常用的几种岩性的描述

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特殊事故处理模式

地层破裂压力试验:4:04,开泵进行地层破裂压力试验,排量1800.0 L/min,泵压15.00MPa,4:14达到最高泵压为18.00 MPa,持续时间4.0min,压力下降至15.00 MPa,排量1700.0L/min。

中途测试:采用MFE测试仪,测试方式:悬挂式,测试井段:3831.40~4003.00m,测试层位:奥陶系,本次测试进行了二开一关现场操作,录取到完整的压力资料,测试工艺成功。测试过程中回收水0.26m3,测试层定为干层。

打捞钻具:1月18日6:30钻至井深4005.18m时,立压17.0MPa↘8.0MPa,扭矩1508.0N.m↘733.0N.m,泵压15MPa↘10MPa,悬重110t↘90t,判断为钻具脱落,起钻后于20:00起出钻具3143.47m,其余钻具落井,落鱼结构为:3A152.4mm钻头×0.20m +(330×310)×0.39m+120.7mm钻铤×2根×17.54m+151mm扶正接头×0.51m+120.7mm钻铤×13根×115.45m+88.9mm钻杆×39根×373.87m+146mm防磨接头×0.81m+88.9mm钻杆×6根×57.63m+146mm防磨接头×0.82m+88.9mm钻杆×6根×57.04m+146mm防磨接头×0.81m+88.9mm钻杆×6根×57.59m+146mm防磨接头×0.80m+88.9mm钻杆×6根×57.57m+146mm 防磨接头×0.82m+88.9mm钻杆×6根×57.61m+146mm防磨接头×0.81m+88.9mm钻杆×6根×57.23m+146mm防磨接头×0.80m。落鱼总长858.30m,鱼顶位置3146.88m。1月19日用直径73mm公锥,实探鱼顶位置3146.88m。鱼顶方入2.81m, 造扣

不成功后20日、21日分别2次用直径73mm母锥均打捞不成功后,又于22日用直径73mm反扣母锥打捞钻具,实探鱼顶位置3146.88m,鱼顶方入4.80m,造扣方入5.00m,捞出钻具106.76m,井内落鱼总长751.54m,鱼顶位置3253.64m。24日~30日分别用正扣钻杆对扣5次,至31日起钻完,落鱼全部捞出,打捞成功。

螺杆泵测试:用中途专用螺杆泵进行测试排液,层位:前震旦系、奥陶系,井段:3831.4~4116.0m, 累计排液时间4935min,累计排出原油62.58m3,折算日产原油17.7t/d。取得了合格的资料,测试工艺成功,测试层定为油层。

井漏: 13日8时55分发生井漏,钻井液进多出少,泵压17.0 MPa↓16.7 MPa,入口排量1800L/min,出口排量680L/min,总池体积75.0m3↓73.0m3,悬重142kN未发生变化,井漏时钻井液相对密度1.59,漏斗粘度70s,9时工程停泵。自然漏失时间8时55分~9时,自然漏失量2 m3,自然漏速24m3/h。9时10分~9时25分工程单凡尔开泵,泵入钻井液11 m3未返出。漏失时间8时55分至9时25分,共漏失钻井液13.0m3。平均漏速26m3/h。漏失层位:沙三段,漏失井段:4369.00—4370.00m,岩性:灰色油迹砾岩,漏失原因:渗透性漏失。工程9时25分决定起钻静止堵漏。

27日17时至28日0时11分钻进及循环过程中发生渗漏,渗漏井段1732.00~1770.00m,共漏失钻井液16.0 m3,平均漏速2.3 m3/h,井漏时钻井液相对密度1.39,漏斗粘度39s,岩性:灰白色荧光玢岩,层位:二迭-石炭系,漏失原因:裂缝性渗漏。0时11分至0时49分加入单项封闭剂1.0t后起钻静止堵漏,至6时05分堵漏成功,其间漏失钻井液约6.0 m3,此次井漏共漏失钻井液约22.0 m3。

槽面显示:2003年5月24日15时56分钻至井深1295.00m,钻时3.2min/m↓0.7min/m,16时45分槽面见显示,气测录井全烃0.68%↑9.94%,甲烷0.55%↑0.81%,槽面见棕褐色油花占槽面1%,呈条带状分布,无色透明气泡占槽面2%,呈米粒状,

直径1~2mm,具原油芳香味和天然气味,槽面未上涨,钻井液性能无变化,16时50分显示达到高峰,气测录井全烃9.94%↑15.55%,甲烷0.81%↑7.91%,槽面见棕褐色油花占槽面3%,呈条带状分布,无色透明气泡占槽面3%,呈米粒状,直径1~3mm,具原油芳香味和天然气味,槽面未上涨,钻井液相对密度1.12,漏斗粘度53s,至16时58分显示消失,显示持续13min,显示井段1286.00~1294.00m,岩性:浅灰色稠油斑含砾砂岩,层位:馆陶组。

溢流、井漏:14日8时~15日8时钻进及循环过程中于井深1382.00~1407.30m发生停泵溢、开泵漏的溢流、井漏现象。停泵时,井口溢流,层位:寒武系,岩性:灰色鲕状灰岩,溢出物为钻井液和原油及地层水的混合物,溢出物表面见黑色油花呈星点状分布,占槽面5%~8%,原油味淡,地层水味臭。共溢出12.0m3,溢出速度3.0m3/h,钻井液性能相对密度1.01,粘度30s;开泵后,溢流现象消失,开始井漏,钻井液进多出少,井漏时钻井液性能相对密度1.01,粘度30s,14日8:00~15日8:00漏失钻井液90m3,漏速3.75m3/h。漏失井段:1363.00~1366.00m,岩性:灰色稠油斑鲕状灰岩、灰色荧光鲕状灰岩,层位:寒武系,漏失原因:裂缝性漏失。工程未采取措施。

石膏浸:21日 9时20分钻进至井深3252.00m发生石膏浸,录井岩性:灰色含膏泥岩,层位:沙四段,井段:3250.00m-3252.00m,钻井液相对密度1.59↑1.60粘度73 s↑184 s失水:3.2ml↑4.5 ml,氯离子3700mg/l,9时30分加入SIF1.5t,纯碱0.64t,GD-18 0.14t,SAK-1 1.0t,钻井液相对密度1.60,粘度184 s↓81 s,失水:4.5ml↓3.8 ml,经循环钻井液性能基本稳定后恢复钻进。

井喷:10日8时01分钻进至井深4370.00m,钻时18.5min/m↓13.7min/m,发生井喷,喷出高度2.0m ,喷出物为钻井液、油气混合物,喷出总量2.0m3,罐面上涨5cm。气测录井全烃11.32%↑39.34%,甲烷0.28%↑15.30%。槽面见棕褐色油花占槽面10%,呈星点状分布,无色透明气泡占10%,呈米粒状,直径1~3mm,具原油味和天然气味,槽面上涨5cm,钻井液性能未变化。

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