备自投试验报告定稿版

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备自投原理与试验(论文正文)

备自投原理与试验(论文正文)

目录前言 (1)1 备自投装置的基本原理和概念 (1)2 备自投常用的自投方式 (1)3变电站常用的备自投方式 (3)4 备自投的动作过程 (3)4.1 高压进线暗备用高压分段开关备自投方式 (4)4.2变压器暗备用低压分段备自投方式 (5)5 备自投动作遵循的基本原则 (7)6 备自投的基本运行原则 (7)7 备自投装置的试验方法和方案 (7)7.1安全措施 (7)7.2 试验方法及具体步骤: (8)8 结束语 (9)参考文献 (10)前言随着经济的快速发展,用户对负荷不间断供电的要求也不断提高。

为了实现不间断供电的可靠性,缩短故障停电时间,减少经济损失。

在二次系统中装设备用电源自动投入装置,成为一种趋势。

为了保证备用电源自动投入装置的正常工作,充分了解微机备自投装置的使用方法和做好设备正常运行前的检测与调试,就变得尤为重要。

1 备自投装置的基本原理和概念(1)备自投装置全称备用电源自动投入装置,是当工作电源因故障跳闸后,自动迅速地将备用电源投入的一种自动装置。

装置采用交流不间断采样方式采集到信号后实时进行傅立叶法计算,能精确判断电源状态,并实施延时切换电源。

备自投具有在线运行状态监视功能,可观察各输入电气量、开关量、定值等信息,其有可靠的软硬件看门狗功能和事件记录功能,产品在不同的电压等级如110kV、35kV、10kV系统的供配电回路中使用时需要设定不同的电气参数。

在选择备自投功能时则一定不可以投入低电压保护,以免冲突引起拒动或误动。

由于在现代电力系统中广泛使用了微机线路备自投保护装置,使得不间断供电的需求有了更加可靠的保证,在电力自动化的进程中发挥了不小的作用。

(2)工作电源:用于正常运行时给负荷或母线供电的电源。

(3)备用电源:投入后给失电的负荷或母线恢复供电的电源。

2 备自投常用的自投方式(1)变压器备自投方式:两台变压器一台工作、一台备用,当工作变压器故障跳闸,母线失去电压时,备自投动作将备用变压器自动投入如图①所示:(2)母联(分段)备自投方式:两段母线正常时均投入,分段断路器断开,两段母线互为备投;当其中一段母线因电源进线故障跳闸造成母线失去电压是,备自投动作将分段断路器自动投入。

0.4kV备自投试验报告

0.4kV备自投试验报告

公用0.4kV 备自投试验报告一.概述张河湾公用0.4k 备用电源自投装置(以下简称装置),型号:VWDD-1Z 。

主要用于进线开关相互自投以及进线开关与母联开关之间自投,用于0.4kV 供配电系统,直流电源操作。

装置设立六个独立的操作回路分别对应于:1QF 、2QF 、3QF 、4QF 、5QF 、6QF 。

装置电源交直流通用,信号电压直接取400V 一次电压。

1.1一次系统接线如下图: I 1DL1I 1*2DL PT I 22I 2*3DL1#进线2#进线PT 1PT 1MPT 2M I段母线II段母线1.2系统运行方式: ■ 1#进线带两段母线,1DL 、3DL 在合位,2DL 在分位,称运行方式1。

■ 2#进线带两段母线,2DL 、3DL 在合位,1DL 在分位,称运行方式2。

■ 两段母线分列运行,1DL 、2DL 在合位,3DL 在分位,称运行方式3和4。

一、 自投原理2.1 自投方式1▲1#进线设为主进线,2#进线为备用进线系统运行在方式1,即1DL 、3DL 在合位,2DL 在分位。

当1#进线电源因故障或其他原因被断开后,2#进线作为备用电源自动投入,且只允许动作一次,称为自投方式1。

系统方式1运行时,若1DL因保护动作跳闸或开关偷跳,装置重合1DL且仅重合一次,实现重合闸功能。

在2DL自投后正常运行中,若1#进线电压恢复正常后,装置将自动恢复到1#进线带母线运行,实现自恢复功能。

启动(充电)条件:■I母线、II母线均三相有压,UX2有压■1DL、3DL在合位,2DL在分位,经延时装置启动。

闭锁(放电)条件:■UX2无压■2DL合位■手跳1DL■其他外部闭锁信号动作过程:■2DL自投装置启动(充电)完成后,若检测到I母线、II母线均无压,UX1无压,I1无流,则延时t2,跳开1DL,装置确认1DL跳开,UX1无压,UX2有压,I母线、II母线均无压,则合2DL。

■1DL重合装置启动(充电)完成后,若检测到I母线、II母线均无压,UX1有压,1DL在分位,并且整定控制字SW3设为允许后,重合1DL且仅重合一次。

10kV、0.4kV备自投试验方案设计

10kV、0.4kV备自投试验方案设计

编号:YD-201510kV、0.4kV备自投试验方案批准:审核:编制:编制单位:设备管理部2015年04月01日(本件共17页)技术文件处理签编号:HPC-YD-2015 日期:2015-04-0110kV、0.4kV备自投试验方案一试验目的:1检查10kV厂用I至W段在主电源消失情况下,备用电源自动投入功能是否正确,备自投装置是否可靠,二次回路是否正确。

