套管修补工艺技术

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套管修补工艺技术

[摘要]油田每年都有一定数量的套损井,这些井直接影响油水井的正常生产,甚至导致油井的报废。本文分析了滨182-斜10井套管破损情况,介绍了波纹管和悬挂衬管套管补贴技术及其现场应用。应用结果表明,该技术施工简便、使用安全、效果显著,在套损井治理工作中具有较好的推广应用前景。

[关键词]套管破损套管贴补波纹管井下电视井壁修整悬挂衬管

中图分类号:tg333.2 文献标识码:a 文章编号:1009-914x (2013)08-168-01

滨182-斜10井是1口未投产的新井,邻井钻井施工时将其碰伤,致使该井无法进行正常的采油作业,如不采取合理的补救措施将面临报废,造成极大的经济损失。为了挽救该井,我们先后进行了2次套管贴补施工,取得了良好的效果。

1 滨182-斜10井基本情况

滨182-斜10井是滨南油田的一口定向井,位于济阳凹馅利津洼陷带西坡滨182-斜8断块。该井设计井深2480.00m。一开使用ф311.2mm钻头钻至187.00m,ф273.1mm,表层套管下至185.40m;二开用ф215.9mm钻头钻至2617.00m,ф139.7mm油层套管下至2613.94m,固井水泥返高1884m,固井质量合格。该井完井后,被同台井滨182-斜11井在2开钻进中碰伤。发现情况后,首先下入尖刮刀钻头通井、φ120mm铣锥修整井壁。井壁修整完后,下入井

下电视,显示在1400.00~1401.60m套管出现破裂变形,无法进行采油作业,对套管实施第一次修补。在随后的采油作业中,因操作失误,将补贴段损坏,又进行了第二次贴补。

2 套管贴补技术

2.1 机械式波纹管贴补技术

2.1.1 技术特点

(1)停井时间短,补贴材料无腐蚀,不用采取压井和防腐措施。(2)在实施补贴修复作业时,对已完井的储层可采取很好的保护措施,避免储层受到伤害。

(3)套管修复后井径变化很小,不会影响以后的起下生产管柱及电泵作业。

(4)用修井机就能完成套管修复作业,节省钻机作业费用。

2.1.2 现场施工

根据现场情况,滨182-斜10井开始实施套管贴补。首先下入φ120mm铣锥修整井壁,在1400~1400.6m遇阻。经过在本井段上下10m内反复刮削井壁及大排量洗井,井眼无阻卡现象。井壁修整完后,下入井下电视,显示φ116.54mm套管在1400.00~1401.60m出现破损,工程现场决定采用φ122mm铣锥再次修整井壁,1400~1400.6m又遇阻卡,反复铣修并大排量洗井后,井眼畅通。反复铣修的目的是确保井壁的规整与平滑,以利于波纹管紧密涨封至套管壁上。

井壁修整工作完成后,开始实施波纹管补贴,补贴井段1398.21~

1403.13m,内径φ116.54mm。用吊卡提起波纹管,取下井口盖板,边涂抹树脂边下放波纹管。贴补工具与波纹管连接后油管将其下至设计深度,连接地面打压管线进行打压补贴。修补工具锚定定位,泵开始工作,打压时泵压要平稳,流量控制在40l/min以内,压力稳定在16~20mpa时,清水进入活塞筒推动活塞带动膨胀器从底部开始逐步向上膨胀,膨胀器上行时将波纹管紧紧地挤压在套管内壁上。膨胀器上行泵压下降,继续打压,压力升至25mpa后稳压1min 压力不降,活塞行程完毕,说明波纹管已膨胀,再放压。然后上提钻具1.5m钻具,至负荷增加20~40kn,进行下一行程的打压补贴,重复上述打压过程,直至上提钻具无负荷,膨胀贴补完毕。起出补贴管柱(边起边灌满压井液),候凝24h。水力补贴工具在井下工作情况示意图。(见图1)

候凝时间结束后试压,清水打压15mpa,30min压力不降。下入套管通井,φ114mm钻头顺利通过φ116.54mm*(1398.21~

1403.13m)补贴段至灰面,无遇阻现象。套管贴补成功。

滨182-斜10井波纹管贴补管柱结构示意图见(图2)。

2.2 悬挂衬管固井贴补技术

滨182-斜10井第一次贴补作业成功后,因采油作业时操作失误,油管笔尖和铅印在1400.56m遇阻,试压15mpa,5min降至13.5mpa,判断原补贴段变形破裂,决定采用悬挂衬管固井套管贴补技术进行第2次修补。施工时先用铣锥和整形技术恢复原补贴段通径,在1420m处打桥塞,然后下入悬挂器下衬管悬挂固井实现对漏失井段

进行封堵,候凝48小时后钻水泥塞,最后进行全井试压,试压合格后空井筒完井。其具体施工过程如下:

(1)安装立井架,按标准安装防喷器。

(2)下入“φ73mm×9.19mme正扣钻杆+安全接头+铅模”,打印套损情况。

(3)下入“φ73mm×9.19mme正扣钻杆+安全接头+φ73mm×2m

引杆铣锥”修套打通套损井段。4次套修套作业,每趟钻按照从小到大的顺序更换下入φ114mm、φ118mm和φ120mm的铣锥,试探是通道否打开。

(4)下入φ114mm加固管,检验能否通过1398~1405m。

(5)将注灰管柱下至1430m打水泥塞,然后上提至1410m反洗井,洗出多余水泥,再上提100m候凝48h,试压后,起出注灰管柱,下入φ116mm磨鞋钻水泥塞至1415m。

(6)将“φ73mm×9.19mme正扣钻杆+套管悬挂器+φ114mm衬管×30m”下至1385~1415m,注水泥1.5m3。上提100m反循环洗井,根据泵压情况挤水泥0.8~1m3,泵压升至10~15mpa后,候凝48h。(7)下入“φ73mm×9.19mme正扣钻杆(带有φ95mm磨鞋)”,钻水泥塞至1415m。清水打压15mpa,30min压降为0mpa,试压合格。

(8)下入“φ73mm×9.19 mme正扣钻杆+φ73mm×5.51mm油管+φ95mm×2m通径规”,通井至2597m的人工井底,无阻卡现象。

补贴作业完成后,进行全井试压,加压15mpa,稳压30min,压

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