20XX年中控室个人工作总结
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20XX年中控室个人工作总结
篇一:中控室工(:20XX年中控室个人工作总结)作总结
中控室1、生产运行情况及主要技术指标对比:项目4月份3月份对比情况生料产量22.620.4↑2.2生料磨台时491.2515.3↓14.1熟料产量14.3112.74↑1.57熟料台时217227.13↓10.13水泥产量17.818.6↓0.8Pc32.5水泥混合材掺入量35.86%34.58%↑1.28%Po42.5水泥混合材掺入量16.18%13.8%↑2.38%Pc32.5水泥综合电耗70.78度73度↓2.22度Po42.5水泥综合电耗85.28度83度↑2.28度标煤耗113.1109.63.5熟料综合电耗59.97度61.1度1.13度二、四月份生产运行分析及存在问题:四月份生产上磨窑各项产质量技术指标上同比3月份都有一定的提高,大窑产量每月稳步提升,运转率达到98.1%,产量及运转率都是自投产以来的最高值。窑尾经喷煤管技改后,分解炉积料问题得到较好的改善,但距离公司的达产达标仍有一定的差距,分析原因主要存在以下几个方面的问题:(一)。系统风量问题,要进一步提高产量,需对系统漏风检查整改处理。(二)熟料及水泥质量技术指标方面有待进一步提高。(1)生料成分波动较大影响窑内煅烧。(2)设备工艺影响:煤粉转子称断煤问题影响大窑热工制度的稳定。,给大窑的产质量方面及长期稳定运行带来了较大的影响。(3)操作员水平有待进一步提高。在工况出现变化时应变能力不足。(三)
混合材参入量仍然较低。四月份3.25水泥混合材参入量35.86%,4.25水泥混合材参入量16.18%,与集团下达的指标(3.25水泥38%、4.25水泥18%)仍有一定的差距,。因此,需进一步提高熟料的易磨性、选用合理的混合材优化配料方案、现场粉磨设备优化技改,来尽可能的提高混合材参入量降低生产成本。三、下一步五月份主要工作:1、保证大窑开窑后的长期稳定运转,完成总部下达的生产各项任务指标,生产熟料17万吨,水泥17.8万吨。2、优化大窑工艺,研究方案,稳定质量的前提下不断提高大窑产量。3、进一步加强对耐火材料的库存管理工作。4、加强对生料、烧成现场系统的检查,解决系统漏风问题。
5、。加强对水泥磨工艺技能的摸索学习,进一步提高出磨水泥的产质量。
6、加强对高温季节来临前设备及人员安全的培训工作。预防人员中暑、设备高温跳停等各类事故。
7、加强中控操作员的队伍建设,进行加强质量意识、成本及环保意识提高中控工艺技能理论培训,杜绝工艺事故的发生,确保大窑长期稳定运行。
篇二:中控室实习心得-
中控室轮岗实习心得
七月中旬,我们正式入职,成为白龙港污水处理厂的一名员工。按照厂里有关领导的安排,我们进行了为期一年的轮岗实习。与此同时,集团和公司精心为我们组织了相关培训。我们十四个人分成了三组,分别在五个部门轮岗。中控室作为我们小组第一个轮岗部门。在中控室,让我感受颇深。依然记得六月十八号,我们新员工见面会,第一
次参观白龙港污水处理厂,当时只是走进去第一次看了一眼,然后一个多月后在此轮岗。
中控室是全厂运行的一切数据和设备状态的集中体系,它根据各厂的情况要求进行监控或者监控加操作,保证水质达标排放,并协调各部门的运作。它就像人体的大脑一样,指挥身体的各个器官运转,维持我们整个机体平衡。想到这里,感觉中控室里面的学问很多,需要我们仔细钻研,在同事的带领下,我们学会了很多,也对污水处理厂的整体工艺流程得到充分认识,从理论上对污水处理工艺流程有了大致轮廓。
在二楼会议室旁边就是我们中控室,一间狭小的办公地方,里面有八台电脑,二十四小时不停工作,人员分成两班,不断的实时监控。虽然办公地方很小,但是小小麻雀,五脏俱全。整个厂区的流程和设备都在这里呈现。由上海电气自动化公司设计的软件,整个工艺流程分为两大部分---污水工艺和污泥工艺。在轮岗过程中,老师给我们做了为期两个星期的培训,并在每天定时间为我们讲解,同时又在做着本职工作,让我们看他们的实际操作流程。这样既有理论,又有实践,让我们看到了污水处理工艺的自动化,不再向以前那样,人工去排查各种隐患,这样的效率让我们更加认识到知识的重要性。
首先,在污水处理工艺中,我们整个厂区进水分为两条线路,中线进水和南线进水。每个进水都有一个提升泵站,用来提升水的重力势能。考虑到污水流程较远,所以要通过泵来使水流向更远的处理设备。水提升后,被输送到调配井。该厂从04年开始扩建,有高效沉淀池,
生物处理池,也就是所谓的aao工艺,是目前最流行的工艺流程。由于其处理量大,效率高,被广泛使用。生物处理池,有好多设备,包括厌氧、好氧、缺氧池,这样的循环池使得生物处理效率大大提高。污水与回流污泥先进入厌氧池中完全混合,经一定时间的厌氧分解,去除部分Bod,部分含氮化合物转化为n2(反硝化)而释放,回流污泥中的聚磷微生物释放磷,满足细菌对磷的需求。然后污水进入缺氧区,此时,反硝化细菌将含氮有机物分解为n2。剩余的污泥进入沉淀池,分离后以富磷污泥的形式从系统中排除。
另外一个系统是污泥系统。也就是污水处理后产物,用来处理污泥。污泥有消化,干化,焚烧等工艺。在厂的西边,有八个罐,特别显眼。那就是污泥的厌氧消化,用来产生沼气,实现了资源的回收再利用。这在小厂是不常见的。污泥分为初沉污泥,化学污泥,剩余污泥,跟污水处理相似,先经过脱水等使得污泥的含水率大大降低,体积缩小了,有利于后续的运输和填埋焚烧。
在了解了工艺流程的过程中,我们也学到了制图方法,为我们以后除臭工艺奠定了良好的理论基础。至少我们知道那个区会产生硫化氢,有利于针对性去处理。
虽然在中控室的轮岗时间很短,但是学到了整个厂区的精华知识。这些理论知识使我们以后轮岗车间的奠定了基础。
20XX.08.15
白龙港污水处理厂中控室
篇三:20XX年度工作总结