2检查10KV备自投装置与0.4kV系统备自投装置动作时间配合是否恰当。

二试验方案:1试验前检查:1.1 核对10kV I〜W备自投装置定值与定值单一致。

1.2 核对大坝10kV备自投装置定值与定值单一致。

1.3 核对#1公用电备自投装置定值与定值单一致。

1.4 核对#1、2机组自用电备自投装置定值与定值单一致。

1.5 核对照明用电备自投装置定值与定值单一致。

1.6 核对#2公用电备自投装置定值与定值单一致。

1.7 核对#3、4机组自用电备自投装置定值与定值单一致。

1.8 核对大坝自用电备自投装置定值与定值单一致。

2 10kV I段备自投试验检查:2.1 试验前高低压厂用系统运行方式2.1.1 10kV 系统运行方式(1)10kV I段由1号高厂变低压侧开关801供电运行;(2)10kV H由2号高厂变低压侧开关802供电运行;(3)10kV皿由3号高厂变低压侧开关803供电运行;(4)10kV W段由左岸110kV变电钻10kV外来电源2开关810供电运行;(5)110kV变电站10kV外来电源1带电至809PT 外来电源1开关809断开,并拉至“试验”位置。

(6)断开10kV I、H段联络开关12,放置在“工作”位置;(7)断开10kV H、皿段联络开关23,放置在“工作”位置;(8)断开10kV M、W段联络开关34,放置在“工作”位置。

2.1.2 400V 系统1号公用电I、H段”联络运行”。

(1)400V系统1号公用电I、H段经10kV皿段负荷1号公用电段变压器32B 高压侧开关831、1号公用电变压器32B 1号公用电段H段电源开关432供电运行;(2)10kV I段负荷1号公用电段变压器31B高压侧开关812断开;(3)400V系统1号公用电段I段电源开关431断开;(4)退出400V系统1号公用电I、H段备自投。

备自投调试报告

备自投调试报告
工程名称:xxxx变电站试验日期:xxxx年xx月xx日
110kV备自投保护屏:
1.铭牌:
型 号
PCS9651
额定值
100V/1A
直流工作电源
220
制 造 厂
南瑞继保
2.校验码检查:
版本
程序生成时间
程序校验码
二次开发单
3.通道有效值检查:
通道
IL1
IL2
IL
0.2In
0.5In
1.0In
2.0 In
5.0 In
通道
1
5
30
50
70
120
4.备自投保护试验:
1)整定值校验
整定值校验
整定单项目
无压定值
有压定值
低电流
延时跳闸
延时合闸
装置对应值
实测
2)自投方式1充放电条件:
充电条件
放电条件
1.Ⅰ母,Ⅱ母均符合有压条件
1.2DL在合位;
2.1DL,3DL在合位且处于合后状态,2DL在分位;
2.检UX2投入时UX2无压;
4.无闭锁开入,无放电条件,经允电延时后充电完毕。
4.1DL,2DL或3DL的TWJ开入异常;或2DL拒跳
====
5.有外部闭锁信号开入;或投入闭锁自投压板
2) 进线自投2模拟试验:
整定值
Uyy=70V,Uwy=30V,Iwl=0.2ATtb1=2s T1hby=0.2s
动作前状态
Ⅰ母有压;Ⅱ母有压;1DL跳位=1;
2DL跳位=0,2DL合后=1;3DL跳位=0,3DL合后=1,且已充好电。
动作时状态
Ⅰ母无压、#1进线无流;Ⅱ母无压;#2进线无流;UX1有压;

若飞变备自投动作分析报告

若飞变备自投动作分析报告

若飞变备自投动作分析报告情况简介:图1:变电站接线图梭筛变至洋坪变输电线路上发生C相接地故障,梭筛变距离保护Ⅰ段动作,洋坪变零序保护Ⅲ段动作,若飞变101断路器零序保护Ⅲ段动作,备自投动作,101断路器重合。

问1:101断路器跳开动作是否正确?问2:备自投动作将102断路器合上以后,为什么101断路器又能合上?分析报告:梭筛变至洋坪变输电线路上发生C相接地故障,梭筛变距离Ⅰ段动作,洋坪变是零序Ⅲ段动作,零序Ⅲ段带有一定的延时,图2:若飞变110kV母线接线在故障发生之前,若飞变110kV母线的运行方式是白洋若线101断路器运行,虹若线102断路器热备用位置,Ⅰ母Ⅱ母并列运行,母联110断路器运行。

经查找备自投说明书,了解到若飞变110母线采用线路备投方式,备自投的逻辑为:工作线路失电,相应的断路器处于合位,在备用线路有压、桥开关合位的情况下跳开工作线路断路器合备用线路断路器;当工作电源断路器偷跳合备用电源。

图3:备自投接线方式其动作过程为:动作Ⅰ:判断Ⅰ母电压小于U01,线路Ⅰ电流小于I01作为启动条件,DL1处于跳位作为闭锁条件,以TM1延时跳开DL1,检查DL1跳位判断是否成功。

