电站锅炉低温过热器管失效分析
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电站锅炉低温过热器管失效分析
摘要:通过对低温过热器爆管,采用相关的技术手段进行失效情况分析,确定失效的原因,提出预防措施,避免和防止同类事故的再次发生。
关键词:电站锅炉;低温过热器;爆管;失效分析
中图分类号:tm621 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)16-0279-02
0 引言
某公司6#锅炉,型号为ug-130/3.82-m9,1998年安装,于2000年正式投入运行。2006年11月20日该锅炉的低温过热器发生爆管,爆管后高温高压蒸汽冲向屏式过热器,致使数根过热器管发生严重磨损,其中2根已磨穿。其它过热器管也有不同程度磨损。
该锅炉自投用至本次低温过热器爆管,累计运行时间4万多小时。为避免和防止同类事故的再次发生,确保电站安全经济运行,同时为今后的管理提供可靠的科学技术依据,采用相关的技术手段对其失效情况进行分析,确定失效的原因。
该锅炉低温过热器管材质为20g,规格为?准38×3.5mm,其额定运行压力为3.82mpa,介质温度为450℃。
1 检验检测结果
1.1 宏观检查宏观检查低温过热器爆管情况,爆管裂口位于迎烟气侧,裂口边缘比较粗糙,裂纹附近有明显的蠕变裂纹,裂口呈现出比较典型的长时间过热特征。一处裂口裂纹长×宽约25×4mm,
一处裂口裂纹长×宽约13×7mm,裂纹两端比较粗钝,具体情况如图1所示。
1.2 有效厚度测量用dc2000b型(精度为0.01mm)测厚仪对爆管管段进行测厚,背烟气侧厚度为3.74~3.79mm,迎烟气侧为
3.32~2.13mm,2.13mm为破口边缘厚度,该锅炉运行近6年,管壁磨损小于0.1mm/年,在正常范围。测厚结果见表1。
用外径千分尺测量爆管段外径涨粗5mm,外径涨粗率13%,其他部分管径无明显涨粗。
1.3 化学成分分析对爆管管段进行化学分析,结果见表2。
1.4 硬度测试对爆管管段进行硬度测试,结果见表3。
1.5 金相分析在爆管管段破口附近做现场金相检查,其结果如图2、图3、图4所示。
金相组织(图3)为铁素体+珠光体:珠光体已发生明显球化现象,沿晶界分布颗粒状碳化物。
金相组织(图4)为铁素体+珠光体:珠光体已严重球化,铁素体和沿晶界分布颗粒状碳化物。
2 运行分析
①该锅炉设计煤种发热量为5500~5700卡/公斤,现实际为6000卡/公斤以上,导致锅炉烟温,尤其为过热器段烟温高于设计温度,按原煤种低温过热器段烟温设计温度为580~600℃,实际上现煤种低温过热器段烟温温度为730℃左右。②该锅炉实际运行时经常出现低负荷运行(特别是夏季),此时即使烟温不超,但过热器内蒸
汽流量降低,会使冷却能力变差,同样会引起过热器管壁温度升高。
③该锅炉实际运行时出现过过热器管结焦情况,由于结焦造成烟气通道不畅和形成烟气走廊,必然会加速过热器管壁温度升高,低温过热器爆管集中在左侧部位,更好的说明了此问题。
3 爆管分析
①该爆管管段宏观检查表明,裂口边缘比较粗糙,外壁有氧化层,裂纹附件有明显的蠕变裂纹,管径无明显涨粗,管壁几乎不减薄,爆口较小,呈鼓包状,表现出比较典型的长时间过热特征。
②化学成分分析表明:排除了材质用错的可能性。
③硬度测试表明:由于长时间过热导致珠光体球化和碳化物的聚集,使钢在常温下的硬度(hb)等降低,球化还会加速钢材的蠕变进程。
④金相分析进一步确认了珠光体球化和碳化物的聚集现象,因为只有长时间超温(20g设计温度为480℃以下)才会出现以上现象。
⑤燃烧所用煤种不正确、低负荷运行及过热器管结焦都为过热器管超温运行提供了必要条件。
4 建议及对策
针对以上分析,提出以下建议与对策:
①应合理配煤。近阶段应调整目前锅炉煤种,按该锅炉设计煤种(发热量为5500~5700卡/公斤)提供燃料。
②加强运行管理。对锅炉进行优化燃烧调整试验,对过热器壁温进行在线监视,通过对炉膛出口烟温、过热器温、锅炉负荷、燃烧
氧量、炉膛排烟温度等各种运行参数的在线检测,建立在线优化运行指导系统,确保在主参数合格的前提下,防止再次出现过热器结焦。
③应加强锅炉热工仪表的管理使用,保证所有仪表在合格有效期内,适当增加温度测点(如过热器壁温),以做为运行分析和调整措施的参考。
④爆管是长期超温导致材质劣化的集中反应,在爆管周围一定区域内的其它过热器管,都存在超温导致材质劣化的隐患,一旦条件成熟,随时都会出现再次爆管的可能,因此应及时采取措施,确认该炉低温过热器管状况,以采取相应的对策。
⑤该锅炉没有进行过内部检验,修理后,应同时进行锅炉内部检验,发现和消除其它安全隐患,确保锅炉安全运行。
参考文献:
[1]王金星,刘天模,冯大碧,张力,杨晓明,唐昌发.热电厂锅炉高温过热器管爆管原因[j].机械工程材料,2009(04).
[2]高军,张昕,王欣.高温段过热器爆管情况分析[j].化工机械. 2010(04).
[3]张欣.锅炉省煤器磨损机理分析及管材选取[j].机械管理开发,2009(06).