人工智能技术在电气自动化控制系统中的应用
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电气自动化控制领域中的人工智能技术应用,就是打造具 有人一部分的处理问题、判断问题的能力的电气控制系统,以 此来提高生产能力,为产业结构的优化调整提供强有力的技术 支持。在世界各国掀起人工智能热潮时,我国开始“863”计划, “863~306”主体的名称是“智能计算机系统”,其任务就是在充 分挖掘现有计算机潜力的基础上,分析现有计算机在应用中的 缺陷和“瓶颈”,用人工智能技术克服这些问题,从而建立更为 和谐的人机环境。
0 引言
人工智能是指研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的职能 的理论、方法、技术级应用系统的一门新的技术科学[1],在工 程、技术研究等领域很多方面都有广泛的应用,为国民经济的 发展和人类生活的改善作出了巨大的贡献。以下将对人工智能 技术在电气自动化控制方面的应用作一探讨。
1 人工智能控制优势分析
人工智能控制的方法有很多种,对于不同的控制类型通常 采取不同的控制方法。人工智能主要利用人工智能函数近似器 加以处理[2],例如 AI 控制器,神经、模糊、模糊神经以及遗传算 法都可看成一类非线性函数近似器。它具有很多常规函数估计 器所不具备的优势:(1)设计思路简单。人工智能的设计不需要 控制对方的模型,而传统的古典控制器要在对方的模型上加以 设计,并且存在的不确定因素较多[3],例如很难得到控制对象 的精确动态方程,参数变化,非线性时往往不知道,也是造成传
LM117
ADJ
R1
VZ
R3 (c)
[参考文献]
UO [1] 赵大海.不平衡电压对三相异步电动
机 运 行 的 影 响[J]. 科 技 信 息 ,2 012
R2
(18)
[2] 黄露.基于 FPGA 的步进电机控制系统
设计与实现[D].重庆大学,2011
[3] 刘宝志.步进电机的精确控制方法研究
[D].山东大学,2010
该系统的主要组成部分包括:AI-808 人工智能调节器、控 制接触器组、变频器、压力变送器、水泵、阀门等。其工作原理框 图如图 1 所示。由于水泵的功率较大,因此基于经济视角分析 的前提下,仅选用了 1 台变频器,供水系统中 3 台水泵其中 2 台可采用变频调速,这样一来,当某台水泵出现故障或进行维 护时,可切换至另外 1 台继续变频控制。系统运行过程中,变频 器不实施多台水泵切换控制方法,而是固定控制于某一台水 泵。这样一来不但提高了其可靠性,而且还可有效避免因频繁 切换对变频器及系统造成的各项不良冲击。另外还必须考虑其 检修及灵活性等方面的问题,基于此,系统可依照手动的方式 来选择 2 台水泵中的其中 1 台变频运行,或者可以减少某 1 台 水泵长期低频运行导致的损耗。
统古典控制器的弊端。(2)控制器的性能得以提高。人工智能控 制器改变了相关参数,例如响应时间、下降时间等,性能得到很 大的提高。比如,现在使用的模糊逻辑控制器的上升时间比最 优 PID 控制器快 1.5 倍,下降时间快 3.5 倍。(3)简单容易操作。 古典控制器存在着调节能力差的缺陷,而人工智能控制器相对 而言降低了控制难度,对新信息和数据的适应能力也得到了改 进。在不具备相关专业知识的情况下,也可以通过相关信息提示 进行设计,相对而言简单且容易操作。
VD2
C1
R2 5 kΩ
240 Ω
UO UI
R1
C3 +
C2
(a)
(b) 图 3 电源设计
图 3 中,由电源板提供的 +15 V 电源,经 NE555 时基电路
振荡逆变,开关变压器 PT1 4 个次级绕组输出 4 组互相隔离的
15 V 直流电压,供驱动 IC 的供电,所提供的电压基本满足需要
的电压。
3.3 脉 冲 源设 计 在此电路中,当 R1=R3 时,R2 调至中心点,因充放电时间基本
相等,其占空比约为 50%,此时调节 R5,仅改变频率,占空比不 变;如果将 R2 调至偏离中心点,再调 R5,不仅会改变频率,对占空 比也有一定的影响,R2 仅对占空比有影响,对频率无影响。
4 结语