动作Ⅱ:判断Ⅱ母电压小于U01,线路Ⅱ电流小于I02作为启动条件,DL2处于跳位作为闭锁条件,以TM2延时跳开DL2,检查DL2跳位判断是否成功。

动作Ⅲ:DL1跳位、Ⅰ段母线电压小于U01、线路Ⅱ电压大于U02作为启动条件,DL2合位、DL3分位作为闭锁条件,以TM3延时合DL2,检查DL2合位判断是否成功。

动作Ⅳ:DL2跳位、Ⅱ段母线电压小于U01、线路Ⅰ电压大于U02作为启动条件,DL1合位、DL3分位作为闭锁条件,以TM3延时合DL1,检查DL1ⅠⅠ合位判断是否成功。

在故障发生后,101断路器断开,Ⅰ母失压,白洋若线线路无电流,101断路器在分位,满足闭锁条件,不延时跳101断路器。

102断路器为热备用,虹若线线路有压,此时102断路器在分位、110断路器在合位,不满足闭锁条件,延时合102断路器(经查看定值书,时间为0.5s)。

10kV备自投试验报告,国电南瑞

10kV备自投试验报告,国电南瑞
动作时状态
Ⅰ母电压、电源 1电压、小于无压定值;电源 1进线无流;ⅠI母电压、电源 2 有压大于有压定值。
动作情况
经跳闸延时 TU1 发跳断路器 1DL 命令和联切跳闸命令。确认断路器 1DL、Ⅰ母联 切(检Ⅰ母联切跳位参数投入)跳开后,经合闸延时 TU5 发合断路器 3DL 的命令。
9)分段(内桥)备自投方式4充放电条件;
动作情况
经跳闸延时 TU2 发跳断路器 2DL 命令和联切跳闸命令。确认断路器 2DL 跳开后, 经合闸延时 TU4 发合断路器 1DL 命令。
7)分段(内桥)备自投方式3充放电条件;
备自投方式 3的充电条件
备自投方式 3的放电条件
1、两段母线电压大于有压定值;
1、两段母线电压均低于有压定值,持续时间大于放电时间 15S;
2)闭锁调试;
1001间隔、开关手动跳闸闭锁自投
闭锁备自投动作。
1002间隔、开关手动跳闸闭锁自投
闭锁备自投动作。
1012间隔、开关手动跳闸闭锁自投
闭锁备自投动作。
1001间隔、1002间隔、开关有流闭锁自投
闭锁备自投动作。
闭锁备自投压板投入
闭锁备自投动作。
3)进线备自投方式1充放电条件;
备自投方式 1 的充电条件
5.07
4.95
4.97
通道
Uab11
Ubc11
Uca11
Uab21
Ubc21
Uca21
UL11
UL21
0.35Un
35.41
ห้องสมุดไป่ตู้34.65
35.39
33.94
34.83
35.22
35.71
35.64
0.70Un

备自投装置调试报告

备自投装置调试报告

备自投装置调试报告.MFC2031-1型备自投装置调试报告装置型号安装位置外观状况试验日期检验项目:1、装置的外部检查。

检查回路是否符合装置设计要求,检查外部接线是否正确。

检查结论:正确2、通电检查送上直流电源,通电后装置开始进行自检,检查装置自检结果是否正确,检查装置显示是否正确。

检查结果:正确3备用开关自投试验3.1定值整定:按定值单整定U1%母线电压残压(0----60%),U2%母线失压整定值(10%---80%),U3%备用无压检定值(20%---100%),T1失压起动延时(20---5000ms)。

3.2充电条件检查:当以下条件满足时,约10秒后备自投自动进入就绪状态:1DL合,1ZKK合,2ZKK分,1PT电压正常,2PT电压正常。

检查结果:正确3.3动作过程检查:✓1DL跳闸,备自投起动,先联跳1ZKK,确认其跳开后,合2DL和2ZKK。

✓1ZKK跳闸,备自投起动,合2DL和2ZKK。

✓380V母线三相失压,电压低于整定值U2达整定延时时间T1后,备自投起动,先跳1ZKK,确认其跳开后再合2DL和2ZKK。

检查结果:正确3.4闭锁条件检查✓刚完成一次自投动作后。

信号:“备投动作”、“备投闭锁”。

✓1DL、1ZKK和2DL、2ZKK均合上或均打开时,备自投无法进行自投。

信号:“备投闭锁”、“开位异常”。

✓备用无压,即2PT电压低于整定值U3时,将不进行自投。

信号“备投闭锁”、“备用无压”。

该功能可根据需要进行投退。

✓备自投起动后,在发出跳1ZKK命令约0.6s后,若1ZKK辅助接点信号未返回,装置将认为1ZKK拒动,为防止备用电源投入故障而不再发合2ZKK和2DL的命令。

信号:“备投闭锁”、“开位异常”。

.MFC2031-1型380VⅠ段良好2010.8.17装置名称备用电源自投装置生产厂家阿城继电器厂环境温度27℃.试验负责人试验人员MFC2031-1型备自投装置调试报告装置型号安装位置外观状况试验日期检验项目:✓装置检测到1PT之1相或2相断线后,将自行闭锁自投。

