ABB类盆式绝缘子气孔问题
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ABB类盆式绝缘子气孔问题的研究摘要:介绍了abb类盆式绝缘子的质量情况,分析了产生气孔的原因,并提出了解决方案,通过实施解决方案提高了abb类盆式绝缘子的质量。
关键词:气孔质量原因解决
1.前言
近年来,abb类盆式绝缘子(如图1)产量成倍的升高,在产量升高的同时,质量问题也被充分的暴露出来,abb类盆式绝缘子的合格率仅有60%。在出现的各类质量问题中,气孔问题(如图2)占了较大的比重,因此,经过近半年的研究,已经对abb结构盆式绝缘子气孔问题进行了研究解决。
图1 abb盆式绝缘子图2 盆式绝缘子气孔
2.产生气孔的原因分析
绝缘浇注件主要是由环氧树脂、固化剂、填料按一定比例混合,在一定的温度、真空度及时间下浇注后固化而成,绝缘浇注件存在气孔主要有下几种因素造成的:
2.1原材料
原材料包括树脂、固化剂、填料。
2.1.1树脂
对于环氧树脂氧化铝浇注件来说,要求做到固化反应中收缩应力小、消除热应力、内部分子分布均匀、消除气泡,使浇注件具有表面性能好、不易开裂、机械强度高、电性能优异等特点。这就需
要对环氧树脂的选择有严格的要求,通常选用分子量高、分子链长、分子间作用力大的双酚a型环氧树脂。在生产环氧树脂过程中不可避免地会在树脂中残留少量杂质,这些杂质对环氧树脂的电性能、色泽、贮存性以及固化物的性能影响极大。
2.1.2固化剂
固化剂在环氧树脂的应用上具有不可缺少的,甚至在某种程度上起着决定性的作用。酸酐类及其改性固化剂在浇注领域使用占据主体地位。酸酐类及其改性固化剂的特点:使产品具有较高的力学性能及较好的耐热、耐磨性能。液态酸酐不仅操作方便,而且使用周期长,可缓解因氧化铝填料活性大而造成使用周期短的不足,并且使体系粘度低,有利于制品脱泡和成型。
2.1.3填料
环氧浇注件选用的填料要求致密度高,粒子粒度适中,避免混料后发生沉淀和颗粒“比表面积”过大引起的粘度增加现象。填料[2](氧化铝)的纯度要求很高,氧化铝含有微量的各种氧化物,水分低分子挥发物,特别是nao,由于钠离子的存在,使氧化铝略显碱性,这些碱性杂质在混合料中,遇到酸酐将起催化作用,促使酸酐开环进而加速体系固化,造成脱泡困难。
2.2浇注系统真空度
浇注系统真空度会左右绝缘子的质量。真空度偏高,一些浇注过程中的分子量相对较低的物质挥发较慢,不能快速脱泡,最终导致绝缘子气孔。真空度偏低,会破坏一些的有效成分,造成过度挥
发,导致更严重的气孔现象。
2.3浇注速度
浇注速度是决定浇注件质量的主要因素之一,浇注速度过快,容易产生大量气泡,浇注料很快充满模具型腔,使一些在型腔底部的气泡不容易脱出,导致制品中含有缺陷。
2.4浇注温度
浇注温度包括浇注料温度和浇注系统温度。浇注温度高,反应速度加快,局部产生气泡来不及排出,温度过高会发生“暴聚”,会有严重缩孔等现象。浇注温度低会产生其它不合格现象。
2.5模具内表面处理
模具局部处理不当,当脱模剂过多且处理时间不够时会产生气孔现象。模具温度较低,表面的脱模剂溶剂完全挥发,也能造成气孔。
2.6盆式绝缘子结构
abb类盆式绝缘子较比其它类盆式绝缘子浇注口小,绝缘子壁薄,不容易脱泡。
2.7一次固化温度
一次固化温度过高或生温过快也能导致气孔甚至缩孔。
根据我们对abb绝缘子现场工艺跟踪结果,分析认为:abb类盆式绝缘子壁薄口小,浇注料产生的气泡不易挥发,导致气孔现象产生。而同时浇注的其它绝缘件没有气孔问题,更加证明了在abb盆式绝缘子模具中,气泡不容易脱出。
3.解决措施
经讨论决定改变abb盆式绝缘子浇注速度,增加混合料真空接触面积,并且减少了气体可能残存的空间。
3.1循环浇注法
在7月初,在用浇注设备生产浇注时,通过采用每件打7个冲程后浇另一个模具,也打7个冲程,如此循环往复直至每个模具都浇满,如此循环相当于降低了浇注速度,增加了脱泡时间,减小了模具底部脱泡压力,有利于浇注料中的气泡顺利排出。经过小组成员的一段时间的质量跟踪统计,abb盆式绝缘子质量有一定提高,7月份089盆式绝缘子的一次合格率达到了72.8%,但气孔现象依然严重。
3.2模具倾斜循环浇注法
经讨论分析,采用模具倾斜法,增加混合料的脱泡面积,经过一段时间的跟踪统计,有一定效果,但气孔依然存在。
3.3模具预钻孔法
对abb结构盆式绝缘子浇注模具与法兰环连接处,按照螺孔的位置进行预钻孔,并对安置于模具内部的密封垫进行相应处理。
4.结论
通过采用以上方法,减少或消除浇注后混合料中的残存气泡,很大程度上解决了abb类盆式绝缘子的气泡问题,盆式绝缘子的合格率由60%提升至90%左右。