2021年对标活动总结 学标对标达标活动总结
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对标活动总结学标对标达标活动总结
对标活动总结 20**年**在市区 ___的正确 ___下,认真贯彻落实《关于在全市工业领域开展对标行动的指导意见》,以行业领先企业为标杆,从技术经济指标、管理经营、节能降耗、技术创**新产品 ___等方面开展全方位对标活动,取得了一定成绩,现总结如下:一、工艺技术装备对标总结铁前环节主要以燕钢、永钢、国丰为标杆,炼钢主要以唐钢二钢、燕钢、国丰为标杆,窄带钢以国丰、前进为标杆。
1、TRT吨铁发电 20**年1-5月份**吨铁发电为23.63 kwh/t,吨铁发电的目标为到20**年年底达25 kwh/t,xx年年底达26 kwh/t,xx年年底达27kwh/t,采取的有效措施如下:⑴高炉煤气外网压力从35KPa降到30KPa以下。
⑵加强TRT巡检工作,保证TRT发电机组保持合理运行状态。
⑶稳定高炉炉况,减少高炉崩料、悬料等事故发生。
对标成效:到20**年11月底TRT吨铁发电量达25.03 kwh/t,比23.63 kwh/t提高1.4kwh/t。
2、炼铁综合焦比、煤比 20**年1-5月份**综合焦比为
514.13kg/t,综合焦比的目标为到20**年年底达5** kg/t,xx年年底达507 kg/t,xx年年底达505 kg/t,煤比为160kg/t,煤比的目标为到20**年年底达165 kg/t,xx年年底达167 kg/t,xx年年底达170kg/t,采取的有效措施如下:(一)强化原燃料质量的管理⑴稳定焦炭质量。焦炭质量的好坏对高炉的顺行起着决定性的作用,尤其是在喷煤比提高、焦比降低的情况下,焦炭的性能对高炉的影响更加突出。
⑵提高烧结矿强度。精料不仅表现在炉料的“高、稳、熟、净、匀”等常温指标,还要求具有良好的高温性能,如还原性、低温还原粉化率及高温强度等。通过狠抓料场管理,强化烧结过程的操作,保证了烧结矿的质量满足冶炼需要。
⑶加强原燃料筛分。入炉的原燃料粉末过多会影响高炉料柱的透气性,不利于高炉顺行。采用控制料层厚度,优化振动给料机的位置和角度,控制合理的料流速度,提高筛分效率。通过上述措施使入炉料粉末降到2.5%以下,提高了料柱的透气性。
⑷优化炉料结构。公司依托CR攻关小组进行 ___攻关,并根据烧结杯实验室和冶金性能实验室服务和指导生产。
(二)优化高炉操作⑴以炉况稳定为核心。高炉喷煤量增加,炉缸煤气量增多,鼓风动能增大,燃烧带扩大。高炉适当扩大风口直径,采用斜风口,使高炉初始煤气流分布较为合理。探索合理的布料矩阵,适当扩大矿批,使煤气既吹透中心又保持边缘适当发展,提高煤气利用率。
⑵全风温操作,充分发挥高风温的潜力,严格推行全风温操作,并针对全风温操作制定了详细的管理和考核办法。没有特殊情况在调剂炉况时严禁开冷风大闸。通过推行全风温操作,使风温水平大提高。
⑶增加喷煤量及配合富氧,高炉增加煤量后,风口区理论燃烧温度降低,通过富氧使风口区理燃烧温度提高。煤比大于在160kg/t以上。同时为使高炉在高煤比冶炼条件下保持稳定,同时提高富氧率,保持富氧在2%以上。
对标成效:到20**年11月底**综合焦比为509.85kg/t,比514.13 kg/t降低4.28kg/t,煤比为165.12 kg/t,比160kg/t提高
5.12kg/t。
