井下作业典型事故案例分析(二)概要

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井下作业典型事故案例分析(二)

二OO七年一月

目录

一、××井挤水泥固油管事故

二、××井套铣筒卡钻事故

三、××井试井钢丝及油管落井事故

四、××井深井泵衬套落井事故

五、××井铅模卡钻事故

六、××井管串喷出地面事故

七、××井铣锥除垢卡钻事故

八、维修检泵井返工案例剖析

××井活塞通不过封隔器检泵返工案例

××井管式泵倒下返工案例

××井油管漏失返工案例

××井抽油杆被磁化返工案例

九、作业现场着火案例剖析

案例一:××井静电引起着火案例

案例二:××井清蜡剂着火案例

一、某井挤水泥固油管事故

某井为光油管挤水泥钻具,作业队按设计要求替完水泥浆后

即开始挤,最高压力达25MPa,挤完后上提管串欲反洗井就已卡死,此时,从配水泥浆起时未超过水泥浆的初凝时间(初凝时间

为1小时25分,作业用的水和水泥均合格)。

<一>、原因分析

高压下挤水泥会缩短水泥初凝时间,泵压25MPa加液柱压力16MPa,则作用于井底的压力为41MPa之多,再加温度高,水质变化,水泥浆初凝时间缩短一半多。

附:压力变化对水泥初凝时间的影响表。

压力变化对水泥初凝时间的影响表

压力(MPa)初凝时间

10 比一个大气压时缩短10%

20 比一个大气压时缩短15~20%

30 比一个大气压时缩短35~40%

40 比一个大气压时缩短45~50%

50 比一个大气压时缩短55~60%

说明:适用于0.1MPa时初凝时间为 1.30小时条件

此外,打水泥固死油管的事故原因有五:

一是整个作业过程因设备或生产组织不当致使作业时间超过

水泥浆的初凝时间;

二是井下管串因故脱落造成落井油管固死;

三是套管破损光油管挤水泥时水泥浆上返进入破漏段;

四是带上封挤水泥时因管外串通或下带直嘴孔径过大,故嘴

损压力小致使封隔器座封不严导致水泥浆上串到封隔器以上;

五是油管本身有破裂之处造成液体分流加之油管未起出水

泥浆外。

本井属第六种原因,既当地面加压25MPa时,井底压力相当于41MPa,故水泥浆初凝时间缩短55%左右,加之井下管串未提

出水泥面,故而造成水泥固死油管的事故。

<二>、预防措施

预防此类事故的发生:

1、参考在施工井的温度和施工压力条件下水泥浆的初凝、终凝时间数据;

2、要保证施工用设备完好运转;

3、要做好施工准备、反洗井前的施工时间不得超过水泥浆初凝时间的70%;

4、在反洗井前及时上提井下管串至预计水泥面以上;

5、要在下钻过程中随时观察指重表并要在挤水泥施工前试提井下管串校核、对比悬重;

6、要在光油管挤封井上先套管找漏证实套管完好程度,防止水泥浆上移而固死油管;

7、在单上封的井施工要保证封隔器座封完好;

8、在多层井挤水泥前要有验串资料;

9、下入井的油管要完好无损

二、××井套铣筒卡钻事故

<一>、基本数据

人工井底1647.82m ,射孔段Y9:1561.0-1563.0m 。

<二>、事故过程

1、根据地质方案要求该井上修进行解堵除垢作业。

2、用三牙轮钻头除垢时一个牙轮落井,用一把抓打捞,起出

打捞钻具发现落物未捞上,一把抓八个爪子全部弯曲。

3、用套铣筒钻磨除垢进尺

5.56m ,在接单根时大绳跳槽循环

中断,垢粒沉积套铣筒卡死。<三>、事故发生的原因分析

在接单根过程中由于大绳跳槽不能及时循环导致卡钻,大绳

整改后上提480KN 活动解卡无效,400型水泥车憋压40Mpa 循环长31616.0m

1618.0m 替入水泥

上返位置

××井挤水泥固油管事故

斜尖××井套铣筒卡钻事故

套补距 3.10m

套铣下的垢套管结垢

Y9 1561.0m

1563.0m

1515.6m

人工井底1647.82m

不通,垢粒沉积套铣筒外围填充堵死,将套铣筒卡死。

<四>、防范措施:

1、套铣筒在套铣过程中,水质要清洁,钻压不可过大,停止

循环时要洗井至少一周待井水质清洁后方可停泵。

2、除垢时应选用铣锥、磨鞋等,不宜选用套铣筒除垢。

3、接单根时准备工作要充分,动作要迅速。

三、××井试井钢丝及油管落井事故

<一>、基本数据

人工井底1858.80m,射孔段Y9:1784.0-1792.0m,1796.0-1802.0m。

<二>、事故过程

1、修井队接到检串方案后上修施工,起出原注水钻具时,发

现下配水器上接头带出来,其余掉入井内。

2、下捞矛捞上之后,上提至980m时,发现卡钻,经活动解卡,未成功,上提最大拉力24t。

3、倒扣发现下部活动,起出后发现距井口 2.5M处脱扣,后对扣三次,发现公扣磨损破坏严重,后来把井口2m处冲洗干净,发现有试井钢丝。

至此,造成了该井井内落物为:(1)、试井Φ2mm钢丝1580m+Φ44mm流量计一台(长约 1.5m)。(2)、Φ44mm捞矛1个(长

1.63m)+短节1个+Φ62mm平扣油管102根(长963.06m)。

<三>、事故发生的原因分析

作业队上修时,不知井内掉入试井钢丝,起钻过程中不谨慎,

致使部分管柱落井。在进行打捞工作中,盲目下入了捞矛打捞,

钻具下的过深,钢丝窜入工具上部,致使起钻遇卡。

<四>、防范措施:

1、井内有测井钢丝、电缆绳或抽汲绳之类落物时,打捞过程

中必须小心谨慎,不能用钻具将绳类落物重压或顿压,避免将绳

压成绳团,给打捞工作带来困难。

2、钻具不能下的过深,到预计鱼顶位置时,每次下入10-20m,要试捞1次。避免绳类窜入工具以上,造成卡钻事故。工具上部

还要带有盖帽,防止绳类上窜。

3、在制作打捞工具时,如外钩等工具,要根据不同落物形状,在制作上要特别仔细。

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