备自投试验报告

备自投试验报告

工程名称:东城变电站更换备自投试验日期:2010年07月17日10kV线路备自投保护屏:
1.铭牌:
2.校验码检查:
3.逆变电源检查:
4.装置采样校验:
a、在保护屏端子排的母线电压输入端子加入三相电压,显示采样值与实际加入量相
等,并校验三相相序正确。

b、在保护屏端子排的各进线电流、电压输入端子分别加入A相电流、电压,显示采
样值应与实际加入量相等。

5.开入量检查:
6.开出接点检查:
7.进线备自投保护试验:1)整定值校验:
2)保护逻辑试验:
8.装置异常检查:
9.整组试验:1)保护跳闸:
2)其它检查:
10.二次回路绝缘检查:
11.使用仪器、仪表:
12.试验结果:合格
试验人员:试验负责人:。

分段备自投实验报告

分段备自投实验报告

一、实验目的1. 了解分段备自投装置的原理和功能;2. 掌握分段备自投装置的调试方法和操作步骤;3. 验证分段备自投装置在实际运行中的可靠性和稳定性。

二、实验仪器与设备1. 分段备自投装置;2. 电源设备;3. 测试仪器(如示波器、万用表等);4. 接线工具及辅助设备。

三、实验原理分段备自投装置是一种电力系统保护装置,主要用于110kV及以下电压等级的系统中。

其原理是在一段母线发生故障时,通过备自投装置自动将故障母线上的负荷转移到另一段正常母线上,从而保证电力系统的供电连续性和可靠性。

实验中,分段备自投装置通过检测母线电压和电流的变化,判断是否发生故障。

当检测到故障时,备自投装置立即动作,将故障母线上的负荷切换到正常母线上。

四、实验步骤1. 熟悉分段备自投装置的结构、原理和操作方法;2. 按照接线图连接实验装置,确保接线正确无误;3. 开启电源设备,对分段备自投装置进行供电;4. 使用测试仪器检测分段备自投装置的输入信号,观察其是否正常;5. 模拟母线故障,观察分段备自投装置的动作情况,验证其能否将负荷自动切换到正常母线上;6. 对分段备自投装置进行调试,调整延时时间、动作电压等参数,确保其在实际运行中的可靠性和稳定性;7. 记录实验数据,分析实验结果。

五、实验结果与分析1. 实验过程中,分段备自投装置能够正常检测母线电压和电流的变化,并在模拟故障时迅速动作,将负荷自动切换到正常母线上;2. 通过调整分段备自投装置的延时时间、动作电压等参数,可以满足实际运行中的需求;3. 实验结果表明,分段备自投装置在实际运行中具有较高的可靠性和稳定性。

六、实验结论1. 分段备自投装置能够有效提高电力系统的供电可靠性和连续性;2. 通过实验验证,分段备自投装置在实际运行中具有可靠的性能;3. 在实际应用中,应根据具体情况进行分段备自投装置的调试和配置,以确保其最佳性能。

七、实验反思与体会1. 实验过程中,对分段备自投装置的结构、原理和操作方法有了更深入的了解;2. 通过实验,掌握了分段备自投装置的调试方法和操作步骤;3. 实验过程中,学会了如何使用测试仪器检测分段备自投装置的性能,为今后在实际工作中提供了技术支持;4. 实验过程中,对电力系统的保护原理有了更深刻的认识,为今后从事电力系统相关工作打下了基础。

厂用电工作母线备自投试验方案

厂用电工作母线备自投试验方案

厂用电工作母线备自投试验方案一转眼,十年的方案写作经验累积下来,今天要写的这个方案可是个技术活儿。

咱们直接进入主题,关于“厂用电工作母线备自投试验方案”,咱们就按照实际操作流程,一点一点捋一捋。

咱们得明确试验的目的和意义。

简单来说,这个试验就是为了检验母线备自投装置在电力系统发生故障时,能否自动切换到备用电源,确保电力供应的连续性和稳定性。

这个试验可是至关重要,一旦母线出现问题,那整个工厂的电力系统都可能受到影响,所以这个试验必须做到位。

1.试验前期准备(1)试验人员及设备准备咱们先得组织一支专业的试验团队,包括电气工程师、技术人员、试验操作人员等。

人员到位后,要对试验人员进行安全教育和技术培训,确保每个人都知道试验的流程和注意事项。

设备方面,需要准备好试验所需的仪器、工具和备品备件,比如万用表、绝缘棒、试验电源等。

这些设备要提前检查,确保性能良好,避免试验过程中出现故障。

(2)试验现场布置试验现场要选择在电力系统的低压侧,避免对高压侧产生影响。

现场要布置试验线路,包括主电源线路、备用电源线路、母线连接线路等。

同时,要在试验现场设置安全警示标志,提醒人员注意安全。

2.试验流程及操作(1)试验启动试验开始前,先要对试验系统进行一次全面检查,确认所有设备正常运行。

然后,启动试验系统,让母线备自投装置处于待机状态。

(2)模拟故障模拟电力系统发生故障,比如断开主电源线路,使母线电压下降。

此时,母线备自投装置应该能够检测到故障,并在规定时间内自动切换到备用电源。

(3)检查切换效果在母线备自投装置切换到备用电源后,要对切换效果进行检查。

检查备用电源的电压和频率是否稳定,然后检查母线上的负载是否正常运行,确保电力供应没有受到影响。

(4)恢复试验系统检查完毕后,将试验系统恢复到初始状态,包括恢复主电源线路,关闭备用电源等。

此时,母线备自投装置应该自动切换回主电源。

3.试验结果分析及处理(1)试验数据分析试验过程中,要记录各种数据,包括故障发生时间、切换时间、备用电源电压和频率等。

备自投试验内容

备自投试验内容
高压变电所备自投试验
变电所 低电压定值 _ V _ S 备自投切换试验 步骤 备自投转换 开关位置 试验项目 试验内容 A段、B段进线开关在合 位,母联开关在分位 第一步 "投入"位置 切A段进线A相保险 确认 备自投 动作情况 确认 备自投系 统 A段~B段备自投 低电压继电器数量

