金004井井喷失控案例详解
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事故原因分析
1、地层流体性质不准,原解释射开层位 为油层,实际射开为气层; 2、地层压力不准,提供的原始地层压力 4.12MPa,井筒中该层位充满清水液柱压 力8.17MPa,射孔井喷,实际射开层位压 力高于提供的原始地层压力。 3、自身对甲方所提供的数据了解程度不 透.
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下一步防范措施
1、施工作业前,认真分析甲方提供的相关资 料,详细了解地层压力情况。合理选择压井 液密度,确保施工安全。 2、要作好风险识别、风险评价和安全预案, 充分识别作业过程中的风险和危害因素。制 定合理施工方案,落实风险防范和控制削减 措施,
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13:00安排当班人员按照空井筒工况进行防 喷演习。 13:20下电缆尾带YD-89枪身进行射孔作业前 准备,资料员观察井口溢流情况. 13:45分射孔队审核数据合格后点火,射开 地层约20秒左右现场井口观察人发现有大量 清水溢出,瞬时溢流已超过井口0.5米,井 涌加大,立即通知射孔队负责人剪断电缆.
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1、按要求安装防喷器及放喷管线,做好井控 工作. 2、井内充满清水后,按射孔批准书射孔. 3、按要求结构,Y421-150mm热采封隔器800 米,伸缩管于80米. φ56/38mm*3米新反馈泵 于850米. 4、抽油杆组合φ19mm,
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施工经过
1、11月19日,某分公司生产办安排修井队上 修金004井,做施工准备; 2、11月23至30日,组织用密度1 g/cm3清水 压井,压井后无外溢,进行了提泵、冲砂、 通井、洗井、座封封隔器、填砂、试吸收性、 挤封候凝、试压、钻灰、冲砂、提封隔器、 试压、通井、洗井工序,准备射孔;
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射孔及井喷经过
12月1日上午12:00射孔队到达现场.射孔前, 跟班干部对现场的防喷器及备用螺栓、放喷 管线,防顶短节、旋塞,防喷单根及简易井 口、钢圈、高压闸门等防喷装置检查完好, 对射孔队配备的电缆剪切钳检查完好,电缆 剪切钳摆放在射孔车车厢后. 12:40由跟班干部安排现场施工人员向井筒 内灌满清水.
金004井井喷失控案例
井下质量安全环保监督站 侯威羽
事故发生的时间: 2006年12月1日13时45
事故发生的地点: 克拉玛依油田J131A区金004井
施工单位: 井下作业分公司小修井队
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基本概况
金004井是2006年9月29日投产,射孔层位 J3q组,射孔井段:224.5-227.5米,227.5230米,合计射开厚度:5.5米,原始地层 压力:4.12MPa,该井于2006年10月6日新井 投注,于10月21日焖开,到目前累积产油3 吨,现要求下返T2K1组。
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完钻日期
2006年 完钻井深(m) /
投产日期
2006年9月29日
人工井底(m) 946.59 补心高(m)
2.45 水泥返高(m) 地面
套管规格(m m)177.8 套管壁厚(m m) 8.05 套管深度(m) 954.9
固静质量及管外漏失情况:14 MPa经过30分钟试压为14 MPa,合格。
内容 正常 目前
层 冲程 冲次 位 (m) (次
/min )
J3
自喷
q
J3
自喷
q
产 产 含水 液油
27 0 100%
3. 0 100% 5
油 套 沉累 压 压 没积
度产 油
0. 0 4
0. 0
3
3
累 备注 积 油 气 比
06.1 0.29
0 目前
工程设计及井控要求
下返T2K1组,挤封原油层J3q组:224.5-227.5, 227.5-230, 射开层位:T2K1组:847-845,833-831.5。 射孔批准书要求:射孔弹型:YD-89 孔密:20孔/m 射孔方式:电缆传输 射孔液:清水
10Leabharlann Baidu
抢险经过
14:05公司应急办接到井喷汇报后,及时上 报,并组织公司应急成员赶到现场。启动分 公司二级应急预案。公司领导及应急成员接 到通知后赶到现场,启动公司一级应急预案 组织抢险. 井口检测,H2S浓度0 PPm.可燃气体73%LEL, 经过检测抢关井口不成功后制定下部抢险方 案。
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17:35吊车配合完成抢座简易井口及高压 闸门,井口被控制,由放喷管线外排,险 情得到控制。 17:40开始观察外排情况,待取样。 12月2日15:20~16:30取样。关井测压, 井口压力1.5MPa。 12月3日13:45现场使用密度1.28g/cm3粘度 45s的 泥浆16.34m3,挤压井成功 。 16:00建立井筒平衡,恢复一级井控。
9
13:46分左右射孔队剪断电缆后井涌演化成 井喷。当班干部立即组织全体人员迅速撤离 井场。井内的射孔枪身及电缆随液柱喷出, 撞击天车滑轮及大钩,枪身下落井场,井内 喷出强大气流。 13:48分现场干部检测H2S浓度0 PPm,组织 人员抢下防喷单根关防喷器。由于井内喷出 的气流大关井没有成功。立即组织停机、停 电,到紧急集合点集合。向公司应急办公室 汇报了井喷情况。
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3、切实做好井控工作。根据油气井本身 情况不同选择不同压力级别的 喷器组合。 按要求试压合格。 4、准备好防喷器辅助工具,加强应急演 练工作。要求现场人员会准确操作防喷 器。 5、加强施工作业过程的安全管理,认真 做好技术交底工作,做好井控的评价工 作。
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汇报完毕
谢谢
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事故原因分析
1、地层流体性质不准,原解释射开层位 为油层,实际射开为气层; 2、地层压力不准,提供的原始地层压力 4.12MPa,井筒中该层位充满清水液柱压 力8.17MPa,射孔井喷,实际射开层位压 力高于提供的原始地层压力。 3、自身对甲方所提供的数据了解程度不 透.
