运输事故案例

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事故经过:
由于绞车咬绳严重,武某一个人拉不动,就叫上进来取阻车 器的师某帮忙一块拉绳。当两人离开绞车约5米左右时,听见白 某叫了一声,武某和师某回头发现白某跌在绞车上,钢丝绳把 白某的左脚部套住,左腿根部卡在护绳板和绞车滚筒之间。师 某立即停了电,马上向跟班队长韩某汇报,韩某向矿调度室进 行了汇报 ,同时组织施救。18时40分将受重伤的白某送往医院 进行抢救,经抢救无效,白某于2010年8月30日上午11时25分 死亡。
2、绞车运行过程中,无安全员现场跟班检查,也无煤矿安 全管理人员监督检查,现场操作人员安全意识不强,自保互保 能力差,煤矿对职工安全培训教育不够,是造成本次事故的重 要原因。
强化绞车管理的五项措施:
1、强化安全教育培训,规范员工操作行为;合理运输工艺 工序流程,确保员工上标准岗,干标准活。
2、强化运输安全监管,严厉打击运输违章指挥、违规作业, 坚决杜绝“三违”现象的发生。
5、小绞车必须进行编码管理,必须由专人负责包机,包 机人每天必须对钢丝绳及绞车完好状况进行一次检查,对不 符合完好标准的绞车立即停止使用。
事故直接原因:
第三部绞车在送空绳时,由于速度大于第二部绞车 的进绳速度,造成第三部绞车钢丝绳未及时送出而形 成绳圈。重新盘绳时,钢丝绳圈卡在绞车护绳板上, 绞车司机白某在未停止绞车运行的情况下,用左脚往 护绳板里踢绳圈被绳圈套住卷入滚筒与护绳板之间, 是造成本次事故的直接原因。
事故间接原因:
1、准备队安全管理松懈,规章制度执行不严,当绞车因抖 绳出现wenku.baidu.com圈等异常情况时,操作人员未按照安全技术措施的规 定停车进行处理,也未向现场领导进行汇报,违规操作是造成 本次事故的重要原因。
事故经过:
2010年8月29日14时准备队队长庞某主持召开二班班前会,班前 会安排的主要工作是往301盘区8101工作面转运支架。之后,准备队 当班8人相继入井。到了工作地点后,副队长韩某安排当班分工,分别 每两人一部绞车,其中白某、武某负责第三部绞车。
第一台支架送到工作面后,开始退钢丝绳,准备运第二台支架,在 第三部绞车工作的白某和武某由三部绞车向二部绞车送空绳钩头,约 16时50分钩头送至80米左右时,白国强发现绞车滚筒上出现绳圈(抖 绳),立即向二部绞车发出停车信号。在绞车停下后,白某和武某重 新整理抖落的钢丝绳,白某开绞车,武某整理钢丝绳。
3、小绞车司机必须持证上岗,绞车司机必须严格按照工艺 工序进行操作,严禁非专职人员操作;绞车司机操作时必须在 护绳板后操作,严禁在绞车侧面或出绳侧操作,严禁一边开, 一边处理爬绳,严禁人力逼绳,严禁不带电放飞车。
强化绞车管理的五项措施:
4、加强小绞车的安全管理,要求绞车必须保持完好。护 绳板不松动,不变形,安全可靠;安全防护罩安装牢固可靠; 钢丝绳无弯折、无硬伤、无打结、无严重锈蚀、断丝不超限; 钢丝绳要排列整齐,无严重爬绳、咬绳现象;声光信号必须 齐全可靠。
小峪煤矿“8·29”运输事故案例
生产技术部
2010年8月29日16时50分,大同煤矿 集团朔煤公司小峪煤矿301盘区5101巷第 三部绞车处发生一起运输事故,造成1人死 亡。
事故地点概况:
小峪煤矿综采三队南II盘区4802回采工作面已回采 完毕,计划搬到301盘区8101工作面,准备区负责搬 家过程中的设备运输及部分出场设备的运输。301盘 区5101巷全长1060米,为8101工作面回风顺槽,全 巷布置对拉绞车四部,绞车型号JD-I.6型调度绞车, 事故发生在第三部绞车处。
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