泡沫排水采气技术研究

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泡沫排水采气技术研究

摘要:现阶段,排水采气技术体系主要包括电潜泵、柱塞、气举等技术。与

其他技术相比,泡沫排水采气技术具有操作简单、适应性广、成本低廉等优点,

近年来受到国内外的广泛关注。泡沫排水采气技术的核心是配制和筛选合适的起

泡剂,以达到高产和高采收率,实现气田高效开发的目的。

关键词:天然气;泡沫排水采气;起泡剂;筛选;

天然气作为一种环保清洁的能源,在经济社会发展和建设生态文明社会中发

挥着积极的作用,对天然气的需求将会越来越大。作为一种不可再生资源,如何

实现天然气的高效开采显得尤为重要。排水采气是提高天然气采收率的重要措施。目前,电潜泵、柱塞、气举等技术广泛应用于排水采气技术中。与其他技术相比,泡沫排水采气技术具有操作简单、适应性广、成本低廉等优点,对泡沫排水采

气技术进行了研究,重点分析了起泡剂的筛选和评价。

一、泡沫排水采气现状及问题分析

目前国内外气田排水采气措施多样化,应用广泛的排水采气工艺是泡沫排水

采气。对比分析苏东区块不同排水采气措施的经济效益,初期投入柱塞效益高,

但大部分新井,由于产能高需要节流器生产,泡排作为措施连续生产过渡阶段的

辅助排水采气措施必不可少。泡排排水采气效果差主要体现在三个方面:(1)

不关井只在油套环空中加注泡排剂效果较差;(2)管线压力高(压缩机停机/

下古管线流程)的井泡排效果差;(3)关井油压恢复程度低的井泡排效果差。

二、影响天然气排水采气技术的主要因素及优化措施分析

1.影响因素分析。将排水采气技术应用在天然气井,会受到多项因素的影响,主要包括如下几项:水质因素。在排水采气技术应用过程中,水质是一项关键性

影响因素,如果水质较差,会对开采工作产生直接影响。但是在大部分天然气井中,受到水质问题的影响,导致排水工作难度较大,在排水采气期间水质不达标

问题较为严重,水中存在较多杂质,会对井下排水产生造成不利影响,导致天然

气井排水效果下降,不利于开采工作顺利实施。注水模式因素。在天然气井开采

过程中,为了保证开采效率,对于开采技术的要求不断提升,传统的注水模式难

以取得良好效果,存在着供能不足、效率较低等问题,所以需要做好注水模式的

优化,但是当前部分油田中采用的注水模式不合理,排水采气技术选择不科学,

使得天然气井开采效率较低。测试因素。在天然气井开发过程中,排水采气技术

是否能够达到效果,直接影响天然气井开发最终效果,所以需要做好排水采气技

术的测试工作,为后续具体应用提供数据支持,但是部分天然气井的前期测试工

作中,测试缺乏管理,导致测试结果与实际情况不符,使得后续的排水采气效果

不足,需要进一步加强排水采气技术前期测试优化。

2.优化措施。结合排水采气技术在应用过程中受到的影响,技术优化可以采

用如下几项措施:强化水质管理。在排水采气技术应用过程中,为了提升采气效

率与质量,需要做好注水水质管理工作,不然会对排水采气效率产生直接影响。

在天然气井开采深度逐渐提升的背景下,开采难度不断提升,为了确保天然气井

开发效果,需要加强水质管理,合理处理多样化、复杂化的水质。例如,可以采

用井底水处理罐反冲洗变频调速技术,通过变频调速、自动化技术的优势,能够

高效处理井底水,避免对天然气井开采产生负面影响。在该技术应用过程中,需

要确保冲洗水泵操作规范性,需要在提升水泵运行速度控制能力,能够提升排水

采气效果,减少天然气井复杂环境对于采气的影响,是排水采气技术应用的有效

优化措施。优化排水采气模式。天然气井中排水采气技术水受到模式的影响,所

以需要结合天然气井的实际情况,做好排水采气模式的优化。在排水采气模式中,需要采用许多机械设备,设备参数、运行情况等会对技术效果产生直接影响,所

以需要加强对机械设备的调整,明确排水仪器设备的基本特点,对设备功率、排

量等技术参数进行全面优化,按照天然气井的特点对技术参数进行调整,促进离

心泵运行效率提升;往复泵作为排水采气期间的重要基础设施,其运行效率会受

到泵阀的影响,所以需要做好整体系统的优化,可以对注水输送管线、往复泵进

行优化与整合,确保其能够具有充足的动力,结合运行参数的准确计算,能够使

得系统运行效果提升,实现对排水采气模式的优化,实现提升排水采气工作效率

的目标。做好测试工作。为了提升前期排水采气测试效果,需要做好测试工作的

管理,同时对测试系统以及相关技术进行创新,比如可以采用智能化技术,通过

智能化技术对测试系统进行完善与优化,并丰富测试系统功能,测试系统中需要

包括井下测试、地面注水测试等,可以获取更加全面的测试信息,实现对测试信

息的高效化传递。在地面注水测试系统中,利用智能技术对信息与数据进行采集,确保测试系统运行连续性,可以得到更加准确的测试结果,全面提升测试效率,

使其满足天然气井排水采气工艺的实施需求,通过开展科学的前期测试工作,能

够有效促进后期排水采气工艺落实。

三、高效泡排技术路线

1.节流器生产井积液优先打捞节流器。节流器是影响气井泡排效果的主要因素,气井积液后,应优先打捞节流器再开展泡排措施。以某为例,该井在节流器

生产阶段积液,开展泡排措施效果不明显,当节流器打捞后,气井产量由0.1x

104m3/d提升至0.7x104m3/d,开展泡排措施效果较好。

2.泡排适应性选井。关井期间油压恢复的气井泡排措施适应性好;关井后油

压不恢复的气井泡排措施不适应。以某井为例,该井生产时套压波动上升,关井

后油压恢复至与套压持平,开展泡排措施效果明显,井生产时套压恒值不变,关

井后油压不恢复,开展泡排措施无效。

3.加注途径制定。由于套管加注仅适用于套压上升初期、产量较大、环空

液面深度不超过200m的气井,该类井在水气比高的区块较少。因此主推油管加

注泡排剂,通过关井使泡排剂直接与油管液面接触,生成泡沫,排出井筒积液。(1)油管加注井以某井为例,该井积液生产时间较长,且关井后油套压差较大,开展油管加注泡排剂效果明显。(2)套管加注井以井为例,该井套压波动幅度大,且产量为1.2x104m3/d,大于临界携泡流量0.5x104m3/d,在

套压初升期,套管加注泡排剂,效果明显。

4.关井时间制定。(1)关井时间1天以内该类井积液量较少、产量高,关

井1天内油压可恢复与套压持平,产量一般大于0.5x104m3/d(临界携泡

流量),考虑到提高气井开井时率及泡排剂流人井底时间,关井时间控制在1天

以内。(2)关井时间1天以上该类井积液量较少、产量高,关井1天内油压可

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