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下一步防范措施
1、施工作业前,认真分析甲方提供的相关资 料,详细了解地层压力情况。合理选择压井 液密度,确保施工安全。 2、要作好风险识别、风险评价和安全预案, 充分识别作业过程中的风险和危害因素。制 定合理施工方案,落实风险防范和控制削减 措施,
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13:00安排当班人员按照空井筒工况进行防 喷演习。 13:20下电缆尾带YD-89枪身进行射孔作业前 准备,资料员观察井口溢流情况. 13:45分射孔队审核数据合格后点火,射开 地层约20秒左右现场井口观察人发现有大量 清水溢出,瞬时溢流已超过井口0.5米,井 涌加大,立即通知射孔队负责人剪断电缆.
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1、按要求安装防喷器及放喷管线,做好井控 工作. 2、井内充满清水后,按射孔批准书射孔. 3、按要求结构,Y421-150mm热采封隔器800 米,伸缩管于80米. φ56/38mm*3米新反馈泵 于850米. 4、抽油杆组合φ19mm,
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施工经过
1、11月19日,某分公司生产办安排修井队上 修金004井,做施工准备; 2、11月23至30日,组织用密度1 g/cm3清水 压井,压井后无外溢,进行了提泵、冲砂、 通井、洗井、座封封隔器、填砂、试吸收性、 挤封候凝、试压、钻灰、冲砂、提封隔器、 试压、通井、洗井工序,准备射孔;
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射孔及井喷经过
12月1日上午12:00射孔队到达现场.射孔前, 跟班干部对现场的防喷器及备用螺栓、放喷 管线,防顶短节、旋塞,防喷单根及简易井 口、钢圈、高压闸门等防喷装置检查完好, 对射孔队配备的电缆剪切钳检查完好,电缆 剪切钳摆放在射孔车车厢后. 12:40由跟班干部安排现场施工人员向井筒 内灌满清水.
金004井井喷失控案例
井下质量安全环保监督站 侯威羽
事故发生的时间: 2006年12月1日13时45
事故发生的地点: 克拉玛依油田J131A区金004井
施工单位: 井下作业分公司小修井队
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基本概况
金004井是2006年9月29日投产,射孔层位 J3q组,射孔井段:224.5-227.5米,227.5230米,合计射开厚度:5.5米,原始地层 压力:4.12MPa,该井于2006年10月6日新井 投注,于10月21日焖开,到目前累积产油3 吨,现要求下返T2K1组。
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完钻日期
2006年 完钻井深(m) /
投产日期
2006年9月29日
人工井底(m) 946.59 补心高(m)
2.45 水泥返高(m) 地面
套管规格(m m)177.8 套管壁厚(m m) 8.05 套管深度(m) 954.9
固静质量及管外漏失情况:14 MPa经过30分钟试压为14 MPa,合格。
内容 正常 目前
层 冲程 冲次 位 (m) (次
/min )
J3
自喷
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J3
自喷
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产 产 含水 液油
27 0 100%
3. 0 100% 5
油 套 沉累 压 压 没积
度产 油
0. 0 4
0. 0
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累 备注 积 油 气 比
06.1 0.29
0 目前
工程设计及井控要求
下返T2K1组,挤封原油层J3q组:224.5-227.5, 227.5-230, 射开层位:T2K1组:847-845,833-831.5。 射孔批准书要求:射孔弹型:YD-89 孔密:20孔/m 射孔方式:电缆传输 射孔液:清水
10Leabharlann Baidu
抢险经过
14:05公司应急办接到井喷汇报后,及时上 报,并组织公司应急成员赶到现场。启动分 公司二级应急预案。公司领导及应急成员接 到通知后赶到现场,启动公司一级应急预案 组织抢险. 井口检测,H2S浓度0 PPm.可燃气体73%LEL, 经过检测抢关井口不成功后制定下部抢险方 案。
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17:35吊车配合完成抢座简易井口及高压 闸门,井口被控制,由放喷管线外排,险 情得到控制。 17:40开始观察外排情况,待取样。 12月2日15:20~16:30取样。关井测压, 井口压力1.5MPa。 12月3日13:45现场使用密度1.28g/cm3粘度 45s的 泥浆16.34m3,挤压井成功 。 16:00建立井筒平衡,恢复一级井控。
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13:46分左右射孔队剪断电缆后井涌演化成 井喷。当班干部立即组织全体人员迅速撤离 井场。井内的射孔枪身及电缆随液柱喷出, 撞击天车滑轮及大钩,枪身下落井场,井内 喷出强大气流。 13:48分现场干部检测H2S浓度0 PPm,组织 人员抢下防喷单根关防喷器。由于井内喷出 的气流大关井没有成功。立即组织停机、停 电,到紧急集合点集合。向公司应急办公室 汇报了井喷情况。
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3、切实做好井控工作。根据油气井本身 情况不同选择不同压力级别的 喷器组合。 按要求试压合格。 4、准备好防喷器辅助工具,加强应急演 练工作。要求现场人员会准确操作防喷 器。 5、加强施工作业过程的安全管理,认真 做好技术交底工作,做好井控的评价工 作。
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汇报完毕
谢谢
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