#1机高压缸上下缸温差异常原因分析
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#1机高压缸上下缸温差超限原因分析
一、问题的提出
1、高压缸温差监测方法。
华能岳阳电厂汽轮机高压缸的温差监测有中段上下缸温差、排汽端上下缸温差、中段左右法兰温差、顶部与左侧法兰温差、顶部与左侧法兰温差。每个测点均为双支布置。
2、中段上下缸温差异常
在2003年5月17日,#1机组冷态开机,并网发电,正常运行后发现高压缸外缸上下温差TDTX020点报警,达到-25℃,下缸温度高;6月1日再次开机后,该点温差达到-38℃,TDTX018点达到-34℃,TDTX020点已超出了±35℃的限制标准,且该温差随高压缸进汽温度变化而出现波动,TDTX018点的波动范围在-26~-38℃,TDTX020点的波动范围在-30~-42℃。
3、其他温差及转子振动
排汽端上下缸温差、中段左右法兰温差均未出现变化,并且相对很稳定,波动幅度未超过3℃;轴系各轴承的振动未出现明显变化。
二、检查分析
1、运行变工况比较
分别比较不同负荷、不同高压进汽参数的运行工况对该温差的影响;负荷变化及进汽压力与上下缸温差的变化未发现明显规律,但是高压缸进汽温度变化的影响却很明显,由于高压缸进汽会受高压调门开度变化的影响而出现波动,进汽温度升高,上下缸温差减小,进汽温度降低,则上下缸温差增大。通过将机组运行方式调整为滑压运行进行试验,高压缸进汽温度稳定在530~534℃,上下缸温差波动幅度减小,TDTX018点稳定在-32~-34℃,TDTX020点为-35~-37℃。
从上述检查中可知高压缸的进汽温度变化会造成温差的波动,由此可以知道该负温差的出现与内缸的蒸汽外漏存在必然关系。内缸的正常外漏蒸汽为进口端内缸轴封漏汽,此为整圈均匀的漏气,该部分的漏汽一部分通过内外缸夹层引至高压排气,另一部分进入外缸轴封抽汽。造成上下缸负温差的原因必然是出现了额外的不均匀的漏汽。可能出现的漏气处有内缸与进汽管的密封环处、内缸轴封轴向压力面、八段抽汽连接密封环处。由于缺乏内缸图
纸,内下缸底部是否有法兰密封的堵板尚无法确认。
2、高压外缸保温检查,
经检查高压外缸的保温,发现上缸保温表面较下缸低20℃,分别为62℃和82℃,经过检查各处保温层厚度,确认较均匀,在表面再增加敷设保温层后,上下缸保温表面温度分别为55℃和70℃,并且上下缸温差未见明显变化。故保温层不对该温差产生影响。
3、测点检查
检查各处温度测点的热电偶测量准确,测点布置与设计均相符无误:
A.检查高压外上缸中段测点
005TE:1点:353.7℃ 2点:354.6℃
007TE:1点:358.3℃ 2点:358.2℃
下缸测点
017TE:1点:388.3℃ 2点:388.3℃
019TE:1点:387.3℃ 2点:387.3℃
TDTX018=007TE -017TE=358.3-388.3=-30℃
TDTX020=005TE -019TE=353.7-387.3=-33.6℃
B.将温度计布置在外缸温差测点处表面,测得对称两组温度,分别为:在温差测点处的外
缸表面上下缸温差为-21~-25℃,
C.在离测点往后端400mm处的上下缸表面侧的对称一组数据,分别为:上下温差达-41~
-44℃。
三、其他同类型机组电厂汽轮机高压缸的上下缸温差问题
香港青山电厂A厂和B厂机组均为ALSTOM制造,有680MW和350MW的机组各四台,经调查得知高压缸的上下缸负温差问题在青山电厂的两台680MW均出现过一次,1989年和1991年各一次,其原因是由于高压缸底部进汽管与内缸的活塞密封环处卡涩,造成顶部与底部进汽口蒸汽泄漏不均匀,从而导致外缸上下负温差增大,ALSTOM于1991年6月18日专门就此问题进行过说明,提出了处理方法(附后),并表示将青山电厂的经验传真通知各个具有相同结构的电站。之后,青山电厂在其他机组大修中陆续进行了改进。
四、制造厂家ALSTOM的意见
将上下缸负温差的问题以及所作的检查工作通报ALSTOM,ALSTOM其答复内容如下:1、温差对机组运行的影响;
限制温差的原因是:温差会造成缸体临时变形,可能致使汽封很快与转子出现碰磨。超过-35℃就意味着很可能出现碰磨,会使转子的轴振动增加,但也或许不会影响振动,这是由于负荷高、汽封蒸汽流量大,转子得到及时冷却,而不致出现临时热弯曲,也就不会影响轴振动。
2、建议监视运行
ALSTOM建议:在这样的温差水平,#1机组能继续投入运行,同时进一步研究分析问题,但必须严密监视上下缸温差及轴系运行参数。机组运行时,尽可能在温差测点处使用温度计测量记录温度,同时还在测点往排汽端(比方说1m)和往中分面(比方说1m)处进行测量记录。必须注意温度计汽缸表面金属接触良好。
3、负温差问题的经验反馈
ALSTOM告诉我们如下经验,曾经由于下述局部蒸汽泄漏产生上下缸负温差:
A.高压进汽管与高压内缸顶部、底部的连接处采用密封活塞环密封,岳阳电厂该密
封环在槽内的轴向间隙是基于制造要求间隙,可能是0.002~0.010″(0.05~
0.25mm)。顶部进口管该间隙要求是没有问题,但在底部,由于锈垢堆积,冷态
时会使密封环阻塞在槽内,而开机时该密封环不能胀开密封。现在ALSTOM的标
准要求是:最小间隙0.010″(0.25mm)。另外,甚至顶部连接密封处的蒸汽泄漏
也还会产生负温差。
B.参考高压后端轴封图,内缸轴封座的调整垫片(R212(A0)2637/12)处可能出现
漏汽,这是因为轴封座的密封面并不平。他们已确认造成密封面鼓起不平的一种
原因:即在内缸法兰螺栓解开后,进汽口环型区域的残余应力松弛的结果。因此
需要知道上次开缸检查的时间。
C.抽汽管道的连接处也可能出现泄漏,但好象不会造成影响,因为它靠近排汽端,
温度差别不大,而且其密封环间隙很大,不太可能造成卡涩。