切A段进线B相保险 切A段进线C相保险
"解除"位置 母联开关分闸 第四步

B段进线开关合闸 联系上级变电所A、B段 并列 手动合母联开关
第五步
"解除"位置 手动分A段进线开关 手动合A段进线开关 手动分B段进线开关 手动合B段进线开关

手动分母联开关 "投入"位置 把备自投转换开关切换 到"投入"位置
□Hale Waihona Puke A段进线开关不分 闸,母联不合闸 A段进线开关不分 闸,母联不合闸 A段进线开关分 闸,母联合闸
"解除"位置 母联开关分闸 第二步

A段进线开关合闸 A段、B段进线开关在合 位,母联开关在分位
第三步
"投入"位置 切B段进线A相保险

切B段进线B相保险 切B段进线C相保险
B段进线开关不分 闸,母联不合闸 B段进线开关不分 闸,母联不合闸 B段进线开关分 闸,母联合闸

南自GPSP641U 110KV备自投实验报告

南自GPSP641U 110KV备自投实验报告

110k V备自投保护装置调试报告2.一般性检查:2.1 外观检查:无磕碰、划伤、变形,各操作部件灵活,紧锁机构可靠,标志明显,印字清晰,外引线正确牢固无松动。

2.2 装置上电检查:合上装置电源,各指示灯显示正常,液晶显示正常。

打印功能检查:良好定值区切换检查:良好3. 绝缘耐压试验(用1000V兆欧表)3.1、交流回路对地绝缘电阻: 500MΩ;要求>100MΩ3. 2、直流回路对地绝缘电阻: 500MΩ;要求>100MΩ4.电压交流量采集精度试验:6.分段备自投功能试验:6.2备自投逻辑试验备自投方式1,分段开关备自投投入“备投总投”软压板,保护控制字KG1.0=1(即方式1投入)6.2.1充电试验:所有条件满足后开始充电1)1DL,2DL处于合位,3DL处于分位。

2)模拟正常运行情况,Ⅰ母、Ⅱ母加入正常三相正序电压,Ⅰ母、Ⅱ母的线电压均大于有压定值Udz2.充电过程中,充电灯将持续闪烁;经10S后充电过程完成,充电灯保持常亮,遥信“备投充电满”置合位。

6.2.2放电试验:任意一个条件满足后即放电1)3DL在合位,瞬时放电。

2)手跳1DL或2DL3)有外部闭锁信号。

4)Ⅰ母、Ⅱ母均无压,线电压小于无压定值Udz1,延时后放电。

6.2.3动作试验:备投逻辑动作试验必须在备投充电过程完成之后方可进行。

1)调整或降低Ⅰ母电压,使得Uab1、Ubc1、Uca1均小于失压定值Udz1,进线1电流I1小于无流定值Idz1, Ⅱ母有压,经T1延时后跳开1DL,确认1DL跳开后经延时T3合上3DL.2)调整或降低Ⅱ母电压,使得Uab2、Ubc2、Uca2均小于失压定值Udz1,进线2电流I2小于无流定值Idz2, Ⅰ母有压,经T2延时后跳开2DL,确认2DL跳开后经延时T3合上3DL.7.母联充电保护:8、保护出口及保护信号的检查:带开关模拟备投方式,出口正确,可靠动作,信号上传正确。

模拟母联充电保护带开关出口正确跳闸、信号正确。

(word完整版)10kV备自投调试报告

(word完整版)10kV备自投调试报告

10kV精细化工开关站备自投装置试验报告主管:审核:检验:湖南鸿源电力建设有限公司2016年12月10kV备自投试验报告安装地点:精细化工开关站间隔名称:公用测控屏一、刻度调试条件:加相电压 100V,加进线电流5A装置型号ISA-358G 制造厂家长园深瑞继保自动化有限公司刻度试验1#进线柜(661开关)2#进线柜(662开关)Uab1 Ubc1 IL1 Uab2 Ubc2 IL210.02kV 10.01kV 4.991A 10.01kV 10.03kV 4.995A检查结果备注:二、整定值、闭锁调试整定值调试有压值70V 无压值30V 无流值0.2A大于整定值105%,有压动作小于整定值95%,无压动作大于整定值105%,可靠动作闭锁备自投小于整定值95%,有压不动作大于整定值105%,无压不动作小于整定值95%,其他条件满足是,自投能启动自投跳进线开关时间8529毫秒/8531毫秒661开关手跳、保护跳闸闭锁自投闭锁备自投动作。

