64.26×365=23454.9元
8月
4 阳极效应的管理
车
间
正常期炉 加强正常期 维护好规 1加强换极质量控制 电
201
膛维护不 炉膛的管理 整的炉膛 2保持适宜而稳定的工 解
0年
到位
和维护
并且纠正 艺技术条件
x
12
异常的炉 膛內型。
3加强打壳下料系统与 供料系统的稳定性
车 间
月
8对策实施
• 加强非正常期的管理 • 为了让新启槽尽快的进入正常生产阶段,
N
决。
2
考核不严
通过工段长现场监督,加大考核力 现场验证
N
度可以解决。
3
检修能力薄弱 加强对检修人员的培训力度,可以 现场验证
N
满足电解需要。
4
阳极质量差
阳极上槽前加强检查,可以解决
调查分析
N
5
粉料
通过供料加强管理,可以解决
调查分析
N
6
非正常期没有建 加强非正常期管理
立规整炉膛
调查分析
Y
7
正常期炉膛维护 加强正常期管理和维护
制图
末端原因
• 造成电压摆频率高的末端因素 • 1操作方法不合理 • 2考核不严 • 3检修能力薄弱 • 4阳极质量差 • 5粉料 • 6非正常期没有建立规整炉膛 • 7正常期炉膛维护不到位 • 8季节性温差大
序号 末端因素
要因确认一览表
要因确认
确认方法 确认人 结论
1
操作方法不合理 加大培训力度和岗位练兵,可以解 调查分析
• 非正常期起初,为保持较高的分子比,氧
化铝的添加不受智能模糊控制系统的控制, 而是定时自动完成。在高分子比电解质的 情况下,电解质液析出的高分子冰晶石和 刚玉a- o3所组成的固体结壳形成的炉膛, 不易熔化;在低分子比电解质的情况下, 形成的炉膛在高温下容易熔化。因此,分 子比的控制对电解槽炉膛内形的形成和延 长槽寿命是至关重要的。
不到位
现场验证
Y
8
季节温差大
采取电解槽下部保温或者通风
现场验证
N
主要原因是:炉膛不规整
制表:金鑫
7制定对策措施
要
对
目
因
策
标
措
地负 完
施
点责 成
人时
间
非正常期 加强非正常 建立规整 1 电解质温度的管理 电
201
没有建立 期的管理 稳定的炉 2 分子比控制
解
水平的控制
x
2。保持适宜而稳定的工艺条件
预焙槽是以温度控制为中心,在所有工艺管 理中,以温度调整与稳定控制最重要,电解工艺 失控造成的生产极不稳定,影响大,时间长,且 难重新调整好。所以在工艺的管理上,要重视槽 子状态解析,研究槽子动向,防患于未然;调整 工艺时要循序渐进、保持平稳、减少变数,避免 槽温大起大落,并注意各项工艺参数的相互搭配。 一味追求电流效率而进一步降低槽温是不可取的, 根据以往的经验,槽温太低而引起沉淀,槽膛不 规整,造成针振或电压摆,反而得不偿失。同时 要注意保持两水平的稳定,避免波动较大。
• 4阳极效应的管理
非正常期,电解槽槽体本身的温度不高, 且尚未达到热平衡,为使得电解槽侧部炭 块、阴极炭块、及炭块之间的炭糊很快良 好地焦化为一体,需要吸收大量的热量, 所以,非正常期初期,以发生阳极效应来 满足所需吸收的热量,随着其它技术条件 趋于正常,逐渐通过延长阳极效应等待时 间(AEW)来减少阳极效应的发生频次。
发挥经济效益,公司缩短了非正常期的时 间,由此如何在非正常期建立起规整稳固 的炉膛成为了首要问题。
• 1 电解质温度的管理
• 电解槽启动后,进入非正常期之后,电解
质温度随着分子比的调整控制和铝水平的 升高,逐渐趋于下降,且下降缓慢平缓, 这样,为形成规整的炉膛创造了良好的条 件。
• 2 分子比控制