隧道二次衬砌首件工程施工总结
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沈海复线高速公路漳州段A5合同段
新店隧道二次衬砌首件工程施工总结
中铁十七局集团第六工程有限公司沈海复线高速公路漳州段A5合同段项目经理部
新店隧道二次衬砌首件工程施工总结
一、工程概况
新店隧道右线出口明洞段YK30+593~YK36+603.5段,现有边坡不稳定,地下水位较高,路基边坡已出现多次滑塌,该段表层覆盖薄层的坡积粘性土,洞身处围岩以残坡积土-花岗岩风化层为主,球状风化现象发育。围岩呈碎、裂状松散结构,为软~极软岩,易坍塌,处理不当会出现大坍塌,侧壁经常小坍塌。
二衬首件为右线出口明洞段(右线边仰坡不稳定,出于安全考虑,设计变更先施做明洞,减少边仰坡滑塌对暗洞施工的影响)。
二、施工时间
2011年08月13日开工, 2012年08月21日完工。
三、施工准备
1 .收集完整的施工资料
在正式施工前具备了下列工程资料:
1)围岩量测资料;
2)隧道工程施工图;
3)主要施工机械及其配套设备的技术性能资料;
4)隧道二次衬砌的开工报告。
2.工、料、机准备
1)劳动力组织;
根据实际情况,共投入砼工10名,杂工8名,电工1名,木工3名。
2)材料准备
隧道二次衬砌主要材料一览表
3)机械设备、工具;
二次衬砌施工主要机械设备一览表
3.现场的施工准备情况
1)施工现场的便道已经畅通;
2)根据设计图纸所给定的桩号里程仰拱及边墙施工已经完成,
并达到了设计强度;
3)台车及模板已加固牢固;
4)预留洞室异形模板已经加工完成;
5)预埋管线已经安装定位。
四、施工概述及总结
根据新奥法施工的特点和技术的要求,本段施工二次衬砌时套拱变形速率已经稳定,连续晴天达到10天以上,明洞边坡未出现开裂滑移,且无进一步发展的趋势,能够满足二次衬砌施工的要求。
(一)、施工工艺
二次衬砌施工工艺流程图
(二)、施工方案
采用仰拱先行,衬砌台车先墙后拱法施工;砼集中拌合,砼运输车运输,输送泵浇灌,机械捣固成型。
1、准备工作
首先全面检查隧道中线、高程、断面净空尺寸,各项尺寸已经全部满足设计要求,防水卷材、纵横向排水管、预留预埋洞室模板等已经通过验收,施工用的砼输送泵、振动器、液压衬砌模板台车等已经进行了试运转,设备正常。
为了保证浇筑二衬第一模混凝土安全与质量,项目部对人员与机械设备安排如下:由项目经理李子杰牵头,总工黄勇,副经理侯明中、试验室主任谢富春带队协调处理浇筑具体事宜,试验室、拌和站做好配合比及混凝土供应工作,现场技术员刘杰对混凝土浇筑全程旁站,负责联系混凝土,观察模板变形情况,督促及时振捣。
2、模板施工
采用10.5m液压衬砌台车。衬砌台车结构稳定,尺寸准确且结构简单,装拆移位方便,模板表面光滑,接缝严密,施工缝端头模板安装垂直、牢固。模板台车测量定位准确,将台车移至衬砌部位,调好标高,按隧洞衬砌内轮廓线尺寸调整好模板支撑杆臂。
4、砼拌合运输
砼在洞外的拌合站集中拌合,砼输送车运输,输送泵灌注施工。
5、砼灌筑及捣固
当施工准备工作就绪后,第一板二衬于2011年08月19日10:10分开始施工,22:30分施工完成,施工时间共计12小时20分钟,混凝土共148.5m3,2011年08月21日15:20分开始拆模,21:40完成。施工时首先用砼输送泵压砂浆湿润输送管道,之后泵送砂浆,再进行砼的灌注工作。
砼自模板窗口灌入,由下向上,对称分层,先墙后拱灌筑,每层浇筑厚度为0.5m。两侧高度差小于50cm,输送软管管口至浇筑面垂距控制在1.5m以内,第一板二衬浇注过程连续,没有出现长时间间隔现象,由于二衬转接管的时间较长,14:30-15:10,约有1小时10分钟,在右线右侧形成一道不太明显的施工冷缝。
在砼浇筑过程中,模板、支架等没有发现变形移位现象,封顶处
拱顶预留2m位置未装模板,按从里向外的顺序逐渐封顶,人工振捣密实。
拆模时,能够小心谨慎,没有缺棱掉角现象发生,施工完成后及时对封顶空口进行了修整,并开始进行养护。
二衬砼灌注作业浇筑时间为12小时20分钟,没有因浇筑过快造成跑模、崩模现象。
6、施工参数
(1)严格按照配合比拌和砼。
配合比一览表
五、主要问题处理及施工方法改进
新店隧道右线出口明洞段YK30+593~YK30+603.5段二衬作为本合同段隧道工程的首件工程,该段整体浇筑质量控制较好,混凝土浇筑基本做到内实外光,但边墙与二衬处接头处有比较明显的施工缝。混凝土外表面部分有蜂窝,内表面拱墙内侧(台阶以下)有少量蜂窝出现(主要是由气泡形成的),其它部分密实光滑。
除个别开窗封口处出现较轻微的模板缝外,没有其它痕迹。混凝土整体颜色均匀一致,轮廓清晰,光洁明亮,总体外观质量较好,但部分存在修饰痕迹。
1、施工中出现的问题:
①二衬与矮边墙的连接有比较明显的施工缝,可采用事先在台车与矮边墙接头处涂抹水泥砂浆的方式改进;
②第1板二衬浇筑过程中,第6车砼因浇筑速度较快,出现挡头模鼓涨现象,现场及时调整浇筑速度,鼓涨问题有效解决;
③现场浇筑时天气温度较高,工人分两班,一班负责振捣,一班负责观察模板,轮流倒班,工人数量略显不足,现场提供防暑降温药品供有需要的工人使用;
2、缺陷分析:
蜂窝形成的原因:
①混凝土坍落度较大,很难将水分完全赶出而产生气泡;
②欠振,漏振;
施工冷缝
①浇筑间隔时间长;
3、经验总结:
①、加强施工过程控制,提高振捣质量,防止漏、欠、过振;
②、加强混凝土坍落度的控制,混凝土坍落度边墙部位宜控制在
170~180mm、拱部控制在150~170mm较为合适;
③、浇筑速度台车下部每车(8方)在40~50分钟浇筑完较为合
适,台车上部每车(8方)在20~30分钟浇筑完较为合适;
④、浇筑过程混凝土供应要及时,间隔时间不能太长。
⑤、个别模板接缝处不平顺,需进行模板处理。
⑥、提高换管速度,消除施工冷缝。