662开关手跳、保护跳闸闭锁自投闭锁备自投动作。

661、662开关有流闭锁自投闭锁备自投动作661开关TV断线闭锁自投闭锁备自投动作,发I母TV断线告警信号。

662开关TV断线闭锁自投闭锁备自投动作,发II母TV断线告警信号。

闭锁备自投压板投入闭锁备自投动作。

检查结果合格三、自投逻辑功能试验序号自投1 自投2自投条件I段母线电压失压、II段母线电压有压、#1进线无流II段母线电压失压、I段母线电压有压、#2进线无流动作前开关状态661开关合,662开关合,660开关分661开关合,662开关合,660开关分动作情况自投动作,跳661开关,合660开关。

自投动作,跳662开关,合660开关。

检查结果合格整定通知单编号珠调继字P16042号备自投整定值:有压定值:70V 无压定值:30V 无流定值:0.2A自投跳进线开关时间:8.5秒调试人员:调试日期:2016年12 月26日。

水布垭电厂10kV厂用电系统备自投试验报告

水布垭电厂10kV厂用电系统备自投试验报告

水布垭电厂10kV厂用电系统备自投试验报告一、结论1、10kV备自投按照设计流程动作正常。

2、10kV 备自投流程动作等待时间设计为10秒,400V 备自投设计为20秒。

整个试验中,10kV动作时间均小于10秒,400V备自投未动作,试验结果正常。

3、1#机组开机至步五建压,1011开关来电显示正常。

根据试验方案现地手动断开1012开关,1011开关合闸,试验结果正常,但监控系统有“合开关1011失败,第一组备自投流程报警”和“厂用10kV第一组备自投启动成功”报文,开关动作结果与报文不一致,初步分析为1011开关合闸信号反馈时间大于备自投流程等待时间所致。

4、试验过程中监控系统出现报文丢失现象。

二、试验过程1、校验1012开关带10KV一大段备自投动作流程。

1.1、10kV系统Ⅰ、Ⅱ段备自投“系统电源优先”;1.2、10kVⅠ、Ⅱ段备自投均在投,400V 1P-7P备自投均在投;1.3、现地手动断开1012开关;1.4、1001开关合闸,供电正常;1.5、400V备自投未动作。

2、校验1001开关带10KV一大段备自投动作流程。

2.1、1001开关带10kV Ⅰ、Ⅱ段,备自投电源选择“自备电站电源优先”;2.2、柳树坪电站断开1001开关对侧柳07开关;2.3、1012开关合闸,供电正常;2.4、400V备自投未动作;2.5、柳树坪电站合上1001开关对侧柳07开关;2.6、选择10kV系统Ⅰ、Ⅱ段备自投“系统电源优先”;3、校验1001开关异常且1#机组停机态1012开关带10KV一大段备自投动作流程。

3.1、10kV系统Ⅰ、Ⅱ段备自投“系统电源优先”;3.2、主站将1001开关强制为检修态;3.3、现地手动断开1012开关;3.4、10302开关合闸,供电正常;3.5、400V备自投未动作;3.6、倒换厂用电至初始运行方式即1012开关带10kV Ⅰ、Ⅱ段,1013开关带10kV Ⅲ、Ⅳ段3.7、1001开关检修态复归。

备自投装置调试报告

备自投装置调试报告
检查结果:正确
3.4闭锁条件检查
刚完成一次自投动作后。信号:“备投动作”、“备投闭锁”。
1DL、1ZKK和2DL、2ZKK均合上或均打开时,备自投无法进行自投。信号:“备投闭锁”、“开位异常”。
备用无压,即2PT电压低于整定值U3时,将不进行自投。信号“备投闭锁”、“备用无压”。该功能可根据需要进行投退。
交流伏安表 JD2-97G203 0.2级
试验负责人
试验人员
MFC2031-1型备自投装置调试报告
装置型号
MFC2031-1型
装置名称
备用电源自投装置
安装位置
380VⅢ段
生产厂家
阿城继电器厂
外观状况
良好
环境温度
27℃
试验日期
2010.8.17
页次
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检验项目:
1、装置的外部检查。
检查回路是否符合装置设计要求,检查外部接线是否正确。
3.2充电条件检查:
当以下条件满足时,约10秒后备自投自动进入就绪状态:
1DL合,1ZKK合,2ZKK分,1PT电压正常,2PT电压正常。
检查结果:正确
3.3 动作过程检查:
1DL跳闸,备自投起动,先联跳1ZKK,确认其跳开后,合2DL和 2ZKK。
1ZKK跳闸,备自投起动,合2DL和2ZKK。
380V母线三相失压,电压低于整定值U2达整定延时时间T1后,备自投起动,先跳1ZKK,确认其跳开后再合2DL和2ZKK。
备自投起动后,在发出跳1ZKK命令约0.6s后,若1ZKK辅助接点信号未返回,装置将认为1ZKK拒动,为防止备用电源投入故障而不再发合2ZKK和2DL的命令。信号:“备投闭锁”、“开位异常”。
试验负责人
试验人员