3、钢铁料消耗 20**年1-5月份**钢铁料消耗为**86.73kg/t,钢铁料消耗的目标为到20**年年底达**80kg/t,xx年年底达**78kg/t,
xx年年底达**78kg/t,采取的有效措施如下:⑴铁水充足情况下,提高转炉入炉铁水比,增加铁块石冷料用量,继续优化全铁水吹炼工艺,降低钢铁料消耗。
⑵通过优化转炉造渣工艺,提高S、P去除效率,为一次拉C做好基础,对转炉一次拉C率进行攻关,从而降低钢铁料消耗和白灰消耗。
⑶稳定白灰和铁水原料成份,定期抽查评价并公司通报,坚持工序服从,督促上道工序为炼钢生产做好服务,从而稳定白灰加入量,控制因白灰和铁水原料成分的波动对炼钢操作造成灰量多加浪费,降低渣量,从而也可以降低钢铁料消耗。
⑷ ___钢包热渣回收,降低倒渣带钢量,从而降低钢铁料消耗。
⑸加强钢包维护,减少浇余,从而降低钢铁料消耗。
对标成效:到20**年11月底**钢铁料消耗为**80kg/t,比
**86.73kg/t降低6.73kg/t。
二、节能减排对标总结省内标杆企业:唐钢、前进、国丰、德龙;国内标杆企业:永钢、**、济钢。
1、烧结工序能耗 20**年1-5月份**烧结工序能耗为53.87k
___e/t,烧结工序能耗的目标为到20**年年底达53.5 k ___e/t,xx年年底达52 k ___e/t,xx年年底达51 k ___e/t,采取的有效措施如下:⑴采用原料低碳的烧结工艺。厚料低碳操作工艺可以改善烧结矿质量,降低燃料消耗,这已为国内外烧结工 ___实践所证明,我公司现在一直遵循此操作方针,要求在操作上进一步控制点火效果,针对物料变化做好料层、烧结负压的调控,保证烧结效果,提高成品率。
⑵预热混合料。在烧结混合料中针对物料特性做好生石灰与石灰石的配加比例,并用80℃左右的热水消化生石灰,严格控制消化质量,使生石灰消化放热达到极限,更多的为混合料吸收,这样可提高料温30℃左右,对一混采用热水加水混匀制粒,并在二混及混合料矿添加蒸汽预热,使送往烧结机的烧结混合料温度在60℃——70℃左右,减少或消除水汽在料层中的冷凝量,降低过湿层对气流的阻力,从而改善了料层透气性使抽过料层的空气量增加,增强料层内的热交换,提高燃烧速度,提高烧结矿产量,降低固体燃料消耗。
⑶进一步规范烧结布料操作。加强看火工的布料操作,做到料面平整,无压料、欠料,保证在台车宽度方向粒度及成分的均匀,烧结台面上的各处抽风一致,提高烧结矿质量,降低固体燃耗。
⑷严格控制焦粉粒度,使其更加适应烧结生产要求。为了满足看火的需要,充分利用焦粉燃烧效果,严格控制好四辊的破碎粒度。
即:<3mm控制在80—85%之间,>5mm的不超过5%。严格控制焦粉粒度组成,尤其是大于5毫米的焦粉含量,一方面优化燃料在料层中的分布,另一方面适当控制了烧结垂直速度,**了烧结过程中的高温保持时间,强化烧结成矿过程。通过以上两点措施烧结机燃料的配用量有明显的降低,对降低燃料单耗起到积极的作用,从烧结矿成品粒度、返矿率指标看,成品实物质量比前期有所提升。焦粉的粒度控制得当,更好的发挥了焦粉的利用率,对降低燃耗、改善烧结矿质量起到了积极的作用。
⑸强化制粒工艺,加强生产操作,严格控制烧结矿的质量。在烧结生产中,小球烧结可提高烧结料层透气性,保证烧结矿质量。在生产实践中,二铁烧结混匀制粒遵循早往混合料中加水的原则,使料的内部充分润湿,增加内部水分,为成球提供良好的基础。并合理科学的利用全外粉进行烧结,在生产过程中根据烧结矿的成分变