三相反应式步进电机在工业生产等诸多领域应用广泛,驱 动器在步进电机的运行中起着十分重要的作用。科学设计三相 反应式步进电机驱动器,必须先弄清步进电机的基本工作原 理,掌握步进电机驱动控制原理。实践证明,该设计符合低功 耗、高效率、高稳定性等要求,系统运行稳定可靠。
步进电机驱动器功率输出电路的形式同变频器主电路相 似。每一路皆由 2 只 IGBT 管做推挽式输出,在管子上也反向 并联了二极管,以提供反向电流的通路,保护其安全。过流保护 信号由 AR1、BR1 2 只电阻上的电流信号转化为电压信号,经 后级保护电路处理送入单片机。+5 V、-5 V 还作为保护电路的 双电路供电。一路 +15 V 电源,经 PIC 和 PT1 转化为四路 15 V 电源,供四路驱动电路用。 3.2 系 统 电源 设 计
系统的电源设计与使用对整个系统的稳定性、可靠性也起 着至关重要的作用。如果所采用的系统电源缺乏良好的稳定 性、可靠性,就会使控制系统出现控制失误,导致步进电机运转 失灵。因此,本系统全部采用笔者设计的电源,如图 3 所示。
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R2
UO R1
UI Ui LM117 UO
+Байду номын сангаас
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Sheji yu Fenxi◆设计与分析
人工智能技术在电气自动化控制系统中的应用分析
孙中建 卜留军
(江苏河海科技工程集团江苏河海电气有限公司,江苏 泰州 225400) 摘 要:对人工智能控制优势进行了分析,并以 AI 人工智能调节器在恒压供水中的应用为例,阐述了该系统的线路原理、实现方案 及应用效果。 关键词:电气自动化;人工智能技术;控制
收 稿 日 期 :2012-08-07 作 者 简 介 :冯志华(1968—),男,黑龙江佳木斯人,机械工程 师,研究方向:机械加工。
机电信息 2012 年第 33 期总第 351 期 137
设计与分析◆Sheji yu Fenxi
2 案例分析
输出模块,大大降低了投资成本。
下面以 AI 人工智能调节器在恒压供水中的应用为例,来 对其人工智能技术的各项参数进行设计分析。 2.1 AI 人 工 智能 调 节 器基 本 工 作原 理
0 引言
人工智能是指研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的职能 的理论、方法、技术级应用系统的一门新的技术科学[1],在工 程、技术研究等领域很多方面都有广泛的应用,为国民经济的 发展和人类生活的改善作出了巨大的贡献。以下将对人工智能 技术在电气自动化控制方面的应用作一探讨。
1 人工智能控制优势分析
人工智能控制的方法有很多种,对于不同的控制类型通常 采取不同的控制方法。人工智能主要利用人工智能函数近似器 加以处理[2],例如 AI 控制器,神经、模糊、模糊神经以及遗传算 法都可看成一类非线性函数近似器。它具有很多常规函数估计 器所不具备的优势:(1)设计思路简单。人工智能的设计不需要 控制对方的模型,而传统的古典控制器要在对方的模型上加以 设计,并且存在的不确定因素较多[3],例如很难得到控制对象 的精确动态方程,参数变化,非线性时往往不知道,也是造成传
LM117
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R1
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R3 (c)
[参考文献]
UO [1] 赵大海.不平衡电压对三相异步电动
机 运 行 的 影 响[J]. 科 技 信 息 ,2 012
R2
(18)
[2] 黄露.基于 FPGA 的步进电机控制系统
设计与实现[D].重庆大学,2011
[3] 刘宝志.步进电机的精确控制方法研究
[D].山东大学,2010