1、66kV备自投装置试验报告

1、66kV备自投装置试验报告

一、铭牌二、外观及接线检查检查结果:外观良好,接线正确三、整屏绝缘电阻测试四、装置基本功能检查1.时钟工作情况检查检查结果:正确2.定值区切换及定值固化功能检查检查结果:正确3.打印功能检查检查结果:正确五、版本信息六、开关量输入回路检查七、模拟量输入回路检查1.零漂检查及调整2.电压通道线性度检查(单位:V)标准值通道名称40 60 80 100显示值误差显示值误差显示值误差显示值误差Uab1 40.020.05%60.040.07%79.87-0.16%100.490.49% Ubc1 40.030.08%60.020.03%80.140.18%100.340.34% Uca1 40.100.25%60.140.23%79.79-0.26%100.270.27% Uab2 40.230.57%59.95-0.08%80.380.47%100.480.48% Ubc2 40.110.27%59.96-0.07%80.480.60%100.230.23% Uca2 40.130.33%60.030.05%80.400.50%100.480.48%技术标准标准值与显示值的最大误差不大于±5%3.电流通道线性度检查(单位:A)标准值通道名称1 3 5 7显示值误差显示值误差显示值误差显示值误差Ia 0.97-3.00% 3.000.00% 4.94-1.20% 6.97-0.43% Ib 0.97-3.00% 3.000.00% 4.98-0.40%7.000.00% Ic 0.99-1.00% 3.000.00% 4.98-0.40% 6.93-1.00% I1a 1.000.00% 2.99-0.33% 5.020.40%7.030.43% I2a 0.99-1.00% 3.010.33% 4.99-0.20%7.040.57%技术标准标准值与显示值的最大误差不大于±5%八、备自投逻辑功能检查1.主接线系统图66kV备自投试验报告(三)试验日期:2005 年05月05日2.备自投定值3.逻辑功能检查3.1分段(桥)开关自投3.1.1充放电条件检查3.1.2常规定值校验设置好开入回路,满足充电的开入条件,调节充放电时间至最小,调节电压,观察备自投充电开入由0→1来检验母线有压定值;使备自投充电,调节电压、电流观察备自投充电开入由1→0来检验母线无压、进线无流定值。

[VIP专享]110kV线路备自投福源调试报告

[VIP专享]110kV线路备自投福源调试报告

工程名称:110kV福源站安装110kV备自投装置试验日期:2013年4月2日110kV备自投保护屏安装位置:45P1.铭牌:型号 ISA-300额定值57.7V 1A直流工作电源DC110V额定频率50Hz出厂编号SZsZG125395屏柜型号ISA-300型备用电源自投装置订单号TR1211328柜体号4000000000349981规格2260*800*600制造厂长园深瑞继保自动化有限公司2.校验码检查:版本V3.10校验码E3f2H生成日期2012-11-08管理序号无3.逆变电源检查:序号项目检查结果1直流电源由0V缓慢升至80%Ue,逆变电源工作情况正确2直流电源升至80%Ue,突然拉合直流电源,逆变电源工作情况正确3直流电源在80%Ue至115%Ue内变化时,逆变电源工作情况正确4.装置采样校验:a、在保护屏端子排的母线电压输入端子加入三相电压,显示采样值与实际加入量相等,并校验三相相序正确。

模拟量显示精度输入量1母PT 显示(V)2母PT 显示(V)AB相BC相CA相AB相BC相CA相20V34.5334.2133.9833.8833.9933.7540V69.2568.9668.8868.4968.9668.5560V102.99103.00102.65102.98103.10103.09b、在保护屏端子排的各进线电流、电压输入端子分别加入A相电流、电压,显示采样值应与实际加入量相等。

输入量模拟量显示精度进线1(象源I线)A相加1A0.99进线2(福源I线)A相加1A 1.00进线3(象源II线)A相加1A 1.00进线4(福源II线)A相加1A0.99进线1(象源I线)A相加57.7V56.83进线2(福源I线)A相加57.7V56.88进线3(象源II线)A相加57.7V57.23进线4(福源II线)A相加57.7V57.165.开入量检查:序号压板/端子号开入量名称投入退出11LP19/1D1-39-1p1-9分段备投投入有无21LP20/1D1-39-1p1-11进线备投投入有无31LP21/1D1-39-1p4-6重合闸启动有无41LP22/1D1-39-1p4-7不平衡启动有无51LP23/1D1-39-1p4-8闭接点启动有无61LP24/1D1-39-1p4-9低频低压闭锁有无71D1-39-1D54/1p1-12加速备投投入有无81D1-39-1D55/1p1-13闭锁分段备投(FBZT)有无91D1-39-1D56/1p1-14闭锁进线备投(LBZT)有无101D1-39-1D57/1p1-15I母联切跳位有无111D1-39-1D58/1p1-16II母联切跳位有无121D1-39-1D59/1p2-4象源I线跳位有无131D1-39-1D60/1p2-5象源I线合后位有无141D1-39-1D61/1p2-6福源I线跳位有无151D1-39-1D62/1p2-7福源I线合后位有无161D1-39-1D63/1p2-8象源II线跳位有无171D1-39-1D64/1p2-9象源II线合后位有无181D1-39-1D65/1p2-10福源II线跳位有无191D1-39-1D66/1p2-11福源II线合后位有无201D1-39-1D67/1p4-2分段1012跳位有无211D1-39-1D68/1p4-3分段1012合后位有无221LP30/1D1-39-1p3-16备自投装置检修有无231LP25/1D1-39-1p4-11象源I线1410开关检修有无241LP26/1D1-39-1p4-12福源I线1419开关检修有无251LP27/1D1-39-1p4-13象源II线1414开关检修有无261LP28/1D1-39-1p4-14福源II线1420开关检修有无271L29/1D1-39-1p4-16分段1012开关检修有无281D1-39-1p3-15外部信号复归有无6.开出接点检查:序号名称压板/端子号检查结果1象源I线跳闸出口1LP1/1D3-1-1P12-13正确2象源I线合闸出口1LP2/1D3-2-1P12-15正确3福源I线跳闸出口1LP3/1D3-3-1P12-17正确4福源I线合闸出口1LP4/1D3-4-1P11-1正确5象源II线跳闸出口1LP5/1D3-5-1P14-1正确6象源II线合闸出口1LP6/1D3-6-1P14-3正确7福源II线跳闸出口1LP7/1D3-7-1P14-13正确8福源II线合闸出口1LP8/1D3-8-1P14-15正确9110kV分段1012合闸出口1LP10/1D3-10-1P12-3正确10象源I线闭锁重合闸出口1LP11/1D3-11-1P10-1正确11福源I线闭锁重合闸出口1LP12/1D3-12-1P10-3正确12象源II线闭锁重合闸出口1LP13/1D3-13-1P10-5正确13福源II线闭锁重合闸出口1LP14/1D3-14-1P10-9正确7.进线备自投保护试验:1) 整定值校验:整定值校验整定单项目无压定值有压定值低电流延时跳闸延时投入装置对应值30V70V1A正确正确实测28.5V73.5V0.95A正确正确2)保护逻辑试验:进线1:象源I线,进线2:福源I线,进线3:象源II线试验项目序号定值备自投前准备(充电条件)试验结果①母线有压:70V母线无压:30V切工作进线:2.0s合明备用时限:0.1s退出备用进线有压检查分段开关在合位或分段检修压板投入,进线1、2开关在合位,进线3开关在分位,I、II段母线三相加入57.7V电压,1、2进线开关HWJ为合位;对应检修压板在退出状态;对应的KKJ合后开入为1。

备自投装置运行方式的分析及整组试验

备自投装置运行方式的分析及整组试验

备自投装置运行方式的分析及整组试验备自投装置的运行方式分析及整组试验辽电变送电工程公司金良李太宇薛晓敏张静摘要:备自投装置的运行方式分析及整组试验致关重要,如出现错误使装置发生拒动,就会使一些重要的用户失去电源而造成巨大损失。

在沈阳劝工变电站改建工程中,我们针对两台变压器和10KV侧的实际接线,进行了综合的具体分析,模拟了各种运行方式下的实际情况,对备自投装置进行了整组试验,保证了备自投装置的正常运行。

关键词:备自投装置整组试验运行方式变压器1.前言备自投装置是备用电源自动投入装置的简称,它是变电站内非常重要的二次设备。

它的作用是当运行的电源发生故障时,能自动地把备用电源投入,使一些重要用户不至于失去电源而造成损失,如一些制药厂、炼钢厂、煤矿等重要用户,停电时间是不允许超过一定时间的,否则就会造成巨大的财产损失或人身伤亡事故。

沈阳劝工变电站内的10KV备自投装置,除要求不能拒动外,而且还严格要求不能发生误动,因为作为电源的两台变压器10KV侧接线组别分别为10点和6点,角差120o,如发生误动,就会出现最严重的变压器出口三相金属性线间短路故障,会给两台变压器同时造成巨大冲击而损坏。

为防止备自投装置的误动和拒动事故的发生,我们对沈阳劝工变电站内的10KV侧备自投装置运行方式进行了综合的具体分析,制定了详细的整组试验方案,并进行模拟试验,保证了备自投装置的可靠运行。

2.备自投装置运行方式的具体情况2.1 变压器及10KV侧的接线方式沈阳劝工变电站本期改建工程为两台变压器。

220KV侧为线路变压器组接线方式,线路分别为大劝西线、大劝东线。

66KV侧为双母线接线方式,出线8回。

10KV侧的接线方式见图1,此图为单相示意图。

图1:变压器及10KV侧接线图由图1可知,变压器10KV侧为双分支,1号变压器的接线组别为Y0d11Y10, 10KV侧为10点接线;2号变压器的接线组别为Y0d11Y6, 10KV侧为6点接线(两台变压器10KV侧角差为120度,是绝对不能并列运行的)。

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备自投试验报告
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
工程名称:东城变电站更换备自投试验日期:2010年07月17日10kV线路备自投保护屏:
1.铭牌:
2.校验码检查:
3.逆变电源检查:
4.装置采样校验:
a、在保护屏端子排的母线电压输入端子加入三相电压,显示采样值与实际加入量相
等,并校验三相相序正确。

b、在保护屏端子排的各进线电流、电压输入端子分别加入A相电流、电压,显示采样
值应与实际加入量相等。

5.开入量检查:
6.开出接点检查:
7.进线备自投保护试验:
1)整定值校验:
2)保护逻辑试验:
8.装置异常检查:
9.整组试验:1)保护跳闸:
2)其它检查:
10.二次回路绝缘检查:
11.使用仪器、仪表:
12.试验结果:合格
试验人员:试验负责人:。

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