该系统的主要组成部分包括:AI-808 人工智能调节器、控 制接触器组、变频器、压力变送器、水泵、阀门等。其工作原理框 图如图 1 所示。由于水泵的功率较大,因此基于经济视角分析 的前提下,仅选用了 1 台变频器,供水系统中 3 台水泵其中 2 台可采用变频调速,这样一来,当某台水泵出现故障或进行维 护时,可切换至另外 1 台继续变频控制。系统运行过程中,变频 器不实施多台水泵切换控制方法,而是固定控制于某一台水 泵。这样一来不但提高了其可靠性,而且还可有效避免因频繁 切换对变频器及系统造成的各项不良冲击。另外还必须考虑其 检修及灵活性等方面的问题,基于此,系统可依照手动的方式 来选择 2 台水泵中的其中 1 台变频运行,或者可以减少某 1 台 水泵长期低频运行导致的损耗。
统古典控制器的弊端。(2)控制器的性能得以提高。人工智能控 制器改变了相关参数,例如响应时间、下降时间等,性能得到很 大的提高。比如,现在使用的模糊逻辑控制器的上升时间比最 优 PID 控制器快 1.5 倍,下降时间快 3.5 倍。(3)简单容易操作。 古典控制器存在着调节能力差的缺陷,而人工智能控制器相对 而言降低了控制难度,对新信息和数据的适应能力也得到了改 进。在不具备相关专业知识的情况下,也可以通过相关信息提示 进行设计,相对而言简单且容易操作。
VD2
C1
R2 5 kΩ
240 Ω
UO UI
R1
C3 +
C2
(a)
(b) 图 3 电源设计
图 3 中,由电源板提供的 +15 V 电源,经 NE555 时基电路
振荡逆变,开关变压器 PT1 4 个次级绕组输出 4 组互相隔离的
15 V 直流电压,供驱动 IC 的供电,所提供的电压基本满足需要
的电压。
3.3 脉 冲 源设 计 在此电路中,当 R1=R3 时,R2 调至中心点,因充放电时间基本
相等,其占空比约为 50%,此时调节 R5,仅改变频率,占空比不 变;如果将 R2 调至偏离中心点,再调 R5,不仅会改变频率,对占空 比也有一定的影响,R2 仅对占空比有影响,对频率无影响。
4 结语
三相反应式步进电机在工业生产等诸多领域应用广泛,驱 动器在步进电机的运行中起着十分重要的作用。科学设计三相 反应式步进电机驱动器,必须先弄清步进电机的基本工作原 理,掌握步进电机驱动控制原理。实践证明,该设计符合低功 耗、高效率、高稳定性等要求,系统运行稳定可靠。
步进电机驱动器功率输出电路的形式同变频器主电路相 似。每一路皆由 2 只 IGBT 管做推挽式输出,在管子上也反向 并联了二极管,以提供反向电流的通路,保护其安全。过流保护 信号由 AR1、BR1 2 只电阻上的电流信号转化为电压信号,经 后级保护电路处理送入单片机。+5 V、-5 V 还作为保护电路的 双电路供电。一路 +15 V 电源,经 PIC 和 PT1 转化为四路 15 V 电源,供四路驱动电路用。 3.2 系 统 电源 设 计
系统的电源设计与使用对整个系统的稳定性、可靠性也起 着至关重要的作用。如果所采用的系统电源缺乏良好的稳定 性、可靠性,就会使控制系统出现控制失误,导致步进电机运转 失灵。因此,本系统全部采用笔者设计的电源,如图 3 所示。
VD1
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R2
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+Байду номын сангаас
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Sheji yu Fenxi◆设计与分析
人工智能技术在电气自动化控制系统中的应用分析
孙中建 卜留军
(江苏河海科技工程集团江苏河海电气有限公司,江苏 泰州 225400) 摘 要:对人工智能控制优势进行了分析,并以 AI 人工智能调节器在恒压供水中的应用为例,阐述了该系统的线路原理、实现方案 及应用效果。 关键词:电气自动化;人工智能技术;控制
收 稿 日 期 :2012-08-07 作 者 简 介 :冯志华(1968—),男,黑龙江佳木斯人,机械工程 师,研究方向:机械加工。
机电信息 2012 年第 33 期总第 351 期 137
设计与分析◆Sheji yu Fenxi
2 案例分析
输出模块,大大降低了投资成本。
下面以 AI 人工智能调节器在恒压供水中的应用为例,来 对其人工智能技术的各项参数进行设计分析。 2.1 AI 人 工 智能 调 节 器基 本 工 作原 理